冶金企业典型煤气事故案例

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内蒙古远联钢铁1215煤气泄漏较大事故通报

内蒙古远联钢铁1215煤气泄漏较大事故通报

煤气泄漏事故源于安全责任“跑冒漏滴”(12月16日新华网)据内蒙古自治区赤峰市红山区政府消息,12月15日18时左右,赤峰远联钢铁有限责任公司发生煤气泄漏事故,致17人中毒,4人经抢救无效死亡,其余13人无生命危险。

事故发生后,当地政府积极开展救援和善后工作。

目前,事故原因正在调查之中。

(内部消息)2018年12月15日18:00左右,内蒙古赤峰远联钢铁炼铁厂管辖煤气外网,在四号高炉检修完毕,抽堵盲板时发生恶性煤气中毒事故。

经与厂内管理人员了解,事故造成17人中毒,5人死亡。

事故原因主要是在切煤气作业时,抽堵盲板,蝶阀没有关,就打开夹紧,造成煤气失控,严重违规。

由于该盲板阀位置紧临食堂、浴池、办公室,所以造成人员伤亡较多。

现场作业人员:一个干了十几年的热除段长操作,现场有安全员、煤防人员监护。

死亡人员情况:一个热除工段长、一个安全副科长、一个煤防站长、一个路过维修工、一个下班的职工。

目前普工正在重症监护室。

此事故对赤峰远联钢铁影响较大,内蒙古自治区安监部门进入调查。

生产是与事故在做斗争,控制事故需要全面的基础管理——赤峰远联钢铁有限责任公司发生煤气泄漏事故,致17人中毒,4人经抢救无效死亡。

又是一起重大安全事故!事故原因网络报道语焉不详,但是无论如何这不是天灾而是与人祸有关。

最近一段时间各种安全事故频发。

进入年末岁尾,安全形势不容乐观,最近多地已经发生各种安全生产重大事故。

为此,日前国务院安委会办公室发布紧急通知,要求各地进一步加强当前安全生产工作。

通知指出,今年以来,全国安全生产形势总体稳定,但进入第四季度后,事故上升苗头明显,教训极其惨痛,安全生产形势十分严峻。

究竟为什么会发生煤气泄漏事故,报道语焉不详,但是可以肯定这不是天灾,而是人祸,源于安全责任“跑冒漏滴”。

煤气泄漏事故为何总是不断地发生?《安全生产法》等相关法律法规为何总是成了一些人的耳旁风,令箭成了鸡毛?有多少“多拉快跑”的“效益第一,安全靠边”的“责任追尾”?“没有带闸的汽车”在与生命赛跑,“集体安全无意识”地漠视安全法律法规,思想上的安全狭缝,责任“跑冒漏滴”才是煤气泄漏事故频发的真正原因。

冶金企业典型安全生产事故案例

冶金企业典型安全生产事故案例

PART 3
事故原因与教训
事故原因分析
设备故障:设备老 化、维护不当等原 因导致设备故障引 发事故。
操作失误:员工操 作不规范或误操作 导致事故发生。
安全意识淡薄:员 工安全意识不强, 对潜在危险认识不 足,忽视安全操作 规程。
安全管理不到位: 企业安全管理制度 不健全,安全监管 和培训不足,导致 事故发生。
冶金企业安全生产现状
冶金企业安全生产事故频发,形势严峻 安全生产法律法规和标准不断完善 冶金企业安全生产管理存在漏洞和不足 安全生产技术装备和信息化水平有待提高
安全生产管理发展趋势
智能化技术应用:利用大数据、 物联网等技术提高安全管理效率 和预防能力。
安全生产培训普及:企业将加大 对员工的安全培训力度,提高员 工的安全意识和操作技能。
PART 4
安全生产法律法规与标准
安全生产法律法规体系
我国已基本形成以《安全生产法》为核心的安全生产法律法规体系。 安全生产法律法规体系包括《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》等。 安全生产法律法规体系对企业安全生产提出明确要求和标准。 安全生产法律法规体系对于保障人民群众生命财产安全具有重要意义。
环保节能技术: 降低能耗和排放 ,实现绿色生产
安全生产管理信 息化:提升安全 监管和应急响应 能力
THANK YOU
汇报人:
汇报时间:20XX/01/01
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安全生产法规完善:政府将加强 安全生产法规的制定和执行,提 高企业的安全责任意识。
安全生产监管加强:政府将加强 对企业安全生产的监管力度,确 保企业安全生产符合法规要求。
未来安全生产技术发展展望
智能化监控技术: 实时监测、预警 和自动处置系统

