大型CFB锅炉运行中磨损和排渣问题的解决[1]

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CFB锅炉受热面的磨损分析及改进

CFB锅炉受热面的磨损分析及改进

CFB锅炉受热面的磨损分析及改进作者:徐林云焦小波张光璐来源:《科学与财富》2016年第25期摘要:本文以一台150t/h循环流化床锅炉为例对运行中影响受热面磨损的因素进行分析探讨,分析其机理、易发生部位并提出改进措施。

从中得出CFB锅炉炉内受热面防磨可从优化运行参数、控制煤质以及改进防磨措施相结合的方式,以实现炉内受热面的防磨。

运行结果表明:经过优化改进,显著减轻了炉内受热面的磨损。

关键词:循环流化床锅炉;锅炉受热面;磨损;改进措施中文分类号:文献标识码:循环流化床锅炉具有煤种适应性强、污染物排放低和符合调节性能好等优点,近年来在国内外得到了广泛的推广应用[1]。

由于循环流化床锅炉的大多数不见实在高固体颗粒浓度的冲刷撞击环境下工作的,因此与其他类型的燃烧方式相比磨损要严重得多。

由于循环流化床锅炉受热面磨损造成的停炉事故在总的停炉事故中占有很大的比例,严重影响了机组的安全经济运行。

我公司现运行3台循环流化床锅炉,分别为一台130t/h和两台150t/h,均整体呈左右对称布置,采用单汽包、自然循环、循环流化床燃烧方式,露天布置,炉顶布置有遮雨板。

现以其中一台150t/h循环流化床锅炉为例对运行中影响受热面磨损的因素进行分析探讨,分析其机理、易发生部位并提出改进措施,为其安全稳定经济运行提供参考。

1. 受热面的磨损机理由于燃烧室内各部位气固两相浓度、力度、速度和方向等因素的不同,受热面的磨损答题可分为两大类:(1)冲蚀磨损气流中夹带一定浓度的固体颗粒,以一定的速度对受热面进行冲击所造成的磨损。

表面反复被颗粒冲击,产生塑性变形、疲劳与形变脱落。

(2)切削磨损冲刷过程中,颗粒沿固体表面的水平分速度使它沿物体表面滑动,造成切削磨损。

实际上,水冷壁大部分经受的是切削磨损。

垂直与水平两个分速度合成的效果起一种刨削作用,对表面材料挖槽与刨剥,这实质上是一种磨料磨损。

在产生涡流的四角、焊缝接口、浇注料平台等部位,磨损形式还要复杂,是冲蚀、切削及疲劳磨损的综合过程。

CFB锅炉磨损的发生与综合治理

CFB锅炉磨损的发生与综合治理

i o o c re n te we rp o e si t did a n lz d T e r s lss o ta e is e s o l e s t c u r d o h a r c s s su e nd a ay e . h e ut h w h tt su h u d b h
大 、 运 台数 最 多 的 国家 。尽 管 相 关 技 术人 员 已 投
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A b t a t W e r i ae e o o c o e a in 0 CFB b ie st e mo ti o t n b t ce . Th sa tce sr c : a s s f c n mi p r t o o lr h s mp ra to sa l s i ril
2 1 年第 4期 ( 0 1 总第 10期 ) 6
应 用 能源技 术
2 7
C B锅 炉 磨 损 的发 生 与综 合 治 理 F
孟 祥 明
( 华神 东 电力公 司, 木 7 9 0 ) 神 神 130 摘 要 : 损是 影响 C B锅 炉安全 经 济运行 最 主要 的 障碍 , 磨 F 阐述 了对 磨损 的 发 生过程 进行 研 究和 分析 。结果 显示 , 当针 对 磨损 问题 采 取 恰 当的防 磨措 施 , 动 多阶 防磨 梁是 目前 大 容 应 主

