CRH3C型动车组转向架轴箱轴承失效原因分析及新型结构研究
高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理

高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理高速动车组转向架是车辆重要组件之一,其轴承故障将导致列车安全事故,并对运营产生不良影响。
本文根据实际案例,对高速动车组转向架轴承故障进行分析及诊断处理。
一、故障描述一辆高速动车组列车在运营过程中出现轴承异响,随后进行轴承更换处理。
更换后轴承密封处发现有液体泄漏,进一步检查发现轴承座内有小量变黑的液体,轴承轴承套圈与轴承座之间有磨损。
经初步判断是轴承内部密封件破损导致液体泄漏。
二、分析处理过程1. 前期检查在更换轴承前,对车辆进行紧急检查,发现列车行驶过程中有异常响声。
检查发现车辆转向架轴承有异响,根据异响声音判断是以下原因之一:轴承内部磨损或维修不当、悬挂件松动、油脂短缺、环境温度变化等。
2. 车辆检查对列车进行进一步检查,发现轴承内部密封件破裂,油封失效,经过一段时间的使用导致润滑油外泄。
检查轴承,发现孔壁和轴承套圈之间出现大约1mm的间隙,但检查轴承套圈与轴承座之间密封性良好。
因此判断是轴承内部密封件失效,并产生了液体泄漏。
3. 轴承检查拆下轴承后,经目测轴承表面轻微疲劳痕迹,无明显磨损,但从内部孔壁处可见轻微腐蚀,与前期分析结果一致。
4. 处理更换新轴承,并对密封件进行维修。
检查轴承座和轴承套圈之间密封性,用相应措施确认轴承密封性良好。
三、结论通过以上分析和处理,可以得出以下结论:1. 在检查高速动车组转向架轴承故障时应该全方位排查,确定故障点。
2. 轴承内部密封件失效,直接导致轴承润滑失效和液体泄漏等安全隐患问题,需要及时进行处理。
3. 在更换轴承前,应确保轴承座和轴承套圈之间的密封性。
4. 对于液体泄漏等异常情况需要及时采取相应措施,确保列车的安全运营。
高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理

高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理高速动车组是现代城市轨道交通中的重要组成部分,它具有速度快、运力大、安全可靠等特点。
而在高速动车组中,转向架轴承作为关键部件之一,承载着列车的重量和运行过程中的各种力,在保障列车安全和正常运行方面起着至关重要的作用。
对高速动车组转向架轴承的故障分析及诊断处理显得尤为重要。
1. 故障分类在高速动车组中,转向架轴承可能会出现多种故障,主要包括轴承损坏、轴承过热、轴承噪音过大等情况。
轴承损坏是最为常见的一种故障,其主要表现为轴承外圈、内圈表面出现磨损、凹坑等现象。
2. 原因分析(1)润滑不良:高速动车组在运行过程中,润滑油脂的供给不足或者油脂质量不达标,会导致轴承摩擦增大,加速轴承的磨损。
(2)外界环境影响:高速动车组在运行过程中,可能会受到温度、湿度等外界环境的影响,如果环境条件恶劣,会导致轴承加剧磨损。
(3)过载运行:高速动车组在运输过程中,可能会因为客流量过大或者列车超载等原因导致过载运行,轴承承受的力过大,引发轴承损坏。
(4)轴承制造缺陷:在生产制造过程中,轴承可能存在制造缺陷,例如内部空隙不足、表面处理不到位等问题,导致轴承寿命缩短。
二、高速动车组转向架轴承故障诊断方法在高速动车组转向架轴承出现故障时,及时准确地进行故障诊断至关重要,它不仅可以避免进一步的损坏,还可以提高维修效率和列车的运行安全性。
常用的轴承故障诊断方法主要包括:1. 视觉检查法:通过检查轴承表面是否出现凹坑、磨损等情况,初步判断轴承是否存在问题。
2. 温度检测法:利用红外线温度计等工具测量轴承的温度,如果轴承温度异常升高,很可能是轴承存在故障。
3. 振动检测法:使用振动检测仪器对轴承进行振动测试,判断轴承是否存在异常振动,从而判断轴承状态是否正常。
4. 声音检测法:通过听轴承运行时的声音来判断轴承是否存在异常噪音,进而判断轴承是否故障。
以上方法结合使用,可以对高速动车组转向架轴承的故障进行准确快速的诊断,从而为后续的维修工作提供重要参考。
CRH3型动车组轴承温度检测失效故障的研究

