2m×7m龙门铣床电气改造

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德国科堡20—10FP数控龙门铣床电气系统改造

德国科堡20—10FP数控龙门铣床电气系统改造

德国科堡20—10FP数控龙门铣床电气系统改造结合该机床的电气系统大修改造实例,详细介绍数控机床电气大修改造的过程,以及数控机床电气改造中的需要注意的事项。

通过文章的介绍,希望对相关工作起到借鉴的意义。

标签:数控龙门铣床;西门子840D数控系统;电气系统改造20-10FP数控龙门铣床是1988年从科堡机床厂引进的一台数控机床,该机床数控部分使用西门子的8MC数控系统和S5-115U可编程序控制器,驱动部分使用西门子的SIMOREG 6RA26系列可控硅直流调速系统、1HU3系列直流伺服进给电机和Kessler直流主轴电机,位置反馈部分使用的是海德汉公司的光栅尺和编码器。

经过20多年的运行,电气系统、数控系统已经严重老化,所以该机床在日常工作中故障频繁,因此决定对该机床的数控和电气部分进行改造。

1 技术准备1.1 确定改造方案选用德国西门子的数控系统、驱动系统、可编程序控制器和海德汉公司位置反馈装置,数控部分选用840D数控系统和S7-300可编程序控制器,驱动部分选用611D交流伺服控制系统、1FT6进给电机和1PH7主轴电机,位置反馈部分进给轴选用海德汉的LB 382C光栅尺和ROD 486编码器,主轴选用西门子的6FX2001增量式编码器。

1.2 制定采购计划确定数控改造方案后,就可以参照机床相关参数确定数控系统和电机的数量、容量,以及位置反馈系统的长度和分辨率,制定采购计划。

做好数控件采购计划后,接下来要做的就是常规件的选择,首先要统计出机床使用的各种控制、检测元件和各类辅助电机、执行元件的种类、数量、电压等级和负载等级等一些相关数据,按照该数据计算出PLC的输入、输出点的种类和数量,并按照与数控件选择的同样方法制定出采购计划即可。

1.3 图纸、程序的设计电气图主要包括:配电柜元件位置图、电气原理图和机床走线图,配电柜元件位置图主要是依据配电柜尺寸和所有元件的尺寸合理设计出元件在配电柜内如何摆放;电气原理图要根据统计出来的机床轴、机床辅助电机和各种电器元件来绘制出机床的主回路、控制回路、数控部分、驱动部分和PLC输入、输出部分的图纸,并将线号与坐标标识清楚;机床走线图就是要绘制机床所有电气元件的连接位置,连接中使用的端子板、插头插座等连接件的标识和连接线号,以便在日后维修工作中方便查找元件位置。

龙门线路改造设计说明书

龙门线路改造设计说明书

设计说明书1 工程概述1.1设计依据1.1.1 惠供电财[2015]5号关于下达2015年供电成本及投资预算的通知。

1.1.2 [广电生〔2015〕5号] 关于增补2015年防风加固技改项目的通知。

1.1.3 国家和电力行业有关配电设计的标准、规程及规范:GB 50060-2008 《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50053-2013 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50054-2011 《低压配电设计规范》GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》DL/T 5221-2005 《城市电力电缆设计行业标准》GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50227-2008 《并联电容器装置设计规范》GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》DL/T 5222-2005 《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》DL/T 599-2005 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5220-2005 《架空配电线路设计技术规程》2009年版《中国南方电网公司110kV及以下配电网规划指导原则》2005年版《中国南方电网城市配电网技术导则》2013年《中国南方电网标准设计V1.0》GB 50061-2010 《混凝土结构设计规范》GB 50009-2012 《建筑结构荷载规范》GB 50007-2011 《建筑地基基础设计规范》《中国南方电网城市配电网技术导则》,2005年版《广东电网规划设计技术原则》(修订),2010年11月Q/CSG 1 0002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》广东电网有限责任公司“十三五”配电网规划技术指导原则等。

