长庆油田安平179钻井井场油气火灾事故
2019年长庆油田事故案例的

2019年长庆油田事故案例的文章标题:重新描述2019年长庆油田事故:一次灾难的教训引言:2019年发生在中国长庆油田的事故令人震惊。
这次事故不仅给油田工人带来了巨大的伤亡和损失,也引发了对油田安全管理的深刻关注。
本文将重新描述2019年长庆油田事故的经过,并基于深度和广度标准探讨其背后的原因和教训,以期从中汲取宝贵的经验。
第一部分:事故经过2019年长庆油田事故发生在X年X月X日,这一天成为了中国石油工业的黑色纪念。
在长庆油田X号井组发生了一次严重的井喷,导致X名工人丧生和X台设备受损。
事故发生后,紧急救援措施迅速展开,但事故造成的损失已经无法挽回。
这次事故引起了广泛的关注,相关部门对长庆油田的安全管理措施进行了彻底的审查。
第二部分:原因分析在对2019年长庆油田事故进行深度分析后,我们可以发现几个主要的原因导致了这一悲剧的发生:1. 管理失误:长庆油田的安全管理体系存在明显的缺陷。
管理人员在事故前并没有给予足够的关注和重视,对潜在危险并没有采取及时的措施。
缺乏有效的监管机制和安全培训导致了工人对危险的认识不足,从而使事故的发生成为可能。
2. 技术问题:事故发生前,长庆油田在油井的施工和维护过程中存在技术上的问题。
关键设备的使用不当、操作失误以及缺乏完善的检修机制,都对事故的发生起到了推波助澜的作用。
这些技术问题的存在使得事故的风险得到进一步放大,最终导致了灾难的发生。
3. 应急响应不力:虽然事故发生后,长庆油田的应急救援措施迅速展开,但整体的应急响应不尽如人意。
事故发生后的信息共享和协调机制存在问题,导致救援行动的效率低下。
这在一定程度上延缓了救援进程,造成了不必要的伤亡和设备损失。
第三部分:教训与启示2019年长庆油田事故给我们敲响了警钟,提醒我们要从这一悲剧中吸取教训,改进我们的工作实践和安全管理体系。
以下是我们可以得到的一些教训和启示:1. 安全意识第一:作为管理人员和员工,在日常工作中要始终保持高度的安全意识。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==8.11事故心得感悟篇一:关于汲取长庆油田“8.11”井喷着火事故教训进一步加强井控安全工作的通知进一步加强井控安全工作的通知公司属各单位:xx年8月11日,长城钻探40609队在长庆油田施工的一口井,在完井作业过程中因井漏引发溢流,导致井喷着火,最后井架烧塌,造成了重大财产损失,为深刻吸取事故教训,进一步加强井控安全工作,现将有关事项通知如下:一、加强井控管理。
各单位要加强井控安全工作的领导,提高全员井控意识,严格执行井控十七项管理制度,各级井控管理人员要切实加强责任意识和担当意识,强化井控技能培训、强化井控设备管理、强化井控风险识别、强化开钻及钻开油气层验收、强化应急预案和演练,扎实推进井控安全管理。
二、吸取事故教训。
各单位要认真吸取“8.11”井喷着火事故教训,牢固树立“大井控”意识,结合实际,查找本单位、本岗位在井控管理方面存在的问题,加强井控培训与应急演练,切实提高基层队伍井控技能和应急处臵能力。
三、强化应急管理。
各单位要加强“三高井”和“野猫子井”的管理,做好装备配套、应急演练、应急物资储备等方面的工作,确保安全生产。
附件:长庆油田“8.11“井喷着火事故技术发展处xx年8月22日附件:长庆油田“8.11“井喷着火事故xx年8月11日22点左右,长庆油田位于定边采油六厂一钻井施工现场发生井喷事故,导致起火,大火未造成人员伤亡。
一、事故经过长城钻探40609队(挂靠队伍),在完井下入套管后,循环过程中发生井漏。
在堵漏过程中现场化工材料耗尽,不能及时向井内补充钻井液平衡地层压力,导致环空失压,引发溢流,导致井喷。
