现场改善案例[1]
某企业现场管理改善案例1.doc

某企业现场管理改善案例1 某企业现场管理改善案例改善内容现场文件的管控(包括:新旧版本控制,归类放置等)改善前1)现场对新旧版本文件管控不到位,经常误用旧版,导致批量性不良产生;2)文件丢失找不到,在生产时不参照文件进行生产,此种现象可能导致批量性的不良产生;3)查历史记录以上两类问题所产生的不良占总不良比率的10%左右;4)文件查找困难,每查找一份文件均约10分钟左右;改善前图片(插图-上左)改善后1)针对1、2项改善后,由此类因素引起的产品品质异常降为0%;2)文件的查找时间由原来的10分钟缩短为现在的2分钟左右;改善后图片(插图-上右)效果评估1)仅1、2项改善工厂的总良率提升了1个百分点;2)在文件的查找过程中,每人每天可以在此方面节约约30分钟的时间;改善内容对文件柜做整体定置线,且制定文件借阅一览表以防文件的丢失改善前1)文件柜未做定置线管理,导致文件被拿走或丢失后无法即时知晓不利于追踪;2)在借阅文件时没有借助文件借阅一览表来管控,使文件经常处于非受控状态;改善前图片(插图-中左)改善后1)用定置线管制,文件被拿走后定置线残缺一目了然;2)用文件借用一览表来控制,文件处于完全受控状态,文件丢失现象为0;改善后图片(插图-中右)效果评估因文件失控而导致的异常现象为0,提升了工作效率改善内容工作现场文件定置改善改善前1)工人在操作的时候参考起来不方便,不直观,工作效率降低;2)文件容易损坏或丢失,导致异常产生;改善前图片(插图-下左)改善后1)用定位夹定置,工人参照起来方便直观;2)文件不易丢失与损坏;改善后图片(插图-下右)效果评估1)现场文件干净、清晰,使人一目了然,提升了工作效率;2)降低了因文件脏乱不清晰而导致的异常现象;。
精益现场改善案例

精益现场改善案例
精益现场改善是一种基于精益生产理念的改善方法,旨在通过减小浪费、提高生产效率和品质,从而提高企业的竞争力。
下面是一个关于如何精益现场改善的案例:
某汽车零部件制造公司的生产线在生产过程中出现了很多浪费,如零部件运输过程中长时间的等待、物料的过度处理、无价值的运动等。
这些问题导致了生产效率低下、品质不稳定和成本增加。
为了解决这些问题,该公司采取了精益现场改善的方法。
首先,该公司进行了价值流分析,明确了产品从原材料到最终成品的生产流程,并找出了其中的浪费。
他们发现,运输、等待和处理环节占据了大部分的时间和资源,因此决定从这些环节入手进行改善。
接下来,他们采用了一系列的精益工具和方法,如Kanban系统、5S整理、单点设备保养等。
通过Kanban系统,他们建立
了一个可视化的物料运输系统,能够准确地控制物料的数量和运输时间。
通过5S整理,他们将工作区域做了优化,保持了
一定的整洁度和有序性,减少了运动浪费。
通过单点设备保养,他们定期对设备进行保养和维修,减少了因设备故障而停工的时间。
改善后,该公司的生产线的效率得到了明显提高,产品的品质也得到了保证。
运输时间和等待时间明显减少,减少了人员的
浪费和资源的浪费。
整个改善过程中,该公司注重对员工的培训和参与,使他们对改善目标和方法有了更好的理解并积极参与其中。
通过精益现场改善,该公司成功地解决了生产线上存在的问题,提高了生产效率和产品品质,降低了成本,提升了企业的竞争力。
精益生产现场改善培训案例

精益生产现场改善培训案例近年来,精益生产成为了企业提高效率和降低成本的重要手段。
为了帮助员工更好地理解和应用精益生产的原则和工具,某公司决定开展精益生产现场改善培训。
以下是培训中的一些案例,展示了精益生产在实际生产现场中的应用。
1. 5S整理工作站在一家制造公司的生产线上,工作人员经常因为工具和物料摆放混乱而浪费时间。
通过培训,员工学习了5S整理原则,并开始整理工作站。
他们将工具、物料和文件按照使用频率和使用顺序进行了布置,使得操作更加流畅和高效。
2. 平衡生产线在一家汽车装配厂,生产线上的工作站之间存在明显的瓶颈,导致生产效率低下。
