循环流化床锅炉床温低的原因-转载

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循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析循环流化床锅炉是一种常见的锅炉形式,它具有结构紧凑、热效率高的特点,在工业生产中得到了广泛的应用。

然而在一些情况下,循环流化床锅炉的床温存在偏差较大的问题,这不仅会影响锅炉的正常运行,还可能对生产系统造成不利影响。

对于循环流化床锅炉床温偏差大的原因进行分析并解决问题具有重要意义。

循环流化床锅炉床温偏差大的原因可能有很多,主要包括以下几个方面:1. 供给风量不足2. 饱和蒸气温度过低3. 循环系统失效4. 着火系统不稳定5. 颗粒物粒径不均匀针对以上原因,我们分别进行深入的分析,希望可以找到解决问题的方法。

供给风量不足可能是导致循环流化床锅炉床温偏差大的一个重要原因。

在锅炉运行过程中,如果供给的空气量不足,就会导致燃烧不充分,从而影响燃烧的稳定性,使得床温出现偏差。

解决这一问题的方法可以通过优化锅炉的风量控制系统,确保风量的稳定供给,以提高燃烧的效率和稳定性。

饱和蒸气温度过低也是导致循环流化床锅炉床温偏差大的原因之一。

饱和蒸气温度过低会导致循环流化床内部的湿度不足,从而使得燃烧的稳定性受到影响,床温出现偏差。

我们可以通过增加饱和蒸气温度,来提高循环流化床锅炉的内部湿度,从而改善床温偏差的问题。

接着,循环系统失效也是循环流化床锅炉床温偏差大的一个原因。

如果循环系统失效,就会导致流化床内部的循环效果不够理想,从而使得床温出现偏差。

解决这一问题的方法可以通过对循环系统进行定期检查和维护,以确保其正常运行。

循环流化床锅炉床温偏差大可能存在多种原因,同时也可以通过多种方法来解决。

通过对循环流化床锅炉床温偏差大原因的分析和解决方法的探讨,相信可以更好地解决循环流化床锅炉床温偏差大的问题,从而保障工业生产的正常运行。

循环流化床锅炉主汽温度偏低的原因及解决方案

循环流化床锅炉主汽温度偏低的原因及解决方案

循环流化床锅炉主汽温度偏低的原因及解决方案一、原因分析:1.燃烧不完全:燃烧不完全是主汽温度偏低的常见原因之一、可能是燃料不均匀供给或供气不足导致的。

燃料不均匀供给会造成部分燃料燃烧不完全,从而影响主汽温度。

2.循环系统问题:循环系统中可能存在泄漏或堵塞等问题,导致循环介质流速偏低,无法将热量有效地传递到主汽中。

3.过量空气:过量的空气会稀释燃烧中的热量,导致主汽温度偏低。

可能是燃烧风机调节不当或控制系统故障导致的。

4.锅炉负荷不足:如果锅炉负荷较低,燃烧产生的热量不足以满足主汽的温度需求,从而导致主汽温度偏低。

二、解决方案:1.检查燃料供给系统:确保燃料供给均匀,可以使用燃料供给均衡装置进行调整。

同时,检查燃气供应系统,确保燃气供应充足。

2.检查循环系统:定期检查循环水系统,清洗水管,消除堵塞现象。

及时修复和防止泄漏,确保循环介质流速正常。

3.优化燃烧调节系统:调整燃烧风机的转速和空气送风量,使之能够满足燃料燃烧所需的氧气供应,避免过量空气的情况发生。

4.提高锅炉负荷:通过调整燃料供给量和燃烧条件,适时提高锅炉负荷,以提高燃烧产生的热量,从而提高主汽温度。

5.检查主汽调节系统:检查主汽调节系统的工作状态,确保主汽温度控制精度和稳定性。

如果发现故障,及时修复或更换故障部件。