煤气事故案例

煤气事故案例

煤气事故案例案例一安全阀防暴膜泄漏事故、2004年9月27日凌晨,霸州市新利钢铁有限公司炼钢厂发生煤气中毒事故,造成5人死亡,2人受伤。

9月27日凌晨4时30分左右,霸州市信安镇新利公司天车操作工在从事吊运作业时按动了警铃,但天车没有动作,在场一名工人爬上天车操作室查看情况,也倒在了操作室内。

下面人员以为是触电,立即切断电源后,3名电工上去救人时也倒在天车上。

这时,他们才意识到是煤气中毒,2名煤气救护员到场后迅速爬上天车救人。

同时,现场立即切断煤气开关,拔掉车间吹渣用氧气管,向天车操作室周围喷冲氧气,组织工人将昏倒在天车上的人员抢运下来,并立即送往医院抢救。

截至目前,5名工人医治无效死亡,2名煤气抢险救护员经救治已基本脱离生命危险。

此次事故的直接原因是位于露天的煤气管线安全阀防爆膜破裂,致使煤气外泄。

案例二重力除尘器顶部泄爆板爆裂造成煤气泄漏2008年12月24日9时许,遵化市港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器顶部泄爆板爆裂造成煤气泄漏,事故发生时,当班工人共44名,其中2名操作工人当场死亡,其余受伤人员被立即送往医院救治,5人经抢救无效死亡。

经全力抢救,截至16时,另有10名重症伤员因抢救无效死亡,其余27名伤员现已脱离危险。

案例三盲板阀泄漏事故2009年9月21日首钢津唐TRT发电现场,煤气盲板阀误动作,造成11名外委施工单位人员集体中毒,经抢救施工单位的11人全部康复。

直接原因是施工单位把煤气眼镜阀的开关信号接反了,造成调试单位误开漏的煤气。

案例四燃气锅炉爆炸事故。

2004年9月23日下午16:00左右,河北省武安市新兴铸管股份有限公司,在建高炉煤气综合利用发电项目75吨燃气锅炉进行单体设备负荷调试。

在点火时该锅炉突然发生煤气爆炸,造成该在建项目锅炉、管道、烟囱等设备的损坏和垮塌,24日凌晨1:30分,搜救工作结束。

事故造成13人死亡(其中本公司工人3名,其余为项目施工单位人员),8人受伤。

事故案例及原因分析

事故案例及原因分析

“12·24”事故原因分析:
1、直接原因
(1)2号高炉丙班工长杨军保违反《唐山港陆钢铁有限公司炼铁厂高炉
技术操作规程》中“失常炉况的判断和处理”一节中对 “连续崩料”、“管道
行程”两种异常炉况的有关规定,没有及时减风消除局部气流和频繁滑尺,致使 高炉炉况逐步恶化,形成管道行程,发生大崩料,使顶压大幅上升,造成重力除 尘器泄爆板爆裂。泄爆板爆裂之后,又处置不当,致使煤气持续泄出。
“1·4” 煤气中毒重大事故经过:
从1月3日13时至1月4日8时,1#转炉一直冶炼生产。1月4日8时,甲班 接班时有一包铁水待冶炼、两包钢水待连铸,且连铸机结晶器故障只能 单流拉钢,所以接班后1#转炉没有立即生产。约9时15分对备好的铁水 开始冶炼,约9时55分出钢完毕,1#转炉又停止炼钢,以待所有钢水连 铸结束后更换连铸机结晶器。因本炉冶炼前停炉时间较长且煤气回收检 测仪表发生故障,该炉煤气未能回收。
验收规范》第11.0.2以及《建设工程质量管理条例》第16条的规定,在 工程交接验收前,未对建设项目进行检查,没有确认工程质量是否符合 施工图和国标规定,而且在未对项目进行验收的情况下,同意三叶公司 将3#风机煤气管道与主管道隔断的盲板割通,将未经验收的水封投入使 用。
2、3#风机煤气管道施工完毕后,三叶公司违反GB6222-2005《工业 企业煤气安全规程》第4.4、4.5和6.4.4的规定,对U型水封的管道、阀 门、排水器等设备没有进行试验和检查;没有向普阳钢铁公司提交竣工 说明书、竣工图以及验收申请,没有确认水封是否达到设计要求,没按
袋除尘器箱体安装泄爆装置的要求。另外,泄爆板安装位置不合理,开口朝向炉
台作业区域,且高度较低,与炉台距离较近(经现场测量,高炉平台与重力除尘

