30MW发电机集电环打火原因分析处理及维护方法
谈发电机集电环打火与温度过高的处理方法

148研究与探索Research and Exploration ·智能检测与诊断中国设备工程 2020.11 (下)当前科技不断更新换代,集电环作为发电机转子电流的承载体,对发电机组运行状态具有较大影响。
由于其在运行中高速滑动,在打火时容易受电刷发热因素影响,导致温度骤然升高,从而引发发电机停机事故。
对此,技术人员应加强重视,并通过更换碳刷、电刷、恒压弹簧等方式,使打火时温度得到有效控制,避免此类故障的发生。
1 事故发生某厂拥有两台300MW 的火力发电机,2017~2019年,二者在运行时连续多次发生故障,且均因集电环打火导致温谈发电机集电环打火与温度过高的处理方法陈卓(国家电投集团贵州鸭溪发电有限公司,贵州 遵义 563108)摘要:本文以某发电厂为例,对该厂的发电机集电环故障问题进行分析,主要为电环打火与温度过高,对该项问题的成因进行剖析后,提出科学有效的处理措施。
力求通过加强电刷碳刷检查、集电环打磨降温、调整碳刷电流大小等方式,使此类故障得到有效预防和解决。
处理结果显示,电环冷却系统的气密性得到显著提升,集电环的温度被控制在允许的指标范围内,且各项指标的运行状态良好,机组能够稳健地持续运行。
关键词:发电机;集电环;温度过高;处理措施中图分类号:TM31 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2020)11(下)-0148-03度过高,使碳刷刷握被烧毁,火电机组被迫降低负荷甚至几次停机整修,不但使检修任务量提升,还对当地正常发电造成严重影响,为企业带来极大的经济损失。
2 原因分析为了能够彻底解决这一问题,技术人员到厂后从多个方面探究问题的成因,主要总结为以下几点。
2.1 碳刷质量不佳在本厂的1#火电机组碳刷打火中,将碳刷替换下来,发现其表面存在不均匀的崩角,一些刷握与刷辫之处存在松动。
统测量结果精确。
系统简便,易于操作,能够在主泵调试及运行过程中独立进行主泵的转速及转差率的测量,同时,也可以作为现有转速测量系统的冗余,防止转速测量系统发生共模失效,提高核电厂运行的安全性与可靠性。
发电机集电环检修维护事项及故障处分解

3 引起碳刷、滑环发热的因素
(1)碳刷发热量由4部分组成:碳刷自身电阻发热Q1,碳 刷接触压降发热Q2,磨擦发热Q3,刷辫与碳刷接触电阻 和散流电阻发热Q4 。 碳刷自身电阻发热:Q1 =I2R . 式中:I一流过碳刷的电流: R一碳刷电阻。 碳刷接触压降发热:Q2=I△U 式中: △U一接触压降。 磨擦发热:Q3=FV 式中: F一碳刷压紧力; V一碳刷与滑环的相对运动速度。 接触电阻和散流电阻发热:Q4=I r 式中: I一流过碳刷的电流; r一接触电阻和散流电阻保证电刷在刷握内活动自 如,无卡涩,弹簧压力正常。同时,对未更换的 电刷,按电刷磨损程度,将弹簧压力作适当调整, 使压力正常。 5)在更换电刷过程中,不许用锐利金属工具顶 住电刷增加接触效果,即使是短时间也不允许, 因为万一顶偏,可能造成滑环面损坏或人身事故。 6)每次停机期间,应清除集电环通风沟、孔内 的碳尘物,以免影响通风效果。同时应特别注意 检查集电环底部(运行中不易检查)的电刷情况。 7)为了使两集电环的磨损均匀,每隔一段时间 (至少每年一次)将发电机的集电环极性交换。 如集电环凸凹点及变形偏心,应进行处理。对于 集电环表面的凸凹点,轻者用细纱布打磨,对于 由划伤或灼伤造成较严重的凸凹点。用重新精车 的方法处理。