CFB锅炉运行故障和解决方法

CFB锅炉运行故障和解决方法

CFB锅炉运行故障和解决方法一、冷渣器故障1、排渣管堵塞1)排渣管堵塞的主要原因排渣管内部耐磨材料膨胀受限导致内部变形。

炉内脱落的耐磨浇筑料、燃烧过程中形成的焦块进入排渣管。

采用阶梯板的排渣管内积灰过多,造成灰渣在排渣管中流动不畅。

2)排渣管堵塞采取的措施渣管设计和施工时应消除设计角度偏差,考虑材料的膨胀间隙。

施工时注意排渣管内部耐磨材料浇筑质量,使排渣管内部平滑。

锅炉点火时应对排渣口进行吹扫,清除排渣管内的杂物;炉内浇筑料选择既耐磨又具有较强结合强度材料,在耐火材料的养护阶段注意耐火材料的养护,防止炉内浇注料脱落;运行人员加强对锅炉运行参数的控制,有效地抑制炉膛内结焦;设计方便对排渣口结焦进行疏通的捅灰口,出现堵塞应及时安排人员进行疏通。

对采用阶梯板的排渣口和用压缩空气进行进渣的排渣管,应及时排掉阶梯板内的积灰。

2、选择室结焦1)选择室结焦的主要原因在床压较高情况下,排渣量突然增加,或从选择室回灰大量涌入未燃尽燃料和床料,选择室流化状态被破坏,未燃尽的高温燃料在选择室燃烧结焦。

风帽堵塞较多或大粒径的床料进入冷渣器导致选择室的流化不良。

冷渣器中的床料未冷却到设计温度就进行排渣,造成冷渣器内部部件变形,影响冷渣器的流化;冷渣器长时间停用或长期选择单个冷渣器排渣,停用的冷渣器中的床料在水蒸气作用下粘结,形成低温焦。

运行人员未把握好冷渣器流化风量的配比,不恰当的风量配比导致了冷渣器中灰渣流化不良。

2)选择室结焦的解决措施运行人员加强对锅炉运行工况的了解,及时调整锅炉参数,树立锅炉物料动态平衡的概念,控制锅炉的运行床压在正常值,尽量避免锅炉大量排渣。

每次停炉应对冷渣器风帽进行吹扫,发现堵塞风帽应疏通,控制好燃料的粒径。

锅炉进行排渣,冷渣器应交替进行;对进入冷渣器的灰渣进行充分冷却,保证冷渣器的运行工况。

对冷渣器流化风室风量进行经验总结,选择冷渣器各风室风量的优化参数包括冷渣器最低的流化风量,保证冷渣器在任何负荷下的正常流化。

CFB锅炉运行常见问题及解决策略分析

CFB锅炉运行常见问题及解决策略分析

CFB锅炉运行常见问题及解决策略分析【摘要】CFB锅炉应用的广泛性凸显出是运行检查与维护的重要性,文章对CFB锅炉运行中的常见问题进行了总结,并提出了针对性的解决策略,可为相关工作者提供参考。

【关键词】CFB锅炉;运行CFB锅炉即循环流化床锅炉的简称,近几年,以其高效、环保等诸多优点在电力行业得到了广泛的应用,但由于CFB锅炉技术发展历程较短,加上CFB 锅炉运行环境的复杂性,以及相关工作者较多的注重于理论研究,缺少实践运行经验的积累,导致大多数运行中的CFB锅炉存在着或多或少的问题,据笔者的实践工作经验总结,CFB锅炉在运行过程中常见的问题主要有磨损、引风机失速、结焦、翻床、炉墙损坏等,直接影响着CFB锅炉的经济、稳定运行,甚至是产生安全事故,进而对电力生产产生不利影响。

因此,有必要对CFB锅炉运行常见问题进行总结,并提出具有针对性的解决策略,以保证电力生产的持续进行。

1.CFB锅炉磨损及解决策略据相关数据统计,金属部件及耐火材料的磨损在所有影响CFB锅炉停炉的因素中占到了总数的50%,成为了影响CFB锅炉正常运行的主要障碍。

CFB锅炉床料内的细颗粒浓度比煤粉炉要大的多,而且因为锅炉床料内、外循环的存在,使CFB锅炉在运行中暴露出受热面、耐火材料、风帽等部件严重磨损问题,其中外置床受热面磨损和冷壁磨损占到了90%以上。

进而影响锅炉机组的经济、安全、连续运行,必须在日常运行过程中注重磨损问题的防范和处理。

防磨策略的重点之一就是从结构上对CFB锅炉进行优化,如加装水冷壁主动式防磨梁、防磨耐火塑料、弯管金属热喷涂等,除了设计与结构上采取防磨策略外,优化运行可以进一步降低循环流化床锅炉受热面磨损。

