化工事故案例分析

合集下载

危化品事故的经验教训与案例分析

危化品事故的经验教训与案例分析

危化品事故的经验教训与案例分析危化品事故是指由于危险化学品的使用、运输、储存、处理等环节出现的意外事件,其后果严重且难以修复。

这些事故对人身安全、环境污染和财产损失造成了巨大的威胁。

为了避免危险化学品事故的发生,我们需要从过往的事故中吸取经验教训并进行案例分析。

1. 案例一:Bhopal化工厂泄漏事故(1984年)1984年,印度Bhopal城市的化工厂发生了一起严重的事故。

该化工厂生产磷酸甲酯,当时由于厂区内部操作不当导致甲酯泄漏,形成了毒性气体云,并迅速蔓延至城市。

这场事故造成了超过3800人死亡,近5万人受伤,许多人遭受了严重的长期健康问题。

经验教训:a. 事故责任:该事故暴露了化工企业过度追求利润而忽视安全的问题。

企业应当承担起事故发生后的相应责任,并进行全面的赔偿。

b. 泄漏应急措施:该化工厂在泄漏事故发生后没有及时采取应急措施进行控制,导致事故后果更加严重。

企业应建立完善的应急预案,并进行持续的培训和演练。

c. 泄漏预防措施:化工企业应加强装置设备和操作工艺的改进,确保化学品的泄漏几率降到最低,同时定期进行设备的检查和维护。

2. 案例二:天津港危险品仓库爆炸事故(2015年)2015年,中国天津港危险品仓库爆炸事故造成了至少173人死亡,数百人受伤。

这起事故引发了巨大的材料损失和环境污染,并引起了社会对于危险品仓储和运输管理的关注。

经验教训:a. 违规储存:该事故揭示出危险品仓库的违规储存问题,货物的储存符合规范和安全要求非常重要。

相关部门应加强对危险品仓库的检查和监管,并对违反规定的企业进行严厉处罚。

b. 培训与安全意识:事故中涉及的企业人员缺乏安全培训和危险品知识,意识到安全的重要性不足。

企业需要加强从业人员的培训和教育,提高安全意识和应急处理能力。

c. 相关法规修订:该事故促使政府加强危险品运输和仓储管理的法规修订,加强对企业的审核和核准程序,确保危险品运输过程中的安全。

3. 案例三:美国西弗吉尼亚州化工厂泄露事故(2014年)2014年,美国西弗吉尼亚州的一家化工厂发生乙烯基氰胺泄露事故,导致数万人民众的自来水受到严重污染。

化工火灾案例分析

化工火灾案例分析

化工火灾案例分析化工火灾案例分析化工行业是一种重要的行业,因为它生产的化学品被广泛应用在日常生活中。

化学品的生产和处理需要高度的技术和安全保障。

因为一旦出现安全事故,这些化学品可能会造成威胁人员、环境和设备的严重后果。

特别是化学品的火灾,它在较短的时间内可能导致严重的损失和后果。

本文将介绍几起化工火灾案例,并分析其中的原因和预防措施。

案例一:2015年天津港爆炸2015年8月12日,天津港发生了一起严重的爆炸事故。

这是一起涉及到化学品的火灾。

此次爆炸事故直接造成173人死亡,798人受伤,同时另有8人失踪。

爆炸发生的场所是Ruihai公司的危险化学品仓库。

案例分析:这一次天津爆炸事故是由许多因素共同造成的。

首先是物流公司的规模、实力不足,整个仓库的管理和检查存在问题。

其次是一些危险品“串货”而未发现。

最后是违规行为,如未遵守安全距离、超载运输等等。

这些因素综合起来,导致了整个灾难的发生。

预防措施:减少危险品“串货”,并严格遵守货物运输的安全距离。

制定合理的应急预案,确保危险品得到及时清除。

加强对物流公司管理的监控和检查。

案例二:2017年湖北蕲春县化工厂爆炸2017年6月6日,湖北蕲春县一家化工厂发生了一场爆炸。

该化工厂主要生产聚酰胺,这是一种有毒有害的物质。

在这场爆炸事件中,物厂下方的小学、初中和幼儿园直接受到波及,造成了大量的伤亡。

案例分析:与天津爆炸事故一样,这也是由多种因素共同制成的。

首先是聚酰胺等危险品的存储和管理不当。

其次,化工厂的废气排放、有害废水处理不当,导致了污染物的排放和环境污染。

