山东金岭铁矿详解

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总述
金岭铁矿是一个采(矿)选(矿)联合的国有中(一)型独立矿山企业,隶属于山东省冶金工业总公司,在山东省冶金工业中占有十分重要的地位。

金岭铁矿位于淄博市境内的张店区、临淄区与桓台县交界处,西距济南110公里,东至青岛280公里。

矿区呈西南—北东向条带状展布,西南至北东方向长约20公里, 东南至西北方向宽约7公里,面积约140平方公里。

金岭铁矿矿部坐落在淄博市张店区中埠镇境内,矿属的铁山分矿、选矿厂、机械厂、水泥厂以及其它生产辅助单位、工人新村与主要社区服务单位均设于此地;召口分矿位于矿部的东北方,坐落在淄博市临淄区召口乡境内,距离金岭铁矿矿部约6公里;侯庄分矿位于矿部西北方,坐落在张店区与桓台县交界处的侯庄乡境内,距离金岭铁矿矿部约9.5 公里。

金岭铁矿交通条件优越。

胶济铁路与309国道从矿区南侧通过,济青(济南—青岛)高速公路纵贯矿区东西,东、西两侧分别有辛桓(辛店—桓台)公路和205国道,矿区至淄博火车站15公里,至金岭镇火车站7公里,有铁路支线相通,可直达济南、青岛、烟台、潍坊、滨洲等省内主要城市,贸易往来、交通运输十分方便。

矿区至淄博市政府所在地张店以及矿区内部都有公路相通,交通便利。

区域气候属北温带大陆季风气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。

年内主导风向为南南西和南西。

多年平均气温为12.9℃,历年最高气温为42.1℃,最低气温为–23℃。

1986—2000年,最高气温为40℃,最低气温为–18℃,平均气温13.6℃。

降水多集中于6—9月份,据气象资料显示,1986年以来,年最大降水量为856.2毫米,年最小降水量为250.9毫米,月最大降水量为363.8毫米,月最小降水量为零,历年平均降水量为595.89毫米。

多年平均相对湿度为61%,平均蒸发量为2080.46毫米,平均气压为1012.7百帕。

全矿由铁山矿床、北金召矿床、北金召北矿床、侯家庄矿床、王旺庄矿床以及东召口矿床等大小十几个矿床组成,已探明生产矿区铁矿石地质储量5015万吨,其中:工业储量3907万吨,远景储量1108万吨。

矿区主要含水层为中奥陶统灰岩及第四系砂卵石层,水平富水性不均匀,剖面上富水性呈上强下弱之式,水源补给不充分,以静储量为主。

区域内矿产资源较为丰富,工业发达。

主要矿产资源有铁矿、煤矿、铝土矿、石灰石矿等。

金岭铁矿周围有山东铝厂、张店钢铁总厂、胜利油田钢管厂、齐鲁石化总公司等国有企业以及临淄煤矿、路山水泥厂等地方企业。

近年来,乡镇企业和村办企业迅速发展,临淄顺达(集团)公司、山东北金矿业(集团)公司、淄博宏鲁(集团)公司、付山企业(集团)公司、淄博铁矿和铁山铁矿等一批乡镇企业迅速崛起,矿产品生产、冶炼、酿酒、电力等产业基本形成规模经营。

