HX_D3型机车轴箱轴承电腐蚀故障原因分析与预防措施_温世湖
关于地铁车辆轴箱轴承电蚀问题

关于地铁车辆轴箱轴承电蚀问题摘要:随着社会的不断发展,地铁车辆在日常城市运营中所能够起到的交通运输作用也是越来越重要,而在地铁车辆运行的过程中却经常会发现轴箱轴承电蚀的问题,针对这类问题只有合理的将其进行预防和控制,才能够最大程度上保证地铁车辆运行的安全性,才能够推动交通运输行业更加快速的发展。
因此本文将通过对地铁车辆出现轴箱轴承电蚀的具体原因和解决该类问题发生的措施进行具体的研究分析,希望能够为地铁车辆更加安全的运行贡献自己的一份力量。
关键字:地铁车辆轴箱轴承电蚀地铁车辆作为城市基础运输的重要组成部分,其能够为人们的出行提供极其便利的服务,轴箱轴承作为地铁车辆的组件之一,其所能够起到的作用也是较为重要的。
而在地铁车辆运行过程中很容易出现轴箱轴承电蚀的问题,只有针对该问题对其进行有效的解决,才能够进一步保证地铁车辆的安全运行,才能够更好的推动地铁车辆相关行业的发展。
一、地铁车辆轴箱轴承概述轴箱轴承作为地铁车辆正常运行的重要组成部分,其所能够发挥出来的作用是极其关键的,而在很多类型的地铁车辆运行过程中却经常会遇到地铁车辆轴箱轴承电蚀的问题,地铁车辆的轴箱轴承在电蚀的作用下使得自身的表面布满了电火花烧伤的痕迹,如若不能够对这种问题进行根本性解决的话,那么将可能会为地铁车辆的正常运行埋下较大的安全隐患,严重影响到地铁车辆的正常应用。
二、造成地铁车辆轴箱轴承电蚀的具体原因并不是所有的地铁车辆都会出现轴箱轴承电蚀的现象,一般情况下能够将造成地铁车辆出现轴箱轴承电蚀的原因分为两种,只有对这两种生成原因进行具体的分析,才能够更好的提升地铁车辆轴箱轴承的运行安全性和稳定性。
2.1接地装置接触不良地铁车辆的运行主要依靠的便是电力的支撑,而如若地铁车辆的接地装置接触不良的话便会使得地铁车辆上流动的电流对其一些组成部件造成一定的影响,其中影响最大的便是地铁车辆的轴箱轴承,这主要是因为电流在从地铁车辆的顶部牵引部件流向接地装置的时候会产生分流而后合流的现象,如若接地装置接触不良的话,那么便会导致无法出现电流全部合流到接地装置,而未合流的电流便会顺着地铁车辆的组成结构分流到轴箱轴承部位,最终会随着电流的不断损耗而使得地铁车辆轴箱轴承出现电蚀的现象。
试分析HX-D3型电力机车辅助变流器故障分析及措施

试分析 HX-D3型电力机车辅助变流器故障分析及措施摘要:虽然我国的电力机车起步较晚,但是经过最近几年电力机车技术不断的发展和经验的积累,已经逐渐达到了国际领先水平,从而促进了我国电力机车行业的发展,为拓展海外市场奠定了坚实的基础。
目前我国电力机车的主要车型是HX-D3型电力机车,由于机车的质量会直接影响到各地铁路交通的运行,因此相关部门必须要加强对电力机车的重视程度,针对机车辅助变流器的故障问题进行分析,制定出最有效的解决方案。
本文主要对HXD3型电力机车辅助变流器超温故障进行分析,将电力机车运行过程中的空气质量和车顶过滤装置相结合,找出引发高温的原因,幷提出一系列的改进措施。
关键词:HX-D3型电力机车;辅助变流器;故障原因;措施引言由于HXD3型电力机车有着功率大、操作简单、质量可靠、牵引力高等优点,因此HXD3型电力机车的应用越来越广泛。
在HXD3型电力机车的运行初期,由于机车的冷却系统性能良好,车辆通风系统通畅,因此在机车运行的过程中很少会发生高温故障。
