锅炉电动门盘柜电源及热机保护改造简易版

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锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案一、引言锅炉是工业生产中常用的热能设备,其自动化改造可以提高生产效率、降低能耗、改善工作环境等方面带来诸多好处。

本文旨在提出一种针对现有锅炉的自动化改造方案,以实现锅炉的智能化运行和监控。

二、背景分析目前,我公司采用的锅炉系统存在以下问题:1. 运行效率低下:锅炉的运行需要人工操作,存在操作不规范、能耗浪费等问题;2. 安全隐患:锅炉的手动操作容易导致操作失误,存在安全隐患;3. 数据监控不及时:无法实时监测锅炉的运行状态和数据,难以及时发现问题。

三、改造目标基于以上问题,本次锅炉自动化改造的目标如下:1. 提高运行效率:通过自动化控制,实现锅炉的智能化运行,减少能耗浪费;2. 提升安全性:引入自动化控制系统,降低人为操作失误的风险,确保锅炉的安全运行;3. 实时监控:建立远程监控系统,实时获取锅炉的运行状态和数据,及时发现并解决问题。

四、改造方案本次锅炉自动化改造方案主要包括以下几个方面:1. 控制系统升级:引入先进的PLC(可编程逻辑控制器)控制系统,实现锅炉的自动化控制。

通过传感器实时采集锅炉的温度、压力、流量等参数,PLC根据预设的控制策略自动调节燃烧器、给水泵等设备的运行状态,以实现锅炉的稳定运行和能耗的最优化。

2. 安全保护系统:在控制系统中添加安全保护功能,监测锅炉的各项参数,如温度、压力等,当参数超过安全范围时,自动报警并采取相应的保护措施,如自动切断燃气供应、关闭给水泵等,确保锅炉的安全运行。

3. 远程监控系统:建立远程监控系统,通过网络连接锅炉和监控中心,实时获取锅炉的运行状态和数据。

监控中心可以远程监测锅炉的运行情况,及时发现异常情况并做出相应的处理。

同时,监控中心可以记录并分析历史数据,为运维人员提供参考和决策依据。

4. 数据分析与优化:通过对锅炉运行数据的分析,优化锅炉的运行参数和策略,进一步提高锅炉的能效和运行效率。

运维人员可以根据数据分析结果,对锅炉进行调整和优化,以达到最佳的运行状态。

锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案引言概述:锅炉自动化改造是一项重要的技术升级工程,旨在提高锅炉的运行效率、降低能源消耗,并且减少人工操作的风险。

