SPC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用
宝钢原料设备防腐管理举措

宝钢原料设备防腐管理举措随着宝钢工业的不断发展,对原料设备防腐的要求也越来越高。
因为原料设备的防腐对于钢铁生产来说至关重要。
如果设备因为腐蚀而失效,将对整个生产链产生严重的影响。
为了保证设备能够长期、稳定地运行,宝钢采取了一系列的防腐管理举措。
1.材料质量把控在选用设备材料的过程中,宝钢非常注意材料的质量控制。
只有选择适合的材料才能更好的保证设备的整体耐久性。
此外,宝钢的材料采购部门每年都会对各类材料的供应商品质进行核查,确保vendor供应商稳定供货和质量。
2.设备先进的防腐处理技术宝钢采用了先进的防腐处理技术来保护设备的表面,延长设备的使用寿命。
这些技术包括转涂法、电泳涂漆技术、喷涂技术等等。
通过严格的防护措施来延长设备的使用寿命,提高设备的耐腐蚀能力。
转涂法通俗的讲即将设备通过一些化学处理,然后进行喷涂,提高设备的耐腐蚀性。
电泳涂漆技术是通过电泳完成对设备表面的防腐处理,让设备整体更加具有保护性。
在防护层表面,喷涂上透明涂层能够对于化学腐蚀有很好的阻隔作用。
3.设备日常的维护保养除了在制造工艺方面做好防腐措施,宝钢的工人也要在设备投入运营之后密切关注设备的维护保养。
确保设备在平时正常运行过程中能够随时进行维护保养,处理好设备的问题,延长设备使用寿命。
保护设备以保障生产红线的顺利推进。
此外,还会在设备使用一段时间之后对设备进行评估,收集关于设备使用的数据以进一步改进防腐措施,更好的维护设备的稳定性和供应能力。
4.设备更加严格的安全保护宝钢采取了更加严格的方式来保障设备的稳定性。
比如,限定设备的使用范围和使用方式。
设备只能在规定的环境和使用方式下进行使用,确保设备的安全性。
此外,在生产维护过程中,会注意到安全的环境保护,员工工作场所的卫生和安全,确保设备使用过程中无风险。
5.设备的洁净保养设备洁净除了能够美化厂房,也能够保障设备的正常运行。
随着设备在使用过程中会有大量的灰尘和杂质产生,如果长时间不进行清理,会让设备表面容易出现腐蚀。
控制图在炼钢生产中的应用

控制图在炼钢生产中的应用
高秀兰;宋江波;罗海炯;金文俊
【期刊名称】《包钢科技》
【年(卷),期】2003(029)B12
【摘要】文章简要介绍SPC理论,以转炉出钢碳、连铸中包过热度两个重要参数为例,说明控制图在炼钢生产中的应用。
【总页数】3页(P128-130)
【作者】高秀兰;宋江波;罗海炯;金文俊
【作者单位】包钢集团公司技术中心,内蒙古包头014010;包钢集团公司科技部,内蒙古包头014010;包钢集团公司炼钢厂,内蒙古包头014010
【正文语种】中文
【中图分类】TF7
【相关文献】
1.控制图在炼钢生产中的应用 [J], 高秀兰;宋江波;罗海炯;金文俊
2.控铸控冷新工艺及其在抗磨钢件生产中的应用研究 [J], 蔡擎;杨哿;高绍君;吴诗
凤
3.标准化制图在数字化制图生产中的应用 [J], 柳培清;刘善勇
4.性控精液在牛体外性控胚胎生产中的应用 [J], 孙凤俊;张佳谊;韩广文
5.数字制图系统在制图生产中应用的几个问题 [J], 王爱华
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
宝钢SPCC材料标准2

SPCC
-
270
34
36
37
38
SPCD
-
270
36
38
39
40
SPCE、 210
SPCEN
270
38
40
41
42
a 当屈服现象不明显时采用 RP0.2,否则采用 ReL。 b 试样为 GB/T 228 中的 P14 试样。
6.4.2 硬度 1/8 硬质、1/4 硬质及硬质的钢板及钢带,其硬度(HRB 或 HV)应符合表 7 的规定。 表7
4―18
Q/BQB 402-2003
6.1.2 钢板及钢带的成品化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。 6.1.3 当生产 1/8 硬质、1/4 硬质及硬质的钢板及钢带时,可超出表 5 所示的化学成分。 6.2 冶炼方法
钢板及钢带所用的钢采用氧气转炉冶炼。