但是随着HXD3型电力机车长时间的运行,各种灰尘和杂物会逐渐累积最终堵塞通风系统,这时如果遇到高温天气,就会导致辅助变流器发生故障,造成电力机车无法运行的情况。
只有针对性的分析引起辅助变流器超温故障的原因,才可以制定最有效的解决措施,降低HXD3型电力机车的故障率,进而促进电力机车行业的快速发展。
1 辅助变流器的工作原理1.HXD3型电力机车辅助变流器简称“APU”,由于辅助变流器可以通过四象限整流器将牵引变压器提供交流电转换成直流电,因此它既可以给蓄电池进行充电,又可以向PWM脉宽调制逆变器进行供电,最后通过逆变器将两相电转换成三相交流电提供给辅助电动机组。
在每台HX-D3型电力机车上都安装两台变流装置,由于每一台变流装置都是由一组辅助变流器和三组主变流器构成,因此每台HX-D3型电力机车上都安装了两组辅助变流器,辅助变流器的额定容量都是230千伏安,牵引力的两个辅助绕组分别给这两个辅助变流器进行供电。
电机轴承电腐蚀问题刨析

电机轴承电腐蚀问题刨析近年来,电动车的销量节节高,伴随而来的是电动车的质量问题,为了减少客户抱怨,很多问题必须在设计阶段就进行规避。
电机的轴承电腐蚀问题是最近各家主机厂重点关注的问题。
电动车辆的突出特点之一是其使用寿命长,因为与内燃机相比,电动驱动装置中的活动部件数量较少。
由于轴承电流和相关的电腐蚀会导致部件磨损并损坏电机轴承,电动车辆的使用寿命可能将受到严重限制。
因此,为了有效防止轴承破坏,这些破坏性的电流必须被引流接地。
本文主要讲述轴电流/轴电压的相关问题,重点在于与各位探讨在设计前期如何规避轴电流带来的电腐蚀问题。
图1 电动汽车2、概念——什么是轴电流?在了解轴电流之前我们先了解一下轴电压,正是因为在轴承内外圈之间有了轴电压,形成电势差才产生了轴电流。
轴电压——轴电压是指电机运行时,电机两轴承端或电机转轴与轴承间所产生的电压。
其本质由于定子磁场的不平衡或转轴本身带磁,当出现交变磁通时,在轴上感应出的电压。
轴电流——指由转轴、轴承内圈、油膜、轴承外圈、壳体构成回路,如下图2所示,当油膜绝缘被破坏时,就在回路内产生电流。
图2 轴电压示意图轴电压/轴电流事件可以简单理解为电火花加工,轴承内外滚道由于较大的放电电流,瞬间短路。
3、轴电流的产生机理轴电流的产生机理主要是在轴承内外圈之间由于不同情况产生的轴电压,形成电势差,最终形成了轴电流,本文主要介绍应对轴电流的解决方案。
4、轴电流的危害轴电压不高,通常乘用车用电机为30V左右,有些会高些,但回路电阻很小,因此,产生的轴电流可能很大,有时达数百安培。
当轴承因安装、油污、损坏或老化等原因失去绝缘性能时,电机轴电压足以击穿轴承油膜而产生放电。
放电会使润滑的油质逐渐劣化,轴承滚珠两端出现电腐蚀现象,严重者会使轴承烧坏,被迫停机造成事故。
图4 轴承滚珠滚道出现电腐蚀的过程滚动轴承内外圈滚道上类似搓板一样的纹路,见下图5所示。
这是由于轴电流流经滚道与滚动体的接触面时产生放电火花使局部金属材料熔化,熔化物被高速旋转的内圈和滚动体碾压形成搓板纹;对滑动轴承,会在轴瓦合金表面形成放电火花烧灼的痕迹。
HXD3系列电力机车轴箱轴承检修及运用数据分析

