转炉活动烟罩升降系统长寿命改造
天钢转炉烟罩自然循环改造与应用

温烟气流过余热锅炉 ,余热锅炉的热负荷急剧增
加; 而吹炼结束时 , 余热锅炉 的热负荷快速减7 J N , [ 1 1 。 这 种受热 负荷 呈周 期性 波动 变化 ,相 比其他锅 炉 、 压力容器等的运行条件还恶劣 , 必然对整体烟道的
1 引 言
节 能 降耗 目的 , 对 该 系统 进 行 改造 , 将 汽 化 强制 循 环 系统 改为 自然循 环 。利用 年修 机会 , 先对 1 转炉
烟 罩进行 改造 。
2 使用现 状
天钢 炼 钢 厂委 托 包 头钢 铁 设 计 研究 总 院设 计 了3 座 1 2 0 t 氧气 顶 吹转炉 , 结构 形式相 同 , 每座 转
s y s t e m r a n s mo o t h l y wi t h g o o d e c o n o mi c b e n e i f t s . Ke y wo r d s wa s t e h e a t b o i l e r ; f u me h o o d ;s t e a m h e a de r ;e v a p o r a t i o n s y s t e m;n a t u r a l c i r c u l a t i o n
a n d S t e e l G r o u p C o m p a n y L i m i t e d( T I S C O ) f o r c e d c i r c u l a t i o n f a s h i o n w a s a d o p t e d i n m o v a b l e h o o d a n d
炉分别设置了水冷活动烟罩和汽化余热锅炉冷却
系 统 。转 炉烟 罩 是转 炉 炼 钢过 程 中的 主要 设 备 之
转炉二次除尘集烟罩改进实践

重要的作用。原来集烟罩由钢结构焊接而成 , 为两 头及 一 面为 空 的立 方 体 , 内部 粘 贴 保 温 材料 , 外 部 铺设保 温 材料 。图 1 是转 炉进 铁 水示 意 图 , 二 次 除 尘集烟罩所处的位置温度高、 粉尘多 , 内部保温材 料容 易脱 落 , 会 导致 集烟 罩烧 穿 变形 。故集 烟 罩使
2 . 3 冷却 水 出水管 优化
1 存 在的问题
在进 炉时 , 大 量 的粉 尘 和 火 焰 冒 出 , 集 烟 罩 温
水冷集烟罩管路内因受热产生气泡 , 而影响到
冷却效果 , 需 要 在 冷 却 水 出 水 管 上 设 置 一 段 u型 管, 使排 气 阀高 度 高 于集 烟 罩 上 表 面 , U型 管 也 起
框两 头 和底 面 为 空 的 , 两 头 与 二 次 除尘 管 道 连接 ,
底 面是粉 尘火焰 进 口, 见图 2 。
考虑到集烟罩的各部分所受 的温度不一样 , 中 部及上部温度最 高, 冷却水管路布局要合理 , 先从 温度 高 的部 位 进 , 在 温 度 相 对 低 的地 方 出。另 外 , 把 集 烟罩 的冷却 水分 成独 立 的两 部 分 , 就是 两 进 两
出的, 在 中间进 两头 出 , 见图 3 。
2 . 2 增设 强 制冷却 系统 考 虑到 只有 在 进 炉 的 时候 集 烟 罩 所 受 的 温度 才最高, 在进 水 处增设 强制 冷却 系统 , 见图 3 。在进
图 1 转 炉进铁 水 示 意图
炉的时候增压泵开启 , 对集烟罩强制冷却 , 进炉完 毕 增压 泵关 闭 , 集 烟罩 靠普 通 的冷却 水冷 却 。
用用 不到 两个 月就 要焊补 和 粘 贴保 温材 料 , 而 检修
转炉全封闭及二次排烟罩改造实践

