Q345E低温冲击不合分析_王智轶

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Q345B钢冲击功不合原因分析

Q345B钢冲击功不合原因分析

山东冶金Shandong Metallurgy第41卷第5期2019年10月Vol.41 No.5October 2019i 经验夾浇;Q345B 钢冲击功不合原因分析刘矍卿,郝帅2(1莱钢集团粉末冶金有限公司,山东莱芜271104;2山钢股份莱芜分公司,山东莱芜271105)摘要:对Q345B 钢在20 t 下冲击功不合的钢带进行化学分析、力学性能、冲击功检验,以及对冲击样断□进行金相分析、 扫描电镜分析,判断Q345B 冲击不合的原因。

结果表明,冲击样断□为解理断□,钢中非金属夹杂物Ti (C,N )破坏了基体的连续性,是钢带冲击不合的根本原因;而材料晶粒粗大,裂纹容易穿过晶界进行扩展是Q345B 解理断裂的主要原因。

关键词:Q345B 钢;冲击功;非金属夹杂物;解理断裂中图分类号:TG142.1 文献标识码:B 文章编号:1004^620(20⑼05-0069-021前言Q345B 作为低合金结构钢的代表钢种,广泛应用于建筑、机械、汽车、基建及造船等行业,具有良 好的焊接性能和力学性能⑴。

随着国家供给侧改 革措施的实施,国内外钢市具有明显回暖迹象,对低合金结构钢Q345B 的需求也越来越大。

针对某 钢厂生产的Q345B 钢冲击功偏低现象进行化学成 分分析、金相组织检验及扫描电镜分析,以确定造成Q345B 冲击功偏低的原因。

2检验分析生产工艺流程:热轧原料-加热-粗轧机粗轧 -中间坯热卷箱-精轧机精轧-层流冷却-卷取—成材。

2.1化学成分检验采用SPECTRO LAB 型火花直读光谱仪对Q345B 钢副样进行化学成分分析,分析结果见表1 o根据表1中结果可以看出,Q345B 钢副样化学成分完全符合国标GB/T 1591—2008(低合金高强度结构钢》要求,其中P 、S 、As 等有害元素含量也比较 少,推断冲击功值偏低并非由成分原因造成。

表1 Q345B 钢化学成分%2.2力学性能及冲击功检验项目CSiMnP STiAs标准 <0.200 <0.500 <1.700<0.035<0.035<0.200实测 0.169 0.210 0.7900.0180.0030.0500.006对Q345B 钢样进行室温拉伸及20七冲击试验 进行检验,检验结果见表2(冲击试样尺寸为10mm x 10 mm x 55 mm ) □从表2可看出,Q345B 钢样 力学性能符合国标GB/T 591—2008<低合金高强度收稿日期:2019-05-20作者简介:刘H 蝎,女,1983年生,2010年毕业于内蒙古科技大学材 料学专业。

Q345E卷轧薄板低温冲击性能不合原因分析与对策

Q345E卷轧薄板低温冲击性能不合原因分析与对策

贝氏体增多 。通过采用降低锰含量 、 降低初始卷轧温度并保 证二 阶段 累积压下率 在 5 0 % 以上 、 降低终 轧温度 等措 施, 提高 了 Q 3 4 5 E卷轧薄板低温冲击韧性 ,冲击性能合格率达到 9 8 % 以上 。 关键词 Q 3 4 5 E卷轧薄板 ;取轧制 ; 低 温冲击韧性
s t a g e s a bo v e 5 0% , a s we l l a s l o we r i n g in f a l r o l l i n g t e mp e r a t u r e a n d o t h e r me a s u r e s ,t h e l o we r t e mp e r a —
LoW TE Ⅳ l ERAT【 瓜 E D l ACT ToUGHNES S oF
Q3 4 5 E CO I L R OI LE D T H I N S HE E T
Xi a Zh i s h e n g Xu Xi a o x i a n g S u n Gu a n g h u i De n g Ha n g z h o u
c u mu l a t i v e r e d u c t i o n a nd h i g h e r in f i s h r o l l i n g t e mp e r a t ur e,t h e s e t h r e e c o mbi ne d e f f e c t s l e a d t o t h e c o a r s e g r a i n,Mn S i n c l u s i o n s i n t h e c o r e s e c t i o n o f t h i c k n e s s a n d t h e i n c r e a s e d o f b a i n i t e.T h r o ug h l o we r i n g Mn c o n t e n t ,r e d uc i n g t he i ni t i a l c o i l i n g r o l l i ng t e mpe r a t u r e a n d k e e pi n g c u mu l a t i v e r e d u c t i o n r a t i o o f t he t wo