降低风速可以大幅度减轻受热面的磨损,这给采取运行防磨措施提供了有力的支持。

水冷壁防磨的重要措施是降低一次风量,减小一次风率,在降低一次风量、固定风量大幅度下调同时,适当增加了二次风量。

影响磨损量了另一个重要因素是灰浓度。

CFB滚筒冷渣器常见问题及改进措施

CFB滚筒冷渣器常见问题及改进措施

CFB滚筒冷渣器常见问题及改进措施关键词:CFB锅炉;滚筒式冷渣器;运行问题;改进1 前言虽然冷渣器在设计上都有一定的裕度,但是如果冷渣器在运行调整中操作不当,就会因为不能排渣导致被迫停运和减负荷运行,给电厂带来很大的经济损失。

对冷渣器故障的分析、处理和预防是非常值得电厂运行检修等相关人员探讨交流的。

本文就以内蒙古京泰煤矸石发电厂滚筒式冷渣器为切人点,探讨CFB冷渣器常见问题及改进措施。

2 冷渣器及其系统简介2.1冷渣器在锅炉中的重要性CFB锅炉燃烧过程中,在维持一定床内物料量的同时,还需排出燃尽的灰渣和杂质,使给煤与排渣处于平衡状态,以保证床料温度和正常的流化。

对应于锅炉的不同运行工况,需调整到与燃煤量相适应的平衡点,因此,排渣操作是CFB锅炉最频繁的运行操作之一,也是最易出现故障的设备之一,保证冷渣器可靠、合理、稳定运行,排渣顺畅,是实现锅炉稳定运行的基础。

冷渣器的不正常工作是导致锅炉被迫停运和减负荷运行的主要原因之一。

2.2滚筒式冷渣器的原理和构造滚筒水风冷式冷渣器的主要原理是:热渣进入滚筒后沿其内筒壁螺旋槽道前进,内外筒夹套内通过冷却水与热渣进行表面逆向换热,同时可接入风冷系统,可将850℃的热渣冷却至200~360℃。

滚筒冷渣机主要由滚筒、转动系统、驱动机构、进渣装置、出渣装置、冷却水系和电控装置等组成。

冷渣机冷却方式以水冷为主,风冷为辅。

冷却水由凝泵提供,主要是冷却灰渣并回收热量。

冷渣机出渣端配相同通径的旋转接头。

锅炉排渣管插入冷渣机进渣口,允许排渣管热膨胀伸长200~300mm,水平摆动±40mm。

3 冷渣器运行中存在的问题及相应的改进措施内蒙古京泰煤矸石发电厂2台CFB锅炉设备整体运行情况基本正常,但作为国产大容量的CFB锅炉,在设计、安装和运行调试等各方面,难免存在诸多欠缺和不足,特别是底渣排放系统运行的可靠稳定性,直接制约了机组的安全稳定运行。

由于冷渣器运行故障造成机组停运或被迫降负荷运行,增加了检修维护工作量,造成很大的经济损失。

循环流化床(CFB)锅炉水冷壁管磨损的原因分析及处理

循环流化床(CFB)锅炉水冷壁管磨损的原因分析及处理

循环流化床(CFB)锅炉水冷壁管磨损的原因分析及处理摘要:循环流化床燃烧技术是近二十年迅速发展起来的一种洁净煤燃烧技术。

循环流化床锅炉具有煤种适应性强、燃烧效率高、污染物排放低和负荷调节性能好等优点,是目前推广应用的炉型之一。

但是,由于炉内有大量的床料及循环物料,煤在物化状态下低温循环燃烧,造成烟气中含有大量的飞灰颗粒,这些灰粒高速冲刷水冷壁管、对流受热面等部位,使其壁面受到剧烈磨损,发生局部的严重破坏,甚至导致停炉事故。

目前随着过热器和省煤器防护技术的成熟,磨损得到较好的控制,但是水冷壁管束的磨损控制还在摸索中。

因此,了解飞灰磨损规律,找出主要磨损部位及原因,选择合理的防磨措施,进行合理的技术改造,保持锅炉最佳方式运行,使磨损损害减少到最小程度。

关键词:循环流化床;水冷壁;磨损引言河南省煤业化工集团中原大化分公司动力厂二期工程为一台YG—130/11.5—M型循环流化床锅炉,生产能力为130t/h,配一台7000kw背压式汽轮发电机组。

