239唐钢降低连铸漏钢率

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板坯连铸机粘结漏钢的原因分析及预防 刘雷锋

板坯连铸机粘结漏钢的原因分析及预防 刘雷锋

板坯连铸机粘结漏钢的原因分析及预防刘雷锋发表时间:2018-01-02T16:54:15.037Z 来源:《基层建设》2017年第28期作者:刘雷锋[导读] 摘要:随着连铸技术的发展和广泛应用,连铸坯的质量和品质受到了人们的广泛关注,提高连铸坯的质量成为连铸生产中重点关注的问题之一。

宁波钢铁有限公司浙江宁波 315807摘要:随着连铸技术的发展和广泛应用,连铸坯的质量和品质受到了人们的广泛关注,提高连铸坯的质量成为连铸生产中重点关注的问题之一。

连铸过程开始广泛运用于有色金属行业,尤其是铜和铝。

连铸技术迅速发展起来。

本文对此进行了分析研究。

关键词:坯;连铸;连铸工艺连铸漏钢是个常见现象。

钢水在结晶器内形成坯壳,连铸坯出结晶器后,薄弱的坯壳抵抗不住钢水静压力,出现断裂而漏钢。

对于薄板坯连铸来说更易发生漏钢事故。

漏钢对连铸生产危害很大。

即影响了连铸车间的产量,又影响了连铸坯的质量,更危及操作者的安全。

因此,降低薄板坯连铸漏钢率是提高生产效率,提高产量,提高产品质量,降低成本的重要途径。

现对某厂自2008~2013年薄板坯漏钢率进行统计。

2008年漏钢率达0.56%;2009年漏钢率达0.19%;2010年漏钢率达0.19%;2011年漏钢率达0.19%;2012年漏钢率达0.15%;2013年漏钢率达0.07。

1 工艺流程某厂第一钢轧厂工艺流程为:鱼雷罐供应铁水/混铁炉供应铁水→铁水预处理→转炉炼钢→氩站→精炼→薄板坯连铸2 薄板坯漏钢类型某厂薄板坯连铸漏钢主要有:粘结漏钢、裂纹漏钢、卷渣漏钢、开浇漏钢、鼓肚漏钢五个类型。

3 薄板坯漏钢特征、原因及预防措施3.1 粘结漏钢粘结漏钢是指钢水直接与结晶器铜板接触形成粘结点,粘结点处坯壳与结晶器壁之间发生粘结,此处在结晶器振动和拉坯的双重作用下被撕裂,并向下和两侧扩展,形成倒“V”形破裂线,钢水补充后又形成新的粘结点,这一过程反复进行,粘结点随坯壳运动不断下移,此处坯壳较薄,出结晶器后,坯壳不能承受上部钢水的静压力,便会发生漏钢事故。

降低板坯连铸漏钢率的措施

降低板坯连铸漏钢率的措施

降低板坯连铸漏钢率的措施本文根据板坯连铸机在生产过程中漏钢发生率高的情况,根据不同的漏钢类型对漏钢原因进行分析,认为拉速快、钢水温度低和保护渣理化性能不合理易导致黏结漏钢,本文通过提出强化设备检修精度、优化保护渣性能指标、严格执行工艺技术规程和完善生产准备等防范漏钢的具体措施。

对此我们还应该从炼钢、精炼、连铸各工序根据所分析出的原因并逐项采取优化改进措施,通过在工艺、操作、设备和答理等方面制定了详细的措施并且落实,大幅度降低了漏钢率。

标签:降低;板坏连铸;漏钢率;方法措施一、引言发展连铸是我国钢铁工业的一项重要技术政策。

最近几年,连铸技术在我国得到了迅速的发展。

为了更好地发展连铸技术,提高连铸生产的合格率、作业率、连浇炉数等各项技术经济指标,就必须解决连铸生产中危害最大的事故—漏钢。

漏钢不仅对铸机设备造成破坏,降低铸机的作业率,还会影响铸坯的质量,不同程度的设备损坏及打乱正常的生产秩序,造成产品质量的恶化和生产成本的增加。

因此,实行全连铸生产厂家最为重视的一个问题就是降低漏钢率。

而连铸中的操作、工艺、设备、保护渣性能以及钢水条件等均是影响漏钢的主要因素。

目前,漏钢预报装置还未普遍应用于生产。

要想减少漏钢事故的发生,就必须对漏钢事故进行认真的总结和分析,提高板坯生产作业率和成材率,降低板坯连铸漏钢率,根据实际情况制定出一系列的措施,使漏钢率控制在一个较低的水平,确保连铸生产稳定对增效降本具有重要的意义。