6.3 交货状态 6.3.1 钢板及钢带冷连轧后经热处理供货,热处理种类如表 4 所示。 6.3.2 钢板及钢带通常涂油供货,所涂油膜应能用碱水溶液除掉,供方保证自制造之日起在 通常的非裸包包装、运输、装卸及贮存条件下六个月不生锈。根据需方要求,经供需双方协
超高级的精整表面
FD (O5)
产品二面中较好的一面不得有任何缺欠,即不能影响涂漆后的外 观质量或电镀后的外观质量,另一面必须至少达到 FB 的要求。
6.7.3 对于钢带,由于没有机会切除带缺陷部分,因此钢带允许带缺陷交货,但有缺陷的部 分不得超过每卷总长度的 6%。 6.8 表面结构
表面结构为麻面(D)时平均粗糙度 Ra 按 0.6μm<Ra≤1.9μm 控制,表面结构为光亮 表面(B)时平均粗糙度 Ra 按 Ra≤0.9μm 控制。
SPC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用

(4)布料制度不合理。上料的精确度存在一定的误
差;
4.3实施后的铁水过程能力分析 通过对影响铁水『sil%含量的各种要因采取措施
后,在日常打点过程中加强了管控,对出现的异常点
(5)高炉休风前后炉温波动较大。 针对上述要因进行分析,炼铁厂采取了一系列的
措施:
及时采取措施和对策,铁水『si】%的控制能力得到进一
SPC理论简介 统计过程控制(简称SPC),也叫统计工序控制,
是过程控制的实施方法,也是应用统计技术对生产过 程中的各个阶段进行评估和监控的一种方法,建立并 保持过程始终处于可控的且稳定的水平,从而达到产 品与服务符合技术规范要求的一种质量管理技术,是 过程控制的一部分。它主要应用数理统计和概率论的 相关原理,对生产过程(动态)的关键质量数据进行测 量和描点绘图Il】。同时,通过对控制图进行观察和分 析,可以及时了解和发现异常情况,并采取相应纠正 措施,从而可以使整个生产过程保持持续稳定状态, 提高过程生产能力。
SIC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用
SPC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用
彭坤1,2季筱燕z王雷雷z (1.南京航空航天大学,南京210016;2.南通宝钢钢铁有限公司,江苏南通226002)
[摘要]叙述了南通宝钢钢铁有限公司炼铁厂在高炉铁水生产过程中应用“SPC”工具持续改进铁水质量过程的情况。通 过应用SPC的基本理论研究方法,解决了在炼铁生产中持续改进铁水质量控制评价的方法问题。以铁水含【si】量参数为例应用 SPC技术在钢炼铁生产中持续改进了铁水质量,合理降低了铁水【Si】含量,达到了降低成本的目的,同时也表明控制图在炼铁生 产中具有指导生产实践的作用。
厂铁水fsil%含量平均值控制过程能力的正态分布曲 线见图1。 由图1可见,宝通炼铁厂『sil%含量呈正态分布, 但偏离中心,且过程能力指数Cpk仅0.44%,过程能 力严重不足,处于基本不受控状态。由此可以看出,利
SPC统计在制程中的应用

SPC统计在制程中的应用引言SPC〔Statistical Process Control,统计过程控制〕是一种制程控制方法,通过对制程中收集到的数据进行统计分析和控制,以实现制程的稳定性和可控性。
SPC统计在制程中的应用已经得到了广泛的认可和应用,本文将介绍SPC统计在制程中的应用,包括其定义、原理、应用场景和效果等内容。
1. SPC统计的定义SPC统计是一种通过对制程过程中数据进行收集和分析,以实现对制程稳定性和可控性的控制方法。
其核心思想是通过收集和分析数据,获取制程的变化情况,并根据统计结果进行制程控制和改善,从而保证制程的稳定和一致性。
2. SPC统计的原理SPC统计的原理是基于统计学的方法和工具,通过对制程数据的收集和分析,了解制程的变化状态。
主要包括以下几个方面:•数据收集:收集制程过程中产生的数据,可以是实时监控数据,也可以是离线收集的数据。
•数据分析:对收集到的数据进行分析,可以使用统计方法,如均值、方差、极差等,来分析制程的变化情况。
•制程控制:根据分析结果,制定相应的控制策略,以实现对制程的控制和改善。
3. SPC统计的应用场景SPC统计在制程中的应用场景较为广泛,以下是几个常见的应用场景:3.1. 过程监控SPC统计可以用于实时监控制程过程中的关键参数,如温度、压力、流量等。
