2016年产品质量情况分析报告

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产品质量问题分析报告

产品质量问题分析报告

产品质量问题分析报告一、引言产品质量是一个企业最为关注的问题之一,也是消费者最关心的因素之一。

质量问题不仅会影响企业的声誉与形象,还会直接影响消费者对产品的购买决策。

本报告针对公司生产的某一款产品在市场上出现的质量问题进行分析,并提出解决方案,希望能够帮助企业找出问题的根源,提升产品质量,满足消费者的需求和期望。

二、产品质量问题描述针对该产品的质量问题,我们进行了大量的调查和研究,综合了消费者的反馈和实地考察结果,得出以下的问题描述:1. 外观质量问题:该产品存在着外观缺陷,如颜色不均匀、划痕、瑕疵等,影响了产品的整体美观度。

2. 功能性问题:部分产品在使用过程中出现了功能失效的情况,无法正常进行操作,降低了产品的可用性。

3. 耐久性问题:经过一段时间的使用,部分产品出现了易损耗的情况,如材料开裂、零件脱落等,影响了产品的使用寿命和耐用度。

三、问题原因分析对于以上的问题,我们通过对产品生产过程和材料质量进行调查和分析,初步找出了导致问题发生的原因:1. 生产工艺不完善:在产品生产过程中,存在工艺不规范、设备老化等问题,导致产品出现缺陷和不良现象。

2. 材料质量不过关:部分供应商提供的原材料存在质量问题,或者在运输过程中受到损坏,进而影响了产品的质量。

3. 质量管理体系薄弱:企业的质量管理体系存在一定缺陷,没有建立健全的检测机制和质量控制流程,导致问题产品无法及时发现和剔除。

四、解决方案针对以上的问题原因,我们提出了以下的解决方案,以期能够改进产品质量,提升企业的竞争力:1. 强化生产工艺管理:对生产工艺进行优化,制定标准作业流程,加强设备的维护和更新,确保产品在生产过程中能够按照要求进行加工,降低缺陷率。