转炉全封闭及二次排烟罩改造实践李强国 韩书娜(邯钢集团邯宝炼钢厂,河北 邯郸 056000)1前言转炉全封闭位于转炉上方及四周,其主要作用是封闭转炉冶炼过程产生的高温火焰及烟尘(最高温度可达1100℃),使高温烟尘经汽化烟道、二次排烟罩收集经过除尘器排放,确保冶炼过程中高温烟气不会直接冲刷、烘烤转炉钢结构大梁,并且烟气无外溢,达到安全、清洁生产的要求。
由于长期受高温烟气冲刷、烘烤、汽化烟道漏水腐蚀等恶劣工况的影响,转炉全封闭、二次排烟罩损坏较快,使用寿命较短,大约1年左右。
全封闭、二次排烟罩损坏后,容易发生烟气外溢造成环保事件。
钢结构大梁缺少护板,高温烘烤下会变形弯曲、强度下降,影响承重,进而发生安全事故等。
提高全封闭、二次排烟罩寿命十分必要。
2全封闭、二次排烟罩劣化分析及影响全封闭、二次排烟罩整个劣化过程大约分为三个阶段:1)附着在内壁的耐热材料脱落;2)面板鼓肚、变形,焊缝开裂;3)最终面板破损、脱落、烧穿,造成冶炼过程中火焰及烟尘外溢,严重者造成整块护板脱落,无法进行正常生产作业。
由于转炉全封闭、二次排烟罩处于炉口上方,平时温度及安装位置较高,修补及更换难度大,施工时间较长(根据损坏程度不同,施工工期需要3~6天),而炼钢生产节奏紧张,导致平时日修、定修无法完成修复、更换工作,只能等到炉役年修期间处理。
因此,对炼钢安全清洁生产造成不利影响。
3改造措施3.1针对全封闭、二次排烟罩耐材易脱落全封闭、二次排烟罩寿命的关键在耐材,原耐热层结构是在面板内壁焊接锚钩(锚钩高度30mm,间距为100mm),然后将菱形金属网绑扎、固定在锚钩上作为骨架,最后喷涂耐火材料。
由于菱形金属网强度较低,在耐材重力及高速、高温烟气冲刷、烘烤等交替因素影响下,菱形金属网易产生局部轻微变形,导致耐材易脱落。
并且只要一块耐材脱落,对应菱形金属网很快就会烧断,从而导致成片耐材脱落,进而大幅缩短设备使用寿命。
改造后,将二次排烟罩耐材骨架由锚钩加菱形金属网,改为格栅板,把全封闭板耐材骨架取消菱形金属网,并将锚钩由原来的高度30mm,间距为100mm,改为50mm,间距50mm。
转炉活动烟罩改造 减少活动烟罩漏水

转炉活动烟罩改造减少活动烟罩漏水作者:张涛刘春虎张爱华来源:《科技与创新》2014年第01期摘要:对太钢炼钢二厂南区转炉原活动烟罩冷却系统结构进行改造,直接从发电厂管网上接进软水,使其进入75 m3水箱,通过冷却泵送到活动烟罩,经过在活动烟罩内循环后直接返回水箱,完成强制循环。
关键词:活动烟罩;漏水;汽化冷却;强制循环中图分类号:TF341 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)01-0020-02太钢炼钢二厂南区转炉原活动烟罩冷却系统采用的是自然循环方式,由于循环效果不好,活动烟罩经常烧坏、漏水,影响炼钢生产,浪费水资源。
为了有效延长活动烟罩的使用寿命,减少检修时间,提高不锈钢的产量,增加企业效益,决定对1#炉活动烟罩循环系统进行必要的改造。
1 主要设备组成及工艺介绍转炉汽化冷却系统主要由给水箱、给水泵、汽包、烟道、蓄热器、活动烟罩、一段、二段、三段、四段、末段组成。
烟道直径为2 100 mm,总长约35 m,受热面积225.2 m2。
排管设计为Ф38的无缝钢管,汽包直径为Ф2 100 mm,长为10 542 mm,工作压力为2.5 MPa,容积50 m3,蒸汽温度225 ℃。
蓄热器直径Ф3 000 mm,长13 172 mm,工作压力2.5 MPa,容积80 m3。
各段为法兰连接,在一段与二段、二段与三段之间没有膨胀伸缩节,用以减小由于转炉内钢水或煤气爆炸时对汽化冷却烟道造成损坏,同时保证汽化冷却烟道在运行中自由膨胀。
每一段都设置了下降管和回升管,汽包、下降管、下联箱和上升管(即水冷壁)组成一个循环回路。
由于上升管中的水在炉内受热产生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在炉外不受热,管中是水,其重度大,两者重度差就产生推动力。