二、铸漏钢现象分析根据现实的一些数据分析,漏钢主要由卷渣漏钢和黏结漏钢两种类型组成。

(一)黏结漏钢现象的分析黏结漏钢是钢水直接在结晶器铜板接触形成黏结点,黏结点处的初生坯壳在结晶器振动和拉坯的双重作用下被撕裂,内部钢液填补撕裂点形成新的黏结点,此过程反复进行。

这样最好就是在铸机上安装漏钢预报系统,黏结报警中有真报也有误报。

如果发现其中真报多,表明黏结现象过于频繁,产生黏结漏钢的几率高;误报多,表明漏钢预报系统运行存在问题,而误报多的时候则频繁降低拉速,导致钢水温度低,渣况恶化等不利影响,常常引发真正的黏结。

唐钢降低小方坯连铸漏钢工艺措施

唐钢降低小方坯连铸漏钢工艺措施

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损 坏设备 , 危及操作 人员安 全 。近 年来 , 着 国内连 随
铸工艺技术 的进 步 , 方坯 连 铸漏 钢 事故 得 到 了有 小 效 地抑制 , 仍 是一 种 不能 完 全 避免 的事故 。要 保 但
10个 品种 。铸 机 采 用 定 径 水 口和塞 棒 控 制 两 种 , 0
浸入式水 口加 保护 渣进行保 护浇铸 。
进行分析 , 并从 工艺 等方 面 采 取相 应措 施 控 制漏 钢
事 故 的发 生 。
2 铸 机 参 数 及 漏 钢 情 况
2 1 连 铸 机 的 主 要 工 艺参 数 .
唐 钢 二 钢 轧 厂 有 2 台 四 机 四 流 、 台 六 机 六 流 3
方坯连铸 机 , 际年 产能 力 3 0万 t浇 铸 的断 面有 实 8 ,

常见圆坯连铸漏钢原因及预防措施

常见圆坯连铸漏钢原因及预防措施

常见圆坯连铸漏钢原因及预防措施杨文明胡茂会贾宁波易良刚攀钢集团成都钢矾有限公司摘要:本文通过漏钢形貌的分析和漏钢坯壳的解剖,结合生产现场实际情况,分析漏钢原因,提出解决措施。

0 前言连铸生产过程中所发生的事故,受损害最大的是漏钢,漏钢会造成设备的损坏,连铸停机,生产被迫中断,直接影响连铸机的产量,降低经济效益。

因此,在组织生产中应千方百计来避免连铸漏钢事故的发生。

1 生产工艺攀成钢公司电炉炼钢厂为搬迁改造工程,引进德国西门子70t高阻抗超高功率电弧炉+LF+VD+三流圆坯连铸机的生产工艺。

三流圆坯连铸机为弧型连铸机,弧形半径R=12m,流间距L=1700mm,结晶器铜管长度700mm,单锥度(0.9-1.4%)结晶器,采用长水口(吹Ar)保护+浸入式水口(保护渣)浇注,中间包通过塞棒控制注流,二冷气雾冷却。

主要生产规格为Ф220mm,Ф280mm、Ф350mm 和Ф388mm、Ф430mm的圆坯,相应规格目标拉速分别为1.25、0.90、0.55、0.45、0.36m/min。

最常见的漏钢规格是:Ф220mm和Ф350mm规格,2010年1-6月,所有规格的钢种的综合漏钢率0.61%,Ф350 mm规格浇铸低碳钢180炉,发生漏钢13次,漏钢率为2.41%。