龙门刨床PLC、变频器控制系统改造

龙门刨床PLC、变频器控制系统改造

通过对B2012A型国产龙门刨床进行PLC改造,以及变频技术的改造以适应现代化的生产要求,改造中涉及PLC的技术应用,变频技术的应用从而使龙门刨床适应现阶段的生产需要,改造中涉及电机的速度的平滑性,电机的正反转龙门刨床的基本结构,以及龙门刨床的总体性能基本要求:1. 改造后的龙门刨床应能正确执行操作步骤进行工件加工。

2. 工作台能实现自动循环工作和点动,可实时精确调节工作台速度,平稳换向,并有自动和点动工作时的极限保护.3.垂直刀架可方便地在水平和垂直两个方向快速移动和进刀, 并能进行快速移动和自动进给的切换.左右侧刀架可在上、下方向快速移动和进刀,能进行快移/自动切换.并有左右侧刀架限位开关,防止其向上移动时与横梁碰撞.4.横梁可方便地上下移动和夹紧放松,加紧程度可调;横梁下降时有回升延时,延时时间可调.5.改造后用的变频技术,应有较好对手滑行和广泛的调速空间。

6.改造后的刨床应能达到价格低廉和应用广泛。

7.改变中不能改变其基本的操作步骤,不能改变龙门刨床的设计要求。

8.通过改造进一步熟悉和掌握各种刨床的改造工艺和改造过程及改造的注意事项。

主要参考资料:1田春霞数控加工工艺机械工业出版社2于立彪, 郑慕侨, 张英负重轮多体接触问题有限元分析北京理工大学学报3胡学林。

电气控制与plc。

冶金工业出版社4林奕鸿。

机床数控技术及应用。

机械工业出版社5卓迪仕。

数控技术及应用。

国防工业出版社6原魁。

变频器基础及应用。

冶金工业出版社7钟肇新。

可编程控制器原理及应用。

华南理工大学出版社完成期限:2012-6-5指导教师签名:课程负责人签名:2012年 6 月 5 日郑州华信学院课程设计说明书题目:龙门刨床PLC、变频器控制系统改造姓名:苏如如院(系):机电工程学院专业班级: 09电气工程一班学号: 0902120137指导教师:成绩:时间:年月日至年月日目录1.龙门刨床的运动形式及技术改造 (2)1.1龙门刨床的结构及运动形式 (2)1.1.1结构及特点 (2)1.1.2运动形式 (3)1.2龙门刨床电气控制的目的及意义 (5)1.3龙门刨床电气控制改造的总体要求 (6)1.4龙门刨床电气控制改造方案 (6)2.工作台变频调速及PLC控制 (7)2.1工作台运动及调速要求 (7)2.2工作台调速方案 (7)2.3入输出的确定 (8)2.4工作台电气控制接线图电机设置 (9)3.刀架变频调速及PLC控制 (14)3.1刀架运动及调速要求 (14)3.2刀架调速方案 (15)3.3刀架输入输出分配 (16)3.4 刀架电气控制接线图 (17)4.龙门刨床的横梁、磨头及其他辅助设备 (22)4.1龙门刨床的横梁控制 (22)4.2横梁的输入输出分配 (23)4.3横梁运动形式梯形图 (24)4.3龙门刨床的磨头控制 (25)5.变频技术和PLC在龙门刨床中的应用 (28)5.1变频技术的选型和电机及其他辅助设备的选择和设定 (28)5.2 PLC的选择及应用 (28)5.2.1PLC容量的选择 (28)5.2.2 PLC未来发展前景及改造后的总体样本图 (29)6.B2012A型龙门刨床的改造。

PLC对龙门刨床的电器改造

PLC对龙门刨床的电器改造

绪论随着工业科技的飞速发展,数控技术的发展在一定程度上代表了一个国家先进的科学技术水平。

就目前而言,我国是世界上机床产量最多的国家,虽然我国科技水平在世界上稍有一席之地,但生产的数控机床的产品竞争力在国际市场中仍处于较低的水平,生产的普通数控机床比重大,生产效率低,大部分采用继电器控制,存在着易故障,难检修等弊端,对加工业的发展有很大的制约和限制性。