2. 优化供应链管理:与供应商进行沟通,确保原材料的质量,加强对原材料的检验和把关,确保材料能够达到产品的要求。

3. 建立完善的质量管理体系:健全产品的质量控制流程,建立有效的检测机制,及时发现问题产品,并及时采取措施,防止问题产品流入市场,保证产品质量的稳定性。

产品质量检验总结汇报

产品质量检验总结汇报

产品质量检验总结汇报尊敬的领导和同事们:我很荣幸能够在这里向大家总结汇报我们最近进行的产品质量检验工作。

在过去的一个季度里,我们团队一直致力于确保我们公司生产的产品符合最高的质量标准,以满足客户的需求并提升公司形象。

在这篇报告中,我将向大家介绍我们的检验工作的主要内容和结果。

首先,我们团队对生产线上的产品进行了全面的检查和测试。

我们严格遵循了公司的质量标准和流程,确保每个产品都经过了严格的质量控制。

我们对产品的外观、尺寸、材料、工艺等方面进行了全面的检验,以确保产品的质量符合标准。

其次,我们还对产品进行了一系列的性能测试。

我们使用了各种测试设备和工具,对产品的功能、耐久性、安全性等方面进行了全面的测试,以确保产品能够在客户使用过程中稳定可靠。

最后,我们还对产品的包装进行了检查。

我们检查了产品包装的完整性、标识的准确性、防伪标识等方面,以确保产品在运输和使用过程中不受损坏,并且能够被客户准确识别。

在这次检验中,我们发现了一些质量问题,并及时采取了纠正措施。

我们与生产部门和供应商密切合作,及时解决了这些问题,确保了产品的质量。

总的来说,我们的产品质量检验工作取得了一定的成果。

通过我们的努力,我们成功地提高了产品的质量水平,提升了客户的满意度。

我们也发现了一些问题,并及时进行了纠正,为公司的持续发展保驾护航。

在未来的工作中,我们将继续努力,不断完善产品质量检验工作,确保公司生产的每一件产品都是高质量的。

我们也将继续与生产部门和供应商密切合作,共同提升产品质量,为公司的发展贡献力量。

谢谢大家对我们工作的支持和关注!此致。

敬礼。

产品质量改进总结汇报

产品质量改进总结汇报

产品质量改进总结汇报
尊敬的领导和同事们:
我很荣幸能够在这里向大家总结汇报我们团队在产品质量改进方面所取得的成绩和进展。

在过去的一段时间里,我们不断努力,不断改进,最终取得了一些显著的成果。

首先,我们团队意识到产品质量对于企业的重要性,因此我们加强了对产品质量的重视和管理。

我们建立了一套完善的质量管理体系,包括从原材料采购到生产制造再到产品检测的全过程管理,确保产品质量的稳定和可靠。

其次,我们团队加强了对产品质量问题的分析和解决能力。

我们建立了一个质量问题反馈和处理机制,及时收集和分析产品质量问题的根本原因,并采取有效措施进行改进。

通过不断的迭代和改进,我们成功解决了一些长期存在的产品质量问题,提升了产品的稳定性和可靠性。

最后,我们团队还加强了对产品质量改进的持续性管理。

我们建立了一套完善的质量改进机制,定期进行产品质量评估和改进计
划的制定,确保产品质量不断提升。

通过这些措施,我们成功改进了产品的质量水平,提高了客户满意度,也增强了企业的竞争力。

总的来说,我们团队在产品质量改进方面取得了一些显著的成绩和进展。

但是我们也清楚地意识到,产品质量改进是一个持续的过程,我们还有很多工作要做。

我们将继续努力,不断改进,确保产品质量的稳定和可靠,为客户提供更优质的产品和服务。

谢谢大家!。

产品质量末分析报告

产品质量末分析报告

产品质量末分析报告1. 引言本报告旨在对所讨论的产品的质量问题进行分析和评估。

通过对产品设计、制造和测试过程的细致调查,我们将深入了解产品质量末问题的根源,并提出相关建议。

2. 背景产品质量是消费者购买产品时最关心的问题之一。

一个优质的产品应该具备稳定的性能、可靠的品质,并且能够满足消费者的期望。

然而,在实际生产过程中,产品质量末问题是难以避免的。

这些问题可能会导致产品在使用过程中出现故障、影响用户体验,甚至造成安全隐患。

因此,对产品质量末问题进行分析和解决具有重要意义。

3. 数据分析3.1 产品质量末问题统计针对该产品,我们进行了大量的问题统计和数据分析。

统计结果如下:•总问题数量:200个•问题类型:–产品性能问题:80%–产品外观问题:10%–产品耐久性问题:8%–产品安全问题:2%通过以上数据,我们可以看出,该产品最主要的质量末问题是性能问题,占总问题数量的80%。

因此,接下来的分析将重点关注产品性能问题。

3.2 产品性能问题细分在对产品性能问题进行细分之后,我们得到了以下结果:•性能问题分类:–功能失效:50%–性能不稳定:30%–功能缺陷:15%–无法适应用户需求:5%可以看出,功能失效是导致产品性能问题的主要原因,占性能问题总数的50%。

因此,我们将重点分析功能失效问题。

4. 功能失效问题分析4.1 问题描述功能失效是指产品在使用过程中无法按照预期功能进行操作或达到预期结果。

在我们收集到的问题报告中,功能失效问题主要表现为以下方面:•产品无法正常开机•功能操作按钮无法响应•产品在运行过程中自动关机4.2 原因分析针对功能失效问题,我们进行了细致的原因分析。

