气煤焦在干熄焦试生产中存在的问题及解决办法

合集下载

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策
干熄焦烧是指在燃烧过程中,煤中的焦炭在燃尽之前就被氧化成为气体的现象。

这种现象会导致煤的燃烧效率低下,热值降低,易产生污染物,同时也浪费了煤炭资源。

降低干熄焦烧损率对于提高煤炭利用效率和环境保护具有重要意义。

1. 煤炭质量不好:煤炭质量的差异会导致煤的燃烧特性不同。

如果煤中的焦炭含量较高,那么干熄焦烧的程度也会相应增加。

2. 煤炭煤粉粒度不均匀:煤粉的粒度不均匀会导致燃烧过程中的氧化反应速率不一致。

这样,部分焦炭在燃尽之前就会被氧化成为气体。

3. 进气条件不合适:进气条件的调节对燃烧过程中焦炭的燃烧起到关键作用。

如果进气量过大或者过小,都会导致焦炭的干熄焦烧损失增大。

为了降低干熄焦烧损率,我们可以采取以下对策:
1. 优化煤炭的配煤比例:通过合理调配煤的类型和比例,使其含有适当的焦炭量。

可以考虑采用煤的混烧或者煤直接燃烧的方式,提高煤的燃烧效率。

2. 精细煤粉分级:通过合理的磨煤工艺,控制煤粉的细度分布,使得煤粉的粒度更加均匀。

这样可以提高煤粉的燃烧速率,减少焦炭的干熄焦烧损失。

3. 调节进气条件:根据实际情况调节进气量和进气速度,保证燃烧过程的氧化反应达到最佳状态,减少焦炭的干熄焦烧损失。

4. 强化锅炉控制系统:通过引入先进的控制系统,实现锅炉的自动化控制。

这样可以对进气量、进气速度等参数进行实时监测和调节,减少人为误差,提高燃烧效率。

通过采取上述措施,可以有效降低干熄焦烧损率,提高煤炭的利用效率和环境保护水平。

干熄焦工艺优化及疑难解析

干熄焦工艺优化及疑难解析

干熄焦工艺优化及疑难解析摘要: 介绍本钢干熄焦工艺优化、人员配置,对干熄炉流体进行分析以及对北方干熄焦生产存在的问题进行探析。

关键词:本钢、干熄炉、优化、流体。

1 前言本钢4#、5#焦炉干熄焦单槽处理能力为150t/h,这在当时属于全国最大的干熄焦单槽处理系统。

同时,由于本钢焦化厂4#、5#焦炉现场比较狭窄,为了适应场地要求我们将干熄焦建在了两座焦炉的中间位置,并采用了横移牵引装置。

2005年7月22日建成投产后,我们经过了半年多的试生产,发现该套系统存在很多工艺技术问题,为此我们对该套装置在工艺参数调整优化、对设备进行了改造,不断优化了该系统,针对冬季生产的特殊性,自主研发、创新了具有自主知识产权的适应本钢工艺生产要求的干熄焦技术。

通过工艺优化,目前该系统已全面达到了设计上提出的各项功能要求,运转比较平稳。

2 工艺现状本钢4#、5#焦炉干熄焦开工、生产调试由焦化厂独自完成,工艺、设备优化也是逐步实现的,工艺、设备存在的问题有:2.1 150t/h干熄焦试生产调试过程中,提升机、干熄炉、锅炉各设备点控制参数不稳定。