其中锅炉机组系济南锅炉厂生产,属单汽包、自然循环、集中下降管、顺列布置的燃煤循环流化床锅炉。

支撑形式为全钢架悬吊结构。

锅炉相关参数锅炉型号 YG-130/11.5-M锅炉额定蒸发量 150t/ h额定蒸汽压力(表压) 11.5MPa额定蒸汽温度 540 ℃排烟温度 132 ℃空气预热器进口温度 20 ℃汽包工作压力(表压) 13.2 MPa一次风预热器出口温度 150 ℃二次风预热器出口温度 150 ℃给水温度 105℃锅炉水容积 98 M 3循环倍率 20—25脱硫效率≧80%锅炉设计效率 91.07 %1 水冷壁磨损的主要原因1.1 煤粒颗粒造成水冷壁壁面磨损循环流化床锅炉在燃烧室内有大量的床料和循环物料,延长了煤粒在炉膛内的停留时间,这些颗粒在从炉底布风装置出来的具有足够的速度、强度和刚度的空气流作用下,在内部核心区向上运动,在外部环状区沿炉膛水冷壁向下回流,如图1所示。

加强技术改进提高大型CFB锅炉运行的经济效益

加强技术改进提高大型CFB锅炉运行的经济效益

加强技术改进提高大型CFB锅炉运行的经济效益作者:李云江李子杨李亚文沈毅冯昭文章摘要:摘要河北华电石家庄热电有限公司近几年通过对4台DG410/9.81-9型循环流化床锅炉的技术改进和设备改造,有效的解决了循环流化床锅炉存在的一些问题,延长了CFB锅炉的运行周期,提高了锅炉的经济效益,值得国内CFB机组厂家借鉴学习。

关键词循环流化床锅炉技术改进经济效益循环流化床锅炉作为一种高效、环保的炉型,目前在国内得到了迅速的发展。

但是采用引进技术设计、国产的CFB锅炉,实际运行中发现设计、运行中都存在不少问题和缺陷。

河北华电石家庄热电有限公司的生产、技术人员经过对4台DG410/9.81-9型循环流化床锅炉运行中出现的故障和存在的问题进行分析、总结,通过部分技术改进和设备改造后,在一定程度上减少了锅炉运行故障率,延长了运行周期,从而也提高了锅炉的安全性、可靠性和经济效益。

1 锅炉简介河北华电石家庄热电有限公司技改工程安装了4台东锅引进FW公司技术生产的DG410/9.81-9型循环流化床锅炉。

锅炉整体布置为单汽包、自然循环、CFB燃烧方式,半露天布置。

锅炉主要由一个膜式水冷壁炉膛、二台汽冷旋风分离器和一个汽冷包墙包覆的尾部竖井烟道三部分组成。

炉膛内布置6片屏式过热器和3片水冷蒸发屏,锅炉设有的六个给煤口(四台给煤机,中间两台给煤机带两个给煤口)、四个石灰石给料口全部布置于炉前。

炉膛底部是水冷壁管弯制而成的水冷风室,通过膨胀节与两台风道点火器相连,炉膛密相区水冷壁前后墙上分别设置了两支床上油枪,用于锅炉启动点火和低负荷稳燃。

炉膛两侧分别设置了四台多仓式流化床风水联合冷渣器和一个飞灰再循环燃烧接口。

两台汽冷旋风分离器布置在炉膛和尾部竖井之间,其下各布置一台“J”阀回料器。

尾部竖井烟道从上到下依次布置有高温过热器、低温过热器、螺旋肋片管省煤器、和空气预热器。

表1 锅炉主要设计参数表2 媒质分析2 锅炉运行中出现的问题及相应的技术改进和设备完善2.1 冷渣器存在的问题及改进2.1.1 风水联合式冷渣器运行中存在的问题1) 进渣管、回风管膨胀节经常烧红、漏渣,曾因进渣管膨胀节漏渣严重导致停炉处理。

浅析CFB锅炉磨损预防与解决

浅析CFB锅炉磨损预防与解决

浅析CFB锅炉磨损预防与解决
李伟
【期刊名称】《新疆电力技术》
【年(卷),期】2010(000)004
【摘要】综述了CFB锅炉各部位的磨损形式,分析了其磨损机理,同时结合中泰化学股份有限公司2007、2008年先后建成的4台75t/h循环流化床锅炉的建设和运行情况提出了有效的防范措施,具有一定的代表性,对解决当今迅速发展的CFB锅炉运行中出现的磨损问题有一定的参考意义。