下完套管后,由于套管头已坐封,从套管头侧法兰接头处接出一根排污管线至泥浆池建立循环,油气经排污管线喷出,油气达到一定浓度,加上现场吊车正在作业,引起爆燃。
国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知

国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的
通知
文章属性
•【制定机关】国家安全生产监督管理总局(已撤销)
•【公布日期】2018.02.12
•【文号】安监总政法〔2018〕28号
•【施行日期】2018.02.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】法制工作
正文
国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知
安监总政法〔2018〕28号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,各省级煤矿安全监察局:
为贯彻落实党中央、国务院关于加强法治政府建设和推进简政放权、放管结合、优化服务的决策部署,维护法令统一,进一步推进依法行政,国家安全监管总局对有关安全生产方面的部门文件进行了全面清理。
经商有关部委和单位,并经国家安全监管总局局长办公会议审议通过,决定对193件安全生产文件宣布失效,自本通知印发之日起一律停止执行,不再作为行政管理的依据。
附件:1.宣布失效的安全生产文件目录(2014年)
2.宣布失效的安全生产文件目录(2015年)
3.宣布失效的安全生产文件目录(2016年)
国家安全监管总局
2018年2月12日
附件1
附件2
附件3。
安平179井事故通报2

自营钻机生产经营管理及长庆石油工程监督服务。2013年,
经长城钻探及集团公司核准,在长庆石油工程监督公司原有 人员及资产设备基础上,于11月15日注册法人公司,成立长
城西部钻井有限公司(与长庆石油工程监督公司一套人马、
两块牌子)。
安平179井事故通报
一、基本情况
(一)相关单位基本情况 3. 长城西部钻井有限公司
安平179井事故通报
一、基本情况
(一)相关单位基本情况 6. 长城第三监督部 经长庆油田分公司工程技术管理部委派,长城钻探长庆
石油工程监督公司第三监督部(简称长城第三监督部)进入
长庆油田采油六厂代表甲方实施监督作业。长城第三监督部 设钻井、试油、测井、录井四个专业,总人数78人,其中管
理人员4人,钻井专业38人,试油专业15人,测井专业6人,
现场,先后与长庆油田分公司相关职能部门、采油六厂、六
厂项目组、长城西部钻井公司、靖边项目部、靖边天通实业 有限公司、长城40609钻井队、长城第三监督部等单位相关
人员问询谈话,查阅各类管理文件和施工记录,并组织技术
分析,基本查清了事故的经过和原因。调查认定,这是一起 由于钻井队违章操作、处置不当导致的责任事故。
成井架烧毁、钻具报废及部分设施损毁,直接经济
损失约300万元。着火区域主要集中在排污池和井口 附近,事故没有造成人员伤亡和环境污染。
安平179井事故通报
安平179井事况
事故经过与应急处置
事故原因分析
事故责任者处理意见 纠正预防措施
安平179井事故通报
一、基本情况
口,日产油6368吨,平均单井日产1.93吨。
安平179井事故通报
一、基本情况
(一)相关单位基本情况 2. 第六采油厂产能建设项目组 2013年12月,长庆油田分公司下发文件,组建了采油六 厂产能建设项目组(简称六厂项目组),共计41人,其中项 目经理1名、项目副经理6名、环境总监1名,项目管理人员 33人;下设对外协调室、地质研究室、钻井工程室等8个组
