转炉出钢回磷成因分析及预防措施
(完整word版)转炉脱磷效果影响因素分析

转炉脱磷效果影响因素分析徐文静摘要:从氧气顶吹转炉脱磷的热力学分析入手,探讨了冶炼过程中温度、炉渣碱度、(FeO)对磷含量的影响,回磷的原因、影响因素及防止措施等,指出应控制炉渣碱度、终点温度、(FeO)在合理范围内,应重视钢水回磷问题。
关键词:磷;碱度;温度;回磷1 前言炼钢生产中的脱磷效果,主要是指成品钢中含磷量的高低,而成品钢中含磷量的多少,主要取决于转炉冶炼终点的磷含量和出钢过程的回磷量。
下面从这两个方面入手对转炉脱磷效果进行分析。
2 冶炼过程中磷含量的控制2.1脱磷的基本反应脱磷反应是在钢—渣界面进行的,按炉渣分子理论的观点,由下列反应组成:5(FeO)=5[O]+5[Fe]2[P]+5[O]=(P2O5)(P2O5)+4(CaO)=(4Ca O.P2O5)2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4Ca O.P2O5)+5[Fe]l gK=l g(a4C a O.P2O5)/{[%P]2.a5F e O.a4C a O}=(%C a4.P2O9).r C a4.P2O9/{[P]2.f2P[%FeO]5.r5F e O.(%Ca O)4.r4C a O}=40067 /T-15.06 (1)式中K—脱磷反应的化学平衡常数;T—钢水温度。
为了分析方便,以脱磷的分配比:L P=(%P2O5)/[%P]2表示炉渣的脱磷能力。
由(1)式可得:L P=(%P2O5)/[%P]2=K.(FeO)5.(%CaO)4.f2p.r5F e O.r5C a O/r C a4P2O9(2)可见,要提高炉渣的脱磷能力,必须增大K.(FeO)5.(%Ca O)4.f2p和降低r C a4P2O9。
影响这些因素的有关工艺参数的改变,也就改变了钢中磷的分配。
2.2温度的影响利用(1)式,可以计算出不同温度下脱磷反应的化学平衡常数。
假定转炉冶炼终渣的化学成分不变,则可以计算出钢水终点磷含量与温度的对应关系:温度升高,K值显著减小,因此,低温对脱磷有利。
转炉出钢防止回磷的措施

2011年第3期!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
转炉出钢防止回磷的措施
成品钢中磷的质量分数高于冶炼终点磷的质量分数,这种现象被称为回磷。
其原因:一是由
于合金带入的磷;二是钢水的回磷。
如果终点温度高,出钢过程下渣量多,并经过脱氧操作便会
造成回磷量增加。
分析转炉冶炼的全过程,得出具体影响回磷的主要因素是:
(1)出钢过程中下渣是回磷的主要原因,下渣量大,回磷就严重。
特别是出钢前下渣或出钢口
不圆造成出钢过程卷渣更为严重。
(2)出钢合金加入的操作不合理。
如出钢后期补加硅铁、碳粉等合金。
因为它们比较轻而浮在钢渣上面,直接与钢渣接触,硅铁、碳粉都非常容易与渣中FeO 反应,造成渣中FeO 急剧下降,而反应产物又降低了炉渣的碱度,从而大大增加了回磷。
(3)吹氩时,使用氩气压力过高,造成钢液--钢渣翻腾、卷渣,形成一种"渣洗"现象,也大大增加了回磷程度。
为此防止回磷的措施为:(1
)出钢要挡好渣,减少出钢过程的下渣量最为关键。
操作主要是出钢前戴挡渣帽,出钢过程中加镁质挡渣球,从而尽可能降低出钢下渣的量。
(2)严格出钢合金化操作的标准化和规范化,保证合金加入顺序及加入的时间。
保证到站成分的合格,杜绝出钢后期补加合金(如硅铁、碳粉等)。
(3)一旦炉渣过稀或下渣量大应及时向钢包内加石灰粉、萤石等,进行炉后脱磷,以减弱回磷反应的能力。
转炉出钢回磷成因分析及预防措施

