门式斗轮机煤流量自动控制系统

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斗轮机智能控制技术

斗轮机智能控制技术
多样化
不同行业对斗轮机的需求不同,未 来的斗轮机将会更加多样化,以满 足不同行业的需求。
02
斗轮机智能控制技 术
智能控制技术简介
1 2
定义
智能控制技术是一种将人工智能、自动化、计算 机等技术结合,实现设备或系统自主决策、自我 优化、智能控制的技术。
发展历程
智能控制技术自20世纪80年代发展至今,经历 了经典控制、现代控制到智能控制三个阶段。
特点
斗轮机具有高效、连续、大容量等特点,适用于大规模散装 货物的装卸和运输。它能够实现自动化控制,可以根据需要 调整物料流量,并具有灵活的输送方向和输送距离。
斗轮机的应用场景
港口装卸
煤炭运输
斗轮机在港口装卸货物时发挥着重要作用 ,它可以快速地将货物从船上卸下,并运 输到指定的堆放地点。
煤炭是一种常见的散装物料,斗轮机被广 泛应用于煤炭的运输和装卸,特别是在火 力发电厂和煤矿附近。
02

初期投资大
引入智能控制技术需要投入大量的资金用于设备改造和系统建设。
03
兼容性问题
斗轮机智能控制技术需要与现有的装卸系统和设备进行兼容性测试和验
证。
未来发展方向
增强学习算法
利用增强学习算法优化斗轮机的运动轨迹和操作策略,提高作业效 率。
深度传感器应用
利用深度传感器进行精准定位和姿态调整,提高作业精度和稳定性 。
冶金行业
化工行业
在冶金行业中,斗轮机用于装卸和运输各 种金属矿石、煤炭和辅助材料。
化工行业需要使用大量的固体原料,斗轮 机可以帮助化工企业高效地装卸和运输这 些原料。
斗轮机的发展趋势
高效化
随着物流行业的快速发展,对斗 轮机的效率和性能要求越来越高 。未来的斗轮机将会更加高效、

煤港斗轮取料机电气控制系统设计分解

煤港斗轮取料机电气控制系统设计分解

本科毕业设计(论文)煤港斗轮取料机电气控制系统设计武立纳燕山大学2012年 6 月本科毕业设计(论文)煤港斗轮取料机电气控制系统设计学院(系):里仁学院(电气工程系)专业:工自1班学生姓名:武立纳学号: 0812********指导教师:王振臣答辩日期:2012年6月燕山大学毕业设计(论文)任务书摘要摘要悬臂式斗轮取料机是一种重要的机械,其作为连续、高效地挖掘散状物料的大型工业装备,主要用于港口、火力发电厂、冶金和焦化等行业,装运各种矿石、煤、砂石、焦碳、化工原料等。

随着现代化工业技术的发展,港口对设备的高效率、低能耗等方面的需求耗越来越明显。

本论文对斗轮取料机生产过程工艺和其控制概况与原理进行了详细的分析,阐明了斗轮堆取料机各机构驱动原理与控制方式,给出了斗轮取料机工艺过程控制系统的设计原则和设计方案,其中悬臂回转和行走电机采用交流变频驱动,斗轮机构由液压马达驱动,悬臂俯仰设计成液压驱动控制。

在整个系统中设有监控系统,实现对各个系统的集中监视。

在硬件方面,以PLC、变频器、触摸屏为核心,以现场总线、传感器等为辅助,对斗轮机实现实时控制和管理;在软件方面,针对斗轮取料机的取料工艺等作业特点设计了自动控制和手动控制两种工作方式。

