110 kV变电站弧光接地过电压故障分析

合集下载

110kV变电站主变故障分析及处理措施

110kV变电站主变故障分析及处理措施

110kV变电站主变故障分析及处理措施发表时间:2017-07-04T10:41:31.963Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:陈国青[导读] 本文以一起110kV变电站主变压器跳闸事故为例,简要介绍了故障运行环境,通过对故障后的实验数据分析并结合吊罩检查情况,判断出故障原因,并提出有效的整改措施。

(广东汕头澄海供电局广东汕头 515000)摘要:变电站的主变压器是整个变电站的核心,主变的安全运行与否直接决定一个变电站能否正常工作。

因此有必要对主变故障做出及时准确的判断和处理,以保证变电站的安全运行。

本文以一起110kV变电站主变压器跳闸事故为例,简要介绍了故障运行环境,通过对故障后的实验数据分析并结合吊罩检查情况,判断出故障原因,并提出有效的整改措施。

关键词:110kV变电站;主变设备;故障分析;整改措施引言变电站作为整个电力系统中电能转换和传输的中转站,具有不可替代的地位。

其中变电站的主变压器是整个变电站的核心,一旦主变压器出现故障,不仅将会严重影响电力系统的正常输电,而且也会引发大规模停电事故,严重影响电网的安全稳定运行。

因此对变电站的主变故障需要及时诊断并且处理好,避免故障影响范围扩大,从而才能保证城市电网的稳定性,保证居民的生活质量。

1 主变设备基本信息及故障时运行环境及动作情况某变电站#1主变型号为SFSZ9-31500/110,于2008年10月25日投运,出厂编号为00B10375。

主变套管型号BRDLW-110/630,出厂日期为2007年8月1日。

当时天气连续降雨,雨量37mm,东北风3-4级,气温19℃。

当天110kV系统由110kV苏程线供电,110kV华程线热备用,110kV母线作单母不分段运行,110kV备自投在投入状态;#1主变挂110kV1M母线运行带10kV 1M母线负荷,负荷为3.9MW,;#2主变挂110kV2M母线运行带10kV 2M母线负荷,负荷为2.5MW,10kV1、2母联500开关处于热备用状态,#1、#2主变分列运行,10kV 备自投在投入状态。

110kV接地变压器故障分析

110kV接地变压器故障分析

110kV接地变压器故障分析变压器是电力系统中较为重要的一种设备组成。

在实际工作中,它的平安性对整个电力系统有重大影响。

只有认真检查、确保它处在平安状态中,并且排解操作中的故障,才能为电力系统和人们的日常生活供应平安环境。

1、接地变压器的故障分析变压器有内、外故障之分。

变压器油箱中主要有初始故障和电气故障。

而油箱外绝缘套管和引出线上的故障则是较为常见的外部故障。

1.1 电气故障变压器内部电气故障,可以通过对不平衡电流和电压的数据进行分析得出测量结果。

故障缘由主要有高压或者低压绕组相间发生短路,中性点直接接地侧单相接地发生短路,高压或者低压绕组匝间发生短路,以及第三绕组发生匝间短路或者接地故障这四种状况。

发生电气故障时,内部短路消失电弧,不仅会对绕组绝缘有肯定破坏,还会烧毁铁芯。

变压器油和绝缘材料在受热忱况下,会产生极多气体,很可能导致变压器油箱爆炸。

而且变压器内部发生故障可能造成整个系统电压降低。

遇到变压器内部故障时,首先应当将变压器切除。

1.2 “初始”故障这类故障可能在刚开头不会表现出故障,但是在随后会引起不同的故障。

常见的故障缘由主要有导体间的铁芯消失故障或者电气连接处接触不良,导致油箱四周消失间歇性电弧;变压器中油的温度因冷却媒介不足而上升,造成绕组局部产生热点;分接开关产生故障,使得并联工作的变压器消失负荷安排不当或变压器之间的环流,导致绕组温度过高。