最后,违规招聘尚未培训的员工,并缺乏安全设备检测措施。

预防措施:加强化工厂的管理和监控,严禁化工厂向学校住区等场所安装生产设备。

建立完善的环保制度,确保废水的处理和废气的排放达到国家标准。

严格招聘规定,培训员工的安全防护知识,提高员工的安全意识和措施。

案例三:2018年江苏常州熙菱化工厂爆炸2018年3月21日,江苏常州熙菱化工厂突然爆炸,造成了78人死亡。

化工厂火灾事故案例及分析

化工厂火灾事故案例及分析

化工厂火灾事故案例及分析化工厂火灾是一种比较常见的事故,由于在化学生产中使用许多易燃、易爆的化学物质,因此如果在生产过程中操作不慎,很容易引发火灾。

本文将分析一些化工厂火灾事故案例,以及其教训和预防措施。

案例一:2015年天津港爆炸2015年8月12日晚,天津港发生了一起惨痛的爆炸,造成173人死亡,数百人受伤。

据调查,这次爆炸最初是由一个堆积在港口附近的化学品仓库突然爆炸引起的。

而这个仓库属于一家名为天津宝塔化工的企业。

据现场工作人员描述,当时爆炸的化学物品主要是亚硝酸盐和硝酸铵,后来还有钠氰化物被浓烟中散发。

同时,爆炸还引发了建筑物的倒塌和大面积火灾等重大后果。

分析:造成这次爆炸事故的原因可能是由于企业的管理不规范,未能正确处理化学品的储存和运输。

此外,缺乏对当地环境和安全风险的充分认识以及不透明的信息公开也是这次事故的重要原因之一。

为了预防类似的事故,企业应该严格遵守国家安全规范并加强安全管理,以及建立环境监测和信息公开制度。

案例二:2011年上海大火2011年11月15日,上海南汇区的一家化工厂突然发生火灾。

火灾现场是一处工厂一层的化学储存仓库,外面垒满了编织袋、木板和铁皮等物品。

据当地媒体报道,火灾初期波及储存室内的一些化学品,包括氢氧化钠、氢氧化钙和氟化钙等。

起火后,现场迅速涌上了大量的消防人员和警察,但由于现场的灭火条件恶劣,加上化学品储量较大,直到第二天中午才被完全控制住。

分析:这次事故的原因可能是由于储存化学品的场所条件较为简陋,未能进行有效的隔离和防火措施。

此外,当地消防和政府公共管理部门未能及时响应或协调救援,事故扩散造成的后果比较严重。

化工企业应该及时进行储存场所改建、加固,加强防火隔离和抗震能力等措施,以及接受相关部门的安全评估和风险评估。

案例三:2005年印度化工厂泄漏2005年12月3日,印度东北部阿萨姆邦的一家化工厂发生了液氯泄漏事故。

这家化工厂主要生产石墨和氯气,每年的生产量高达15万吨左右。

化工安全事故案例分析共篇.doc

化工安全事故案例分析共篇.doc

★化工安全事故案例分析_共10篇范文一:化工安全事故案例分析化工安全事故案例分析——松花江水污染事件专业:安全工程学号:姓名:摘要:化工行业是我国国民经济的一个重要基础产业,为我国经济的发展做出了突出的贡献。

然而,由于化工行业工艺复杂,物料本身危险性大,且存在高(低)温、高压、易燃、易爆和腐蚀等作业环境,使其成为潜在危险性较大的行业,一旦发生安全生产事故,往往造成严重的经济损失和人员伤亡。

1事故背景2005年11月13日,中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂硝基苯精馏塔发生爆炸,造成8人死亡,60人受伤,直接经济损失6908万元,并引发松花江水污染事件。

爆炸发生后,约100吨苯类物质(苯、硝基苯等)流入松花江,造成了江水严重污染,沿岸数百万居民的生活受到影响。

根据调查,爆炸事故的直接原因是,硝基苯精制岗位外操人员违反操作规程,在停止粗硝基苯进料后,未关闭预热器蒸气阀门,导致预热器内物料气化;恢复硝基苯精制单元生产时,再次违反操作规程,先打开了预热器蒸气阀门加热,后启动粗硝基苯进料泵进料,引起进入预热器的物料突沸并发生剧烈振动,使预热器及管线的法兰松动、密封失效,空气吸入系统,由于摩擦、静电等原因,导致硝基苯精馏塔发生爆炸,并引发其它装置、设施连续爆炸。