转炉出钢回磷成因分析及预防措施杭钢转炉钢包回磷原因分析及应对措施探讨(杭钢转炉炼钢⼚炼钢车间夏官良)摘要:通过对钢包回磷的原因分析,找出影响钢包回磷程度的⼏个因素,并有针对性的提出了应对措施来指导实际⽣产,以此来减少因钢包回磷造成成分出格的现象。
关键字:钢包回磷影响因素措施1.现状随着杭钢转炉新品种开发及电炉钢品种转移的不断推进,对钢⽔中磷含量的控制要求也越来越严格,⽽转炉出钢的⽅式决定了在放钢过程中不可避免的会有炉渣进⼊到钢包中,从⽽引起钢包回磷。
据统计,2011年上半年杭钢转炉冶炼钢⽔磷成分出格复样、倒包补放共计近50炉次,其中精炼钢种因钢包回磷引起成分出格的情况占较⼤⽐例,为钢⽔成品磷含量的控制带来难度,成为了转炉新品种开发及量产⼯作的瓶颈。
图1-1、1-2为7⽉份抽取的54炉40Cr钢精炼前后钢⽔P成分⽐较,正常下渣量的情况下(⽬测渣厚<50mm),钢⽔经过精炼后平均回磷0.003%,下渣量较⼤时(⽬测渣厚>50mm),平均回磷0.007%。
2.分析2.1. 产⽣回磷的原因转炉炼钢⼯艺⼀般认为冶炼终点时脱磷反应已达到平衡。
但是,在出钢过程中向钢包内加⼊脱氧剂,使钢中的氧以及渣中(FeO)下降,脱氧产物(SiO2)、(Al2O3)等进⼊炉渣,使炉渣碱度降低,会打破脱磷反应的平衡状态,有助于(P2O5)的分解和还原,磷⼜重新进⼊到钢液。
回磷反应与下列各种反应有关:(1)渣中(FeO)与脱氧剂作⽤:2(FeO)+[Si]= (SiO2)+2[Fe] (FeO)+[Mn]=(MnO)+[Fe](2)炉渣与脱氧产物作⽤:2(3CaO.P2O5)+3(SiO2)=3(2CaO.SiO2)+2(P2O5)(3)渣中(P2O5)与脱氧剂的作⽤:(P2O5)+5〔Mn〕=5(MnO)+2〔P〕2(P2O5)+5〔Si〕=5(SiO2)+4〔P〕3(P2O5)+10〔Al〕=5(Al2O3)+6〔P〕(4)渣中(3CaO.P2O5)直接同脱氧剂作⽤:(3CaO.P2O5)+5[Mn]=2〔P〕+5(MnO)+3(CaO)2(3CaO.P2O5)+5[Si]=4[P]+5(SiO2)+6(CaO)3(3CaO.P2O5)+10[Al]=5(Al2O3)+6[P]+9(CaO)上述反应共同作⽤的结果,导致了钢⽔回磷的发⽣。
转炉回磷的处理

回磷的处理
炼钢过程回磷
(1)防止吹炼中期炉渣的回磷,主要是保持 (FeO)含量大于10%以上,防止炉渣返干。 (2)控制终点温度不能太高,并调整好炉渣成分, 使炉渣碱度保持在较高水平(2.6~2.8),以在 很大程度上防止或控制回磷的发生。
回磷的处理
出钢过程的回磷
(1)出钢前稠化终渣,出钢时挡渣出钢。
≤ 0.045
优质钢
≤ 0.035
高级优 质钢
≤ 0.025
超低磷 钢
≤ 0.005
脱磷方法
脱磷反应式:
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO.P2O5)+5[Fe]
脱磷的条件:“三高一低”
(1)降低温度; (2)提高炉渣碱度; (3)增加炉渣氧化铁活度; (4)增加渣量。
回磷现象
吹炼中后期炉渣返干, 炼钢过程回磷 (FeO)含量减少; 温度偏高。
回磷
出钢带渣量多; 出钢过程回磷 炉渣碱度降低; [O]含量降低。
[Si]+2(FeO)=(SiO2)+2[Fe]
2(P2O5)+5[Si]=4[P]+5(SiO2)
3(P2O5)+10[Al]=6[P]+5(Al2O3)
(2)出钢过程中向钢包中加入石灰/石灰粉,稠 化钢包内的炉渣,保持碱度。
挡渣出钢
挡渣出钢,可实现转炉冶炼终点少渣或无 渣出钢,可以减少回磷,提高合金元素回 收率;同时,有利于降低钢包耐火材料侵 蚀速度,明显地提高钢包寿命。
常用挡渣法-挡渣球