6.定期检查锅炉烟气流动情况:定期检查锅炉烟气流动情况,确保烟道内无过多的烟灰积聚,防止烟气流动受阻,影响热量传递效果。

7.定期进行锅炉清灰:锅炉内积灰会影响热量传递效果,导致主汽温度偏低。

定期使用合适的方法进行清灰,保持锅炉内部清洁。

8.考虑采用余热回收技术:考虑采用余热回收技术,利用废气和废热产生的热量进行热能回收。

增加热量输入,提高主汽温度。

以上是主汽温度偏低的原因及解决方案的一些建议。

要解决主汽温度偏低的问题,需要综合考虑锅炉的各个方面,从燃料供给、循环系统、燃烧调节、锅炉负荷等多个方面入手进行检查和调整。

同时,及时维护和保养锅炉设备,定期进行清洁和检查。

循环流化床锅炉热效率偏低原因分析及解决措施

循环流化床锅炉热效率偏低原因分析及解决措施
a e on r i m o nd s c da y a r a unt a l a ns a lng se i a iiy i r ntoft oa ul e ie o r d e , swe l si t li i v ng f clt n f o he c lp v rz r t e uc
发术 电论 技坛
tef ec a p ri e , kn h ab nc n e l s e ra e r m oiia 1 . 5 , 3 9 , h i o l at ls ma igt ecr o o tni f ah d cesd f r n l 4 3 % 1 . 2 n c n y o g a d 1 . 7 t 0 3 , . 3 a d 8 9 % rs e t ey t etema ef in yo olr en l n 2 4 O 1 . 4 9 9 %, n . 0 ep ci l 。h h r l f c c fb i sb ige — v ie e l h n e o r ia 8 . 7 , 7 7 7 , n 7 9 6/ t 9 2 0 , 9 7 ,n 9 8 8 rs e — a cdf m o i n l 7 3 4 8 . 6 a d8 . 1 O 8 . 9 8 . 7 a d 8 . 4 ep c r g 9 6
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循环流化床锅炉主汽温度偏低的原因及解决方案

循环流化床锅炉主汽温度偏低的原因及解决方案

260T/H循环流化床锅炉主汽温度偏低的原因及解决方案作者:闫明发摘要:主汽温度过低会加速汽轮机叶片的水蚀造成上下缸热应力增大,增加汽耗。

通过改变一次风率,一、二次风的配比床压值的大小及更换吹灰器,提高了炉内的吸热量和尾部烟道的换热量。

彻底解决了主汽温度偏低的问题,确保了机组安全经济运行。

关键词:主汽温度燃烧效率流化风量床压一、二次风配比我单位的260T/H循环流化床锅炉在运行中主蒸汽温度严重低于设计值。

额定值为540℃,最低不得低于525℃,而实际运行时最高才510℃(低负荷段时甚至低至490℃),这增加了汽轮机的汽耗,降低了机组的经济性;使汽轮机的末级蒸汽湿度增大,加速了对叶片的水蚀,严重是产生水冲击,造成汽轮机缸体上下壁温差增大,产生很大的热应力,使胀差和窜轴增大,严重危急汽轮机的安全运行。

运行中的锅炉机组各项参数为:汽压9.2MPa 汽温490℃~510℃,根本用不上减温水,床压8KPa,炉膛出口、低温过热器、高温过热器、省煤器等各部烟气温度普遍低于设计值30℃~50℃,而排烟温度明显偏高60℃,床温偏低50℃~100℃。