冶金事故案例

冶金事故案例

冶金事故案例冶金事故是指在冶金生产过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡、设备损坏和环境污染等严重后果。

下面我们将介绍一些常见的冶金事故案例,以便吸取教训,加强安全管理,预防类似事故的发生。

1. 高炉爆炸事故。

某冶炼厂的高炉在正常生产过程中突然发生爆炸,造成数名工人受伤,严重影响了生产秩序。

经过调查发现,爆炸是由于高炉内部煤气积聚过多,点火引发爆炸。

事故的直接原因是操作人员对高炉内部煤气浓度没有及时监测和处理,导致了事故的发生。

为了防止类似事故再次发生,该厂加强了对高炉操作人员的安全培训,规定了严格的操作流程和安全检查制度,并安装了自动监测设备,及时发现和处理高炉内部的异常情况。

2. 炼钢设备泄漏事故。

一家钢铁厂的炼钢设备发生了严重的液态钢泄漏事故,造成了严重的人员伤亡和环境污染。

经过调查发现,事故的原因是设备老化导致的泄漏,而厂方之前并未对设备进行及时的维护和检修。

为了避免类似事故再次发生,该厂对所有设备进行了全面的安全检查,对老化严重的设备进行了更换和更新,并建立了定期维护和检修的制度,加强了对设备操作人员的安全培训和监督管理。

3. 炼铁车间火灾事故。

某炼铁车间因操作失误导致了火灾事故,造成了严重的设备损坏和生产中断。

调查发现,事故的原因是操作人员在作业过程中使用明火,引燃了可燃气体,从而导致了火灾的发生。

为了防止类似事故再次发生,该厂对操作人员进行了严格的安全教育和培训,规定了严禁在作业现场使用明火的制度,并配备了专业的消防设备和人员,加强了对作业现场的安全监管。