2.2 全国干熄焦系统使用横移牵引装置的很少,技术还不成熟,本钢干熄焦在开工、试生产过程中在电机车对位、横移牵引过程、提升机卷上的信号经常存在不准确等问题。

2.3干熄焦提升机电缆在设计上存在问题,经常出现破损、拉断的现象。

2.4 冬季焦化厂蒸汽压力不足,不能满足生产需要,如何将干熄焦蒸汽并入焦化厂内网来解决这一问题。

3 工艺优化3.1 工艺优化、技术改进中的关键技术3.1.1干熄焦运行工艺优化后指标3.1.2 每小时熄焦量120~150 t。

3.1.3 供发电:每小时产蒸汽85 t,温度430℃,压力3.4 Mpa。

焦化厂自用:每小时产蒸汽100t,温度200℃,压力0.8 Mpa。

3.1.4 排焦温度150℃~180℃。

3.1.5 循环风量小于185000 m3/h。

3.1.6 循环气体成份CO2:10%~15%、CO<6%、H2<3%、O2基本为0。

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策干熄焦烧是指在焦炉操作过程中,炉料中一部分焦炭被烧成灰烬,而另一部分则未完全烧透而变成熄焦或半焦的现象。

干熄焦烧不仅引起能源浪费,而且导致焦炉产量下降、炉底破坏、天平温度升高,还会加速炉墙的损耗,因此降低干熄焦烧率就成为了焦炉生产必须解决的问题。

1.料层性质的影响料层性质是影响焦炉干熄焦烧率的重要因素。

如果料层太密,导致炉内温度过高,就容易导致干熄焦烧。

如果料层太松散,则难以使气体在料层中流通,增加汽化损失率。

2.加气风温度过高炉内加气风的温度过高,容易导致干熄焦烧率上升。

因为加气风温度过高会使炉膛内的温度升高,超过焦炭的点火温度,从而产生干熄焦烧现象。

3.过度加热如果炉膛内温度过高,焦炭中的挥发分物质就会过度分解,导致干熄焦烧率上升。

焦炉中的挥发分物质也会通过大量的气态分布到气体中,从而形成炉后汽化损失。

针对以上原因,可以采取以下措施来降低干熄焦烧率。

1.调整料层密度优化料层密度,可以使气体在料层中流动,使炉内温度得到有效控制。

过于松散的料层会导致炉内氧化失调,而密实的料层会使煤气流量变小,导致干熄焦烧率升高。

严格控制炉内的温度,避免过度加热,减少焦炭的挥发分损失。

同时,控制煤气流量,避免流量太大,导致炉膛内的温度过高。

总之,控制干熄焦烧率是某些工业领域所面临的共同问题,一个良好的炉子需要一个稳定的炉温,合理的加热和温度控制,并且不适量地减少氧气的流量。

通过应用合理的生产技术,增加炉料的稳定性、控制配料、优化炉子温度、煤气量和氧气流量,可以有效降低干熄焦烧率,提高生产效率和产能。

干熄焦装置缺陷成因分析和处理方法

干熄焦装置缺陷成因分析和处理方法
偿 器 硅 胶 部 分 裂 开 , 量 灰 分 泄 漏 , 场 更 换 硅 胶 密 封 十 分 大 现

计 单 位 继 续研 究完 善 。
2) 焦 温 度 经 常 在 设 计 高 端 范 围 , 因 是 调 控 排 焦 温 排 原
些 焦 粉 会在 除尘 吸 力 的 作 用 下 进 入 除 尘 支 管 的 水 平 段 而
度 的 技 术措 施 和装 备 不 适 合 频 繁 的小 范 围 调节 . 别 是 不 能 特 适 应 焦 炉 强 化 生 产 的 需 求 。 直 接 导 致 干 熄 焦 后 运 输 皮 带 受
次 除 尘 器 本 体 与 水 冷 套 管 之 间 的 过 渡 料 斗烧 熔 现 象 和 一 次 除 尘 器 内档 灰 墙 坍 塌 现 象 。 据 了解 上 述 两 种 情 况 在 其 他 单 位 也 多有 发 生 , 于 目前 干熄 焦装 置 的多 发 缺 陷 。初 步 分 析 属
应 与 干 熄 炉 和 锅 炉 对 一 次 除 尘 器 的拉 压 应 力 不 平 衡 有 关 , 应 该 引起 设计 单 位 的 高度 重 视 , 用 可 靠 的 结 构 布 置 形 式 消 采
仓 放 料 水 冷 套 管 堵 塞 的 现 象 , 时就 怀 疑 内部 有 较 大 固体 物 当
质 脱 落 , 于 没 有 检 查 手 段 , 施 继 续 运 行 , 终 出 现 了一 由 设 最
技 术 经 济 指 标 基 本 达 到 设 计 要 求 ,0 0年 干 熄 率 分 别 达 到 21 9 . %和 9 . %。 体 运行 效 果 良好 , 束 了河 南 省 炼 焦 行 28 5 68 6 总 结
业无 干熄 焦 的历 史 , 能 减 排 效 果 显 著 。 节