2 常见漏钢形貌从漏钢形貌上可将圆坯的漏钢分为3种:1、裂纹漏钢2、粘结漏钢3、夹渣漏钢,我公司最常见的漏钢是裂纹漏钢,约占总漏钢的80%以上。

2.1夹渣漏钢夹渣漏钢的漏钢口呈圆形,直径10mm左右。

夹渣一般发生在皮下3-5mm,夹渣的直径3-5mm,也呈圆形。

2.2粘结漏钢粘结漏钢的漏钢口呈椭圆形或V形或锯齿形,漏口偏大,一般发生在浇铸前期,特别是第一炉钢。

2.3裂纹漏钢裂纹漏钢漏口纵向破裂,长度500-1000mm,漏口最宽处可达50mm。

从漏钢口往上延伸可以看见有裂纹,且多数伴随凹陷产生。

3 漏钢成因3.1夹渣漏钢出结晶器时,夹渣处铸坯钢质坯壳较薄,且强度低,经受不住钢水的静压产生漏钢。

方坯连铸机漏钢原因分析及改进措施

方坯连铸机漏钢原因分析及改进措施

摘要关于钢厂方坯连铸机漏钢情况,分析了夹渣漏钢、粘结漏钢和角部裂纹漏钢的特点及机理。

产生各类漏钢的主要原因是保护渣的性能、结晶器的精度、钢水过热度、拉速及浸入式水口的对中、操作等因素。

通过采取相应的措施,铸机的漏钢率有明显的降低。

关键词:方坯连铸机、漏钢、粘结、夹渣、角部裂纹1概述在连铸生产中,漏钢是危害很大的事故,轻则影响铸坯质量,造成废品,重则影响连铸机作业率,损坏设备,危机操作人员安全。

近年来,随着连铸工艺技术的进步,漏钢事故得到了有效抑制,但仍不能完全避免。

在连铸日趋高效化的今天,要保障生产的顺利进行,提高连铸机作业率,就必须减少和控制漏钢次数。

唐钢漏钢事故较多,漏钢率达到了0.209%,严重影响生产的畅行,对漏钢的成因进行分析,并采取相应措施,从而控制了漏钢事故的发生。

2铸机参数及漏钢情况2.1连铸机的主要工艺参数唐钢二钢轧厂有两台四机四流、三台六机六流方坯连铸机,实际年产能力400万t,浇铸的断四种:150 mmX 150 mnl、165 mmX 165 Innl、165 InnlX225 nlITl、165 mmX280 nnTl,所生产的钢种主要有建筑用钢、低合金钢、硬线钢、轴承钢、焊接用钢等近100个品种。

铸机采用定径水口和塞棒控制两种,浸入式水口加保护渣进行保护浇铸。

2.1.1 漏钢情况对该厂一年全年的漏钢情况分类统计,以夹渣漏钢、粘结漏钢和角部裂纹漏钢为主要漏钢类型,分别占漏钢总数的33.2%、26.5%和22%。

2.1.2夹渣漏钢、粘结漏钢和角部裂纹漏钢的原因分析2.1.3夹渣漏钢特点及机理第二钢轧厂方坯连铸机发生夹渣漏钢主要有以下特点。

1)漏钢处坯壳有一定的弧度,不像裂纹漏钢,有撕裂的感觉。

同时一般在漏钢后结晶器内没有残余坯壳。

2)夹渣漏钢主要是由于坯壳形成时夹带保护渣或大颗粒高熔点杂物导致传热减少,形成薄坯壳而漏钢。

方坯连铸时二次氧化产物、低碳钢冶炼时高粘性渣中不当的脱氧产物、结晶器中铝丝喷加不当造成氧化铝偏高、各种耐材脱落、浇铸过程中结晶器液位波动等,都会促使坯壳夹渣,抑制坯壳生长,造成漏钢。