CRH3型动车组轴承温度检测失效故障的研究摘要:中国高速铁路(CHSR)是指新建设计开行250公里/小时(含预留)及以上动车组列车、初期运营速度不小于200公里/小时的客运专线铁路。
2004年中国铁路大提速起的快速铁路建设引进加创新,研制了CRH系列,:从起初的C型车(CRH2C和CRH3C),发展到CRH380等,以及未来的主流:中国标准动车组,高速动车组凭借其舒适快捷而被广泛接受,成为出行必备交通工具。
为保障车组的安全稳定运行,有效的故障排查及降低车组故障率显得尤为重要。
文章针对CRH3型动车组轴承温度检测故障进行了故障模拟、排查与分析,明确该类型故障频频未能处置得当的根本原因,并妥善解决。
关键词:CRH3型动车组;轴温检测失效;导热硅脂引言:为保障CRH3型车组的安全稳定运行,有效降低车组在运营及检修过程中的故障发生率,从根本上解决故障、节约运用检修成本及作业时间,针对车组频繁发生并一直未能解决的“轴承温度检测故障”,文章将展开一些列故障分析排查、模拟及试验。
1 轴温检测故障逻辑及原理判断轴承温度检测失效的逻辑为:温度的合理性检查正常的前提下,列车不是静止状态(速度>1km/h),轴温比本车同侧温度的平均值小于30℃(持续15min),或出现转向架轴温度传感器检测的温度同一轴温度的A、B通道温度差大于3°C或低于同侧轴温度平均值30°C以上(持续15min),即判断本通道的温度检测故障。
温度检测工作原理:利用PT100电阻值随温度的变化而变化的原理,温度传感器将温度变量转换成电阻变量。
Compact Pt100模块通过给电阻施加一个已知激励电流测量其两端电压的方法得到电阻值(电压或电流),再将电阻值转换成温度值,从而得到实际传感器的实际温度值。
2 常规故障排查及处置方式依据原理及故障处理相关各指导文件的要求,动车组报出热传导故障如下处理:(1)清理盲孔并更换导热膏;(2)更换温度传感器.(3)更换用于监测温度的Compact pt100模块;(4)检查传输线缆。
高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理

高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理高速动车组是现代化铁路交通的重要组成部分,它具有速度快、安全性高、运行稳定等优势,受到了广大旅客的青睐和认可。
在高速动车组运行过程中,有时会发生转向架轴承故障,这不仅会影响列车的正常运行,还可能造成安全隐患。
对高速动车组转向架轴承故障的分析和诊断处理显得十分重要。
一、高速动车组转向架轴承故障的主要原因分析1. 超负荷运行:在列车运行过程中,如果超出了轴承的承载能力,就会导致轴承过度磨损,从而引起故障。
2. 轨道异物:在铁路线路上,可能会有一些异物或杂物,这些异物会进入轨道和轴承之间,影响轴承的正常运转,甚至造成轴承损坏。
3. 轨道几何不良:如果轨道的几何位置存在问题,比如轨道弯曲度过大、轨道不平整等,都会对轴承产生不利影响。
4. 空气污染:在某些环境下,空气中可能含有一些腐蚀性物质,长期作用于轴承上会导致轴承的损坏。
5. 轴承制造质量:如果轴承本身存在制造质量问题,比如材料不合格、加工精度不足等,会影响轴承的使用寿命和安全性。
二、高速动车组转向架轴承故障的诊断处理方法1. 观察:通过对列车运行过程中的异响、抖动等异常现象进行观察,可以初步判断出轴承是否存在故障。
2. 检测:对轴承进行专业的检测,包括对轴承的外观、温度、震动等进行检测,以确定轴承的运行状态。
3. 分析:通过对轴承故障的具体表现和轴承工作环境等因素进行分析,找出轴承故障的原因。
4. 处理:根据轴承故障的具体原因,采取相应的处理措施,比如更换轴承、去除轨道异物、矫正轨道几何、清洗轴承等。
三、高速动车组转向架轴承故障的防范措施1. 加强维护保养:定期对高速动车组的转向架及轴承进行检查,保证其处于良好的工作状态。
2. 提高轴承质量:选择优质的轴承产品,并严格控制轴承的制造质量,减少因轴承本身质量问题导致的故障。
3. 加强环境监测:对高速动车组运行的线路进行环境监测,防范外界因素对轴承的影响。
4. 强化人员培训:对相关人员进行轴承故障的识别和处理方法的培训,提高应对突发情况的能力。
高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理

