提高壳体零件盲孔硬质阳极化一次交检合格率
提高产品一次合格率

实施三: “7S”活动、节能降耗活动
等约束,提高素养, 用品进行清洁养护。 养成自觉遵守规章制 通过活动 度及标准化作业等习 全员形成良好习惯 惯。节约、安全常抓 行为化 不懈。 规范化 整理、整顿、清扫 意识化
清洁
习惯化
自律
节约、安全
八、效果检查:
十三监区2009年7月—12月生产损耗情况调查统计表
2009年 9月-11 月
邹凤利 王凯 张永全
2
工艺执 行不 规范
物品 凌乱
严格质量 检查; 开展“三 工序”活 动
提高机手操作理 论和实际能力,
2009年 9-12月
王伟 乔桂君 张启广 安瑞翔
崔建国 赵东伟 于海龙
3
开展“7S” 达到生产现场整 活动。节 洁有序,物流通 能降耗。 畅,达到节能目 的。
4.475
调查统计者: 王凯 数据来源: 1、原料库2009年7—12月原料收发统计; 3、低耗库2009年7—12月辅料收发统计;
调查统计日期:2010。2.25 2、辅料库2009年7—12月辅料收发统计; 4、十三监区2009年7—12月成本核算。
效果对比
11.66%
图八
5% 4.475 %
活动前
目标
活动后
通过本次活动,监区生产损耗由活动前的 11.66%降为4.47%,达到活动目标。
效果对比
有 形 效 益
通过活动,使监区生 产损耗明显下降,与上 半年年损耗对比,(上 半年2.8万元,下半年 1.916万元)取得效益
Байду номын сангаас
= 2.8万元-1.916万 元=0.884万元
效果对比
无形效益
顾客满意度调查表
影响电机一次交检合格率的故障及原因分析

A.夕 观 不达 标 。喷 涂 之前 应对 非 喷漆 面进 行 防护 ,这 些 部位 包 括 转轴 轴伸 ,用户 安 装面 ,铭 牌 ,防 爆管 等 。涂装 过程 中禁止 对这 些 部位 喷漆 。喷涂 之 后 电机表 面 如果 出现 流挂 、针 孔 起泡 、缩 孔 、 浮 色 、发花 和桔 皮 等常 见 问题 ,应进 行返 工 处理 。
传感 器 固定 块螺 纹孔 问题 。传 感器 固定块在 交 验工 序焊 接 ,焊 接过 程 中可 能 出现焊 渣掉 入 螺孔 的情况 发 生 ,喷漆 前 的防护 多采 用 牛皮 纸 塞入 孔 内防护 ,也可 能会 使油漆 进入 螺 孔 ,电机 交 出前 ,应 对 固定 块螺 孔进 行逐个 检查 ,保 证丝 扣无 损坏 。
引言
在使 用 电机 的过 程 中 ,电机 的用 户接 口尺 寸 和外 观是 用户 对产 品质 量好 坏 最直 接 的判 定方 式 。电机 出厂 前 的整机 交 验和 外观 提 交 的合 格 率决 定 了 电机 公 司产 品质 量 的好坏 。所 以提 高 电机 一 次交检 合格 率 是提 高产 品质 量 很重 要 的一种 方 式 。然 而 公 司 电机 产 品一 次 交验 合格 率 无法 达 到要 求指 标 ,所 以有 必要对 这 一 问题做 具体 的 分 析 ,找 出 问题 的 原 因并制 定措 施 。
B.漆 膜 厚度 不 符合 要求 。电机 技 术要 求 中对 电机 的漆 膜 厚度 有 明确 的要 求 ,如 果 漆 膜 过 薄 ,会 使 电机 的防 腐 性 能下 降 。如 果 漆 膜 过 厚 ,有可 能会 影 响用 户 的安 装或 者 出现 流挂 的现 象 发生 。喷 漆 过 程 中应 严格 按 照涂 装 工艺 执行 ,如 果 喷涂 不认 真或 者 少喷 一道 油 漆 , 都会 出现 漆膜 厚 度 不符 合要 求 的情 况发 生 。这种 情 况下 需要 对 电机 重新 打磨 喷漆 , 并重新 检测 漆 膜厚 度 。