2、铁芯多点接地故障分析2.1 试验数据分析(1)色谱数据。

对试验数据进行分析时,常常采纳“三比值法”、“四比值法”。

它们各有各的优点,当然也存在肯定局限。

三比值法主要是对已经发生的故障做数据分析。

比如变压器油中气体组分含量超标或者产气速率超过肯定标准时,才能用三比值法对数据进行分析。

而故障刚产生时,却不能推断。

四比值法指的是,运用五种不同气体的四组对比值对数据进行分析的方法。

很多变压器铁芯多点接地故障都是运用四比值法推断的,通过对铁箱或者油箱产生的不平衡电流进行数据分析,能精确推断出故障所在。

110kV变电站直流系统接地故障查找与处理方法研究

110kV变电站直流系统接地故障查找与处理方法研究

110kV变电站直流系统接地故障查找与处理方法研究随着时代的进步和人们生活质量的提高,对电力能源的需求日益增加,同时110kV变电站直流系统在电网中占有重大比重,其故障的出现会影响整体的电网运行。

本文通过分析110kV变电站直流系统接地故障原因,进一步提出关于110kV变电站直流系统接地故障的查找和处理方法和措施,对保障变电站运行安全和电网正常运行起到促进作用。

标签:110kV变电站;直流系统接地;故障查找与处理一、110kV变电站直流系统接地故障原因分析(一)受环境影响因素环境对110kV变电站直流系统接地故障的影响极深,具体主要有两点。

首先,若110kV变电站所处的环境较差,例如:潮湿、污染等环境,就会极易的造成110kV变电站直流系统中的设备或者二次回路受到进水、受潮等影响而导致故障;在气候环境方面,若出现大雨、冰雹、雪天等情况,110kV变电站直流系统中的二次回来同样容易损坏,造成绝缘下降的现象出现。

(二)受人为影响因素110kV变电站直流系统接地故障的另一重要原因是人为导致。

第一点是因为相关维护人员对其没有进行合理有效的保护,导致部分生物入侵到110kV变电站直流系统中,从而造成直流系统出现问题。

另一点,在相关人员在110kV变电站直流系统设备的搬运期间,容易造成设备的损坏,其次,在对110kV变电站直流系统进行安装时,没有重视安装过程,从而导致直流系统的回路线头松动、脱落等,使110kV变电站直流系统出现接地故障。

(三)受设备本身影响因素设备本身的影响是110kV变电站直流系统接地故障极为关键的因素。

若直流系统设备中所使用的二次回路绝缘材料性能达不到要求,或者质量性较差,就会极大的缩减设备的使用寿命,同时也会容易出现老化、直流系统接地故障现象的出现。

二、110kV变电站直流系统接地故障查找与处理方法研究(一)110kV变电站直流系统接地故障宏观查找与处理方法110kV变电站直流系统接地故障的查找首先应把握宏观到微观的查找原则。

110KV变电站直流系统接地故障处理

110KV变电站直流系统接地故障处理

110KV变电站直流系统接地故障处理作者:多小玲来源:《电子技术与软件工程》2015年第22期摘要110KV变电站的直流系统为控制装置,保护装置,信号和自动装置提供电源,由于直流系统为浮空的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动或者拒动,从而可能会引起重大事故,影响整个电网的正常运行。

本文即对110KV变电站直流接地故障的处理做了说明。

【关键词】110KV变电站直流接地故障查找1 110KV变电站直流系统接地原因1.1 环境影响在大雨、雪、冰雹、霾等恶劣气候条件下,直流二次设备将会受到影响,特别是户外端子箱和机构箱,若封闭不严或机构箱破损,可能造成端子排受损甚至缆沟进水等,造成直流系统绝缘下降。

1.2 设备维护不当由于电气设备及其二次回路安装、维护、运行不当,造成电缆接头松动、断线或人为误碰,可能造成直流接地;小动物误入带电设备,抓咬电缆外皮会造成电缆破损和绝缘破坏;开关柜内端子若不定期清扫,造成灰尘积累,在潮湿环境下或有金属片、螺丝等物体掉落,都可能造成直流系统接地。

1.3 交流电混入直流回路交流电及电压互感器二次回路电压源,由于误接线、绝缘下降等原因窜入直流系统,造成直流系统接地。

1.4 环路供电环路供电也是造成直流接地的一种原因,环路供电是直流系统在负荷侧两路进线电源未隔离或通过二极管隔离的方式,使两段直流母线仍存在电气上的联系,一段母线接地可能引起另一段母线接地,使故障分析更加复杂。

