个别遥信频繁变位的处理流程.

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电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理作者:李博王莹琨来源:《科学与财富》2018年第01期摘要:随着科技的迅速发展,我国电网走向智能化发展道路,电力调度自动化系统是其关键的部分,对电网的安全平稳运转有着相当重要的作用。

文章主要对电力调度自动化系统中的四遥(遥控、遥信、遥测、遥调)出现异常的现象以及产生原因进行了分析,并有针对性地提出了对应的解决措施,希望能为今后的工作提供一定参考。

关键词:电力调度;自动化系统;四遥异常调度自动化技术水平的提高能够保证电网的安全稳定,并且还能够提高整体管理水平。

当前电力调度自动化发展迅速,基本已经达到无人化管理模式,在此自动化管理中,“四遥”技术起着关键性作用,遥控与遥调能够实现远程控制,而遥测与遥信能够帮助监视人员做到远程监控,清楚地了解每一区域的情况。

但当前四遥技术运行中,有时可能会出现异常,对工作人员的判断极为不利,给电网的运转有一定的影响,故“四遥”技术的分析研究是极为有必要的。

1遥信异常现象1.1遥信异常现象及其原因分析遥信异常现象一般是在调度系统调试或工作时,某一遥信位置会出现频繁的变位等情况。

究其原因可能是以下几点:存在人工置位、主站点号等数据库的错误定义。

传输通道质量较差,在传输中,出现频率不稳等,导致解调器解调中误码率高而出现较大的差错。

服务器、站端远动设备等遥信远动装置可能存在问题,而导致系统受到电磁、雷雨干扰,出现遥信误动问题。

若是开关长期是在工作中,就极可能在辅助接点发生裂痕间隙等问题,从而导致不紧密问题,还可能因为污垢等,出现抖动的情况,此外直流电源的波动也可能会导致遥信误动。

工作电源稳定性不好,通常遥信接点是无源节点,如果辅助电源稳定性不好,就会导致遥信误动的状况。

1.2遥信异常解决措施当出现遥信异常现象时,需要做好以下几方面工作(以县调主站为例):首先是进行主站端、保护装置、装端后台机的信号一致的检查,并找到相应的故障部位。

其次若是保护装置、装端后台机信号都在正常运行中,并且也和实际情况是保持一致的,但主站端的信号出现异常,则需要进行主站端远动装置的检查,看其是否有硬件处于故障、死机以及其他异常情况中,随后将收发的信号与地调进行核对,保证地调是正常运行中,那么也就可明确是县调出了问题,便需要再进行县调通道的实际情况检查,以及主站端数据库定义的检查,并进行遥信点表运行情况的核实。

58. 信号传输中的频率漂移如何校正?

58. 信号传输中的频率漂移如何校正?