经过调查和测试,我们发现以下潜在原因:•设计缺陷:产品设计不合理,导致功能模块之间的集成不良,无法实现预期功能。

•制造工艺问题:制造过程中存在材料选择不当、组装不严谨等问题,导致产品性能不稳定。

•部件损坏:产品的某些关键部件可能由于材料质量低下或制造过程中的人为错误而造成损坏,进而引起功能失效。

公司每年产品质量分析报告范文

公司每年产品质量分析报告范文

公司每年产品质量分析报告范文各位领导,同事们:首先让我代表质量管理部门,向大家汇报过去一年公司产品质量的分析情况。

一、产品质量概况去年,公司实现产品销售额20亿元,同比增长15%,产品质量整体保持稳定。

通过持续改进质量管理流程,产品质量符合率达到了92%,较上年提高2个百分点。

其中,A系列产品质量符合率95%,B系列产品质量符合率90%。

这主要得益于公司上下共同努力,提升产品设计质量,加强过程控制,以客户为中心全面提升质量管理水平。

在质量工作中,我们也存在一些不足,主要体现在:个别产品出现质量问题,客户投诉次数较多;质量管理手段还不够科学系统;质量意识仍需进一步增强。

这些问题我们已经认真总结,并制定了针对性的改进计划。

二、主要质量管理措施1. 加强质量管理体系建设。

进一步健全质量管理制度,建立责任制;推进质量管理信息化建设,实现全过程质量控制。

2. 强化质量过程控制。

加强对供应商的管理,从源头控制质量;严格操作规程,加强过程检验,防止不合格品流转。

3. 开展质量提升活动。

通过质量月、质量标兵等活动,增强全员质量意识。

4. 加大质量投入。

优化检测设备,改进检测条件,保证检测质量。

三、下阶段质量工作计划下一阶段,我们将持续坚持以客户为中心,以预防为主的质量方针,进一步加强质量管理,确保产品质量持续改善。

主要工作计划如下:1. 继续健全质量管理体系,完善标准化操作。

2. 持续开展质量提升活动,营造全员参与的质量文化氛围。

3. 加大新产品质量规划力度,从设计源头抓质量。

4. 优化质量考核机制,将质量指标纳入绩效考核体系。

5. 增加质量投入力度,改进检测手段。

我们将一如既往地以质量为本,以客户为中心,持续提升产品和服务质量,为公司发展做出应有的贡献。

如果大家对质量工作还有其他建议,欢迎提出,我们会认真倾听并采纳。

在座各位对质量工作做出的贡献,表示衷心感谢!让我们继续携手努力,为公司创造更加卓越的产品和服务!质量管理部2021年12月。

电水壶产品监督抽查质量分析报告

电水壶产品监督抽查质量分析报告

2016年电水壶产品监督抽查质量分析报告发布时间:2016-03-21 来源:省质监局选择字号:[大中小 ] 打印本页添加收藏摘要:2016年1季度江苏省质检院受江苏省质量技术监督局委托对电水壶产品进行了省级监督抽查,共计50批次。

采样领域覆盖大型超市、电器卖场、大市场和网络电商。

监督抽查项目包括电器安全性能、不锈钢制品卫生指标(铅、镉、铬、镍、砷析出量),合格38批次,不合格12批次,合格率76%。

不合格项目是标志和说明、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施。

一、抽查产品及行业概况(一)产品概况现代人的生活节奏起来越快,目前除了写字楼及个别家庭在使用饮水机消费纯净水或蒸馏水外,绝大多数的家庭仍然是饮用烧开的自来水。

而早前流行于欧美发达国家的即热式电热水壶,因其省时、节能、美观、便捷、安全的特点,在进入市场后,迅速受到广大消费者青睐。

目前,各大网络电商及家电连锁卖场的小家电专柜有林林总总的产品可供选择,价格从几十元的普通电水壶到几百上千的多功能产品。

快速电水壶曾经历了一次较大的更新换代。

目前市面上最多的第二代产品与第一代产品相比,在壶身采用了隐藏式发热盘、壶身与电源底盘分离设计(无绳电水壶)、电源底座可以收纳电源线等方面有了改进。

随着生活水平的提高,广大消费者对电水水壶的要求也在提高。

目前市场上出现了保温电热水壶。

保温电热水壶的出现,将煮水与保温合二为一,方便了生活,提高了效率。

现在的电水壶也正在向多功能方向发展,如防漏、防烫、除氯、电动出水(电水瓶)等。

电水壶中带底座的无绳电水壶最为普遍。

电水壶接通电源5分钟左右后,水温逐步上升到100度,水开始沸腾,水蒸汽使蒸汽感温元件的金属片变形,顶开开关触点断开电源。

如果蒸汽开关失效,壶内的水会一直烧下去,直到水被烧干,发热元件温度急剧上升,位于发热盘底部的有温控作用金属片,会因为热传导作用温度急剧上升,膨胀变形,断开电源。

电水壶属于液体加热器具,是列入国家强制性安全认证(CCC)目录的产品,需要符合国家相关强制性标准。

2016年产品质量情况分析报告

2016年产品质量情况分析报告

2016年产品质量状况分析报告质量管理部质量是企业的生命。

近年来,随着公司技改开发的大力投入,产业布局的系统优化和整合完善,形成了以202车间为代表的南方矿分离体系和以204车间焙烧工序为龙头、201车间萃取分离工序为承接、218车间沉淀煅烧为收尾的北方矿分离体系,形成了稀土加工分离、稀土金属、稀土研磨材料、稀土贮氢材料、稀土磁性材料、稀土发光材料、氯碱化工等七大产业链。