本文将从六个大点出发,详细阐述锅炉自动化改造的方案。

正文内容:1. 系统集成与监控1.1 引入PLC控制系统:通过引入可编程逻辑控制器(PLC)控制系统,实现对锅炉各个部分的自动化控制,提高系统的稳定性和可靠性。

1.2 设计监控系统:建立一个监控系统,实时监测锅炉运行状态、参数和故障信息,以便及时处理和维护。

2. 燃烧系统改造2.1 优化燃烧控制:通过改进燃烧控制算法和引入燃烧器调节阀,实现燃烧过程的精确控制,提高燃烧效率,降低污染物排放。

2.2 安装燃烧器自动调节装置:引入燃烧器自动调节装置,根据锅炉负荷的变化自动调整燃烧器的工作状态,提高燃烧效率和燃烧稳定性。

3. 水处理系统改造3.1 引入自动化水处理设备:安装自动化水处理设备,实现对水质的自动监测和调节,保证锅炉水质的稳定性和安全性。

3.2 优化水处理工艺:根据水质特点,优化水处理工艺,减少水垢和腐蚀对锅炉的影响,延长锅炉的使用寿命。

4. 温度与压力控制4.1 引入温度和压力传感器:安装温度和压力传感器,实时监测锅炉的温度和压力变化,避免温度和压力过高或过低对设备造成损坏。

4.2 设计温度和压力控制算法:根据监测到的温度和压力数据,设计控制算法,实现对锅炉温度和压力的自动调节和控制。

5. 安全保护系统5.1 安装火焰监控装置:引入火焰监控装置,实时监测锅炉的燃烧状态,一旦发现异常情况,及时进行报警和处理。

5.2 设计安全保护控制系统:设计安全保护控制系统,包括过热保护、低水位保护、高水位保护等功能,确保锅炉在异常情况下能够自动停机或报警。

6. 数据分析与优化6.1 数据采集与存储:建立数据采集系统,实时采集锅炉运行数据,并将其存储在数据库中,为后续的数据分析提供基础。

6.2 数据分析与优化:通过对锅炉运行数据的分析,发现问题和改进的空间,并进行优化措施的制定,提高锅炉的运行效率和能源利用率。

锅炉节能改造方案

锅炉节能改造方案
2.辅助设备改造
(1)选用高效节能的鼓风机、引风机,降低风机功耗;
(2)采用变频调速技术,实现风机、水泵等设备的节能运行;
(3)对蒸汽管道、给水管道进行保温处理,减少热量损失;
(4)增加余热回收装置,充分利用烟气余热。
3.自动化控制改造
(1)采用先进的自动化控制系统,实现锅炉运行参数的实时监控和自动调节;
(3)对烟气进行脱白处理,提高排放烟气透明度;
(4)严格执行国家和地方环保法规,确保锅炉排放达标。
四、改造实施步骤
1.调研分析:收集企业锅炉运行数据,分析存在的问题,明确改造方向;
2.方案设计:根据企业实际情况,制定详细的改造方案;
3.设备选型:选择高效、节能、环保的设备;
4.施工改造:按照改造方案,进行设备安装、调试;
(2)引入专家系统,优化锅炉运行参数,提高锅炉运行效率;
(3)实现远程监控和故障诊断,提高锅炉运行安全性;
(4)建立能源管理系统,实现能源消耗的实时监测和数据分析。
4.环保措施
(1)选用低氮氧化物燃烧器,降低氮氧化物排放;
(2)增加脱硫、脱硝、除尘装置,减少污染物排放;
(3)对烟气进行脱白处理,提高排放烟气透明度;
5.验收评估:对改造效果进行评估,确保达到预期目标;
6.培训与售后服务:为企业提供技术培训,确保锅炉安全、高效运行。
五、效益分析
1.节能效益:改造后,锅炉热效率提高,能源消耗降低,预计年节约能源成本显著;
2.环保效益:改造后,污染物排放减少,有利于环境保护;
3.经济效益:改造投资回收期短,具有良好的经济效益;
锅炉节能改造方案
第1篇
锅炉节能改造方案
一、背景
随着我国经济的持续发展,能源消耗不断上升,节能减排已成为国家发展的重要战略。锅炉作为工业生产中重要的能源转换设备,其能耗量较大,因此,对锅炉进行节能改造,降低能源消耗,提高能源利用率,是当前工业领域面临的重要课题。