HXD3系列电力机车轴箱轴承检修及运用数据分析尹光哲【摘要】自2015年4月1日起,和谐型交流传动机车实施C级修修程,根据机车检修技术规程要求,机车在C5修时,轴箱轴承进行解体检修.本文结合和谐3系列电力机车轴箱轴承检修情况及检修后的运用情况进行统计、分析,对今后轴箱轴承检修提供一定的参考.【期刊名称】《中国设备工程》【年(卷),期】2019(000)013【总页数】3页(P54-56)【关键词】机车;轴箱轴承;解体检修;运用情况【作者】尹光哲【作者单位】中国中车大连机车车辆有限公司,辽宁大连 116021【正文语种】中文【中图分类】TM411 结构介绍和谐3 系列电力机车轴箱轴承均为具有密封结构的圆柱滚子轴承,按厂家分为FAG 轴承和SKF 轴承两种,按其安装位置分为两种型号:端轴轴箱轴承和中间轴轴箱轴承,端轴轴箱轴承横动量为0.3 ~0.6mm,中间轴轴箱轴承横动量有20mm 或30mm 两种,其作用是机车通过曲线时,为中间轴提供一定的横向位移量,保证3 轴转向架的曲线通过能力。
轴箱轴承结构如图1 所示。
图1 轴箱轴承结构示意图2 轴箱轴承检修工艺检修轴承可靠性是指检修轴承装车使用后在其使用期内的可用性、故障率等指标。
检修轴承可靠性的高低,取决于检修工艺是否正确以及执行是否符合规定,在各项工作符合要求的前提下,检修轴承的可靠性与新品轴承相当。
HXD3 系列轴箱轴承在检修工艺开发阶段,参照TJ/JW 034-2014《交流传动机车转向架滚动轴承暂行技术条件》及TB/T 3000-2000《机车车辆轴箱滚动轴承在轴箱试验机上的热试验方法》等行业标准,分别在结构尺寸、材料、疲劳检测等方面进行全面研究,制定了详细的工艺方法和检修标准:检修轴承的接口尺寸完全与新品轴承一致;检修轴承内、外圈及滚子的材料、金相等检验与新品轴承一致;检修轴承通过台架热性能试验;经装车运用考核,温升和振动检测参数与新品轴承相当。
机车轴箱轴承故障分析及改进措施

机车轴箱轴承故障分析及改进措施作者:周剑来源:《卷宗》2016年第04期摘要:分析了内燃机车轴箱轴承故障的主要种类及其发生的原因,针对轴承故障提出了相应的对策和建议。
关键词:轴箱轴承;故障分析;改进措施轴箱轴承是机车走行部的重要组成部分,是发生故障概率最高的零部件之一[1]。
轴箱轴承在极端的运行环境中,突发性的损坏会造成热轴、燃轴、切轴等情况,导致重大交通事故,威胁乘客生命安全,造成重大经济损失[2]。
因此,提高轴箱轴承的使用安全性并采取一定的改进措施,将轴箱轴承故障消灭在萌芽状态,是行车安全的需要,也是节约成本的需要。
1 常见故障及分析在2014-2015年期间,中车戚墅堰机车有限公司的厂修机车中,发生了多起轴箱轴承故障,统计情况见表1。
从表1中可以看出轴箱轴承的主要故障为表面拉伤、疲劳剥离、锈蚀、破裂、保持架铆钉松脱、轴承温升高等。
这些故障有的是在机车运用中发生的,有的是在机车中修解体时才发现的。
1.1 轴承温升高造成轴承温升过高的主要原因为润滑不良,如润滑不足或过分润滑,润滑油不符合要求、变质或有杂物;轴承异常,如轴承损坏,轴承装配工艺差,轴承组装游隙过小等;振动大,如滚子存在动、静不平衡,基础刚性差等。
1.2 保持架铆钉松脱保持架铆钉松脱主要是由于铆钉受多次交变载荷和冲击载荷而引起,少数是由于铆接时铆钉头歪斜、缺口所致。
1.3 锈蚀轴承锈蚀的主要原因是轴承清洗不干净,油脂脏污含水、轴箱密封不良进入水分所引起。
轴承长期不用时,滚子和套圈接触面因缺少油膜或油脂变质,也常会出现锈蚀。
轴承内外径和轴颈、轴箱的配合表面,也常会出现摩擦腐蚀。
轴承工作表面有锈蚀,将会过早地出现剥离、麻点,因而大大地降低了轴承的使用寿命。