水沿下降管向下流动,而汽水混合物则沿上升管向上流动,进入汽包,这样就形成水的自然循环流动。
汽水混合物进入汽包后进行分离,未汽化的水与给水混合后继续参加水循环从而进行新的循环。
1_转炉大修更换I段、Ⅱ段烟罩[1]
![1_转炉大修更换I段、Ⅱ段烟罩[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/db978709a300a6c30d229f10.png)
钢 丝 绳扣 捆 缚 起 重 用 , 安 全 系 数 S= 1 0 。
由3 . 3中 公 式 S l ≤
可得 : F ≥
和F e= F 0
5 结 语
通 过 以 上 计 算 确 定 更 换 I段 、 Ⅱ段 烟 罩 的 主 要 起重工具后 , 组 织 施 工 前 工 具 进 货 及 大 修 施 工 开 始 后 起 重 工 具 的设 置 。经 过 施 工 人 员 辛 勤 努 力 , 安全 、 优质地完 成 1 #转 炉 大 修 更换 I段 、 Ⅱ段 烟 罩 。
急=
0
即: s =7 . 0> 5 . 完 全 满 足更 换 烟 罩 工 作 要 求 。
3 . 3 滑 轮 组 起 重 钢 丝 绳 长 度 的 确 定 由下 列 公 式 可 进 行 计 算 :
= n ( h +3 d )+ Z+ 1 0
图 1 转 炉 汽 化 烟 罩 所 在 位 置 示 意 图
地 拆 除 和安 装 。 2 . 3确 定 滑轮 组 的 位 置 ( 见图 1 )
表l 1
I 段、 I 1 段烟罩基本参数
通 过现场勘 察及 图纸研 究 , 确 定 了 Ⅱ段 烟 罩 与
Ⅲ段 烟 罩 接 口处 正 上 方 设 一 吊 点 I, 为一套滑轮组 , 用 于 Ⅱ段 烟 罩拆 除 和 安 装 ; 在 3 0 m平 台 下 制 作 一 吊 装横 梁 , 设 一 吊点 Ⅱ 。 为一 套滑 轮 组 , 主要 用 于 I段 和 Ⅱ段 烟 罩 拆 除 旧 件 及 安 装 新 件 通 过 倾 斜 通 道 而
4 . 2 卸 扣 选 用
要, 需要 认真计算 , 由 于 钢 丝 绳 锁 死 I段 、 Ⅱ段 烟 罩 后, 两 头 扣 环 锁 在 H1 6×3 D滑 轮 组 上 , 参 照 有关 手 册
转炉活动烟罩更换装置及其更换方法[发明专利]
![转炉活动烟罩更换装置及其更换方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/5f7a64bccd22bcd126fff705cc17552707225e95.png)
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910912781.4(22)申请日 2019.09.25(71)申请人 中冶宝钢技术服务有限公司地址 200941 上海市宝山区宝泉路1号(72)发明人 沈国强 唐伟梁 樊卫高 徐海强 韦庆勇 陈亚文 (74)专利代理机构 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219代理人 余明伟(51)Int.Cl.C21C 5/40(2006.01)(54)发明名称转炉活动烟罩更换装置及其更换方法(57)摘要本发明公开了一种转炉活动烟罩更换装置及其更换方法,所述转炉活动烟罩更换装置包括:轨道支架;轨道,铺设于所述轨道支架之上;以及过跨专用小车,设置于所述轨道之上。
利用本发明的转炉活动烟罩更换装置进行转炉活动烟罩更换作业时,能够降低转炉活动烟罩更换项目施工过程中的安全隐患,减轻作业人员在进行转炉活动烟罩更换项目中的劳动负荷。
权利要求书1页 说明书4页 附图2页CN 112553397 A 2021.03.26C N 112553397A1.一种转炉活动烟罩更换装置,其特征在于,包括:轨道支架;轨道,铺设于所述轨道支架之上;以及过跨专用小车,设置于所述轨道之上。