关键词取料机;PLC;变频器;自动控制燕山大学本科毕业生设计(论文)AbstractCantilever bucket wheel reclaimer is a kind of important machinery, as a continuous, efficient mining of bulk material, large industrial equipment, mainly used in ports, power plant, metallurgy and coking industry, shipping all kinds of ores, coal, sand, coke, chemical raw materials. With the modernization of the development of industrial technology, the port on the equipment of high efficiency, low energy consumption and other aspects the demand is more and more obvious.In the thesis, I on bucket wheel reclaimer production process and its control situation andprinciple in detail , explained the mechanism of bucket wheel stacker / reclaimer drive principle and control mode, gives the bucket wheel reclaimer process control system principle of design and design scheme.In the aspect of hardware, PLC, inverter, touch screen as the core, based on the field bus, sensor as auxiliary, the bucket to achieve real-time control and management; on the software side, the bucket wheel reclaimer reclaiming technology operation design of the automatic control and manual control of two working modes.Keywords Reclaimer; PLC; inverter; automatic control目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.1.1 港口装卸机械的国内外发展现状 (1)1.1.2 斗轮取料机的发展概述 (2)1.1.3课题研究背景及意义 (2)1.2 本课题研究的主要内容 (4)第2章悬臂式斗轮取料机 (4)2.1 斗轮取料机概述 (4)2.2 斗轮取料机生产工艺 (4)2.3斗轮取料机的工作原理 (4)2.4 电气控制系统概述 (5)2.5 本章小结 (6)第3章斗轮取料机机械结构设计 (7)3.1 设备基本参数设计 (7)3.2 斗轮取料机传动机构设计 (8)3.2.1 回转电机传动机构设计 (8)3.2.2行走电机传动机构设计 (9)3.2.3 俯仰传动机构设计 (10)3.2.4 皮带传动机构设计 (10)3.2.5 斗轮传动机构设计 (10)3.3 本章小结 (10)第4章斗轮取料机硬件电路设计 (12)4.1 斗轮取料机配电系统设计 (12)4.2 斗轮取料机传动控制系统设计 (15)4.2.1走行机构 (15)4.2.2回转机构 (16)4.2.3俯仰机构 (17)4.2.4皮带机构 (18)4.2.5斗轮机构 (18)4.3斗轮取料机PLC及网络系统设计 (19)4.3.1 PLC控制系统设计 (19)4.3.2斗轮取料机网络系统设计 (20)4.4斗轮取料机检测系统设计 (22)4.4.1位置检测设计 (22)4.4.2保护开关设计 (22)4.5本章小结 (23)第5章斗轮取料机调试程序设计 (24)5.1 程序编制软件 (24)5.2 功能编程 (24)5.3 各机构控制程序设计 (25)5.4 本章小结 (32)第6章斗轮取料机监控系统设计 (33)6.1 监控系统功能说明 (33)6.2监控系统画面设计 (33)6.3 本章小结 (34)结论 (35)参考文献 (36)致谢 (38)附录1 (39)附录2 (45)附录3 (51)附录4 (55)附录5 (81)第1章绪论第1章绪论1.1 课题背景1.1.1 港口机械的国内外发展现状国际上有代表性的斗轮堆取料机制造厂商主要在欧洲、日本等国家和地区,主要有德国的KRUPP公司,日本的三菱公司,奥地利的奥钢联公司等。

斗轮机全自动控制系统介绍

斗轮机全自动控制系统介绍

五、 自控系统的操作
•允许定位标志灯亮后 , 点击启动定位 ,这时定位流程开始 ,直到定位完成标 志灯亮 ,定位流程完成。 •定位过程中 ,如果是取料模式 ,一旦地面皮带运行 ,悬臂皮带和斗轮就会自 动开启运行。
•某些情况下(如取下层煤 ,不想取太低)可以手动点击“强制定位完成 ”按钮, 即在悬臂没有完全下放到位的情况下 ,提早确定定位完成 ,斗轮机就会在当前俯 仰角度下开始下层煤的取料作业。 •点击“强制定位完成 ”按钮的作用:在堆取料过程中停止作业后 ,再次在原 地作业时 ,可以跳过定位程序 ,此时可以强制定位完成。
一、当前斗轮机常见控制方式
• 半自动运行模式 ,取料方式下: • 开始作业前 ,首先需要司机将斗轮定位到取料初始位置。 • 这个过程对司机的操作技能要求非常高 ,尤其是夜间作业 ,司机只能看监
控视频来控制斗轮位置 ,斗轮纵向的切入深度要恰到好处 ,就更加困难。
二、斗轮机全自动控制改造必要性
• 总结上述目前斗轮机的常见操作模式 ,整理出一下几个方面的因素,提出 对斗轮机全自动控制改造的必要性。
四、斗轮机自控系统结构配置
• 悬臂皮带头部右侧安装了一只大功率雷达料位计,用来测定堆料料堆高度。 • 悬臂皮带靠近斗轮侧安装了一只激光扫描型煤流量检查装置 ,用来实时扫
描悬臂皮带上的瞬时煤流量。 • 悬臂头部左右侧安装了两只激光扫描器,用来扫描煤堆的形状 , 自动盘煤
的时候 ,这两只激光扫描器会将扫描探头伸出。 • 大车下部的前方和后方各安装了2只超声波测距仪,用作大车行走障碍物
• 取料回转速度控制 ,基本上还是基于回转角度 ,按照COS角度关系来计算 回转速度 ,靠近内角速度慢 ,靠近外角速度快。
• 增加一个斗轮过载保护停回转 ,这种控制方式下 ,如果煤堆是比较完整的, 控制效果还行 ,如果是煤堆不是很规则 ,尤其是取上层煤时 ,会经常导致 回转停止 ,从而影响取料效率。