成果降低铸机漏钢报警率

成果降低铸机漏钢报警率

成果降低铸机漏钢报警率引言铸机漏钢是铸造过程中常见的问题,会导致生产效率低下、资源浪费和产品质量下降。

为了解决这个问题,本文提出了一种方法来降低铸机漏钢报警率,提高生产效率和产品质量。

铸机漏钢的原因分析铸机漏钢是指铸铁、铸钢等金属将液态金属漏出铸造模具而导致的问题。

主要原因包括以下几个方面:1.模具设计不合理:模具设计不合理会导致金属流动不畅,容易引起漏钢情况的发生。

2.模具材料问题:模具材料质量不好或不适合特定的铸造工艺,容易发生漏钢。

3.操作不当:操作人员没有掌握好铸机的操作技巧,容易导致金属流动不畅,从而发生漏钢。

解决方法为了降低铸机漏钢报警率,我们采取以下措施:1. 优化模具设计模具设计是铸造过程中最关键的一环。

我们需要合理设计模具的结构,确保金属的流动畅通无阻。

具体措施如下:•减少模具的缝隙:通过优化模具的结构,减少模具内部的缝隙,防止金属流动到无法铸造的位置。

•设计合理的浇口:浇口是金属注入模具的通道,必须设计为合适的大小和位置,以确保金属顺利流入模具。

2. 选择高质量的模具材料模具材料的质量对铸造过程起着至关重要的作用。

我们需要选择高强度、高耐火性的模具材料,以确保模具的耐用性和稳定性。

3. 提高操作人员的技能水平操作人员的技能水平直接影响铸造过程中金属的流动情况。

我们将采取以下措施来提高操作人员的技能水平:•培训:定期组织操作人员进行铸造技术的培训,提高其对铸造工艺的理解和掌握。

•经验分享:定期组织操作人员之间的经验分享会,让他们相互学习和交流。

预期效果和评估指标通过以上措施,我们希望达到以下效果:1.降低漏钢报警率:通过优化模具设计、选择高质量的模具材料和提高操作人员的技能水平,我们预计能够有效降低漏钢报警率。

2.提高生产效率:减少漏钢问题的发生,可以提高铸造生产线的运行效率,降低生产成本。

3.提高产品质量:有效降低漏钢问题的发生,可以提高产品的一次合格率,提高客户的满意度。

评估指标包括漏钢报警率、生产效率和产品质量指标。

中薄板连铸机漏钢的原因分析及其预防措施

中薄板连铸机漏钢的原因分析及其预防措施

中薄板连铸机漏钢的原因分析及其预防措施中薄板连铸机漏钢是指在铁水喷射过程中,由于铁水的喷射量不足或喷射口尺寸、压力不合理等原因,使铁水不能完全覆盖熔池上的碳切削渣片而形成的裂缝,而从这些裂缝中喷出的铁水为漏钢。

漏钢的现象对板材的质量有很大的影响,如果发生漏钢,将会破坏中薄板的性能,从而影响板材的使用价值。

薄板连铸机漏钢的原因主要有以下几点:1、喷射量不足:当铁水在喷射口流出的速度太慢时,将会形成漏钢现象。

2、喷射口尺寸太大:当喷射口的尺寸太大时,由于局部高温和气体的作用,铁水将会被分散,产生空洞,从而形成漏钢现象。

3、喷射压力不合理:当喷射压力过大或过小时,铁水会出现分散,流程不均匀,也会出现漏钢现象。

4、铁水温度不合适:当铁水温度太低时,容易形成渣壁高度偏大,使中薄板无法完全覆盖,从而发生漏钢。

为了预防和消除薄板连铸机漏钢现象,需要采取一些措施:1、检查连铸机的工作状态,确保各机构的正常运转和参数的正确调整,尤其是检查喷射口的尺寸和喷射压力是否合理以及是否有小破损现象。

2、检查熔池的工作状态,确保铁水的温度、流量、浓度和流速等参数处于标准范围内,以保证充分覆盖熔池上的碳切削渣片,以防止漏钢。

3、采用专业的控制装置,实时监测铁水出口,一旦检测到漏钢,就可以及时调整参数或停止喷射,以避免漏钢现象发生,从而提高产品质量。

4、定期检查板材表面,及时发现漏钢现象,及时处理,以防止漏钢扩散,影响板材的整体质量。

综上所述,中薄板连铸机漏钢的原因主要有喷射量不足、喷射口尺寸过大、喷射压力不合理和铁水温度不合适等,为了预防漏钢,应该检查连铸机及熔池工作状态,控制参数,采用相应的控制装置,定期检查板材表面,从而保证中薄板材质量,提高产品的使用价值。