以上案例充分说明了冶金生产中事故的严重性和危害性,也提醒我们要时刻关注安全生产,加强安全管理,预防事故的发生。

只有不断加强安全意识,严格执行安全操作规程,加强设备的维护和管理,才能有效地预防和减少冶金事故的发生,确保生产安全和人员健康。

希望所有冶金生产企业能够引以为戒,从他人的教训中吸取经验教训,不断提升安全管理水平,切实保障生产安全和人员健康。

20160523钢铁冶金企业大中修典型事故案例

20160523钢铁冶金企业大中修典型事故案例

伤 机尾除尘风机电机更换后,调
试过程中发生风机转子和机壳
爆裂飞出,造成4人死亡,3人
受伤。
二、炼铁高炉典型事故
2.1、高炉
单位
主要环 节
事故类型
日期
伤亡
事件
2011年10月5日7时30分,5号高炉按照停炉方案要
江苏南 钢
放残铁
灼烫
201110-5
求降料线9-10米进行预休风操作。预休风期间,拆
除了炉顶大放散阀和煤气取样管,安装了炉顶打水
煤气 中毒
2010-1-4
21死9 伤
钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接 后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气 泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌炉
作业的人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。
坍塌
2012-1220
3死1 伤
2012年12月20日21时40分,江西省新余市新钢公司 第二炼钢厂1号转炉在砌炉过程中,施工吊篮突然 垮塌,操作人员坠入炉底,造成3人死亡,5人受伤。
事件
2014年1月7日3时20分,山西省太原
4死2伤
市太钢二厂北区2号转炉除尘管道改 造施工中发生煤气中毒事故,造成4
人死亡,2人受伤。
2014年3月28日11时50分,广西盛隆
冶金有限公司在安装调试煤气风机
3死
房3号风机过程中(施工单位:十九 冶设备安装公司),安装人员钻入
风机外壳内作业,因内部残留有氮
永远不要对客户说不,客户需求就是我们的追求!
7.4:加热炉大修,加热炉管道换三通阀,中毒窒息,2死1重伤 某轧钢厂1#加热炉于2011年10月22号9:30开始停炉进行年度中修,
然后进行了氮气吹扫,12:00检验符合要求开始检修作业。25日早8:00安 排检修加热段、均热段煤气三通换向阀,徐某带领4名协力员工进行作业, 受限空间发生氮气窒息,事故造成2人死亡1重伤。

河北普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒重大事故

河北普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒重大事故

河北普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒重大事故2010年1月4日10时5分左右,河北普阳钢铁有限公司发生煤气中毒重大事故,造成21人死亡,9人中毒。

一、事故经过2009年12月23日左右,三叶公司向普阳南坪炼钢分厂提出割除3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板,将3#风机煤气管道和原煤气管道连通。

2010年1月3日8时30分左右,南坪炼钢分厂运转工段长王用生电话通知三叶公司现场负责人刘建华,在1#转炉停产期间可以进行盲板割除作业。

约10时30分,在盲板切割出5000mm*500mm的方孔后,发生2人死亡事故,三叶公司施工人员随即停工。

事故现场处置后,南坪炼钢分厂副厂长武保成安排当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人孔(未对盲板上切开的方孔进行补焊),王用生安排当班风机房操作工李康给3#风机管道U型水封进行注水,李康见溢流口流出水后,关闭上水阀门。

1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产。

从1月3日13时至1月4日8时,1#转炉一直冶炼生产。

1月4日8时,1#转炉一直在生产。

1月4日8时,甲班接班时有一包铁水待炼、两包钢水待连铸,且连铸结晶器故障只能单流拉钢,所以接班后1#转炉没有立即生产。

约9时15分对备好的铁水进行冶炼,月9时55分出完钢后1#转炉又停止冶炼,以待所有钢水拉完后更换结晶器。

因本炉冶炼时间过长,且煤气检测仪器发生故障,故该炉没有回收煤气。

1月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。

约10时50分,炉内砌砖的田会平与在2#转炉操作砌炉提升机的郭志杰通话,要求炉外的刘菲按尺寸切砖,郭志杰让刘菲到提升机小平台来取炉砖尺寸,刘菲刚到提升机口突然晕倒,郭志杰与小平台上一起工作的刘亚军、田杰用手去拉刘菲但未了拉动,郭志杰感到头晕,同时意识到刘菲可能是煤气中毒,马上用手捂住自己的鼻子并向身边的另外两人喊:“有煤气,赶快离开”,并边跑边用对讲机报告调度。

炼钢分厂当班调度从对讲机里听到后,通知普阳感到副总经理石金根并立即组织救援。

2011年我国钢铁企业安全生产事故

2011年我国钢铁企业安全生产事故

2011年钢铁行业安全事故/showpic.html -blogid=8d8e1dda01010iqx&url=/orignal/8d8e1ddagb4937527f75e一、 2·16唐山丰润区振东钢铁公司发生煤气中毒事故2011年2月16日4时30分左右,唐山市丰润区振东钢铁有限公司槽钢轧制车间3#煤气发生炉因风筒故障停炉检修过程中,1名司炉工通过人孔(直径500mm)查看炉内情况时,因吸入炉内残存煤气而中毒并掉入炉内,现场其他人员发现后,1名开坯工直接进入炉内救人也导致煤气中毒。