长庆油田安平179井着火事故调查报告

长庆油田安平179井钻井井场油气火灾事故调查报告(第8稿)集团公司事故调查组二〇一四年八月二十六日长庆油田安平179井钻井井场油气火灾事故调查报告2014年8月11日21时40分,由长城钻探工程公司西部钻井(简称长城西部钻井公司)代管的靖边县天通实业40609钻井队(该队号为长城钻探工程公司钻井一公司队号,此为套牌队),其施工的长庆油田采油六厂安平179井在下完油层套管循环钻井液过程中,发生井场油气着火事故,造成井架烧毁、钻具报废及部分设施损毁,直接经济损失约300万元。
着火区域主要集中在排污池和井口附近,事故没有造成人员伤亡和环境污染。
一、基本情况(一)相关单位基本情况1. 长庆油田分公司第六采油厂长庆油田分公司第六采油厂(简称采油六厂)设有机关科室12个、机关附属单位8个、基层单位15个(其中采油作业区8个)。
地跨三县(定边、吴起,盐池),油区总面积3244平方公里,主要承担胡尖山、姬塬油田部分油藏38个区块的开发管理。
目前,全厂共有各类站点107座,油水井4281口,日产油6368吨,平均单井日产1.93吨。
2. 第六采油厂产能建设项目组2013年12月,长庆油田分公司下发长油〔2013〕285号文件,组建了采油六厂产能建设项目组(简称六厂项目组),共计41人,其中项目经理1名、项目副经理6名、环境总监1名,项目管理人员33人;业务部门包括对外协调室、地质研究室、钻井工程室等8个组室;一名项目副经理及钻井工程室负责钻井工程方案的制定、实施及钻井生产管理,目前管理32支钻井队施工。
在六厂项目组施工的钻井、试油、测井、录井、固井队伍均是由长庆油田分公司委托招标公司通过招投标进入。
3. 长城西部钻井2012年9月,根据长城钻探〔2012〕95号文件,成立长庆石油工程监督公司,作为二级单位管理,主要业务为代管民营钻井队伍、自营钻机生产经营管理及长庆石油工程监督服务。
2013年,经长城钻探及集团公司核准,在长庆石油工程监督公司原有人员及资产设备基础上,于11月15日注册法人公司,成立长城西部钻井(与长庆石油工程监督公司一套人马、两块牌子),为长城钻探下属全资子公司,注册资本为1.2亿元,注册地为省市,2013年12月1日以新公司的名义正式运营。
大庆油田9.4事故案例

中国石油
六、“9.4”事故对我们的启示
二是,要严格动火、吊装、有限空间等特种作业 的现场监督。加强对重点项目和外埠作业项目的 派驻监督,通过科学制定监督工作方案,合理分 配资源,加大对高风险作业项目的巡检力度,降 低安全风险。按照“不安全就不建设”,“不安 全就不投产”的原则,注重施工过程中突发事件 或作业环境改变等情况的应急应对,发现任何不 满足安全施工条件立即停止施工,重新进行风险 评估,重新制定落实风险削减措施。
2008年,该公司第三工程处承担了大庆采油二厂 新南II-2含油污水处理站改造工程施工任务,新 南II-2含油污水处理站改造工程,是大庆油田公 司采油二厂2007年建设工程项目,主要工程量为 新增外输泵、升压泵、改造700m3回收水罐工艺 管线等。其中,改造700m3回收水罐罐间阀室内 工艺管线主要工作量包括: 1、将1#、2#两罐φ219mm排泥管在阀门外侧切 头后用φ219mm管线连接; 2、用φ219mm管线通过弯头与φ630mm回收水罐 溢流管相连(A10动火点),施工连头共 计11道焊口。
往复锯将溢流管汇管上方切割开一个50×50cm的天
窗,采取黄油拌黄土的方法,将开口处两侧的管线
内分别打上防火墙,以阻止动火点与回收水罐之间
的空气连通。9月3日,施工单位第三工程处办理了
二级动火报告。
中国石油