锅炉燃烧器自动化改造方案

锅炉燃烧器自动化改造方案

锅炉燃烧器自动化改造方案介绍本文档提出一个锅炉燃烧器自动化改造方案,旨在提升锅炉燃烧器的效率和安全性。

方案概述本方案的主要目标是将现有的人工操作的锅炉燃烧器升级为自动化控制系统。

通过引入先进的控制技术和传感器,可以实现对燃烧器的精确控制和监测。

该方案旨在提高燃烧效率、减少能源消耗,并改善燃烧器的工作稳定性和安全性。

方案细节1. 安装温度传感器和氧气传感器:通过安装适当的传感器,可以实时监测锅炉燃烧器的温度和燃烧氧气含量。

这些传感器可以将反馈信号发送给自动控制系统,以实现精确控制。

2. 引入自动控制系统:利用先进的自动控制系统,可以根据温度和氧气含量的变化,调整燃烧器的工作状态。

通过自动控制系统,可以实现燃烧器的自动点火、自动调节燃料进给量和空气进入量,以保持最佳的燃烧状态。

3. 数据监测和分析:自动化控制系统可以收集和记录锅炉燃烧器的运行数据。

这些数据可以用于性能分析和故障诊断,以及优化燃烧器的运行。

4. 报警和安全措施:自动化控制系统可以配置报警和安全保护机制,以确保锅炉燃烧器在异常情况下能够及时停止工作,避免安全事故的发生。

方案优势1. 提高效率:通过自动化控制,可实现更准确和精细的燃烧控制,从而提高燃烧效率和能源利用率。

2. 提升安全性:自动化控制系统可以实时监测锅炉燃烧器的运行状态,及时发现异常情况并采取相应的安全措施。

3. 降低维护成本:自动化控制系统可以提供燃烧器的运行数据和诊断信息,帮助及时发现故障并进行维护,减少因故障而导致的停机和损失。

预期结果通过本方案的实施,预期实现以下效果:1. 提高锅炉燃烧效率,减少能源消耗。

2. 改善锅炉燃烧器的工作稳定性和安全性。

3. 降低维护成本,提高生产效率。

结论锅炉燃烧器自动化改造方案将为现有的锅炉燃烧器系统引入先进的控制技术和智能化的监测功能。

通过实现自动化控制和数据分析,可以提高燃烧效率、安全性和可靠性,为工业生产带来更高的效益。

锅炉控制系统改造方案

锅炉控制系统改造方案

锅炉控制系统改造方案燃气热水锅炉自控系统简介1、产品主器件1)可编程控制器(西门子或合信)2)触摸屏(北京昆仑通态)3)中间继电器(日本OMRON、施耐德Schneider)、水位控制器(台湾松陵)4)空气开关、交流接触器、热继电器、(德力西、正泰)热水锅炉二合一2、适配燃烧器全配置原装进口意大利利雅路及将军、芬兰奥林、德国欧克等品牌燃烧器。

3、控制功能该自动控制系统采用工业全自动热水锅炉控制技术方案。

硬件按功能模块化设计,信号输入、输出控制器件,全部采用知名品牌器件;软件面向对象,内嵌入精心设计,软硬结合,对热水锅炉全自动安全运行进行自动控制和工况检测。

健全的故障检测、故障报警、故障处理功能,保证了系统的安全可靠运行。

系统采用文本触摸屏,高亮度、全中文显示。

以人机对话方式与用户交换信息,司炉操作通过触摸屏实现一指控制,现场工况参数由触摸屏显示,一目了然,给操作者带来极大方便。

控制系统具有对热水锅炉进行全自动控制及多级安全保护的功能,同时充分考虑锅炉现场和操作检修工的实际,使得锅炉运行更可靠、更安全、更容易检修、降低停炉造成的损失。

控制系统功能概括:1、自动功能:即控制器能根据系统当前采集到的现场信号按用户设置的模式自动对系统进行控制。

2、软手动/ 手动:即用户通过触摸屏/操作面板上的功能键来实现对相应设备的启停等操作以及相应参数的设置。

3、故障识别:系统具备丰富的多级故障检测、故障报警等功能,最大限度地保证了锅炉的安全运行该型号热水锅炉控制柜由PLC及触摸屏实现全自动控制。

1)燃烧自控当出水温度<设定出水温度下限时,启动锅炉,大火燃烧;讲台式锅炉控制柜当出水温度>出水温度限时,关闭大火,小火燃烧;当出水温度>出水温度上限时,关闭大、小火,停炉待机;当锅炉内热水温度<设定温度中限时,重新启动锅炉,小火燃烧。

2)循环水泵自控出水温度≥设定出水温度下限时,启动循环水泵;停炉时关闭循环水泵。

锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案一、项目背景随着工业生产的不断发展和环保意识的提高,对于锅炉的能源利用效率和环境排放要求越来越高。