厚板坯连铸机漏钢原因分析及预防措施

厚板坯连铸机漏钢原因分析及预防措施

厚板坯连铸机漏钢原因分析及预防措施摘要:针对南阳汉冶特钢有限公司厚板3#厚板坯连铸机近三年发生漏钢事故的实际情况,分析探讨每次漏钢事故的原因,我们工程技术人员认为,3#厚板坯连铸机漏钢原因主要有钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作等,严格控制钢水中的Al2O3含量、控制铸机升速幅度、优化浸入式水口尺寸、避免结晶器液面波动、控制钢水温度、选择适宜的保护渣及加强操作等措施,厚板坯铸机漏钢可以完全避免。

关键词:厚板坯漏钢保护渣浸入式水口措施前言漏钢是板坯连铸生产中的恶性事故,事故危害可造成设备损坏,更换和修复结晶器和直弧段,滞坯处理时可能造成拉矫设备和扇形段辊列损坏,生产非正常中断,造成本炉次及后续炉次钢水回炉或该计划,降低了钢水收得率和合同计划的顺利执行,导致生产成本增加。

事故处理需要24~48小时,降低了连铸作业率。

事故处理时,职工劳动强度大、安全隐患多,增加了管理难度。

一次漏钢事故经济损失300~500 万元,甚至500万元以上。

南阳汉冶特钢炼钢厂3#铸机是西安重型机械研究所设计的全国第一台超厚板板坯连铸机,该铸机于2010年底建成投产后,月产可达5万t以上,至2013年5月,共生产板坯150万t。

随着铸机产能的逐渐释放,因管理和操作经验欠缺,漏钢成为威胁板坯生产稳定的首要问题。

不断总结教训、积累经验,降低漏钢事故率,是稳定连铸机生产、节能降耗、降低成本、增加效益的有效途径之一。

1汉冶特钢厚板板坯连铸机参数及漏钢情况1.1汉冶特钢厚板板坯铸机主要工艺参数,见表1。

1.2粘结漏钢事故分析表2010~2013年常规板坯连铸机粘结漏钢情况分析表,见表2。

2板坯连铸机漏钢原因分析2.1粘结漏钢的机理在钢水浇注过程中,结晶器弯月面的钢水处于异常活跃的状态。

由于各种原因,浇铸过程中流入坯壳与结晶器铜壁之间的液态渣被阻断,当结晶器铜板与初生坯壳的摩擦力大于初生坯壳的强度时,初生坯壳被撕裂与铜板产生粘结。

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4
5
1.完善中间包称量系统 中间包液位 稳定中间 2.中间包液位稳定保持在400mm以 上。 不稳定 包液位
基本实现了中间 包液位恒定操作
一、二、三 2010年7月-9 期现场 月
李洋 代斌 栾海风 马昆 朱祥亮
制表:梁娟
审核:李波
2010年5月
八. 对策实施
1、对于工人进行理论培训,对于违反规定者严加考核
目标确定后,小组成员结合车间实际,从“人、机、料、法、环” 等五大方面找出了影响漏钢率的15条因素。

质量意识差 结晶器振动不平稳

钢水纯净度不高

钢水过热度不合适
水口不对中
结晶器锥度不合适
保护渣性能不好 钢种特性
开浇前准备工作不够
保护渣加入不均
漏 钢 率 高
考核不严细
管理不到位
中间包液位不稳
拉速不稳 中间包耐材脱落
二. 小组简介
1. 小组情况
小组名称 降 低 连 铸 漏 钢 率 QC 成立日期 小组 降低连铸漏钢率 2010 年 1 月
课题名称
平均 QC 受 72 学时 教育时间 小组 类型 攻关型
活动周期 小组人数 活动效果
2010 年 1 月~ 12 月 14 人 全年漏钢率降到 0.05% 以内
二. 小组简介
铸坯中夹杂数量平均 减少50% , 大于100μm夹杂数量 平均减少80% 。
转炉、吹 氩平台, 2010年5月-9 月 连铸浇钢 平台
李洋 代斌 栾海风 朱祥亮
3
1.完善结晶器使用管理规定。 采用合适 2.上线的结晶器必须保证其锥度 结晶器锥度 的结晶器 控制在0.6%/m~1.2%/m。 不合适 倒锥度
八. 对策实施
4、根据钢种按照规定使用合适的保护渣
对来厂保护渣定期抽查,对其熔点、水含量、成分等严格要求。任何保护渣都有有效期,生产过程 中严禁使用过期的保护渣。保护渣只有在浇注期间才能打开,并放在保护渣专用烘烤器上进行干燥。
5、稳定中间包液面
通过完善中间包称量系统,基本实现了中间包液位恒定操作。浇注过程换钢包期间,中间包液位波动 必须控制在200mm以内,保证了中间包液位稳定保持在400mm以上。