2008年9月4日6时,建设单位相关专业部门和 人员对现场进行检查核实,确定相关流程已经倒完, 消防车和相应的措施、人员已经全部落实到位。上 午9时,在接到建设单位的施工命令后,建设集团 安装公司第三工程处开始组织施工在封堵完成后要 进行焊接作业之前,以及天窗焊口打底焊缝还差 5cm就要完成的时候,建设单位和施工单位有关人 员两次对焊缝缝隙处进行可燃气体浓度检测, 检测结果均符合要求。
安平179井事故通报

一、基本情况
(一)相关单位基本情况 2. 第六采油厂产能建设项目组 2013年12月,长庆油田分公司下发文件,组建了采油六
厂产能建设项目组(简称六厂项目组),共计41人,其中项 目经理1名、项目副经理6名、环境总监1名,项目管理人员 33人;下设对外协调室、地质研究室、钻井工程室等8个组 室;一名项目副经理及钻井工程室负责钻井工程方案的制定 、实施及钻井生产管理,目前管理32支钻井队施工。
管头下本体旁通阀接高压软管至地面排污池进行固井前循
环,循环排量10 l/s,循环时间1.5小时。 15点30分,钻井队关闭套管头旁通阀。
安平179井事故通报
二、事故经过与应急处置
(一)事故经过 16点30分,固井队接好固井管线进行例行检查时,固 井工程师马学如发现停泵后高压软管出口有溢流并有油花, 为保证固井质量和井控安全,要求钻井队先循环压稳井然后 再固井,钻井队不同意。由于双方意见不一致,钻井队向六 厂项目组报告有油气浸,要求固井,项目组主管钻井的副经 理王安成决定先循环压稳井后再固井,并要求长城第三监督 部钻井副总监杨殿清落实。
安平179井事故通报
二、事故经过与应急处置
(一)事故经过 21点37分开泵循环。 21点40分,距井口15米左右的排污池发生油气闪爆着 火,着火范围为排污池。着火后司钻停泵紧急撤离井场, 其他人员全部跑出井场。
排污池着火点
井口烧坏的高压软管 安平179井事故通报
二、事故经过与应急处置
(一)事故经过 23点40分,火焰顺高压软管燃烧至距井口8米左右。 8月12日2点火焰燃烧至井口,火焰高15米左右;3点30分井 架倒塌。17点30分,进行现场灭火降温,火焰扑灭。
安平179井事故通报
油田火灾事故报告范文

油田火灾事故报告范文一、事故基本情况2022年8月10日,下午2点,发生了一起严重的油田火灾事故。
该油田位于中国石油勘探开发研究院的盘古油田,事故发生地点位于该油田的1号井。
初步调查显示,事故起因是井口周围的设备出现了故障,导致火灾的发生。
火灾造成了严重的人员伤亡和环境污染,给当地社区和环境造成了严重的影响。
二、事故过程1.事故发生前的情况在事故发生前,1号井正在正常生产中。
井上的设备和管道都处于正常状态,无异常情况。
当地天气晴朗,无风。
油田的工作人员和相关管理人员都在岗位上履行职责。
2.事故发生过程下午2点左右,工作人员突然发现1号井口周围冒出了浓烟,并听到了明显的爆炸声。
随即,火灾迅速蔓延开来,形成了大面积火灾。
火势蔓延迅速,1号井区域附近的设备和建筑物迅速被吞噬。
火势非常猛烈,现场人员无法控制火灾,紧急撤离现场。
3.事故发生后的处理事故发生后,油田立即启动了应急预案,组织人员进行事故应急处置。
同时,紧急通知相关部门和救援人员前来支援。
随后,现场设置了警戒线,对周边区域进行了疏散。
三、事故影响1.人员伤亡经过初步核实,此次火灾事故造成了5名工作人员死亡,3人受伤。
受伤人员已经得到了及时的医疗救治,伤势稳定。
2.环境影响火灾导致了大量的有害气体和烟尘排放,造成了周边环境的污染。
同时,火灾对植被和土壤造成了不同程度的损害,对当地的环境产生了一定的负面影响。
3.经济损失此次火灾事故对油田的设施和设备造成了严重的破坏,导致了巨大的经济损失。
同时,油田的生产受到了严重影响,产量骤降,给油田的经济效益带来了不小的损失。