为了提高锅炉的运行效率、降低能源消耗和减少环境污染,进行锅炉自动化改造势在必行。

二、改造目标1. 提高锅炉的运行效率:通过自动化控制系统,实现对锅炉的精确控制,使其在最佳工况下运行,降低燃料消耗。

2. 降低能源消耗:通过优化锅炉的燃烧过程,减少燃料的浪费,提高能源利用效率。

3. 减少环境污染:通过精确控制燃烧过程,减少有害气体的排放,达到环保要求。

三、改造方案1. 安装自动控制系统:通过安装先进的自动控制系统,实现对锅炉的全面控制,包括燃烧控制、温度控制、压力控制等。

该系统应具备稳定可靠的性能,能够实时监测锅炉的运行状态,并根据需要进行调整。

2. 优化燃烧过程:通过自动控制系统对燃烧过程进行优化调整,实现燃料的精确供给和燃烧效率的最大化。

可以采用先进的燃烧器、燃烧控制技术,提高燃烧效率,减少燃料的浪费。

3. 安装节能设备:可以考虑安装烟气余热回收装置、燃气预热装置等节能设备,充分利用烟气中的余热,提高锅炉的能源利用效率。

4. 数据监测与分析:安装数据采集设备,实时监测锅炉的运行数据,包括温度、压力、燃烧效率等指标,并进行数据分析,及时发现问题并进行调整。

5. 人机界面优化:通过优化人机界面,使操作更加简单直观,提高操作人员的工作效率和准确性。

可以采用触摸屏、远程监控等技术,方便操作和管理。

四、预期效果1. 提高锅炉的运行效率:通过自动化控制系统的精确控制,锅炉的运行效率将得到显著提高,降低能源消耗。

2. 降低能源消耗:通过优化燃烧过程和安装节能设备,能源消耗将大幅降低,节约运行成本。

3. 减少环境污染:通过精确控制燃烧过程和减少有害气体排放,环境污染将得到有效控制,符合环保要求。

4. 提高运行安全性:自动化控制系统能够及时监测锅炉的运行状态,发现问题并进行自动调整,提高了运行的安全性和稳定性。

锅炉自动化改造方案

锅炉自动化改造方案一、背景介绍锅炉是工业生产中常用的热能设备,其自动化改造能够提高生产效率、降低能源消耗、减少人工操作等方面的优势。

本文旨在提供一种锅炉自动化改造方案,以满足任务名称中所描述的需求。

二、目标与需求1. 提高生产效率:通过自动化控制系统,实现锅炉的自动启停、调节和保护,减少人工操作,提高生产效率。

2. 降低能源消耗:通过精确的控制和调节,优化锅炉的燃烧过程,减少能源浪费,降低能源消耗。

3. 提高安全性:引入先进的监控与保护系统,实时监测锅炉运行状态,及时发现并处理异常情况,提高锅炉的安全性。

4. 方便维护管理:建立完善的数据记录与分析系统,方便运维人员进行故障排查和设备维护,提高设备管理效率。

三、方案设计与实施1. 自动化控制系统a. 选用先进的PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,实现锅炉的自动启停、调节和保护功能。