公司严把质量关,从原材料的入厂、中间品的控制到产成品出厂都严格按内部标准执行,在各工序间制定了质量控制标准,细化了关键岗位控制标准,编制了质量岗位巡视路线图,强化质量巡视工作,从而使公司的产品质量有了较明显的提升,确保了公司在市场中的竞争力。

下面就公司产品质量做如下具体分析:一、原材料方面目前公司所用稀土原料全部来自外购,南方矿多采购自江西和广东,稀土总量为92%左右,稀土配分、放射性大小由于产地不同存在一定的差异,202车间在萃取分离过程中及时调整萃取工艺指令同时做好镧产品中放射性的去除工作;北方矿主要为包头高矿,兼顾山东矿和四川矿,矿型差异较大,204车间联合研究所做好实验工作,研究焙烧工艺,做好各类矿型混合焙烧的技术策划;碳铵做为公司沉淀工序的重要原料,由于市场原因,采购自不同厂家,2016年合格率为89.69%,不合格原因除总量偏低外,不同厂家的产品对沉淀过程影响差异较大,218车间技术组积极收集实验和生产数据,确定合格供应商。

二、中间品方面204车间车间2016年产品一次合格率为99.78%,较较2015年上升0.24%,所产水浸液产品质量相对稳定,个别批次REO未达标、Fe2O3超标,主要原因为焙烧系统所投原料较为复杂,受201车间非皂化工段影响,下游物料交接不畅,导致焙烧工序、洗渣工序控制不稳定,204车间应强化员工操作水平,车间技术组继续摸索纯低矿分解反应最佳工艺技术条件,加强和细化生产过程工艺管理工作。

201车间2016年产品一次合格率为95.44%,较2015年降低3.42%,氯化镧液不合格指标为稀土杂质CeO2超标和非稀土杂质CaO、MgO、Na2O、MnO2、SO42-超标;氯化铈液不合格指标为稀土La2O3超标;富铈液不合格指标为稀土组分镧铈不合格和非稀土杂质Na2O超标;镧铈液不合格指标为稀土组分镧铈不合格;氯化镨液不合格指标为稀土杂质La2O3、CeO2、Nd2O3超标;氯化钕液不合格指标为稀土杂质La2O3、Pr6O11超标;镨钕液不合格指标为稀土杂质Pr6O11、Nd2O3不合格。

质量分析报告模板

质量分析报告模板

质量分析报告一、2016年各月合格率、不良率情况(主要机种)
2、合格率折线图(按机种)(图中加注目标控制线)
3、不良率折线图(按机种)(图中加注目标控制线)
4、单面板综合合格率(图中加注目标控制线)
5、双面板综合合格率(图中加注目标控制线)
6、结论(根据图中数据给出结论:质量波动说明、和目标比较等等)
二、不良品调查表(10月份在线主要机种,按机种分别统计作图)
1、2491
(2)不良排列图(主要的少数,次要的多数)柏拉图
(3)结论:主要不良(三大不良,图中80%以下的不良)
2、651
3、总的不良调查表、不良排列图、要解决的主要不良
三、原因分析
针对上述不良调查要解决的主要不良的产生原因进行分析
调查表、因果图、系统图等等
数据统计分析、各种试验分析
五、效果检查
对策前和对策后进行比较,验证对策效果。

六、总结巩固及下次PDCA循环要解决的问题点将对策措施纳入规范管理或工艺文件中。

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2016年产品质量情况分析报告
2016年产品质量状况分析报告
质量管理部
质量是企业的生命。

近年来,随着公司技改开发的大力投入,产业布局的系统优化和整合完善,形成了以202车间为代表的南方矿分离体系和以204车间焙烧工序为龙头、201车间萃取分离工序为承接、218车间沉淀煅烧为收尾的北方矿分离体系,形成了稀土加工分离、稀土金属、稀土研磨材料、稀土贮氢材料、稀土磁性材料、稀土发光材料、氯碱化工等七大产业链。