随着计算机技术的高速发展,推动了工业科技发展的步伐,给机械制造业带来根本性的变化。

近几年来,我国在普通机床改造方面取得了很大的成就,普通机床的控制系统逐步被PLC控制的高效率,高精度的数控机床所代替,产生了巨大的生产力,然而在机械加工制造中被广泛使用的用来加工大型工件的设备—龙门刨床的改造却少之又少,在一定程度上影响着制造业的发展。

传统龙门刨床的电气控制系统控制逻辑采用硬件接线,利用继电器机械触点的串联或并联等组成控制逻辑,其连线多而复杂,体积大,功耗大,其改造或增加功能较为困难,而且继电器控制系统依靠机械触点的动作实现控制,工作频率低,机械触点还会出现抖动问题,很大程度上提高了故障发生率,且由于使用大量的机械触点,存在机械磨损、电弧烧伤等问题,寿命短,系统的大量连线使得机床的可靠性和可维护性较差。

本设计提出通过采用PLC对其传统的龙门刨床进行电气改造改造是因为PLC很容易实现比较复杂的控制逻辑,与其传统的继电器实现同样的功能则需要大量的控制继电器,在同种要求下,PLC可省去大量的控制继电器,节能降耗,降低运行成本,且改变工艺控制简便易行,而且PLC是无触点电路,反应快、噪音小、寿命长等优点,在实现同样功能的基础上还可以弥补继电器逻辑控制的不足,可以大大提高机床的工作效率,完全可以达到预期电气改造的目的。

1. 龙门刨床的结构龙门刨床主要用于刨削大型工件,也可在工作台上装夹多个零件同时工作,如图(1)所示。

它主要由床身、工作台、立柱、横梁、左右侧及垂直刀架组成,其横梁和立柱组成龙门式框架结构,所以称为龙门刨床。

龙门刨床工作台电气传动系统的改造

龙门刨床工作台电气传动系统的改造
动和后 退 点动 , EAI 8由 P C输 出的控 制 。刨台 — EA L
文 献标 识码 : A 文 章编 号 :6 1 7 2(0 190 9 —4 1 7 — 9 一 1 ). 140 4 2
Ab ta t Th sa t l lb r t o t s e S E E RA7 l d g tl s r c : i r cee a o a eh w u e t I M NS 6 i o h 0f l ii u a DC p e e u ai g s s m n s e d r g lt t a d n y e M IS T UBI HIF N一 0 R L o ta so m e ee t c l r n m iso y tm f eLo g n p a e b e I 一 S X2 8 M P C t n f r t l cr a ta s s i n s se o n me l n rt l , n r h i h t a  ̄o u et ec mmi so ig o d c o h s i n f RA7 l d g t l p e g l t g s se i ea l n 6 0f l ii u a DC s e d r u a i y tm d t i e n n .

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6 Ao R 7直流调速装置
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5 送 电前 检查装 置 和 电机
辅助 电源 系统 送 电检 查 , 地 线和辅 助 电 源零 接
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1 和闭环驱 动控 制 及通 讯功 能 由两 台功 能强 大 . ’
条件具 备 时 K A3闭合 ; 当整 流 装 置 准备 就 绪 , 无故 障 , 已投 入 激磁 时 KA 闭合 ; A5KA 并 K 、 6继 电器控 制 刨 台慢 进 和 慢 退 ; A 、 A8继 电 器控 制前 进 点 K 7K