金岭铁矿开采历史可上溯至春秋战国时期,此后,汉、元、明、清等封建王朝也都有在此开采或冶炼记载。

近代,自1898年起,矿产资源曾先后遭受德、日帝国主义掠夺长达47年之久。

1915年10月,日本帝国主义为了进一步掠夺
铁山矿区的矿石资源,动工修建金岭镇至铁山的铁路支线,次年3月30日竣工通车。

1945年日本帝国主义投降后,金岭铁矿被国民党政府接收,连年战乱使矿山遭到严重破坏,成为废墟。

1948年3月,淄博全境解放,金岭铁矿回归人民所有,8月建矿,翌年1月开始恢复性生产,形成生产能力20万吨/年,当年生产矿石10.4万吨。

金岭铁矿原名“山东省矿务局金岭镇铁矿”,1951年改名为“华东工业部金岭铁矿”,后随隶属关系几经演变,于1991年正式更名为“山东金岭铁矿”。

建矿后,历经几代矿山人的艰苦创业,把一座满目疮痍、几成废墟的旧矿山建设成为一个初具规模,采选联合,、社区服务集中,文教卫生配套的新型矿山。

金岭铁矿实行矿长负责制,在生产经营过程中,矿长统一指挥,副矿长分工负责。

现有下属单位35个,其中:生产和生产辅助单位9个(含集体所有制单位1个),行政管理部门14个,党群部门5个,医疗卫生、教育和社区服务单位7个,全部实行行政领导负责制。

全矿共有职工4594人,实行了全员劳动合同制。

在职工队伍中,全民所有制职工4259人(在岗职工3757人),男女职工约为4:1,生产工人占65.18%,专业技术人员和管理人员占9.98%,服务人员及其他人员占24.84%。

职工队伍的文化水平提高,学历结构有了较大调整和改善,大专及以上文化程度者占6.69%,中专(含高中、中技)文化程度者占27.73%。

青年职工在职工队伍中的比例增大,35岁以下职工约占职工总数的45%,50岁以上职工约占3%。

技术职务结构趋于合理,全矿有高级技术职务人员48名,中级技术职务人员208名,初级技术职务人员296名。

党团组织在企业中得到发展和壮大,共产党员、共青团员分别占职工总数的14.45%和11.39%。

工人队伍技术水平得到有效提高,有98人获得了工人技师以上任职资格,已有3人被聘为高级技师,59人被聘为工人技师。

第二章矿山开采
金岭铁矿的矿山开采全部为地下开采。

主要采矿方法为分段凿岩阶段矿房法,辅以全面法、浅孔留矿法和无底柱分段崩落法。

在矿床的开采过程中,金岭铁矿认真贯彻“采掘并举,掘进先行,贫富兼采,富矿优先”和“共生矿床,综合利用”的方针。

不断地改进采矿方法,扩大生产规模,采用规范化作业,标准化管理,按比例均衡生产,有效保证了三级矿量的储备。

第一节生产规模
金岭铁矿生产矿区有铁山矿区、召口矿区、侯庄矿区。

1986年实际生产能力为65.11 万吨/年,随着生产规模的不断扩大,至2000年底,实际生产能力达到了83.57万吨/年。

铁山矿区包括铁山矿床和辛庄矿床。

铁山矿床沿走向赋存七个不连续的矿体,1986年仅有五、六、七矿体。

五矿体始采于1978年7月,最低开采水平为‐249米,设计生产能力为15万吨/年,1991年3月回采结束;六矿体1975年1月转入地下开采,设计生产能力为30万吨/年,1996年9月回采结束;七矿体1988年10月开始生产,最低开采水平‐225米,设计生产能力15万吨/年,1997年12月回采结束。

辛庄矿床1990年开始基建,1993年12月‐160米—‐220米投入生产,‐220米以下盲主井、盲副井正在建设中,设计生产能力15万吨/年。

铁山矿区1986年至2000年累计生产矿石351.8万吨。

召口矿区有北金召北、东召口、北金召三处矿床。

北金召北矿床设计生产能力为45万吨/年(‐310米以上为30万吨/年,‐310米以下为15万吨/年);东召口矿床设计生产能力为15万吨/年;北金召矿床第一期工程(‐240米—‐310米)设计生产能力10万吨/年,服务年限5年,其延伸工程前期(‐310米—‐430米)设计生产能力为25万吨/年,服务年限12.5年,后期(‐430米—‐570米)为40万吨/年,服务年限25年。