一.查找原因该锅炉在启动初期各项参数均达到设计要求,但运行一周以后就会出现上面所述的变化。

我单位系坑口电厂,煤质较差(见下表)。

经过在循环流化床锅炉的热解和破碎燃烧后,产生较多的细颗粒飞灰。

针对各运行参数,分析如下:1.排烟温度偏高。

启动初期,排烟温度基本接近设计值,运行一周后逐渐升高。

根据传热学的对流换热理论可知:对于电站锅炉的主要热阻都在烟气侧和灰垢热阻上。

在锅炉机组设计一定的情况下,影响换热的只有灰垢热阻。

这说明各受热面积灰较多,致使高、低温过热器吸热量少。

停炉后检证实了这点。

可见最初采用的声波吹灰器吹灰效果不好。

2.入炉煤的粒度问题。

运行中入炉煤粒度d=20mm,而设计值dmax=9mm,严重偏离设计值。

造成选择性排灰冷渣器运行困难,为保证冷渣器的正常运行,一次风量较高,为14万Nm3/h。

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析1.燃烧负荷不均匀:燃烧负荷不均匀是导致循环流化床锅炉床温偏差大的主要原因之一、在燃烧过程中,如果燃料供给不均匀,或者燃烧器设计不合理,会导致燃烧负荷在床内分布不均匀,从而引起床温偏差的产生。

2.循环风量分布不合理:循环风是维持床温均匀的重要因素之一、如果循环风量分布不合理,例如一些区域的循环风量过大或过小,会导致床温分布不均,从而产生床温偏差。

3.热传导不均匀:循环流化床锅炉床内颗粒物的热传导性质可能受到颗粒物本身的特性以及流体化气固流体的影响,如果颗粒物的热传导性质不均匀或者气固流体的流动形态不稳定,会导致床内热传导不均匀,进而引起床温偏差。

4.排渣不及时:循环流化床锅炉在运行过程中,因为燃料的燃烧会产生灰渣和废气等垃圾物质,如果废渣没有及时排出,会堆积在床内,影响床内流体的流动性能,降低热传导效率,进而导致床温偏差。

针对以上原因,可以采取以下分析与解决方法:1.分析燃烧负荷不均匀的原因,对燃料供给系统、燃烧器进行调整和改进,确保燃烧负荷在床内的分布均匀。

2.通过增加循环风量的监测和调整,确保循环风量在床内均匀分布,可以采用分区控制的方式,根据不同区域的需求进行精细调节。

3.分析床内颗粒物热传导性质的不均匀问题,可以采用颗粒物的混合或者更换合适的颗粒物,改善床内热传导的均匀性。

同时,对流化气固流体的流动状态进行分析,优化流体化的形态,提高床内热传导效率。

4.加强对废渣的处理和排放,确保废渣在床内的积聚量在合理的范围内。

可以使用自动化的排渣设备,对废渣进行及时排放和清理,保持床内的清洁和流动性能。

通过以上的分析和解决方法,可以有效地减小循环流化床锅炉床温偏差,提高锅炉的运行效率和安全性。

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

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过热 器 烟 气挡 板 长 期 开度 4 0

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现可 以
关至
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巧 % 以 下对 再 热 汽温 度 提 高 、 , 、 。
严格 执行燃烧优化 方 案 确 保 在床温 满足设 计要 求 的情况
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本锅炉 是 由东方 锅 炉 ( 集 团 ) 股 份有限 公 司制造 的亚临界 一 次 中 间再 热 自然 循 环汽 包 炉
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度低 必 然 使 做 功 能 力 下 降 锅 炉 效 率及 汽 轮机 效 率 降 低 带 相 同
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严格 控制床温 在 安 全 的 前 提 下 并 保持 床温较 高水平控 制 两 台锅 炉 平 均 床温 的 控制基本 在 9 6 0 ℃ 左右 内部最高点 不 超 过9 8 5 ℃ 为前 提 再 热 器 汽 温有 升高趋 势 但 效果 不 明显 3 2 加强 吹灰 班 次 及频 次 : 为 确 保 尾 部 烟道 受 热面 清洁 积灰最
控制 再 热 器 不 喷水 机组 正 常 运 行期 间 将 再 热 器微 喷 事
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满负 荷试 运 开 始 我 们 发现 两 台机 口 l 组 再 热 器 出 汽 温 一直 偏低 两 台机组 负 荷在 3 3 0 ~ 3 3 5 M w 时 #
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机组 通 过 1 8 6
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控制高 过 出 口 温 度 在额定 值 运 行 机组 正 常 运 行期 间 如
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炉 再 热 器 出 口 温 度 最高 5 2 3 ℃ # 2 炉 再 热 器 出 口 温 度 最高 5 8 2 ℃ 以