4.5电流平衡的破坏 一般情况下,碳刷与滑环接触面的接触紧力较大, 即接触压降小,所有碳刷工况相近,每条碳刷的电 流大小接近,刷体的平均温度较低,碳刷间电流相 对稳定平衡。运行一段时间后,碳刷的磨损量相近, 但出现了氧化膜(氧化膜应均匀并有光泽)、气膜、 卡阻等因素,碳刷磨短或弹簧压力降低,碳刷接触 面的接触紧力减小,碳刷间电流重新分配,每条碳 刷的电流差别增大。这个阶段时间长,且逐渐变化, 不容易引起警觉。当环境温度升高或励磁电流增加 时,随时可引起发热,造成平衡破坏。
发电机集电环发热现象原因分析及解决措施

发电机集电环发热现象原因分析及解决措施发电机集电环发热现象是指在发电机工作过程中,集电环表面会产生较高的温度。
发电机集电环是传递电流和信号的元件,其发热问题可能会导致电机工作不稳定,影响其寿命和性能。
下面将对这一问题的原因进行分析,并提出相应的解决措施。
第一,导电性能不佳。
集电环与电刷之间的接触电阻过大,导致电流通过时产生较大的功率损耗,从而使集电环表面温度升高。
此外,集电环使用过程中可能出现表面氧化、结焦等现象,进一步导致导电性能下降。
解决措施:可以采用金属材料具有较好的导电性能,如铜或银制造集电环,提高传导电流的能力。
另外,可以采取定期清洗集电环表面,确保其表面光滑,减少氧化和结焦现象的发生。
第二,机械磨损。
在发电机长时间运行过程中,集电环与电刷之间会发生机械磨损,产生摩擦热,进而导致集电环发热。
解决措施:在设计和制造发电机时,选择合适的材料和加工工艺,提高集电环和电刷的耐磨性。
另外,重视发电机的维护保养工作,定期更换磨损严重的集电环和电刷,减少摩擦磨损引起的发热问题。
第三,散热不良。
发电机集电环在工作过程中产生的热量无法及时散发,导致集电环表面温度升高。
解决措施:可以在集电环表面涂覆散热涂料,增加散热面积,提高热量的散发能力。
另外,设计和优化发电机的散热系统,确保冷却风扇、散热片等部件的正常工作,提高散热效果。
第四,电流过大。
当发电机输出电流超过其额定电流时,集电环会负载过重,导致发热问题。
解决措施:在设计和选型发电机时,根据实际需求合理确定额定电流,并选择合适的容量。
此外,可以通过增加集电环数量、改变排列方式等方式,提高集电环的承载能力,降低电流过大带来的发热问题。
综上所述,发电机集电环发热问题主要有导电性能不佳、机械磨损、散热不良和电流过大等原因所导致。
解决这一问题可以采用改善导电性能、提高耐磨性、增强散热能力以及调整电流等手段。
通过有效的措施,可以有效降低发电机集电环的发热现象,提高其稳定性和使用寿命。
发电机滑环冒火原因探讨及在线处理

发电机滑环冒火原因探讨及在线处理【摘要】本文简述了我厂#1、2发电机滑环表面频繁灼伤以及滑环冒火现象的发生过程,对滑环表面灼伤及冒火的的原因进行了分析,对发电机滑环表面灼伤的在线处理及发电机滑环的运行和维护提出了自己的建议。
【关键词】发电机;滑环;灼伤;冒火;故障;处理华能南京电厂现有2x320MW发电机组,发电机采用原苏联引进的水氢氢冷却机组,型号为TBB-320-2EY3,采用同轴旋转的交流励磁机(BT-4000-2Y3 1450KW)励磁,励磁机采用自励恒压方式,转子额定电流3500安培。
2007年先后对#1、2机俄供滑环架及刷握进行国产化改造,更换为上海申克碳刷有限公司产品,碳刷选用法国罗兰LFC554型碳刷,滑环正负两极各安装8组刷握,每组刷握由6个碳刷组成,每极碳刷总数为48块,碳刷的平均额定电流为72.9A。
滑环架改造后平稳运行一年多时间,未发生滑环冒火现象。
自2009年1月23日#2发电机发生滑环冒火现象后,#1、2机发电机正负两极环滑多次发生滑环表面电弧灼伤引起滑环表面冒火现象。
发电机滑环频繁冒火严重影响我厂#1、2发电机的安全稳定运行。
一、历次滑环表面灼伤及冒火情况处理1、近一年来滑环表面灼伤冒火记录。
#1机2012年2月至2013年3月,共发生11次,#2发电机共发生9次。