一次交检合格率提升方案

一次交检合格率提升方案一、现状分析。
咱先得搞清楚现在为啥一次交检合格率不太理想呢?就好比咱要修一条路,得先看看哪儿坑坑洼洼的。
可能是工人师傅有时候手一滑,操作有点小失误;或者是设备那家伙有时候闹点小脾气,不太稳定;再就是原材料可能偶尔也来个“小捣乱”,质量不太均匀。
咱得把这些问题像找宝藏一样,一个个挖出来。
二、具体措施。
1. 人员培训方面。
(1)开个“技能大课堂”就像学校里上课一样,把工人师傅们都召集起来。
请那些经验丰富的老师傅或者技术专家来当老师,讲讲每个工序的小窍门、容易出错的地方,还有那些能让产品质量杠杠的小秘诀。
这课可不能太枯燥,得像讲故事似的,让大家爱听。
比如说,把一个复杂的操作步骤编成个有趣的小口诀,“一拿二放三拧紧,质量保证超放心”,这样师傅们就容易记住啦。
(2)搞个“技能大比拼”人都有点小好胜心,咱就利用这个。
定期搞个技能比赛,比一比谁做出来的产品又快又好。
获胜的师傅呢,给他个大红花,再有点小奖励,像奖金或者小礼品啥的。
这样大家就会更用心地去提高自己的技能,一次交检合格率肯定能往上蹭蹭涨。
2. 设备维护方面。
(1)给设备来个“健康套餐”设备就像咱干活的好伙伴,得照顾好它。
制定一个详细的设备维护计划,就像给设备订了个健康套餐一样。
定期给设备做个全身检查,换换机油啦,紧紧螺丝啦。
而且,设备要是有点小毛病,就像人感冒了一样,得赶紧治,可不能拖,不然它就会影响产品质量啦。
(2)设备也有“小脾气”手册。
每台设备都有自己的小脾气,有时候会莫名其妙地出点问题。
咱们就专门为每台设备弄个小手册,记录它啥时候容易出故障,出故障的时候有啥表现,怎么修。
这样下次设备再闹脾气的时候,咱们就能快速搞定它,不让它影响生产和产品质量。
3. 原材料管理方面。
(1)原材料“严选”计划。
把好原材料的入口关,就像挑水果一样,得挑那些又新鲜又好的。
建立严格的原材料检验标准,那些不合格的原材料,坚决不让它们进门。
和供应商也得好好沟通,告诉他们咱的要求,要是他们老是提供不好的原材料,就像和不靠谱的朋友一样,得考虑换一换啦。
一提高配电箱预埋浇筑一次成型的合格率

汉沽管理区2014年棚户区改造项目提高配电箱预埋浇筑一次成型的合格率QC小组成果报告一、工程概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX本工程为剪力墙结构,地上六层,地下一层。
建筑面积为64061.2平方米,建筑高度为19.5米。
共计14栋。
总造价为12688.87万元。
工期为2016年11月1号至2018年10月31日。
二、小组概况提高配电箱预埋浇筑一次成型的合格率QC小组属现场型,是为提高汉沽管理区2014年棚户区改造项目配电箱浇筑的合格率而组建的。
由于本项目设计国计民生的改造项目,分公司很注重其质量的把控。
基于公司的重视,本小组主要成员由分公司、项目部、班组的技术人员及关心鼓励员工创新的领导组成,各成员技术管理能力过硬,经验比较丰富,并且都是怀着很高的热情来完成本小组工作。
本次课题活动时间为2017年4月至2017年8月,为了达到提高配电箱浇筑合格率的目标,我们积极开展了QC小组的各项活动,并达到了预期的目标。
小组名称保护配电系统QC小组课题名称提高配电箱浇筑一次成型的合格率小组类型现场型小组人数10 TQC教育人均36小时组建时间2017年4月小组注册时间2017年4月活动时间2017年4月至2017年8月小组注册号HBJS-TS-201702小组成员简介序号姓名性别年龄职务职称文化程度小组职务1 男工程师大专组长2 男工程师本科副组长3 女工程师本科组员4 男工程师本科组员5 男工程师本科组员6 男助工本科组员7 男助工本科组员8 男助工本科组员9 男电工大专组员10 男电工大专组员三、选择课题理由一:本工程位于唐山市汉沽管理区,位置与天津接壤。