1.4 轴承内外圈滚道及滚子表面剥离剥离的部位和形状不同,产生原因也不同。
如在滚道中央剥离呈现一块不深的鳞片状,是由于金属受多次交变应力而使金属表面发生疲劳剥离。
若剥离断口较光滑平整,则系材质缺陷(含夹杂物或脱炭等)所致。
高速铁路动车组轴箱轴承故障分析

高速铁路动车组轴箱轴承故障分析摘要:本论文针对高速铁路动车组轴箱轴承故障进行了深入分析。
通过对实际运行数据的收集与分析,结合相关文献资料,探讨了轴箱轴承故障的常见类型及其产生原因。
基于故障数据统计与故障模式识别,提出了一种有效的故障诊断方法,并对其进行了验证与评估。
研究结果表明,在高速铁路动车组轴箱轴承故障分析中,该方法具有较高的准确性和可靠性,能够有效预测轴承故障并提前采取相应的维修措施,为提高动车组运行安全性和可靠性提供了参考依据。
关键词:高速铁路;轴箱轴承故障;故障模式引言本论文旨在对高速铁路动车组轴箱轴承故障进行深入分析。
通过收集和分析实际运行数据,并结合相关文献资料,我们探讨了轴箱轴承故障的常见类型及其产生原因。
在此基础上,我们提出了一种有效的故障诊断方法,并对其进行了验证与评估。
研究结果表明,该方法具有较高的准确性和可靠性,能够预测轴承故障并提前采取维修措施,从而提高动车组的运行安全性和可靠性。
本研究为轴箱轴承故障分析提供了重要的参考依据。
1.高速铁路动车组轴箱轴承故障类型及产生原因分析1.1常见的轴箱轴承故障类型在高速铁路动车组中,常见的轴箱轴承故障类型包括X型故障、Y型故障和Z型故障。
X型故障是指轴箱轴承的内圈和外圈同时出现磨损或损坏的情况;Y型故障是指轴箱轴承的内圈或外圈出现磨损或损坏的情况;Z型故障是指轴箱轴承的滚动体出现磨损或损坏的情况。
这些故障类型都会导致轴箱轴承的性能下降,甚至引发故障。
这些故障的产生原因多种多样,包括过载导致的故障、润滑不良引起的故障以及材料缺陷导致的故障等。
了解这些故障类型和其产生原因对于预防和解决轴箱轴承故障具有重要意义。
1.2.故障产生原因探讨轴箱轴承故障的产生原因是多方面的。
过载是导致轴箱轴承故障的常见原因之一。
当动车组运行时,如果承载超过了轴承的额定负荷,就会导致轴承的过度磨损和损坏。
润滑不良也是轴箱轴承故障的重要原因之一。
如果轴承的润滑油不足或质量不合格,会导致轴承的摩擦增加,进而引发磨损和故障。
轴承的锈蚀分析及防范

轴承的锈蚀分析及防范1前言轴承的开发和生产工作至关重要,但轴承生产、装配及保管过程的防锈工作也不容忽视。
轴承企业必须把轴承防锈工作做为一项重要工作来抓。
2锈蚀原理所谓的轴承腐蚀,即轴承内、外套圈由于和外界介质发生化学作用或电化学作用而引起的破坏。
化学腐蚀是金属和介质发生化学作用而引起的腐蚀,是没有电流产生的腐蚀过程。
在一定温度下,铁直接和氧发生化合,生成铁的氧化膜覆盖于铁的表面。
而电化学腐蚀则不同,是金属和介质发生电化学反应而发生的腐蚀,是有电流产生的腐蚀。
它是阳极区的铁离子发生离子化而转入介质中,并且和水分子发生水合作用而形成水合离子,铁在离子化的同时把电子留在金属中。
这时在阴极溶解在水中的氧获得电子而和水分子形成氢氧根离子。
12O2+H2O+2e→2OH-,其结果:Fe2+2OH-→Fe(OH)2。
因Fe(OH)2不安定,进一步与溶于水中的氧和水作用,而生成不溶于水、红褐色的Fe(OH)3;又因为电化学腐蚀在大多数情况下,这种阳极和阴极过程在不同位置局部发生,而不能生成氧化膜。
