高压注水泵润滑油过滤器的技术改造
高压注水泵操作规程作业指导书

高压注水泵操作规程作业指导书一、注水泵启动前的准备1、检查电机是否完好,对停运24小时以上的电机,要用2500伏级的摇表测量定子线圈绝缘电阻,常温下应大于20兆欧,否则要检查绝缘电阻低的原因,并予以处理。
2、测量电机座式滑动轴承对地电阻,其值不应大于0.4 欧姆。
3、检查风冷电机通风挡板,开侧风口合页。
管道通口电机如装有空气过滤器、应检查过滤器上有无灰尘阻塞通风孔道,如有灰尘必须清除;若是水冷电机检查冷却器系统是否完好。
4、检查电机和泵所有测温装置是否齐备完好。
5、检查电机和泵各部分的紧固螺丝是否齐全紧固。
6、检查泵和电机润滑油路系统:(1)泵和电机润滑油采用32号汽轮机油(冬季)或46号汽轮机油(夏季)。
(2)检查润滑油箱油质是否合格,对润滑油应定期(每天一次)进行油质化验,若发现油质变暗,含有水分或夹带杂质时,即须换油。
换油时应将油箱的油放净,并用煤油洗净整个润滑区包括轴瓦,再用汽油或轻质油将煤油清洗掉。
(3)检查润滑油箱中油量是否充足,油位是否合格。
加油时润滑油必须经过过滤,去除水分和沉淀处理。
(4)盘转滑油泵,要转运灵活。
定期每月清洗润滑油过滤网,必要时换网。
压力滤油机的滤纸也应视需要及时更换。
(5)倒好润滑油循环阀门,打开润滑油冷却器冷却水阀门,并控制好水量。
(6)启动润滑油泵,检查调整总油压和分油压,进入电机轴瓦油压调至0.05〜0.08Mpa,进入泵轴瓦油压调至0.10〜0.15Mpa,以便启动时正常循环润滑。
待运行正常后,进行电机轴瓦的油压应调至0.03〜0.05Mpa,进入泵轴瓦的油压应调到0.05〜0.10Mpa o(7)观察电机和泵轴瓦油流及油温,油流是否畅通无阻,看窗油位是否保持在1/2〜2/3位置,轴瓦进油温度不高于40℃,不低于15℃,正常进油温度以保持在35℃为宜,温度如有上升,可开大冷却水阀门进行调节。
(8 )自行润滑的泵轴瓦油位,应在观察窗1/2水平线以上,油质清澈。
水泵技改方案

水泵技改方案随着工业化和城市化的迅速发展,水泵作为工程中不可或缺的装备,扮演着重要的角色。
然而,传统的水泵存在着能效低、噪音大等问题,为了提高其工作效率和减少环境影响,水泵技改方案逐渐引起人们的关注。
一、技改的必要性传统水泵通常采用的是交流电机进行驱动,效率相对较低。
而技改方案可以采用高效率电机,如直流无刷电机,实现能源的节约和环境的保护。
此外,传统水泵在运行过程中噪音大,对周围环境和使用者造成不适。
而技改方案可以通过减振、隔音等措施降低噪音水平,提供更舒适的使用环境。
二、选用适合的技改方案在进行水泵技改时,需根据具体需求选用适合的方案。
可以从能效改进、减少噪音、延长使用寿命等方面入手,综合考虑。
1. 能效改进通过选用高效率电机,如直流无刷电机,可以明显提高水泵的能效。
直流无刷电机相较于交流电机具有高效、低噪音等特点,其工作效率可高达90%以上,比传统电机提高30%左右。
此外,可以在水泵的转子外壳上添加一层隔热材料,减少能量的损耗,进一步提高能效。
2. 减少噪音水泵技改除了提高能效外,还需要关注噪音问题。
为了降低水泵运行时产生的噪音,可以在水泵底座和接触部位使用吸振材料,减少振动传导和噪声产生。
同时,在水泵周围安装隔音罩,有效隔绝噪音的传播。
此外,控制水泵的流量和流速,减少水流产生的噪声,也是降低噪音的有效手段。
3. 延长使用寿命水泵技改不仅要改进能效和降低噪音,还需要考虑延长使用寿命。
在进行技改时,可以选用更耐磨的材料制作水泵的叶轮和壳体,提升耐腐蚀性能,减少损耗。
此外,定期进行维护和保养也是延长使用寿命的关键,定期更换润滑油、清洗过滤器等操作能有效保护水泵。
三、技改方案实施与效果评估在选择适合的技改方案后,需要进行实施并进行效果评估,以确保技改方案能够达到预期效果。
1. 实施技改方案实施包括采购新设备、改造旧设备等。
在采购新设备时,要选择可靠性高、能效好、噪音低的产品。
对于已有的水泵,可以委托专业机械公司进行改造,替换高效率电机、安装隔音罩等。
高压注水泵轴瓦的改进

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现场 应用 ^ ^ , J f 。 ‘. I