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施

循环流化床锅炉主再热汽温低的原因及改造措施摘要:中国燃煤电站锅炉正常运转时,锅炉再热蒸汽温度小于设计值是一个普遍现象。

锅炉再热蒸汽温度下降的真真正正原因是什么,应当怎样改善?关键词:锅炉、循环流化床锅炉、措施引言:本文选用了东锅所生产的DG-1177/175-II3型为例,该加热炉关键由一组膜式水冷壁炉膛出口、三个汽冷旋风分离器,以及一组尾部竖并三部分所构成。

炉内设有屏式受热面:12块膜式过热器管屏、6块膜式再热器管屏和二块水冷式风扇散热蒸发屏;并采用了三个由膜管屏覆盖着的水汽冷高效率旋风分离器,每一个旋风分离器下边设置一个回料器。

激波吹灰机,是由北京楚能科技开发公司所生产的激波吹灰器.采用了树状管路的分布式系统,系统中设有六十四个点。

过温器蒸汽温度调节由二级喷嘴控制,再热蒸汽调节通过尾端双烟道挡板做为正常运行的控制技术手段。

为了调节蒸汽温度的准确性,低压环境下再加压装置在屏式再加压装置的软管上,而超低温下再加压装置进口的配有调整洒水减温减压装置采用了预留设计,再增压装置事故洒水时不能作为系统正常工作的控制手段。

发电机组历经了一年多的运转,但二台发电机组再热器出口汽温度却始终较差,当二台发电机组在满负载下,再热器出水温一般为510℃以下,当机组负荷在250MW以下时,再热汽温度最多只能在520℃以下,而且始终无法满足额定值参数541℃运行,严重损害了二台发电机组的可靠性和经济效益。

一、循环流化床锅炉再加热时汽温降低的情况问题1.排烟温度偏高。

起动初期,锅炉的排烟温度基本接近于设定值,在运转一周后温度逐步上升。

但通过传热学的对流换热理论研究表明:对于水电站锅炉的主要热阻,都在排烟侧和灰垢边缘热阻上。

在锅炉机组设计条件规定的条件下,直接影响对流换热效果的就只是灰垢边缘热阻。

这也表明了各层受热面积灰较多,致使高温、低过加热器时吸收的热量明显减少。

而停炉后再检也证明了这些。

可见,最初使用的声波式吹灰装置吹灰时效率较差。

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析

循环流化床锅炉床温偏差大原因及分析循环流化床锅炉是一种高效的发电设备,其通过良好的固体润滑和气体流动调节,能够实现燃料燃烧的同时,充分发挥了燃料的能量利用率。

在循环流化床锅炉的运行过程中,床温是一个非常关键的因素,它直接影响锅炉的出力和燃烧效率。

然而,循环流化床锅炉的床温受到各种因素的影响,导致床温偏差较大,需要进行分析和解决。

1. 原料质量的不稳定性循环流化床锅炉的床温受到原料质量的直接影响,而原料质量的不稳定性主要表现为燃料含水量的变化、灰分、煤质等。

这些因素会影响到燃料在循环流化床锅炉中的燃烧过程,导致床温的不稳定性和偏差较大。

2. 进料分布不均匀循环流化床锅炉的进料分布对床温有很大影响。

如果进料分布不均衡,床温就会偏高或偏低。

这是由于在床内不同位置的料层厚度不同,热传递、流动通道发生改变,使得热的积聚或散失出现偏差。

循环流化床锅炉的床内气体分布也会影响床温的稳定。

如果床内气体分布不均匀,会导致床内温度分布不均,同时也会出现堵塞等问题。

针对循环流化床锅炉床温偏差大的问题,可采取以下几个方面的措施:1. 做好进料预处理循环流化床锅炉进料质量的稳定性非常重要,可通过对原料进行预处理,去除多余的水分、杂质等,以保证进料的质量稳定。

