隧道衬砌厚度不足整改方案

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隧道缺陷问题整改处理措施方案

隧道缺陷问题整改处理措施方案

隧道缺陷问题整改处理措施方案第一篇:隧道缺陷问题整改处理措施方案隧道缺陷问题整改处理措施方案一、隧道二衬厚度缺陷处理措施:施工期间观察及监测有无异常变化,如确需必要,在施工结束前在衬砌内表面1m范围内采用炭纤维加固补强。

二、拱顶初支后脱空:处理措施:隧道复工后,对该段衬砌拱顶部位进行水泥-水玻璃双液注浆加固。

三、混凝土强度缺陷处理措施:施工期间观察及监测有无异常变化,如确需必要,在施工结束前在衬砌内表面段采用炭纤维加固补强。

四、缺陷原因分析及整改方案1、二衬厚度缺陷原因分析及整改方案导致二衬厚度不足的因素主要有两方面:一是隧道欠挖的影响(包括测量错误、预留变形量不足、隧道开挖爆破工艺控制不到位等);二是支护误差影响(包括钢架加工尺寸偏差、钢架支立中心线偏移误差及喷射混凝土超厚等)。

2、隧道衬砌后缺陷原因分析及整改方案①二衬背后脱空原因主要包括:初期支护表面平整度不好而产生的防水板背后空鼓、隧道爆破工艺控制不好而产生的超挖、破碎带初期支护填充不密实、拱顶部位混凝土灌注不充分未及时进行拱顶背后压浆等。

处理措施计划采用:“对缺陷段衬砌背后(特别是拱顶部位)进行水泥-水玻璃双液注浆加固。

②二衬及仰拱内部欠密实或不密实的主要原因是混凝土灌注过程中发生漏振或振捣不充分。

此问题均属局部缺陷对衬砌结构使用安全影响极小,可不进行处理。

③二衬及仰拱背后欠密实或不密实的主要原因包括:初期支护背后填石、防水板褶皱重叠部位混凝土填充不均匀、及拱顶混凝土振捣不充分。

处理措施计划采用:“对缺陷段衬砌背后(特别是拱顶部位)进行水泥-水玻璃双液注浆加固”。

3、混凝土强度缺陷原因分析及整改方案造成混凝土强度缺陷的原因主要包括如下几个方面:原材料进场质量把关不严,特别是地材、外加剂质量不达标;地材供应质量不稳定造成外加剂掺量不准,影响混凝土拌制质量;混凝土搅拌时间不足;运输、浇筑过程中随意加水造成混凝土强度降低;振捣及养护竺混凝土施工工艺不到位引起的混凝土质量问题等。

隧道二衬脱空、厚度不足质量缺陷整治方案(注浆部分)

隧道二衬脱空、厚度不足质量缺陷整治方案(注浆部分)

目录1.编制依据、原则、目的 (1)1.1 编制依据 (1)1.2 编制原则 (1)1.3 编制范围 (1)1.4 编制目的 (1)2.施工组织安排 (1)2.1 组织机构 (2)2.2 施工计划 (2)2.3 机具、人员配备 (2)3.二衬背后脱空、实测局部厚度不足段注浆处理方案 (3)3.1 处理方案 (3)3.2 工艺流程 (4)3.3 工艺要求 (4)3.4 质量检验 (9)4.质量、安全、进度及环境保护措施 (9)4.1 质量保证措施 (9)4.2 安全保证措施 (10)4.3 文明施工及环境保护措施 (11)5.应急预案 (11)5.1 应急救援体系 (11)5.2 施工救援应急通道 (12)5.3 应急救援物资设备 (12)5.4 应急响应措施 (13)1.编制依据、原则、目的1.1 编制依据(1)《XXXXXX标段两阶段施工设计图第四册隧道》(2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)及(JTG F80/1-2017)(3)《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)(4)《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009)(5)《福建省高速公路施工标准化管理指南》(第五分册隧道工程)(6)《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)(7)《工程测量规范》(GB 50026-2007)(8)《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2010)(9)永杭高速隧道二次衬砌质量无损检测报告(10)同行业及其他行业隧道工程同类缺陷整治设计图纸及方案。