1 概 述
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维普资讯
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第 1 卷 7
第2 期
油田节能
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2 0 年 6月 06
高压 注水 泵轴 瓦的改进
欧 阳河 清 马艳 丽 刘 丽 波 ( 大庆油田有限责任公司采油六厂 黑龙江省大庆市 614 131)
徐 俊 玲 代 龙 兴 ( 大庆油田有限责任公司采油一厂 黑龙江省大庆市 130) 600
的机械事故 , 对现有轴瓦表面结构进行改进 , 确保 } 边界摩擦 , 待轴转动 时, 油泵供油迅速进入液体摩 i
擦 , 与 瓦不 接 触 , 生的 碎 屑 明 显 降低 , 长 了 ; 轴 产 延
轴 瓦的使 用寿命 。 关键 词 : 高压 注水泵 滑动轴 瓦 技 术革新 {
属 表 面 形 成 的硫 、 、 时 , 较 高 温 度 ( 常 在 10 氯 磷 在 通 5— 2 0℃) , 些 元 素能 与 金 属起 化 学 反 应 , 成 的硫 、 0 下 这 形 氯 、 化合物 . 比吸附膜 稳定 。 磷 它 23 混 合摩 擦 . 随 着摩 擦 面 间润 滑膜 厚度 的增 大 .表 面微 凸体 直 接 接触 的数 量在 减少 . 油膜 承载 的 比例 在增 大 。 而 通 常 。根 据膜 厚 比人 来估 计微 凸体 与油 膜各 自分
摘要 : 文中介绍 了摩擦和磨损 的概念 , 巴氏合金 ” “ {
的结构、 性能及适用环境。 通过分析现有注水泵的 i
循环水泵润滑系统的改造

[ ]何川. 5 泵与风机 [ M]. 北京 :中国电力出版社 ,2 0 08
[ ]王 朝 辉 . 与风 机 [ ]. 京 :中 国 石化 出版 社 ,2 0. 6 泵 M 北 07
第 一 作 者 简 介 : 张 文 涛 ,男 , 17 9 3年 生 ,陕 西 西 安 人 , 大 学 本 科 ,工 程 师 。 研究 领 域 :机 械 工 程 管 理 。
供 油 。新 润滑 油 站 安 装 位 置 未调 整 , 只在 原 有
( )设 备 的 机 械 性技 术 改 造 2 根 据 上 述 不 安 全 因 素 和 本 装 置 的 供 油 特 点 ( 油 量 供 15 /,油 压 要 求 较 低 ,最 高 不 超 过 01 P ) 2 Lh .M a ,决 定 增 加
4结束 语
改造 后 的润 滑 油 系 统 ,采 用 互 一 热 备 一 备 用 的齿 轮 泵 作 为 压 力 润 滑 的 润滑 油 泵 .润 滑 系
统 采 用旁 路 和 主路 的两 次 压 力调 节 ,仪 表 、电
图 2 循 环 泵 改造 后 工 作 原 理 图
气 控 制方 案合 理 可 靠 ,保 证 了 连续 稳 定 的润 滑
过仪 表控 制 进 行 了如 上 所述 的优 化 设 计 。确 保 供油 压 力 稳 定 可 靠 。 启 动前 模 拟 各 种 可 能 出现
的 情 况检 测 油 系统 的可 靠 性 ,模 拟 结 果与 没计 时 的 效果 相 同 。运 行 1 多来 未发 生 事 故 ,运 年 行情 况 比较 良好 ,取 得 了 显 著 的经 济 效 益 。
了 逻 辑保 护 功 能 ,减 少 因 误 报 导 致 系 统 停 机 的 概 率 . 当冷
关于HSTJ5140TGJ30高压注水泵车的改造

双作用式二缸活塞泵 , 通过活塞往复运动产生高压。 该泵 于 19 96年购 置 , 表 已严 重 锈 蚀 , 压元 件磨 外 液 损, 橡胶 密封 件 老 化 , 油 漏 水 严 重 , 力 端 密 封 圈 漏 液 砖 叠《 毫 誊 露 舟 舟 : 毋 。 毋 “ 、 垂 经常 窜 水 , 高 工 作 压 力 不 足 1M a( 设 计 3 最 0P 原 0 M a, 一 毫 舟 复 . P ) 导致高压井注水 蠢 | ¨ ¨ 困难 , 0 严重影 ; 式 Z 故障率达 3 % , 响了正 常作 业 , 法 满 足 生 产 需 要 。S C—H 0 无 N 30高 压 注水泵 虽属 淘汰泵 型 , 从 技 术 经济 角 度 考虑 , 但 可