十五年来,召口矿区累计采出原矿579.8万吨。

侯庄矿区1993年7月投产,设计生产能力50万吨/年,服务年限29年。

原矿产量由投产时的7.97万吨增至2000年的28.98万吨,累计回采原矿161.6万吨。

第二节开采设计
金岭铁矿矿山生产设计单位为金岭铁矿设计处,由七个技术工程专业组成,
采矿专业组负责采矿设计、凿岩爆破、通风安全、井巷工程预算。

1986年至2000
年完成矿山生产接续矿体设计5项。

一、设计工作的基本情况
(1)设计队伍
矿山配备有
发展的工程技
术人员210人
(2000年底工
程技术人员人
数统计),高级
职称48人;中
级职称78人;
初级职称84人。

专业人员
配置:采矿专业
34人;选矿专业
11人;机械专业42人;电气专业19人;地质水文专业19人;测量专业18人;土建专业8人。

(2)设计程序与管理
设计程序由三部分组成:(一)可行性研究;(二)初步设计(方案设计)(三)
施工设计
协作管理:1、主管矿长或总工程师在下达可行性研究项目的同时,应随附
上有关部门的文件或立项意见,并传达领导指示精神。

2、主管矿长或总工程师
在收到设计部门上报的可行性研究及设计任务书后的十五天内,主持矿级审查
会。

3、矿在上报设计任务书(包括可行性研究)的同时,计划技术科保留五份
文件归档。

(3)设计工作现代化
计算机已广泛应用于矿山开采CAD辅助设计、制图和工业统计等各项工作,
设计处配置AST486/50、联想/100及联想逐月2000微机10台,惠普绘图
仪1台。

各二级单位技术部门也都配置了微机和相应的软件,地质、水文、
测量、采矿、机械、电器等专业都采用和开发了指标计算等应用软件。

二、设计工作
十五年间,金岭铁矿完成矿山生产接续矿体设计5项。

○1铁山矿区七矿体工程开采设计
1985年初开工,设计生产能力15万吨/年,服务年限15年,基建期3年10个月,基建工程量4782.3 米/39278.2 立方米,概算投资412.3万元,决算投资319.9万元,1988年10月竣工投产。

○2辛庄矿体开采设计
1990年11月开工,设计生产能力15万吨/年,服务年限27年,基建期2.5年,基建工程量4317 米/34966 立方米,概算投资767.46万元,投资效益率18.11%,1993年12月竣工投产。

○3东召矿体开采设计
1988年12月竣工投产,生产规模15万吨/年,服务年限19年,基建期3年,基建工程量7387.8 m/63431 m3,,预算投资1471万元,完成投资1572.45万元。

○4召口矿区‐310 m水平延伸
1991年12月竣工投产,生产规模25万吨/年,服务年限20年,基建期3.5年,基建工程量4343 米/38216 立方米,基建投资582.3万元(决算投资837万元)。

○5北金召北—北金召矿体联合开拓设计
设计规模40万吨/年,服务年限35年,基建期2年(一期),基建工程量11550.1 米/108744 立方米,概算投资3601.78万元,其中:一期基建概算投资808.78万元,二期基建概算投资1502万元,三期基建概算投资1291万元,达产年利润13.23%。

为保证矿山的正常采掘比例,实现持续生产,2000年末生产设计准备开拓矿量575万吨,保有期3.9年,采准矿量279万吨,保有期30个月,回采矿量197万吨,保有期21个月。

第三章选矿
第一节概述
选矿厂是金岭铁矿
精矿粉、钴精矿粉的生
产单位。

是在1954年建
设的破碎场的基础上,
1963年安装900×1200
毫米颚式破碎机,形成
年破碎矿石100万吨规
模;1967年10月建成年
处理矿石40万吨的选矿
厂,由于选矿当时采用
的设备大部分是全国十几个省市调进的旧设备,致使在生产运行中经常发生故障,严重制约了生产的发展,因此,先后于1968年、1971年、1978年进行多次改造、扩建,改造32平方米内滤式过滤机的分配头和蓖子板;采用水环式真空泵代替往复式真空泵;用Ø2米的磁力脱水槽代替Ø1.6 米的磁力脱水槽,处理铁过滤溢流;扩建磨矿、选矿第三系列;扩建新粗碎第二系列,建成石灰乳加工系统,逐步形成以干式磁选—浮选—磁选为骨干流程,以选铁为主,并综合回收铜、钴金属的选矿厂。