挡渣球,临近出钢结束时, 投到炉内出钢口附近,随钢 水液面的降低挡渣球下沉而 ,对绝大多数钢种而言,磷是一种有害元素, 它不仅恶化钢的焊接性能,而且显著降低钢的塑 性和韧性,尤其是在低温下钢的冲击韧性明显降 低,使钢产生“冷脆”现象,发生脆断。 回磷的危害:容易产生降级品,甚至废品,对技 术经济指标和经济效益产生巨大损失。
转炉冶炼回磷影响因素试验分析

转炉冶炼回磷影响因素试验分析李德军,于赋志,许孟春,吕春风,黄玉平,康伟(海洋装备金属材料及应用国家重点实验室,辽宁鞍山114009)摘要:为了分析转炉冶炼过程中的回磷情况,在对回磷的机理分析基础上对各影响因素进行了分析研究。
结果表明,回磷量控制在0.002%以内,钢包渣厚至少需控制在80mm 以内;硅锰铁的回磷最大,不能用于生产对磷含量要求严格的钢种;钢包加入2~3kg/t 钢白灰颗粒改质处理,回磷量可由原有的平均0.0018%降至平均0.0006%;停留时间15min 内回磷幅度比较大;碳含量<0.010%的低碳钢,出钢温度控制在(1685±5)℃比较合适。
关键词:转炉冶炼;回磷;影响因素中图分类号:TF704文献标识码:A文章编号:1006-4613(2020)04-0016-04Experimental Analysis on Factors of Influencing Rephosphorization in Smelting Process by ConverterLi Dejun ,Yu Fuzhi ,Xu Mengchun ,Lv Chunfeng ,Huang Yuping ,Kang Wei(State Key Laboratory of Metal Materials for Marine Equipment andApplication,Anshan 114009,Liaoning,China )Abstract :In order to analyze the situation on rephosphorization in smelting process by con ⁃verter,the factors for influencing rephosphorization were analyzed and studied based on the analy ⁃sis on the mechanism of rephosphorization.The study results demonstrated that the depth of ladle slag must be controlled to be within 80mm at least so as to control the quantity of rephosphoriza ⁃tion to be less than 0.002%and fero-manganese-silicon could not be applied to produce the steel grades whose content of phosphor was strictly controlled due to its largest quantity of rephosphos ⁃rization,however the quantity of rephosphosrization would be reduced from 0.0018%to 0.0006%on the average after 2to 3kg lime particles per tone steel was added into ladle for quality modi ⁃fication treatment.In addition the quantity of rephosphorization would increase greatly if the reten ⁃tion time was within 