1 选 题 理 由
汽车管 理大 队原 有 H T54 T J0高压 注水 泵 SJ 0 G 3 1 车 5台 , 配备 S C—H 0 N 30高 压 注 水 泵 , 泵 是 双 击 该
的压力 和排 量是 恒定 的 。三缸 柱塞 泵 工作 压 力 可达
3 M P 5 a。
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a d rl b l y a d i ce s c n mi f c e c . n e i i t n n r a e e o o c e ii n y a i
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高压注水泵润滑油过滤器的技术改造

高压注水泵润滑油过滤器的技术改造作者:石尚勇乔秀东代小青来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第04期【摘要】通过对高压注水泵故障的分析,认为注水泵润滑不良是造成其故障的主要原因,对注水泵润滑油过滤器进行了技术改造。
并对此技术改造进行了经济效益分析。
【关键词】注水泵过滤器改造1 引言注水泵是油田注水采油的关键设备,注水泵能不能正常运行,直接影响油井地层能量的补充,决定采油厂原油任务的完成。
文一联合站注水岗负责采油一厂文中采油区的注水任务,每天注水量8000方左右,消耗电量60000kwh左右,注水泵运行情况与联合站的节能降耗工作紧密相连。
文一联合站,有注水泵3台,其中2500K W、D F400型高压注水泵2台,2250KW、D120型注水泵1台,负责着采油一厂文中采油区的注水任务。
投产以来,由于注水泵频繁出现故障,造成设备维修费用不断增加,设备的使用寿命降低,生产成本大幅度上升,严重影响了联合站生产的经济效益。
注水设备平均每年要检修15次以上,每次检修要耗时3天,每年检修设备要耗时45天以上,严重影响生产。
同时,每年检修也要耗费大量的人力物力。
近年来,对注水泵的故障原因进行了统计分析,发现70%的故障是由于注水泵运行过程中润滑不良造成的。
其主要问题是润滑油流量不足,油压不能满足正常工作需要,运动副表面无法得到正常润滑,而致使设备磨损加剧,故障频繁。
图1 改造前过滤器图2.1 整个润滑系统泄露点多泄漏点多达10处,造成机油消耗量过大,供油压力不足。
2.2 拆装不方便因过滤器压盖和出口管线直接相连,如果需清洗过滤器滤芯时,则必须将整个润滑油管线拆掉,清洗完后再把管线全部重新连接,清洗时间长,增加了维修工作量,延长了停机时间。
2.3 盖安装不能到位每次清洗完滤芯时安装压盖,必须带动管线一起转动管线,接好后压盖就不能上紧,易造成管线连接处渗漏。
2.4 润滑油流量小由于润滑油从过滤器底部进入,过滤器滤芯对机油进行过滤,机油携带的杂质被过滤下来,沉积在过滤器底部,容易堵塞进油通道,使得进油阻力加大,润滑油流量减小,不能完全满足注水泵润滑点的润滑需要。
高压泵润滑油再生循环系统管理及改进措施

一
、
存在 的 问题
二 、 改进方 案
往 复式 柱塞 高压 泵 是我公 司 生产 军工 产 品的关
针对 高 压 泵 润 滑 油再 生循 环 系统存 在 的问题 ,
键设备 。针对其 曲轴运行机械摩擦 的状况 ,对高压 泵 曲轴 箱采 取 了 强 制 润 滑的 方 式 ,高 压 泵 使用 5 " 0
工作 指示 灯 L : D 显示 加热 器 的工作 状 态 。采用 此方 法 ,废油 温度 在 5~ 0 5 6 ℃之 间波动 。
净油 机工作 原 理是 利用 油水 比重 不 同 ,通 过离
()润滑油再生工 艺不完善 ,缺少脱轻组分设备 , 1 使水和轻组分无法脱 出; () 目前使用的润滑再 2
汤 永 琴 郑 维 民
( 北 轻 合 金 有 限 责 任 公 司 特材 公 司 ,黑 龙 江 哈尔 滨 11 0 ) 东 5 0 0 3 摘 要 :本 文 对 高 压 泵 润 滑 油再 生循 环 系统 存 在 问题 进 行 了分 析 ,并 提 出管 理 建 议 及改 进 措 施 。
