一起做真空严密性试验垮真空跳机的事故分析调查报告.docx

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一、事故经过

9月12日15:00,某厂1号机负荷300MW,B真空泵运行,A真空泵联锁备用,真空-83.5kPa。开始做真空严密性试验时,解除A真空泵联锁,停运B真空泵,入口蝶阀联关正常。15:09:15,真空严密性试验完成,此时真空为-81.29kPa,联系现场的巡操准备启B真空泵,在CRT上点击启动后,B真空泵状态未由绿色变为红色,也无电流显示,其入口蝶阀已联开,联系现场的巡操询问得知真空泵未启动,蝶阀已开出,此时真空为-80.69kPa,马上在CRT上点击停运后,其入口蝶阀未关闭,21:09:56时真空降到-78.79kPa,联系巡操就地关闭B真空泵的入口蝶阀,准备启A真空泵,到21:10:08,真空很快降至-71.09kPa,汽机跳闸,首出是“低真空保护”动作。

二、事故原因及暴露问题

1、造成这次跳机的原因是在做完真空严密性试验后,启动B真空泵时因真空泵开关本体上发故障信号,真空泵启动不起,同时,发真空泵启动指令时,其入口门联开后关不下,与大气接通而迅速垮真空跳机。

2、事后检查B真空泵无故障电流,无保护动作,关闭B真空泵入口手动门后在工作位和试验位试启停、联开关入口蝶阀正常,开关是误发故障信号。

3、真空泵启动后应在入口蝶阀后前压差达到3kPa才允许开蝶阀,事后检查该差压开关因运行中经常不可靠被短接,造成泵未启动无出力就联开了入口蝶阀与大气接通垮真空跳机。

三、事故防范和整改措施

1、因入口蝶阀后前压差开关不可靠,更改成真空泵启动后应在入口蝶阀前真空达到-78 kPa才允许开蝶阀,有效防止泵无出力就联开入口蝶阀与大气接通垮真空事故。

2、原厂设计的发启动指令后,分别启动真空泵和开启入口蝶阀的控制逻辑不合理,入口蝶阀设计无远方操作功能。增加了入口蝶阀远方操作功能后,紧急情况可在远方操作开关。

3、真空泵开关启动时误发故障信号已发生多次,经联系开关厂家处理后正常。

4、针对真空泵磁翻板水位计磁柱长期运行后易卡涩,造成水位误判断,水位低后出力降低引起真空下降的问题,已增加玻管水位计监视水位。

一、事故经过

15:44:00,汽机机组惰走12分钟后转速到0,无法投入连续盘车,改为手动间断盘车。

二、事故原因

1、2号机主油泵供油系统在机组转速3000rpm的情况下停止辅助油泵和事故油泵后不能正常工作,是导致机组断油停机的直接原因。

2、运行人员没有严格执行运行规程规定,人为解除2号机组润滑油事故油泵“备用”状态,停运启动油泵和交流辅助油泵,导致汽机润滑油短时中断,这是造成事件发生的主要原因。

3、装于运行值班操作台的辅助油泵和直流油泵电气联锁开关,标识指示模糊不清,明显存在误操作隐患。

三、事故防范和整改措施

1、全面检查2号机组主油泵供油系统,消除存在缺陷,防止类似情况再次发生。

2、迁移机组直流油泵连锁切换开关,完善标识,严禁机组运行期间退出直流油泵连锁启动开关,防止不必要的误操作事件再次发生。

3、各油泵逆止门没有起到严密的封闭作用,也会导致汽机润滑油短时中断。

4、该机组采用集装油箱套管布置,油泵的吸入口布置较为集中,各吸油设备相互干扰,工作时更容易在备用油泵吸入区形成气泡,机组的交流辅助油泵,事故油泵,启动油泵及油涡轮中的泵轮,在备用较长时间后,联启动时常常出现不打油现象,建议在加挡油气泡罩子。

5、保证排烟风机正常运行,并保证油系统在正常运行时有0.5kPa 的真空。及时排除油中的雾气。

6、在以后的机组启动过程中,停运启动油泵,辅助油泵和事故油泵时要密切关注主油泵的油压变化,主油泵从2450rpm至3000rpm是油系

统油压上升的过程,只有油压上升变化了,才能停相关油泵,否则一定要查明原因。

一、事故经过

某厂2005年4月6日,06:40在线炉水PH表显示11.2,经生技部化验班化验确认炉水PH值为11.3,将连排开到60%换水,并初步判断为凝汽器铜管泄漏。8:00经研究决定降低机组负荷进行查漏处理,12:30汽机辅机班办理“#1机凝汽器B侧查漏”热机工作票, 12:40经调度同意开始减负荷,13:30负荷减至210MW, 13:40 启电泵运行,解列凝汽器B侧, 13:49 关B侧进、出口蝶阀, 20:23凝汽器B侧水侧进出口门不严,减负荷至190WM,停A循环泵,真空由81.2KPa降至80.6KPa,逐渐加负荷至210WM。23:15凝汽器B侧水侧进出口门不严,查漏无法进行,凝汽器B侧投入运行。23:50凝汽器A侧解列,真空由82.6KPa降至81.1Kpa,化验班化验凝结水硬度105umol/L。7日3:20,A侧循环水进口电动门缺陷处理好并且手动关闭,循环水压力由0.11MPa降至0.10MPa,继续观察运行,6:20 A侧循环水压力仍为0.09MPa。8:00#1机组有功217MW,经公司领导研究决定停机消缺, 9:53中调答复同意#1机组168小时停机消缺。10:25试启主机交流润滑油泵、顶轴油泵、盘车正常,恢复凝汽器A侧运行。10:30锅炉开始减负荷, 11:51锅炉MFT,汽轮机、发电机跳闸,#1机组与系统解列。8日20:30#1机凝汽器消缺工作结束,锅炉恢复上水。9日1:33,化验班通知除氧器水质不合格,进行换水。5:40化验给水硬度11umol/L,除氧器水温130℃,锅炉上水。8:00汽包水位-50MM,化验凝结水硬度80umol/L,给水硬度85umol/L。10:05炉水硬度600umol/L,凝结水硬度80umol/L。14:00 因分析凝汽器铜管可能再次泄漏,切循环水系统,A、B循环水泵停电,A、B侧循环水进出口电动门停电,15:10许可#1机组凝汽器查漏工作,22:30查漏工作结束。10日01:25启电泵运行,给锅炉上水,继续换水,08:04锅炉吹扫结束,锅炉点火。16:32 汽机挂闸冲转,17:18机满速, 17:28 #1机组与系统并列, 22:20负荷327MW。

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