通过培训,员工学习了平衡生产线的方法,重新安排了工作站的任务分配,使得生产线上的工作负载更加均衡,提高了整体生产效率。
3. 精益布局设计一家仓库经常出现货物堆积、拣选错误等问题,影响了物流运转的效率。
通过培训,仓库管理人员学习了精益布局设计的原则,并重新规划了货物存放和拣选区域。
优化后的布局使得货物的流动更加顺畅,减少了物料处理时间和错误率。
4. 消除浪费在一家食品加工厂,员工经常因为物料不足、工具失效等原因停止工作,造成了生产线的停滞和浪费。
通过培训,员工学习了消除浪费的方法,如及时补充物料、定期检修和维护工具等。
这些措施使得生产线的运转更加稳定,减少了停机时间和浪费。
5. 持续改进一家电子产品制造公司发现产品的良品率低,经常出现质量问题。
通过培训,员工学习了持续改进的方法,如设立质量检查点、建立问题解决小组等。
员工积极参与改进活动,通过不断的问题分析和改进措施,最终提高了产品的质量和良品率。
6. 价值流映射在一家纺织厂,生产线上的流程繁杂,导致生产周期长和库存积压。
通过培训,员工学习了价值流映射的方法,绘制了整个生产过程的价值流图,并找出了各个环节中的浪费和瓶颈。
根据分析结果,他们采取了相应的改进措施,缩短了生产周期和库存周转时间。
7. 一次性设备准备在一家医药公司的生产车间,设备准备时间过长,影响了生产效率。
现场改善案例(八大浪费)

4.IE的改善意識(2)
7) 兩人的知識大于一人的智慧﹐全員參與才 可以共同進步﹔ 8) 改善不應大量投資﹔ 9) 積極尋找解決問題的方法而不是不可行的 理由﹔ 10)不要為現狀辯解﹐實事求是﹔
二. 现场IE改善<1>何谓标准工 时
标准时间是指,“一个熟练工用规定的 作业方法以标准速度进行作业时所需的 作业时间”。
基礎IE概論
一. 基礎工業工程概述
二. 现场IE三原则 三. 現場IE改善
四. IE活動的導入與推進
五. 基礎IE改善手法
一.基礎工業工程概述 1.什么是工業工程(IE)?
工業 工程
INDUSTRIAL ENGINEERING
20年代后期﹕起源于美國 80年代初期﹕引進我國大陸
2.IE的定義
“工業工程,是對人員、物料、設備、能源和
搬 运
浪 费
移动费时费力
空间、时间、人力和工具浪费 搬运过程中的放置、堆积、移 动、整理等都造成浪费。
浪费
不良造成额外成本
常见的不良造成的損失: ☆ 材料损失 ☆ 设备折旧 ☆ 人工损失 ☆ 能源损失 ☆ 价格损失 ☆ 订单损失 ☆ 信誉损失
动作
浪费
多余动作 增加强度降低效率
常见的12种浪费动作: ① 两手空闲 ⑦ 转身角度大 ② 单手空闲 ⑧ 移动中变换动作 ③ 作业动作停止 ⑨ 未掌握作业技巧 ④ 动作幅度过大 ⑩ 伸背动作 ⑤ 左右手交换 ⑾ 弯腰动作 ⑥ 步行多 ⑿ 重复/不必要动作
加工 浪费
过剩的加工造成浪费
常见的加工浪费: ☆ 加工余量 ☆ 过高的精度 ☆ 不必要的加工 过剩加工造成的浪费: ☆ 设备折旧 ☆ 人工损失 ☆ 辅助材料损失 ☆ 能源消耗
现场改善案例图片[1] 共33页PPT资料
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定位-所有物品都有位置,任何人都能找到
定量-所有物品任何人都能知道多少
整顿的案例
整顿的案例
整顿的案例
整顿的案例
整顿的案例
清扫的定义、目的及作用
清扫的定义与目的
定义:清洁打扫,将现场变得无垃圾,灰尘、污垢,杜绝污染源。 目的:清除脏污,保持职场内干干净净,明明亮亮。
清扫的作用
工作场所无污秽、尘垢;使员工感受清新的工作氛围; 缺陷表面化,稳定品质。
标语
(二等奖:韩国勇) 大胆创新 精益求实 追求改善 超越自我
出自员工之手的标语
6S管理现况板 6S活动宣传简报
改善成果对比
改善前
改善后
改善成果对比
改善前Βιβλιοθήκη 改善后改善成果对比改善前
改善后
改善成果对比
改善前
改善后
改善成果对比
改善前
改善后
改善成果对比
改善前
改善后
Thank you
6S推行
推行过6S活动的工厂带给我们的是什么?