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策

探析降低干熄焦烧损率的原因与对策随着工业化的快速发展,高温设备的普及率不断提高,其中炉窑作为高温设备的代表,被广泛应用于各行业中。

而炉窑在生产过程中,比较常见的问题就是干熄焦烧损率高,从而影响炉窑的效率和产品质量。

本文将从原因和对策两方面探究降低干熄焦烧损率的方法。

一、原因分析1. 单熔期太短熔炼期间,石灰石需要被加入到炭疽中,才能吸收并减少炭疽中的氧气含量,因此,在烧窑过程中,需要保持一定的熔化时间。

单熔期太短,容易导致炭疽中的氧气未被完全吸收,从而引起干熄焦烧。

2. 燃烧条件不佳在煤的氧化燃烧中,需要保证良好的氧化剂供应以及煤的均匀燃烧,否则会引起局部过烧和干熄焦烧。

燃烧条件不佳往往与供料不均匀、燃料含灰量过高、空气分布不均等有关。

3. 过烧高炉温度过高、烧结环节温度过高、燃料料层过厚等因素,都有可能引起过烧现象。

过烧会导致炉渣流动性降低,从而增加干熄焦烧的风险。

4. 不适宜的烧结燃料烧结燃料中,含有较多的硫、磷等元素,易生成高温下的硫化物、酸化物,从而增加干熄焦烧损失的风险。

二、对策分析1. 延长熔化周期在煤炭和原料的炭化过程中,石灰石的作用是吸收和减少炭中的氧气含量。

因此,在烧窑过程中,需保证一定的熔化周期,延长单次熔化时间。

通过延长熔化周期,可以有效降低干熄焦烧的风险。

优化燃烧条件是降低干熄焦烧的一个重要且基本的措施。

可以通过改变炉膛结构、增加喷枪、优化空气分布等措施来优化燃烧条件,以提高磨损均衡性,减少局部过烧现象,从而降低干熄焦烧损失。

3. 控制烧结温度和燃料质量通过控制烧结温度和燃料质量,有效控制过烧的风险,减少干熄焦烧的发生。

具体措施可以包括煤的质量控制、加入助剂等。

4. 加强检测加强对炉窑温度、热流、炉壁热应力等参数的实时检测,及时发现并解决存在的问题,提高炉窑的可靠性,降低干熄焦烧的发生率。

综上所述,降低干熄焦烧损率的方法多种多样,需要根据具体情况制定可行的措施。

总的来说,优化燃烧条件,加强检测和控制烧结温度和燃料质量是有效降低干熄焦烧的重要措施。

干熄焦常见故障

干熄焦常见故障

一、干熄焦旋转密封阀被卡住时的现象?原因及如何处理?答:现象:1、中控CRT画面出现旋转密封阀过负荷报警;2、运焦系统停止运行。

原因:1、焦炭中有钢板等杂物;2、焦炭块度过大或者排焦速度过快;3、旋转密封阀的减速机损坏。

处理:1、根据干熄炉料位情况决定装焦,干熄炉高料位时,应立即通知焦炉工段采用湿法熄焦;低料位时可合理安排装入的炉数;2、通知相关检修人员;3、将检查情况向值班长和车间相关领导汇报;如电机损坏或长时间处理,需及时向厂调度室汇报;4、操作人员到现场去,带好对讲机、一氧化碳报警器、氧气分析仪;5、在保证主蒸汽品质和作业人员安全的前提下,适当降低循环风量,每次减少3000~5000m3/次,可降到36000m3/h左右。

