制药废水处理工艺案例分析_刘振东
生物制药废水处理案例

生物制药废水处理案例
生物制药废水处理案例可以采用多种方法,以下是一个具体的案例:
对于生物制药废水,首先采用物化法作为主要的预处理工艺,降低废水中的悬浮物(SS)浓度和化学需氧量(COD)浓度。
具体方法包括混凝沉淀、混凝气浮、微电解+芬顿氧化等。
这些处理方式可以有效去除废水中的大颗粒杂质、有机物和重金属等污染物。
然后,预处理后的废水可以进入生化处理阶段。
在此阶段,主要采用厌氧生物处理和好氧生物处理的方法,去除废水中的有机污染物、氨氮和总氮等污染物。
具体工艺包括厌氧反应器(如UASB反应器、IC反应器、ABR反应器等)和好氧反应器(如A/O工艺、A2/O工艺等)。
通过这些反应器,废水中的有机物可以被微生物转化为无害的物质,如二氧化碳和水。
此外,针对不同类型的生物制药废水,还可以采用其他处理方法。
例如,抗生素类生产废水可以采用物化法进行预处理,通过混凝沉淀、混凝气浮、微电解+芬顿氧化等方法降低废水中的SS浓度和COD浓度。
中成药类生产废水的问题主要是悬浮物浓度、化学需氧量以及色度,可以采用多级接触氧化法进行处理。
总的来说,生物制药废水处理需要综合考虑废水的来源、污染物种类和浓度、处理要求等因素,选择合适的处理工艺和方法。
通过有效的预处理和生化处理,可以确保废水达到排放标准,同时减少对环境的影响。
高浓度制药废水预处理实例分析

高浓度制药废水预处理实例分析【摘要】用铁碳内电解法+fenton氧化法对某高浓度制药废水预处理,考察ph、铁碳质量比、反应时间及过氧化氢的加入对处理效果的影响。
实验结果表明:ph值为3.0、反应时间为2h、铁碳质量比为4:1时处理效果最好。
加入过氧化氢能大幅提高cod去除率,此时,cod去除率为53%,可生化性得到明显提高。
【关键词】铁碳内电解;fenton氧化法;高浓度制药废水;cod;可生化性制药废水大多数具有有水质成分复杂、机物浓度高、可生化性差、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质等特点。
因废水中残留的抗生素对微生物的强烈抑制作用使好氧菌中毒造成好氧处理困难;而厌氧处理高浓度的有机物又难以满足出水达标,还需进一步处理。
制药废水的复杂性与常规生化处理工艺的高耗、低效性,是导致当前大量制药废水难以处理和不易达标的最直接原因。
因此,在采用厌氧生化处理和厌氧、好氧生化组合的传统工艺之前,对制药废水进行有效的预处理,破坏或降解其中的残留药物分子及抗生素活性,消除其对微生物的抑制作用,提高废水的可生化性,可使后续生物处理的难度大大减少。
为此开展废水预处理技术研究对改善废水可生化性、提高废水排放达标率有重要意义。
混凝法、fenton氧化法、臭氧氧化法、电解法和内电解法是废水处理中常用的预处理方法。
混凝法主要用来去除废水中的细小悬浮物及胶体微粒,不能有效去除废水中可溶性有机物;fenton氧化法是利用f2+作为过氧化氢的催化剂,产生氢氧自由基氧化废水中有机物;臭氧氧化法是利用臭氧的强氧化作用降解废水中有机物;电解法是在外加电场的作用下把废水中的有机物氧化或还原;内电解法是在酸性条件下,电解池内铁与碳之间形成无数个微电流反应池,废水中的有机物在微电流的作用下被降解。
这些方法各有特点,本研究主要考察铁碳内电解法+fenton氧化法的组合工艺对某制药厂高浓度制药废水的预处理效果及影响因素,对运行参数进行优化,在最佳处理条件下对出水进行可生化性分析,为后续生化处理提供最佳条件,为污水站下一步运行调试提供实验依据。
制药工业废水深度处理案例分析

- 145 -作者简介:贾西宁,女,汉族,工程师,硕士;研究方向:市政工程。
制药工业废水深度处理案例分析陕西长之河石油工程有限公司 贾西宁摘 要:制药废水处理难度大,根据生产工艺和产品的不同,产生的废水特点亦不同。
针对制药废水通常产生的高含盐废水、含二氯甲烷、高有机物废水,文章以实际制药废水为研究对象,分别针对3种典型的废水处理工艺提出有针对性的处理方法和策略,以期为其他类似生产企业的废水治理提供借鉴和参考。