【总页数】4页(P68-71)
【作者】李伟
【作者单位】新疆中泰化学股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TK228
【相关文献】
1.35t/h CFB锅炉磨损的解决措施 [J], 庄松田;吴剑恒
2.CFB锅炉旋风分离器的磨损分析及解决措施 [J], 吴剑恒
3.浅析CFB锅炉磨损形式及预防措施 [J], 李伟
4.300MWCFB锅炉下二次风口磨损分析及解决对策 [J], 薛文祥
5.大型CFB锅炉运行中磨损和排渣问题的解决 [J], 刘晓东;胡志宏;徐钦田;董凤亮;于孝宏
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布风装置的磨损主要有 ’ 种情况 & 一种是风帽 的磨损 ! 其中风帽磨损最严重的区域发生在循环物 料回料口 ! 其主要原因是由于较高颗粒浓度的循环 物料以较大的平行于布 风 板 的 速 度 分 量 冲 刷 风 帽 ’ 第 ! 种是风帽小孔的扩大 ! 这类磨损会改变布风特 性 ! 同时造成固体物料漏至风室 " 这类磨损是风帽漏 渣和一次风压波动造成的 " 华电淄博公司采用的大 直径钟罩式风帽 ! 目前尚未发现这类磨损 "
此外 ! 因炉膛密相区下二次风管设计及操作因 素 ! 运行初期多次出现炉内喷口烧损变形缺陷 ! 造成 送风困难 ! 而炉外由于膨胀补偿不足 ! 导致多次将风 管与喷口结合部位拉裂 ! 运行中大量外泄灰渣 ! 严重 影响现场安全文明生产 "
’ 台锅炉 运 行 后 均 存 在 悬 挂 管 屏 弯 曲 变 形 问 题 !对
%,,$ 年上半年华电淄博公司 )"$ 号机组
非计划停机一览表
-./+( 01- 23 45678 ) .59 $ 65 7:; 36<87 :.=3 23 %,,$
序 机组 号 编号 发生时间 持续时 间 %& 事故原因 排渣困难 排渣困难
, ’ 3 ! + 8 4 "
! 3 ! ! 3 3 ! !
$, % 炉膛下部卫燃带与水冷壁管过渡区域管壁 的磨损 " 这类磨损的机理有以下 ’ 方面 & 一是过渡区 域内由于沿壁面下流的固体物料与炉内向上运动的 固体物料运动方向相反 ! 在局部产生涡旋流 ’ 二是沿 炉膛壁面下流的固体物料在交界区域产生流动方向 的改变 ! 对水冷壁管产生冲刷 ! 卫燃带与水冷壁过渡 区域内水冷壁管的磨损并不是在炉膛四周均匀发生 的 ! 而是与炉内物料总体流动形式有关 " $’ % 不规则区域管壁的磨损 " 不规则管壁包括穿 墙管 # 炉墙开孔处的弯管 # 管 壁 上 的 焊 缝 等 ! 此 外 一 些炉内的测试元件 ! 如热电偶等 " 运行经验表明即使 很小的几何尺寸不规则也会造成局部严重磨损 "
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炉膛水冷壁管
水冷壁管的磨损是循环流化床锅炉中与材料有 关的最严重的问题 " 炉内水冷壁管磨损可分为 ! 种 情况 & 炉膛下部卫燃带与水冷壁管过渡区域管壁的 磨损 ’ 炉膛四角区域的管壁磨损 ’ 一般水冷壁管的磨 损’ 不规则区域管壁的磨损" 目前华电淄博公司
()* 锅炉中发现有以下 ’ 类水冷壁管磨损 "
华 电 淄 博 公 司 ()* 锅 炉 下 二 次 风 口 紧 邻 于 炉 膛下部浓相区的上方 ! 浓相区内物料的脉动将床料 带入二次风喷嘴 ! 并磨蚀附近的耐磨耐火浇铸料 ! 产 生二次风喷嘴磨损 "
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炉内受热面的磨损