1.2 编制原则(1)彻底整治、不留死角,保证隧道实体质量满足设计和质量验收标准要求,确保后期运营安全。

(2)缺陷整治要符合“确保质量、技术先进、经济合理、安全适用”的要求。

(3)缺陷整治要符合环境保护的要求。

(4)对于检测发现的缺陷部位,必须进一步核查、验证,进一步确定缺陷范围和程度。

(5)整治过程中不断改进工艺工法,验证整治效果,优化整治方案,确保整治质量。

隧道衬砌缺陷整治方案最终版

隧道衬砌缺陷整治方案最终版

衢宁铁路 QNZJZQ-1标段隧道缺陷整治施工方案目录1编制说明及依据 (1)1.1编制说明 (1)1.2编制依据 (1)2工程概况 (1)2.1工程概况 (1)2.2技术标准 (2)2.3地形地貌概况 (3)2.4地质情况 (3)2.5水文条件 (3)2.6隧道施工方法 (4)3隧道质量缺陷的整治原则. (5)4隧道质量缺陷的类型 (5)5脱空整治方案 (5)5.1原因分析 (5)5.2整治措施 (6)5.3 二衬与初支间脱空处理措施. (6)5.4 初支与基岩面脱空处理措施 . (10)6衬砌欠厚整治方案 (13)6.1 原因分析 (13)6.2 程度判定 (14)6.3 整治措施 (14)6.4 拱墙欠厚拆换处理措施 . ............. 错误!未定义书签。

6.5 拱墙欠厚钻孔注浆与锚固补强处理措施错误!未定义书签。

7衬砌局部裂缝整治方案 . (22)7.1 原因分析 (22)7.2 整治措施 (23)7.3 沿缝凿孔压浆处理措施 . (23)7.4 沿缝凿槽压浆处理措施 . (25)衢宁铁路 QNZJZQ-1标段隧道缺陷整治施工方案7.5 施工注意事项 . (26)8 钢筋外露与保护层不足的整治方案 . (27)8.1 原因分析 (27)8.2 整治措施 (27)8.3 钢筋外露和保护层不足的处理措施 (27)8.4 施工注意事项 . (28)9 渗漏水整治方案 (29)9.1 原因分析 (29)9.2 整治措施 (30)9.3 衬砌内部渗漏水埋管注浆处理措施 (30)9.4 衬砌渗漏水凿槽处理措施 . (34)9.5 衬砌渗漏水裂缝嵌缝处理措施 . (36)9.6 衬砌局部面渗处理措施 . (37)9.7 施工注意事项 . (40)10 二衬问题整治方案 (41)10.1 原因分析 (41)10.2 整治措施 (42)10.3 处理方案 (43)10.4 施工注意事项 . (43)11 隧道质量缺陷整治管理结构 . (44)12 劳动力及机具、设备配置 . (44)13 质量保证措施 (45)14 安全保证措施 (46)15 环保、水保措施 (47)新建衢州至宁德铁路浙江段站前工程 QNZJZQ-1标段隧道缺陷整治实施方案1编制说明及依据1.1 编制说明本方案主要包括本标段双形隧道( DK025+946~DK026+289)、双石岭隧道( DK026+562~DK028+232)、大黄岩隧道( DK028+461~DK029+560.34)、周村隧道( DK029+638.89~ DK031+933)、傅家隧道(DK032+045.03~DK035+540)和周家隧道(DK037+665~DK040+757)在隧道实体检测中发现的质量缺陷。