关键词:制药工业;废水处理;实例1 制药工业发展概述目前我国制药工业占全国工业总产值的1.7%,污水排放量却占全国污水排放量的2%,制药工业被列入环保治理的12个重点行业之一,制药工业产生的废水称为环境监测治理的重中之重[1]。
制药行业废水中含有的主要污染物有悬浮物(SS )、化学需氧量(CODcr )、生化需氧量(BOD )、氨氮(NH3-N )、氰化物及挥发酚等有毒有害物质。
制药废水属于难处理的工业废水之一,其因药物种类不同、生产工艺不同,其成分差异大,组分复杂,污染物量多,废水具有CODcr 浓度较高、生化性差、生物毒性强等显著特点,给治理带来了极大的困难。
2 制药工业废水深度处理工艺研究2.1 “三效蒸发+铁碳微电解+芬顿氧化+厌氧处理+好氧处理+絮凝沉淀”工艺针对合成类及发酵类的制药工业废水,多数采用“预处理+生化处理+深度处理的工艺”,如:“气浮+水解+SBR+滤池”“微电解+UASB+CASS+滤池”等工艺,但均都无法取得较好的处理效果,其工艺本身对抗生素类的制药污水适应性更强,而对于合成及发酵类制药工业污水的处理能力上存在一些缺陷。
目前通常所讲的高含盐量和高COD 制药废水的综合处理工艺,对盐分质量浓度高达25%(硫酸钠、氯化钠、氯化镁、溴化钠、溴化钾、亚硫酸氢钠等),COD 质量浓度高达200 000~400 000 mg /L (乙醇、甲醇、二氯甲烷、苯胺、苯甲醛、甲苯等)的废水进行处理。
制药行业内高浓度有机废水的预处理工程实例

制药行业内高浓度有机废水的预处理工程实例
预处理工程是制药行业内高浓度有机废水处理的关键环节之一。
预处理工程主要通过机械过滤、化学分解、生物降解等方式对高浓度有机废水进行处理,将其转化成容易进一步处理的低污染难生化的水体。
首先,该公司在废水进入处理系统前会采用网格某器进行粗加工,将成一些大块的杂质拦截下来,并使用泵将废水送进反应釜进行化学分解和调整水质,泵的流量和压力可以根据废水的浓度和水质变化进行调整。
在反应釜中,公司使用了一种能够迅速溶解有机物的强氧化剂,对废水进行处理,将其转换成能够进行下一步处理的中度污水。
同时,在反应釜加入调节剂,将废水中的pH值控制在适宜的范围内。
接下来,经过初步处理后的中度污水进入接触氧化反应器,该反应器内配有高效切向流叶片,能够加速废水与氧气的接触,使得反应速率大幅提高。
接触氧化反应器内还设置了一定数量的活性炭,能够高效地吸附和过滤废水中的有机物和重金属。
最后,废水被送入生化反应器,已经处理过的水和废物通过微生物群体的代谢反应达到水处理的目的,从而生化反应器还原成为安全的排放水。
该制药公司的高浓度有机废水预处理工程不仅大幅降低了有机物和重金属等有害物质的含量,同时保护了环境,降低了企业的环保压力。
制药企业污水处理技术应用案例

组合工艺
根据不同废水的特点,采用多 种处理技术的组合,以达到更
好的处理效果。
02
制药企业污水处理技术应用
物理处理技术
沉淀分离技术
通过重力或离心力的作用,使污水中 的悬浮物自然沉降或分离,达到净化 的目的。
吸附技术
利用固体吸附剂的吸附作用,去除污 水中的溶解性有机物和重金属等有害 物质。
过滤技术
政府应加强对制药企业污水处理的监 管力度,制定更加严格的排放标准和 处罚措施,推动制药企业加强环保治 理和可持续发展。
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总结词
先进技术与成熟工艺的结合
详细描述
该大型制药企业采用先进的污水处理技术,如活性污泥法、生物膜法等,并结合成熟的污水处理工艺 ,确保污水达标排放。同时,企业还注重技术创新,不断优化污水处理流程,提高处理效率。
某中小型制药企业污水处理案例
总结词
因地制宜的解决方案
详细描述
该中小型制药企业根据自身特点和当地环境条件,采用适合的污水处理技术。 企业注重节约成本,选用高效、低能耗的污水处理设备,同时加强日常维护和 管理,确保污水处理效果良好。
某创新型制药企业污水处理案例
总结词
创新技术引领未来
详细描述