如果有必要也可停止循环风机的运转;6、如果是焦炭卡住旋转密封阀,一般通过旋转密封阀点动反转,可以解决旋转密封阀卡住的问题;7、如果是铁器、木板卡住旋转密封阀,点动使旋转密封阀反转,使铁器松动;若反转也动不了,禁止频繁点动旋转密封阀,防止其电机热保护起作用或电机烧坏;8、停止旋转密封阀吹扫压缩空气或氮气,打开旋转密封阀的检修人孔,用工具取出杂物。

若卡住的部位在旋转密封阀的内部,则需要停循环风机,进行空气置换,检测气体合格后(O2>18%,CO<50ppm),检修人员进入旋转密封阀取出杂物;9、注意监控主蒸汽压力和主蒸汽温度,如果温度、压力减低幅度较大,不能满足热电并网需求,则需解联;10、处理完毕,应及时恢复生产,根据干熄焦的料位,通知焦炉恢复干法熄焦。

备注:如旋转密封阀的减速机如果损坏,出现的现象与旋转密封阀卡住的现象一致,但是在减速机损坏的情况下,反转一点也动不了,若出现此情况,应检查减速机。

二、干熄焦系统全面停电时,其主要应急处理步骤?答:1、检查N2自动吹入所有调节阀是否动作,向炉内和循环系统充入气体。

现场打开气动控制阀的旁路及N2 吹入阀的旁路,防止循环系统发生爆炸。

干熄焦排焦装置泄漏、旋转密封阀不能转动、振动给料器故障、焦罐底闸门与提升吊具脱钩现象、原因与处理方法

干熄焦排焦装置泄漏、旋转密封阀不能转动、振动给料器故障、焦罐底闸门与提升吊具脱钩现象、原因与处理方法

干熄焦排焦装置泄漏、旋转密封阀不能转动、振动给料器故障、焦罐底闸门与提升吊具脱钩现象、原因与处理方法一、排焦装置泄漏的现象、原因与处理方法:1、原因:①、旋转密封阀长期使用造成磨损,密封损坏等。