隧道衬砌厚度不足整改方案

隧道衬砌厚度不足整改方案

目录一、施工情况 0二、中铁西北科学研究院二衬检测结果 0三、人员及机械组织 0四、二衬砼厚度不足原因分析 (1)五、衬砌厚度不足整改方案 (2)六、安全保障措施 (7)七、质量保障措施 (8)八、应急预案 (9)1、应急救援领导小组 (9)3、指挥部应急救援领导小组成员及组织机构各部门职责 (10)5、应急响应 (11)DK373+239~+242段二衬欠厚整改方案一、施工情况**隧道位于富宁—白腊寨区间,全长2703米。

**隧道出口工区承担施工任务为(DK371+647—DK373+560),**隧道出口由Ⅱ标段(二分部8架子队施工)。

2011年2月开工,到2014年4月开累完成开挖支护1119米,二衬施工1039米,仰拱施工1062米。

二、中铁西北科学研究院二衬检测结果丘北指挥部和中铁西北科学研究院对我标**隧道出口进行质量检测,检测方法对已施工段二衬进行5条(拱顶、左右侧拱腰、左右侧边墙)测线无损检测,其中DK373+239~+242段拱顶二衬欠厚5~15cm。

⑵二衬无损检测示意图:三、人员及机械组织1、明确整改责任人**隧道出口衬砌厚度不足整改责任人:李**、王**,节点时间2014年6月20日。

2、人员及机械设备人员配置机械设备及主要机具数量表四、二衬砼厚度不足原因分析1、施工管理不到位,爆破参数未根据围岩级别及时调整,存在欠挖现象。

2、围岩破碎程度及稳定性比设计差,开挖支护后围岩的沉降与收敛大于预留变形量,初期支护侵入二衬净空,导致二衬厚度不够。

3、未定期分析围岩监控量测数据,调整预留变形。

4、二衬浇筑前未规定要求的频率进行断面复核。

5、浇筑前发现二衬净空不够时,由于整改怕麻烦且耽误时间,未督促整改到位,执行力度不够。

五、衬砌厚度不足整改方案(一)衬砌厚度不足的整改方案:我单位根据西北院提供的检测数据钻孔验证,确定厚度不足的范围长度,符合设计要求的不予处理;不满足要求的拆除二衬,对初期支护进行处理,确保二衬厚度满足设计要求时重新浇筑砼。

隧道衬砌脱空及砼不密实、二衬厚度不足处理施工方案

隧道衬砌脱空及砼不密实、二衬厚度不足处理施工方案

隧道衬砌脱空、砼不密实、二衬厚度不足处理专项施工方案编制:审核:审批:中铁xx局集团xx客专xx标二○一二年十月隧道衬砌脱空、砼不密实、二衬厚度不足处理施工方案根据检测情况和结合实际情况,我项目确定采用衬砌钻孔注浆方案,依据《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008)进行编制。

一、施工设计1、衬砌钻孔设计参数:①钻孔直径:采用3cm钻头进行钻眼成孔;②横向间距:1.6m/孔;③排气孔设置:注浆孔上30cm~50cm;④倾角:向下倾斜3°;⑤钻杆长度:2m;⑥拱顶脱空段按原设计注浆孔进行注浆处理,不密实段按下图进行处理。

钻孔立面图如下:2、注浆参数设计⑴注浆材料及配合比:注浆浆液采用水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸格式说明盐水泥,水泥浆液水灰比为0.8:1~1:1;⑵注浆压力:0.8~1.2MPa;⑶浆液扩散半径:不小于0.8m;⑷单孔注浆量:Q=π×r2×L+π×R2×L×α×β式中:r为钻孔半径,L为钻孔长度,考虑与设计接近,取0.52m;R 为浆液扩散半径,取0.8m;α为浆液有效充填率,取0.9;β为浆液损耗系数,取1.15。