1.1污染情况事故发生后,在松花江水体中发现高浓度污染物,硝基苯是对环境有害的,易在水生物中产生生物的蓄积,对生态环境有影响,重金属含量也较高,松花江鱼类重金属的综合污染程度较高,特别是第二松花江江段已达到重污染水平。

重金属释放至环境中后易于通过食物链传递和累积,因此,进入水体中的重金属可最终通过鱼类等水产品的消费进入人体,在对鱼类产生毒性作用的同时,也对人类健康构成严重威胁。

因为哈尔滨市的饮用水源松花江。

所以,2005年11月21日,哈尔滨市政府向社会发布公告称全市停水4天,动员居民储水。

本文根据松花江污染的事件过程,以及近年来的化工事故来统计分析事故原因,并提出改进措施,防范此类事故的发生。

危险化学品事故案例分析大全

危险化学品事故案例分析大全

危险化学品事故案例分析大全危险化学品事故是指在化学品生产、储存、运输、使用等过程中,因违反安全操作规程或存在安全隐患而导致的爆炸、火灾、泄露等事故。

这些事故不仅对人员和环境造成了严重伤害,也给社会稳定和经济发展带来了巨大的负面影响。

以下是几起危险化学品事故案例分析。

1.天津港危险化学品仓库爆炸事件天津港危险化学品仓库在2024年8月发生了一起严重爆炸事故,造成173人死亡,数百人受伤。

这起事故的起因是仓库管理不规范,存储大量违规进口的危险化学品,并未进行充分的安全检查和储存措施。

同时,港口当地政府监管不力,对危险化学品行业缺乏有效监管,导致了这起重大事故的发生。

2. 美国Bhopal化工厂泄漏事件1984年12月,印度Bhopal市的一家化工厂发生了致命的气体泄漏事故,导致数千人死亡和成千上万人受伤。

这是当时世界上最严重的化学品事故之一、事故的起因是化工厂不当操作和缺乏安全设备,导致甲醛和异氰酸甲酯等危险物质泄漏。

此外,厂方对泄漏事故上报和紧急响应不及时,加剧了事故的严重程度。

3.日本东京地铁沙林毒气袭击1995年3月,日本东京地铁系统发生了一起恐怖袭击,成员来自Aum Shinrikyo新興宗教组织。

他们在地铁中同时释放了沙林毒气,导致12人死亡和上千人受伤。

沙林是一种神经毒剂,对人体具有极高的毒性。

这次事件揭示了国内恐怖主义和化学武器的威胁,引起了全球的关注。

这些事故案例揭示了危险化学品事故的起因和影响。

首先,不合规操作和缺乏有效的安全措施是事故发生的主要原因。

许多事故是由于违反操作规程、使用不合格设备或仓库管理不善而导致的。

其次,政府和监管机构的监管不力也是事故发生的原因之一、缺乏有效的监管和处罚制度使得安全隐患不能及时发现和纠正。

此外,恐怖主义和化学武器的威胁也需要引起全球的高度警惕。

为预防和减少危险化学品事故的发生,我们应该加强对危险化学品行业的监管和安全管理。

厂家要建立完善的安全管理系统,确保在生产和储存过程中遵循规范操作和使用合格设备。

化工行业安全事故案例分析

化工行业安全事故案例分析

• 原因分析 • 1.临时工安全意识差,用水冲地使污水溅入 控制柜内,造成跳车及电机绝缘低。 • 2.控制柜设计位置不合理,门关闭不严,防 水性能不好。 • 3.车间对临时用工管理不善,无人监护管理。 • 防范措施 • 1.对临时用工要加强教育和管理,临时工在 关键部位干活时,要有人监护。 • 2.对煤磨机控制柜进行技术改造,增设防水 保护设施。
• 2.爆裂的液相软管断裂成3节,其外表有破损痕迹, 内层网状钢丝锈蚀严重,橡胶具有老化特征。经 专家认定软管存在质量问题,也是发生事故的直 接因素。萍乡市某厂有2套液氨装卸软管,一套是 随罐车配带的,另一套是从湖南省某贸易公司购 买的,2套软管经常更换使用。从湖南省购买的这 套软管,既无产品合格证,也没有制造单位,属 “三无”产品。事故发生后,调查组到湖南调查, 发现这家贸易公司已经关闭,在工商部门的注册 已经注销,店主不知去向。
事故4: 关键词 循环泵 电机进水 跳车
• 1995年2月28日,某化肥厂气化车间洗涤塔 循环泵电机进水烧坏,造成系统停车5小时。 • 事故经过 • 28日17时15分,气化203岗位对检修完 的A#洗涤塔循环泵试车。首先对泵进行全 面检查,其中对泵入口管线上的仪表根部 阀用扳手进行确认,
• 当打开泵入口球阀时,大量黑水从入口管 线仪表根部阀喷出,致使正在运行的相邻 的B# 洗涤塔循环泵电机进水烧坏,造成B# 气化炉断激冷水。17时36分,气化炉液位 低引起气化装置连锁跳车。
事故6:化工安全事故集 --液氨软管爆裂
• 2003年9月5日,江西某化肥厂一辆正在充 装液氨的罐车,装卸软管液相管突然爆裂, 液氨大量外泄,致1人死亡。这起事故涉及 到江西、河南、湖南3省4个单位、多名事 故责任人。事故调查难度较大,既有其特 殊性,又有此类事故的共性,事故教训十 分深刻,应当引以为鉴。