②、炉内压力的剧烈波动。

③、吹扫风机故障或风量过小。

④、集尘挡板开度过小,吸尘管道堵塞。

2、现象:①、着火检测器高限报警。

②、CO浓度检测器报警。

3、处理:①、若因为集尘挡板开度过小时将其开大。

若吸尘管道被焦粉堵塞则进行疏通处理。

②、若因为充入的氮气(向干熄炉下部吹入的N2)或吹扫风量少时,将其开大。

③、检查振动给料器部位焊体或壳体有无裂口以及调节棒安装有无泄露,若判断旋转密封阀内部循环气体泄露量很大,可考虑更换旋转密封阀。

④、检查干熄炉及气体循环系统压力有无异常,若有将其调整正常。

4、注意:靠近排出装置时,应携带煤气报警器和氧浓度测定仪,当无危险时方可进行故障的处理。

二、旋转密封阀不能转动的现象、原因与处理方法:1、现象:①、旋转密封阀停止转动。

②、打开旋转密封阀上部人孔盖,发现内部堆满焦炭,在震动给料器停机情况下,焦炭自动下滑。

2、原因:①、自动润滑装置出现故障。

②、旋转密封阀旋转电机跳闸。

③、振动给料器底部的下料板磨损得极光滑,不能阻止焦炭下滑。

3、处理:①、用手摇的方式检查确认时,如果是自动润滑装置出现故障造成的,则对故障排出后,重新启动旋转密封阀。

②、如果旋转密封阀手摇正转,反摇都能转上一圈以上,可能是排焦量过大造成,可以减少排焦量。

③、如果手摇时,正转、反转都有被卡的现象,应打开旋转密封阀上部人孔,将异物取出后再启动旋转密封阀。

④、如果手摇旋转密封阀正转、反转完全不能动作,则可能是旋转密封阀的轴卡住,应想办法将旋转密封阀旋转轴顶松原再启动。

⑤、若是振动给料器底部的下料板太光滑,造成焦炭下落过多,使旋转密封阀不能动作,应将下料板最下一层磨板垫高5mm,在干熄炉底部增加调节棒。

⑥、无论什么情况,一旦旋转密封阀电机跳闸,造成旋转密封阀停转,都不能盲目送电。

干熄焦的优缺点

干熄焦的优缺点

干熄焦的优缺点优点干熄焦与湿法熄焦相比能提高焦炭强度和降低焦炭反应性,对高炉操作有利,尤其对质量要求严的大型高炉用焦炭,干熄焦更有优势(降低高炉燃料比、增加出铁比,提高炉顶温度,增加煤粉喷吹量),同时减少对大气造成污然。

(见表1)干熄焦回收红焦废热产生蒸汽,可用于发电,避免了生产等量气燃煤而对大气的污染(5-6t蒸汽需要1吨动力煤)。

对规模为100万t/a 焦化厂而言,采用干熄焦技术,每年可以减少8-10万吨动力煤燃烧对大气的污染。

相当于少向大气排放144吨-180吨烟尘、1280吨-1600吨SO2,尤其是每年可以减排10万吨-17.5万吨CO2。

采用干熄焦可以节水,宝钢平均每吨焦炭节水大于0.44吨。

采用干熄焦技术降低炼焦能耗50-60kgce/t焦。

干熄焦工艺及优缺点- 人生飞扬- 焦炉除尘、焦化设计、焦炉设备、地面除尘站提高焦炭质量同湿法熄焦相比,避免了湿熄焦急剧冷却对焦炭结构的不利影响,其机械强度、耐磨性、真比重都有所提高。

焦炭M40提高3%-8%,Ml0降低0.3%-0.8%,且焦炭的热反应性(CSR、CIR)均有所改善,焦炭M40提高1%,这对降低炼铁成本,提高生铁产量极为有利,尤其对采用喷煤粉技术的大型高炉效果更加明显。

炼铁焦比下降5千克/吨,产量则提高4%。

在保持原焦炭质量不变的情况下,采用干熄焦可以降低强粘结性的焦、肥煤配入量10-20%,有利于保护资源,降低炼焦成本。

回收显热、节能降耗同湿熄焦相比,干熄焦可回收利用红焦约83%的显热,每干熄1t 焦炭回收的热量约为3.9-4.0MPa、450℃蒸汽0.45-0.55t。

而湿熄焦没有任何能源回收利用。

降低有害物质的排放,保护环境湿熄焦产生大量酌酚、氰化合物和硫化合物等有害物质(每熄一吨红焦炭就要将0.5t含有大量酚、氰化物、硫化物及粉尘的蒸汽)自由排放,严重腐蚀周围设备并污染大气,这些污染物占炼焦过程对外排放水污染物的三分之一。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

气煤焦在干熄焦试生产中存在的问题及解决办法干法熄焦简称“干熄焦”,是相对于用水熄灭炽热焦炭的湿熄焦而言的。

其基本原理是利用冷的惰性气体( 燃烧后的废气) ,在干熄炉中与赤热红焦换热从而冷却红焦。

吸收了红焦热量的惰性气体将热量传给干熄焦锅炉产生蒸汽,被冷却的惰性气体再由循环风机鼓入干熄炉冷却红焦。

随着干熄焦技术及国产设备日渐成熟,干熄焦作为焦化企业的配套项目,对产品延伸及环保有积极作用。

干熄焦装置具有工艺先进、环保、节能效益显著的特点,在钢铁联合企业中应用可提高焦炭质量和高炉生产能力,降低入炉焦比和钢铁生产中的成本;还能从炽热的焦炭中回收热能产生蒸汽从而获得直接经济效益。