使用变频调速技术对龙门铣床控制电路的改造与实现

使用变频调速技术对龙门铣床控制电路的改造与实现
1 龙门铣床工作台进给行程分析
驱动工作台以恒定转速 n1 运转,此时铣头开始切入 被加工工件,切入速度的大小由被加工材料的硬度 决定,此过程较快; 在 t2 ~ t4 段,电动机按正比加速, 同时带动工作台铣削加速,直到稳定在工作速度 n2 上; 在 t4 ~ t5 段,为电动机制动过程,此时刀具在铣 削过程中减速,直到速度降到 n3 ; 在 t5 ~ t6 段,为退 刀过程,此时保持速度 n3 使刀具离开工件,速度 n3 也称为切出速度; 在 t6 ~ t7 段,电动机再次制动,直 到工作台空行程速度降为零。在反行程 t7 ~ t10 段, 电动机速度过零后再反向加速直到速度 n4; 在 t8 ~ t9 段,工作台以恒速 n4 返回; 在 t9 ~ t10 段,工作台返 回到原点,并 且 速 度 减 小 到 零,准 备 进 行 下 一 次 铣 削。系统就是重复上述过程进行铣削循环的。
改进后的控制系统采用矢量变频器与交流电动 机组成的变频调速系统取代直流调速系统,可以很 好满足系统对铣削工件时在速度超调、换向、负载转 矩方面的要求。同时使用 PLC 程序控制来取代铣 床复杂的逻辑控制与时序控制,接线大大减少,系统 可靠性增高。
通过 对 比,选 用 具 有 矢 量 转 矩 控 制 的 森 兰 ( SENLAN) BT40 变频器,该变频器在低频时也具备 很强的过载能力。并且其无速度传感器的变频器组 成的系统,其调速性能经测试能与直流闭环调速系 统相媲美。控制核心选用三菱 FX2N 系列 PLC,该 PLC 属于三菱小型 PLC,具有很高的性价比,完全能 满足系统控制的各种加工工艺要求。 2. 1 工作台运行控制
·15·
制动过程,在这个过程中,需要保证一段恒速运行阶 段,这就延长了工作周期。此外,在 t1 ~ t3 段和 t4 ~ t7 段,都存在速度变化率过大的问题,这些问题都会 使系统产 生 速 度 超 调、工 作 台 越 程 等 不 利 现 象[5]。 而传统的直流调速系统虽然通过改进,可以解决此 类问题,但它是通过延长过渡过程的时间来解决的, 这种解决方法会使系统响应变慢,从而使生产效率 大大降低。

用PLC改造龙门刨床电气控制系统

用PLC改造龙门刨床电气控制系统

用PLC改造龙门刨床电气控制系统摘要:本文介绍了如何使用PLC改造龙门刨床电气控制系统,提高了其控制性能和生产效率。

通过安装PLC控制器,并配置相应的逻辑控制程序,实现了对龙门刨床的启动、停止、速度调节、工件夹紧等功能的自动化控制,有效地提高了刨床的生产效率和减少了工人劳动强度。

关键词:PLC,龙门刨床,电气控制系统,自动化控制,生产效率正文:一、龙门刨床的电气控制系统简介龙门刨床是一种常用的大型加工设备,广泛应用于各种金属材料的切削加工和形状加工。

龙门刨床的电气控制系统主要由各种控制按钮、电机控制器、传感器和电气控制箱等组成。

目前,大多数龙门刨床的电气控制系统还是基于传统的电路设计,存在操作不方便、控制性能差、产量低等问题。

二、PLC控制器的优势PLC即可编程序控制器,是一种可编程逻辑控制设备,具有高度可靠性、扩展性和灵活性等特点。

使用PLC控制器改造龙门刨床电气控制系统可以有效地提高其控制性能和生产效率,具有以下优势:1、逻辑控制程序可编程,方便灵活。

2、输入输出模块可扩展,支持多种信号采集。

3、通信接口丰富,可与其他设备联网通信。

4、可靠性高,故障率低,维护成本低。

三、PLC改造龙门刨床电气控制系统的具体步骤及实现效果1、安装PLC控制器在龙门刨床电气控制系统中添加PLC控制器,将其与原有的电气控制元件相连。

根据需要,安装多个输入输出模块,用于控制信号的采集和输出。

2、编写逻辑控制程序利用PLC编程软件编写逻辑控制程序,实现龙门刨床的启动、停止、速度调节、工件夹紧等功能。

通过对节点的逻辑运算和电气控制元件的分配,实现龙门刨床的自动化控制。

3、调试和优化将编写好的逻辑控制程序下载到PLC控制器中,并对其进行调试和优化,确保其正常运行。

在实际的车间环境中,根据需求优化控制程序,达到最佳的控制效果。

使用PLC控制器改造龙门刨床电气控制系统后,可以实现龙门刨床的自动化控制,大大提高了生产效率,缩短了生产周期,减轻了工人劳动强度,同时还可以降低故障率和维护成本。