Q345 E钢板低温冲击不合的原因分析与改进

Q345 E钢板低温冲击不合的原因分析与改进
X i a n g H u a , Q i n J u n a n d L i u F e n g j i a
( B a o s t e e l G r o u p B a y i I r o n A n d S t e e l C o .L t d )
1 2—1 8 m m t h i c k n e s s Q 3 4 5 E l o w a l l o y s t r u c t u r a l s t e e l p l a t e . T h e r e s u l t s s h o w t h a t c e n t r a l s e g r e g a t i o n . s e v e r e b a n d e d
3 0 t 的重 量 , 还 要 受 到 各 种 风 况 下 的 动 态 风 载
荷作 用 , 使 用 环 境 恶劣 , 不 仅 受 到 温差 的影 响 , 而 且还 受 到风 沙 的侵 蚀 , 因此 风 力 发 电塔 的制 造 要
Ca u s e An a l y s i s a n d I mp r o v e me n t o f Lo w Te mp e r a t u r e
I mp a c t Di s q u a l i f i c a t i 0 n f o r Q3 4 5 E S t e e l P l a t e
s t uc r t u r e a r e t h e m a j o r c a u s e s o f l o w t e mp e r a t u r e i m p a c t p r o p e  ̄ y d i s q u a l i i f c a t i o n . B y m e a n s o f c o m p o s i t i o n a n d p r o d u c —

Q345E低温冲击不合分析

Q345E低温冲击不合分析

Q 4 E是 低 合 金 高 强 度 结 构 钢 , 泛 用 于 35 广 制造 各 类 结 构件。某 厂 最 近 在对 一 批 Q4 E 35 钢 板 进行 力 学 性 能抽 样 检 测 时 , 现 Q 4 E 钢 发 35 板 一 0℃ 冲击性 能合格 率 明显偏 低 , 中低温 冲 4 其 击 性能 不合 格所 占比例 达 4 % , 格集 中在 厚 度 0 规 3 l 以下 , 0Im T 而且 不合格 冲击 值普遍 在 l 0J 0~3 , 这 一状 况 已严重 影响 到该产 品正 常生 产和合 同 的
பைடு நூலகம்
Ca s a y i n Diq a i c to f Lo u e An l ss o s u lf a i n o w i
T mp r tr mp c r p ryo 4 E Me im lt e e au eI a t o et fQ3 5 du Pae P
W a g Z iia d W a g Cah n n hy n n i o g
Q 4 s e p t w r cui s cn r ergt n an r l i ot cue n addm c s utr.T e m at 35 t l l e e i ls n . et g ai , b o c s utr adbne i ot c e h pc E e a e n o es e o ma m r r r r u i po e ya lwt e tr f 3 5 el lt w fipoe ymen fe uig h n hrln mprt ead rpr to mpr u o 4 s e pa a rvdb as d c efi oigt ea r n t e ae Q E t e tm or nt is l e u

Q345E钢板低温冲击性能影响因素分析

Q345E钢板低温冲击性能影响因素分析

Q345E钢板低温冲击性能影响因素分析徐壮;张楠【摘要】利用金相显微镜、扫描电镜等手段,针对造成Q345E钢板低温冲击性能较低的原因进行了分析.结果表明,钢中夹杂物、带状组织、贝氏体硬相组织以及晶粒度大小等是影响Q345E钢板低温冲击性能的主要因素.在实际生产中,通过控制钢中夹杂物数量和形态、减轻成分偏析、提高粗轧道次压下率、降低终轧温度、采用层流冷却技术加大钢板冷却强度等措施明显改善了Q345E钢板低温冲击性能,冲击性能平均值由74J提高到了147J,产品合格率大幅提高.【期刊名称】《天津冶金》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】4页(P22-25)【关键词】低温冲击;夹杂物;带状组织;贝氏体;终轧温度【作者】徐壮;张楠【作者单位】天津钢铁集团有限公司炼轧厂,天津300301;天津钢铁集团有限公司炼轧厂,天津300301【正文语种】中文0 引言低合金高强度钢板以其良好的综合力学性能广泛被应用于汽车、建筑、船舶、铁路、车辆等领域。