由于汉沽管理区的开发刚刚起步,而本项目也是在汉沽管理区的第一个项目,更是设计到老百姓搬迁进新房安居乐业的项目。
国营红阳机械厂铝合金阳极化QC小组--提高尾翼座硬质阳极化膜层合格率

产品合 格率 40%
20%
60%
90%
工艺曲线图
秘密
偏差较大时, 合格率较低
是要因
制表人:都金梅 时间:20050215
中国三江航天集团红阳机械厂
13
现场查阅: 槽液分析报告
贺春影、刘树群 1、溶液浓度偏离工艺; 2、杂质含量高。
计量检测 孙立君、都金梅 氧化电源波纹系
数大于3%
要因确认之二、三、四
贺春影 刘树群 刘焕文 宋玉娟
工厂再新购置一台脉冲氧化电源, 徐建刚 根据电源的工作原理,通过试验 刘树群 制定合适的工艺参数,有效降低 贺春影 反应界面的焦耳热,提高最大允 孔佑平 许的电压提升速率,进而提高工 孙立君 艺可靠性。
实施 地点
表处 中心 微机 室
表处 中心 生产 线和 电控 制间
完成期限 20050330 20050430
经统计2004年12月10日~15日期 间生产的84件尾翼座合格率达到了93 %,接近目标值
中国三江航天集团红阳机械厂
10
七、确定要因
尾翼座硬质阳极化膜层烧焦
秘密
人
机
环
法
料
手工操作,电压 提升不稳定
设备不稳定
工
艺 曲 线 与
电压 波动 大
溶液 温度 偏高
溶液 流动 速度 过慢
标
准
曲
线 偏 差 较 大
表3
生产日期 生产件数
200410 200411 200412 200501
合计
48 62 203 1732 2045
合格件数
31 46 184 1573 1834
合格率%
64.6 74.2 90.6 90.8 89.7
如何提高全自动焊焊接一次合格率

孔;
接缺陷。在 我们施焊 过程 中, 比较容 易出现的焊接缺 陷有气 孔、
错边未焊透 , 而且有些缺陷 的大小超 过标 准规定 , 就 需要进行返
( 3 )二氧化碳、 氩气保护气体中可能有水气; ( 下转 9 6页)
( 3 )保护罩飞溅堆积严重会堵塞 气体 排放量 会产生 气孔 ;
( 4 )能露 出导 电嘴 的枪 会造 成气体出保护罩到熔池 的距 离
过远 , 而 照成 气压 达 不 到 , 保 护 不 了熔 池 而 产生 气 孔 ;
下完成根焊、 填充焊 以及盖面焊 的全部过程 。 焊接小车带动双焊
枪 沿轨道至上而下运动 , 从而 自动实现焊接全部过程。 该套从法 国引进 的 自动焊 设备 , 采用 的是 内壁 垫铜 板 , 单 面焊双 面成型焊 接 工艺 , 该工艺 能保 证焊接质量 、 提高 劳动生产率 、 减轻工人 的 劳动强度 。 全 自动焊虽然能实现焊接 的全 自动过程 ,控制程序仍然 由 人工设定 , 加上操 作过程 中各 种因素的影响 , 有可能产生一些焊
修, 消 除缺 陷 达 到 焊 接 质 量 合 格 。
化 天然气 ( L NG ) 项 目输气 干线工程 线路三标段 , 该 工程 全 线长 约 9 2 k n, i 起始于青 岛胶州市 , 途径潍坊 高密市 、 青岛平度市 , 烟 台莱 阳市 、终 止于 青 岛 莱 西市 莱 西 分 输 清管 站 。管 道规 格 D8 1 3 / D1 0 1 6 ,钢级 为 L 4 8 5 M ,设计 压力 8 . O MP a 。其 中平度 D1 0 1 6 段 地势平坦 , 沿途 河流 、 公路 穿跨越 较少 , 我单位 决定采 用进 口全 自动焊机 , 实施全 自动焊接施工 。 在施工过程 中经过射 线检 测 , 部分 X射线底片上 出现气孔 、 错边未焊透 等缺陷 , 影响 了焊 接一次合格率 。本 文针对全 自动焊施工 中产生 的一些焊接 缺陷 , 分 析发生这些 缺陷的原 因 , 制定相 应的对 策措施 , 保证 焊 接一 次合格率稳定在一个较高 的水平 。