万能铣床电气控制系统的PLC改造

万能铣床电气控制系统的PLC改造
2.控制电路分析 控制电路的电源由控制变压器 TC 输出110V 电压供电。 ⑴主轴电动机 M1的控制 主轴电动机 M1采用两地控制方式,SB1和 SB2是两组启动按钮,SB5和 SB6是两组停止 按钮。KM1是主轴电动机 M1的启动接触器,YC1是主轴制动用的电磁离合器,SQ1是主轴变 速时瞬时点动的位置开关。 1)主轴电动机 M1启动前,应首先选择好主轴的转速,然后合上电源开关 QS1,再把 主轴换向开关 SA3扳到所需要的转向。按下启动按钮 SB1(或 SB2),接触器 KM1线圈得电, KM1主触头和自锁触头闭合,主轴电动机 M1启动运转,KM1常开辅助触头(9-10)闭合,为 工作台进给电路提供了电源。按下停止按钮 SB5(或 SB6),SB5-1(或 SB6-1)常闭触头分 断,接触器 KM1线圈失电,KM1触头复位,电动机 M1断电惯性运转,SB5-2(或 SB6-2)常 开触头闭合,接通电磁离合器 YC1,主轴电动机 M1制动停转。 2)主轴换铣刀时将转换开关 SA1扳向换刀位置,这时常开触头 SA1-1闭合,电磁离合 器 YC1线圈得电,主轴处于制动状态以便换刀;同时常闭触头 SA1-2断开,切断了控制电 路,保证了人身安全。 3)主轴变速时,利用变速手柄与冲动位置开关 SQ1,通过 M1点动,使齿轮系统产生一 次抖动,以便于齿轮顺利啮合,且变速前应先停车。 ⑵进给电动机 M2的控制 工作台的进给运动在主轴启动后方可进行。工作台的进给可在3个坐标的6个方向运 动,进给运动是通过两个操作手柄和机械联动机构控制相应的位置开关使进给电动机 M2 正转或反转来实现的,并且6个方向的运动是联锁的,不能同时接通。 1)当需要圆形工作台旋转时,将开关 SA2扳到接通位置,这时触头 SA2-1和 SA2-3断 开,触头 SA2-2闭合,电流经10—13—14—15—20—19—17—18路径,使接触器 KM3得电, 电动机 M2启动,通过一根专用轴带动圆形工作台作旋转运动。转换开关 SA2扳到断开位置, 这时触头 SA2-1和 SA2-3闭合,触头 SA2-2断开,以保证工作台在6个方向的进给运动,因 为圆形工作台的旋转运动和6个方向的进给运动也是联锁的。 2)工作台的左右进给运动由左右进给操作手柄控制。操作手柄与位置开关 SQ5和 SQ6 联动,有左、中、右三个位置,其控制关系见表1。当手柄扳向中间位置时,位置开关 SQ5 和 SQ6均未被压合,进给控制电路处于断开状态;当手柄扳向左或右位置时,手柄压下位 置开关 SQ5或 SQ6,使常闭触头 SQ5-2或 SQ6-2分断,常开触头 SQ5-1或 SQ6-1闭合,接触 器 KM3或 KM4得电动作,电动机 M2正转或反转。由于在 SQ5或 SQ6被压合的同时,通过机械 机构已将电动机 M2的传动链与工作台下面的左右进给丝杠相搭合,所以电动机 M2的正转 或反转就拖动工作台向左或向右运动。
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2004年第2期(总1130期)
2mx7m龙门铣床电气改造
樊东升徐斌王永堂
【提要]:介绍龙门铣床的电气改造及可编程序控制器在龙门铣床上的应用。