关 键 词 :高 压 泵 ;润 滑 油 ;再 生循 环 系 统 ;改 进 措 施 中 图分 类 号 :T 1. H172 2 文 献 标 识 码 :B
机 油作 为润 滑油 , 常生 产时六 台高压 泵 全部 运转 , 正 日用 5 机 油 量达 l0 0升 。使 用 过 的润 滑 油 因 混 0
除 了加 强管 理外 ,为禁 止违规 操作 ,还对净 油机 启
动控制 系统 加 以改 进 ,以使 操作人 员合理操 作 。即
针 对原 净 油机启 动 控制 系统 未考 虑强 制润 滑油加 热
生 系统 中温 度控 制 不 佳 ,不 利 于 润 滑 油脱 水 再 生 i ()管 理机 制 不完 善 ,个别 操 作 人 员 责任 心 不 强 , 3 废润 滑油未 加热 到规 定 的温度 就开 动净 油机 ,导致
660MW机组EH油泵技术改造

660MW机组EH油泵技术改造发表时间:2018-12-25T16:14:05.577Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:张笑[导读] 摘要:660MW机组原有浸入式EH油泵存在结构布置过于集中,检修时易污染EH油,运行检查不易发现油泵缺陷,倒置结构造成备用泵启动过程中时间过久,压力波动等问题。
针对这些问题,进行EH油泵改造,采用力士乐公司生产的A10VSO71DR轴向柱塞泵。
(大唐南京发电厂江苏省南京市 210059)摘要:660MW机组原有浸入式EH油泵存在结构布置过于集中,检修时易污染EH油,运行检查不易发现油泵缺陷,倒置结构造成备用泵启动过程中时间过久,压力波动等问题。
针对这些问题,进行EH油泵改造,采用力士乐公司生产的A10VSO71DR轴向柱塞泵。
改造后增强EH油系统稳定性,运行、点检检查更加方便,减少人工检修成本。
关键词:EH油泵;安全0引言大唐南京电厂#2机为上海汽轮机厂生产的N660-25/600/600型660MW超超临界中间再热凝汽式机组。
本机EH供油系统为集成式,抗燃油装在容量为800L的油箱中,其他设备都布置在油箱上。
由于系统结构不当,影响机组安全稳定,所以对结构进行改造,以降低运行风险,减少维护成本。
1原有结构介绍EH油系统由EH主油泵、过滤器、溢流阀、蓄能器、控制器以及压力测量装置等组成。
EH系统配置2台Paker的PD060系列变量恒压柱塞泵,一用一备。
油泵设定的正常工作压力为16MPa,单台主油泵排量60ml/r,实际使用转速1450rpm下最大输出流量87L/min。
油泵的出口压力通过油箱上的压力控制器调节。
油泵安装采用浸入式,倒装在油箱上,泵吸入口直接插入EH油箱,不配置泵入口滤芯,泵与电机联接方式为钟罩、联轴器方式,配备国产30KW电动机。
油泵出口工作压力通过安装在油箱上的溢流阀来调整。
油泵出口油经过一个过压阀后再进入主滤油器。
当油泵出口压力超过正常运行压力一定值时过压阀打开,以防系统超压。
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高压注水泵润滑油过滤器的技术改造
【摘要】通过对高压注水泵故障的分析,认为注水泵润滑不良是造成其故障的主要原因,对注水泵润滑油过滤器进行了技术改造。
并对此技术改造进行了经济效益分析。
【关键词】注水泵过滤器改造
1 引言
注水泵是油田注水采油的关键设备,注水泵能不能正常运行,直接影响油井地层能量的补充,决定采油厂原油任务的完成。
文一联合站注水岗负责采油一厂文中采油区的注水任务,每天注水量8000方左右,消耗电量60000kwh左右,注水泵运行情况与联合站的节能降耗工作紧密相连。
文一联合站,有注水泵3台,其中2500K W、D F400型高压注水泵2台,2250KW、D120型注水泵1台,负责着采油一厂文中采油区的注水任务。
投产以来,由于注水泵频繁出现故障,造成设备维修费用不断增加,设备的使用寿命降低,生产成本大幅度上升,严重影响了联合站生产的经济效益。
注水设备平均每年要检修15次以上,每次检修要耗时3天,每年检修设备要耗时45天以上,严重影响生产。