2 110KV变电站直流系统接地故障的处理原则及处理措施2.1 处理原则在故障判断过程中,需要坚持“先微机后人工、从外到里、从次到重、先信号后控制”的原则。

也就是在故障处理过程中,首先应该根据直流系统绝缘监察装置查询到故障支路进行检查。

确定绝缘监测装置、绝缘监察装置提供的判断正确,然后人工进行故障查找。

在故障点的确定过程中,需要从室外到室内,只有排除了室外才能进行室内故障排除。

2.2 处理步骤2.2.1 定位到总路空气开关目前直流屏上都安装有微机直流绝缘检测仪,发生直流接地时,绝缘检测仪会报出是哪一极(正极还是负极)接地、接地电阻是多少,随后会报出接地支路号,根据支路号就可将接地点定位到总路空气开关。

110kV变电运行故障分析及处理

110kV变电运行故障分析及处理

何娴桂◎(作者单位:国网江苏省电力有限公司仪征市供电分公司)随着社会用电需求量持续增加,110kV 变电站建设项目不断增多,但是由于其自身涉及到比较多的变电运行设备,其中任何一个出现故障就容易直接影响供电的可靠性与安全性。

特别是新时期社会对供电的可靠性与安全性等具有更高要求,强化110kV 变电运行管控意义重大。

因此,如何才能有效处理110kV 变电运行故障是现在值得深入探讨的一个重要课题。

一、110kV 变电运行的常见故障1.跳闸故障。

对110kV 变电运行跳闸故障而言,主要包括主变三侧开关与主变开关两种类型的跳闸故障。

其中前者故障的成因主要是由于电气设备内部的自身保护存在误动作情况,或者主变低压侧以及主保护的后备保护存在范围短路问题,这些都会造成主变三侧开关跳闸故障。

针对该种类别的故障,实际判别中需要先对电气设备的相关保护动作等情形进行仔细地核实。

而对后一种跳闸故障而言,一般主要通过检查断路器的开和状态或者借助监控系统的相关提示信息进行检查来获取故障所在及成因。

2.非跳闸故障。

非跳闸故障在110kV 变电运行中比较常见,主要表现为电压互感器保险丝熔断故障、谐振故障、接线故障和断线故障四种类型。

在出现上述四种类型的故障后,电力系统中所设置的测控装置就可以相应地以报文信息或出光字牌等进行显示。

针对这种情况,故障检测人员可以利用测定母线遥测电压等方式确定故障类型及成因。

3.线路故障。

线路故障也是110kV 变电运行中比较常见的一种故障,具体就是线路因为接地或短路等问题造成线路跳闸等故障,这会造成故障区域范围内的停电问题,直接影响供电的可靠性。

造成线路故障的原因诸多,如线路保护装置或跳闸开关等出现故障问题,也都容易造成线路跳闸故障,进而会对110kV 变电运行的质量产生影响。

二、110kV 变电运行常见故障的处理对策1.加强电气设备维护管理。

在110kV 变电运行过程中,各类电气设备的运行会直接受到周边环境的影响,尤其是随着电气设备运行时间的延长,它们会出现各种类型的运行故障或缺陷。

浅谈110kv变电站常见故障及处理

浅谈110kv变电站常见故障及处理

浅谈110kv变电站常见故障及处理提要:近年来,菏泽地区电网中多次发生110kV变电站接地变压器保护误动事故,严重影响了该地区电网的稳定运行,为了找出问题的所在,分析了110kv 变电站常见故障的原因,并采取相应的措施,阻止类似事故的再次发生,并为其他电网提供参考。

关键词:110kV变电站;常见故障;处理措施一、110kV变电站主接线根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,110kV变电站均采用了不同的主接线方式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线,如丽都变。

各种接线都有其特有的优缺点:1.内桥接线:优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。

缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。

2.单母分段接线:优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。

单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

3.线变组接线:优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优点。

缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电站采用。

二、110kV变电站故障分析(以内桥接线的三圈变为例)事故分析一:110kV母分开关与流变间发生单相永久故障。

事故跳闸开关及主要保护动作情况:1102线开关、2#主变35kV开关、2#主变10kV开关、10kV1#、2#、3#、4#电容器开关跳闸,10kV母分、35kV母分开关合闸。