关键词:龙门铣电气改造Pl_C应用
2mx7m龙门铣床是20世纪70年代原苏制产品,该设备己闲置多年,电气元件、电气系统都己损坏,且技术资料全部遗失,原系统无法修复,为使设备重新工作,须进行电气更新改造。

1改造方案
根椐机械动作测绘后重新设计电气原理图,控制系统采用OMRON可编程序控制器,动作经由PLC程序的逻辑进行控制。

立铣头镗杆旋转由一台55kW直流电动机驱动,直流调速系统采用西门子6RA70。

侧铣头套筒旋转由一台30kW交流电动机驱动。

立铣头、侧铣头和工作台的进给运动分别由4套KSA23直流调速系统驱动。

其中侧铣头的套筒进出和滑板升降是由一套系统控制,由电磁阀控制切换。

2电气原理
机床的控制电源采用隔离的220V,操作回路用直流24V电源保障操作人员安全。

主电源采用三相4线制,输入端加漏电保护器,保障设备和人身安全。

直流调速系统都设置送电接触器,使系统在准备好后再接入主电源,在故障状态下,可快速切断主回路电源。

机床的操作由PLC控制,它可简化操作线路,提高控制精度。

PLC输入用7块型号为ID212的16点输入卡,共用99个输入点。

输出用3块型号为0D213的32点晶体管输出卡。

共用84个输出点。

输入和输出模块都需用直流24V电源,输出模块是晶体管输出单元,模块电源要按照模块的极性接入。

输出点最大容量16mA,因此每个输出点都带小型中间继电器,再由中间继电器控制其它电器元件,PLC的CPU选用CQMlH—CPU21,最大可带I/O256点,程序容量3.21千字,可支持RS232接口。

首先,根椐机床所需电气元件,绘制电气原理图。

确定电气元件在PLC中的地址,再根椐机一72一
床的动作和工作原理,在计算机中绘制PLC的梯
形图(即PLC工作程序),编制PLC程序利用0RMON公司的SYSMAC—C胛程序开发平台,可进行离线编程和在线调试。