同时还可以进行混合燃烧,把比较难燃烧的燃料和易燃烧的燃料混合使用,这样既能有效降低床温的波动,又能提高燃料的利用率。

循环流化床锅炉应该采取合理的进料分布系统,使得进料能够均匀分布在整个床层上,避免单点进料过多或过少的情况。

同时,还可以采用旋流分布系统、导流板等设备对进料进行调节,提高进料的均匀分布程度。

3. 优化气流分布循环流化床锅炉床内气流分布均匀与否,直接影响床温的稳定。

优化气流分布,可采用新型轮机气流调节技术,如高剪切率发生器和高剪切搅拌装置等,对气体进行调节、混合,进一步提高气体分布的均匀性。

4. 控制排渣过程排渣过程对床温的调节也非常重要。

合理的排渣方式可以调节床内的温度,延长锅炉的寿命。

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循环流化床锅炉床温低的原因
由于循环流化床锅炉的操作运行与其它炉型不同,运行中除了按《运行规程》对锅炉水位、汽压、汽温进行监视和调整外,还必须对锅炉的燃烧进行调整。

(1)床温的控制:
运行应加强床温监视,炉温过高时结焦,过低时息火,一般控制在850℃-950℃左右,如烧无烟煤,为使燃料燃烧完全,可提高炉温,控制在950-1050℃(应低于煤的变形温度100-200℃)最低不低于800℃,否则很难维持稳定运行,一旦断煤很容易造成灭火。

烧烟煤时炉温控制在900-950℃,如烧高硫烟煤需进行炉内脱硫,床温控制在850-870℃,最多不超过900℃,否则降低石灰石的利用率,当炉温升高时,开大一次风门。

炉温低时,关一次风门,超过1000℃时,停煤、加风;低于800℃时,应加煤减风。

但风量最小也要保持最低流化状态。

若温度继续下降,立即停炉,查明原因再启动。

炉温的控制是调整一次风量、给煤量和循环灰量来实现的。

常规下主要调整给煤量。

流化床温高或床温低引起的原因和控制方法:
1、床温升高一般由下列因素引起
A、煤质变好,热值升高,烟气氧量降低(一般控制过热器后正常运行时烟气含氧量3-5%),表明煤量过多,应减少给煤量。

B、粒度较大的煤,集中给入炉内,造成密相区燃烧份额增加,引起床温升高。

从含氧量看不出变化,用增加一次风量,减少二次风量的方法,控制床温。

C、由于没有及时放渣,料层加厚,造成一次风量减少引起床温升高。

应及时放渣保持料层厚度在一定范围内。

2、床温降低一般由下列原因引起:
A、煤质差、热值降低,烟气氧量增加,应增加给煤提升床温。

B、燃料粒度小。

煤仓一部分较小的煤集中给入炉内,细煤粒在密相区停留时间较短造成密相区燃烧份额减少,而床温降低,正确的调整应减少一次风量,增加二次风量,不应增加煤量,以免引起炉膛上部空间燃烧份额增多,造成返料器超温结焦。

C、氧量指标不变,床温缓慢降低,而且整个燃烧系统都在降低,锅炉负荷不变。

这是由于循环物料增多,增加了受热面积的换热系数,造成炉温降低,应放掉一些循环灰,使炉温回升。

(2)料层厚度的控制
循环流化床没有鼓泡床那样明显的流化层界面,但仍有密相区和稀相区之分,料层厚度是指密相区内静止料层厚度,对同一煤种,一定的料层差压对应着一定的料层厚度。