斗轮机远程控制系统在燃煤发电厂的应用

斗轮机远程控制系统在燃煤发电厂的应用

斗轮机远程控制系统在燃煤发电厂的应用摘要:伴随着社会和经济的飞速发展,科技正经历着一场巨大的变化,各种新型科技不断涌现,并在各个领域得到了广泛的运用。

电气自动化控制装置将设备的自动控制功能发挥到了极致,极大地提高了装备的智能程度,提高了产品的制造效率,方便了我们的日常工作,提高了我们的生活品质,对工业发展和社会经济的迅速发展作出了巨大的贡献。

设备的远程控制系统不仅可以提高作业质量,而且可以保障作业人员的人身安全。

关键词:远程控制;远程监测;无线通信;视频监测随着劳动条件的改善和个人的身体状况的改善,大多数工人不再愿意去做那些具有高风险工作。

而条形和圆形封闭料仓的灰尘比较多,在这样的作业条件下,很容易引发气管炎,严重的还会引发尘肺。

而且在一些工地上还发生了因驾驶员的操作失误而引起的斗轮机侧翻,从而引发了严重的人身安全危险的事故。

为此,实现对斗轮堆取料机的远程控制,从而提高作业效率。

在当前劳动力市场上,劳动力费用逐年上升的情况下,通过远程控制一人操作多台机器,可以有效地减少劳动力费用。

一、远程控制系统的基本构成远程控制是为了使操作者不必到煤炭现场进行工作,就可以在程序控制器中进行对堆取材料的控制和提取。

主要内容有:控制系统,远程通讯系统,安防检测系统,远程视频监视系统。

在常规的斗轮堆取料机的控制系统中,所有的重要的电子装置都被集中在了堆取料机的机电室内,所有的操作都被集中在了斗轮堆取料机司机室操作台上,然后,在上面 PLC接收到了来自于操作人员的操作命令,之后通过 PLC的逻辑识别,最后,再将其输出给继电器、接触器、变频器等,从而达到了在上面的集中控制。

而远程控制系统是将接收操作命令的接受输入端移动到了堆取料机驾驶员室之外,而不限于堆取料机主机体,而是将其放置到了工作条件更好的程序控制室中,这样就能让操作员不在受到堆取料机驾驶员室的限制,从而摆脱了封闭的煤场的恶劣环境。

远程控制则是在程控室设置远程控制主机,配备工业上位机,也可加设远程操作手柄式操作台。

煤矿水泵自动控制系统

煤矿水泵自动控制系统

煤矿水泵自动控制系统解决方案一、概述煤矿水泵自动控制系统是根据煤矿矿井的实际情况,在原来的设施基础上进行自动化改造,以使设备在无人干涉的情况下自动运行和自我诊断的一套系统。

通过工业计算机的决策控制,对设备的运行状态、运行过程进行自动检测、自动控制,使设备达到最佳工作状态,从而达到有效地节约能源、降低劳动强度、降低运行成本和延长设备使用寿命等目的。