某公司中厚板厂采用四辊可逆式轧机可以轧制厚度为8~150 mm的中厚板,但是该公司自从生产低合金高强度钢板Q345E以来,低温冲击性能较低一直是影响该产品质量的主要问题,对生产和销售造成了很大影响。

因此,分析Q345E钢板低温冲击性能的影响因素,改善其低温冲击性能,提高产品的合格率就显得十分必要。

1 低温冲击性能影响因素分析随机选取5片Q345E钢板,在每片钢板上各取1套力学试样,从生产及检测数据进行分析,主要有以下几个因素影响Q345E钢板的低温冲击性能。

1.1 化学成分及力学性能试样的化学成分见表1。

表1 试样的化学成分 /%试样号 C Si Mn P S标准值≤0.18 ≤0.50 ≤1.70 ≤0.025 ≤0.020内控值 0.14~0.18 0.25~0.45 1.40~1.60 ≤0.020 ≤0.020 1# 0.18 0.31 1.47 0.014 0.011 2# 0.17 0.31 1.47 0.016 0.012 3# 0.17 0.31 1.47 0.0150.011 4# 0.18 0.31 1.47 0.018 0.014 5# 0.16 0.30 1.47 0.012 0.008相关文献表明,钢中不同的化学成分可以直接影响钢板的低温冲击性能。

提高低合金高强度钢Q345D低温冲击功的工艺研究

提高低合金高强度钢Q345D低温冲击功的工艺研究

钢号
R e / Rm / A
Z
A KV2
A KV2
M Pa M Pa (% ) (% ) ( - 20∀ ) / J ( - 40∀ ) / J
470 Q 345D ! 275 ~
630
! 22 ! 50
! 80
! 50
2 制造工艺
采用 EBT + LF /VD精炼方式, 炉料由二级及 二级以上废钢、返回碳素钢料头、生铁、海绵铁等 组成。 EBT 氧化后出钢, 包中预脱氧及部分合金 化, 进行 LF /VD吹氩精炼, 出钢前弱搅拌, 出钢镇 静后采取模内充氩和氩气保护浇注, 钢锭脱模后 热送锻压厂。在车底式燃气炉中加热, 加热温度 为 1 200~ 1 250∀ , 加热时严格按照钢锭加热规 范执行, 升温速度均匀, 保温时间满足工艺要求。 出炉后直接在 14 MN精锻机上锻造成型, 精锻机 锻造严格控制拉打速度和变形量, 始锻温度控制 在 1 150~ 950∀ 之间、终锻温度 !850∀ 。锻后立 即入炉。并根据技术条件要求, 制定了集细化晶 粒、消除应力、扩氢等目的为一体的锻后正回火制 度, 工艺曲线见图 1。锻后正回 火力学性能结果 见表 3。从表 3可知, 锻件低温冲击性能不合格。
按照改进工艺生产的 Q 345D 锻件, 化学成分 见表 6。晶粒度均在 8~ 9级之间, 见图 6、图 7所 示 , 力学性能见表 7, 完全满足客户要求, 且低温
图 2 317910 1 T iN 分布形貌 100 % F igure 2 m orpho logy of T iN d istr ibu tion,
钢号 C S i Mn S P V A l T i
1. 00
0. 02
Q 345D