化工火灾事故案例分析题

化工火灾事故案例分析题

化工火灾事故案例分析题化工火灾事故是指在化工过程中因各种原因造成的火灾事故。

化工行业的行业特性决定了其易于发生火灾事故,一旦发生火灾事故,由于其具有爆炸及毒性等危害严重,往往会造成严重的人员伤亡和财产损失。

因此,进行化工火灾事故案例分析,总结经验教训,可以有效地提高化工企业的安全生产水平,保障人民生命财产安全。

案例一:蓝星化工公司爆炸事故蓝星化工公司位于江苏省常州市新北区,是一家生产不饱和聚酯树脂的化工企业。

2019年3月21日早晨,蓝星化工公司发生爆炸事故,爆炸威力巨大,整个工厂区域遭受严重破坏,造成78人死亡,近700人受伤,直接财产损失4.6亿元。

分析原因:1.企业安全生产管理不到位。

蓝星化工公司存在安全生产监管缺失、生产场所布局混乱、生产工艺参数不清晰等问题。

2.生产过程中存在安全隐患。

事故发生前,蓝星化工公司存在化学反应过程不当、原材料存储不规范、工艺流程不完善、配套设施缺陷等重大安全隐患。

3.现场应急救援能力较差。

事故发生后,蓝星化工公司应急救援能力不足,无法迅速、有效地处置火灾事故,加剧了事故的后果。

案例二:山东临沂博雾化学有限公司爆炸事故山东临沂博雾化学有限公司位于高新技术开发区,是一家生产固态氧化铝的化工企业。

2019年8月12日上午,该公司生产区域发生爆炸,直接财产损失逾千万元,造成2人死亡,5人受伤。

分析原因:1.企业安全生产管理不规范。

山东临沂博雾化学有限公司存在安全生产责任制不明确、管理人员培训不足、现场安全隐患治理不到位等问题。

2.生产过程中存在安全隐患。

事故发生前,山东临沂博雾化学有限公司存在生产设备老化、质量问题滋生、原材料储存不当、生产工艺安全保障措施不充分等安全隐患。

3.现场应急救援能力不足。

事故发生后,公司应急救援能力不足,导致救援不及时、效果不明显,加剧了事故的后果。

针对以上两起化工火灾事故,我们可以从以下几方面采取有效措施,加强化工企业安全生产管理:1.注重安全生产责任制建设,落实安全生产管理中的各项制度和规定,切实提高实践性、可操作性。