2、滑环表面灼伤情况用频闪仪在线观察滑环表面状态,可以清楚地看到,冒火滑环表面出现4组共计24条与碳刷位置相一致的呈银白色的灼伤痕迹,稍有拖尾,拖尾方向与发电机转子转动方向相反,拖尾长度约5-15毫米,深度约为0.005-0.02毫米不等。
对比各次滑环灼伤痕迹,各次灼伤程度各有不同,有时较轻,有时较重,灼伤较轻的,滑环冒火现象较轻经碳刷自行打磨后冒火现象消除,甚至有时灼伤后未造成冒火未被发现,滑环表面留下较为模糊的灼伤痕迹。
二、滑环冒火的一般原因分析1.滑环表面受水汽、油气侵蚀,在滑环及碳刷表面产生油污,堵塞滑环通风孔,并有滑环表面产生氧化膜,使碳刷接触电阻大大增加,使得碳刷温度升高,产生火花。
发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L4841In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
发电机运行中滑环冒火花是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,对发电机组安全运行造成直接威胁,严重时被迫停机。
就大型发电机而言,紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。
通过认真分析、研究产生环火的原因,监测设备运行状况,拟定相应对策等方法是可以有效地防止发生此类故障的。
1 经过某厂200 MW机组曾经发生一起发电机滑环冒火现象,停机检查发现2/3的发电机滑环碳刷刷握部分烧熔,而完好的刷握中有大部分压簧压力弹片折断的现象。
检修过程中将所有刷握、碳刷、压簧全部更换,机组重新启动并入系统运行近2 h后,巡检再次发现2只压簧压力弹片折断,一压簧单侧从刷握内弹出。
2 停机后检查情况通过对这次200 MW机组滑环冒火前运行情况分析,机组在故障前运行各参数均正常,有功、无功功率均在额定范围,机组的振动和轴位移均符合运行规程要求。
发电机集电环着火故障分析及防范措施

徐 景 彪 贾振 华 狄 福 仁 。 , ,
(. 1 吉林 省 电力 有 限公 司 电力科 学研 究院 , 吉林 长 春 1 0 2 ; 3 0 1 2 大唐辽 源热 电有限 责任 公 司 , . 吉林 辽 源 1 6 0 ;. 3 2 0 3 大唐 长 山热 电厂 , 吉林 松 原 1 1 0 ) 3 1 9
0 1 1 0n ( 0 C ) . 7 7 。
程 中相关 参 数 的波 形 , 2是 故 障位 置 及 等效 电路 图
示 意 图。
机 组 正 常 运行 时 , 刷 与 集 电 环之 间 的接 触 电 碳 阻 R。 很小 , 以忽 略 不计 。故 障 前 3 i, 电机 可 0r n 发 a
自并 励 方式 , 机励磁 自动调节 器 。 系统具 有 微 该 毫秒 级 的电压 、 电流 响应速 度 。
2 故 障 原 因分 析
该机 组是 俄 罗斯 产进 口机 组 , 制 造工 艺粗 糙 。 其
1 事 件 经 过
20 0 5年 4月 1 9日 4时 1 8分 . 电厂 运行 中 的 某 2号 1 0Mw 发 电 机 , 0 因集 电环 严重 冒火 , 致使 铜 质
自投 运 以来 , 存在 励 磁碳 刷磨 损量 大 的 问题 , 就 年磨 损量 达 2 0多块 , 0 而相 同容 量 的机组 , 常磨损 量应 正 不到 1 0块 。此次 事故 就是 因为转子 的励 磁碳 刷运 0 行 中先 产生 环 火 , 由于 发现 和处理 不及 时 , 最终 转化 成 了发 电机励 磁 回路两 点接 地 , 而被 迫停 机 。 可以把
发 电机 集 电环装 置是 发 电机 本体 的薄7 励 磁 电压 :6 9 0A; 1 0V。 1 2 机组 的励 磁 方式 .