四、事故原因分析对于此次火灾事故的原因分析,初步认为可能有以下几个方面的原因:1. 设备故障初步调查显示,此次火灾可能是由于1号井口周围的一些设备出现了故障,导致了火灾的发生。
具体的故障情况需要进一步的检查和核实。
2.管理不到位火灾事故发生后,发现油田的应急预案和救援措施并不完善,对火灾的应对和处置存在漏洞。
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长庆油田安平179井钻井井场油气火灾事故调查报告2014年8月11日21时40分,由长城钻探工程公司西部钻井有限公司(简称长城西部钻井公司)代管的靖边县天通实业有限公司“长城40609钻井队”(冒用长城钻探工程公司钻井一公司队号,该队为民营队),其施工的长庆油田采油六厂安平179井在下完油层套管循环钻井液过程中,发生井场油气着火事故,造成井架烧毁、钻具报废及部分设施损毁,直接经济损失约300万元。
着火区域主要集中在排污池和井口附近,事故没有造成人员伤亡和环境污染。
一、基本情况(一)相关单位基本情况1. 长庆油田分公司第六采油厂长庆油田分公司第六采油厂(简称采油六厂)设有机关科室12个、机关附属单位8个、基层单位15个(其中采油作业区8个)。
地跨三县(陕西定边、吴起,宁夏盐池),油区总面积3244平方公里,主要承担胡尖山、姬塬油田部分油藏38个区块的开发管理。
目前,全厂共有各类站点107座,油水井4281口,日产油6368吨,平均单井日产1.93吨。
2. 第六采油厂产能建设项目组2013年12月,长庆油田分公司下发长油〔2013〕285号文件,组建了采油六厂产能建设项目组(简称六厂项目组),共计41人,其中项目经理1名、项目副经理6名、环境总监1名,项目管理人员33人;业务部门包括对外协调室、地质研究室、钻井工程室等8个组室;一名项目副经理及钻井工程室负责钻井工程方案的制定、实施及钻井生产管理,目前管理32支钻井队施工。
在六厂项目组施工的钻井、试油、测井、录井、固井队伍均是由长庆油田分公司委托招标公司通过招投标进入。
3. 长城西部钻井有限公司2012年9月,根据长城钻探﹝2012﹞95号文件,成立长庆石油工程监督公司,作为二级单位管理,主要业务为代管民营钻井队伍、自营钻机生产经营管理及长庆石油工程监督服务。
2013年,经长城钻探及集团公司核准,在长庆石油工程监督公司原有人员及资产设备基础上,于11月15日注册法人公司,成立长城西部钻井有限公司(与长庆石油工程监督公司一机构、两块牌子),为长城钻探下属全资子公司,注册资本为1.2亿元,注册地为辽宁省盘锦市,2013年12月1日以新公司的名义正式运营。
目前长城西部钻井公司用工总数1040人,其中管理岗位68人,操作岗位972人。
共有自营钻井队26支,代管民营钻井队82支。
4. 长城西部钻井公司靖边项目部长城西部钻井公司2014年2月25日下发长西钻〔2014〕5号文件,成立靖边项目部,编制定员8人,其中项目经理(科级)1人,项目副经理1人,工程技术、井控管理3人,安全生产、外部协调3人。
负责长庆油区市场各甲方关系协调、代管民营钻井施工队伍的安全监督、工程技术支持及井控管理、协助合同签订与结算、督促施工队伍的资料上交等工作。
5. 长城40609钻井队“长城40609钻井队”是一支民营钻井队,钻机型号为ZJ40J,隶属于靖边县天通实业有限公司(公司经理王天贵),2014年5月7日在陕西省榆林市与长城西部钻井有限公司签订《钻井工程承包合同》。
目前施工安平179井的队伍人员于2014年3月开始组建,队长刘守勇由天通实业有限公司王天贵通过私人关系聘任,并全权负责招募井队人员,井队共有员工31人,其中:副队长2人,技术员1人。