降低孔裂纹废品,提高预焙阳极合格率

重庆拓源华冠碳素有限公司西河分厂QC成果发布材料降低孔裂纹,提高预焙阳极焙烧合格率发布人:王中祥降低孔裂纹,提高预焙阳极焙烧合格率QC小组二○○五年五月十五日一、前言重庆拓源华冠碳素有限公司生产的渝冠牌预焙阳极是用于电解铝时的阳极材料。
西河分厂36室环式焙烧炉经过两年多的生产运行,炉体破损变形严重,产品质量回落。
经过2004年10月—2005年1月的生产情况统计,预焙阳极成品的合格率每月落差很大,平均合格率达不到公司计划96%的指标。
致使公司的发货量、发货时间很难按计划完成,影响公司的信誉和企业的经济效益,为了解决这一系列问题,分厂生产科于1月底成立了提高预焙阳极焙烧合格率的QC 小组,决心在短期内攻克难关。
QC小组成员及概况表表1二、选题理由1、根据公司生产计划要求和焙烧炉投产以来的合格率比较,说明要提高焙烧炉的合格率是可行的。
2、同样间隙式焙烧炉的产品合格率都能达到97%以上,现焙烧炉使用了高科技的自动控制设备。
其温度和负压控制精度更高,其产品质量应更好。
3、全面保证公司经营计划,客户的交货量及交货期。
4、降低企业的生产成本、提高经济效益、增强市场竞争力。
三、现状调查根据小组对36室环式焙烧炉2004年10月—2005年1月的产品出炉统计4个月的平均合格率,只有93.1%,废品量总数为274.868吨,详细统计资料见表2。
2004年10月—2005年1月出炉产品合格率柱状统计图从图1可看出,2004年10月—2005年1月的合格率波动较大,说明生产工艺很不稳定。
四、确定目标从表2和图1可以看出,36室环式焙烧炉的产品合格率不稳定,4个月平均合格率只有91.03%。
通过现场对预焙阳极的废品分析情况看,大部分是炭阳极产生裂纹造成废品,而裂纹废品中又主要是孔裂纹废品。
见于此环式焙焙烧炉投产两年多以来合格率曾有7个月达到了96%以上。
公司计划每月的平均合格率为96%。
故QC 小组成员通过全面分析讨论,决定把攻关目标定为97%以上,力争五、分析原因: 1、确定原因在QC 小组成员对废品经过分析如下图3:从图3可看出,裂纹废品占了整个废品量的95.42% ,碗孔裂纹废品又占65.44% 。
提高铝镁合金焊接一次合格率

实施日 期
1
水冷系 统失灵 清理方 法不得 当 空气湿 度大
彻底解决
连通自来水, 文先华 接排水管 采用化学清 理与机械清 理相结合的 方法
杨柏胜
2005.4
2
将氧化膜 彻底清理
文先华 朱洪南
杨柏胜
2005.4
3
去湿
将空气相 采用碘钨灯、 对湿度控 去湿机、预 刘贵杰 制在75% 热等措施 以内
杨柏胜
自来水
水泵 焊把 水桶
实施二:改进清理方法
原清理方法:1、母材 先用砂轮机打磨,再 用带金属磨头棒式砂轮机精磨。 2、焊丝 用钢丝绒清理。 新清理方法:1、母材 先用砂轮机打磨,再 用丙酮清洗坡口表面,再用带金 属磨头的棒式砂轮机精磨 。 2、焊丝 先用丙酮清洗,再用 钢丝绒清理。
实施三、去湿
铝镁合金管线焊接要求空气 相对湿度在80%以下。在施工 过程中,我们采用了空气去湿 机去湿,碘钨灯烘烤去湿,局 部加热去湿等方法。 空气去湿机去湿与碘钨灯去 湿适合于作业空间小,环境湿 度不大(相对湿度低于90%) 的情况。 局部加热去湿适用于作业空 间大,环境湿度大(相对湿度 大于90%)的情况,效果明显, 如右示意图:
焊缝
加热炉
(炉温约为200℃, 转动焊接。)
八、效果检查
• QC小组于2005年4月21日预制施工结束后对所有预制焊缝拍片 • 情况进行了统计,一次合格率达98.5%;2005年8月31日安装施 • 工结束 后对所有安装焊缝拍片情况再次进行了统计,一次合格率 • 达97.9%。平均合格率98.2%。
6
7 8
何志春
谭长岭 胡本利
35
33 33
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提高壳体零件盲孔硬质阳极化一次交检合格率m n n[QC平台 ]邓丽虹兰玲向阳何小平(四川航天烽火伺服控制技术有限公司,四川成都611130)摘要针对壳体零件少8盲孔硬质阳极化难度大、膜层均匀性差、产品一次交检合格率低的问题,小组对硬质阳极化膜层的性能要求进行量化工艺内控并划分等级,采用排列图、关联图、柱状图、折线图、直方图、控制图等QC工具,通过试验数据分析,与标准比对,采取了有效对策,提升了产品的一次交检合格率,保证了生产的顺利进行。
关键词壳体盲孔硬质阳极化一次交检合格率引言某壳体零件在有耐磨和密封要求的^8盲孔位 置,按设计要求进行硬质阳极化处理,膜层为黑 色、灰黑色且连续、均匀、完整,并满足厚度30/xm〜50/xm、硬度逸302H V的要求。
这与标准QJ 470—1988《铝及铝合金硬质阳极化膜层技术条件》中“直径大于6mm盲孔,允许在深度大于孔径2 倍处无膜层”要求相矛盾。
受孔的形状尺寸、电解 液成分、电力线和热量分布、氧化时间和电压、封 闭处理等因素的影响,公8盲孔硬质阳极化难度 大,膜层均勻性差,产品一次交检合格率仅为31.3%,严重影响产品质量和生产进度。
为解决某 壳体零件08盲孔硬质阳极化一次交检合格率低问 题,相关型号负责人、质量员、工艺员、高级技师 及高级工等14人,组建了“盲孔膜层质量控制”Q C小组,开展了现场攻关。
该壳体是某产品的关键件,但对2016年1月〜6月该产品的合格率进行统计,发现合格率均 小于40%,平均为31.3%,严重影响产品的交付,因此小组选择“提高壳体零件^>8盲孔硬质阳极化 一次交检合格率”为研究课题。
1设定目标及目标可行性分析设定目标为将壳体零件48盲孔硬质阳极化一次交检合格率由活动前的31.3%提高到90%。
为验证目标的可行性,小组从3个方面进行了统计分析。
1)对工厂所有超标准要求的盲孔硬质阳极化 产品的一次交检合格率进行统计分析,合格率为 30%〜40%,数值较低,没有显著差异。
2)对2016年1月〜6月工厂生产的198件壳 体,从不同型号、批次、操作者和生产设备4个方面进行统计、分析可知,硬质阳极化一次交检合格率为30%〜34%,没有显著差异。
分析原因找出了产品不合格的主要症结为膜层颜色不一致,占不合格品的92.65%。
如果膜层颜色不一致问题得到全部解决,壳体硬质阳极化交检合格率拟提高到94.95%,即 100%- (1-31.3%)伊(1-92.65%)。
3)对其他(含盲孔)硬质阳极化产品一次交 检合格率进行统计,高达97.4%。
通过以上分析表明小组设定的目标可行。
2原因分析及要因确认2.1硬质阳极化膜层的判定标准根据Q J 470—1988标准要求,以及产品外观质量控制程序、表面处理生产质量控制规范等单位质量程序控制文件规定,经与设计、机械加工工艺部门相协商,要求对硬质阳极化膜层的均勻性进行量化工艺内控,使均勻性达到二级以上,膜层厚度ZH ILIANG YU KEKAO XIN G2018年第3期♦总第195期^B g C 平—余UW i3〇/xm 〜5〇/xm ,硬度逸32HRC (302HV ),判定标准 见表1。