Q345D钢低温冲击功不合格的分析与改进

Q345D钢低温冲击功不合格的分析与改进
晶粒尺 寸细 化来 提高 冲击 性能 。 铝、 钒元 素 主要 是 通 过 细 化 晶粒 来 提 高 冲击 性 能 。在 奥 氏体 向铁 素 体 的 转 变 过程 中 , 可 形 成 细 铝
— ——1 丽 一 一 尊手船僚 ’
小 弥散 的 A1 促 进 铁 素 体 形 核 , 化 铁 素 体 晶粒 ; N, 细
NOT QUALI 】 F吧D LOW —TE P RAT M E URE
I ACT W ORK 4 T EL MP OF Q3 5 S E D
Ya i n i Li u h i ng Ja we , u J n u ,G e g Zha m i g n o n
材 的塑性 和冷 成型性 能 , 并使 韧脆 转 变温度 升 高 , 从
而 使 钢 的低 温 冲击 韧性 变差 。 锰在 钢 中主要 以 固溶 态 存 在 , 生 一 定 的 固溶 产 强化 作用 。锰 在 Q 4 D 钢 中扩 大 奥 氏体 区 的作 用 35
特别 明显 , 而 使 奥 氏体 向铁 素 体 转 变 后 的铁 素体 从
2 2 夹 杂 物 分 析 .
收 稿 日期 :0 1 4— 8 2 1 —0 2
作 者 简 介 : 建 维 ( 9 7一) 男 , 程 师 ,9 9年 毕 业 于 南 京 理 工 大 杨 16 , 工 18 学 金 属 材 料 专 业 , 在 河 北 钢 铁 集 团 石 钢 总 调 度 室 工 作 , —ma : 现 E i l

前 言
这 种在低 温 下变 脆 的 特 性被 称 之 为 低 温 脆性 , 属 金 材料 在低 温下 抵 抗 脆 性 破坏 的能 力 称 为低 温 韧 性 。
Q 4 D钢 属 GB T 5 1 合 金 高 强度 钢 , 在 35 / 19 低 是 碳 素 钢 的基 础 上 , 入少 量合 金元 素 , 而 提高 强 度 加 从