15minutes.At last it was appropriate for the molten steel with the content of carbon less than 0.010%to control its tapping temperature in the range of 1685±5℃.Key words :smelting by converter;rephosphorization;effect factor 钢中含磷量高时,会使钢的塑性和冲击韧性降低,并使钢的焊接性能与冷弯性能变差,这种现象低温时更加严重,通常称为“冷脆”,且其常常随着氧、氮含量的增高而加剧[1-3]。
影响转炉脱磷的因素分析

黑龙江冶金
Heilongjiang Metallurgy
Vol. 31 No. 1 March 2 0 1 0
影响转炉脱磷的因素分析
王凌川,李伯超,孙 光,侯海龙
( 黑龙江省冶金研究所,哈尔滨 150040)
摘 要: 本文主要从转炉脱磷的理论分析入手,探讨了炉渣碱度、FeO 的质量分数和冶炼过程温度对磷质量分 数的影响及回磷的原因、影响因素及防止措施等。同时本文指出应控制炉渣碱度、FeO、终点温度在合理范围 内,并应重视钢水回磷问题。 关键词: 脱磷; 碱度; 温度
我们 选 取 操 作 平 稳,副 枪 一 碳 在 0. 30% ~ 0. 40% 之间的数据作为研究对象,从其副枪温度 推断其过程 温 度,如 副 枪 一 温 度 高 则 其 过 程 温 度 肯定会高。副枪一温度和副枪二温度与脱磷率的 关系,选取的数据均是平均值,如表 1。
表 1 副枪温度与脱磷率关系图
( 3) 吹氩时,使用氩气压力过高,造成钢液— 钢渣翻腾、卷渣,形成一种“渣洗”现象,也大大增 加了回磷程度。 2. 3 防止回磷的措施
( 1) 出钢要挡好渣,减少出钢过程的下渣量最 为关键。现在 操 作 主 要 是 出 钢 前 戴 挡 渣 帽,出 钢 过程中加镁质挡渣球。从而尽可能降低出钢下渣 的量。
21产生回磷的原因冶炼终点一般认为脱磷反应已达到平衡在出钢过程中向钢包内加入脱氧剂将使钢中的氧以及渣中feo下降脱氧产物sio2a12o3进入炉渣使炉渣碱度降低从而打破了脱磷反应的平衡状态有利于po的分解和还原磷又重新进入22影响回磷的因素通过上面产生回磷原因的分析可以得出影响回磷的主要因素有
第 31 卷 第 1 期 2 011 年3 月
Analysis of the Factors Affecting Dephosphorization Converter
钢铁零件磷化缺陷原因分析及解决方案

钢铁零件磷化缺陷原因分析及解决方案钢铁零件磷化缺陷是钢铁制品表面处理过程中的一种常见问题。
磷化是通过对钢铁表面进行磷酸盐处理来提高其腐蚀抗性和润滑性。
然而,在磷化过程中,会出现一些缺陷,如不均匀磷化、磷化质量低劣、磷化层厚度不均等问题。
本文将重点讨论钢铁零件磷化缺陷的原因分析以及解决方案。
一、原因分析1. 前处理不当:前处理是钢铁磷化过程中的重要步骤,它会影响到后续磷化质量。
如果前处理不当,如清洗不彻底或清洗液过期,会导致表面极性不足,防锈效果降低,磷化效果也会受到影响。
2. 磷酸盐浓度不合适:磷酸盐溶液的浓度对磷化的效果有着很大的影响。
如果浓度过低,会导致磷化不彻底,磷化层厚度不均,磷化后表面容易生锈。
而浓度过高则会导致磷化剂的使用量增加,磷化质量降低,磷酸盐沉淀堵塞喷嘴等问题。
3. 磷酸盐处理时间过长:磷化处理时间的长短也会影响磷化层的均匀性和质量。
如果磷化时间过长,会导致表面结晶过度,出现磷化皮层厚度不均、磷化结晶不完整等缺陷。
5. 设备设施不足:磷化过程中,设备的自动化程度和设施的完善程度也会影响磷化质量。
如果设备不足或者过于陈旧,会导致工艺不稳定,磷化后表面质量不稳定等问题。