故电化学腐蚀要比化学腐蚀危险得多,所以轴承套圈腐蚀多属于电化学腐蚀。
3轴承产品锈蚀的原因应该说,对轴承部件的清洗非常重要。
锈蚀的主要原因是大气腐蚀,一般在相对湿度小于100%的大气中,金属表面上吸附水份称作湿气吸附膜。
当湿度加大或温度降低就会以“露珠”形式凝在金属表面上。
由于钢铁本身含有夹杂物,表面也有灰尘、杂物,在水分子的作用下使金属表面遭到侵蚀,被破坏和腐蚀。
另外,酸如果吸附在金属表面,也使产品表面产生化学反应,而被腐蚀。
所以轴承产品的清洗是非常重要的。
腐蚀性盐类、尘埃、杂质及防锈材料的成份使用不正确或不及时化验甚至用错防锈材料亦造成腐蚀;另外不遵守合理的防锈制度和规程、防锈油脂质量差、包装材料质量差、库存自然环境差也是造成轴承产生锈蚀的原因。
4轴承锈蚀的预防措施4.1在生产过程中防止轴承锈蚀的方法4.1.1保持轴承清洁应使轴承保持清洁并与空气隔离(涂防锈油脂或其他保护层),要避免大气中的湿气凝结在轴承表面上。
和谐3型电力机车轴箱检修典型问题分析与解决方案

和谐 3 型电力机车轴箱检修典型问题分析与解决方案摘要:针对以往轴箱检修过程中遇到的各类问题进行总结积累,对其产生原因进行分析并提出相应的解决方案。
关键词:轴箱;检修;工艺改进;电力机车1前言目前和谐3型电力机车的轴箱检修工作已进入成熟阶段,轴箱作为一系悬挂装置中的重要组成部分,不仅发挥着轮对与构架之间的连接作用,还在机车运行过程中承载较大载荷,只有保证轴箱的检修与装配质量才能保证机车的安全、稳定运行。
自2015年4月1日起,对和谐型交流传动机车修程修制进行改革,废弃原有的二年检、二次二年检、六年检修制,用更加科学的C1至C6修制取代。
虽然修制发生了很大变化,但是检修内容并没有很大改变,以往的检修经验依然能应用到新的C5、C6修中。
在轴箱检修过程中遇到了一些问题,我们经过分析总结经验,提出了一系列解决方案。
2轴箱检修工艺流程检修机车入厂后,首先进行拆解轴箱,当前端盖拆解后,轴箱内部结构可以展现出来,随后将轴箱体与轴承拆解下来,再将后盖分解,最后拆解防尘圈。
将拆下零部件进行探伤检修清洗后,合格品待装配时使用。
3问题的发现、分析及解决检修过程中,拆解和组装时均遇到了一些典型问题,我们以HXD 3/HXD3C型电力机车为例,进行逐个分析,并提出解决方案。
3.1拆解时发现的问题(1)接地铜棒断裂轴箱拆解时,打开前端盖发现接地装置铜棒断裂(如图1所示),严重时导致碳刷与铜棒粉末进入轴承或使接地装置失效,严重危害行车安全。
通过观察断面形态,初步判断铜棒与前端盖φ56孔产生接磨,车轴高速旋转过程中,铜棒相当于被高速“车削”后接磨侧受力不均匀导致扭断。
在装配过程中会出现铜棒与端盖内孔同轴度不高,在高速旋转摩擦过程中温度升高,体积膨胀更容易出现接磨,所以要控制铜棒与φ56孔要有足够的圆周间隙,避免接磨发生。
若在装配时发现接磨,必须拆解重新安装并再次检查前端盖与压盖是否安装完好。
图1 铜棒断裂情况(2)前后端盖“O”型圈断裂3C机车轴箱时发现“O”型圈有断裂现象,断口有挤压痕迹。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
据预防性检修和更正性检修理论公式计算出来。 ( 3) 备件的数量计算结果的准确性取决于输
入数据的准备性,否则会与实际有所偏离。速列车修程修制技术[J]. 中国铁路, 2010.