桥梁钢Q345qD低温力学性能及冲击韧性试验研究

桥梁钢Q345qD低温力学性能及冲击韧性试验研究
+ 20
+ 20



TB7
- 20
TB9
- 20
TB8
TB10
TB11
TB12
TB13
TB14
TB15
- 20
- 40
- 40
- 40
- 60
- 60
- 60
屈服强度 f y / MPa 拉伸强度 f u / MPa
沿钢板厚度 方 向 居 中 取 样,缺 口 方 向 与 钢 板 轧 制
[4 - 6]数据,研究桥梁钢 Q345qD 的力学性能和冲
见图 2。
静力拉伸试验和 V 形缺 口 冲 击 试 验, 并 结 合 文 献
击韧性随温度降低的变化规律,为低温环境中既有
方向保持一 致 以 测 量 钢 材 纵 向 冲 qD 低温力学性能及冲击韧性试验研究
桥梁钢 Q345qD 低温力学性能及冲击韧性试验研究 ∗
贾单锋1 王元清2 崔 佳1 廖小伟2 石永久2
(1. 重庆大学土木工程学院, 重庆 400045; 2. 清华大学土木工程安全与耐久教育部重点实验室, 北京 100084)
compared with experimental results from the literature. The variation regulation of strength, plasticity and impact toughness
and their fitting curves were obtained. The results indicated that Q345qD had favorable low temperature performance, and
伸试验依据 GB / T 228—2002《 金属材料室温拉伸试
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关键词 低温冲击韧性 夹杂物 带状组织
Cause Analysis on Disqualification of Low Temperature Impact Property of Q345E Medium Plate
Wang Zhiyi and Wang Caihong
( Tianjin Iron and Steel Group Co. Ltd)
综上所述,钢中夹杂物、中心偏析、异常组织 与带状组织综合作用的结果是造成 Q345E 冲击 韧性偏低的主要原因。
4 生产工艺优化
根据上述分析结果,在不改变现有化学成分 的基础上,围绕金相组织、成分偏析等因素对热轧 工艺进行了优化。 4. 1 终轧温度控制
控制该高强度钢材的终轧温度,细化奥氏体 晶粒,避免出现贝氏体和针状体素体等异常组织。 从对 生 产 情 况 的 跟 踪 来 看,将 终 轧 温 度 控 制 在 790 ~ 820 ℃ 范围内,试样的低温冲击性能较好。 4. 2 轧后堆冷
通过低温冲击性能合格试样成分与低温冲击 性能不合试样成分进行对比分析,发现两者并没 有明显差异,但低温冲击性能相差很大。这说明 化学成分并不是造成产品冲击性能不合格的主要 因素。
表 1 Q345E 钢的化学成分 / %
试样号
C
Si
Mn
P
S
标准 ≤0. 18 ≤0. 55 1. 00 ~ 1. 60 ≤0. 025 ≤0. 020
第6 期
王智轶等: Q345E 低温冲击不合分析
·19·
部富集有合金元素和杂质的钢液其中堆补,加剧 了连铸坯的偏析。由于成分的偏析,使得芯部的 相变特性不同于周边,在轧制和冷却后,芯部所形 成的相变组织有别于周边组织,形成组织偏析带。 3. 3 检测发现 Q345E 钢的金相组织中出现贝氏 体、针状铁素体,这种组织的存在会降低钢的冲击 韧性。另外钢中存在带状组织,带状组织的形成 主要是凝固时溶质元素在树枝晶间区域富集偏 聚,热轧时表面等轴晶区和内部柱状晶区都被拉 长成带状[3]。带 状 组 织 对 钢 的 性 能 也 有 较 大 的 影响,由于带状组织相邻带的显微组织不同,性能 也不相同,在外力作用下性能低的带易暴露出来, 而且强弱带之间会产生应力集中,故而造成总体 力学性能降低,并具有明显的各向异性,带状组织 是造成 Q345E 钢低温冲击性能体较低的原因之 一。
图 2 1#试样冲击断口 SEM 形貌及夹杂物能谱分析
·18·
宽厚板
第 17 卷
2. 3 金相分析 从冲击不合格的钢板上取样,切取纵向试样,
进行磨制、抛光,在光学金相显微镜下观察评定其 钢中夹杂物,结果见表 3。用 4% 硝酸酒精侵蚀 后,观察其金相组织,见图 3。从夹杂物的检验结 果看出钢中夹杂物主要以 A 类( 硫化物) 和 C 类
87
5 结论 中厚板 Q345E 冲击性能不合格的原因主要
是夹杂物、中心偏析、异常组织及带状组织综合作 用所致。通过降低终轧温度及轧后下冷床多支堆 冷等措施,能显著改善产品的冲击韧性。
参考文献
1 曾兢,郑建华,向浪涛,等. 提高热轧高强度型材低温冲击性能 的研究[J]. 轧钢,2009,26( 6) : 21 ~ 25.
Keywords Low temperature impact property,Inclusion,Banded microstructure
0 前言
Q345E 是 低 合 金 高 强 度 结 构 钢 ,广 泛 用 于 制造 各 类 结 构 件。 某 厂 最 近 在 对 一 批 Q345E 钢板进行力学性能抽样检测时,发 现 Q345E 钢 板 - 40 ℃ 冲击性能合格率明显偏低,其中低温冲 击性能不合格所占比例达 40% ,规格集中在厚度 30 mm 以下,而且不合格冲击值普遍在 10 ~ 30 J, 这一状况已严重影响到该产品正常生产和合同的 按期交付。为分析其原因,利用光学金相、扫描电 镜分析等手段,对 Q345E 冲击断口试样进行显微 组织、断口形貌、夹杂物类型及成分等的分析,找 出造成 Q345E 低温冲击性能偏低的 主 要 原 因。 并通过生产工艺的优化使 Q345E 钢板低温冲击 性能合格率得到较大幅度的提高。