58. 信号传输中的频率漂移如何校正?58、信号传输中的频率漂移如何校正?在当今的通信世界中,信号传输的稳定性和准确性至关重要。

然而,在信号传输过程中,常常会出现频率漂移这一问题,给通信质量带来了极大的挑战。

那么,究竟什么是频率漂移?又该如何对其进行校正呢?首先,我们来了解一下频率漂移的概念。

简单来说,频率漂移指的是信号在传输过程中,其实际频率与预期频率之间发生的偏差。

这种偏差可能是由于多种因素引起的,比如环境温度的变化、电子元件的老化、电源电压的波动等等。

当频率漂移发生时,会带来一系列不良影响。

在无线通信中,它可能导致信号的衰落、失真,甚至会造成通信中断。

在数字通信系统中,频率漂移可能会引起误码率的增加,从而影响数据的准确传输。

接下来,让我们探讨一下如何校正频率漂移。

一种常见的方法是使用锁相环(PLL)技术。

锁相环是一个能够自动跟踪输入信号频率和相位的闭环控制系统。

它通过比较输入信号和本地振荡器的相位,产生一个误差信号,然后利用这个误差信号来调整本地振荡器的频率,使其与输入信号的频率保持一致。

锁相环具有精度高、稳定性好等优点,在通信系统中得到了广泛的应用。

另一种方法是采用频率补偿技术。

这需要对引起频率漂移的因素进行分析和测量,然后根据测量结果,通过调整电路参数或者使用补偿电路来抵消频率漂移的影响。

例如,如果温度变化是导致频率漂移的主要原因,可以使用温度传感器来监测环境温度,并根据温度的变化来调整电路中的电阻、电容等元件的值,以实现频率的补偿。

还有一种方法是基于数字信号处理(DSP)的校正技术。

在数字通信中,可以对接收的信号进行采样和数字化处理。

通过分析信号的频谱特征,计算出频率漂移的大小和方向,然后使用数字滤波器或者其他数字信号处理算法来对信号进行校正。

这种方法具有灵活性高、适应性强等优点,但对计算资源和处理速度有一定的要求。

除了以上这些技术方法,在实际的系统设计中,还可以采取一些预防措施来减少频率漂移的发生。

浅谈遥信误报原因及解决方法

浅谈遥信误报原因及解决方法

浅谈遥信误报原因及解决方法浅谈遥信误报原因及解决方法遥信信号是电网调度最重要的信号之一,它反映变电站各种电气设备的实际运行状态。

例如开关位置信号、报警、保护动作信号等,这旨将被监视厂、站的设备状态信号远距离传送给调度所。

随着自动化的不断发展和无人值班变电站的逐步渐推广,电网调度自动化系统在电网生产和调度中发挥的作用越来越大。

因此,遥信信号应非常可靠,否则可能给电网调度带来极为不利的影响。

特别是在电网事故情况下,遥信信号的准确和可靠性直接关系到调度号处理事故的正确与否,关系到电网是否能安全稳定运行。

可是,在现场实践运行中,遥信误报的情况时有发生,要绝对避免这种情况是很困难的,但如何能将遥信误报减少到最低限度,是我们应着力解决的问题。

2012年我们通过现场调查得知,目前我公司1―6月份遥信正确率平均值为95%,按照公司要求及自动化专业实用化技术指标,要求遥信正确动作率为99%,做为公司骨干力量,我们决定成立攻关小组,努力使我公司变电站遥信正确率提高到99%。

(图一)一、遥信误报原因通过查阅相关图纸和资料,并进行了认真分析和实际勘察,认为造成遥信误报的原因应总结如下:1、电磁干扰在继电器接点闭合时,由于有一个正的电压加在光耦的输入端,一般较少产生遥信误报。

当继电器接点断开时,由于此时光耦输入端悬空,又由于遥信采集电缆较长,且分布在变电站各个角落,在外界电磁场的干扰下,使得光耦输入端加上了杂乱无章的小信号干扰波,如图所示。

由于这些干扰波的影响,造成了在主站端收到的是遥信频繁变位的遥信误报信息。

2、传输通道影响由于目前远动信号传输信道质量的影响,使得变电站正确的遥信信号在被传输到主站端的过程中,信号频率发生偏差及频率、电平不稳等现象,从而造成在调制解调中误码过高,并引起错误处理造成遥信误报。

3、接地效果不良接地效果不好,各设备间电平不一致,从而造成对RTU及其设备干扰,并引起遥信误报。

4、RTU工作电源质量差RTU工作电源不稳定,电压过高或过低都会造成RTU工作异常并导致损坏。

浅谈变电站遥信异常变位

浅谈变电站遥信异常变位

浅谈变电站遥信异常变位摘要:如今变电站均采用无人值守,遥信量的实时、准确、可靠上送,对变电站的稳定运行发挥重要作用。

本文通过分析变电站遥信异常变位产生的原因,以及针对此类原因,结合现场工作实际提出处理方法,从而降低遥信量误发的概率,提高变电站综自系统的稳定性。

关键词:遥信;异常变位;处理方法早年间,变电站采用有人值守,变电站内一次设备状态、二次设备状态及交、直流运行情况均通过运维人员例行巡视,记录后上报调度、监控获得。