系统综合了工业控制技术和现代软件技术,保证了系统的稳定性和可靠性,并可与全煤矿自动化系统进行联网,作为全煤矿自动化系统的一个子系统。

二、系统功能和特点1、无需人为干预,由工业计算机控制,根据水位自动启、停水泵,自动实现水泵的轮换工作,做出合理调度;2、系统具有过载、欠压、泄漏、超温、轴温等保护功能,当出现以上状况或电机出现故障,系统自动停止该水泵的工作,同时启用备用水泵;3、现场控制中心将采集的数据和调度策略传至地面指挥中心,使地面指挥中心同步显示水泵运行工况,地面指挥中心可以发出指令给现场控制中心,实现远端指挥;4、通过摄像机将水泵工况画面传输到现场控制中心和地面指挥中心,使现场控制中心和地面指挥中心能够直观的看到水泵现场的具体情况;5、本系统保留了设备原先手动控制方式,手动控制具有优先控制权,保证了即使系统出现故障,也可以在手动控制下实现水泵的正常工作;6、系统的实时性好,对各设备的运行工况能够实时监测、实时控制;7、可以随时查询、打印实时趋势及任意时间段的历史趋势;8、人机界面显示的内容丰富、形象、直观,操作简单、易懂;9、软件中嵌入了大量的控制策略,可以根据实际情况做出不同的决策,大大提高了系统的自动化程度和智能程度;10、根据不同时期的具体情况,可以对软件的运行参数进行调整,以适应复杂的情况,提高了系统的适应性;11、系统能够进行远距离监控,并可无限扩展;12、软件对操作权限进行了划分,不同的值班人员具有不同的操作权限,并能够对值班人员进行考勤。

斗轮机实现精准定位和恒流量取煤的应用分析

斗轮机实现精准定位和恒流量取煤的应用分析

斗轮机实现精准定位和恒流量取煤的应用分析摘要:本文介绍了斗轮机通过编码器实现空间位置的实时精确定位,根据电流互感器和信号转化器实时采集点斗轮电流,来推算出斗轮机瞬时取煤流量,并采用闭环PID控制和激光扫描装置一起共同参与斗轮机回转频率的控制,最终实现#1斗轮机恒流量取煤。

关键词:斗轮电流;精准定位;取煤流量;PID算法;回转频率1研究意义斗轮堆取料机的大范围普及是现代工业深入发展的产物,其应用的领域极广,如火电厂、矿山、港口等。

尤其是在现代化的散料装卸作业中,斗轮堆取料机是生产过程中形成有节奏的流水作业运输线所不可缺少的组成部分。

以前,斗轮机定位不准确,取煤流量也由司机凭着工作经验目测来判断,取出的流量精度与实际出力存在着偏差,影响运行配煤的准确性和安全性。

如果能够实时地将当前的瞬时上煤流量和斗轮电流建立联系,从而去控制斗轮机悬臂回转速度,将大大提高系统的上煤流量的均匀性和稳定性。

2斗轮机精准定位运用高精度绝对值多圈总线编码器、智能悬臂角度检测等装置实现斗轮机空间位置的实时精确定位,斗轮机控制系统接收斗轮机的定位及控制状态信息,位置信息和机械状态信息动态监控,判断斗轮机的安全状态,进行全自动作业(堆料/取料/分流)控制和煤场实时盘煤。

斗轮机大车位置、悬臂俯仰、悬臂回转编码器定位采用高精度绝对值总线编码器,通过ProfibusDP总线进PLC控制器,大车配置编码器拖轮(拖轮有足够的重量压在轨道上,防止打滑),编码器通过联轴器安装在拖轮的转轴靠外侧;回转编码器安装在回转驱动齿轮减速装置处,齿轮刚性连接不存在打滑的可能性;俯仰编码器安装在悬臂尾部,通过联轴器与随俯仰转动轴同心转动臂连接,编码器的分辨率为16位(65535计数/圈)。

大车位置:确定斗轮机在轨道上的绝对位置,以大车后退至后限位为起点0米位置,大车前进到头部限位为最大行走距离,约320米。

大车定位精度在50mm之内。

悬臂俯仰角度:检测悬臂的俯仰角度,悬臂放置在水平位置时为俯仰0o,悬臂下俯为负角度,悬臂上仰为正角度,检测范围在-10o~+10o之间,定位精度在0. 1o之内。