内控 0. 14 ~ 0. 18 0. 15 ~ 40 1. 40 ~ 1. 60 ≤0. 020 ≤0. 020
1#
0. 17
0. 31
1. 43
0. 017 0. 008
2#
0. 16
0. 26
1. 46
0. 013 0. 009
3#
0. 16
0. 28
1. 49
0. 012 0. 014
4#
0. 16
Abstract The factors which influence impact property at low temperature of Q345E steel plate were analyzed and researched. The results showed that the main causes of disqualification of the impact property at low temperature of Q345E steel plate were inclusions,center segregation,abnormal microstructure and banded microstructure. The impact property at low temperature of Q345E steel plate was improved by means of reducing the finish rolling temperature and multi piece stack cooling after cooling bed,which improved the qualification rate of the product properties.
0. 29
1. 52
0. 017 0. 012
第6 期
王智轶等: Q345E 低温冲击不合分析
·17·
表 2 试样的力学性能
钢板厚度 Rel
Rm
A
试样号
/ mm / MPa / MPa / %
标准 12 ~ 150 ≥335 470 ~ 630 ≥22
1#
14
360
515
27
2#
18
395
530
22
3 讨论
针对 Q345E 钢在冲击性能偏低现象进行分
析,结果表明,主要原因是夹杂物、中心偏析、异常 组织及带状组织所致。 3. 1 冲击试样断裂机制为解理断裂,在个别冲击 断口上可观察到硫化锰和硅酸盐夹杂。钢中非金 属夹杂物对钢的韧性危害较大,破坏了钢基体的 均匀连续性,在外力作用下,夹杂物周围造成应力 集中,促进了裂纹产生,并在一定条件下加速了裂 纹的扩展,从而加速材料的破坏过程,尤其硫化物 夹杂使得沿轧制方向的板厚中心位置成为钢板最 薄弱的地方,造成低温冲击功急剧降低[2]。 3. 2 检测中发现在 Q345E 钢板厚度的中心存在 偏析带。在连铸过程中,连铸坯的柱状晶均匀向 中央发展,在柱状晶前沿不断富集的偏析元素被 推向中心区。当中心部分凝固收缩时,液相穴底
利用扫描电镜对 1#试样冲击断口进行观察, 在较高倍数下可见 1#试样断口区的形貌属于脆 性断口,呈河流条纹的脆断特征,断裂机制为解理 断裂,局部高倍形貌见图 2。
图 1 1#试样断口的宏观形貌
用能谱仪对冲击断口进行微区成分分析,观 察图 2( a) 试样扫面形貌,断口可看到夹杂物,夹 杂物的能谱成分分析结果见图 2( b) ,能谱检测出 S、Mn 元素的含量较高,经初步分析,发现的条状 物为硫化物,断口硫化物分布比较集中; 观察图 2 ( c) 试样断口形貌,对检测中发现的白亮夹杂物 进行能谱分析,结果显示其中主要成分是 Si、Al、 O、Ca,能谱分析结果见图 2( d) ,经初步分析夹杂 物为硅酸盐类夹杂。此两种类夹杂物对于钢板的 冲击性能影响很大,因为夹杂物在轧制过程中会 沿着轧制方向随钢材变形,引起钢板的各项异性, 尤其是钢板厚度方向的性能,从而降低钢板的低 温冲击韧性。
1 试验材料成分及力学性能
选用的试验材料是Q345 E钢板,分别在1 #、 2#、3#、4#钢板上各取 3 个试样,每个试样加工成
尺寸为 10 mm × 10 mm × 55 mm,V 型槽深 2 mm, 张角 45°,加工好的试样在温度为 - 40 ℃ 的条件 下进行冲击试验。其化学成分及力学性能检测结 果见表 1、表 2。
890
820 ~ 840 800 ~ 820
调整后
精轧开轧 /℃ 终轧 /℃
900
800 ~ 820
880
790 ~ 810
表 5 工艺调整后 Q345E 钢板的力学性能
钢板厚度 / mm
14 18 30 16
- 40 ℃07
78
88
75
93
100
105
95
85
钢板从高温冷却下来时,因内外冷速不一致 而产生的热应力以及钢板在冷却过程中。内外相 变不一致而产生的相变应力等相叠加后超过钢板 的强度极限时产生的残余应力缺陷会使得钢板表 面出现裂纹和微裂纹,严重影响钢板的力学性能。 针对这一现象,确定 Q345E 轧制后的钢板冷床后
下线,采取堆冷工艺消除钢板的残余应力,提高钢 板的力学性能指标。 4. 3 改进工艺后的力学性能
第 17 卷第 6 期
·16· 2011 年 12 月
·技术讨论·
宽厚板
WIDE AND HEAVY PLATE
Vol. 17,No. 6 December 2011
Q345E 低温冲击不合分析
王智轶 王彩虹
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