这种方式获得的信息往往具有延时性,并不能反应设备实时状态。

随后的几年内,国内的电子通信技术飞速发展,各厂家均结合新技术,将变电站内一次设备状态、二次设备状态及交、直流运行情况与远动通信技术有机的结合,形成了各具特色的变电站综自设备。

国家电网公司为了保证供电可靠性及安全性,减人增效,对变电站进行了综自系统改造,极少数没有进行综自系统改造的变电站采用 RTU 终端设备实现三遥功能。

现如今变电站大多已实现无人值守,所有的遥信量、遥测量、遥控操作都通过测控装置采集,通过变电站内高速以太网通道传输,汇集至远动机,而后上送,实现调度监控中心的实时监控。

变电站三遥的新变化,就要求变电站内所有一次设备、二次设备、交直流系统的异常状态,均能通过综自系统及远动设备汇总,正确、实时反映到监控中心,让监控中心工作人员第一时间了解设备运行状况及相关异常信号,及时通知运维人员去现场查看装置状态,以及通知继电保护人员或检修人员前去处理。

在如今的现代化变电站中,上送至监控中心的信息数据流中,遥信占据着非常重要的位置。

对于上送的遥信,提出的要求是:一是速动性,重要信号延迟时间必须满足规定要求;二是实时性,设备的正常运行状态量及异常状态,必须能真实的反映;三是准确性,设备异常信号不得误发,干扰监控。

在变电站实现无人值守后,综自系统上送的遥信成为监控中心最重要的信息来源,若信号误发会干扰正常的变电站监控,覆盖重要的遥信量,影响设备故障的预警及设备故障的判断、处理的相关工作;若信号拒发,特别是开关动作、保护动作、控制回路断线等直接反应系统一、二次运行状态的信号,则可能导致严重的后果。

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施摘要:随着科学技术的不断提升,国家电网朝着智能化发展,电力调度自动化系统是智能电网的核心部分,为电网的安全运行起到关键性作用。

然而在电网实际运行过程中,电力调度自动化系统会出现四遥异常的现象,导致电力调度自动化系统的功能降低。

因此,本文针对电力调度自动化系统中的四遥异常现象进行了分析,并提出处理问题的具体措施,从而有效解决电力调度自动化系统中的四遥异常现象。

关键词:电力调度自动化系统;四遥异常现象;工作站近年来,我国的电力行业有了明显的进展,为了满足广大用户的用电需求,电网的规模越来越大,在运行电压不断提升的情况下,电网的功能越发强大。

同时,在复杂的电网环境下,如何确保电网安全运行成为人们关注的重要内容。

在电网实际运行过程中,一旦变电站的通信系统发生异常,将会导致电力调度自动化系统出现四遥异常现象。

因此,必须采取有效措施解决四遥异常问题,从而确保电力调度自动化系统安全、可靠的运行。

1 电力调度自动化系统和四遥信号概述电力调度自动化系统是由调度工作站、PAS 工作站、VEB服务器等组成,它主要是通过运用运动技术和远程通信技术来实现系统的运行。

电力调度自动化系统能够确保对电力系统运行过程中存在的故障进行分析和处理,从而有利于电力系统的高效运行。

总之,电力调度自动化系统是电力系统中最重要的组成部分,对保障电力系统的有效运行起到关键性作用。

随着科学技术的不断提升,四遥技术已经被应用到电力调度自动化系统中,使得电力调度自动化向无人管理模式发展,四遥信号包含遥信、遥测、遥调和遥控四个部分,通过对数据进行采集、管理,从而使得管理人员能够保证电网的正常运营。

2 电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析(一)遥信异常问题分析电力调度自动化系统在运行过程中,难免会出现一些问题,使得电力调度自动化系统中四遥存在的遥信异常现象。