[2] 池毓敢,周力. 时速 200 km 动车组修程修制的建议方案[J]. 铁道车辆,2005.
分析该车 2014 年 11 月开始的走行部 车载监测 装 置 数 据,发 现 有 3 个 数 据 特 征: 一是报警浏览显示 2014 年 11 月 29 日 开始出现轴承预警,自 12 月 5 日开始轴 承报警呈发展趋势,至 12 月 6 日发展成 为二级报警,如图 4 所示; 二是单样本数 据反映,自 11 月 11 日开始存在明显的 3、 6 位轴承外环故障冲击信息,冲击特征明
3 预防措施
( 1) 重视轴承一级报警信息的分析。该故障 暴露出机务段对和谐型机车轴承报警信息敏感性 不强,没有根据报警信息进行图谱分析,从而提前 预判机车故障隐患。该机车 2014 年 12 月 5 日回 库预报轴承一级报警并且故障图谱特征明显,而检 修人员未认真分析就直接放行,导致故障进一步加 剧。为此,针对加装走行部车载监测装置或 6A 系 统的和谐型机车,要做好走行部车载监测装置数据 的转储、分析,发挥作业人员、车间、技术科三级分 析网络作用,发现轴承一级报警,要对冲击样本进 行重点分析,并上报技术管理部门,根据分析情况 做出妥善处置,及时消除故障隐患,防止故障扩展。
HXD3 型机 车 每 根 轮 轴 端 设 置 回 流 接地装置,接 地 装 置 主 要 由 碳 刷 组 件、弹 簧、刷架及 其 他 附 件 组 成,其 作 用 是 实 现 网侧电路从电网到钢轨的回流,保证机车 可靠的接地性能,同时保护机车轮对轴承 不受电蚀。正常的回流通路是电流从主 变压器原边接地端通过回流接地装置,再 从轮对回 流 至 钢 轨,最 后 经 钢 轨 流 入 地。 如果接地装置与轴箱体之间的绝缘材料 破坏,如碳刷和接地铜棒接触状态不良造 成正常回流通路断路,电流就会在构架处 产生分流,经过轴箱体及轮对轴承,再从
机务段组织对 0048 号机车第三位驱动装置落 车分解,重点对轮对轴箱轴承、接地装置及相关部 位进行了检查。分解检查接地装置,碳刷、弹簧、轴 头压盖导电铜棒状态正常,碳刷连线紧固良好; 轮 对踏面无擦伤、剥离。解体轴箱轴承,齿侧轴箱轴 承外圈、保持架、滚子、内圈状态正常,非齿侧轴箱 轴承外圈外侧滚道有一处长约 43 mm、宽约 10 mm 的带状剥离,周围呈现大面积的碾压凹坑,外侧轴 承内圈滚道及滚子表面分布大量芝麻粒大小的凹 坑,保持架状态良好,内侧轴承状态良好( 见图 1— 图 3) 。从 分 解 检 查 情 况 看,是 外 侧 轴 承 内 圈、外 圈、滚子表面不良引起的故障报警。
1 故障情况
1. 1 故障概述
收稿日期: 2014-12-30 作者简介: 温世湖 ( 1980—) ,男,山西孝义人,工程师。
HXD3 型机车加装机车走行部车载监测装置以 来,共发生 3 起轴箱轴承故障报警,引起专业人员 的高度重视。2014 年 12 月 6 日,HXD3 型 0048 号 机车担当 K464 次列车牵引任务,在运行途中 3、6 位轴箱轴承发生振动一级、二级报警,机车维持运 行至终点随即进入机车整备作业点。地检作业人 员对该车走行部车载监测装置数据进行转储分析, 发现该车 3、6 位轴箱轴承二级报警 1 次,一级报警 4 次,随即扣车处理。 1. 2 分解检查