厂区环境 ?
生产效率 ?
产品品质 ?
服务水准 ?
员工士气 ?
6S不良的案例
安全隐患
设备故障
质量事故 效率低下 浪费损耗
6S不良是万恶之源
安全隐患
设备故障
质量事故
效率低下
浪费损耗
整顿的推进要领及步骤
要
现状把握—— 物品分类——
定置管理—— 实施改善——
领
查找原因,追 根寻源。
分等化路,制 定标准。
推行三定,强 化标识。
现场现物,定 置要求。
步 骤
落实前一步 确定放置场 整理的工作 所
规定放置方 法
《现场改善案例》课件

案例2:餐厅服务流程改善
1
问题描述
餐厅服务速度慢,客户体验不过观察和顾客调研,发现服务流程
不合理、员工沟通不畅和技能不足。
3
制定改善计划
重新设计服务流程,提供员工培训和
实施过程
4
沟通训练,以缩短等待时间并提升服 务质量。
培训员工,建立沟通机制,同时改进
流程,并定期收集顾客反馈意见。
5
改善效果评估
通过匿名调查和顾客反馈,确认顾客 满意度提高,流失率下降。
案例3 :办公室空间布局改善
1 问题描述
2 分析原因
办公室空间布局不合理, 导致员工之间交流困难 和工作效率低下。
通过观察和员工反馈, 发现布局不符合工作流 程和团队协作要求。
《现场改善案例》PPT课 件
本课程将为您介绍现场改善的重要性以及案例分析。通过深入研究不同行业 的成功案例,我们将带您领略改善的魅力与价值。
简介
现场改善指的是通过分析实际场景问题,找出并实施改进措施的过程。本节 课程将讲解现场改善的定义、意义及其在实际工作中的价值。
案例1:工厂生产线改善
问题描述
工厂生产线存在低效率和 质量问题,导致损失和客 户投诉增加。
分析原因
通过数据分析和员工访谈, 发现主要问题是设备老化、 工艺不合理和员工培训不 足。
制定改善计划
购置新设备、优化工艺流 程并提供培训计划,以提 高生产效率和产品质量。
实施过程
逐步实施改善计划,与员工合作解决问题, 并跟踪改善进展。
改善效果评估
3 制定改善计划
重新规划办公室布局, 提供更好的工作空间和 交流设施,以促进团队 合作和效率。
5s现场管理精益改善案例

5s现场管理精益改善案例【案例一】汽车生产线5S管理精益改善1. 背景介绍:某汽车生产厂家为了提高生产效率和品质,引入了5S现场管理精益改善方法。
2. 目标:通过实施5S现场管理精益改善,目标是降低生产线上的浪费、提升工作效率、改善工作环境,提高产品质量和客户满意度。
3. 实施步骤:(1)Seiri(整理):对生产线上的物品进行分类,清理过期和损坏的设备,并将不必要的物品移出生产区域。
例如,通过对工作台材料的整理,减少了生产线上的杂乱,提高了操作者的工作效率。
(2)Seiton(整顿):对生产线上的物品进行规划和整顿,确保物品放置有序,方便取用,减少不必要的搜索时间。
例如,对工具车的布置进行重新规划,使操作者在工作时可以更方便地使用所需工具,节约了时间。
(3)Seiso(清扫):定期清洁生产线上的设备和工作区域,确保生产环境整洁,减少污染和事故的发生。
例如,制定了定期清洁工作台的计划,操作者需要每天清理并维护工作台,提高了工作环境的整洁度。
(4)Seiketsu(清洁标准化):建立清洁标准和清洁工作的检查机制,确保清洁工作的持续性和规范性。
例如,制定了每周例行检查的计划,由专人负责检查清洁工作的落实情况,并进行记录,以便及时纠正和改进。
(5)Shitsuke(遵守):通过培训和激励措施,使员工形成遵守5S规范的习惯,将5S管理精神融入到日常工作中。
例如,开展员工培训,宣传5S管理的意义和好处,并对积极参与5S活动的员工进行奖励和表彰。
4. 改善效果:经过5S现场管理精益改善的实施,汽车生产线取得了明显的改善效果。
生产效率得到提高,生产线上的浪费现象明显减少,工作效率显著提升。
同时,生产环境整洁,设备维护得到加强,产品质量得到改善,客户满意度提高。
5. 总结:汽车生产线的5S现场管理精益改善案例表明,通过清理、整顿、清扫、清洁标准化和遵守5S规范,可以有效提高生产效率,降低浪费,改善工作环境,提高产品质量和客户满意度。
生产车间现场改善案例

标准化操作提升生产效率案例1.案例背景某汽车零部件制造企业为了提高生产车间的效率和质量,决定对生产操作进行标准化和改善。