经计算,单孔注浆量Q=1.09 m3。

四、方案实施1、钻孔施工前准备工作所需设备为风枪、注浆机、发电机,在作业前设备到位即可施工。

2、衬砌不密实处理施工2.1、钻孔施工⑴首先确定不密实的位置根据检测报告上显示里程找出混凝土缺陷位置。

⑵确定钻孔的孔眼位置根据孔眼注浆参数,确定钻孔的孔眼位置及排气孔位置。

⑶钻孔:在标记钻孔处用风枪进行钻眼,根据检测衬砌实际长度进行钻孔,要边钻边进行测量,防止超钻破坏防水板。

钻眼到达实际衬砌厚度处停止钻孔,检测衬砌背后是否脱空和防水板是否破损。

如钻孔深度达到实测厚度仍未钻透时,应边钻边测量且要做好记录。

2.2、注浆施工⑴注浆前先检查管路和机械状况,确认正常后做压浆实验,确定合理的注浆参数,指导施工。

隧道二衬混凝土厚度不足整改方案

隧道二衬混凝土厚度不足整改方案

隧道二衬混凝土厚度不足整改方案一、工程概况 (2)二、不合格段的返工处理方案 (2)1、拆除前地质情况调查,确定不合格区域 (2)2、拆除不合格二衬混凝土 (3)3、风镐拆除不合格衬砌并破除至设计开挖轮廓线 (3)4、完善初期支护 (4)5、修复二衬硼E水系统 (4)6、二衬钢筋加强 (5)8、浇筑后混凝土质量评定 (7)一、工程概况XX隧道:起止桩号为左左洞ZZK67+170〜ZZK68+026,长856,属中隧道。

采用分离式双洞布置,隧道左左洞进口、出口分别处于直线和半径为2000m的平曲线上,左左洞纵坡为1.05%,左左洞进口里程ZZK67+170,出口里程ZZK68+026,中心里程ZZK67+598,全长856m,明洞进口长15m,洞身口级围岩长320m,m级围岩长255m ,1V级围岩长145m ,丫级围岩长136m。

二、不合格段的返工处理方案采用破碎锤拆除厚度不足范围的二衬混凝土,风镐配合修边,最后重新模筑混凝土二次衬砌的方案进行返工整改处理。

具体分以下几个步骤进行:1、拆除前地质情况调查,确定不合格区域;2、拆除不合格区域混凝土;3、风镐拆除不合格衬砌并破除至设计开挖轮廓线;4、完善初期支护5、修复防排水系统;6、二衬钢筋加强;7、模筑混凝土衬砌;8、浇筑后混凝土质量评定。

1、拆除前地质情况调查,确定不合格区域ZK67+663〜ZK67+664段围岩为印级围岩,上覆盖层80米,为坚硬岩。

先进行二衬雷达扫描确定二衬厚度不足的大概位置,在通过钻芯取样确定二衬厚度不足位置,直至相邻两个点的芯样混凝土厚度都满足设计要求为止,并标注位置。

以此方法类推,确定二衬厚度不足的范围。

2、拆除不合格二衬混凝土使用破碎锤对不合格区域混凝土进行局部破碎,并破除欠挖部分岩体。

3、风镐拆除不合格衬砌并破除至设计开挖轮廓线人工用风镐进行二衬混凝土拆除时须自上而下,分块分段进行,新破除的混凝土与旧二衬内轮廓线形成50°夹角,如下图所示:起计二次中型上希扉拆除二衬后人工清理初支面及二衬接头部位,并清理出20cm未破损防水板及土工布。

高铁隧道衬砌施工常见质量缺陷成因及对策

高铁隧道衬砌施工常见质量缺陷成因及对策

高铁隧道衬砌施工常见质量缺陷成因及对策隧道衬砌是高铁隧道施工中非常重要的环节,其施工质量直接影响到隧道的安全性和使用寿命。

然而在隧道衬砌施工中常常会出现一些质量缺陷,下面将针对这些质量缺陷的成因及对策进行详细的介绍。

1. 混凝土质量不合格混凝土质量不合格是隧道衬砌施工中常见的问题,导致这种问题的原因有很多,比如水灰比不合理、砂石骨料含泥量过高、外加剂用量不准确等。

对策可以采取以下措施:- 在施工前进行混凝土材料的试验,确保混凝土材料符合相关标准;- 严格控制混凝土的配制比例,保证水灰比的合理性;- 合理安排施工进度,使得混凝土的拌制、浇筑和养护工作得以顺利进行。