发电机组集电环烧毁原因分析及改造处理

发电机组集电环烧毁原因分析及改造处理摘要:发电机组是现代社会不可或缺的能源供应设备,而集电环作为发电机组的关键部件之一,承担着收集电流的重要任务。
然而,集电环烧毁的问题经常发生,给发电机组的稳定性、可靠性和安全性带来了威胁。
因此,深入研究集电环烧毁的原因,并探索相应的改造处理措施,具有重要的现实意义和应用价值。
本文对一起发电机组集电环烧毁引起发电机停机故障进行分析,结合故障分析中暴露的问题进行研判,提出了相应的防范措施,提高了发电机组运行的可靠性。
关键词:集电环;故障;缺陷1事故经过2019年01月22日16时54分51秒(上位机时间),上位机报:调速器紧急停机令动作、2号发电机组920DL开关跳闸、2号发电机组灭磁开关跳闸,2号发电机组事故停机。
检查2号机组后备保护装置(SDC833)发现,保护装置控制面板“事故”指示灯亮,查看动作报告“转子一点接地一段”、“转子一点接地二段”保护动作。
进入2号发电机仓检查,发现机仓内焦味严重,集电环负极烧损严重,部分刷握已烧融,固定碳刷的恒压弹簧大已部分断裂,特别是集电环接触面被电弧烧损,并留下大量弧坑。
靠近刷架的刷握及恒压弹簧因烧融与集电环支撑螺杆相连接,导致转子一点接地。
集电环正极各部件完好。
做好2号机组集电环及碳刷相关的安全措施后,拆除集电环上所有碳刷及刷握,测量转子绝缘:10MΩ,转子绕组绝缘正常。
2处理过程2019年1月23日,电站会同相关部门、A水轮机设备厂、检修人员共同确认集电环处理方案,最终通过由A厂制作特制工具在现场不拆卸集电环的基础上架设机床,通过利用机组空转对集电环现场加工。
2019年1月24日,检修方拆卸碳刷及刷握、弹簧,对集电环本体进行清扫,拆吊运行层上游盖板、进人筒盖板,工器具、临时施工电源准备等工作。
下午A厂技术人员进场,检修方配合A厂技术人员将车床吊至灯泡头并着手制作安装车床支撑平台。
2019年1月25日上午车床支撑平台制作完成,下午开机空转至额定转速对集电环上游侧负极滑环进行打磨抛光,处理时间约2.5小时。
关于集电环损坏初步分析

关于集电环损坏初步分析集电环是发电机转子励磁电流的承载体,作为高速滑动的接触部件,其在运行中打火现象比较普遍,严重时引发环火,直接导致机组停机事故。
一、引发集电环打火的基本因素引发发电机集电环打火事故的因素有:(1)碳刷质量不良,过热时碳刷容易碎裂,大量碎屑导致碳刷与集电环之间拉弧;(2)集电环冷却风进风口滤网堵塞,抽风量减小,影响集电环表面冷却效果;(3)发电机密封油泄露,以及碳粉排出不畅,油气与碳粉混合物污染集电环室;(4)碳刷过短导致碳刷金属部分接触,产生拉弧现象(5)碳刷不匹配原因导致电流偏移,导致集电环打火(6)发电机转子绕组三相电流不平衡导致集电环打火。