公司严把质量关,从原材料的入厂、中间品的控制到产成品出厂都严格按内部标准执行,在各工序间制定了质量控制标准,细化了关键岗位控制标准,编制了质量岗位巡视路线图,强化质量巡视工作,从而使公司的产品质量有了较明显的提升,确保了公司在市场中的竞争力。

下面就公司产品质量做如下具体分析:
一、原材料方面
目前公司所用稀土原料全部来自外购,南方矿多采购自江西和广东,稀土总量为92%左右,稀土配分、放射性大小由于产地不同存在一定的差异,202车间在萃取分离过程中及时调整萃取工艺指令同时做好镧产品中放射性的去除工作;北方矿主要为包头高矿,兼顾山东矿和四川矿,矿型差异较大,204车间联合研究所做好实验工作,研究焙烧工艺,做好各类矿型混合焙烧的技术策划;碳铵做为公司沉淀工序的重要原料,由于市场原因,采购自不同厂家,2016年合格率为89.69%,不合格原因除总量偏低外,不同厂家的产品对沉淀过程
液、镧铈液、镨钕液稀土组分不合格的主要原因受生产工艺影响,在萃取稀土过程中,温度、酸度、流量等条件稍微控制不当,容易使产品配分引起波动。

产品中非稀土杂质超标的主要原因是201车间高纯线除杂不彻底,下游218车间需加强在沉淀环节和煅烧环节对稀土杂质的控制,及时调整生产工艺,关注外接稀土料液、生产用水、沉淀剂碳铵中Fe、CaO、Mg、Na、等非稀土杂质的含量以及生产设备、搅拌装置等腐蚀程度对产品质量的影响,车间生产技术人员在追求稀土产品相对纯度满足的前提下应足够重视对非稀土杂质的控制。

三、产成品方面
202车间2016年产品一次合格率为99.82%,较2015年上升
0.65%,产品质量有明显提升;218车间2016年产品一次合格率为99.95%,较2015年上升0.05%,产品质量与2015年基本持平;205车间、磁材车间、贮氢车间、应用型产品质量一次合格率均为100%;金属车间2016年产品一次合格率为96.31%,较2015年降低1.5%,产品质量有所下降。

其中202车间氧化钆松装比重不合格,主要原因是沉淀过程控制不当,在今后的生产过程中要把单纯控制产品化学指标转变为为产品晶形晶貌的控制;218车间氧化镨钕稀土杂质La2O3不合格,主要原因为为转产前未彻底清理炉膛导致煅烧过程污染使产品中组分La2O3超标,在今后的生产过程中车间技术人员应提高质量意识,做好生产前的质量策划;金属镧、金属铈、金属钕、镧铈金镨钕金属中稀土杂质AL、C、Si、Mo等超标,主要原因电解过程控制
不稳定,人员操作稳定性有待提高,在今后的生产过程中车间技术人员应提高质量意识,强化对岗位操作人员的培训和质量考核,严格执行岗位操作规程,不断优化工序控制指标。

四、对提升企业质量管理水平的建议
(一)增强企业自主创新能力,推进公司加快转型升级
近年来,企业快速发展,技术装备不断升级,已处于一个从量变到质变的重要战略机遇期。

虽然我们公司稀土萃取分离技术在同行业已属一流,但在稀土深加工和先进材料制备及应用等领域与同行业先进企业还存在一定差距,今后要不断增强企业自主创新能力,在新技术、新工艺、新产品上依靠科技创新和成果转化,以及引进吸收再创造,促进企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化主体,提升企业的核心竞争力,推动稀土产业加快转型升级。