2.根据权利要求1所述的转炉活动烟罩更换装置,其特征在于,所述转炉活动烟罩更换装置还包括支撑架,用于支撑所述轨道支架。
3.根据权利要求1所述的转炉活动烟罩更换装置,其特征在于,所述转炉活动烟罩更换装置设有电机减速机构,所述电机减速机构设有正反差速器,用于实现活动烟罩的自动过跨。
4.根据权利要求1所述的转炉活动烟罩更换装置,其特征在于,所述转炉活动烟罩更换装置设有用于牵引的钢丝绳,所述钢丝绳连接所述过跨专用小车以及电机减速机构。
5.根据权利要求4所述的转炉活动烟罩更换装置,其特征在于,所述过跨专用小车设置有吊耳,用于穿设牵引用的钢丝绳。
6.根据权利要求1所述的转炉活动烟罩更换装置,其特征在于,所述轨道支架铺设于转炉炉前平台与转炉本体之间,所述转炉本体炉口向前。
转炉大修方案

目录1. 概况 (1)2. 大修工程的施工准备工作 (2)3. 转炉拆除 (2)4. 施工方法 (3)5.试车与验收 (9)6.质量保证措施 (10)1. 概况1.1 本项施工属于大修项目,合同工期为11天多点,大修项目较多,时间紧,施工时应合理安排,为保证安全要尽量避开交叉作业,使本项施工保证质量和安全地完成任务。
为抓紧施工工期施工前要了解施工详细项目和具体位置,能事先加工制作的项目在开始检修前完成。
1.2 邢钢2#转炉系统的现状如下:邢钢20t转炉炉壳严重变形,炉帽大部分烧坏,Ⅰ、Ⅱ段烟道漏水,一文变形严重,护墙板变形,道轨基础下沉,烟道支承梁弯曲。
1.3 面临以上情况,这次检修的项目有:1.3.1炉壳更换1.3.2Ⅰ、Ⅱ段烟道、一文更换1.3.3炉下道轨基准改造1.3.4护墙板改造1.3.5倾动系统拆检1.3.6烟道支承梁更换1.3.7溜渣板更换1.3.8氧枪导轨找正1.3.9炉壳运输2. 大修工程的施工准备工作2.1.大修期间,天车的使用很关键。
在检修前,一定要先与甲方协调好,在大修期间,一定要满足我们天车的使用。
2.2.根据甲方提供的图纸及项目表,施工单位编写大修方案,并提出材料计划、备件计划、工机具计划。
2.3.大修期间,劳动力的投入也重要,大修时要全面展开,每个项目都要落实到班组,对这项工程准备投入100人左右。
2.4.大修停产期间,由甲方正式通知施工单位,停产时间无论是白天还是夜间,施工人员必须在场,由电工关掉电源,将更换的旧设备拆除,并及时运出车间。
2.5.在大修前,做好专用吊装工具、吊装工具,检修时,省时省力。
3. 转炉拆除3.1.拆除活动、固定烟罩。
在炉子拆除前,先拆烟罩,将炉子倒转,炉尾向上,烟罩放到炉内,然后炉子向炉前倾斜约45度,利用吊车把烟罩从炉体内取了运走。
3.2.把旧炉体所要切割的部位清除干净,拆下炉底及水冷炉口,再把炉内的耐火砖全部清除掉。
将炉底车开至米下,用气割将托圈下的部分割下,用炉底车运走;再将炉体转至头朝下的位置,将炉体锁住不得转动,用炉底车项到炉体上部,用气割将支承螺栓割开,不得伤托圈,取下支承座,炉底车液压装置下落,落至炉体部分全部到托圈下边后用炉底车运出现场。
活动烟罩延长使用寿命改造

关键词 :小转炉 ;活动烟罩 ;改造 中图分类号 :T 063 F 6_ 文献标识码 :A 文章编号 :1 0 —9 9 2 1) 6—0 3 0 9 4 2(0 2 0 17—0 2
LiePr l n a i n M o i c to ft eM o a l m o eCo e f o o g t d f a i n o v b eS o i h k vr
CHEN Mi g c u n— h
( h ou nIo S a g a rn& Se l ru o ,L d ,S a g a 5 2 2 te o pC . t . h o u n 1 1 3,C ia G hn )