b. 配备高精度的传感器,实时监测锅炉的温度、压力、流量等参数,并将数据传输给PLC进行处理。

c. 建立完善的控制策略,根据实时数据进行自动调节,保持锅炉的稳定运行状态。

2. 燃烧系统优化a. 引入先进的燃烧控制技术,通过精确的氧量控制和燃烧器调节,实现燃烧过程的优化,提高燃烧效率。

b. 配备燃烧分析仪,实时监测燃烧排放情况,确保锅炉的环保达标。

3. 监控与保护系统a. 安装高精度的温度、压力、流量等传感器,实时监测锅炉的运行状态。

b. 建立监控系统,将实时数据传输给监控中心,并通过图形化界面展示,方便运维人员进行监控与管理。

c. 设定安全保护参数,当锅炉运行异常时,自动报警并采取相应的保护措施,确保锅炉的安全运行。

4. 数据记录与分析系统a. 建立数据记录系统,将锅炉运行数据进行实时记录和存储。

b. 建立数据分析模型,对锅炉运行数据进行分析和评估,及时发现潜在问题并进行预测。

c. 提供数据报表和图表,方便运维人员进行故障排查和设备维护。

四、预期效果与收益1. 提高生产效率:锅炉自动化改造后,可实现自动启停和调节,减少人工操作,提高生产效率,节约人力成本。

电锅炉改造方案

电锅炉改造方案1. 引言电锅炉是一种常见的供暖设备,用电加热水来提供供暖能源。

然而,随着环境保护意识的增强和能源消耗的压力,电锅炉改造成更加高效和环保的形式已经变得迫切。

本文将提出一种电锅炉改造方案,旨在提升电锅炉的供暖效率,降低能源消耗,并减少对环境的影响。

2. 燃料转换目前的电锅炉主要使用电能进行加热,这导致了能源的浪费和环境污染。

因此,改造方案的关键之一是转换燃料,将电能替换为更加清洁和高效的能源。

2.1 天然气天然气作为一种清洁能源,具有高燃烧效率和低碳排放的特点。

将电锅炉改造为天然气锅炉是一种常见且可行的选择。

改造过程主要包括以下步骤:•安装天然气供应管道和调压设备。

•更换燃烧器和燃烧控制系统,以适应天然气的燃烧特性。

•调整锅炉的热交换器和传热系数,以提高供暖效率。

•安装天然气泄漏监测系统和安全装置,确保供暖过程安全可靠。

2.2 生物质颗粒生物质颗粒作为可再生能源,被广泛应用于供暖系统中。

它不仅可以替代传统的燃料,还能有效降低温室气体排放。

将电锅炉改造为生物质颗粒锅炉需要以下改动:•安装生物质颗粒供应系统,包括颗粒仓、输送装置和控制系统。

•更换燃烧器和燃烧控制系统,以适应生物质颗粒的燃烧特性。

•调整锅炉热交换器的结构,以提高供暖效率,并避免颗粒堵塞问题。

•安装颗粒灰渣处理系统,对产生的灰渣进行收集和处理。

3. 高效供暖系统除了燃料转换之外,改进电锅炉的供暖系统也能进一步提高能效和降低能源消耗。

3.1 循环水系统优化合理优化循环水系统能够减少能源的浪费和提高供暖效率。

以下是优化循环水系统的一些建议:•定期清洗和检查锅炉内部,确保热交换器的通畅和传热效率。

•安装循环水泵,提高水流动性,减少能量损失。

•安装温度控制装置,根据需求调整供暖温度,避免过度能耗。

3.2 智能控制系统智能控制系统可以根据室内外温度、湿度和能源需求等因素,自动调节供暖设备的工作状态,达到最佳供暖效果。

以下是智能控制系统的一些建议:•安装温度和湿度传感器,实时监测室内外环境参数。

gcs电动门盘柜介绍


2.如果按动复位 按钮不管事,那 么就需要更换新 的热继电器。
谢谢大家!
如果控制回路小 空开有问题,那 么整个控制回路, 就没有电
三、常见故障分析及处理
1.接触器不吸合 2.接触器卡涩
三、常见故障分析及处理
24V继电器有问 题,现象:就地 反馈有,而远传 反馈没有。 注:左侧为开反 馈,右侧为关反 馈
三、常见故障分析及处理
1.如果热继电器 动作,同样整个 控制回路是没有 电的。按动红色 复位按钮可以将 热继电器复位。
• MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术抽屉与电动门连接端子接线
接线端子左侧接线为到就地电动门和控制 站的,接线端子右侧接线为到抽屉内部的。 其中到就地电动门的线为:N、A1B、 A12、A42、A20、A71、A72,到控制站 的线为:远控开A12B~A15A、远控关 A42B~A45A、远传开反馈K1-3-K1~ K14-K1、远传关反馈K2-3-K2~ K2-4-K2。
三、常见故障分析及处理
24V继电器
空气开关
控制回路小空开
接触器 节点 热继电器 按钮
三、常见故障分析及处理
如果空气开关有 问题,整个抽屉 就送不上电源。 我们这里经常发 生的故障就是机 构动作,但是空 开与机构脱开了, 即表面上看抽屉 是送上电了,其 实空开并没有被 合上。
三、常见故障分析及处理
二期锅炉电动门盘柜
目录
• 一、抽屉样式及分类 • 二、原理图和内部接线 • 三、常见故障分析与处理
1.抽屉外观图
2、各种抽屉开关区别
• GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固
定接线;D--电力用柜
中心
• GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制 • GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S-森源电气系统 的产品。

锅炉自动点火系统的优化改造

刘文仓东风汽车公司热电厂 湖北 十堰 442002摘 要 :本文主要分析了我厂锅炉自动点火系统中的电动球阀 、吹扫时间和油枪限位所存在的三个问题 ,并 根 据实际情况结合其各自的工作原理 ,提出了优化改造方案 ,改造后运行效果良好 。

主 题 词 :自 动 点 火 系 统 电 动 球 阀 吹 扫 时 间 油 枪引言我厂锅炉自动点火系统采用的是气泡 雾 化 油 统采集的球阀状态不一致的现象 , 无法操作 。