2. 衬砌厚度不均匀隧道衬砌厚度不均匀会导致衬砌结构的强度不一致、变形不均衡等问题。

这种问题的成因主要是施工操作不规范、模板变形等。

对策可以采取以下措施:- 确保模板的安装牢固、稳定,避免模板产生变形;- 对衬砌厚度进行实时监测,及时调整施工工艺,保证衬砌厚度的均匀性;- 加大对施工操作人员的技术培训力度,提高其操作水平。

3. 衬砌接缝开裂衬砌接缝开裂问题会导致隧道结构的强度和稳定性降低,同时也会增加水渗漏的风险。

这种问题的成因可能是施工操作不当、材料质量不合格等。

对策可以采取以下措施:- 加强对施工操作的监控,严格控制施工工艺;- 对接缝处进行预处理,采取合适的补强措施,提高接缝的抗裂能力;- 对材料进行严格把控,确保材料的质量合格。

4. 衬砌空鼓问题衬砌空鼓问题会降低衬砌结构的稳定性和安全性,增加隧道的维护难度。

该问题的成因可能是混凝土拌合不均匀、施工时浇筑不密实等。

对策可以采取以下措施:- 在施工前进行混凝土拌合试验,控制混凝土配合比例的合理性;- 加强混凝土浇筑时的振捣和密实度控制,确保混凝土的均匀性。

高铁隧道衬砌施工中常见的质量缺陷有混凝土质量不合格、衬砌厚度不均匀、衬砌接缝开裂、衬砌空鼓问题和衬砌表面不平整等。

针对这些质量缺陷的成因,可以采取相应的对策来加以解决和预防,确保隧道衬砌的质量和安全性。

隧道衬砌厚度不足整改方案

隧道衬砌厚度不足整改方案

目录一、施工情况 (1)二、中铁西北科学研究院对二衬检测结果 (1)三、人员及机械组织 (1)四、二衬砼厚度不足原因分析 (2)五、衬砌厚度不足整改方案 (3)六、安全保障措施 (8)七、质量保障措施 (9)八、应急预案 (10)DK373+239~+242段二衬欠厚整改方案一、施工情况**隧道位于富宁—白腊寨区间,全长2703米。

**隧道出口工区承担施工任务为(DK371+647—DK373+560),**隧道出口由Ⅱ标段(二分部8架子队施工)。

2011年2月开工,到2014年4月开累完成开挖支护1119米,二衬施工1039米,仰拱施工1062米。

二、中铁西北科学研究院二衬检测结果丘北指挥部和中铁西北科学研究院对我标**隧道出口进行质量检测,检测方法对已施工段二衬进行5条(拱顶、左右侧拱腰、左右侧边墙)测线无损检测,其中DK373+239~+242段拱顶二衬欠厚5~15cm。

⑵二衬无损检测示意图:三、人员及机械组织1、明确整改责任人**隧道出口衬砌厚度不足整改责任人:李**、王**,节点时间2014年6月20日。

2、人员及机械设备人员配置序号部门/工种单位数量备注1 工班长人 12 技术员人 13 安全员人 14 风枪工人 35 普工人 3机械设备及主要机具数量表序号名称单位规格数量备注1 切割机台 12 风镐个 23 风动凿岩机台φ42mm 1 钻杆长度1米4 竹竿根1米长 2四、二衬砼厚度不足原因分析1、施工管理不到位,爆破参数未根据围岩级别及时调整,存在欠挖现象。