在梯形图的设计中,为保护机床及系统的安全,控制回路及调速系统都装有送电接触器,机床工作前首先要控制送电。

为防止机床误动作,所有选择开关在“零”位的情况下,才能进行控制送电。

同样,主传动和各进给系统送电,也需要各操纵开关在“零”位的情况下,才可进行送电操作。

系统送电后,机床的各项准备工作开始动作。

如液压泵启动、夹紧块松开、激磁送电等,所有条件都具备后,准备好得电,操作面板上指示灯亮,即可进行正、反运动操作。

在运动过程中,为防止误操作造成机床停机,在控制上使用自锁,使改变运动方向、变速等操作,都要在运动停止以后才能进行。

主传动的停止分两种情况,一种是主传动单独工作,停主传动时马上执行。

另一种情况是主传动工作时,进给运动也在工作,停主传动时进给运动先停,主传动延时1s后停止。

这样设计是为防止停车时打刀。

垂直铣头滑枕和滑板的夹紧放松工作比较复杂,选择滑枕时液压电机开始工作,液压油通过液压缸推动夹紧块放松,放松到位时,放松限位动作发出信号,液压泵停止工作。

不选滑板时,滑枕需要夹紧。

首先液压泵开始工作,夹紧电磁阀得电,液压油反向推动液压缸,带动夹紧块夹紧滑枕。

为使滑枕可靠夹紧,液压泵延时15s停止,夹紧电磁阀断电,夹紧过程结束。

垂直铣头滑板的夹紧放松过程,与滑枕的动作一样。

由于滑枕和滑板可同时工作,因此滑枕和滑板可分别夹紧、放松。

也可以同时夹紧放松。

由于滑板和滑枕共用一台液压泵,在夹紧、放松动作开始时,液压泵启动、动作结束后液压泵停止。

而滑枕、滑板的夹紧放松动作,既可单独工作又可同时工作。

为实现这一过程,在梯形图的设计中,先用中间继电器预置,用内部时间继电器控制动作时间,利用PLC的逻辑控制实现这一过程。

《一重技术》
高压二次回路特殊故障处理
王维印强
[提要]:介绍对6kV供电系统二次回路两次故障的分析及处理方法。

关键词:电压线圈电流线圈冲击继电器剩磁
我局供电系统改造完成后,其中6kV系统投入试验运行。

在一年多的试运行期间二次回路多次出现故障,工作人员往往从回路断线、端子虚接、触头粘连、元件烧毁等常规故障方面检查。

由于有些元件具有特殊的结构,所表现的故障也有其特殊性。

应该从认真地分析电器元件的原理结构及工作特性出发,去分析和判断故障,这会对我们处理故障起很大帮助。

现将我们遇到的故11撑空气鼓风机电动机过电流继电器动作后不能自保
故障现象为:14空气鼓风机电动机在试车过程中出现不明故障原因跳车,事故预告信号无显示,经过检查预告信号为故障。

让电机起动运行几天后电机又不明故障原因跳车。

经过细心检查和分析发现,当过电流继电器动作时预告信号无
璧j醴避da毯.理念经恕忑£。

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梯形图编制完成后,可由SYSMAC—CPT程序际中参数都设置为0.5s即可满足工作要求。

进行测试,在没有语法错误后,与计算机联线,
将PLC程序传人CPU中。

将工作状态切换到监视,即可进行在线调试。

梯形图中各单元的通断,都在计算机屏幕上直观显示。

在需要时也可强制各单元的通断,以使程序在调试中顺利进行。

程序调试可检测程序的逻辑关系、机床配线是否正确以及电气动作是否符合设计要求,当发现程序错误时,可离线进行修改,修改完成后再联线传人PLC中。

全部程序调试完成后,与机械联动试车。

调节机床各部位的检测元件及控制元件,与机床的动作配合,当机械动作到位时,发送信号至PLC,PLC收到信号后,按程序控制机床运动。

立铣头主传动电机是1台55kW直流电动机,驱动装置选用西门子6RA7081—6DV62直流调速系统,系统调整全部由参数进行设定。

首先设定系统进线电源参数(为保证系统供电稳定,在进线电源处加装了一台三相补偿式电力稳压器,保障电源供电稳定)。

主电源及激磁电源都设为380V。

再进行电机参数设定,需设定的电机参数为P100一P113,然后再设置电机工作方式参数P81、P82、P83及P74l等。

参数设置完成后,对系统进行自动优化。

参数自动优化分为电流环优化、速度环优化及激磁优化。

在优化过程中,系统自动检测电机工作性能,优化配置各相关参数。

优化完成后,系统即可正常工作。

启动主轴看是否能够满足工作要求,如果不能,调整参数P303、P304改变系统上升、下降斜坡函数。

在实3效果
机床经电气改造后,所有电气元件都是新系列产品。

技术先进动作可靠,故障率极低。

机床的各项性能参数都己满足工作要求。

垂直铣头镗杆旋转由10r/min到650r/rain平滑调整,工作台进给由10mm/min至lJ3000mm/min变化,可满足低速进给和高速对刀的要求。

工作台还具有交流电动机带动的快速移动功能,当工作台低速进给时,开动交流快速,工作台可按所选的交流快速方向快速运行,停止快速后,工作台恢复原进给运动。

垂直铣头的滑枕和滑板、水平铣头的滑板,选用的是KSA23直流调速系统,它的调速比为l:2000,低速性能非常好,完全满足了机床低速进刀的要求,机床加工的各种工件经检验完全合格。

4结语
随着科学技术的不断发展,许多新技术越来越广泛地应用到工厂电气自动化中来。

2m×7m龙门铣床应用-j"PLC程控技术,直流调速系统采用可控硅整流技术。

可控硅调速系统实现了数字化,机床的控制精度以及加工精度都有很大提高。

收稿日期:2003年11月17日
樊东升、徐斌:一重集团公司重型设备修造厂工程师
王永堂:一重集团公司重型设备修造厂助理工程师
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