Absr c :F rtep r oeo rln i gt emo a l mo ec v rlf n ei gt erq ie n f h rd cin f malcnv n r , ta t o h u p s fpoo gn h v be s k o e i a dme tn h e ur me t epo u t o e ot o s l o e e s
DOI 1 . 9 9/.sn 1 0 - 4 2 2 1 . 6 0 9 : 0 36 ji .09 99 .0 20 .3 s
活 动烟 罩延 长使 用寿 命改 造
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通过对 2 0 - 2 0 年期 间转炉烟罩升 降系统 出 07 08
现故障原因及次数的统计( 见表 1看出, ) 因以上所述 譬 原 因造成 的停机事故约 占 7 %。 由此可得 出, 0 以上问 麓
题严 重制约着生产 的正 常运行 , 烟罩升 降系统 急需提 高其运行 的可靠性 和在线使用寿命 。
表1 改 造前烟罩故障原因统计表
0
鬟船 H 目 嚣 ■
为 了降低活 动烟罩 的故障率 , 高其在线使用寿 提
命 , 对活 动烟罩 升降系统 存在故 障率高 , 响生产 针 影
的问题 , 过对故 障原 因的分析 , 出了设 备运 行 的 通 找
薄弱环节 , 出了改 进方案使之使用 寿命 与炉龄达 并提
:
‘ 。
中 , 了恢复时间 , 生产被迫停止 。 增加 使 原设计导 向杆直径为  ̄ 6m 3 m,受热变形 弯曲严 重 。通过用  ̄ 8 1 m规格 的厚壁热轧无缝钢管[ 6x 3m z l 代 替 原直径 为 3 m 的导 向杆 ,将原长 度 18 0mm 6m 0 增加 到 24 0m 用 M 2的螺纹代替 了原 M3 0 m, 4 6的螺
转炉活动烟罩升降系统 长寿命改造
转炉活动烟罩升 降系统长寿命改造
陈红胜 刘升 石 瑞虎 ( 南钢铁 集 团总公 司 , 南 200 ) 济 济 5 11
辩
≮
雅
[摘要 ] 针对转 炉活动烟罩升降系统经 常出现运 行故 障进 行了分析 , 造成烟罩升降 系统故 障主要有 2个原因 : 降系统 升
关 键词 活动烟罩 导向杆 拉杆 使用寿命 改造
1 引言
济南 钢铁集 团总公 司炼钢 厂 4 作业 区有 4座 5t
≮
j §
0|
l “
常 出现销轴 弯 曲 , 接强度 降低 , 成设备 及生产 隐 0 联 造
患。
4 转 炉 , 5t 年钢产量 已达 30万 t 8 。由于采用 了“ 溅渣 护炉” “ 、无缝砌炉 ” 等先进工艺 , 使转 炉的平均炉龄达 到 1 0 500炉 , 炉役周期 超过 了 1 , 年 已远远超 过转炉 原有的设计使用寿命 。 而转炉活动烟罩 的使用寿命却 无法达到与转炉 的炉龄同步 , 成为制 约炼 钢生产关键
杆易 出现热变形 , 使得 拉杆强度 降低 , 出现弯 曲甚至 断裂情况 。另外 , 与拉 杆的联 接部位过于靠近炉 链条 口高温 区, 链条及其 与拉杆 的联接部位也常 出现烧损 断裂 的情况 。 通过分析 , 应增加拉杆 的刚度及 长度 , 减 少刚度变化对强度造成 的影响 , 及炉 口高温对链条 的 炙烤 。 我们将拉杆材质 由原来的 4 * 5 钢改为不锈钢 , 以 提高其刚度 ; 由原来 的 10m 长度 8 m增加 至 60m [ 0 m ̄ l 。 如图 3所示 , 链条与拉杆 的联 接部 位较原设计提高 了
到 同步 。
2 现状调 查及存在 问题
济 钢炼钢厂 4 作业 区烟罩 升降 系统采用 卷扬 5t 拉动链条升降 的方式[ 如图 1 1 ] , 所示 。
3 解决方案
31 对 拉 杆 的 改造 .