从环保角度看,建设干熄焦装置,可减少因湿法熄焦排放大气中的水蒸气夹带酚氰等有害物质和粉尘污染,大大提高周边地区空气质量。

干熄焦具有回收红焦显热、减少环境污染和改善焦炭质量三大优点。

但相对湿法熄焦,其投资较大,工艺复杂,工艺参数控制严格,大型设备多,自动化程度高,存在高温高压介质、可燃气体等,需严格管理维护和操作要求,以保证运行安全。

1 干熄焦装置工艺流程装满红焦的焦罐车由电机车牵引至提升井架底部。

起重机将焦罐提升并送至干熄炉炉顶,通过带布料器的装入装置将焦炭装入干熄炉内。

在干熄炉中,焦炭与惰性气体直接进行热交换,冷却至 200℃以下,经排出装置平板闸门、振动给料器、旋转密封阀、排焦溜槽卸到带式输送机上,送往焦处理系统。

循环风机将冷却焦炭的惰性气体(主要是氮气)从干熄炉底部的供气装置鼓入干熄炉内,与红热焦炭逆流换热。

自干熄炉排出的热循环气体温度为880~960℃,经一次除尘器除尘后进入干熄焦锅炉换热,温度降至 160~180℃。

锅炉出来的冷循环气体经二次除尘器除尘后,由循环风机加压,再经热管换热器冷却至 130℃左右进入干熄炉循环使用。

干熄焦主要包括干熄焦本体和干熄焦锅炉两部分。

其中,干熄焦本体是由红焦输送系统、装入装置、干熄炉、炉顶水密封、供气装置、排焦装置、气体循环系统等组成;干熄焦锅炉是由省煤器、蒸发器、过热器、汽包、吊顶管、上升管、下降管、膜式水冷壁联箱及附属设备等组成。

2 干熄焦装置可燃气体危害及成分控制干熄焦循环气体成分有氮气、二氧化碳、水蒸气、氢气、一氧化碳、氧气及微量甲烷、不饱和碳氢化合物和硫化物等。

其中含有少量氢气、一氧化碳等成分,这类混合气体在一定条件下会发生爆炸。

氢气的爆炸极限为 4%~75%,一氧化碳的爆炸极限为12.5%~74.2%,均为易燃易爆气体。

循环气体负压段发生空气漏入,与可燃气体混合,可能会发生燃烧和爆炸事故;易爆气体泄漏会造成人员中毒,若区域有明火,也会发生燃烧和爆炸。

在干熄焦操作中,为确保安全,设置了报警值,氧气含量高报2% ,高高报4.5% ;氢气含量高报 3% ,高高报 5% ;一氧化碳含量高报 6% ,高高报8% 。

在实际生产中,为保证安全操作氧气不过量,氢气含量一般小于 3% ,一氧化碳含量小于6% ,氧气含量小于 1% 。

具体见表 1 。

干熄焦循环气体主要成分来源如下。

1 )氮气。

由干熄焦工艺介绍可知,干熄焦循环气体主要成分为惰性气体氮气,其来源于干熄焦外界管网从循环风机进口、出口、导入装置处等部位补入的氮气;正常生产期间78% 的氮气主要来自空气中和导入系统后燃烧剩余的氮气。

2 )氧气。

主要来源于干熄焦循环系统负压段从干熄炉出口到循环风机进口泄漏漏入的空气;一次除尘、二次除尘底部漏入的空气;从常用放散、炉口处漏入的空气;正常操作期间导入空气过多;氮气不合格而带入的少量空气等。