化工行业事故案例分析_图文

化工行业事故案例分析_图文

爆 炸 现 场 受
损 严 重
(一)事故经过
石大科技公司申请山东省特检院日照分院对液化烃球罐区12 个球罐进行压力容器定期检验,事故发生前已完成7#罐和9#罐之 外的其它10个球罐检验。为对7#罐进行检测,采取经7#球罐底部 注水线向罐内注水加压,同时满罐存水的6#罐通过罐底脱水线连 接临时消防水带向罐区排水井排水,7#罐内液化石油气通过罐顶 低压瓦斯放空线导入6#罐的方法,将7#罐内的液化石油气倒入6# 罐。倒罐作业前,311罐区在用球罐安全阀的前后手阀、球罐根 部阀处于关闭状态,低压液化气排火炬总管加盲板隔断。倒罐作 业过程中,当班人员每小时进行巡检,最后一次巡检时间为16日 上午7时27分。倒罐作业的同时,两名外来施工女工在7#罐的脚 手架上从事刷清漆剂作业。
此次救援过程中,国家安全生产应急救援指挥中心协调了 国家危化品应急救援惠州基地72米高喷消防车及大功用。
事故后装置
事故后中间罐区
(二)事故原因。
1.直接原因。 开车过程中因操作波动较大导致二甲苯塔底至邻二甲苯塔 的排料管线(DN200mm)产生液击现象,该管线一有焊接缺陷 的焊口断开,物料(约300℃)呈雾状喷出(1分钟内约10吨) ,形成的爆炸性混合气体通过空气鼓风机进入加热炉烟道后遇 高温爆炸,并回火引爆加热炉周边空间区域,爆炸冲击波撕裂 西侧中间罐区储罐,罐内物料被引燃。
与林朝云分别后,梁勇来到中控室,发现1#混合槽温度偏高、 2#混合槽温度偏低。于是安排关闭1#混合槽加热蒸汽阀、加大粉 料投入量。约5分钟后,1#混合槽温度不仅未降,反而还在上升, 赶紧到96米层分气包处将1#混合槽蒸汽进气阀关死。回到操作室 时电脑显示1#混合槽液位已达31%(正常工作液位为30%),2#混 合槽液位也达7%(正常工作液位12%)且还在继续上涨,即准备 进行造粒。喊声“换造粒机去”,就带领造粒副操覃功和、李超、 李家云来到造粒机处。用电动葫芦将造粒机提起后,发现喷头还 在旋转,于是到操作室要张小波关闭造粒机电源。当其返回正准 备更换造粒机时,张小波对梁勇喊道:1#混合槽液位上涨很快。 与此同时,梁勇发现有料浆沿着墙壁流下,并伴有黑烟。梁勇喊 快跑,并跑向楼梯处,随后听到一声闷响,发生燃爆。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
化工事故案例分析
事故1:气化烧嘴断冷却水 造成系统停车
• 1994年11月16日,某单位气化车间因烧 嘴冷却水断水造成系统跳车。致使烧嘴冷 却水盘管烧坏,造成系统停车5小时14分。
• 事故经过:
• 6日9时,烧嘴冷却水槽溢流,正在现场的调度员 立即通知操作人员处理。10时30分左右,控制室 记表时发现烧嘴冷却水槽已没有液位,烧嘴冷却 水流量为零,回水温度35℃,烧嘴冷却水备用泵 已自启动。经现场检查发现,烧嘴冷却水槽补水 的阀门已基本关死,A#烧嘴冷却水泵出口压力 2.4MPa,B#泵出口压力0.7 MPa,操作人员立即 向冷却水槽补水。10分钟后,因无烧嘴冷却水触 发安全系统跳车。
保护设施。
事故6:化工安全事故集 --液氨软管爆裂
• 2003年9月5日,江西某化肥厂一辆正在充 装液氨的罐车,装卸软管液相管突然爆裂, 液氨大量外泄,致1人死亡。这起事故涉及 到江西、河南、湖南3省4个单位、多名事 故责任人。事故调查难度较大,既有其特 殊性,又有此类事故的共性,事故教训十 分深刻,应当引以为鉴。
• 现场操作工请示中控许可后关闭该阀,阀 门关闭后,煤浆全部入炉,产生大量煤气 与原没有反应的氧气混合达到爆炸极限, 十秒后在洗涤塔发生爆炸。当中控人员听 到爆炸后,值班长立即采取紧急停车。停 车后打开洗涤塔人口检查,发现塔内件全 部炸坏,塔地脚螺栓拔长20mm。
• 3、事故损失:直接损失约20万元,造成A 系统停车两个月不能开车。
• 4、 煤浆管线冲洗导淋阀在执行停车冲洗后
关闭不到位;
• 5.2 发现问题后因操作经验不足未能及时采 取停车措施;
• 5.3开车操作票确认单执行不认真。
• 6、事故教训和防范措施
• 6.1开车最终关键阀门确认单经值班长在投 料前确认无误后,方可进行投料操作;