现场其他人员立即拨打“119”电话求助,“119”救援人员到达现场后将两人救出并立即送往医院救治,经抢救无效二人于当日7时30分死亡。

二、 5·10江苏兴化钢铁厂爆炸事故2011年5月10日清晨6:40左右,泰州兴化市开发区万恒特钢有限公司由于铁水翻倒引发中频炉爆炸事故,钢铁厂的厂房基本被炸毁。

截至目前,事故已造成2人死亡,4人受伤。

事故原因正在进一步调查之中。

三、 5·16邯郸新金钢铁公司煤气中毒等事故2011年5月16日,新金钢铁公司东炼钢厂发生一起煤气中毒事故,事故造成一人当场死亡,一人送往医院抢救无效死亡。

2011年6月22日,新金钢铁公司炼铁厂一名员工被卷入皮带中死亡。

据了解,当时这名工人正在上夜班,事故怎样发生的没人知道,发现时已经是第二天的早上,当时已经卷入皮带中死亡。

2011年9月27日,新金钢铁公司烧结厂一名电工在检修时被电身亡,死者男性,20岁,武安市康二城镇清化村人四、 5·30唐山港陆钢铁有限公司炼钢厂灼烫事故2011年5月30日10时左右,唐山港陆钢铁有限公司炼钢厂2#转炉在兑铁时发生喷溅,造成1人死亡,6人受伤。

五、 7·28广西贵港钢铁有限公司严重煤气泄漏事故2011年7月28日20时左右,广西壮族自治区贵港钢铁集团有限公司(以下简称贵钢公司)发生煤气泄漏,导致部分民工及附近居民共有114人入院就诊,病情稳定,没有发生中毒者死亡的情况。