六. 原因分析
从鱼刺图中,找出了15项主要末端因素,小组全体成员分工协作, 根据现场实际情况对末端因素进行调查分析,确定了要因。
序号
末端因素
确认方法
确认内容
负责人
李洋 栾海风 代斌 朱祥亮 李洋 栾海风 代斌 朱祥亮 马昆 陈浩舰 王兆旺 刘艳军 代斌 李洋 栾海风 代斌
完成日期
要因 分析

1
2010年3月

15
2010年4月

制表:张祥艳
审核:李波
2010年5月
六.原因分析
由末端因素分析确定了5条主要影响因素,它们是: 操作标准低;钢水纯净度不高;结晶器锥度不合适;保 护渣性能不好;中间包液位不稳定。
七. 制定对策
序号 主要因素 对策 措施
1.定期对工人们展开业务培训。
目标
地点
时间
降低连铸漏钢率
二钢轧厂连铸车间降低连铸漏钢率QC小组 发布人:梁 娟
一.概况:
唐钢二钢轧厂有两台四机四流,三台六机六流方坯连铸 机,具备年产钢400万吨能力,浇铸的断面有四种: 150 × 150mm、 165 × 165mm、 165× 225mm、 165 × 280mm ,所生 产的钢种主要有建筑用钢、低合金钢、硬线钢、焊接用钢等 近100个品种。铸机采用定径水口和塞棒控制两种,浸入式水 口加保护渣进行保护浇铸。 2009 年,唐钢二钢轧厂连铸漏钢事故较多,漏钢率达到 0.083%,严重影响了生产顺行。在连铸日趋高效化的今天, 要确保生产的顺利进行,提高连铸机作业率,就必须减少和 控制漏钢次数。为此,将“降低连铸漏钢率”作为 2010 年 QC 小组活动的主题。
负责人
李洋 栾海风 代斌 朱祥亮
1
操作标准低
提高操作 2.通过技术比武交流经验,提高 标准 业务水平。
职工对操作规程中的 一、二、三 2010年5月-7月 关键工艺参数掌握情 期现场 况,抽查合格率98%。
2
1.提高转炉终点碳含量,降低出 钢氧位。 钢水纯净度 提高钢水 2.延长各个钢种转炉出钢后钢包 不高 纯净度 底吹氩时间≥ 3min 。 3.优化中间包内流场。
我们定期对工人们展开业务培训,深入讲解连铸漏钢对于连铸工序成本及生产顺行的危害,增强其责 任意识和质量意识;经常到现场进行检查,一旦发现水口不对中,保护渣加入不均,明确责任者并进行相 应考核;对于开浇前三包因开浇前准备工作未做好造成的漏钢事故,及时开展事故分析,制定相应措施, 以避免类似漏钢事故的再次发生。同时通过技术比武平台相互交流,进一步提高工人的操作技能。
九. 效果检查
活动实施后,我们对活动效果进行了检查。对2010年1-12月的漏钢 情况分类统计,见下表。
漏钢原因 夹渣漏钢 粘结漏钢 比例(%) 17.3 13.5 漏钢率(%) 0.002 0.002
裂纹漏钢
开浇漏钢 高温漏钢 悬挂漏钢 其它 合计
9.6
38.5 9.6 5.8 5.8 100
0.001
漏钢类型 夹渣漏钢 粘结漏钢 裂纹漏钢 开浇漏钢 高温漏钢 悬挂漏钢
比例(%) 54.1 25.2 7.8 3.4 2.4 1.4
全年漏钢率(%) 0.045 0.021 0.006 0.005 0.003 0.002
其它
合计
制表人:张祥艳
2.8
100
审核: 李波
0.001
0.083
制表日期:2010年1月
操作标准低
在一、二、三期浇钢现场及结晶器维修场地随机抽查 现场检查 职工操作规程中的关键工艺参数掌握情况,抽查合格 率70%。 在一、二、三期浇钢现场不定期进行检查,合格率 现场检查 100%,未因此导致漏钢。 通过召开漏钢分析会,分析漏钢原因,由此原因造成 调查分析 的漏钢次数占总漏钢次数的5%。
0.005 0.001 0.001 0.001 0.012
通过我们的活动,夹渣漏钢、粘结漏钢率大大降低了。
九. 效果检查
通过本次QC小组活动,漏钢率由2009年的0.083%降低到2010年 的0.012%。达到预期的活动目标。
0.090 0.080 0.070 0.060 0.050 0.040 0.030 0.020 0.010 0.000 活动前 目标 活动后 0.012 0.083
2010年4月
对各钢种保护渣取样在理化中心进行分析发现,部 保护渣性能不 7 取样分析 分保护渣有水分含量偏高,熔化特性不能满足所浇 好 钢种要求。 结晶器振动不 生产过程中有专门技术人员对结晶器振动曲线进行 8 调查分析 平稳 检查,发现异常及时进行参数调整调整,非要因。 9 钢水过热度不 实施大包加盖后,采用低过热度浇钢,通过现场调 调查分析 合适 查分析,钢水过热度较高的炉次较少,为非要因 钢种特性 生产的新钢种较少,多为常规钢种,对钢种特性摸 调查分析 索较为成熟,非要因。 车间领导,各期大组长,实习作业长技术分工明确, 调查分析 并制定了严格岗位标准。为非要因。
结晶器倒锥度合格 率达到100%。
修结晶器 场地
2010年7月
梁娟 张祥艳 朱祥亮 陈浩舰
制表:梁娟
审核:李波
2010年5月
七. 制定对策
序号 主要因素 对策 措施 目标 地点 时间 负责人
李洋 栾海风 代斌 马昆 1.对来厂保护渣定期抽查,对其熔 点、水含量、成分等严格要求 保护渣性能 改善保护 2.保护渣只有在浇注期间才能打开, 不好 渣性能 并放在保护渣专用烘烤器上进行 干燥。 抽查保护渣合格 一、二、三 2010年6月-8月 率达到100%。 期现场
负责人
马昆 朱祥亮 轩宗宇 朱祥亮 轩宗宇 代斌 李洋 刘艳军 王兆旺
完成日期
要因 分析