42
铁道机车与动车
2015 年
螺栓及连 线 固 定 螺 栓 紧 固 良
好,弹簧无裂纹变形。
( 3) 严控机车电焊作业。
机车电 焊 作 业 时,禁 止 将 钢 轨
作为电 焊 回 线,必 须 把 电 焊 回
线接到 焊 接 点 附 近,避 免 焊 接
图 8 接地装置正常、非正常回流通路
电流流过轴承。电焊回地线必
第 6 期( 总第 496 期)
铁道机车与动车
2015 年 6 月
HXD3 型机车轴箱轴承电腐蚀故障 原因分析与预防措施
温世湖
( 上海铁路局 机务处,上海 200071)
摘要: 针对一起 HXD3 型电力机车轴箱轴承故障,从走行部车载监测装置数据分析、轴箱轴承 解体检查等方面入手进行原因分析,并提出相应的强化措施,对确保走行部质量安全具有一定的指 导作用。
关键词: 轴箱轴承; 报警; 电腐蚀; 数据分析
中图分类号: U264. 82 文献标识码: B 文章编号: 2095-5901( 2015) 06-0039-04
HXD3 型电力机车是为满足货运重载需要,由 中国北车集团大连机车车辆有限公司设计并制造 的大功率交流传动货运电力机车,机车轴输出功率 7 200 kW,最 高 运 行 速 度 120 km / h。上 海 铁 路 局 ( 以下简称我局) 自 2007 年开始配属使用 HXD3 型 电力机车,期间经过机车调拨,截至 2011 年,仅剩 21 台在担当客运任务。机车走行部的质量状态对 机车的正常安全运行至关重要,机务段过去主要依 靠轴承感温贴片对 HXD3 型机车走行部轴承运行 品质进行监控,通过检查感温贴片的变色情况判断 轴承运行温度变化状况。2013 年,为进一步确保 客运机车走行部安全,我局为 HXD3 型机车加装了 JK11430 机车走行部车载监测装置,实现了对机车 走行部轴箱轴承、牵引电机轴承、抱轴轴承、传动齿 轮及轮对踏面的动态安全监测,变感温贴片的事后 监控为车载装置的提前预防。通过对走行部车载 监测装置记录数据的分析,机务段及时发现了踏面 不良、电机轴承过热及轴箱轴承故障等故障,为及 时消除故障隐患,防止走行部安全事故起到了积极 作用。
( 2) 做好接地装置日常检查修理。季检及以 上修程时,应开盖清扫异物,检查接地装置碳刷、压 紧弹簧及相关连接线状态,确保碳刷无断裂、磨耗 不超限,连 接 线 断 损 率 不 超 10% ,接 地 装 置 固 定
4 结语
HXD3 型机车在我局运用以来,在客、货运输方 面发挥了重要的作用,而走行部车载监测装置的加 装对预防走行部故障起到了积极作用。但仅靠装 置预警远不能满足走行部安全需要,关键还是要抓 好源头质量及日常质量控制,首先要按标准检修机 车,二年检检修单位要严格按规程进行修车,严格 按标准进 行 轴 承 的 检 测,重 新 加 注 规 定 牌 号 的 油 脂,机务段日常检修整备要按范围进行检车,其次 要提高车载数据分析人员业务技能,充分发掘数据 所蕴涵的故障信息,提前预判故障隐患。
图 3 滚子表面麻点