从 烟罩升降传动系统来看 , 拉杆是烟 罩起 升最直
接的施力部件 , 承受拉 力作用 。从强度方面考虑 主要
弱环节部 位进行重新设 计及使 用 , 效果 非常好 , 消除
通过改进 , 拉杆与链条 的联接部位 即使在 烟罩最
低位( 转炉冶炼位 ) 时也处在套 管内部 , 这样 就有效地 改善 了联接部位 的外部环境 温度 , 保证 了拉杆与链条 童j 联接部位 的使用 寿命 ,使之与炉役周期 达到同步 , 甚
ห้องสมุดไป่ตู้
譬 但 原设计 拉杆 满足烟罩起 升的要求 。 由于拉杆长 时间
图 1 烟 草 升 降 系统
处于高 温炙烤 的环境 中 ,拉杆 刚度受 温度 的影 响较
大。如 图 2所示 , 原设计拉杆长度较短 , 刚度较低 , 拉
这是转炉烟罩升 降系统 常采用 的传动方式 。 由于
装炉 量 的增 加 , 炉冶炼 喷溅情 况时有发 生 , 转 烟罩升
降系统 出现 了几个发 生较 为频繁的问题 :
() 随着冶炼 强度 的增大 , 降链条 出现热变形 、 1 升 拉 长、 烧断 等现象 , 导致烟 罩 出现倾 斜 、 掉落等情 况 , 影
响 了生产 的顺利进行 ;
() 烟罩升 降用导 向杆 出现 了热弯 曲变形 ,致使导 2 向杆不但无法起 到烟罩升降 的导 向作 用 , 还阻碍烟罩 的正常升 降 , 烟罩升 降传动 系统 的阻力增 大 ; 使
纹, 增加导 向杆长度 , 如图 5 所示 。 同时也增加 了导 向
杆 的联接强度及 刚度翻 消除原设计 的缺陷 , , 使导 向杆
真正发挥作用 。
3 改造效果
烟罩升 降系统运行 的稳定性 对转 炉生产有 着直
接的影响。 通过对活动烟罩升降系统中存在 的以上薄
图 3 改 进 后 拉 杆 图
至超过炉役周期 。 -3 . 对导向杆 的改造 2
了烟罩升降系统 中存在的薄弱环节 , 使烟罩 的使用寿
( ) 链条与拉杆联 接部位 因距炉 口较近 , 3 烧损严重 ,
40m 联接部位 的环境温度降低了。 2 m,
(技 术 改 造 )
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图 2 改进前拉杆图
图 4 改 进 前 导 向杆 图 幽 5 改 进 后 导 向 杆 图
中的导向杆易弯曲, 导致烟罩升降出现卡滞 ; 升降系统中的拉杆长度过短 , 使升降链条受高温烘烤强度降低, 导致链条断裂、 √一 烟 罩掉落。为了降低转炉烟罩升降系统的故障率, 提高其使用寿命, 对转炉活动烟罩升降系统进行改进, 分别对其升降系统中的 奠
导 向杆和拉杆部件进行 重新设计 。通过现场使用证 明, 该次改造 降低 了烟罩升降系统的故 障率 , 提高了其使用寿命 。 ∥