3 )氢气。

氢气正常状态下来源于预存室焦炭析出;异常状态下来源于锅炉各换热管、热管换热器泄漏的水与焦炭反应生成。

4 )一氧化碳。

正常状态下来源于预存室焦炭析出;异常状态下来源于锅炉各换热管、热管换热器泄漏的水与焦炭反应生成;漏入空气与焦炭反应生成;二氧化碳与焦炭反应生成。

5 )二氧化碳。

来源于泄漏空气和正常导入空气中氧气与一氧化碳燃烧生成;焦炭与循环气体中氧气反应生成;导入空气中含有的微量二氧化碳。

6 )水蒸气。

正常状态下来源于导入空气的氧气与系统氢气燃烧生成;异常状态下来源于锅炉各换热管的泄漏、热管换热器泄漏;氮气不合格带入;空气中带入等。

将可燃气体控制在安全范围内有两种方法。

一种是在锅炉入口T6 温度小于600℃时,通过采用加入氮气、暂停排出或减少排焦量的方法控制可燃气体及氧气的浓度,或通过进行氮气稀释置换和减少可燃气体组分等方法。

另一种是 T6 温度在 600℃以上时,可通过导入空气与可燃气体氢气、一氧化碳反应来降低含量,达到安全操作目的。

3 干熄焦试生产中出现的问题因干熄焦工艺主要适用于冶金焦生产,目前国内运行中的干熄焦装置均生产冶金焦。

据了解,行业上暂无生产气煤焦期间进行干熄焦试生产升温及气煤焦生产的运行经验。

根据市场需求及价格情况分析,气煤焦生产比例较大,挥发分在 38% ,比冶金焦高 10% ,挥发分偏高。

在干熄焦试生产过程中,根据干熄炉烘炉曲线要求,分为温风干燥、煤气烘炉与装入红焦三个阶段。

在煤气烘炉后,用气煤焦按升温曲线对干熄炉进行升温,装入红焦后, T6 温度升至 600℃以上,在可燃气体不高的情况下进行导入空气操作。

干熄焦装置在2021 年10 月19 日~31 日试车期间,T5 温度最高升至993℃, T6 温度最高升至 531℃。

在 10 月 29 日 21:30 时,循环气体中氢气含量上升至 4.36%, 平均值为 4.13% ,后期最高升至7.89% ,超过高限报警值 3% ;一氧化碳含量在 6.46%~20.00% 之间波动,平均值为10.81% ,超过高限报警值 8% 。

因可燃气体含量较高,必须使用大量氮气置换。

安排空分装置向焦化供应氮气最大量达到 3100Nm 3 /h ,氢气、一氧化碳含量仍然超标,部分数据见表 2 。

4 干熄焦试生产循环气体中可燃气体高的原因分析4.1 水进入干熄焦系统内,水与红焦炭反应生成氢气和一氧化碳1 )水随空气进入循环气体内。

由于在北方冬季试车,温度为 -3~4℃,干燥无雨,周围无水泄漏,不存在水随空气进入干熄炉内发生反应现象。

2 )炉顶水封槽、紧急放散阀、炉顶气体放散阀的水封槽漏水。

经过多次查看水封水位情况,各水封水位正常,无下降,确认水封无泄漏。

3 )锅炉炉管破裂、热管换热器漏水。

当炉管或热管换热器破损后,漏出的水或汽随循环气体进入干熄炉内,与红焦发生水煤气反应,造成循环气体中的氢气和一氧化碳含量急剧上升,达到爆炸极限后,若空气漏入,就会发生爆炸等安全事故。

经运行观察,数据无异常增加现象。

在短停过程中打开锅炉对省煤器、光管换热器、翅片换热器、一次过热器、二次过热器等进行检查,发现无泄漏。

4 )氮气带水。

通过对进入系统的氮气进行分析,氮气露点合格,未带水。

4.2 空气进入循环气体,空气中的氧气与焦炭反应生成一氧化碳1 )循环气体系统负压段出现泄露,气密性差,吸入空气,导致系统中氧气含量升高。

氧气在干熄炉内与焦炭发生燃烧反应,造成焦炭烧损,同时会使部分已熄灭的焦炭复燃,致使红焦层下移,从而降低干熄炉的生产能力[1] ,导致一氧化碳含量升高。

经检查,系统负压区管线、设备法兰及安全附件等密封良好,无空气吸入。

2 )干熄焦的焦炭处理量增加,循环气体增大,气体循环系统负压段负压增大,漏入负压段的空气及空气中的水分与焦炭反应,生成更多的氢气和一氧化碳,使氢气和一氧化碳浓度增高。