2#主变差动保护动作,10kV备投装置动作,35kV备投装置动作,10kV1#、2#、3#、4#电容器低电压保护动作。

110kV变电站弧光接地过电压故障分析

110kV变电站弧光接地过电压故障分析

People with pure hearts live full of sweetness and joy.勤学乐施天天向上(页眉可删)110kV变电站弧光接地过电压故障分析介绍夹江供电局110kV黄土变电站一起由于弧光接地短路故障诱发10kV电压互感器发生的铁磁谐振过电压,描述了故障发生的现象以及现场开关保护装置的动作情况,对引起故障的原因进行了综合分析。

110kV黄土变电站位于四川省乐山市夹江县黄土镇,于1996年年底投入运行。

主要担负着联接乐山范坝站、峨眉朱坎站、洪雅槽渔滩站110kV电网及夹江地区的供电任务,主变容量为23150kVA。

110kV系统为单母线分段带旁母;35kV、10kV系统为单母线分段的接线方式。

110kV进出线有五回,35kV出线四回,10kV 出线五回。

1故障发生过程与现象经过现场勘察发现,事故造成110kV黄土变电站10kV母线I、II段四元件中性点TV烧毁,电压互感器铁芯绝缘漆由于高温熔化溢出外壳,用户侧计量箱烧毁。

线路巡视发现,10kV黄万线5号杆,大号侧右侧拉线U型线夹及地锚拉杆被盗,被盗拉线搭落在线路T接用户侧的C相上。

10kV黄马线5号杆,线路接地点曾经不断出现电弧声和弧光。

盗窃者盗得拉线金具后,将钢绞线丢弃,被丢弃的钢绞线由于自身的重量和弹性,使之在带电导线上不断来回接触和断开(自由振荡),接地故障点产生间隙性电弧,造成接地点电弧间隙性的熄灭和重燃,钢绞线自由振荡结束后,造成10kV黄马线C相非金属永久性接地。

2故障原因分析10kV配电系统大多采用中性点不接地方式运行,其线路(尤其是电缆出线)对地存在分布电容,当系统运行正常时,各相电压互感器的感抗相等,中性点电压等于零。

但如果当线路因断线、雷击或其他原因而产生单相接地故障时(如A相),接地相对地电压降到接近于零,而非故障相对地电压上升到倍,导致严重的中性点位移,中性点对地电压升高,系统的稳定性和对称性遭到破坏。