通过对实时监控数据的收集和分析,可以及时发现制程中的异常情况,并采取相应的控制措施。
3.2. 缺陷检测与分析SPC统计可以应用于制程中的缺陷检测和分析。
通过对制程中产生的数据进行分析,可以发现和分析制程中的缺陷产生的原因,从而采取相应的改良策略,提高制程的质量。
3.3. 过程改良SPC统计也可以应用于制程的改良中。
通过对制程数据的分析和比照,可以找出制程中存在的问题,并采取相应的改良策略,以提高制程的稳定性和可控性。
4. SPC统计的效果SPC统计在制程中的应用可以带来许多效果,包括以下几个方面:•提高制程的稳定性:通过对制程数据的统计分析和控制,可以提高制程的稳定性,减少制程中的变异性。
钢铁行业中的质量控制技术应用教程

钢铁行业中的质量控制技术应用教程在钢铁行业中,质量控制是确保产品质量和客户满意度的关键要素。
随着科技的不断进步,质量控制技术也在不断发展和应用。
本文将介绍钢铁行业中常用的质量控制技术及其应用,以帮助读者更好地了解和应用这些技术。
一、质量控制技术简介质量控制技术是通过监测、调整和纠正产品制造过程中的各个环节,以确保产品满足规定的质量标准。
在钢铁行业中,常见的质量控制技术包括统计过程控制(SPC)、六西格玛方法、质量功能部署(QFD)、故障模式与影响分析(FMEA)等。
二、统计过程控制(SPC)统计过程控制是一种用于监测和控制工业过程的统计方法。
在钢铁行业中,SPC通过收集和分析生产过程中的数据,实时监测产品质量,并及时采取控制措施,以确保产品质量的稳定性和一致性。
SPC的核心工具是控制图,可以分为X-图和R-图。
X-图用于监测过程的中心线,即平均值,并判断过程是否处于控制状态;R-图用于监测过程的离散度,并评估过程的稳定性。
通过分析控制图上的数据点,可以及时发现和排除制程异常,并采取相应的控制措施,以提高产品质量。
三、六西格玛方法六西格玛方法是一种以数据为基础,通过有系统的分析和改进方法,提高产品和过程质量的管理方法。
在钢铁行业中,六西格玛方法可以帮助企业从根本上解决产品质量问题,提高生产效率和客户满意度。
六西格玛方法采用DMAIC(定义、测量、分析、改进和控制)的流程,通过收集和分析数据来确定问题的根本原因,并采取相应的改进措施。
该方法注重团队合作和数据驱动决策,能够帮助企业减少废品率、缩短生产周期,并提高产品的一致性和可靠性。
四、质量功能部署(QFD)质量功能部署是一种通过将客户需求转化为设计和制造要求的方法,以确保产品质量和客户满意度。
在钢铁行业中,QFD可以帮助企业根据客户需求确定产品设计和制造过程的重点,提高产品的质量和竞争力。
QFD的核心工具是HOQ(房屋图),它通过将客户需求与设计和制造要求关联起来,确保产品的设计和制造能够满足客户的期望。
宝钢的生产管理系统介绍

宝钢的生产管理系统介绍宝钢是中国最大的钢铁企业之一,拥有完整的生产链条和世界一流的生产管理系统。
宝钢的生产管理系统是通过信息技术与自动化技术相结合,实现对生产过程的监控和管理的一种先进的生产管理体系。
下面将介绍宝钢的生产管理系统的特点和功能。
首先,宝钢的生产管理系统采用了先进的信息技术,包括物联网、云计算、大数据分析等。
通过在生产环节中引入传感器和数据采集设备,将各个环节的关键数据实时传输到系统中。
同时,通过云计算和大数据分析技术,对所收集到的大量数据进行处理和分析,实现对生产过程的实时监控和分析。
这样,宝钢的管理人员可以随时了解到生产过程的情况,及时做出决策和调整,提高生产效率和产品质量。
其次,宝钢的生产管理系统具有集成化的特点。
基于企业内部的ERP系统,将生产计划、物料管理、设备管理、质量管理等各个环节进行集成,并与供应商和客户的系统进行连接。
这样一来,可以实现从订单到生产计划再到生产执行,再到产品出库和配送的全过程管理,从而提高了生产的灵活性和效率。
此外,宝钢的生产管理系统还具有高度自动化的特点。
通过引入自动化设备和智能机器人,实现生产过程的自动化控制和操作。
例如,在宝钢的钢铁生产过程中,采用了先进的连铸技术和轧制技术,实现了从原料到成品的全自动生产过程。
而且,系统中还具备智能检测和报警功能,及时发现和处理生产过程中的异常情况,保障产品质量和生产安全。
最后,宝钢的生产管理系统还具备强大的数据分析和决策支持功能。