煤矿供排水自动化控制讲解

煤矿供排水自动化控制讲解

1.概述1.1重要性矿用自动排水装置是根据煤矿井下的实际情况,在原来的设施基础上进行自动化改造,以使设备在无人职守的情况下自动运行和自我诊断的一套系统。

通过工业计算机的决策控制,对设备的运行状态、运行过程进行自动检测、自动控制,使设备达到最佳工作状态,从而达到有效地节约能源、降低劳动强度、降低运行成本和延长设备使用寿命等目的。

基于以上原因实现矿井排水自动化控制和地面远程监控:第一:可依据水仓水位起停水泵,提高水泵有效利用率,大大降低生产成本。

第二:可减少看护人员,相应减少工资投入,并可充实设备维护检修队伍,提高维护质量,减少事故发生,变事故发生后的被动检修为主动的定期检修,提高设备的使用率。

第三:可以保证安全生产,改善工作环境,提高劳动生产率。

第四:可有效的保护水泵电机等设备。

延长使用寿命,减少事故停机时间,提高排水能力。

第五:通过调整开停时间避开电力负荷高峰期,有效地削峰填谷,节约电费开支。

1.2现场情况西四深井泵房距东岭泵房700米,因为西四深井泵房没有储水仓,所以由西四深井泵通过4寸水管泵至东岭旧水仓,再由东岭旧水仓潜水泵通过6寸水管泵至刘巴足水泵房水仓,现西四深井泵房至东岭旧水仓缺少4寸水管700米、刘巴足水仓缺6寸水管5400米。

现增加深井泵1台,潜水泵2台,4寸水管700米,6寸水管5400米。

2.设计依据与选型原则2.1设计依据GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”GB50017-2003 钢结构设计规范GB50040-1996 动力机器基础设计规范GB50054-1995 低压配电设计规范GB50055-1993 通用用电设备配电设计规范GB50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范GB50215-2005 煤炭工业矿井设计规范GB50451-2008 煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范GBJ42-1981 工业企业通信设计规范GB/T13729-2002 远程终端设备GB/T13926.2~4-1992 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求MT209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT/T772-1998 煤矿安全监控系统主要性能测试方法MT/T1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求煤矿安全规程(2010年版)2.2选型原则符合《煤矿安全规程》第四百四十四条“井下电器设备选用规定”。

门式斗轮机煤流量自动控制系统

门式斗轮机煤流量自动控制系统

摘要:通过对煤场长期堆煤形成的煤堆外形以及门式斗轮机的取煤过程进行研究,根据自动控制原理中的记忆预测控制算法和模糊控制原理推出新型的煤流量自动控制方法和控制系统。

该自动控制系统极大地减少了运行中上煤不稳的情况,减轻了工作人员的工作强度,延长了斗轮机等设备的使用寿命,提高上煤效率,降低了能耗。

关键词:煤流量记忆预测模糊控制斗轮机0引言门式斗轮机的取煤方式都采用司机手动操作斗轮小车,来固定平移速度进行取煤,主要依靠斗轮司机经验进行操作,由于斗轮司机工作经验的差别,在运行过程中经常出现上煤不稳定情况,其取煤方式存在以下问题:①由于在煤场形成的煤堆都呈锥形,如图1,两侧取的煤量比中间取的煤量要小,斗轮小车走完一个行程,上煤流量将会时大时小,造成流量不均,如果中间取到的煤量不超过额定流量,则两侧的煤量就大大小于额定流量,整个行程中取煤效率不高;反之就容易引起超载。

图1煤场煤堆示意图②司机无法准确判断活动轨道梁传输皮带上的煤流量,一般都通过煤仓前端的电子皮带秤测出流量后给司机进行提醒,此时已延时几分钟时间,司机无法预知当前取煤流量;当发现明显超载时,只能操控斗轮小车的启停来调整取煤流量。

③斗轮小车的频繁启停也会影响其相关部件的使用寿命。

基于上述问题,本文设计一种可实现对门式斗轮机煤流量自动控制系统,采用记忆预测控制和模糊控制算法来自动控制出煤流量的稳定,减轻运行人员的工作强度,延长斗轮机等设备的使用寿命,提高上煤效率,降低能耗等。