该创新型制药企业积极探索新的污水处理技术,如高级氧化技术、电化学法等。企业注重科研投入,与高校、科 研机构合作,共同研发适合制药行业的新型污水处理技术,为行业发展做出贡献。同时,企业还关注循环经济, 将处理后的污水进行回用,实现资源化利用。
对制药企业污水处理的建议与展望
制药企业应提高环保意识,加大污水 处理设施的投入,确保污水处理设施 的正常运行和处理效果的稳定可靠。
鼓励制药企业采用清洁生产技术和绿 色制药工艺,从源头减少污染物的产 生,提高资源利用效率。
制药废水处理工艺及案例分析

制药废水处理工艺及案例分析所属行业: 水处理关键词:制药废水有机废水制药废水处理工艺制药废水成分复杂,有机污染物种类多、浓度高,属于较难处理的高浓度有机废水之一。
不同的污水水质、水量、处理程度等也决定了废水的处理方法不同,下面我们来看看制药废水处理工艺及案例分析。
1、制药废水来源制药废水主要包括四类:抗菌素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产及各类制剂生产过程的洗涤水、冲洗水。
其中前三类废水污染较重。
1. 抗菌素生产废水抗菌素生产过程中产生的发酵废水,其有机物浓度较高,COD每升可达几万毫克,SS高、色度高,而且废水中的残余抗生素对微生物具有抑制作用。
2.合成药物生产废水合成药物生产废水中的COD在1,000mg/L左右,可生化性一般,有的废水常含有氨氮、油类和重金属离子,增加了生物处理的难度。
3.中成药生产废水中成药生产废水主要是原料的洗涤水、原药煎汁残液和冲洗水,COD每升达几千毫克,可生化性尚好。
4. 各类制剂生产过程的废水制剂生产过程的废水,COD较低,但常混有悬浮物,一般经去除SS,即可排放。
2、制药废水处理基本工艺由于制药废水处理难度较大,且排放标准要求不断提高,因此采用单一处理方法很难达到排放标准。
在处理工程中常用组合处理工艺,如厌氧-好氧生物组合处理工艺、气浮-生物-气浮-生物炭组合工艺等。
3、制药废水处理案例以下介绍两个制药废水处理系统的应用实例。
1. UASB-生物接触氧化处理乙酰螺旋霉素废水某乙酰螺旋霉素生产厂家的工业废水水质如下:COD 13,162mg/L,BOD56,412mg/L,SS 2,199mg/L,pH值为6.5~8.5。
工艺流程如图1所示。
处理后排放水质COD≤300mg/L,BOD5≤200mg/L。
2. 两级气浮-两级生化-生物炭处理抗生素废水某抗生素厂生产利福平。
氧氟沙星、环丙沙星等抗生素。
废水水质:COD 18,000mg/L,BOD56,500mg/L。
制药企业污水处理技术应用案例研究

制药企业污水处理技术应用案例研究制药企业产生的污水因其污染物多属于结构复杂、有毒、有害和生物难以降解的有机物质,对水体造成严重的污染。
同时工业污水还呈明显的酸、碱性,部分污水中含有过高的盐分.这些特点都让制药污水成为水处理行业中较为难处理的一种污水。
制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。
其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。
随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。
1制药废水的处理方法制药废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。
1.1物化处理根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。
目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。
1.1.1混凝法该技术是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。
高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。