2、围岩破碎程度及稳定性比设计差,开挖支护后围岩的沉降与收敛大于预留变形量,初期支护侵入二衬净空,导致二衬厚度不够。

3、未定期分析围岩监控量测数据,调整预留变形。

4、二衬浇筑前未规定要求的频率进行断面复核。

5、浇筑前发现二衬净空不够时,由于整改怕麻烦且耽误时间,未督促整改到位,执行力度不够。

五、衬砌厚度不足整改方案(一)衬砌厚度不足的整改方案:我单位根据西北院提供的检测数据钻孔验证,确定厚度不足的范围长度,符合设计要求的不予处理;不满足要求的拆除二衬,对初期支护进行处理,确保二衬厚度满足设计要求时重新浇筑砼。

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目录一、施工情况 (1)二、中铁西北科学研究院对二衬检测结果 (1)三、人员及机械组织 (1)四、二衬砼厚度不足原因分析 (2)五、衬砌厚度不足整改方案 (3)六、安全保障措施 (8)七、质量保障措施 (9)八、应急预案 (10)DK373+239~+242段二衬欠厚整改方案一、施工情况**隧道位于富宁—白腊寨区间,全长2703米。

**隧道出口工区承担施工任务为(DK371+647—DK373+560),**隧道出口由Ⅱ标段(二分部8架子队施工)。

2011年2月开工,到2014年4月开累完成开挖支护1119米,二衬施工1039米,仰拱施工1062米。

二、中铁西北科学研究院二衬检测结果丘北指挥部和中铁西北科学研究院对我标**隧道出口进行质量检测,检测方法对已施工段二衬进行5条(拱顶、左右侧拱腰、左右侧边墙)测线无损检测,其中DK373+239~+242段拱顶二衬欠厚5~15cm。

⑵二衬无损检测示意图:三、人员及机械组织1、明确整改责任人**隧道出口衬砌厚度不足整改责任人:李**、王**,节点时间2014年6月20日。

2、人员及机械设备人员配置机械设备及主要机具数量表四、二衬砼厚度不足原因分析1、施工管理不到位,爆破参数未根据围岩级别及时调整,存在欠挖现象。

2、围岩破碎程度及稳定性比设计差,开挖支护后围岩的沉降与收敛大于预留变形量,初期支护侵入二衬净空,导致二衬厚度不够。

3、未定期分析围岩监控量测数据,调整预留变形。

4、二衬浇筑前未规定要求的频率进行断面复核。

5、浇筑前发现二衬净空不够时,由于整改怕麻烦且耽误时间,未督促整改到位,执行力度不够。

五、衬砌厚度不足整改方案(一)衬砌厚度不足的整改方案:我单位根据西北院提供的检测数据钻孔验证,确定厚度不足的范围长度,符合设计要求的不予处理;不满足要求的拆除二衬,对初期支护进行处理,确保二衬厚度满足设计要求时重新浇筑砼。