通过对生产过程中所收集到的数据进行分析和挖掘,可以发现生产过程中的潜在问题和改进空间,从而进行优化和调整。
同时,系统还配备了决策支持功能,提供了一系列的报表和指标,帮助管理人员进行决策和评估。
总的来说,宝钢的生产管理系统是一个先进、集成化、自动化的管理体系。
通过引入先进的信息技术、自动化设备和智能机器人,实现对生产过程的实时监控和管理。
同时,系统还具备数据分析和决策支持功能,帮助企业管理人员进行决策和优化。
宝钢一贯过程控制系统(BPC)的应用实践

宝钢一贯过程控制系统(BPC)的应用实践
王国清;殷峻;朱敏
【期刊名称】《中国质量》
【年(卷),期】2005(000)008
【摘要】一、前言汽车板是宝钢的战略产品.用户对钢材质量稳定性和质量策划、过程监控都有特殊的要求。
为了适应用户的需求,宝钢按ISO/TS16949建立了质量管理体系,并在过程控制方面大力推行统计过程控制(SPC)。
从1998年开始,宝钢系统推进SPC的运用。
【总页数】4页(P16-19)
【作者】王国清;殷峻;朱敏
【作者单位】宝山钢铁股份有限公司制造管理部;宝山钢铁股份有限公司制造管理部;宝山钢铁股份有限公司制造管理部
【正文语种】中文
【中图分类】F2
【相关文献】
1.基本过程控制系统(BPCS)作为独立保护层的探讨 [J], 白永忠;党文义;葛春涛
2.宝钢4号高炉一贯过程控制系统的设计与应用 [J], 高扬建
3.一贯过程控制系统的应用与实践 [J], 王凯峰;何建锋;谢英秀;王国清;魏建华
4.一贯过程控制在宝钢二炼钢生产中的实现与应用 [J], 赵敏;陈建尧
5.宝钢一贯过程控制系统(BPC)的应用实践 [J], 王国清;殷峻;朱敏
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(4)铁水中的『Sil含量的高低对成本有着较大的影 响,本着成本管理的角度,也必须做好铁水『Sil含量的
控制。 3.2收集数据,选择和使用控制图 SPC作为生产中的一种控制手段,必须要有稳 定、准确、及时的大量数据来源[31。因此,收集数据和选
鼍。瓣孙,㈨。qK矿满;燃群:漱粼。艚飘耐《
鼢<钢铁冶炼>鼢
豫 廿
_
5
德
,嘲
_k
4
万方数据
SPC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用
从图2可见,2010年一季度铁水【s目%含量过程
控制能力指数Cpk已经提升至0.56%,提升了
(2)加强了原料质量的管理,摸索出了经济合理的
焦炭配料模型,降低了焦炭品种,延长了焦炭的更换
27.3%,但目标值仍偏离中心,需要进一步强化控制, 寻找要因,进行整个提高。 通过对分析用图进行要因分析,利用鱼翅图,采取 “5M1E”方法,确定了影响铁水[Si】%含量的主要要因: (1)操作人员技能不高,对炉温的判断、控制能力比 较弱,导致对炉温出现异常时。处理不及时; (2)原料质量存在波动,从而影响炉温的波动;
分两个阶段,一种是分析用控制图阶段,一种是控制
用的控制图阶段。必须先通过分析用控制图来调整过 程、消除异因,使过程可控后再改进过程,确保Cp或 Cpk达到要求后[21,方可进入控制用控制图阶段。通过
;瞄麓‰≮少礤锄葵瀚潲躐只濑
对SPC控制图的不断分析,发现异常点,及时分析,查
出影响问题的原因并进行改进和预防,从而达到持续 改善的目的。
不及时、不准确,石灰质量不稳定,生烧率高,造成转
炉终点命中率不高,转炉渣碱度不合理。
2.1铁水si含量波动大,成分通报不准确
炼铁厂通报给炼钢厂的成分铁水Si含量见表1。
表1铁水Si含量表
z
3。
矿
5・
平均
以铁水Si 0.59%、终渣碱度3.2、石灰有效Ca0 80%、生烧率30%计算,根据公式离,理论上计算石灰 加入量应该在吨钢58 kg,而实际转炉石灰加入量在
室对铁水进行抽检约300铁次,结果铁水Si含量比
铁厂报样偏高0.2%,平均0.73%,其中Si含量大于
过程数据
LsL 0 35
目杯0 6
USI.0.85
圈
肩
,甚
样本均值 o 621 21n 262 杯率N 标准差(组内)0171 74I 标准差(整体)0171 5了h
‘∥j
\.…
T’cT
||
图l炼铁厂铁水【s-]含量过程能力分析图(2009一lo—12
T
cT
磊㈠
ifl内 整津
n+i
一
3.