表1硬质阳极化膜层的判定标准合格不合格均等级一级二级三级判匀厚度差驻0臆驻臆5滋m 5<驻臆15滋m 〉15;滋m 定标性硬度差驻0臆驻臆20HV 20约驻臆50HV >50HV 准性厚度值3Q 滋m 〜5〇um <3Qumi 能硬度值逸 302HV <302HV颜色判定颜色一致颜色一致2.2原因分析针对导致壳体零件08盲孔硬质阳极化一次交 检合格率低的主要症结“膜层颜色不一致”,小组 抽取不合格壳体零件5件,检测盲孔上(位置A )、 中(位置B )、下(位置C ) 3处膜层厚度和硬度值。
由检测结果可知:(1)8盲孔位置C 处膜层的厚度和硬度值低,不满足设计要求;(2) 8盲孔膜层的厚度差值和硬度差值驻大,不满足膜 层均匀性量化工艺内控“一级或二级”的要求。
小 组召开了头脑风暴会议,从膜层的厚度、硬度、厚 度差、硬度差着手,利用关联图对主要症结进行原 因分析,找出了 7项末端原因,如图1所示。
颜色不一致氧化膜的溶解速度 、大于生成速度>操作者技能水平低r专业培训硬质阳极化膜层偏低处膜层硬度偏低2)硬质阳极化时间太短孔下半部分7)氧化电源选5)电解液温度6)孔内电解液偏低图1少8盲孔硬质阳极化膜层颜色不一致的原因分析关联图2.3要因确认针对7项末端原因,确定了要因的确认方法及 标准,制定了要因确认计划表后,逐项进行了试 验、比对和检查。
比如,为验证氧化时间(工艺范围为80min 〜 100min )对膜层性能的影响,小组选取30min 、 60min 、90min 、120min 和150min 不同的氧化时间 进行对比试验,检测不同位置处膜层的厚度和硬度值,并与表1的膜层判定标准进行比对。
由检测结果可知,公8盲孔A 、B 和C 3处膜 层在满足厚度30/xm 〜50/xm 的条件下,硬度不满 足逸302H V 要求。
任意氧化时间点,必8盲孔A 、B 和C 3处膜层厚度和硬度差一直存在,厚度差驻>15/xm ,硬度差驻>50HV ,不满足膜层均匀性 量化工艺内控一级或二级的要求。
硬质阳极化时间 太短不是影响膜层颜色一致性的要因。
ZH ILIANG Y U KEKAOXIN G2018年第3期♦总第195期为验证孔内电解液流动性差对膜层性能的影 响,小组将现有的搅拌方式与孔内增加搅拌进行 对比试验,检测不同位置处膜层的厚度和硬度,与表1的膜层判定标准进行比对。
由检测结果可知,48盲孔增加孔内搅拌后,孔内电解液流动性增强,氧化过程中释放的热量不 会长时间聚集在孔内,可及时通过电解液的流动将 热量带走。
而现有压缩空气搅拌方式制备的膜层均 勻性差,厚度差驻=20.4/xm >15/xm ,硬度差驻=78HV >50HV ,不满足膜层均勻性量化工艺内控 “一级或二级”的要求。
孔内电解液流动性差是影 响膜层颜色一致性的要因。
通过逐项的试验和对比,根据影响程度的大 小,最终找出3项主要因素。
(1)要因一:电力 线分布不均勻;(2)要因二:孔内电解液流动性 差;(3)要因三:氧化电源选择不当。
m n n[QC 平台]表2辅助阴极固定方式选择评价表辅助阴极铅棒的有效固定方案方案一:孔口上固定方案二:上下固定1方案三:上下固定2方案四:上下固定3内容将一个固定片插人铅棒上端中心位置, 固定片两端卡在M 2螺纹孔牙槽上端:将一个固定片插人铅棒 上端中心位置,固定片两端卡 在M 2螺纹孔牙槽;下端:用 塑料胶管套住,硬胶管接触 8盲孔底部上端:两个“十字”交叉 的固定片,两端同时卡在 M 2螺纹孔牙槽;下端: 塑料胶管套住,硬胶管接 触沴8盲孔底部上端:两个“十字”交叉的 固定片,两端同时卡在M 2螺 纹孔牙槽;下端:套硬胶管 并接触08盲孔底部,硬胶管中间横向安插一个固定片有效性铅棒下端极易晃动,一旦铅棒接触08盲孔壁 表面,电流瞬间增大, 造成电击伤,烧损零件铅棒下端增加胶管固定,铅棒 较稳固两个固定片固定铅棒上 端,铅棒十分稳固铅棒上下均采用固定片固定, 铅棒更稳固。