选矿厂自投产以来,始终把质量放在首位,不断革新改造工艺流程和设备,“铁鹰牌”铁精矿粉1980年获得国家银质奖章,1981年获得金质奖章,铜精矿粉、钴精矿粉也分别于1981年和1982年被评为山东省优质产品。

1986年以来,选矿生产曾一度受到矿石生产制约和资金短缺的制约。

备品备件供应不及时,陈旧设备更新改造不及时,给组织生产带来很大难题。

时常因抢修设备而影响生产,因质量欠佳而压产,出现了管理人员到现场为球磨机送料,出现“快鞭打慢牛”、生产低糜现象(1991年、1992年铁精矿粉产量只有26万余吨),效益欠佳,职工收入低的被动局面。

1996年以来,
选矿厂一班人在激烈的市场竞争中面对挑战,深刻地认识到:改革是企业的出路,创新是企业发展规律的源泉。

广泛掌握市场信息,把握市场动态,才能有力地组织生产,加快企业快速发展的能力。

观念创新,管理创新,科技创新,
才能扭转被动局面,创造更大的经济效益。

科学技术是第一生产力。

选矿厂针对设备陈旧和技术装备落后的状况,走
革新改造、挖潜增效之路,先后对部分设备通过技术论证,抓住制约生产的“瓶颈”,解决多年来困扰生产的关键问题。

在选矿过程中,破碎是制约选矿厂乃至全矿生产的大"瓶颈",破碎生产环节经常出现故障,因生产能力不足,原矿经常被迫外翻,而球磨机则空转待料。

为此,对极易堵塞的漏斗进行改造,引进安装了两台新型圆振动筛,使破碎系统的生产能力由1995年的120 t/h,2000年提高到190t/h , 满足了生产要求,入磨粒度逐步由1995年的0~22毫米,2000年降至0~14m毫米,做到了多碎少磨。

磨矿费用约占总生产费用的40%,且磨矿机的处理量决定着全厂的生产能力。

因此,提高球磨机的生产效率,是选矿厂提高产量、降低消耗的关键。

过滤系统于1997年12月开始,改造磁滤机的磁系,优化结构参数,改进过滤机的密封方式,更新改造了过滤系统的配套设备,使过滤机的效率由1.3t/m2h提高到1.9t/m2h,每年可节电129万kWh,节水16万立方米,年创效益111.8万元。

破碎“瓶颈”的消除,解决了球磨机的供料问题,球磨机不会再待料空转;过滤“瓶颈”的消除,解决了磨矿产品的出路问题,球磨机不必再减料或停料。

“瓶颈”的消除,流程的畅通,球磨机生产效率由1995年的27t/h,2000 年提高到34t/h,不仅增大了选矿的生产能力,而且磨矿费用大幅度降低,矿石入磨能力大幅度提高。

企业管理以人为本,是选矿生产管理的具体做法。

在社会主义市场经济的大潮中,选矿生产创出了一条以质量求生存,向科技要效益,依靠管理求发展的改革之路。

先后制定了《安全管理》、《劳动纪律管理》、《设备管理》、《文明生产管理》、《成本管理》、《指标考核管理》等,为各方面的生产管理做到了严之有据、严之有理、严之有度、严之有序。

提供了规范工人行为的法则,做到以人治变为法治,制度面前人人平等,确保了各项管理制度的执行。

完善的生产管理使产品产量质量逐年提高。

使职工明白了“严是爱,松是害”的道理,各项工作明显好转,职工收入稳步提高。

选矿生产铁精矿粉由1985年的37.2万吨跃升至2000年的60.9万吨,铁精矿粉、铜精矿粉、钴精矿粉质量,始终保持较好水平。

第二节选矿工艺
一、破碎筛分及预选。

破碎筛分流程为两段一闭路干式磁选流程,原矿经过颚式破碎机(900×1200毫米)破碎至0—200毫米,进入预先筛分,筛上物经干式磁选抛出废石后进入Ø1300×1600毫米可逆锤式破碎机,细碎产品经检查筛分,筛下物与预先筛分筛下物合并为合格粉矿,筛上物返回干式磁选。