疑
m
|jj
.I圈
关键词统计过程控制 引言
铁水质量过程能力指数控制图
1
统计过程控制(SPC)方法的最核心工具就是控制
图,相应做好SPC推广的核心也就是作好相关控制图 并进行灵活应用。根据应用目的的不同,控制图应用
南通宝钢炼铁厂现有一座420 ms高炉,于2005 年点火投产。它由一台60 mz烧结机向高炉提供烧结 矿、外购球团矿及精块矿,无炼焦工序,焦炭全部外 购,吃百家焦冶炼。随着炼铁原辅料市场及价格的变 化,高炉使用的原燃料质量受到较大影响,加上南通 宝钢炼铁厂高炉炼铁生产时间较短,炼铁生产经验积 累和专业技术人员均不足,给高炉主要工艺参数控制 和技术经济指标优化带来较大困难。同时,由于南通 宝钢炼铁厂仅有一座高炉生产,就炼铁生产工艺的系
4.1
实前过程能力分析 实施前的2009—10—12期间,宝通钢铁公司炼铁
(2)时间间隔:以每班5炉铁,每天合计15炉铁为
分类单位; (3)数据来源:每班5炉铁的平均铁水fsil含量。 根据『sil含量的数据类型(连续型)、来源等综合 考虑,决定采用均值极差控制图(x~R控制图)对其进 行监控。 3.3实施步骤 3_3.1作出控制图:通过对现场数据的跟踪管理,用 Minitab作出分析用控制图。 3.3.2将分析用控制图转换为控制用控制图,并将控 制图放置现场进行打点控制。 3.3.3现场人员主要完成以下工作:(1)各点长对控 制图打点人员的工作提出要求并进行检查;(2)点长
步提升,2010年第2季度的铁水[Si】%含量过程能力 控制见图3。
USI
(1)针对操作人员技能不高的问题,加大了对操作员 工的培训力度,并先后组织两批人员到外出实习培训;
rSI
过程数据
LsL 02
+
}‘
、
目标
USL
0.8
样本均值0A22 37 标本N 365 标准差(组内)0075 925 9 标准差(整体)0 112 886
高炉炉别
1一
SiO:也会加剧对炉衬的侵蚀,影响石灰渣化速度,延
长吹炼时间。通常铁水中的Si含量为0.40%。0.60%为 宜。根据铁水条件特别是铁水Si含量建立合理的转 炉冶炼工艺制度是转炉炼钢的根本,可以杜绝盲目操 作实现转炉操作标准化,降低钢铁料消耗和渣料消 耗。 2现状调研及问题分析
抚顺新钢铁的铁水Si含量忽高忽低,成分通报
表1 SPC实施前后铁水质量改善分析表
(2)在成功实施铁水[Sil%含量SPC控制基础上,该 方法具有推广价值,可用于铁水中的其它关键成分的
控制,女n[Sl、物理热等,提高整个制造过程的过程能力。
从表1中可以看出,通过实施SPC技术,提高了
铁水的【si]含量控制能力,铁水中的[si】含量下降了 0.20%,按每下降0.1%可以降低燃料比7 k舭计算,降
3
统布局而言,存在一定的缺陷,生产中任何一个系统
出现问题都将导致高炉减风甚至休风,中断冶炼行 程。这种一座高炉炼铁的生产模式的连续生产中断, 将打破整个公司大生产系统的平衡,对企业的效益造 成较大损失。随着生产经营模式的转变,为实现公司的 “普转优,冶炼精品钢”战略目标,对铁水的质量和成本 要求越来越高。而SPC作为企业生产过程中保证质量 的有效方法,及时地运用到了南通宝钢炼铁厂,在保持 炼铁的稳定顺行、关键指标的控制上起到了重要作用。
一3一
万方数据
天本珐管’
择合理的抽样方法是保证SPC的及时性和准确性的 关键。结合现场实际,并收集近3个月的分析,确定了 如下数据和控制图选择方案: (1)变量类型:铁水中的『sil含量(%);