(二)凿除重新浇筑砼具体方法为:采用爆破结合液压镐的拆除方案,消除后续爆破拆除时对非拆换段落衬砌砼的影响。

钻孔采用YT28风动凿岩机用φ42mm钻头密排眼钻孔,风镐打眼爆破环向间距40cm,纵向两排,排距40cm,梅花型布置。

(三)确定爆破参数:衬砌砼拆除采用弱爆破的方式进行,局部采用风镐清理。

钻孔深度为衬砌砼厚度的2/3(以开槽及每循环爆破揭示厚度为准),以减少爆破对原防水板的破坏。

爆破试验拟采用的参数为:孔深0.3m,孔距0.4m,排距0.4m,每孔装入Φ25乳化炸药46g,用湿黄泥材料堵塞。

炮眼间距为40cm×40cm(环×纵),采用φ25乳化炸药,单孔装药量为40-50g,装药完毕后必须堵孔,增强爆破效果并减少对相邻段落衬砌砼的扰动,分两段起爆,爆破完毕后采用风镐清理砼基面并切除衬砌钢筋,爆破示意图如下:衬砌砼拆除爆破图(四)装药量计算:①单孔装药量1)拱部斜孔(采取坍塌爆破)根据Q=eq.w3.(0.4+0.6n3) 式中:Q——单孔装药量(g) e——修正系数q——单位耗药量(g/m3) n——爆破作用指数(1.1~1.2) (2)侧墙横向孔(光面切割爆破)第一排: Q=k.w.a. H第二、三排: Q=K.a.b.H 式中:H——孔深度 (m) K——单位装药系数(g/m3)W——最小抵抗线(m) a——孔距(m) b ——排距(m)装药系数参考值见表(3)墙脚竖向孔(预裂切割爆破)Q=K.w2.L 式中:K——单位装药系数(g/m3) Q——单孔装药量(g)w——最小抵抗线(m) a——炮孔间距(m)b——炮孔排距(m)装药系数参考值见表②在理论指导下,经过试验调整在综合经验参数条件下选取如下参数:③单孔装药量Q取值变化1)当w值较小时, Q应取大值。

2)当混凝土强度较高时,Q取值偏大:当有混凝土中含有钢筋时,取1.1~1.5Q。

边缘局部采用风镐凿除,拆除二衬后,对原初支断面欠挖部位进行处理,达到设计要求二衬厚度时,重新进行岩面初喷、土工膜和防水板铺设、二衬加强钢筋施作及立模浇筑混凝土。

(五)、具体处理流程为:(六)、具体施工步骤如下:1、利用铺挂防水板的台车作为缺陷处理的施工平台,对检测出的二衬厚度值不足设计值的范围,利用钻芯机取样,核查其二衬厚度值,进一步确定二衬砼厚度不足设计值的缺陷范围。

并用油漆标出边界线。

2、为考虑施工缝防水处理,新旧混凝土连接等问题,避免运营时列车震动引发脱落,导致事故,我单位参照西北院检测结果按每个缺陷位置长度对衬砌进行拆除。

3、进行砼凿除过程中注意对钢筋和防水板的保护,尽量做到少损伤钢筋和防水板。

4、二次衬砌的钢筋砼中的砼被凿除后,将钢筋按满足焊接接长的要求和接头错距的要求,对钢筋进行切断处理,钢筋切断后对钢筋进行沿洞内弯起90度,然后在沿二衬砼面方向弯起,以便进行下步处理施工不受阻挡影响。

5、对无纺布和防水板进行剪割处理,在剪割前标出剪割线,防水板和无纺布四周预留出20厘米的位置,以便和恢复的无纺布、防水板搭接及焊接。

预留出的防水板在下步初期支护处理时要严加防护,确保不被破损。

对于破坏的防水板,采用双焊缝焊接,搭接不小于15cm ,焊缝间距不少于15mm,修补好后进行气密性试验检测。

防水板铺设完成后,应表面平顺,无褶皱,无破损等现象。

6、拆除范围两端头人工用风镐环向凿一条深15cm 缝,将背贴式止水带埋入缝中并与防水板粘贴好,在纵、环向施工缝处增加两道遇水膨胀止水条,先人工在纵、环向施工缝凿1cm深的槽,将止水条用钉在施工缝上凿好的槽内,两条止水条间距10cm设置。

止水条距离衬砌内弧距离分别为15cm、25cm。

破坏的环向中埋式止水带以及钢边止水带,采用在未拆除二衬砼端部居中开槽,利用环氧砂浆将止水带植入。

7、纵向采用φ80盲管,与原衬砌纵向盲管采用两通PVC管连接,环向采用φ50mm透水软管,在初期支护施作完成之后,防水板铺设之前,紧贴初支面渗水岩壁安设,用U型卡具固定,且纵向盲管应采用土工布包裹,防止水泥浆进入、堵塞排水盲管。