显且连续性强,故障谱线清晰突出,并伴随高阶突 出现象,如图 7 所示; 三是故障冲击 dB 值趋势反 映,3、6 位轴承外环故障冲击趋势连续存在,自 12 月 5 日开始冲击 dB 值存在明显的发展趋势,如图 5 所示。该车 12 月 6 日运行数据显示 3、6 位轴箱 轴承发生 4 次一级报警,1 次二级报警,温度情况 正常,最高 温 度 22℃ ( 见 图 6 ) ,二 级 报 警 发 生 在 21: 33: 38。 2. 3 综合分析
檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷檷
【上接第 38 页】
表 6 三级检修期间内的备件种类及数量
零部件 名称
空气弹簧 ( 不可修)
垂向 减振器
横向 减振器
抗侧滚 扭杆
数量
1 010
171
116
38
2 结语
综合上面分析,得到如下结论: ( 1) 目前不同的速度等级动车组执行相同的 检修周期是有不妥的。 ( 2) 备件的确定不仅需要经验,更要科学地根
参考文献:
[1] 铁总运〔2014〕9 号 中国铁路总公司关于发布《HXD3 型电力 机车二年检规程》的通知[Z]. 2014.
[2] 北京唐智科技发展有限公司. JK11430 机车走行部车载监测 装置简介与应用情况说明[R]. 2012.
[3] 中国北车集团大连机车车辆有限公司. HXD3 型大功率交流 传动电力机车维护保养手册[Z]. 2006.
2 原因分析
2. 1 故障轴承运行履历 HXD3 型 0048 号机车于 2006 年 12 月 27 日由
40
铁道机车与动车
2015 年
图 1 外圈滚道剥离
图 2 内圈滚道麻点
大连厂新造,新造后走行 13. 8 万 km,2012 年 2 月 由大连厂进行二年 检,二 年 检 后 走 行 6. 4 万 km。 机车第 3 位驱动装置车轴编号Ⅶ09 - 2064,二年检 修理时间为 2011 年 12 月,轴承型号 801804,轴承 编号 10156,轴承制造厂家为 FAG。该轴承二年检 之前履历无法查询,按照《HXD3 型电力机 车二年检规程》规定,HXD3 型机车二年检 检修周期为 45 万 ~ 60 万 km,且 HXD3 型 机车第一次二年检检修公里均接近上限, 照此 计 算,该 轴 承 累 计 运 行 至 少 120 万 km。该轴承 在 二 年 检 修 理 时 应 按 照 相 关 技术标准进行检测,并按定量要求重新加 注规 定 的 油 脂,从 分 解 情 况 看,轴 承 内 部 润滑脂无过热,油润状态正常。 2. 2 走行部车载监测装置数据分析
轴承电腐蚀是指轴承表面间有较大 电流通过造成的电腐蚀。一般轴承都使 用润滑脂润滑,轴承内部润滑脂可以在轴 承内圈、外圈、滚子之间产生约 0. 005 mm 厚的薄油膜,电流可以击穿轴承内部的油 膜,造成轴承内圈、外圈、滚子之间的直接 接触,在接 触 的 表 面 会 产 生 电 击,对 轴 承 的滚动表面造成损伤,从而引起轴承早期 失效,这是电腐蚀的基本机理。当轴箱轴 承以及内外套产生电灼伤或电腐蚀后,对 轴承的损伤程度是逐步积累的。当内外 圈滚道出现小点灼伤后,由于该点的接触 电阻增大,使 该 点 的 周 围 产 生 放 电,进 一 步扩大了灼伤面积,致使轴承滚道逐步出 现表面剥 离、凹 凸 损 伤,轴 承 滚 子 出 现 不 均匀点状损伤。轴承滚子与内外圈之间 滚动受阻,最终致使轴承损坏。