导 致 电 动 球 阀 0 2.2 在 锅 炉 点 火 过 程 中 ,点火完成后吹扫阀按照枪技术 , 即利用气泡雾化技术小油枪直接 点 燃 煤 设 计 程 序 对 油 枪 吹 扫 60S , 但在油质不好的情况 粉, 将气泡雾化技术小油枪通过斜插方式 沿 下 二 次 风 管 斜插到下一次风喷口的下部直接点燃煤 粉,实现油煤混烧启动锅炉达到节油的目的 。

该系 下 ,60s 的吹扫时间很 难将油枪里的油渍吹扫干净,油枪一旦被残留的油渍堵塞 ,直接影响油枪下 次顺利点火 。

2.3 在 点 火 过 程 中 ,经常出现点着火后片刻又熄灭 的 现 象 ,导致最终点火失败 ,造 成 锅 炉 “全 炉 膛 熄火”保护动作 。

统在投运初期效果良好 , 但运行一段时间 后 由 于 电动球阀的行程开关经常出现 “开不到位 ”、“关 不 到位”及难以点火成功等现象 ,不仅没有体 现 出 自 动点火系统的优越性 ,反而增加了耗油量 、加 大 了 运行和检修人员的劳动强度 。

设备原理介绍电动球阀控制原理及存在问题油角阀 、雾化阀和吹扫阀均为电 动 球 阀 ,其 开 3 3.1 系统介绍锅炉燃烧器采用水平浓淡型煤粉燃 烧 器 、四 1 和关的动作均由单相电机控制实现 。

接线图如图 1 所示:其 阀 体 内 部 角切圆燃烧方式 , 因而系统为每个角配置 了 一 套 点 火 装 置 :点 火 枪 、油 枪 、点 火 器 、油 角 阀 、雾 化阀和吹扫阀 。

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In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日锅炉电动门盘柜电源及热机保护改造简易版锅炉电动门盘柜电源及热机保护改造简易版温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。

文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。

浑江发电公司两台QFSN-300-2型300MW机组于20xx年投入运行,2号发电机组于20xx年末至20xx年初先后三次发生因锅炉电动门盘柜失电造成锅炉灭火,机组跳闸事件,给安全生产带来严重威胁,事件暴露出电动门盘柜电源存在元件质量差、回路设计不合理及热机保护不配套等问题,经专业人员认真检查测试,反复研究试验,并咨询设计院及设备厂家,对电动门盘柜电源及热机保护进行了可行性技术改造,截止20xx年末已运行近一年时间,没有出现任何故障现象,运行状态良好。

一、问题剖析(一)故障事件描述浑江发电公司1、2号机组电动门锅炉盘柜的电源切换装置由西安航天自动化股份有限公司生产STQ-140型,电源切换装置系统两侧由下而上分别是两路电源的空气开关HF1、HF2和接触器C1、C2,中间上部为电源切换板。

(详见附图1)附图1 电源切换装置内部结构图锅炉电动门盘柜所带负荷有炉电动门电源、一次风电动挡板执行器电源和油枪控制柜电源等,共300多路负荷,靠两路电源供电,一路工作、一路备用,通过电源切换装置进行自动切换。

锅炉电动门盘柜电源1取自380V厂用段,空开HF1投入、接触器C1联动投入,处在正常运行状态;电源2取自380V保安段,空开HF2投入、接触器C2断开,处在联动备用状态。

(详见附图2)附图2 电动门盘柜电源一次接线示意图电源切换装置面板上部有4个指示灯,左边2个分别是电源1“投入”、“工作”指示灯,右边2个分别电源2“投入”、“工作”指示灯,下面有2个开关操作把手,左边为空开HF1手操,右边为空开HF2手操。

面板状态为正常运行状态。

(详见附图3)附图3 电源切换装置控制面板分布图20xx年10月11日和11月10日先后两次机组跳闸,事件均发生在机组正常运行中,锅炉电动门盘柜电源1跳闸、电源2未联动,DCS画面显示所有一次风挡板位置反馈变为坏质量点,所有给粉机跳闸,MFT动作(跳闸首出:炉膛灭火跳闸),2号机组跳闸。

(详见附图4)附图4 一次风挡板执行器失电机组跳闸逻辑原理图就地检查锅炉电动门盘柜发现,电源1、电源2的空开HF1、HF2在合闸良好状态(电源1、电源2“输入”灯均亮),接触器C1、C2在跳闸状态(电源1、电源2“工作”灯均灭),母线电压表无指示。