8、对侵入二衬界限的初期支护进行测量,将侵限部分的初期支护砼、格栅钢架进行拆除,初期支护砼采用风镐凿除处理。

待初期支护拆除完成后,对围岩进行扩挖至设计断面净空。

9、围岩基面处理至设计净空断面后,进行初期支护恢复施工,接立格栅钢架、铺设钢筋网,进行喷射砼施工。

初期支护必须满足不侵入二衬净空,满足二次衬砌砼设计厚度的要求。

10、对原二衬凿除弯起的钢筋进行调直恢复,采用帮条焊接恢复钢筋的接长,箍筋按设计要求进行布置,在钢筋施工过程中注意对防水板的保护。

在衬砌两端头钻孔预埋Φ18连接刚劲,环向间距20cm 施作一排,纵向间距50cm施作一排,埋入相邻二衬内30cm长。

11、接地钢筋在(Ⅳ、Ⅴ级围岩)二衬钢筋混凝土中各选一根环向钢筋作为接地钢筋,纵向选3根钢筋作为接地连接筋,环向接地钢筋与纵向接地钢筋用 L形φ16圆钢进行焊接,在拱脚处再与初支引出接地连接钢筋用 L形φ16圆钢进行焊接,Ⅲ级围岩在二衬混凝土中架设Φ16环向钢筋作为接地钢筋,在拱脚处再与初支引出接地连接钢筋用 L形φ16圆钢进行焊接。

12、防水板和二衬钢筋施工完成后,进入二衬衬砌模板台车就位施工,模板台车就位加固好后进行浇筑砼施工。

13、当拆除面积较大时,应该分段拆除,每段纵向长度不超过4m,拆除一段处理一段。

六、安全保障措施1、施工人员作业前进行安全教育培训,合格后方可上岗。

2、施工人员必须佩戴安全帽、防护手套、穿工作服。

3、高空作业时必须佩戴安全带,防滑鞋,挂妥挂钩,并有安全防护拦和安全网等防护设施,对施工机具和材料要有保护措施,避免掉落,严禁向下方丢弃废物;4、二衬硂拆除严格按设计方案装药装药量装药,采用微差爆破,拱部一次爆破完成。

爆破作业时将洞内人员全部撤出,爆破点前后各500米内无作业人员,警戒到位后方可爆破。

5、作业台车安装警示灯管,返工段施工时在作业两端设专职安全员疏导洞内车辆通行。

6、爆破拆除时洞内不得有人作业,防止爆破抛掷物伤人,爆破时,爆破员应在洞口进行起爆。

7、爆破前在洞口设安全警戒带,并挂安全警示牌。

8、爆破时洞内前后两百米不得有机械设备,通风管、电线、照明路灯等都要拆除。

9、爆破时发安全信号,增设安全警戒,发现瞎炮,采取安全、可靠的方法由专业人员进行引爆处理。

10、爆破后应由安全员进洞检查有无松散混凝土块,初支和围岩是否存在危险,在确认后用挖机在工班长的指挥下排险完成才能进行下道工序作业。

七、质量保障措施1、对隧道架子队管理人员和施工作业班组加强隧道施工质量教育培训工作,从思想上认识到质量的重要性。

从根本上消除质量隐患。

2、做好技术交底,按规定要求施工。

3、欠挖处理完成后,对初期支护受到破坏的部位,按照原设计初期支护参数进行支护,喷射平整、密实圆顺、无脱空。

4、防水板铺设均匀连续,焊缝宽度不小于15mm,搭接宽度15cm,焊接完成后焊缝焊迹应透明、无气泡、无杂质,接缝平顺、无褶皱、均匀连续,无假焊,漏焊,焊穿或夹层等现象。

5、隧道衬砌钢筋绑扎安装严格按照云桂隧参04图施工;砼浇筑完成后应在强度达到设计强度的100%之后拆模,且在砼强度未达到设计要求前不得进行相邻段衬砌爆破拆除。

6、隧道在开挖过程中严格控制其超欠挖,从源头上抓好初期支护质量,消除超挖过大造成人为因素的脱空出现,消除因欠挖造成初期支护厚度不够以及二衬厚度不够。

7、在技术控制方面,加强施工放样测量精度,控制并调整好爆破参数,消除人为因素造成的过大超欠挖。

控制好钢架加工尺寸的精。

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