该企业的生产车间面积较大,有多个生产线和工作岗位,分布较为复杂,车间内部的操作标准各异,导致生产效率低下和质量问题频发。
2.案例过程2.1 制定标准化操作方案企业成立了由生产线负责人、工艺工程师和质量控制人员组成的小组,共同研究和制定标准化操作方案。
小组对所有生产环节进行了详细的调研和分析,根据操作的要求和最佳实践,制定了一整套标准化操作步骤,并编制了相应的操作手册。
2.2 培训员工并实施标准化操作为了让所有员工掌握标准化操作步骤,企业组织了一系列培训班,对所有生产线上的员工进行培训。
培训内容包括详细的操作步骤、质量控制要求和安全注意事项等。
培训结束后,企业安排了一段时间的试运行期,让员工们在实际生产中逐步应用标准化操作。
2.3 收集和分析数据企业在试运行期间建立了一套数据收集和分析系统,对每个生产环节进行了时间和效率的测量,收集了大量的生产数据。
通过对数据的分析,企业发现了生产过程中的瓶颈和问题所在,并对其进行了改进和优化。
2.4 持续改进和优化企业一直持续关注生产车间的运行情况,与员工进行沟通和反馈,收集意见和建议,并对标准化操作方案进行不断的修订和优化。
企业还建立了一套奖励机制,激励员工积极参与改善和提高生产效率。
3.案例结果3.1 生产效率提升通过标准化操作和持续优化,企业的生产效率得到了显著提升。
数据显示,在全面实施标准化操作后,生产线的工作效率平均提高了20%,生产周期缩短了10%,产品的合格率也有了大幅度的提高。
3.2 质量稳定提高标准化操作的严格执行和质量控制的加强,使得产品的质量稳定性得到了明显的提升。
产品的不良率显著下降,客户的投诉和返工率也大幅降低,进一步提高了企业的声誉和竞争力。
3.3 员工参与度和满意度提升通过培训和参与改善活动,员工的工作技能和专业素养得到了提升,增强了员工的归属感和自豪感。
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现场改善案例[1]
•仓库通道照明灯的改善
•改善前为 双排照明 灯,此灯仅 作通道照 明,对亮度 要求不高.
•改善后为 单排的照明 灯,照明灯 布置在通道 的中间,亮度 完全符合照 明要求.
•每年节省的电费=改善前通道一年的照明费用 -改善后通道一年的照明费用
•
=2742-1566=1176元人民币
•改善前,本体加工完,取下 时太古水会淋湿地面.
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•改善后,上料 口宽阔,上下料 很方便,动作协 调. •改善后,先转 运30件至放料 槽,.平均每天减 少弯腰动作452 次,减少手臂运 动距离300米.
•改善后,取本体时,太古水滴到上料 槽里,回流到机体里,不會淋湿地面.
现场改善案例[1]
•改善前, 六路机1 人操作, 钻铣床1 人操作.
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•改善后, 装夹,取放 手工完成, 进刀,工件 旋转机器 自动运行.
•改善后, 六路机,钻 铣床由1人 操作 .
现场改善案例[1]
•试水吹铜屑合并
•改善前,试 水之后由拖车 搬运50m到机 动区,然后由 一名作业员手 工吹铜屑.
•自动吹铜 •屑装置.
•
=4368元人民币。
•2.减少因碰伤不良品过多而影响出货交期的次数
•3.减少不良品管理时间
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现场改善案例[1]
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!Байду номын сангаас
再见,see you again
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2020/11/23
现场改善案例[1]
•双手可同 时擦拭
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现场改善案例[1]
•把手装配的改善
•改善前
•改善后
将把手套 在心轴杆 上后,再拿 起胶锤用 力打紧.每 装配一个 把手需要 时间是60
用汽缸压 把手套,操 作时间是10 秒,操作 轻松,比 改善前工 时减少83%.