二、解决方案1. 加强前处理:在前处理过程中,应当使用专用清洗剂,充分清洗表面,确保表面无污垢和油脂。
并且,清洗剂的浓度和使用次数也要把握好,并及时更换和补充。
2. 控制磷酸盐浓度:在磷酸盐溶液配制时应该控制好浓度,浓度不宜过高或过低,最好依据工艺要求合理配制。
同时,应该定时检测溶液的浓度并进行调整,以免磷化质量受到影响。
3. 控制磷酸盐处理时间:磷酸盐沉积时间的长短会直接影响磷化层的质量,因此应该依照实际情况调整时间。
如果时间过长,应该考虑更换磷酸盐处理剂。
4. 控制磷酸盐处理温度:磷酸盐处理温度的控制也极为关键,在生产过程中应该随时监测温度,并进行适当调整。
在调整温度时,应该按照工艺条例和设备规范来操作,避免产生翻样或者温度不稳定的情况。
转炉脱磷的影响因素及方法

转炉脱磷的影响因素及方法作者:唐天合来源:《科学与技术》2018年第21期摘要:近些年,钢铁市场对于低磷钢以及超低磷钢等品种钢的要求越来越苛刻,尤其是对钢中磷含量要求也进一步提高,所以严格控制好钢水中磷的含量是转炉炼钢的关键,脱磷是碱性炼钢过程中的重要任务之一,对于大多数的钢种而言,磷是一种有害的元素,随着磷含量的增加会引起钢的“冷脆”现象,提高钢的韧脆转变温度,并使焊接性能降低,冷弯性能变差,此外,磷在钢锭中会产生严重的偏析行为影响钢的性能与质量,所以要在冶炼阶段严格控制好终点磷的含量,保证炼钢的正常进行,本文分别讲述了脱磷的影响因素以及脱磷的方法。
关键词:转炉脱磷;碱度;温度1.转炉脱磷工艺概述转炉脱磷工艺主要包括:SRP工艺、多功能转炉脱磷工艺、COMI炼钢工艺脱磷工艺以及复吹转炉深脱磷工艺,其中复吹转炉深脱磷工艺又包括两路双联工艺、单渣工艺以及单炉新双渣工艺。
在炼铁过程中,原料中的磷几乎全部浸入铁水中,转炉和炉渣为脱磷提供了良好的脱磷环境。
在转炉冶炼过程中,可以通过控制主要脱磷影响因素达到良好的脱磷效果。
通常在转炉脱磷初期阶段,溶池温度较低,磷含量较高,热力学条件较好,但是由于此阶段炉渣的流动性较弱、炉渣碱度较低,动力学条件较差,因此需要通过改善动力学条件来配合热力学条件来加速脱磷,即提高炉渣流动性、炉渣碱度等;在转炉脱磷处理后期,钢水磷经过前阶段的脱磷之后,磷含量降低,炉渣流动性较高,具备良好的动力学条件,然而溶池温度较高,热力条件较差,不利于脱磷的进行,此时可以通过提高炉渣的碱度来改善热力学条件。
2.转炉脱磷影响因素分析2.1温度的影响通常转炉脱磷中的“温度”专指“溶池温度”,一般情況下,需要从两方面考虑温度对转炉脱磷效果的影响。
一方面,当熔池温度较低时,从热力学原理上分析,低温将有助于脱磷反应正常进行,但是当温度过低时,石灰在表面容易形成一层冷凝外壳,并未熔化,并降低化渣速度和炉渣流动速度,碱度降低,最终降低脱磷反应速度;另一方面,熔池温度升高过程中也会对脱磷效果产生影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
杭钢转炉钢包回磷原因分析及应对措施探讨
(杭钢转炉炼钢厂炼钢车间夏官良)
摘要:通过对钢包回磷的原因分析,找出影响钢包回磷程度的几个因素,并有针对性的提出了应对措施来指导实际生产,以此来减少因钢包回磷造成成分出格的现象。
关键字:钢包回磷影响因素措施
1.现状
随着杭钢转炉新品种开发及电炉钢品种转移的不断推进,对钢水中磷含量的控制要求也越来越严格,而转炉出钢的方式决定了在放钢过程中不可避免的会有炉渣进入到钢包中,从而引起钢包回磷。
据统计,2011年上半年杭钢转炉冶炼钢水磷成分出格复样、倒包补放共计近50炉次,其中精炼钢种因钢包回磷引起成分出格的情况占较大比例,为钢水成品磷含量的控制带来难度,成为了转炉新品种开发及量产工作的瓶颈。