高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理高速动车组转向架轴承故障是指高速动车组运行中转向架轴承发生异常,影响动车组的安全运行。
本文将对高速动车组转向架轴承故障的分析及诊断处理进行描述。
高速动车组转向架轴承故障常见的故障类型包括:轮对维持力不足、轮对的偏矢、轮对的偏度、轮对垂向力不均匀、轮对的偏心、轮对的偏载等。
分析高速动车组转向架轴承故障的原因,主要包括以下几个方面:1. 质量不合格:转向架轴承在制造过程中,如果原材料不合格或者制造工艺不完善,会导致轴承故障。
2. 润滑不良:如果轴承的润滑不良或者使用的润滑剂不合适,会导致轴承运行时的摩擦增大,从而引起故障。
3. 过载:如果高速动车组超载或者频繁运行在超载状态下,会导致转向架轴承承受过大的载荷,从而造成故障。
4. 维护不当:如果高速动车组的维护保养不到位或者维修方法不正确,轴承的寿命会大大减少,易发生故障。
1. 观察现象:通过对高速动车组运行过程中的声音、温度、振动等现象进行观察,初步判断是否存在轴承故障。
2. 检查轴承:对转向架轴承进行拆卸检查,检查轴承的损伤情况、润滑情况等,确定是否存在故障。
3. 分析故障原因:根据轴承损坏的形态、位置、轮对的使用条件等信息,分析轴承故障的原因,确定是否属于质量问题、过载问题、润滑问题等。
4. 修复或更换轴承:根据轴承故障的原因,采取相应的修复措施,包括清洗润滑、更换润滑剂、更换轴承等,保证轴承的正常使用。
5. 加强维护和检修:加强高速动车组的维护保养工作,定期检查转向架轴承使用情况,及时发现轴承故障,并进行维修或更换。
通过以上分析及诊断处理方法,可以更好地解决高速动车组转向架轴承故障问题,保证动车组的安全运行。
高速动车组制造商也应加强轴承的设计与制造质量管理,提高轴承的使用寿命和可靠性。
高速动车组转向架轴承故障原因分析及改进

摘要动车组是城际和市郊铁路实现小编组、大密度的高效运输工具。
转向架是高速动车组的走行装置,决定了列车运营速度和运行品质。
动车组转向架轴承的工作状况是影响铁路运输安全的重要因素之一。
因此,开展动车组转向架轴承可靠性分析与故障诊断的研究,对保证运营安全、提高维修效率和避免不必要的损失等都具有重要的意义。
本文应用故障树分析法建立了动车组转向架轴承故障模型,并提出了提高其可靠性的要求,并简要介绍了动车组转向架轴承振动机理、故障特征频率等。
在轴承故障的监测技术中,本文利用振动监测技术监测动车组转向架轴承,并深入研究了故障诊断领域比较先进的理论与方法。
本文采用两种方法对轴承故障进行诊断和监测。
一种是时频域参数指标诊断方法,另一种方法是智能诊断方法,先对振动信号进行小波包消噪提高其信噪比,再采用基于经验模态分解的方法来提取轴承故障特征,把故障信号分解得到,对几个重要的进行分析,获得每个分量的能量,作为神经网络的输入向量根据遗传算法寻优的特点,结合改进遗传算法对神经网络的参数进行优化,再利用其对轴承的故障进行诊断,分析了该方法诊断的效果。
系统是以软件为核心的虚拟仪器开发,使得系统具有扩展性强、灵活定义、性能高和维护费用低等优势。
系统软件开发的流程平台使用。
并在实验中,证实了动车组转向架轴承故障诊断系统能准确的预测其故障并提供合理的维修建议。
关键词:动车组转向架轴承,可靠性分析,,神经网络,改进遗传算法目录摘要 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
第1章绪论 .................................................................................. 错误!未定义书签。
关于CRH3型动车组转向架分解与检修的探讨