秒.劳动强
度大,产
能低。
•
• 节约人工工时费用=(改善前瓶颈工时-改善后瓶颈工时)*作业人数*年产量*人工
••成效•0改.7%善 前 3% 不 良 , 报 废 •改善后0不良,报废0
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现场改善案例[1]
•六路机加工芯轴孔刀具改善
•改善前六 •路机仅加工 •芯轴孔
•改善前工
时为20.6秒,
在生产中此 工序配备两 台钻孔切沟
机,由2名作
业员操作.
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•改善後加装 复合刀頭, 芯轴孔与止 水孔同时加 工,对品质, 工时,刀具 寿命无引响.
•改善後工
时由20.6秒 降为14.6秒, 可减少1台
钻孔切沟机,
作业员由2 人降为1人
现场改善案例[1]
•四路机上料方式改善
•改善前,上 料口狭小,不 方便上下料, 动作不协调.
•改善前,作业 员拿取物料时, 每装夹1件工件 需弯腰1次,且 手臂运动距离 为1米.平均每 天弯腰动作650 次,手臂运动距 离650米.
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现场改善案例[1]
• 来料定量包装的改善
•改善前供 应商小电镀 品用纸巾包 装放在胶蓝 里,在搬运 的过程中纸 巾会松散掉, 失去包装保 护作用.
•改善後供应 商小电镀品用 纸巾包装后, 再用拷贝纸小 包定量包装防 止了在搬运过 程中因纸巾松 散而产生的碰 撞,且便于清 点作业.
• 1.1年节省的人工工时费用=改善节省的整理小电镀品的时间*人工工时费用
•3.提高料帐准确率.
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现场改善案例[1]
• 仓储空间有效利用与物品定位标示改善
•极少的 凌散物料 也占用一 个大胶蓝, 导致胶蓝 利用率低, 空间浪费 大,且寻 找物料不 方便.
•用废彩 盒将凌散 物料装起 来,然后 集中放置 在胶蓝中, 胶蓝,储 位空间得 到充份利 用.
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现场改善案例
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2020/11/23
现场改善案例[1]
•面板擦拭改善
项目 改善前
成 操作方法 需用一只手握住
效
产品,一只手擦拭
操作工时
26秒
改善后
双手同时擦拭
21.07秒↓
备注
采用旋转治具可双手同 时操作,作业者劳动强 度降低.
工时减少19%↓
•旋转治具 定位,容易 变换方向
•一只手握住产品, 一只手擦拭.擦拭时 需用手翻转产品.
•改善后,试水 之后马上在试 水台边吹铜屑, 且由自动装置 自动完成.搬 运0m
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现场改善案例[1]
•脚牙加工改善
•改善前,牙板套为固定 式,造成平牙不良率为3%, 返修后会造成0.7%的废 品.(其中002029不良稍 低,为1.5%)
•改善后,牙板套不 固定,可根据本体 中心自动修正,不 良率为0.
•库存物料尾数管制改善
•改善前尾 数没有数 量标示, 每月盘点 时做了很 多重复清 点作业。
•改 善 后 尾 數打包清 点 ,并作好 标示,集中 放置于物料 架上层.
•1.节省人工费用=每年节省对尾数重复清点的作业时间 * •人工小时费用=1008元
•2.散件组共计节约了200个胶篮*每个胶篮人民币14元=节省人民币2800元
•现员工15— 45分钟整理清 扫一次,劳动 强度减小了
•改善前每年电费:12672度*0.71元/度=8997.12元
•改善前每年电费:3168度*0.71元/度=2249.28元
•每年为公司节约6747.84元(人民幣)
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现场改善案例[1]
•铣耳朵自动化改善
•改善前, 装夹,进刀, 工件旋转, 取放全部 手工完成.
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•现将物料集中摆放在本 体模具周围,使操作人员 不用走动,不用伸臂就可 拿取物料双手也可有效利 用,每套试水前工时需 53.47秒。
现场改善案例[1]
•垃圾线马达节约用电改善
•垃圾线输 送带8小时连 续运转
•设定运行时 间,每小时运 行15分钟
•垃圾箱太 小,容易造 成堆积,需 每5—10分钟 整理一次
小时费用=(60-24.7)秒*19人/3600秒*8520pcs*7.2元=11428.73元/年
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现场改善案例[1]
•组装物料布置的改善
•原组装物料呈一字摆 放在物料架上,操作人 员需来回走动伸臂拿取 物料,操作人易疲劳, 左手在拿取物料右手时 间浪费,每套试水前组 装工时需58.47秒。