及时观察跟踪控制图的趋势;(3)针对异常点打点人
员及时进行原因分析,查找特殊原因,采取措施。 4实施效果分析
90
kg以上,完全不符合现在实际情况。
水中Si含量增加,石灰加入量也要随着增加,以保证
炉渣碱度和脱P、脱S效果。根据铁水成分和炉内热 量的变化,转炉供氧枪位和压力也要做适当调整,控 制炉渣喷溅和反干现象。Si含量过高会使渣料和消耗 增加,易引起喷溅,金属收得率降低,同时渣中过量的
繇
m
为了验证铁水Si含量的真实情况,炼钢厂工艺
.j,刀
心、{
5总结 济效益。
;腆||量I j㈨嚣 兰竺||一一二:
厂_iii■I
j||||叩厂铁警哆叩?P●■||||||||||||||弛||||
(1)SPC控制方法在宝通公司的运用是可行的,持
续改进了铁水的质量,铁水【si】控制能力的加强使[si】 含量下降,从而实现了燃料比下降,产生了明显的经
2
SPC实施过程
3.1确定关键控制点 SPC管理的一个重要特点就是用数据说话,实施 SPC,必须选择影响产量质量的重要特性参数作为控 制点。根据南通宝钢的实际情况以及高炉生产的特 性,选择铁水【Si]含量作为关键控制点之一,选择理由 如下: (1)随着炼钢提高铁水比的需求,对铁水中fCl%+ fSil%的含量要求控制在4.2%~5.0%左右,由于高炉无 法控制『C1含量,且比较稳定,因此关键就要控制好铁 水中的『Sil含量; (2)铁水中的[Si】含量反映了高炉工作者对高炉生 产的控制能力; (3)铁水中的『Sil含量可测、可控且有明确的技术标 准和技术要求,是衡量铁水质量的一项重要指标;
SIC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用
SPC技术在南通宝钢炼铁生产中的应用
彭坤1,2季筱燕z王雷雷z (1.南京航空航天大学,南京210016;2.南通宝钢钢铁有限公司,江苏南通226002)
[摘要]叙述了南通宝钢钢铁有限公司炼铁厂在高炉铁水生产过程中应用“SPC”工具持续改进铁水质量过程的情况。通 过应用SPC的基本理论研究方法,解决了在炼铁生产中持续改进铁水质量控制评价的方法问题。以铁水含【si】量参数为例应用 SPC技术在钢炼铁生产中持续改进了铁水质量,合理降低了铁水【Si】含量,达到了降低成本的目的,同时也表明控制图在炼铁生 产中具有指导生产实践的作用。
SPC理论简介 统计过程控制(简称SPC),也叫统计工序控制,
是过程控制的实施方法,也是应用统计技术对生产过 程中的各个阶段进行评估和监控的一种方法,建立并 保持过程始终处于可控的且稳定的水平,从而达到产 品与服务符合技术规范要求的一种质量管理技术,是 过程控制的一部分。它主要应用数理统计和概率论的 相关原理,对生产过程(动态)的关键质量数据进行测 量和描点绘图Il】。同时,通过对控制图进行观察和分 析,可以及时了解和发现异常情况,并采取相应纠正 措施,从而可以使整个生产过程保持持续稳定状态, 提高过程生产能力。
控制范围内。
(4)布料制度不合理。上料的精确度存在一定的误
差;
4.3实施后的铁水过程能力分析 通过对影响铁水『sil%含量的各种要因采取措施
后,在日常打点过程中加强了管控,对出现的异常点
(5)高炉休风前后炉温波动较大。 针对上述要因进行分析,炼铁厂采取了一系列的
措施:
及时采取措施和对策,铁水『si】%的控制能力得到进一
[摘要]分析了转炉炼钢的生产现状,找出了造成铁水si含量波动大的原因。对炼钢工艺进行优化,从铁水取样方式、铁