6. 长庆石油工程监督公司第三监督部经长庆油田分公司工程技术管理部委派,长城钻探长庆石油工程监督公司第三监督部(简称长城第三监督部)进入长庆油田采油六厂,代表甲方实施监督作业。
长城第三监督部设钻井、试油、测井、录井四个专业,总人数78人,其中管理人员4人,钻井专业38人,试油专业15人,测井专业6人,录井专业17人,对钻井作业实行单井驻队监督。
(二)安平179井基本情况安平179井位于陕西省定边县杨井镇冯湾村姬塬油田安83井区南部。
该区块目的层段为三叠系延长组长72致密油层,油层埋深2190米,平均厚度15米,平均孔隙度8.9%,渗透率0.17毫达西,地面原油密度0.83 g/cm3,粘度4.3mPa·s,原始地层压力16.5MPa,原始气油比69.3m3/t。
该井为水平采油井,设计井深3339米,垂深2374米,水平段长800米,钻井工程设计为油井一级风险井,安装2FZ35-35防喷器组合。
该井于2014年7月16日一开,311.2mm钻头钻进至471.86米,下入244.5mm表层套管。
7月19日二开,8月4日215.9mm 钻头钻至井深3411米时发生井漏,漏失60方,漏速8~9m3/h,钻井液密度1.16g/cm3,粘度60秒,进行随钻堵漏后继续钻进,钻至井深3467米完钻。
完钻垂深2380.32米,水平段长866米。
8月5日电测直井段,至8月7日水平段对枪测井,由于堵漏后循环不彻底无法对枪测井,钻井队请示六厂项目组后改为脉冲测井。
8月8日8时许,下脉冲测井钻具至井深3420米时发生井涌,井口喷出钻井液,喷高2~3米,当班人员关井观察,套压立压为零,开井循环正常。
钻井队请示六厂项目组同意该井免电测,9日23点下钻通井到底,循环起钻。
10日起出通井钻具,将封井器半封闸板由5寸更换为5寸半套管闸板,12点开始下139.7mm油层套管。
二、事故经过与应急处置(一)事故经过8月11日13点30分,该井下入139.7 mm油层套管3449.80米。
由于本井采用芯轴式套管头,芯轴式套管悬挂器坐在套管头下部本体内,密封了油层套管环空(阻断了循环泥浆通过封井器和节流管汇通道),采取在套管头下本体旁通阀接高压软管至地面排污池进行固井前循环,循环排量10 l/s,循环时间1.5小时。
15点30分,钻井队关闭套管头旁通阀进行观察,与固井队协商固井事宜。
16点30分,固井队接好固井管线进行例行检查时,固井工程师马学如发现停泵后高压软管出口有溢流并有油花,为保证固井质量和井控安全,要求钻井队先循环压稳井然后再固井,钻井队不同意。
由于双方意见不一致,钻井队向六厂项目组报告有油气浸,项目组主管钻井的副经理王安成决定先循环压稳井后再固井,并要求长城第三监督部钻井副总监杨殿清落实。
钻井队因现场储备加重材料不够,关闭套管头旁通阀准备配浆。
18点30分,加重材料到井后,钻井队配制密度为1.18 g/cm3的钻井液70方。
19点,钻井队打开套管头旁通阀,单凡尔排量10 l/s循环至21点,注入60方钻井液,停泵观察,出口依然有溢流。
随后,继续配制密度1.18 g/cm3钻井液35方。
21点37分,钻井队开泵循环。
21点40分,距井口15米左右的排污池发生油气闪爆着火,着火范围为排污池。
着火后司钻停泵紧急撤离井场,其他人员全部跑出井场。
23点40分,火焰顺高压软管燃烧至距井口8米左右。
8月12日2点,火焰燃烧至井口,火焰高15米左右;3点30分井架倒塌。
17点30分,进行现场灭火降温,火焰扑灭。
(二)应急处置8月11日21点40分发生闪爆后,钻井队人员全部撤离井场,撤离时没有关闭套管头旁通阀切断油气混合物喷出通道,没有关停柴油机、发电机,钻井队队长在向天通实业有限公司经理王天贵汇报后,清点了人数并集体转移到安全地带。