遥信异常现象通常表现为位置信息错误或者是信息出现变位,进而影响电力调度自动化系统的正常运行。

调度自动化遥信误报问题的分析和处理

调度自动化遥信误报问题的分析和处理

调度自动化遥信误报问题的分析和处理摘要:本文深入分析了产生遥信误动、误报的原因,介绍了常用的几种软硬件改善遥信信号质量的方式。

此外,详细阐述了软件去抖原理,并在OPEN3000系统基础上,利用软件去抖原理,提出了遥信误报处理系统。

关键词:OPEN3000;电力调度自动化;遥信误报1遥信信号误报原因分析1.1触点抖动开关位置的遥信信号一般都是来自其辅助节点,由于开关长时间的动作引起辅助节点的物理动作部分出现裂痕和间隙,同时由于开关的开断与闭合的过程中的震动,引起辅助节点不对位或者物理接触不紧密,加上开关元件没有采用防抖动措施,开关元件动作是辅助接点的遥信信号误动或者拒动;此外,由于氧化或污垢等原因引起在闭合过程中的时断时续,进而造成遥信信号的抖动。

信号继电器的直流电源出现波动或者遥信采集回路中的遥信电源不稳定,也会引起触点抖动,造成遥信的误报。

1.2强电磁干扰遥信信号的采集回路的工作电压一般是直流24V,电压不够,采集到的遥信信号属于弱点信号。

而采集回路处于变电站内部的高电压环境中,由麦克斯韦理论可知,变化的交流电场产生变化的磁场,变化的磁场有产生电场,其变电站周围有很强的电磁波干扰,其对弱点信号影响较大,因此造成了遥信信号的误报。

由于遥信采集回路的终端设备使用直流24V电源作为工作电源,当继电器处于断开时,光耦的输入端悬空,由于变电站的强电磁波的干扰,产生超过24V的电压使光耦导通造成遥信误报。