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? 2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效, 导致此次事故的发生(从1月3日13时注水 完毕至1月4日1 0时20分左右,经过约2 1 小时的持续漏水,U型水封内水位下降,水 位差小于27.5cm(煤气柜柜内压力为2.75 KPa),失去阻断煤气的作用)
? 3)U型水封未按图纸施工,未装补水管 道,存在事故隐患。
生产,顺达冶炼公司将 2号高炉净煤气总管出口的 电动蝶阀和盲板阀 (眼镜阀)打开,由 1号高炉产 生的煤气向竖炉提供燃料供应 ; ? 3)1月16日17时56分,竖炉停止生产,将 2号 高炉的电动蝶阀关闭,而未将盲板阀 (眼镜阀)关 闭;
? 4)在2号高炉检修期间干式除尘器箱体的 进、出口盲板阀(眼镜阀)处于未关闭状态, 箱顶放散管处于关闭状态,2号高炉重力除 尘器放散管处于关闭状态;
? 2)因系统内可燃气体浓度较高,干熄焦 主控人员要1巡检人员先去打开氮气阀稀释 系统内的可燃气体浓度;
? 3)另1巡检人员在已打开的2#干熄焦旋 转密封阀人孔旁 与3名焦炉当班工人会合;
? 4)该名巡检人员要去找个钩子处理旋转密封阀 里面的异物,走前说:在他未返回之前不能进行 作业,并提醒此处危险要他们离开;
? 7)在施救过程中干熄焦主控人员不听他 人劝阻且未佩戴防护器具而中毒倒在人孔 内;
? 8)其他人佩戴好空气呼吸器后与赶来的 消防人员将中毒人员救出并送到医院抢救。
事故原因分析
? 1)三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀 门的情况下打开 2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故 障处理,导致有毒有害气体(气体主要成份为一 氧化碳、二氧化碳、氮气等)从打开的人孔处冒 出,造成中毒事故,违反该厂有关的规定,
? 5)当他找来钩子时发现他们三人都不见了, 经寻找看到他们三人均倒在人孔内,就连忙往外 拉人,但他感到呼吸困难手脚无力,就立即离开 现场,同时用对讲机向主控室呼救;
? 6)干熄焦主控人员及前 1名巡检人员等人听到 呼叫后就从不同岗位迅速赶到现场进行抢救;还 同时通知了调度室、 120、公司消防队等单位 ;
冶金企业典型煤气事故案例
杨军 注册安全工程师
河北武安市普阳钢铁公司“ 1.4”煤 气中毒事故
事故概况
? 2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公 司南平炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤 气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气 切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉 系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的 人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。
? 3) 2号高炉检修前,施工单位与生产单位双方 均未对2号高炉净煤气总管的盲板阀 (眼镜阀)是 否可靠切断进行有效的安全确认;
? 4)检修施工人员在进入炉内作业前,未 按规定对炉内是否存在煤气等有害气进行 检测;
? 5)双方未制定检修方案及安全技术措施, 均未明确专职安全人员对检修现场进行监 护作业。
新余钢铁公司“12 ·6”中毒事故
事故概况
? 2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2# 干熄焦的旋转密封阀出现故障,三名协助 处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1人未 佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共 导致4人死亡、1人受伤。
事故要点
? 1) 2009年12月6日4:28分,新钢公司焦化 厂2#干熄焦的旋转密封阀的故障;安排焦 炉当班工人协助2名巡检人员进行处理;
? 2)巡检人员在发现 2#干熄焦旋转密封阀人孔 打开后未及时确认平板阀门是否关闭而离开现场 找工具,也没有采取有效措施使三名焦炉当班工 人离开危险场所;另一巡检人员在发生事故到达 现场后也未及时关闭平板阀门。两名巡检人员作 为处理故障的主要人员,未切实履行工作职责;
河北内丘顺达冶炼公司“ 1.18”煤气 中毒事故
事故概况
? 2010年1月18日上午8时30分左右, 河北 新鼎建设有限公司的6名检修施工人员进入 内丘顺达冶炼公司2号高炉(440m3)炉缸 内搭设脚手架,拆除冷却壁时,造成6名施 工人员煤气中毒死亡
事故要点
? 1)11月22日2号高炉因炉凉造成高炉停产检修; ? 2)1月6日15时30分竖炉因生产需要开始恢复
? 4)事故现场处置后,当班维修工封焊 3#风机入 柜煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔 进行焊补) ;
? 5) 当班风机房操作工给 3#风机管道U型水封进 行注水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门;
? 6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1 月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。
? 7)1月4日约1 0时50分,应炉内砌砖人员要求, 到炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒, 小平台上一起工作的 2名人员去拉但未拉动,并感 到头晕,同时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。
事故原因分析
? 1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下, 割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时 1#转 炉未回收)煤气通过盲板上新切割 500mmx500mm 的方孔击穿 U型水封,经仍处于 安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、 电动插板阀充满 2#转炉(正在砌炉作业)煤气回 收管道,约 10时50分,煤气从 3#风机入口人孔、 2#转炉一文溢流水封和斜烟道口等多个部位逸出;
? 5)高炉检修施工人员在进入炉内作业前, 也未按规定对炉内是否存在煤气等有害气 体进行检测,在煤气浓度超标的情况下, 盲目进入炉内进行作业
事故原因分析
? 1) 停产检修的 2号高炉与生产运行的 1号高炉连通 的煤气管道仅电动蝶阀关闭,而未将盲板阀 (眼镜 阀)关闭,未进行可靠的隔断;
? 2)检修期间2号高炉煤气净化系统处于连通状 态,各装置放散管处于关闭状态; 1号高炉的煤气 经2号高炉干式除尘器箱体与重力除尘器到达 2号 高炉炉内;
事故要点
? 1)运行中的 1#转炉煤气回收系统与在建的 2#转 炉煤气回收系统共用一个煤气柜;
? 2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三 通阀、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于 安装调试状态;
? 3)1月3日上午,1#转Fra bibliotek停产,为使 2#转炉煤 气回收系统与现系统实现工程连通,约 10时30分, 三叶公司在将 3#风机和2#风机煤气入柜总管间的 盲板起隔断作用的盲板切割出约 500mmx500mm 的方孔时,发生 2人中毒死亡事故,施工人员随即 停工。
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