但铅棒下端安 插的固定片会接触珍8孔待硬 质阳极化处理表面,使局部无膜层安全性铅棒晃动,烧损零件,易造成电源设备短路,损坏电源安全安全安全实施性可加工,可实施可加工,可实施可加工,可实施可加工,可实施经济性约2元/件约3元/件约5元/件约7元/件结论不选不选选定不选3制定对策3.1电力线分布不均匀为改善抑盲孔内表面A 、B 和C 3处电力线分布的均勻性问题,根据电镀中“象形阳极”原 理,选择与阴极极板相同材质的铅料,加工成铅 棒,作为辅助阴极安插在必8盲孔中心。
为有效固 定辅助阴极,小组对铅棒的固定方式进行了研究。
为使辅助阴极与少8盲孔间的电力线达到均勻分 布,小组对铅棒的直径和有效长度进行了研究。
1)辅助阴极的固定为防止辅助阴极在硬质阳极化过程中发生一定 程度的晃动,触碰待处理零件表面发生电击伤危 险,小组针对辅助阴极铅棒的固定方式,提出4种 解决方案,综合评价见表2。
由表2可知,辅助阴极“铅棒”的有效固定方 案三“上下固定2”,在有效性、安全性、实施性 和经济性4个方面有较大的优势,铅棒有效固定, 同时可防止电击伤、局部无膜层、损坏设备等危 险,因此优选方案三。
2)优化辅助阴极“铅棒”的尺寸为使辅助阴极与68盲孔间电力线均勻分布,对辅助阴极“铅棒”的直径和深度进行优化。
选择 了直径公2、彡3、彡4、沴5、沴6,有效长度L /2 (约 15mm )、2L /3 (约 19mm )、3L /4 (约 21mm )、 5L /6 (约23mm )和9L /10 (约26mm )长的铅棒进行硬质阳极化工艺试验,统计膜层性能值、计算 性能差值。
结果可知,08盲孔应选择直径$2mm 〜ZH ILIANG YU KEKAO XIN G2018年第3期♦总第195期80脉冲频率脉冲幅值 脉冲占空比脉冲基值电流a )膜层厚度平均值影响因素 800 -_影响因素脉冲频率 脉冲幅值脉冲占空比脉冲基值电流b )膜层硬度平均值12014080影响因素脉冲频率脉冲幅值脉冲占空比脉冲基值电流c )膜层厚度差50影响因素脉冲频率脉冲幅值脉冲占空比脉冲基值电流d )膜层硬度差图2直流叠加脉冲电源参数趋势图从图2可以看出以下趋势。
1)膜层厚度平均值。
因素C 和因素D 出现了 较明显的峰值拐点。
因素A 和因素B 基本呈现单 调变化趋势,表现出脉冲频率越大,膜层厚度值越 大;脉冲幅值越大,膜层厚度值越大。
说明脉冲频 率和脉冲幅值的位级有待优选。
2)膜层硬度平均值。
因素C 和因素D 出现了较明显的峰值拐点,因素A 和因素B 基本呈现单 调变化趋势,表现出脉冲频率越大,膜层硬度值越 大;脉冲幅值越大,膜层硬度值越大。
说明脉冲频率和脉冲幅值的位级有待优选。
3) 膜层厚度差值。
因素C 和因素D 出现了较60ZH ILIANG YU KHKAOXING2018年第3期♦总第195期^^00平台]mmi必5mm 、有效长度为3L /4渊约21mm )的铅棒作为 辅助阴极。
3.2孔内电解液流动性差小组利用头脑风暴法,针对要因“孔内电解液 流动性差”提出6项对策方案,通过对比分析,方 案2在满足膜层厚度30^m 〜50滋m ,硬度逸302HV , 厚度差驻臆15滋m ,硬度差驻臆50H V 的大前提下, 在有效性、可靠性、安全性、可实施性和经济性5 个方面占有较大的优势。
因此选择最佳对策方案为 “孔内通人压缩空气”。