固井队人员撤出井场观察火情后又及时返回井场,拆卸管汇,将9台固井车辆开出井场,人员车辆安全撤离。
21点50分(着火十分钟后),井队干部、驻井监督分别向六厂项目组、长城第三监督部、靖边项目部和119报警,上述单位随即分别启动了应急预案。
22点30分~23点左右,采油六厂副厂长兼项目组经理唐华、副厂长陈自省,项目组副经理王安成、第三监督部总监陈康苏、副总监杨殿清等相继到达现场,成立了以唐华为组长、陈自省为副组长的现场应急领导小组,并调动部分消防、工程车辆及应急物资到现场。
因现场联系不上钻井队人员,在场的驻井工程监督张大锁对井上情况和处置不清楚,现场应急领导小组考虑灭火后不能及时压井而导致气体扩散爆炸和环境污染,由此带来的疏散周边居民和施工作业复杂等次生问题,主要进行了井场外警戒、清场和持续观察工作。
8月12日0点50分,靖边项目部经理李爱国等人到达现场,成立了现场抢险处置小组,甲乙双方就物资调配、协助消防、检测警戒、处置方案等开展情况进行了沟通。
8月12日2点,8辆消防车就位开始灭火施救,因水源不足,灭火不成功。
此时火焰蔓延至井口,火焰高15米左右;3点30分井架倒塌。
6点采油六厂厂长唐鑫自西安赶到现场,组织现场清障,为灭火和压井做好准备。
17点30分井场火势逐渐变小,火焰被扑灭,关闭套管头旁通阀实现关井,险情解除。
8月14日15点,现场完成油层套管固井。
三、事故原因分析事故发生后,集团公司主要领导高度重视,立即成立了由安全环保与节能部、工程技术分公司、勘探与生产分公司、勘探开发研究院和安全环保技术研究院有关人员组成的联合调查组,紧急赶赴事故现场开展后续处置和事故调查工作。
调查组先后与长庆油田分公司相关职能部门、采油六厂、六厂项目组、长城西部钻井公司、靖边项目部、天通实业有限公司、长城40609钻井队、长城第三监督部等单位相关人员问询谈话38人次,查阅各类管理文件和施工记录72份,并组织技术分析,查清了事故经过和原因。
调查组认定,这是一起由于钻井队违章操作、处置不当导致的责任事故。
(一)直接原因该井在下完油层套管循环钻井液过程中,井内返出的钻井液直接排放到排污池,钻井液中含有的烃类混合物和伴生气在排污池聚集一定浓度闪爆着火,引燃排污池表面的油气混合物,火焰从排污池顺高压软管燃烧至井口,导致井架坍塌损毁。
(二)间接原因1.钻井队在完井作业过程中,钻井液循环不充分,导致地层油气侵入井筒,形成溢流。
9日下通井钻具至井底,开泵循环约50分钟,泵入钻井液约90方后起钻。
因井筒容积约130方,循环钻井液量不够,致使水平段被地层油气污染的钻井液未完全循环出井筒,井内液柱压力降低,地层油气继续侵入井筒。
11日油层套管下至距井底400米时,采用2个凡尔循环约1.5小时,泵入钻井液约108方,水平段被油气污染的钻井液仍未被排出井筒。
油层套管下至距井底约60米时,井口出现溢流,未引起重视。
套管下完后,开泵单凡尔循环1.5小时,泵入钻井液约54方,未节流控制,进一步造成地层油气侵入井筒。
停泵后,井口出现溢流。
2. 循环压井时间滞后,导致油气运移并聚集在井口附近。
11日井口出现溢流后,因井场加重材料储备不足,钻井队关闭了循环通道3小时左右,致使侵入井筒的油气上窜并聚集。
随后,采用单凡尔开泵循环压井,约2小时泵入60方钻井液,不仅将水平段新被油气污染的钻井液推到直井段,而且使上部井段聚集的油气混合物接近井口。
停泵观察仍有溢流,未采取有效措施。
3. 油气混合物高速喷出,在高压软管出口处爆燃,引起排污池起火。
21点37分再次开泵后,由于井内油气在井筒内膨胀上窜,形成的油气混合物从高压软管出口处瞬间喷出,发出爆响,在气流冲击波作用下,夹杂的岩屑与管口金属等物品撞击产生火花,致使喷出气体和排污池表面的油气混合物闪爆着火。