(二)积极参与国(行)标的修订,切实提高企业产品生产采标率标准是人类文明进步的成果。

从中国古代的“车同轨、书同文”,到现代工业规模化生产,都是标准化的生动实践。

伴随着经济全球化深入发展,标准化在便利经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显。

标准已成为世界“通用语言”。

世界需要标准协同发展,标准促进世界互联互通。

我们公司作为全国稀土标准化技术委员会成员之一,作为稀土行业奠基性企业之一,曾先后起草或参与了部分稀土国标、行标的制定(如GB/T20115-2006 《稀土抛光粉》、 GB/T3504-2006 《氧化铕》、 XB/T219-2007 《硝酸铈》 GB/T17803-2015 《稀土产品牌号表示方法》、GB/T
20170.1-2006 《稀土金属及其化合物物理性能测试方法稀土化合物粒度分布的测定》 GB/T 20167-2012 《稀土抛光粉物理性能测试方法抛蚀量和划痕的测定重量法》)。

标准作为助推企业创新发展,引领行业进步的助推剂,作为企业技术储备和战略优势,虽然我们公司曾做过大量的工作,也取得了一定的成绩,但相对于这几年同行业其他一些单位对参与起草稀土国标、行标的积极程度,我们要把标准放到战略位置来考虑,在今后的工作中应注重加强对标准工作的投入和关注(无论是技术还是资金),积极申请立项制定或参与稀土行业标准,提高企业知名度。

积极采用国家标准或严于国家标准的企业标准、客户标准,对照国家标准或同行业先进标准,寻找差距,确保标准水平与同行业持平或领先同行业相关标准。

加快推进标准化战略,通过标准的提升来促进质量的提升,通过质量的提升来推动我们企业整体综合实力和竞争力的提升。

(三)进一步细分工序,强化质量巡检
工序质量是产品质量形成的关键,企业组织各生产车间对生产工序进一步细分,并从“人、机、料、法、环、测”6方面进行工序分析,利用鱼刺图,建立工序控制参数档案,进一步完善技术操作规程,细化、量化各工序控制技术指标。

产品质量形成于生产的全过程,因此实行全员控制,采取工序道道把关,是保证产品质量的最有效手段,企业一定要注重教育全体员工树立下道工序就是顾客的理念,上一道工序对下一道工序把关,追求生产过程的“零缺陷”,在加强过程控制时,突出“预防为主”的思想。

更新落后的生产设备和检测仪器,
淘汰落后的技术工艺,操作人员要严格按照操作规程和规范,从原料进厂、产品生产、检验和入库等工序进行控制。

2017年以201车间整合一体化、超高纯项目为抓手,协调好超高纯项目的所需原材料的采购标准,建立超高纯产品控制、管理方法,争取超高纯产品早日达产达标。

配合218车间建立、完善高纯镧系列、铈系列产品生产要点目录,规范高纯产品生产过程的设备、环境、人员,原材料等基础管理。

2017年,质量管理的重心是生产现场及工序质量控制,要以公司创建安全标准化为契机,以现场巡视路线图为抓手,提高综合管理能力,继续加大生产现场的巡视检查,坚持每天至少巡检一次公司的重点岗位,每周至少巡检2次公司的所有岗位。

继续加强生产现场的巡视检查,引导操作人员在日常生产中严格执行三大操作规程,及时发现、整改生产过程、生产现场的安全隐患、质量隐患,以现场管理提升基层单位整体基础管理能力。

在质量管理现场巡视中,我们要做到慢慢走,细细看,不留任何死角,不放过任何蛛丝马迹,用质疑的目光,研究的态度,严格按照规范对照,发现问题,及时纠错,扎实整改,做到确信确认无误。

在质量巡视检查工作中,将收集的问题汇总并督促问题单位进行及时整改,检查问题落实情况并在本月底形成质量运行评价考核报表,从而使巡查工作有计划、有依据、有评价、有考核。

(四)深入实施质量型企、品牌强企战略,推进全面质量管理我们公司作为稀土行业奠基性企业,要在提高产品质量这一问题上有非常清楚的认识,具体来说,就是要围绕以下三个方面深入实施
质量兴企、品牌强企战略,推进全面质量管理。

首先是加强技术进步,更新落后的技术装备、淘汰落后的技术工艺,下大力气开发具有自主知识产权的新技术、新工艺。

其次是实施现代企业规范化管理体系,逐步建立起一套科学的支撑企业持续稳定发展的管理模式和一种有效适应市场需求的外部竞争环境的运行机制,建立和保持持久的竞争优势,最后是推行全面质量管理,从原料进厂、生产工艺、质量检验和产品入市等各个环节全面加强质量控制管理,做到层层把关,严格控制。

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