同时,每年检修也要耗费大量的人力物力。
近年来,对注水泵的故障原因进行了统计分析,发现70%的故障是由于注水泵运行过程中润滑不良造成的。
其主要问题是润滑油流量不足,油压不能满足正常工作需要,运动副表面无法得到正常润滑,而致使设备磨损加剧,故障频繁。
图1 改造前过滤器图
2.1 整个润滑系统泄露点多
泄漏点多达10处,造成机油消耗量过大,供油压力不足。
2.2 拆装不方便
因过滤器压盖和出口管线直接相连,如果需清洗过滤器滤芯时,则必须将整个润滑油管线拆掉,清洗完后再把管线全部重新连接,清洗时间长,增加了维修工作量,延长
了停机时间。
2.3 盖安装不能到位
每次清洗完滤芯时安装压盖,必须带动管线一起转动管线,接好后压盖就不能上紧,易造成管线连接处渗漏。
2.4 润滑油流量小
由于润滑油从过滤器底部进入,过滤器滤芯对机油进行过滤,机油携带的杂质被过滤下来,沉积在过滤器底部,容易堵塞进油通道,使得进油阻力加大,润滑油流量减小,不能完全满足注水泵润滑点的润滑需要。
2.5 润滑系统流程不合理
清洗过滤器时必须要关掉过滤器进油阀门,而正在工作的注水泵不能无润滑油运行,必须停泵清洗过滤器。
3 技术改造
我们从以上几点可以看到:主要问题在于过滤器压盖和过滤器管线直接连接的结构缺陷太多,就制定出以下解决方法:(如图2所示)。
3.1 对过滤器出口进行改进
过滤器出口设计在过滤器中上部,彻底和过滤器压盖分开,拆洗时避免了拆整个润滑管线。
清洗时只需将压盖打开,取出滤芯即可。
彻底解决了压盖不能上紧的问题,减少润滑油的泄漏。
3.2 对过滤器进口进行改进
过滤器进口从过滤器底部移到中下部,机油携带的杂质过滤下来后,沉积在过滤器底部,不影响机油过滤通道,增大了润滑油进油空间,减小了进油阻力,增加了润滑油的油量,使润滑点油量充足,解决了供油不足问题。
3.3 对滤芯进行改进
给过滤器滤芯上部增加一压紧环。
使过滤器滤芯在工作状态能固定不动,提高了过滤器过滤效果,解决了润滑油的油质问题。
3.4 对润滑系统流程进行改进
在过滤器部位增加一条润滑油的旁通(如图2所示),在旁通上安装一阀门,正常工作时,关闭阀门,此油路不通,润滑油经过滤器进入注水泵。
当清洗过滤器滤芯时,关闭过滤器的前后阀门,打开旁通回路上的阀门,润滑油经此回路进入注水泵,可保证注水泵正常工作,解决了清洗过滤器时停泵的问题,提高了泵的利用率。
4 经济效益分析
该技术改造方案投资少,简便易行,不需对润滑油系统进行大规模改动。
新型过滤器通过我们几年的使用,有其密封性能好、不易泄漏和易维护等优点,得到了管理人员、操作人员、设备维修人员的一致好评。
使价值百万的注水设备一
直能平稳、安全运行,充分发挥了其应有的作用。
改造前,注水泵每年平均有15次以上二级维护,每次二级维护仅材料耗费都在万元以上,还不包括停泵启泵时的电损耗(启动耗电是额定耗电的4到7倍)和工时费用。
由于启泵频率大,增加了注水泵的机械磨损,使注水泵的寿命降低。
自新型过滤器投入使用后,基本上解决了润滑油供油不足的问题,减少了注水泵检修的次数,大幅度降低了启停泵次数,注水泵安全运行周期原来为576小时,延长至17500小时以上。
大大提高了注水泵的使用效率,降低了运行成本。
4.1 直接经济效益
因提高了润滑效果,使注水泵能够正常运行,每年减少15次二级维护,2年节约费用33万元(成本主要包括维修泵材料与劳务费)。
具体费用如下:
一年维修费用:
11000元/次×15次=165000(元)=16.5(万元);
二年累计节约费用:16.5万元/年×2年=33(万元)。
4.2 间接经济效益
减少了启、停泵次数,重要的是保证每台百万元的注水泵的安全运行,延长了注水泵的使用寿命,大大减轻了操作、维修人员的劳动强度。
确保了文中油田注水任务的完成,为厂原油任务的完成打下了坚实的基础。
4.3 结论与认识
过滤器经过改造后,增大了润滑油进油空间,减小了进油阻力,增加了润滑油的过油量,使润滑点油量充足,解决了注水泵润滑油供油不足问题。
对润滑系统流程进行了改进,增加了旁通管线,解决了清洗过滤器时停泵的问题,减少泵的启停次数,提高泵的利用率,延长了注水泵的使用寿命。