近年来混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。
刘明华等以其研制的一种高效复合型絮凝剂F-1处理急支糖浆生产废水,在pH为6.5,絮凝剂用量为300mg/L时,废液的COD、SS和色度的去除率分别达到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明显优于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等单一絮凝剂。
1.1.2气浮法气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。
新昌制药厂采用CAF涡凹气浮装置对制药废水进行预处理,在适当药剂配合下,COD的平均去除率在25%左右。
制药废水处理案例

制药废水处理案例制药废水是指制药企业在生产过程中产生的含有有机物、无机盐、重金属等大量有害物质的废水。
由于制药废水的复杂性和对环境的较强污染性,对其进行有效处理成为制药企业实现可持续发展的重要任务之一、以下将介绍一个典型的制药废水处理案例。
制药企业生产过程中产生了大量含药废水,药物成分复杂,COD高,颜色浓,PH值偏酸性,悬浮物含量较高,以及含有重金属等有机和无机有害物质。
该企业原先采用简单的化学沉淀、中和等方法处理废水,处理效果较差,无法达到排放标准,同时也无法循环利用水资源,对环境造成了一定的污染。
为此,该企业决定引进先进的废水处理技术,提升生产过程中废水的处理效果。
该企业采用了组合工艺的废水处理方案,主要包括初级处理、中级处理和深度处理三个阶段。
初级处理阶段主要采用物理处理方式,包括格栅、调节池、混凝沉淀池等设施。
废水首先通过格栅去除可溶解的有机物和较大的悬浮固体,然后进入调节池进行pH值的调节,使废水的酸碱度接近中性。
接下来废水经过混凝沉淀池,通过加入凝结剂和絮凝剂使废水中的悬浮物和胶体物质聚集成为较大的颗粒,然后通过重力沉淀的方式使其沉降到池底。
这一阶段的处理主要针对废水中的固体和颜色物质进行初步去除。
中级处理阶段主要采用生物处理技术,包括好氧和厌氧生物反应器。
废水经过初级处理后,进入生物反应器进行进一步的去除有机物的过程。
好氧反应器采用充氧的方式,通过添加氧气和微生物的作用,将废水中的有机物进行降解,转化为无机物。
厌氧反应器则在缺氧的条件下,通过微生物的作用将废水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原为氮气。
中级处理后,废水中的有机物和氮源含量大大降低,达到了国家排放标准。
深度处理阶段主要采用物化处理技术,包括吸附、膜分离和高级氧化等方法。
废水经过中级处理后,进入吸附设备,通过吸附材料去除废水中的残余有机物和重金属等有害物质。
然后经过膜分离技术,利用微孔膜对废水进行过滤,去除微小颗粒和微生物。
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2 工程调试及运行
2.1 接种培养 废水处理工程于 2006 年 4 月初开始调试。调试
主要集中在厌氧 - 好氧两个处理阶段,为了缩短污 泥培养时间,菌群的培养采用接种培驯法。UASB 反 应器的厌氧菌取自安阳市人民医院污水处理站,经 过 1 个月的抗生素废水驯化,种泥呈灰白色絮状、颗 粒化。在调试初期,UASB 的 COD 容积负荷控制在 0.5~0.6 kg·m-3·d-1,由于厌氧微生物(甲烷菌)增殖 缓慢,其后三个月内,COD 容积负荷逐渐增加,厌氧 反应器的产气量逐渐增加,显示厌氧污泥的活性逐 渐增强。三个月后,容积负荷增加到 5 kg·m-3·d-1, COD 去除率 70.2%,容积产气率 2.0 L·L-1·d-1,至此, 反应器完全达到设计要求。
1 工程概况
1.1 废水水量水质 安阳市第三制药厂每天排出的废水约为 400
m3,含有淀粉、发酵残渣、羟基吡嗪、氯乙酰胺、长链 亚胺类化合物以及一些硫酸盐类化合物等物质,颜
色呈棕黑色混浊状,而且水质、水量变化不稳定,是较