(7)碳刷与集电环表面接触不良,集电环表面及碳刷组件过热(8)集电环本身质量不良,绝缘电阻不达标,运转过程中绝缘减弱造成局部放电。
(9)发电机轴承振动导致碳刷与集电环接触不良,导致集电环打火二、现场勘查及反馈及分析(1)打火滑道周围处碳刷未发现碳刷碎裂现象,在集电环室内也未发现碳刷碎裂现象(由于现场在报故障后第一时间登机,未复位,并进行检查,较好的保留了故障现场)初步排除第一项碎裂导致集电环打火可能(2)检查集电环冷却风进风口滤网处通透无异物,集电环尾部风扇无异常(3)发电机后端轴承废油脂导出正常,未发现进入集电环室(4)检查发电机碳刷长度,其最短碳刷5.3cm,且碳刷监控良好,排除由于碳刷过短,监控失效导致集电环打火现象。
(5)经检查使用碳刷为集电环厂家指定碳刷,排除不匹配性可能(6)经测量发电机转子绕组电阻为;KL:44.73mΩLM:44.73mΩMK:44.72 mΩ;排除转子绕组三相电流不平衡导致集电环打火;(7)初步怀疑为碳刷与集电环表面接触不良,导致集电环表面及碳刷组件过热进而导致集电环打火;①由于机组为运行较长时间,排除新更换碳刷接触面积小导致的集电环打火;②碳刷架碳刷压指弹簧力不足导致碳刷与集电环接触不良,由于现场的局限性不能精确确定其弹簧力,初步比较其弹簧力相差不大。
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30MW发电机集电环打火原因分析处理及
维护方法
摘要:本文针对能源动力分公司新建投产后的30MW发电机集电环、电刷产生火花的主要原因、问题的处理及预防措施进行了分析,并对发电机正常运行过程中电刷的维护及注意事项进行了阐述。
关键词:电刷火花集电环维护
引言
为了充分利用高炉富余煤气及炼铁、炼钢系统的富余中、低压蒸汽,能源动力分公司于2019年建成投产了一台30MW发电机组,该机组选用单缸双压凝汽式汽轮机并配用QFa型发电机,励磁方式采用机端自并励系统,发电机集电环正负极各用了20只电刷进行励磁电流的转换,发电机组电气各性能参数见表1。
发电机组投产后,集电环及电刷温度一直偏高,火花过大,经常进行处理,导致发电机组不能安全稳定运行。
表1 发电机电气参数
1现象描述
在发电机机组投运初期,发电机的集电环温度就达100℃,不得以一直用轴
流风机进行降温运行,并且在整个2020年期间,发
电机电刷温度偏高,每个电刷温度达90℃,集电环温度达100℃;且在运行
过程中电刷振动过大,电刷振幅达2mm,励磁正负极电刷都有大量火花。
如图1
运行中的电刷整个边缘有较强烈的火花即环火,同时有大火花飞出,火花等级达到
3级,因而我们不得不多次降负荷进行处理,电刷更换频次高,有时一天要更换
2次电刷,电刷损耗较大,而且经常在发电机运行过程中更换电刷,大大增加了
维护人员的工作量,更换过程中的带电作业使职工安全得不到保障。
.