由于矿石产量的逐年增大及矿石含水、含泥量的增多,破碎一度成为制约选矿生产的大"瓶颈",原矿不能及时破碎,被迫经常外翻,而球磨机则经常空转待料。

为保证均衡生产,预先筛分及检查筛分筛孔尺寸曾放大到22毫米,选矿厂先后对破碎筛分及预选工艺流程、设备进行了多项改进,畅通了破碎生产流程,
使破碎系统的生产能力逐步由120 t/h 提高到2000年的190t/h,满足了生产流程中的供需关系,同时在确保均衡生产的前提下,使入磨粒度逐步由22毫米降到2000年的0—14毫米,实现了“多碎少磨”。

1986年以来,先后对破碎筛分及预选工艺流程、设备进行了如下改进:
1、1993年11月,49m皮带机由一段改为两段,前段27米,后段20米,方便了操作和维护检修,而且安装功率由30kW降为21kW,每年节电3万kWh。

2、1995年10月,拆除二段Ø750×750毫米永磁磁滑轮,将二次抛废石改为一次抛废石。

3、1997年5月,预先筛分作业安装YA1530型圆振动筛,取代原来的条筛和SZZ1250×2500自定中心振动筛,提高了筛分效率。

4、1997年9月,改造了20.4米、18.2米皮带机,解决了预先筛分筛下漏斗堵塞问题。

5、1997年12月,检查筛分作业安装YA1530型圆振动筛,取代SZZ1250×3600自定中心振动筛,提高了筛分效率。

6、1998年6月,干式磁选作业由Ø1030×1045毫米电磁磁滑轮改为CTDG1010N永磁磁滑轮,提高了精矿品位、减少了金属流失,同时年节电、节约维修费用综合效益达101.5万元。

7、2000年3月,安装振动给矿机代替90型给矿机,提高了系统运转率,并且每年节约维修费用5.6万元。

8、2000年10月,49米振动筛安装CJHF603型布袋式除式器代替原旋风除尘器,抽风量加大,除尘效率提高,改善了作业环境。

9、2000年12月,细碎安装了卧式水膜除尘器,加大了抽风量,除尘效果达到了国家标准,改善了工人的作业环境。

二、磨矿分级。

磨矿分级流程为一段闭路磨矿,磨矿分级设备为Ø2700×2100毫米湿式格子型球磨机、Ø1500毫米高堰式双螺旋分级机。

磨矿分级共有四个系列,其中第四系列于1981年建成,1994年10月投入使用。

2000年磨机利用系数为3.26t/m3h,分级溢流浓度为23%左右,分级溢流细度为70%(-200目)左右。

多年来,磨矿分级流程一直没有变革,但是通过改变磨矿分级流程提高了磨矿效率、降低磨矿费用,取得了明显成效。

1、1990年起,球磨机试用橡胶衬板代替高锰钢衬板,1995年元月又试用磁性衬板,经过不断探索实践,采用了筒体用高锰钢衬板两端用橡胶衬板相结合的方式。

2、根据入磨物料的组成,找出合适的钢球配比,合理装补球。

现初装球比例为Ø90:70:50=3:3:4,每台磨机装球24吨,充满率为45%左右,每班补球比例为Φ90:70:50=4:3:3。

3、先后对多个厂家的铸铁球、钢球进行试验,优选出章丘钢球。

钢球磨矿消耗量已由1985年的0.78kg/t降低到0.459kg/t。

三、浮选
选矿原则流程为先浮后磁流程,分级溢流浮选出铜钴混合精矿,然后进行铜
钴分离,混合浮选尾矿进入磁选选铁。

混合浮选共四个系列,各系列粗选、扫选各4槽LCH-X5立方米浮选机,精选2槽6A浮选机。

分离浮选粗选6槽5A浮选机,精选2槽5A浮选机,扫选8槽4A浮选机。

药剂制度:捕收剂为乙基黄药,用量60~150g/t,起泡剂为2#油,用量20—60g/t,乙基黄药、2#油2/3加入粗选(分级返砂槽处),1/3加入扫选;石灰调整PH值,混合浮选加入搅拌槽,PH=8~9,分离浮选加入搅拌槽,PH>12,总用量1.5~2.5kg/t。