12
考核不严细
调查分析
2010年5月
13
拉速不稳 中间包液位 不稳定 中间包耐材 脱落
现场检查
2010年4月

14
换大包期间,中间包液位波动大,有时中包液位偏 调查分析 低,因下渣导致夹渣漏钢。 制定了严格的中间包修砌、验收标准及中间包烘烤 分析调查 制度,保证上线的中间包的烘烤质量。未因此导致 漏钢。
漏钢率/%
0.050
我们的目标实现了!
九. 效果检查
通过一年的活动,我们达到了预期的目标,漏钢率由 2009年的 0.083%降低到2010年的0.012%。由于漏钢率的降 低,生产顺行,铸坯产量相应增加;降低了工人的劳动强度。 同时降低漏钢率的措施使我们的铸坯质量大大提高 ,保证了 轧钢工序的合格供坯,为实现二钢轧厂打造 “用户非常满意” 目标奠定了基础。 不考虑人工费用,本次QC小组活动增加的直接经济效益 为1389.64万元。
职务 车间主任 车间书记 副主任 工程师 工程师 工程师 技师 助工 助工 助工 助工 助工 连铸工 连铸工
组内职务 组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员
制表人:梁娟
制表日期:2010年1月
三. 选题理由
2009年,漏钢率达到了0.083%,严重影响 了生产的顺行 ,增加了消耗。
四. 现状调查
将漏钢类型做出了主次排列图,见下图。
95.2 96.3 98.6 100.0 100 80 48.7
159 150 100 50 0 74 300
90.8 79.3
250
漏 钢 次 数
200
百 60 分 比 40%
20
23 17 10 7 4
0
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