经现场检查分析确认:HF1在合位、C1跳闸;HF2在合位、C2未联动。

运行人员手动将HF1切开后,C2联动成功(电源2“工作”灯亮),母线电压表显示正常。

第一次故障发生后,专业人员外观检查没有发现明显故障现象,由于电源切换装置是一个封闭式控制箱,故障后已手动切换到另一路运行,无法立即开箱检查,利用机组停备机会将装置打开(详见附图1),发现电源切换板一管脚虚焊。

第二次故障发生后检查发现接触器C1运行中异常脱扣,该接触器为天水213机床电器厂产品CJX4-225F型,经测试并且联系电源切换装置厂家确认,故障原因是由于C1运行中脱扣跳闸,造成电源1丧失,而C2投入的条件是电压继电器检测出电源1失压(或降低到动作值)、电源2电压正常。

经回路检查发现电压检测继电器U1接到了空开HF1与接触器C1之间,当C1断开时,由于HF1在投入良好状态,U1电压正常,故C2不动作,不能切换到电源2运行,即在上级电源正常而接触器本身故障跳闸情况下,备用电源不能进行自动切换。

(详见附图5)附图5 电压切换继电器保护接线图20xx年1月8日的锅炉灭火事件发生在锅炉点火后的升压过程中,电气专业更换接触器C1后,运行人员按规定采用瞬间停电法将2号炉电动门盘柜电源2倒至电源1运行时,电源切换装置显示正常,切换前后锅炉电动门盘柜运行正常,但2号炉所有投运的油枪全部退出,锅炉灭火。

事件发生后,经过试验分析,确认事件原因为:油枪系统是按照电源消失自动跳油燃烧器设计的,而锅炉电动门盘柜电源切换是按顺停切换法设计的。

因此,在锅炉点火后电源切换的瞬间,油枪控制回路瞬间失电,导致控制柜内由中间继电器保持的油枪进到位、油角阀开到位信号消失,触发油燃烧器跳闸逻辑,油枪退出,入炉燃料中断,锅炉灭火。

(详见附图6)附图6 燃油中断锅炉灭火逻辑图(二)存在问题1、电源切换装置存在制造质量问题;2、接触器性能不稳定;3、电压检测信号取点存在死角,回路设计不合理;4、工作电源与备用电源组装在1个封闭式控制箱内,一路运行时,无法对另一路进行检查维护,设计结构不合理;5、一次回路元件多,接线复杂,增加了故障几率;6、设备厂家技术封锁,不供给图纸资料,没有技术培训;;7、一次风挡板关闭联跳给粉机的保护逻辑设计不合理。

8、油枪控制回路设计不合理,未考虑可能存在的电源切换过程。

二、技术改造(一)电动门盘柜电源改造1、改造的必要性:(1)电源切换板故障或接触器本身故障造成运行电源跳闸,备用电源不能可靠联动,造成机组跳闸,回路设计存在严重安全隐患,应进行改造;(2)主要元件故障频率高,应进行更换;(3)300MW机组相同的电动门盘柜电源共计6套(每台机组炉侧1套,机侧2套),隐患影响面广,应及时进行改造。

2、改造总体思路:(1)选购性能稳定,可靠性高、厂家售后服务好,信誉程度高的元件;(2)电压采集点取自电动门盘柜母线上;(3)简化回路。

3、改造方案:(1)利用原空开HF1、HF2元件;(2)更换接触器C1、C2元件,选择性能稳定、可靠性高的日本富士SC-N10型的优质产品,(共12块);(3)取消电源切换板;(4)取消利用U1(U2)判定C2(C1)联投条件,增设利用C1(C2)闭接点判定C2 (C1)联投条件;(5)在负荷母线上增加缺相保护器QXB;(6)保留电源切换装置面板上的4个指示灯和2个开关操作把手及功能,加长面板上的元件连线,保证在运行中能正常开箱检查,将封闭式控制箱改成可开启式;(7)新增C1、C2、QXB辅助接点进DCS系统。