1门式斗轮机煤流量的自动控制方案门式斗轮机取煤一般分四层,在某一煤层取煤时,斗轮小车走完一个行程取的煤形状俯视图如图2,每个行程能取到的煤是两个平行线所包含的部分(图2阴影部分),取煤流量即单位时间内的上煤重量为:f=ρ·h ·v ·L (t/h )其中ρ为煤密度;h 为一个行程中某一位置处取煤层高;v 为斗轮小车的平移速度(可由变频器输出频率控制);L 为每次大车步进长度。

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门式斗轮机煤流量自动控制系统
作者:曹峰
来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2013年第09期
摘要:通过对煤场长期堆煤形成的煤堆外形以及门式斗轮机的
取煤过程进行研究,根据自动控制原理中的记忆预测控制算法和模糊控制原理推出新型的煤流量自动控制方法和控制系统。

该自动控制系统极大地减少了运行中上煤不稳的情况,减轻了工作人员的工作强度,延长了斗轮机等设备的使用寿命,提高上煤效率,降低了能耗。

关键词:煤流量记忆预测模糊控制斗轮机
0 引言
门式斗轮机的取煤方式都采用司机手动操作斗轮小车,来固定平移速度进行取煤,主要依靠斗轮司机经验进行操作,由于斗轮司机工作经验的差别,在运行过程中经常出现上煤不稳定情况,其取煤方式存在以下问题:
①由于在煤场形成的煤堆都呈锥形,如图1,两侧取的煤量比中间取的煤量要小,斗轮小车走完一个行程,上煤流量将会时大时小,造成流量不均,如果中间取到的煤量不超过额定流量,则两侧的煤量就大大小于额定流量,整个行程中取煤效率不高;反之就容易引起超载。

②司机无法准确判断活动轨道梁传输皮带上的煤流量,一般都通过煤仓前端的电子皮带秤测出流量后给司机进行提醒,此时已延时几分钟时间,司机无法预知当前取煤流量;当发现明显超载时,只能操控斗轮小车的启停来调整取煤流量。

③斗轮小车的频繁启停也会影响其相关部件的使用寿命。

基于上述问题,本文设计一种可实现对门式斗轮机煤流量自动控制系统,采用记忆预测控制和模糊控制算法来自动控制出煤流量的稳定,减轻运行人员的工作强度,延长斗轮机等设备的使用寿命,提高上煤效率,降低能耗等。

1 门式斗轮机煤流量的自动控制方案
门式斗轮机取煤一般分四层,在某一煤层取煤时,斗轮小车走完一个行程取的煤形状俯视图如图2,每个行程能取到的煤是两个平行线所包含的部分(图2阴影部分),取煤流量即单位时间内的上煤重量为:
其中ρ为煤密度;h为一个行程中某一位置处取煤层高;v为斗轮小车的平移速度(可由变频器输出频率控制);L为每次大车步进长度。

一个行程中L保持不变,由于煤堆成锥形,某一层取煤形状近似梯形,h随着斗轮小车取煤时位置的变化而发生变化,在两侧时,h较小,中部较大,因此取煤流量在两侧较小,中部较大,造成取煤流量不均,但如果控制每次大车的步进长度L保持不变,则相邻行程之间斗轮小车的每个相同取煤位置处的煤流量具有一定的相似性,同时斗轮电流反映斗轮的取煤负载,取煤流量若超载,斗轮电流也一定超过电机的额定电流。

煤堆呈锥形,斗轮在同一层取煤形状近似梯形,不同行程内如果大车前进步长L相同,则取煤的区域形状类似;由于斗轮小车的取煤点与装置离开一段距离,并且在不断变化,因此检测到的煤流量相对于取煤点之间存在一变化的延时时间t,由于活动轨道梁上的传输皮带速度恒定,设为V,若取煤点位置(可通过编码器获得)与装置间的距离设为P,则延时时间为
t=P/V,即某一固定取煤点的检测流量延时时间是固定的。