图1 运行中电刷产生的火花
2原因分析
2.1 发电机所处的环境对电刷的影响分析
发电机在运行过程中,电刷与集电环之间需形成一层氧化膜才能减少摩擦系数,氧化膜的主要成分为大量的氧化金属,湿度空气中的水汽是构成换向器或滑
环氧化膜的重要成分。
空气湿度8~15g/m3是形成氧化膜的最佳区间,空气的绝对
湿度过低,会造成较高的摩擦系数,导致碳刷快速磨损;空气的绝对湿度过高,
会造成集电环绝缘降低,产生集电环腐蚀现象,将导致电刷磨损过大,产生较大
的火花。
由于受现场位置局限性,发电机厂房在选址时,南面距汽轮鼓风机冷却
水架只近20米的距离,在正常运行中,冷却水塔产生的大量水蒸汽受风向影响,不断从厂房内的窗户飘至发电机励磁机处,导致此处空气绝对湿度过大,长期湿
度在20g/m3左右,在雨天进行检测可达30g/m3,发电机集电环及电刷长期在此湿
度影响下,集电环表面形成了腐蚀麻点,导致集电环表面形不成氧化膜,电刷产生的火花较大,电刷磨损加剧。
2.2 电刷选型不恰当的分析
原发电机选择电刷时选择是D172的电化石墨碳刷,此电刷在运行一段时间后发现火花较大。
从拆除下来的电刷看(图2),电刷表面损伤较大,且磨损较快;从换下电刷磨损表面(图3)可看出,集电环表面氧化膜被破坏,导致集电环被磨损,电刷表面有轻微沟槽。
造成此现象的原因一般为超负荷或电刷选型不对造成的,我们发电机在平时运行过程中,一般负荷维持在22-27MW之间,没有超30MW运行,因而造成此现象的原因为电刷选型不对。
图2 换下的电刷图3 电刷磨损表面
3除理方法
3.1 发电机环境的影响的处理
针对30MW发电机组厂房南侧有24台水架风机,水蒸汽极易飘至发电机励磁机端而引起电刷火花。
我们可采取关闭厂房南侧窗户的方法,以阻隔水蒸汽进入厂房内部,以减少空气绝对湿度对集电环及电刷的影响。
3.2 集电环的处理
在发电机停机后,我们对发电机的集电环进行检查发现,集电环由长期受腐蚀及发热的影响,表面已形成部分麻点且有较大的划痕(图4),并且我们对集电环跳动进行测量,其跳动偏差值达80微米,因而运行中导致电刷振动较大,产生火花。
图4 磨损的集电环图5 车削完的集电环
2021年6月,我们利用发电机停机检修机会,对发电机抽出转子送至专业单位进行集电环表面进行车削。
车削过程中需保证表面粗糙度,如集电环表面过于光洁或粗糙度过高都将导致集电环与电刷滑动特性不安稳,使电刷温升过高或反常磨损,因而我们确保表面粗糙度Ra应为0.95µm;同时应确保车削完后的集电环跳动的总体指数偏差值应该小于30µm。
集电环表面车削完后,还需控制滑环的螺旋槽,对集电环螺旋槽边缘倒角,如存在锋利的边缘容易导致碳刷磨损太快,同样会在滑环表面留下灼伤痕迹。
集电环螺旋槽边倒角形式见图6。
集电环表面车削完后见图5。
图6 集电环螺旋槽边倒角
3.3电刷的重新选择
发电机电刷的选择与集电环材质、电刷的机械性能及电气性能有关。
电刷的机械性能主要是考虑的是摩擦系数和使用时的压力,摩擦系数越大,电刷硬度越高,对集电环表面损伤越大,易使运行中的电刷产生火花;电刷使用时的压力过高或过低,都会使电刷电流的不同,对集电环及电刷会造成不同程度的损伤。
电刷的电气性能主要考虑电刷的电流密度、线速度、电阻率、电压等因数。
此发电机正负极各采用20只电刷进行电流的汇聚,因而在额定功率时,每只电刷平均承受电流I=Ia÷n=814÷20=47(A)
(其中:Ia=励磁额定电流,n=电刷数量)
电刷采用截面为25mm×32mm的金属石墨电刷,截面积为S=8cm2,
此发电机额定功率下运行时平均单只电刷的额定电流密度为:
I÷S=47÷8=5.875(A/cm2)
发电机集电环的线速度:V=2×π×r×f=2×3.14×0.225×50=70.65(m/s)
(其中:r=滑环半径,f=频率)