• 6.2取消两煤浆自动切断阀间的导淋阀;
• 6.3进一步完善开车、停车操作票及确认单; 进一步提高操作人员的业务素质,增强操 作人员的判断能力,对出现的异常情况做 出正确的判断及处理。
事故3:非法小化工厂发生爆炸事故
• 6日15时30分许,位于松北区松浦镇东明村的新 光化工厂发生稀料储存罐火灾事故,事故造成3人 轻伤,无人死亡。经现场调查,该企业共有8个罐, 其中4个罐中装有生产原料,另4个为空罐,原料 的主要成分为苯类和烯烃块类有机物。 火灾造成 4个原料罐起火,并有1个罐发生爆炸。爆炸的罐 中约有4吨原料,在灭火中,消防水全部进入该企 业的应急储存池,爆炸罐内物质一部分挥发到大 气中,另一部分除残留在罐体内,还洒落在该企 业厂区内,但未扩散出厂区。
洗涤塔爆炸
• 1、时间是93年4月30日12:17
• 2、事故经过:4月30日,气化炉开车投料 后,发现氧气入炉三十秒后仍有回升趋势, 值班长指令现场操作人员对气化炉进料系 统进行全面检查确认,发现203工号一楼地 面煤浆导淋管有煤浆泄漏,随即对203框架 上煤浆入炉管线进行全面检查,发现九楼 煤浆进料管线上的两自动切断阀间的导淋 阀严重不到位。
事故4: 关键词 循环泵 电机进水 跳车
• 1995年2月28日,某化肥厂气化车间洗涤塔 循环泵电机进水烧坏,造成系统停车5小时。
• 事故经过
• 28日17时15分,气化203岗位对检修完 的A#洗涤塔循环泵试车。首先对泵进行全 面检查,其中对泵入口管线上的仪表根部 阀用扳手进行确认,
• 当打开泵入口球阀时,大量黑水从入口管 线仪表根部阀喷出,致使正在运行的相邻 的B# 洗涤塔循环泵电机进水烧坏,造成B# 气化炉断激冷水。17时36分,气化炉液位 低引起气化装置连锁跳车。
• 1、操作人员现场巡检时应明确重点内容,确保 巡检质量。
• 2、加强车间工艺管理,操作人员应按时记录操 作报表、按时巡检,便于及时发现生产系统存在 的问题。
• 3、加强员工责任心教育,操作人员对计算机发出 的警报信号要逐条确认,不可掉以轻心。
• 4、消除计算机中与工艺操作无关的报警信号。
事故2:某化肥厂气化车间
• 3.对电机接线盒的防水功能进行改造。
事故5: 关键词 煤磨机 水冲地 绝缘 跳车
• 1996年1月14日,某化肥厂气化车间临时 工用水冲地,造成煤磨机跳车及电机绝缘 低不能开车。
• 事故经过
• 14日中班,煤磨机开车后,23时15分临 时工用水冲地时,污水溅入控制柜内造成 煤磨机跳车,因煤磨机电机绝缘低不能开 车,煤浆储量低,气化系统于15日6时10分 被迫停车。
• 事发现场距松花江约3公里,周围没有地下 排水管网,附近1公里内也没有居民,距离 最近村的井水只供畜禽饮用,居民吃自来 水。
• 该企业没有任何环保审批手续,曾经被有 关部门取缔,该化工厂负责人写下书面承 诺不再进行生产,到发生火灾时刚刚开始 非法生产不到3天,属于擅自投入生产。经 初步确认,事故原因为工人违章操作所致。
• 原因分析
• 1.操作工责任心差,开车前对应确认的 阀门虽然进行了确认,但确认不到位。
• 2.电机接线盒防水性能不好,造成电机 进水。
• 3.车间工艺管理不到位,票证检查制度 执行不好。
• 防范措施 • 1.运转设备的开停及试车,应严格执行
票证检查制度,逐条进行落实。
• 2.加强对员工责任心的培养,提高员工 业务素质。
• 原因分析 • 1.临时工安全意识差,用水冲地使污水溅入
控制柜内,造成跳车及电机绝缘低。 • 2.控制柜设计位置不合理,门关闭不严,防
水性能不好。 • 3.车间对临时用工管理不善,无人监护管理。 • 防范措施 • 1.对临时用工要加强教育和管理,临时工在
关键部位干活时,要有人监护。 • 2.对煤磨机控制柜进行技术改造,增设防水
• 原因分析:
• 1、烧嘴冷却水槽补水阀门被关死,造成 烧嘴冷却水槽无水,是造成事故的主要原 因。
• 2、操作工责任心差,记录报表不及时, 现场巡检不认真,没能及时发现事故隐患。
• 3、计算机无效报警过多,给操作工造成 麻淠心理,对出现的烧嘴冷却水流量低报 警没有及时发现,以致延误处理时机。
• 防范措施:
相关文档
最新文档