难处理的工业废水之一。这些有机废水若直接外排,
将严重污染饮用水源和周围环境。其原水水质指标和
30
1
内设搅拌装置,确保基质与微生物的充分接触。 1.4.3 吹脱池和缺氧池
吹脱池的主要作用是将从 UASB 排出的废水中 残存的 N2 气去除,有利于提高曝气池的处理效率。缺 氧池在缺氧条件下通过反硝化作用,硝酸盐还原菌以 硝酸盐、亚硝酸盐为氧源,将硝酸盐亚硝酸盐还原为 氨和氮气,NH3-N 的去除率在 67%以上,从而达到生 物脱氮的目的。
性。水解池溶解氧浓度小于 0.5 mg·L-1,pH 7.7~7.8, 去除率明显随 DO 减少而下降。
COD 去除率 40%~71%。中性偏碱的水解池酸碱度
曝气池的细菌主要由菌胶团、丝状菌等组成。菌
(7.7~7.8)、水体温度(13~35℃)有利于硫酸盐还 胶团是反应器内的优势菌种。菌胶团在显微镜下呈磨
中图分类号:X703.1
文献标识码:A
文章编号:1000-3700(2008)11-079-05
制药废水是较难处理的工业废水之一。传统的处 理方法为化学方法,由于化学药品昂贵,处理费用较 高,企业难以承受,况且化学方法又容易对环境造成 二次污染。目前较为理想的处理方法是物理、化学和 生物相结合的方法。近年来, 美国、日本、法国、印度等 国先后采用厌氧 - 好氧组合技术处理制药废水[1-4]。我 国许多研究部门也提出了许多适宜处理制药废水的 工艺技术[5-10],如 2003 年,天津力生制药股份有限公 司采用氧化 - 生化法处理生产制药废水,经半年多 的运行,处理效果稳定,出水水质达标排放。山东某 制药厂采用二级厌氧反应器与二级曝气池组合法处 理制药废水,每 m3 废水处理费用仅 0.98 元[4]。上海 某制药厂采用氧化剂 Fenton 加活性污泥法处理杂 环类制药废水,处理每 m3 废水运行费用 4.15 元,废 水达标排放[5]。由于制药产品种类繁多,生产工艺和 管理水平差别较大,使得污水处理方法显示出各自 的特点。目前对高浓度有机制药废水采用生物处理 技术已达成共识,本文采用厌氧 - 好氧技术,使得废 水处理效率、能耗以及费用大大降低,为经济、有效 的处理制药废水开辟了新途径。
将废水中的有机大分子和难生物降解有机污染物转 池溶解氧浓度控制在 5~10 mg·L-1 之间,以保证好氧
化为小分子有机物,消除抑菌性污染物(抗生素的毒 微生物(微球菌)对废水中有机物进行处理,COD 去
性)对后继生化处理的影响,以便提高废水的可生化 除率 94%。试验证明当 DO 值低于 3.2 mg·L-1,COD
随着处理程度的进一步加深,污水中所含盐分 及氨氮离子逐渐减少,电导率逐渐变小,出水达到 0.2 S·m-1。吸光度与溶液中所含离子、有机物、无机 物和悬浮物的浓度密切相关[10-13],出水的吸光度降至 0.2 左右。
原菌的生长,SO24-的去除率可达 80%[3],有利于厌氧反 菇状,丝状菌呈乱发状,菌胶团和丝状菌互相缠绕,连
应的顺利进行。废水在水解酸化过程中有不良气味产 成一片。普通活性污泥法具有处理效率高,出水水质
生(粪臭素等)。
稳定的特点。
1.4.2 UASB 反应器
1.4.5 过 滤
刘振东等,制药废水处理工艺案例分析
构筑物
HRT/h 规格尺寸 /m 有效容积 /m3 数量 / 座
水解池
8
4.25×3.75×6
136
1
UASB
48
7.6×7.6×7
784
2
吹脱池
0.75
3.75×2×2.6
13
1
缺氧池
4
4.25×3.75×6
68
1
曝气池
40
10.5×12.5×6
702
3
二沉池
3
4.5×4.5×6.4
1
污泥浓缩池
3.5×3.5×3.5
分析项目
测试方法与测试仪器
COD NH3-N MLSS
SS 浊度 色度 吸光度 电导率 pH
重铬酸钾法,ET99722 型 COD 测试仪 钠氏试剂法
105℃烘干,电子天平 重量法,电子天平 WZT-3 光电浊度仪 倍数稀释法 7230 分光光度法 DDS-11A 电导率仪 PHS-3C 酸度计
1.3 工艺流程 原水 BOD5/COD 约为 0.4 左右,含盐量(硫酸盐