华 电 淄 博 公 司 ()* 锅 炉 炉 内 布 置 有 屏 式 过 热 器和屏式再热器 ! 在一般情况下磨损较轻 ! 仅是发现 被磨亮 " 由于设计中在悬吊及膨胀补偿方面的缺陷 !
’##!2#,23# !45## ’##!2#’2#’ !46!’ ’##!7#’2#’ +6,4
* 侧高再入口联箱疏水管焊缝开裂 !
安装不良 密相区炉墙密封装置泄漏 排渣困难 屏式过热器超温过热爆管 屏式过热器磨损超标爆管 汽包 * 侧人孔门垫子泄漏 ! 安装不良
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下二次风喷口的磨损
’##!2#323, ’!68+ ’##!2#+2#9 "96++ ’##!2#+2’+ ,+46++ ’##!2#82,, 4!6’# ’##!2#82’9 3#6’3
锅炉主要设计参数中#过热蒸汽系统)流量
" 引言
近 年 来 # 循 环 流 化 床 !+,- " 锅 炉 在 电 力 生 产 中 的 应 用 日 益 广 泛 #大 型 化 进 程 日 趋 加 快 #而 目 前 国 内 首 批 投 产 的 &%% (D* 以 上 容 量 的 流 化 床 锅 炉 均 存 在炉内承压部件磨损速度快% 排渣堵塞等共性问 题 # 机组连续安全运行周期短 # 可 靠 性 差 # 非 计 划 停 运故障突出 $ 针对循环流化床锅炉运行中存在的实 际 问 题#华 电 淄 博 热 电 有 限 公 司 !以 下 简 称 华 电 淄 博 公 司"进 行 了 专 题 攻 关 #使 锅 炉 在 投 运 初 期 存 在 的问题不同程度得到了 缓 解 和 遏 制 # 锅 炉 连 续 稳 定 运 行 时 间 创 国 内 同 类 机 组 较 高 水 平 #E 号 锅 炉 实 现 连 续 不 间 断 运 行 " &&3 * # 正 常 停 运 检 查 后 恢 复 运 行 #& 号 锅 炉 检 修 后 也 已 连 续 运 行 ! ’3% * # 目 前 " 台机组运行稳定 $
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发电技术
中 国 电 力
管在耐火材料交界部位由 !!" ## 变为 !$% ## ! 然 后覆以高硬度耐磨护板防磨 ! 在运行一定周期护板 磨损超标后可更换护板 " 护板表面要求与水冷壁管 外壁平齐 # 见图 & $% 但制造时由于对护板安装工艺 不重视 ! 护板与管子不贴实 ! 错位 & 闪缝 ! 导致在试生 产初期 ’ 号锅炉护板被内循环物料冲刷 & 磨损 ! 尤其 因护板安装不规范使该部位物料流动变向 & 加速 ! 导 致鳍片磨损严重 ! 锅炉本体运行中大量泄漏火灰 ! 严 重影响现场安全文明生产 " 同时施工单位在施工中 对该部位现场补焊鳍片时施工工艺不良 ! 也导致了 上下鳍片错位 ! 局部冲刷严重 "
等问题 # 通过改造及试验调整 # 逐步遏制了上述问题的频繁发生 $ 在控制炉内磨损方面 # 着重解决 炉 内 弯 管% 穿墙管% 浇注料边缘等不规则部位因物料流向变化引起的局部冲刷% 磨损# 并通过完善密相区上部 &软 着 陆.防 磨 护 板 ’ 的 特 殊 防 磨 设 计 # 缓 解 了 涡 流 对 管 壁 及 鳍 片 的 磨 损 $ 在 排 渣 方 面 # 重 点 解 决 燃 煤 石 块 % 铁块超标和粒级匹配问题 # 消除布风板及冷渣器内部结焦 # 并通过对炉内排渣口处风帽流化风源改造 # 提高了流化风对物料流化和排出的能力 # 同时在调整方面不断优化 # 维持低床压运行和单侧冷渣器 交 错 排 渣方式 # 少排勤排 # 实现了排渣正常 $ 为防止下二次风管烧损 # 对风管型式进行了改进 # 并尝试改 造 了 风 管的膨胀补偿方式 # 取得了良好效果 $ 关键词 ! 循环流化床锅炉 ( 磨损 ( 排渣 ( 故障 中图分类号 ! /0""12’.’ 文献标识码 ! 文章编号 ! "#$%&’(%’!)$$$"%&&$$"%&%’