料层薄,对锅炉稳定运行不利,因炉料的保有量少,入出的炉渣可燃物含量也高。

若料层太厚,增加了料层阻力,虽然锅炉运行稳定,炉渣可燃物含量低,但增加了风机的电耗。

所以为了经济运行,料层差压控制在7000-8000Pa之间。

运行中料层差压超过此值时可以通过放炉渣来调整,放渣的原则是少放、勤放,最好能连续少量放,一次放渣量太多,影响锅炉的稳定运行、出力和效率。

(3)炉膛(悬浮段)物料浓度的控制
循环流化床与沸腾床明显的区别在于悬浮段物料浓度不同两者相差到几十倍到几百倍。

循环流化床锅炉出力大小,主要是由悬浮段物料浓度所决定。

对同一煤种一定的物料浓度,对应着一定的出力。

对于不同煤种,同样出力下,挥发份高的煤比挥发份低的煤物料浓度低。

一定的物料浓度,对应着一定炉膛差压值,控制炉膛差压值应可以控制锅炉的出力,正常运行中炉膛差压值维持在700-900Pa,若差值太大,通过放循环灰来调整,放灰原则少放、勤放。

(4)二次风的投入和调整二次风的原则
一次风控制炉温,二次风控制总风量。

约在60%负荷时开始投入二次风,在一次风满足炉温需要的前提下,当总风量不足时(过热器后氧气含量低于3-5%时)可逐渐开启二次风,随着锅炉负荷的增加,二次风量逐渐增大。

(5)运行中最低运行风量的控制
最低运行风量是保证和限制流化床低负荷运行的下限风量,风量过低不能保证正常流化,造成炉床结焦。

在冷炉点火时,应
使一次风量较快的超过最低风量,以免引起低温结焦。

低负荷运行时,不能低于最低运行风量,一般情况下,最低运行风量可在冷态实验时确定,一般以风门的开度来标定。

(6)返料器的控制
返料器是循环流化床锅炉的一个主要部件。

它工作的好坏直接影响着锅炉的经济运行,首先要保证返料器有稳定流化气源,启动时调整好返料器的流化风量。

在运行中,要加强监视和控制返料器床温,防止超温结焦,一般返料器处的床温最高不宜大于950℃,当返料器床温过高时,应减少给煤量和负荷,查明原因后消除。

(7)锅炉出力的调整
当增加负荷时,应当先少量增加一次风量和二次风量,再少量加煤,如此反复调节,直到所需的出力。

增负荷率一般控制在2%-5%/分之间。

当减负荷时,应先减少给煤量,再适当减少一次风量和二次风量,并慢慢放掉一部分循环灰,以降低炉膛差压,如此反复操作。

直到所需出力为止。

降负荷时,由于给煤量、一、二次风量可以很快减少,循环灰可以很快放掉,在紧急情况下,减负荷率可达到20%/分,但一般控制在5-10%/分。

(8)锅炉压火和再启动
锅炉需要暂时停炉运行时,可以进行压火操作。

具体操作步骤如下:
1、加大给煤量,使炉温升高到930-950℃后停止给煤,待炉温下降至850℃时,迅速关闭一次风门,立即停一次、二次风机和引风机,迅速关闭各风机调节风门及其他风门,同时关闭返料风门,放掉循环灰。

2、需要长时间压火时,风机停运后,应迅速打开炉门均匀地加一层约10-30mm厚的烟煤,并关炉门、看火孔以防冷风窜入炉膛,使料层热量散失。

压火时间可达24小时。

压火时间长短取决于静止料层温度降低的速度。

料层较厚,压火前炉温较高压火时间就长。

只要料层温度不低于600℃,就比较容易启动,如需要延长压火时间,炉温不低于600℃之前将炉子启动一次,使料层温度升起来,然后再压火即可。

3、锅炉压火状态的再启动
启动前打开炉门,观察煤层的燃烧和床料底火情况。

当煤量过多时,可扒出一部分,再加少量烟煤搅拌均匀。

当上层已烧乏,炉温又较低时,可少量加烟煤,并搅拌均匀。

稍停3-5分钟后,可启动引风机、一次风机、调整风量至点火风量。

当床温达到800℃时,启动给煤机,逐渐加大给煤量,通过调整煤量和一次风量控制床温,随后将返料器投入。

在20-30%负荷时运行一段,然后根据需要升负荷。

(9)正常停炉
先停止给煤,待床温下降至800℃以下时,依次停止二次风机、一次风机、引风机放掉返料灰即可。

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