按照改造方案改造后,两路电源一路运行,另一路备用,当运行电源接触器因上级电源失压跳闸或因接触器本身故障跳闸后,其常闭辅助接点瞬时闭合,迅速联动备用电源,确保备用电源迅速联动可靠投入。

电源指示及断相保护进DCS并报警。

(详见附图7)附图7 电动门盘柜电源改造后原理接线图4、改造过程:(1)元件、材料准备齐全;(2)拆除取消的元件及配线;(3)检验、测试待组装元件合格,待更换接触器动作电压测试合格,线圈电阻及绝缘电阻测试合格;(4)将准备好的元件、配线及辅助材料进行组装;(5)标注、标记及配备标志牌,改造后达到标识齐全;(6)测试两路电源联动切换时间为50ms 左右。

(7)整体传动试验合格;(8)投入试运行。

20xx年1月27日,利用停机机会,完成对1号炉电动门盘柜电源改造,投入运行良好; 2月8日,利用停机机会,完成对2号炉电动门盘柜电源改造,投入运行良好;剩余1、2号机电动门盘柜的4套电源回路利用停机机会,至7月21日已全部改造完成,投入运行良好。

5、改造效果:改造后,联动回路简单、可靠、方便日常设备检查维护,同时也有效避免了原设备系统存在不足给安全生产带来的隐患。

(二)一次风挡板关闭联跳给粉机保护系统改造1、改造的必要性:改造前,一次风挡板执行器失电后,风门仍处在正常开位状态,锅炉燃料量、风量仍处在平衡状态,只是一次风挡板暂时不能进行调整,待电源恢复后,一次风挡板即可恢复正常操作,但此时控制逻辑却触发给粉机跳闸,导致入炉燃料中断,MFT动作。

属于给粉机跳闸保护逻辑设计缺陷,已严重威胁机组安全运行,应进行改造。

2、改造总体思路:利用一次风挡板执行器的模拟量位置反馈信号,开关量位置反馈信号和给粉机运行信号建立逻辑关系,完善给粉机跳闸保护逻辑。

3、改造方案:(1)取一次风挡板执行器的模拟量位置反馈信号;(2)取一次风挡板执行器的开关量位置反馈信号;(3)取给粉机运行状态量;由以上三个信号在DCS内组态实现:一次风挡板执行器的模拟量位置反馈小于5%、一次风挡板执行器关信号(开关量信号)来、给粉机运行信号,三者“与”逻辑成立时,跳闸给粉机。

4、改造过程:20xx年2月份,两次利用停机机会,热控专业完成了1、2号炉共计32套一次风挡板关闭联跳给粉机保护的改造,试验合格后,投入运行。

5、改造效果:通过改造,完善了给粉机跳闸保护逻辑,有效防止保护系统误动作,提高了系统的可靠性,取得了预期效果。

(三)油枪控制回路失电延时跳闸油燃烧器改造1、改造的必要性:改造前,由于油枪控制回路存在设计缺陷,在机组运行过程中,若发生油枪系统控制电源切换,将导致所有投运油枪退出,严重威胁锅炉运行安全。

2、改造总体思路:在油枪控制回路内增加延时,使油枪系统在瞬间失电时(电源切换顺停时间为50ms左右),用于跳闸油燃烧器的各开关量状态保持1秒,若1秒后系统仍然失电,则触发油燃烧器跳闸逻辑。

3、改造方案:在油枪顺控启逻辑内油角阀开到位信号后加1秒反向延时;在油枪顺控停逻辑内油枪进到位信号后加1秒正向延时。

改造后,油枪系统电源中断时,延时跳开油燃烧器,若在延时时间内电源恢复,则油燃烧器正常运行。

(详见附图8)附图8 油枪控制电源失电延时跳闸油燃烧器逻辑图4、改造过程:20xx年1月27至31日,热控专业完成两台炉24套油枪控制回路失电延时跳闸油燃烧器改造,试验良好后,投入运行。

5、改造效果:通过改造,有效防止了电压波动及电源顺停联动所造成的保护误动作,提高了油燃烧器运行的可靠性,取得了预期效果。

三、结论对两台300MW机组的机、炉共6套电动门盘柜电源回路、32套一次风挡板关闭联跳给粉机保护回路、24套油枪控制回路进行技术改造,至20xx年末,没有发生任何故障,至今仍处在正常运行状态。

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