图1-1、1-2为7月份抽取的54炉40Cr钢精炼前后钢水P成分比较,正常下渣量的情况下(目测渣厚<50mm),钢水经过精炼后平均回磷0.003%,下渣量较大时(目测渣厚>50mm),平均回磷0.007%。
2.分析
2.1. 产生回磷的原因
转炉炼钢工艺一般认为冶炼终点时脱磷反应已达到平衡。
但是,在出钢过程中向钢包内加入脱氧剂,使钢中的氧以及渣中(FeO)下降,脱氧产物(SiO2)、(Al2O3)等进入炉渣,使炉渣碱度降低,会打破脱磷反应的平衡状态,有助于(P2O5)的分解和还原,磷又重新进入到钢液。
回磷反应与下列各种反应有关:(1)渣中(FeO)与脱氧剂作用:
2(FeO)+[Si]= (SiO2)+2[Fe] (FeO)+[Mn]=(MnO)+[Fe]
(2)炉渣与脱氧产物作用:
2(3CaO.P2O5)+3(SiO2)=3(2CaO.SiO2)+2(P2O5)
(3)渣中(P2O5)与脱氧剂的作用:
(P2O5)+5〔Mn〕=5(MnO)+2〔P〕2(P2O5)+5〔Si〕=5(SiO2)+4〔P〕3(P2O5)+10〔Al〕=5(Al2O3)+6〔P〕
(4)渣中(3CaO.P2O5)直接同脱氧剂作用:
(3CaO.P2O5)+5[Mn]=2〔P〕+5(MnO)+3(CaO)
2(3CaO.P2O5)+5[Si]=4[P]+5(SiO2)+6(CaO)
3(3CaO.P2O5)+10[Al]=5(Al2O3)+6[P]+9(CaO)
上述反应共同作用的结果,导致了钢水回磷的发生。
2.2.影响回磷的因素
2.2.1出钢过程下渣
钢包回磷的过程是炉渣中的(P2O5)分解还原的产物进入到钢水中的过程,出钢下渣越多,则回磷越多。
杭钢转炉炼钢厂采用挡渣出钢,挡渣过程分两次:第一次是出钢口塞挡渣塞防止前期下渣(当终点炉渣泡沫化严重,须大角度出钢时,防止前期下渣尤为重要);第二次是挡渣车投掷挡渣锥防止后期下渣。
在实际操作中,放钢结束后未塞挡渣塞的情况较为普遍,而由于挡渣工操作水平、挡渣锥质量、投掷时机等因素造成到后期挡渣不命中的情况也屡屡发生,导致了钢包下渣过多,到精炼工序后钢水回磷严重。
另外,出钢口维护不到位,产生形变,出钢过程中钢水涡流卷渣也会增加钢包中渣量,并对挡渣锥挡渣的效果产生不良影响。
2.2.2 出钢脱氧及合金化操作不合理
出钢脱氧及合金化操作不合理。
诸如出钢后期补加硅铁、碳化硅等。
由于此类合金比较轻而浮在钢渣上面,直接与钢渣接触,硅铁、碳化硅、碳粉都非常容易与渣中(FeO)反应,造成渣中(FeO)急剧下降,而反应产物又降低了炉渣的碱度,由此增加了钢水回磷的可能性。
杭钢转炉出钢合金化操作方式较为合理,合金基本在出钢3/4前加完,放钢过程中由此原因造成成分出格的现象并不多见。
但是,杭钢转炉钢中占近75%产量的钢要经过LF钢包精炼处理,在精炼工艺中先采取喂铝线进行脱氧,为炉渣中(P2O5)的还原反应提供了有利条件。
因此,下渣回磷造成成分出格的现象主要存在于精炼钢种的生产。
2.2.3 钢包底吹氩压力过高造成卷渣
钢包底吹氩有利于均匀钢水成分,帮助有害夹杂上浮,但过高的吹氩压力会引起钢液——钢渣的翻腾,为钢包回磷的过程提供了动力学条件,形成一种“渣洗”现象,从而加深回磷程度。
杭钢转炉出钢过程采用全程吹氩,为保证钢水成分均匀及配碳操作到位,要求出钢过程大流量吹氩搅拌。
如果下渣量过大,大流量吹氩操作无疑会成为回磷的有利因素。
3.措施
3.1 严格控制下渣量
通过对钢包回磷的原因以及影响因素的分析可见,减少钢包回磷的主要任务是严格控制钢包中的下渣量。
3.1.1 规范挡渣操作
规范挡渣操作的内容主要有两点,一是要求现场操作人员充分认识到前期挡渣的重要性,每炉钢放出后,应及时将挡渣塞堵上出钢口,放钢前如果发现出钢口处挡渣塞提前掉落,必须用新挡渣塞将出钢口堵牢后再进行放钢操作,防止前期下渣;二是稳定挡渣操作人员业务水平。