经确认,试车中尽量减少排焦量,无负压增大现象。

3 )一次除尘与二次除尘器中焦粉料位计失灵,控制不当,焦粉料位达到下限时未停止排灰动作,造成空气从负压排灰口进入循环气体系统。

经确认,一次除尘与二次除尘料位计正常,未达到下限,未造成空气进入。

4 )顶部水封槽高度低造成空气漏入。

经检查,现场设备和水封液位未发现空气泄漏吸入情况。

4.3 试生产升温期间,焦化生产气煤焦焦炭反应活性大,造成干熄炉循环气体氢气、一氧化碳含量高。

装入干熄炉内红热焦炭将在预存室析出残余挥发分,主要产物为氢气和一氧化碳。

其影响因素是焦炉推出焦炭的成熟程度和红焦在预存室的驻留时间。

一般来说,焦炭析出残余挥发分的量可按 10~20m 3 /t 焦来计算,其主要组成氢气约占 90% ,一氧化碳约占 10% 。

预存室析出的残余挥发分在穿过焦炭层后进入循环气体中 [2] 。

为减少气煤焦影响,准备更换冶金焦进行升温试生产,以降低焦炭中的残余挥发分。

4.4 焦炭在干熄炉内冷却过程中会与循环气体发生化学反应化学反应造成焦炭烧损,红热焦炭在干熄炉内与气体逆流换热时,还与循环气体发生化学反应,化学式为: C+CO 2 =2CO 。

通过运行数据观察,二氧化碳含量为 0% ,不存在与焦炭发生反应。

4.5 氮气量偏小干熄焦装置设计的事故状态氮气补充量为2160Nm 3 /h ,目前试生产阶段等同于事故状态,氮气置换量稳定控制在2500Nm 3 /h 以上,最大达到3100Nm 3 /h 。

5 干熄焦试生产后期优化处理及成分控制1 )采购冶金焦用煤,后期组织生产冶金焦配合干熄焦试生产升温。

采取提高焦炉标准温度至1280℃(高出正常值20℃),提高焦炉加热均匀性,控制焦炭挥发分在 1.0% 以下, 11 月 13 日 ~16 日,实际焦炭挥发分最低达到 0.7% 。

2 )控制好排焦过程,在保持温度的同时,适当减少排焦及装炉次数,减少可燃气体生成。

3 )保持系统氮气加入量,开启系统各部位临时充氮点,氮气加入 3000Nm 3 /h 以上,对系统进行置换,严格控制系统氧气含量小于1% 。

氢气、一氧化碳在氮气输送环境下,可能引起燃烧或爆炸的最小氧含量分别为 5.0% 、5.5% [3] ,控制低于 1% ,可远离燃烧或爆炸范围。

4 )将上述情况及当地各煤种、配合煤、焦炭进行理化分析数据,前期运行的数据反馈中冶焦耐。

通过研究,在可燃气体数据偏高时,可先用一次除尘器顶部入口预留的 DN25 管线少量补入空气,降低氢气及一氧化碳含量后,再缓慢导入空气降低至合格范围内。

具体可燃气体参数变化见表 3 。

6 结语干熄焦装置作为焦化装置的重要配套产品,其安全运行至关重要。

不仅焦炉气煤焦进行干熄焦装置的试生产过程目前国内无运转装置可借鉴,还因原煤差异导致可燃气体居高不下,进而影响安全生产运行。

通过分析研究,找出可能造成可燃气体偏高的原因并逐一尝试解决,总结降低可燃气体成分控制办法,保证了干熄焦装置试生产的安全进行,在冶金焦升温后导入空气降低可燃气体含量至控制范围后再转入气煤焦生产。

相关文档
最新文档