1.3传输通道的影响遥信号需要经过沟道铺设的电缆线路传输,因此容易造成外部环境通道的干扰。

此外,变电站的信息和数据是按照对应远动规约编成16进制码源,经过数据打包,经过远动通道,传到调度主站,解码后变成调度自动化系统需要的数据和信息。

如果通信通道的误码率很高而使遥信变位,进而造成信号无法传输到调度主站,引起遥信误报,所以通道的好坏对调度自动化系统具有重要作用。

2遥信误报处理措施2.1双触点采集为了减少遥信误报的几率,可以通过同一个对象的遥信信号来判别。

电网调度自动化遥信信息误报的原因分析及处理

电网调度自动化遥信信息误报的原因分析及处理
区域治理
智能电力与应用
电网调度自动化遥信信息误报的原因分析及处理
韩勖李丹宁赵雁 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司,辽宁朝阳 122000
摘要:文章主要研究变电站综合自动化系统遥信误报的抗于扰措施。首先分析遥信误报的原因,阐述现阶段的主要技术措施;其 次介绍复合高导磁体抑制干扰的措施,HA.采用该种方法具有的创新点;最后,结合此方法提出了变电站综合自动化系统抗干扰的实 际措施,以有效抑制由于高频电磁干扰引起的遥信误报现象。
将两组复合高导磁体分别安装在遥信电 缆单根或双根芯线上,可同时gPgIj电缆中 的差共模干扰。与其他措施相比,电缆加 装复合高导磁体,具有抑制干扰频带宽、 经济、方便、不断电、可同时抑制差共模 干扰等优点,可有效抑制由于高频电磁干 扰引起的遥信误报现象。复合高导磁体将 不同磁导率的高导磁体组成的复合高导磁 体组合安装在遥信电缆进入测控柜的芯线 上,从而抑制遥信回路中存在的差共模干 扰。降低遥信误报率。
成通电接点的短暂抖动情况,现场用RTU 灵敏度较高,触点的分合信息即在主站反 映的一连串变位信号。因此,针对辅助触 点引起的遥信误报。可采取对触点进行清 洁或者更换触点的措施。
2.2从现场测试情况看,在有些遥信 回路中存在一些高频干扰。该干扰超过遥 信的阈值后,可能引起遥信误报。因此, 针对遥信电缆中存在的高频电磁干扰,可 采取加装高磁导率磁环的方法进行抑制。 磁环可以在线安装,不需要对设备进行断 电,不影响设备的正常工作。
2.3在调度中心了解到.后台信息量 很大,有一些是无用的遥信信息且遥信 信息内容不同.缺乏相应的分类处理。因 此。可针对变电站遥信误发在主站端采取 措施,减少综合自动化系统发生遥信信息 误报的途径。
=、复合高导磁体抑制干扰措施 目前。供电公司变电站遥信出现误报 问题比较严重。针对治理遥信回路干扰存 在的问题,本文提出了一种应用于遥信回 路的在线宽频带差共模干扰抑制方法。该 方法将不同磁导率的高导磁体组成的复合 高导磁体组合安装在遥信电缆进入测控柜 的芯线上,从而抑制遥信回路存在的差共 模干扰.降低遥信误报率。预计申报的实 用新型属于变电站抗电磁干扰措施,具体 涉及针对遥信误报采用复合高导磁体抑制 遥信电缆上的高频差共模干扰。 所用复合高导磁体由不同磁导率的高 导磁体组成。高导磁体为高磁导率材料, 可以吸收遥信电缆中宽频带的电磁干扰, 特点是单个高导磁体为中空圆柱体,外部 为固定外壳。通过固定外壳将不同高导磁 体粘接在一起。使其成为一个同轴结构。

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理措施

前言:电力调度自动化系统是建立在计算机通信技术发展的基础上的。

该系统的应用解决了以往电力调度过程中的一些问题,但在电力调度自动化系统运行过程中可能会出现四遥异常的现象,四遥包括遥测、遥信、遥控和遥调。

这四部分分别发挥着不同的作用。

对于出现四遥异常现象常见原因的了解,更有利于预防一些突发情况,在一些问题出现时及时地处理。

一、电力调度自动化系统中的四遥异常现象1.遥信异常现象的出现及其原因。

遥信信息是远程信号。

遥信信息的作用是采集和传送各种保护和开关量信息。

遥信异常出现的原因是多方面的。

对于人为因素造成的遥信异常要对相应的原因进行详细地了解,然后提出相应的解决措施。

遥信在一定程度上反映了变电站中各种电气设备的实际运行情况。

它可以给工作人员提供准确的位置信号、报警信号等多种信息。

所以防止遥信出现异常是电力工作者的重要任务。

导致遥信异常现象出现的原因有接点接触不良。

接点接触不良直接会影响信号的质量。

对于接触不良的接点会导致在运行过程中出现信号时有时无,信号不稳定。

其中接点抖动也是影响遥信正常使用的一个重要原因。

接点的绝缘性没有保障,就会出现一些接点的绝缘性能差,这样可能会出现一些错误的报警信息等。

远动设备失电是在日常的运作过程中最常见的异常现象,设备失电的原因是多方面的,这就需要专业人员在感到异常时及时地进行检查和处理,避免发生更严重的后果。

光电隔离端子的应用为电力调度系统带来了许多便利,但同时如果光电隔离端子出现异常也会引起遥信异常现象,影响正常的工作进程。

2.遥测异常现象的出现及其原因。

遥测信息是进行远程测量,它的主要作用是采集并传达运行参数,包括各种电气量和负荷潮流。

变压器的稳定运行离不开精确的遥测值,遥测出现异常会直接影响变压器的运转。

[1]对遥测异常现象原因的了解,可以让我们更好地防患于未然。

遥测异常最常见的原因是对于所有的测温偏差变电站,均应用电缆进行热电阻传输。

统一使用电缆的坏处是有的电缆对于在运行过程中受到的杂波不能被屏蔽,这些没有屏蔽掉的杂波就会影响遥测信息,导致遥测异常现象的出现。

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