进水 20000
8000 6~8
150
500
出水
300
60
6~8
50
150
1.2 试验分析项目及分析方法 鉴于监测条件的限制, 在试验中进行了 pH 、
COD、SS 以及 NH3-N 等项目的分析和测试。分析方 法和所用仪器见表 2。
表 2 分析项目和仪器 Table 2 Analytical items and instruments
第 34 卷 第 11 期 2008 年 11 月
水处理技术 TECHNOLOGY OF WATER TREATMENT
Vol.34 No.11
Nov.,2008
79
制药废水处理工艺案例分析
刘振东,郑桂梅
(安阳工学院,河南 安阳 455000)
摘 要:采用预处理 - 水解 - 厌氧 - 缺氧 - 好氧工艺,对制药废水进行处理,运行稳定,COD 总去除率 >98%,排出水
排至调节池进行二次处理。
沼气等物质,从而有效去除废水中的有机物。通过反应
1.4 主要构筑物及其设计参数
器内三相分离器实现污泥、水和气体的分离,处理过的
主要构筑物及其设计参数列于表 3。
废水流入下道工序,所产沼气回收利用。UASB 反应器
表 3 主要构筑物及其设计参数
Table 3 Main structures and its design parameters for the project
21~35℃。起初,原水所占比例较少,获得较好处理 效果后,继续增加废水的比例。运行 2 个月,各个指 标达到设计要求。
原水 pH 7.6,COD 20000 mg·L-1;在沉淀池添加
ÁÂPAC后,大部分药渣沉淀,调节池出水pH7.5,水温
22℃,COD 14455 mg·L-1,去除率 27.7%;水解池出水 pH 7.6,COD 8749 mg·L-1,去除率 39.5%;UASB 出水 pH 7.6,COD 3537 mg·L-1,去除率 59.6%;缺氧池出水 COD 2891 mg·L-1,去除率 18.30%;好氧工艺(活性 污泥法)二沉池出水 pH 6.8,COD 237 mg·L-1,去除 率 91.80% 。 达 到 了 污 水 综 合 排 放 标 准 (GB8978-1996)生物制药工业二级排放 COD<300 mg·L-1 的标准。
曝气池的好氧活性污泥取自安阳市污水处理 站的二沉池,接种污泥量为曝气池有效容积的 30%,同时添加从美国引进的好氧微生物水处理品, 该产品包含多种定向选育的工程菌群(匍匐型的纤 毛虫、钟虫、累枝虫),是一种生长繁殖快、生物活性 高的工程菌[8]。该菌群已在国内几家制药企业废水 处理中得到成功应用。培驯期间,先对进水进行稀 释,并加适量粪便水以及其它生活污水,经混合配 制后(混合液 COD 在 1000 mg·L-1 左右)进行闷曝, 每天排走过量上清液, 补充好氧微生物繁殖生长所 需要的其它营养元素,例如 P、N 等。10d 之后,菌胶 团和固着型纤毛虫(钟虫、累枝虫)大量出现[5-9],说 明活性污泥絮体已经形成、有较好活性,此时污泥 浓度达到 2108.6 mg·L-1,并在以后的一段时间内稳 定在 2000~3000 mg·L-(1 图 2)。活性污泥性能的 好坏,可根据所含菌胶团多少、大小及结构的紧密 程度来确定,规则的菌胶团是活性污泥系统稳定运 行的指示生物。
COD<300 mg·L-1。曝气池 COD 容积负荷 2.0 kg·m-·3 d-1,溶解氧浓度 3.2 mg·L-1。每 m3 废水处理实际运行费用为 1.3
元。废水的电导率、COD 与吸光度之间呈正相关性,可用吸光度或电导率的观测替代 COD 的观测。
关键词:制药废水处理;生化处理;吸光度;电导率
工程试运行从 2006 年 8 月开始,期间水温为
ÁÁÂÃ81
2.4
100
95
2.2
90
2.0
85
Fig.2
1.8 0
图2
80
5
10
15
20
25
曝气池容积负荷与 COD 去除率
COD volume load and COD removal efficiency of aeration tanks