①当斗轮小车以匀速v0完成第一取煤行程,记录斗轮小车在该行程内每个取煤点位置与装置之间的距离P、当前时刻t1,并记录流量检测装置检测到的每个时刻点的流量f(t),从而得到并记录第一行程内每个取煤点位置的煤流量:
②在第二取煤行程中,根据斗轮小车所处的取煤点位置,将前一行程中记录的在该位置处的煤流量f(P)作为当前的预测煤流量反馈到控制器输入端实现闭环模糊控制,如图3,模糊控制器利用预测煤流量,结合一定的模糊规则去控制斗轮机平移速度v,确保该取煤位置处上煤流量稳定在额定流量附近,并通过斗轮电流预测超载,提高上煤系统的效率和安全性。

同时检测并记录该行程内斗轮小车在不同取煤点位置的煤流量和平移速度,以供下一取煤行程进行记忆预测。

斗轮电流的作用:实时判断斗轮小车在取煤过程中是否有煤堆塌方现象的发生。

虽然斗轮电流在取煤过程中时时刻刻都在发生变化,但是其变化均在额定范围之内。

如果突然发生煤堆塌方,斗轮电流会突然猛增,所以可以将斗轮电流作为判断是否塌方或超载的依据,结合模糊控制算法控制斗轮小车的平移速度,确保斗轮电机安全。

在之后的取煤行程中,依据斗轮小车的取煤点位置,根据该取煤点位置上一行程的煤流量与斗轮小车平移速度,使用记忆预测控制算法,实现斗轮小车的变速取煤。

即在煤量小的位置控制斗轮小车平移速度快一点,在煤量大的位置控制斗轮小车平移速度慢一点,从而确保上煤效率与设备的安全运行。

2 门式斗轮机煤流量自动控制系统的实施
门式斗轮机斗轮小车行走控制电路改造前如图4所示,小车行走为双电机同时驱动,通过接触器K001、K002来控制斗轮小车左右行走。

保护主要通过热继电器F05来实现。

控制电路改造后如图5所示,小车行走为双电机同时驱动。

回路中增加变频器,通过变频器来控制斗轮机左右行走,保护主要由变频器不进行保护。

根据变频器使用要求驱动双电机
时,热继电器F05配合使用。

变频器采用安川V1000,主要是通过PLC输出正转运行,反转运行指令,启动对应的中间继电器,再由中间继电器常开点来控制变频器,PLC直接发送4~20mA给变频器,变频器反馈调速信号形成闭环控制。

在斗轮机配电间PLC柜添置AB PLC模拟量电流输出模块1个,用于实现对变频器的变频调速。

AB PLC数字量输出模块1个,用于实现变频器正反转控制。

司机室安装带图像采集卡的平板PC、数据交换器以及安装在平板PC中的图像分析软件。

取煤过程中可切换到手动取煤工作状态(不使用煤流量自动控制系统),互相切换时不影响设备正常运行。

斗轮机处装有TXL-102型视频流量检测装置,主要是采集视频信号送往司机室图像采集卡。

整个流程如图6所示。

3 煤流量自动控制系统的总结
门式斗轮机煤流量自动控制系统通过现场试验,可得出以下结论:
①提高了输煤系统运行的稳定性,为机组的安全运行打下基础。

②提高了上煤效率,降低了能耗;有效防止超载,提高系统的安全性。

③减少了司机的劳动强度和人为事故率。

④减少斗轮小车的启停次数和运行时间,延长斗轮机等设备的使用寿命。

参考文献:
[1]邹世中.斗轮机自动菱形堆/取料工作原理简介.
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[3]倪君,张祥飞.堆取料机自动控制规范化探讨.
[4]沈文忠,高幼年,陈刚.基于图像分析的传输流量检测.
[5]沈文忠,高幼年,陈刚.电厂燃料传输流量检测装置的研究.
[6]高幼年,沈文忠,张勇.基于视频传输流量检测的斗轮机上煤系统控制方法的研究.
[7]陈智勇.基于计算机视觉技术的斗轮机自动控制系统的研究.
[8]林凯.斗轮堆取料机全自动功能的PLC设计.
[9]张伟林,郭艳萍.三菱PLC、变频器与触摸屏综合应用实训.
[10]王建,徐洪亮,梁先霞.变频器实用技术.
[11]翼建平.PLC原理与应用.
作者简介:
曹峰(1982-),男,安徽合肥人,助理工程师,毕业于合肥工业大学电气工程及其自动化专业,现就职于安徽淮南平圩发电有限责任公司,从事输煤系统相关专业的工作。

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