1986年以来,对选矿浮选工艺流程及设备进行了如下改进,提高了铜金属回收率,降低了生产成本。

1 、1986年,安装LCH-X5立方米充气搅拌式浮选机替代6A浮选机,功率消耗降低15.82%,占地面积节省30.71%,设备重量减轻30.5%,叶轮寿命提高2倍。

2、1987年,将铜钴分离浮选4A浮选机由原分离厂房移至老5A厂房,方便了生产管理。

3、1996年2月,将分离浮选的粗选由六槽4A浮选机改为八槽4A浮选机。

4、1998年2月,将粗选由八槽4A浮选机改为六槽5A浮选机,精选由二槽4A 浮选机改为二槽5A 浮选机。

粗选精选的扩容改造延长了粗选精选浮选时间,铜钴得以充分分离,钴精矿含铜降低到0.25%以下,铜分离作业回收率由87%提高到95%以上。

5、1998年4月,安装混合浮选第四系列,使磨选四个系列配套。

6、2000年12月,将混合浮选流程由两次精选改为一次精选,精选时间延长到19min,混合浮选作业回收率得以提高。

7、2000年12月研制了选矿药剂自动添加系统,运用PLC作为程控加药的控制核心,以电磁阀为加药执行机构,使浮选药剂得以稳定、准确、连续添加。

四、磁选及铁精矿脱水
混合浮选尾矿经CTB1030磁选机(CTB1024磁选机备用)连续两次磁选后,二磁精矿用泵给入三磁CTB1024磁选机,浓度为50%以上的三磁精矿给入TCW-12永磁圆筒真空过滤机,精矿水分一般不超过10.00%,过滤机溢流、底流返回三磁。

铁精矿是金岭铁矿的主导产品,选矿工作围绕提高产品质量和金属回收率,不断完善工艺流程和设备,1986年以来主要做了以下工作:
1、1987年5月安装Ø1800磁聚机,提高了铁精矿品位。

2、1987年6月,一、二磁安装2台CTB1024大筒径磁选机代替Ø600×1750磁选机,提高回收率0.295个百分点。

3、1992年6月,三磁用1台CTB1024磁选机代替4台Ф600×1750磁选机,每年节水、节电等综合效益33万元。

4、1993年6月,磁选流程改造,过滤机溢流、底流由返回二磁改为返回三磁,提高回收率1.95个百分点,年获效益120多万元。

5、1997年12月~1998年9月,改造了磁滤机的磁系,优化了结构参数,改进了过滤机的密封方式,更新改造了过滤系统的配套设备,从而使过滤效率由
1.3t/m2h提高到1.9t/m2h,每年节电129万KWh,节水16万立方米。

6、1998年12月,一、二段磁选机由原来的CTB1024磁选机改为CTB1030磁选机,三段磁选以CTB1024磁选机代替磁聚机。

改造后,生产能力增大了25%,铁精矿品位基本稳定在65.7%以上,铁精矿水分降低了0.2个百分点。

五、铜钴精矿脱水
浓度为25%左右的铜精矿自分离浮选用泵送入1台10m2筒式外滤机直接进行过滤,滤饼水分12%左右。

浓度为6%左右的钴精矿自分离浮选用泵送入Ø8m 周边传动式浓缩机,底流浓度约为38%,浓缩底流再用泵给入20平方米筒式外滤机进行过滤,滤饼水分25%左右。

多年来,铜钴精矿脱水没有变革,只是在1999年4月由10平方米筒式外滤机代替原20平方米筒式外滤机,20平方米筒式外滤机作为备用设备。

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