我们发电机原来选用的电刷为D172的型号,各性能参数见表3,从表中可看出此电刷硬度偏高,最大圆周速度过小,不适用此发电机上。
因而我们选择
LFC554这型号的电刷,从表2中对比两种电刷参数可看出,LFC554明显优于
D172电刷。
LFC软石墨碳刷主要配料由高纯天然石墨、人造石墨和添加剂、特殊粘合剂混合,经高温烧结而成,具有较低的肖氏硬度,比较低的摩擦系数,其卓越的吸收振动能力使得这种材料可以正常工作于一般其它材料无法适应的应用场所,且滑环高速运动时摩擦、振动、气流、圆跳动和热膨胀产生的机械应力也因此被放大,因而完全可用于30MW发电机组。
表2 电刷参数
4电刷安装、更换及后期维护注意事项
4.1在每次检修后,应对电刷刷握进行调整,使刷握下边缘与滑环工作面的
间距应保持在2-3mm,并重新配置刷框位置,使各组电刷对称,位于滑环的电气
中性上,距离偏差值不大于±1mm。
在正常运行过程中,定期检查电刷、刷辫、
刷握等各部分的接触、连接情况,发现有螺丝松动的现象要及时紧固。
当发电机
检修工作完成后或发电机过负荷、振荡等故障发生之后,更要进行认真检查,及
时消除隐患。
4.2在发电机检修,更换大批次电刷后,应在轻负荷下持续运行,逐渐增加
转子电流,使其建立氧化膜。
对于每次更换新电刷时需对电刷进行预磨,预磨是
为了使新碳刷的接触面和滑环的圆弧度吻合,并形成合适的表面粗糙度,借此确
保高质量的机械和电气接触性能。
应而需找直径约0.45m的砂轮石,借助砂轮石
的弧度进行研磨,使其电刷与集电环的接触面不小于75%。
4.3由于电刷压簧与电刷没有绝缘,电流流经压簧使其发热变软,失去弹性。
因而在选用电刷时,选用带有绝缘的电刷。
在平时点检时,要定期检查电刷压力,其差别不能超过10%,如果发现压力偏差过大或压簧有变色及发黄的痕迹,要及
时进行更换。
4.4 尤其需重点注意的是在电刷选用时,使用规定牌号批次的电刷,决不能
混用不同型号规格电刷;在平时运行过程中如果发现电刷块边缘存在剥落现象,
就必须更换。
正常运行中,电刷磨损至总长的1/3或电刷在刷握内有摇摆的情形,应及时更换,消除碳刷太短、电阻值变大、卡阻、阶梯形四面体等现象。
在
同一时间内更换电刷块数不超过3块。
4.5每2周用无水分、油和杂质的干净压缩空气对滑环、刷架、进行吹扫,压缩空气的压力要小于0.3MPa,保持滑环及电刷的清洁。
4.6发现电刷打火后,不要急于处理火花较大的电刷,尤其是发电机满负荷运行时,应先用直流钳表测量每个电刷上的电流,优先处理电流明显偏小、火花不大、温度偏低的电刷,检查该电刷是否有卡涩、跳动现象。
待该电刷电流及温度正常工作后,再处理其他电刷。
避免在处理火花大,电流大的电刷时,电刷电流分配严重不平衡,从而引发恶性循环,发生环火事故。
4.7积极采用新技术、新工艺。
现各大电刷厂家都研发了研磨电刷,如果集电环出现并不明显的沟槽、坑点等现象可以尝试研磨电刷,可以以最小的成本修复滑环和换向器表面,有利于碳刷快速的磨合和氧化膜的生成,使电刷更好的发挥其性能。
5结语
发电机集电环及电刷火花是一个相当复杂的问题,也是在运行过程中不可避免的,火花的原因有机械的、化学的、电磁方面的,当然也有人员维护方面的因素等等,它牵扯到许多现场的实际工作经验,以及一些理论分析,一旦发生冒火要准确的判断出引起冒火的主要原因,对症下药,力求将损失降到最小。
因而我们应建立完善的运行巡检制度和检修维护制度,加强监督检查管理,彻底避免由于初期小火花而引发的集电环环烧损或导致发生转子短路等扩大事故的发生。
参考文献
[1]宋正芳.电机电刷的应用与维护.黑龙江科学技术出版社,1982
[2]电机工程手册第2卷-电工材料.北京机械工业出版,1984
[3] 2019 美尔森碳刷技术指南
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