杭钢转炉投掷挡渣锥的工作是由厂外单位承包的,具有人员操作水平参差不齐,人员流动性强的特点,该特点影响了挡渣效果的好坏。
为此,应要求承包单位加强对挡渣人员的管理和培训,保证挡渣操作的稳定。
3.1.2加强出钢口的维护及更换工作
出钢口状况不佳,会导致放钢过程钢水卷渣,同时也会影响到放钢后期投掷
挡渣锥挡渣的成功率。
挡渣失败后,为了防止下渣量过大,实际操作中会提前将转炉复位,导致钢水出不尽,影响到钢水收得率。
下表3-1为杭钢转炉炼钢厂2011年一季度各炉座挡渣情况统计表:
表3-1
3.1.3 尝试新的挡渣工艺
杭钢转炉现在使用的是挡渣车投掷挡渣锥挡渣。
该方法挡渣需要专门设备,要有专人操作,对操作水平要求高。
在投掷挡渣锥过程中,多次试探出钢口位置时,锥部会对出钢口附近的炉衬产生撞击损坏,影响挡渣效果;由于挡渣车需要专人操作,挡渣效果也会受操作人员水平的制约;如果挡渣锥的质量不稳定,投入后无法到达挡渣位,也会影响到挡渣效果。
由此可见,仅挡渣一个环节就存在众多不确定因素,要提高挡渣的效果是很有难度的。
目前杭钢1#转炉采用了在线下渣检测系统,通过远红外检测装置分析出钢水中钢渣含量,准确判断出挡渣时间,并发出警报提醒操作工实施挡渣操作。
杭钢1#转炉使用该设后,对其准确度进行了试验验证,采用检测系统时,所测炉数的75%其渣厚在30mm以下;平均渣厚比人工经验判断少9.89mm,减少幅度为30.64%。
试验数据见表3-2、3-3。
表3-2
表3-3
从使用情况来看,该设备检测准确度高,报警及时,为现场操作提供了便利。
如果将该设备与气动挡渣设备配套使用,挡渣过程全程自动控制,则可避免因人为因素造成的挡渣失败的可能性。
气动挡渣是根据下渣检测设备或人工手动指令信号,驱动挡渣机上的挡渣塞头对出钢口进行机械封闭,同时塞头端部喷射出高压气流阻止转炉渣流出,将炉渣留在炉内,出钢口封闭后,转炉向上倾斜,气缸将旋转臂自动打开,挡渣用喷吹气体自动切断。
目前,包钢制钢二部转炉生产现场使用下渣检测和气动挡渣设备完全取代了传统的和高成本的其他挡渣设备,挡渣成功率达到98%以上,受到高压气流冲击的出钢口寿命与以前相比基本没有变化,钢包中渣层厚度由原来的平均68mm减少到现在的平均48mm。
采用了该设备后,钢包中渣量减少,为下道工序创造了好的条件,提高了冶炼钢种的命中率,更重要的是降低了挡渣费用,产生了直接的经济效益。
3.2 调整LF工艺方案
转炉出钢下渣不可避免,当钢包中渣量过大时,则需要采取有针对性的措施进行补救。
由于杭钢转炉厂房内部布局紧凑,安装专门设备对钢包进行捞渣的可能性不大,只能在现有设备和工艺条件下寻求解决方案。
杭钢转炉炼钢厂LF精炼工序操作流程是,放出钢水到等待工位—→喂铝线—→精炼工位—→加石灰—→通电—→加石灰—→通电—→钙处理。
当转炉出钢下渣过多,在精炼工位直接先喂入铝线或铝锰铁进行脱氧,钢包渣中(P2O5)被还原进入钢水,且脱氧剂被氧化的产物会降低钢包渣的碱度,更有利于回磷反应的进行。
如果将工序操作流程调整为放出钢水到精炼工位—→加石灰—→等待工位—→喂铝线—→精炼工位—→通电—→加石灰—→通电—→钙处理,则可在发生因炉渣脱氧回磷反应前提高钢包渣碱度,有效抑制(P2O5)还原反应的进行。
调整后的流程可能会延长精炼工序作业时间,所以当钢包下渣量大时可按该流程操作。
3.3根据钢包下渣情况调整吹氩压力
在出钢过程中保证大流量的吹氩搅拌,出钢结束后,如果钢包中下渣多,应将吹氩压力控制在较低的范围,防止卷渣回磷。
4. 结论
影响钢包回磷的因素有出钢下渣、脱氧及合金化操作不合理、钢包吹氩压力大造成卷渣等,只有结合杭钢转炉冶炼实际情况,严格控制钢包中下渣量、调整精炼工序操作流程、根据钢包下渣情况调整吹氩压力等措施有针对性的减小钢包回磷的程度,保证钢水中磷含量控制在钢种要求的范围内。