110kV变电站常见故障分析及其处理措施

110kV变电站常见故障分析及其处理措施
1 1 0 k V变 电站 常见 故 障分 析及 其处理措 施
林 键
( 广西 电网公司玉林供 电局变 电管理所 摘 广 西 玉林 5 3 7 0 0 0 ) 要: l 1 0 k V变 电站正常运 行与人们 的生活 紧密相关 , 若是 出现 故障 , 则会影 响供 电 , 给人 们 日常 生活带来极度 的不便 , 影响社
会生产 。对 1 1 0 k V变 电站 常见故障做 分析处理 , 采取 正确 的处理 措施, 能保证变 电站的正常运行 , 人们生活生产 不受供 电困扰 。 关键词 : 故障 ; 变 电站 : 措施 ; 变压 器 中图分类 号 : T M6 3 文献标 识码 : B 文章编 号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) 1 5 — 0 0 6 3 — 0 2
3 - 3 监控设备故 障处理
变 电站在长 时间运行 中, 难 免会 出现 问题 , 监 控设备发 生故障就 属 于常见的事, 二次回路是故障源头 , 二次 回路故障 引发原 因: 一是当线路 使用时间长 , 或是 外界温度 高, 路线受其影响会发热 , 接线端子有一部分 2 G I S及开关 7 5 5 0 . O 5 0 . O 在热影 响下会松动 , 这样情 况下, 不言而喻设备测量必定会产生误差 , 甚 3 监控设备 4 5 3 0 . O 8 0 . O 至误测 , 相关 的保护装置最后会 发生误动 ; 监控 设备故障来源 还有其 设 4 人为操作 4 2 . 7 9 8 备的辅助接 点接 触不 良或 电缆绝 缘出现 问题 ,不 能达到 良好 的绝缘 效 5 其他 3 2 . 0 1 0 0 果, 由此当信 号被送达监控设备时, 状况不明无法准确监控 。这一类 问题 合 计 1 4 2 9 4 . 7 的解决是维修人 员的主要工作 : ① 从变 电站 的管理 者出发 , 在 精选系统 3 常见 故 障分 析 与处 理措 施 技 术管理人员 、 维 修人员外 , 还要对 其做培训 , 增加 技术知识量 的同时 , 把 1 1 0 k V变 电站 出现 的故障整理归类 , 找出解决故障的方法措施才 给 予经验 , 使其工 作更有效率 , 更 有质量 ; ②设 备要 维护好 , 当设备停 电 是关键 , 好 的方法 能快速的解决故障 问题 , 在 短暂的时间 内恢复供 电, 使 检 修时, 切记检查接 线端子 , 看看 是否松动 , 若是松 动要紧 固, 此 外按照 损 失降到最 小, 不至于社会生产 因断 电原 因损失 巨大 。 规 定对正在工作 的设备定期清 理灰尘 , 打扫过滤网, 需要时可更换 , 保持 设备 的清洁 , 使设备不受灰尘 的影 响; 电子设备主要在系统方面下功夫 , 3 . 1 变压 器 故 障的 处 理 措 施 入网、 维护 以及退役等非 常重要 , 尽 力加 强系统做到全过程 变压器常常 因油箱 内部气 体进水 , 短路等使其 发热 、 油温上升 , 或是 系统的运行、 在全过程管理下方把 日常维持工作规范化 、 常态化 ; ③ 要加强周期 内部 故障、 短路 引起 油质分解 、 受热变坏等 , 正确 的处 理方法是 , 首先要 管理 , 周期调试工作关乎 电网安全运行水平 , 周期调试工作要做好, 从变 电站工作人 员抓起 , 工作人 员要认真 负责工作 , 对变 压器做 定时或 调试工作 , 每一项 的检 修周期都得认认真 真安排 , 做到 是不定时巡视维护 , 一 旦发现 温度异常 , 立 即对冷却风 扇做相应检查 , 看 监控设 备的必要试验项 目, 合理 。 看是 否正确投入 ,如果在冷却风扇 正确投入 的情况下温 度还在 持续上 科 学 、 把监控设备存在 的故障 问题一一解决 , 是保 证变 电站安全运行的重 升, 那 么就要对 负荷 做检查 , 负荷波动较大 的话 , 适 当降低负荷 , 也可 以 不管是从管理方面采取措施 , 还是设备上采取措施 , 每 一种 把一部分负荷转到别的变压器 , 一起 分担_ l j 。必要 时, 征得 相关部门同意 要途径之一, 每一项措施都应被 采纳实践 。 后停止变 压器运行 , 让维修人员查 修, 查修 时维修人员要 按照有关 规定 方法都有利于监控设备的正常运行 , 的检修步骤 , 一步一步进行试验与检 定, 仔细分析故障 原因, 尽 量彻底排 3 . 4 电压互感器故 障和电容器故障的处理措施 电压互感器和 电容器也属于 1 1 0 k V变 电站 的常见故 障之一 , 电容器 除故障, 若是遇到特殊情况 , 比如像是在一些高温地 区, 夏季 空调负荷明 显增大 , 工作人员更要把巡视 维护 工作落实好 , 发现情况及 时汇报 , 在第 发生故障一般是发生爆破 ,导致爆破 的原 因有外界 因素 与 自身因素, 外 时间处理好, 防止进一步恶化。 界因素是 电容 器运行时 , 外 界环 境温度过 高会 使其爆破 , 自身 原因较为 变压器对 l 1 0 k V变 电站起着 重要 作用, 每一个环节 的检修都 要认 认 复杂 ,内部 电压 的分布不均或 是封 盖的转角处焊 接不密实都会 导致爆 另外在 电容器使用过程 中, 若是有油溢 出, 内部绝缘性随之会变 差, 真真 , 不得马虎 , 若是在某一环节 出现 遗漏检修的状况 , 任何一个 细小的 破 , 问题都会 演变成大故 障, 导致变 电站无法正常运 行, 工作人 员要掌握 好 这一情况也会产 生爆破 。防止 电容器爆破 的措施 比较简单, 只需要相关
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

110 kV变电站弧光接地过电压故障分析
熊昌荣1,高犁2
(1. 四川省电力公司乐山电业局,四川乐山614000;
2.四川省电力公司,四川成都610072)
摘要:介绍夹江供电局110 kV黄土变电站一起由于弧光接地短路故障诱发10 kV电压互感器发生的铁磁谐振过电压,描述了故障发生的现象以及现场开关保护装置的动作情况,对引起故障的原因进行了综合分析。