# $%& 锅炉概况及运行中存在的问题
华 电 组 配 用 的
&’$ *D+ 超高压一次中间再热循环流化床锅炉为芬兰
奥斯龙炉型 # 由哈尔滨锅炉厂引进 H9A(=6 公司循环 流 化 床 锅 炉 技 术 进 行 设 计 制 造 #" 台 机 组 分 别 于
布风装置
%+% 炉内防磨处理措施 %&%&( 炉膛下部水冷壁与耐火材料交界处防磨
$, % 改变该区域的流体动力特性 " 目前较新型的 方法是改变水冷壁管的几何形状 ! 耐火材料结合简 易弯管使耐火材料区域 与 上 部 水 冷 壁 管 保 持 平 直 ! 这样固体物料沿壁面平直下流 ! 消除了局部易磨区 域 " 另外可在水冷壁管上加焊挡板来破坏向下流动 的固体物料流 " $’ % 采取防磨护板等被动防磨措施 " 哈尔滨锅炉 厂采用 -./$01 公司改进后的防磨结构 ! 下部水冷壁
,-
刘晓东等 ! 大型 !"# 锅炉运行中磨损和排渣问题的解决
发电技术
工况下运行稳定 ! 最高蒸发量超过 !"# $%& " 但由于目 前国内大型循环流化床锅炉在运行管理经验上的匮 乏 ! 对燃烧机理和运行规律认识上存在较大差距 ! 在 运行初期 ’ 台机组均出现了各种影响安全运行的问 题 ! 主要表现在炉内受热面磨 损 严 重 # 本 体 漏 灰 # 煤 仓堵煤 # 排渣不畅 # 下二次风 管 烧 损 变 形 等 方 面 ! 造 成机组连续稳定运行时间短 # 可靠性差 " ’##! 年上 半年 ! 华电淄博公司 ’ 台 ()* 锅炉发生多次非计划 停运事故 ! 其中因排渣困难 # 炉内承压部件磨损超标 爆管共造成停炉 + 次 ! 其他因安装质量等问题造成 的停炉偶然发生事件 ! 通过处理后不再重复出现 $ 见 表 , %" 表(
&’$ (D* % 压 力 !EI4 FJ7 % 温 度 $&% - ( 再 热 蒸 汽 系 统 )
流量 &!! (D*%进口压力 &#%’ FJ7%出口压力 E#1E FJ7 % 进口温度 E4E#3 . % 出口温度 $&%#% . $ 设 计 燃 用 淄 博 贫 煤 # 收 到 基 灰 分 E’ # %3 K % 干 燥 无 灰 基 挥 发 分 !&244K % 收 到 基 低 位 发 热 量 !3 ’$% LM)L? $ 煤 种 粒 径 ) 最 大 允 许 粒 径 小 于 等 于 4 66 #! N"%% !6 不 大 于 "$ / $ 锅炉利用高温绝热旋风分离器 % 自平衡 O 型回 料阀组成返料系统 # 采用单独的高压流化风机供风 $ 燃烧室采用膜式水冷壁 # 内部布置有双面水冷壁 # 将 炉膛中上部等分为 " 部分 # 在靠近前墙上部空间均 匀布置 3 片屏式过热器 和 ’ 片 屏 式 高 温 再 热 器 # 采 用前墙中部支撑和顶部悬吊结合的固定方式 $ 布风 板由前墙水冷壁弯制而成 # 并与后墙及侧墙组成水 冷风室 $ 风帽采用大直径钟罩式 # 流化均匀 # 抗磨损 性能好 # 且能防止床料漏入床下预燃室 $ 锅炉两侧墙 分别安装锥形阀控制排渣 # 热渣进入下部的风水联 合冷渣器冷却后排入刮板除渣机运至渣仓 $ 床下 % 床 上各布置 & 只启动燃烧器 # 采用床上和床下结合的 联合启动方式 $ 给煤方式为前墙 & 点皮带给煤 # 并使 用一次热风作为播煤风 $ 密相区水冷壁防磨采用浇 注料形成的软着陆区加水冷壁管变径后加装防磨护 板方式 $ 投产 ! 7 来 # 锅炉各参数均满足设计要求 # 各种
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