关键词:过电压;弧光接地;绝缘;铁磁谐振
110 kV黄土变电站位于四川省乐山市夹江县黄土镇,于1996年年底投入运行。

主要担负着联接乐山范坝站、峨眉朱坎站、洪雅槽渔滩站110 kV电网及夹江地区的供电任务,主变容量为2×3 150 kVA。

110 kV系统为单母线分段带旁母; 35 kV、10 kV系统为单母线分段的接线方式。

110 kV进出线有五回,35 kV出线四回,10 kV出线五回。

1故障发生过程与现象
经过现场勘察发现,事故造成110 kV黄土变电站10 kV母线I、II段四元件中性点TV烧毁,电压互感器铁芯绝缘漆由于高温熔化溢出外壳,用户侧计量
箱烧毁。

线路巡视发现,10 kV黄万线5号杆,大号侧右侧拉线U型线夹及地锚拉杆被盗,被盗拉线搭落在线路T接用户侧的C相上。

10 kV黄马线5号杆,线路接
地点曾经不断出现电弧声和弧光。

盗窃者盗得拉线金具后,将钢绞线丢弃,被丢弃的钢绞线由于自身的重量和弹性,使之在带电导线上不断来回接触和断开(自由振荡),接地故障点产生间隙性电弧,造成接地点电弧间隙性的熄灭和重燃,钢绞线自由振荡结束后,造成10 kV黄马线C相非金属永久性接地。

2故障原因分析
10 kV配电系统大多采用中性点不接地方式运行,其线路(尤其是电缆出线)对地存在分布电容,当系统运行正常时,各相电压互感器的感抗相等,中性点电压等于零。

但如果当线路因断线、雷击或其他原因而产生单相接地故障时(如A相),接地相对地电压降到接近于零,而非故障相对地电压上升到倍,导致严重的中性点位移,中性点对地电压升高,系统的稳定性和对称性遭到破坏。

中性点不接地运行方式的主要特点单相接地后,允许故障维持一定的时间(规程规定不超过2 h),不致于引起对用户中断供电,提高线路的供电可靠性。

但随着中压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中压电网对地电容电流亦大幅度增加,在发生单相接地故障时,其接地点电阻较大且接触不良,因而在接地点出现瞬燃瞬熄的电弧放电。

由于单相接地时接地电弧不能自动熄灭,从而造成电压瞬高瞬低,同时引发电能、磁能的振荡,必然产生弧光过电压。

弧光接地过电压一般为3~5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。

对于全部(或大部分)是电缆出线的电网,网络的电容电流会更大,单相接地后电弧往往不能自行熄灭。

10 kV黄马线接地后出现电弧间歇性接地,产生电弧接地过电压,电压互感器的三相铁芯受到不同的激励而呈现不同程度的饱和,各相感抗发生变化,各相电感值不相同,中性点位移产生零序电压。

由于线路电流持续增大,导致电压互感器铁芯逐渐磁饱和,其电感迅速减小,当电感降到满足ωL=1/ωC时,即具备谐振条件,从而产生谐振过电压。

在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。

如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器烧损。

对铁磁谐振回路,在10 kV黄马线接地后出现电弧间歇性接地后产生的电弧接地过电压激励下,回路由非谐振工作状态跃变到谐振工作状态,电路从感性变为容性,发生相位反倾,在电气元件上产生过电压。

这一谐振过程虽然时间非常短暂,但后果却十分严重。

如果运行线路有绝缘薄弱的地方,则造成击穿事故,
10 kV黄高线计量箱烧毁短路,就充分体现了这一暂态过程。

3总结
近年来,电力线路遭受盗窃、破坏的事故频繁发生。

此类事故往往会降低电力线路的机械强度,出现倒杆、倒塔、断线等故障。

110 kV黄土变电站10 kV 黄万线5号杆拉线被盗窃事故还引起了电力线路弧光接地短路故障,最终诱发
10 kV电压互感器发生铁磁谐振,造成严重故障。

中性点不接地系统发生谐振的直接因素是系统过电压,其根本原因是电压互感器出现饱和,造成互感器的感抗改变,至于采用何种消谐方法,应该根据实际情况,结合系统的运行方式,分别采取措施,以达到预期的目的。

四川电力技术。

相关文档
最新文档