关于CRH3型动车组转向架分解与检修的探讨CRH3型动车组是中国目前应用最广泛的高速动车组之一,其先进的技本和优异的性能得到了广大乘客的认可。
而作为动车组的重要组成部分之一,转向架在保障列车安全稳定运行方面起着至关重要的作用。
本文将对CRH3型动车组转向架的结构及其在运行中可能出现的问题进行分解与检修方面的探讨,希望对相关领域的同行提供一些参考和帮助。
一、CRH3型动车组转向架的结构CRH3型动车组采用了气弹簧悬挂转向架,具有结构简单、可靠性高、维修周期长等特点。
其主要由车体侧梁、扭杆、气弹簧、减震器、转向架箱体、轮对、轴承、齿轮等部分组成。
转向架的结构紧凑,能够确保列车的稳定运行,并且能够减小摇摆幅度和减轻行车时的振动。
二、CRH3型动车组转向架可能出现的问题1. 磨损问题:由于列车长时间高速行驶,转向架箱体内的零部件可能会出现不同程度的磨损,如果不及时更换或维修,就有可能导致转向架的失效。
2. 气弹簧问题:气弹簧在长时间使用后,其充气系统可能会出现问题,这将导致转向架的悬挂性能下降,影响列车的平稳性。
3. 减震器问题:减震器是保障列车行车平稳性的重要部件,如果减震器出现问题,列车就会出现明显的晃动和不稳定现象。
三、CRH3型动车组转向架的分解与检修1. 分解:在对转向架进行检修之前,首先需要对转向架进行分解,以便查找问题所在。
要注意在分解过程中要保持操作规范,防止因操作不当导致转向架零部件的损坏。
2. 检修:在分解之后,需要对转向架的各个部件进行详细的检修,检查是否有磨损、松动、损坏等情况。
对于有问题的部件,及时更换或修复,以确保列车的安全运行。
四、CRH3型动车组转向架的维护保养为了保障转向架的正常运行,需要定期对转向架进行维护保养工作。
具体包括:1. 对各部位进行润滑保养,确保零部件之间的摩擦减小,延长零部件的使用寿命。
2. 对转向架的各个部件进行定期检查和维护,发现问题及时处理,避免出现安全隐患。
高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理

高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理高速动车组作为我国铁路的骄傲,其安全性和可靠性对于客流量和运输效率有着直接影响。
而其中的转向架轴承作为支撑列车行车的重要零部件,也需要特别关注其故障分析及诊断处理。
一、故障分析转向架轴承的故障通常表现为轴承球之间出现异常间隙,轴承内的滑动面出现明显的磨损或者损坏。
需要对故障原因进行详细分析,以便有效解决故障问题。
1. 材料质量问题轴承所使用的材料质量问题,可能是制造不合格或者使用寿命达到极限,被过度磨损而失去阻挡垫,使得磨损情况愈加严重,导致异常间隙、崩坏等故障产生。
2. 使用环境问题环境问题可能包含了外部颗粒物进入轴承内部和内部磨损物堆积。
例如因铁路运行状况不佳导致震荡,经过一段时间的使用后,颗粒物进入轴承内部,加速了轴承磨损速度,产生异常间隙等故障。
3. 维护保养问题维护保养不当所产生的润滑油污染、磨损等问题,也是轴承故障产生的关键因素之一。
缺乏及时更换润滑油会导致油脂出现固化、老化、变质、汽化等问题,并对轴承内部零件造成氧化或者腐蚀,产生异常间隙。
二、诊断处理1.非接触测试对于高速动车组轴承,使用振动及相关测试技术可以检测各类轴承磨损情况,包括轴承的异常间隙、钢球损坏、轴承滑动面磨损及轴承出现异常噪音等问题。
除了非接触测试外,采用噪声测试技术可以检测轴承的损坏情况,包括生成的异常噪声、振动等问题。
决定使用哪一种测试方法,可以根据不同的情况而定。
3.解决方案解决方案可以运用润滑加强技术、使用更为优质的材料等提高轴承性能,通过完善的维护保养可以避免不必要的磨损和使用寿命的缩短。
总之,通过对高速动车组转向架轴承故障分析及诊断处理,加强科学管理和技术创新,可以提高列车的安全性能和可靠性。
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CRH3C型动车组转向架轴箱轴承失效原因分析及新型结构研究
CRH3C型动车组在高速运行过程中,由于轴承密封结构存在设计缺陷,易造成轴承油脂大量流失,最终导致轴承油脂偏少,润滑不良;高速运转缺油的轴承难以形成有效的润滑油膜,线路较大的冲击和振动导致轴承剥离失效;当轴承运行里程超过80万公里时,轴承的运行状态会逐渐恶化,存在运行安全隐患。
新结构轴箱轴承与原结构相比,改进密封防尘罩结构,增加迷宫结构,在轴承中间增加注油孔,同时使用L055油脂,增加油脂温度工作范围及粘度,避免油脂的大量流失。
CRH3C型动车组为引进德国西门子技术生产的时速300公里速度级高速动车组。
该动车组为8辆4动4拖编组,牵引总功率为8800kW。
CRH3C型动车组自2008年起先后在京津、武广和沪宁等线路投入运用。
CRH3C转向架轴箱轴承采用舍弗勒公司提供的02版轴承,轴承代号:F-807811.02.TAROL130240-B-TVP。
装车运用的CRH3C型动车组转向架轴箱轴承总数量为5120套。
CRH3C型动车组在运用中共发生轴箱轴承故障52起,分为三类:一是轴温升高,共34起,其中轴承外圈滚道剥离14起,轴承滚道未剥离14起,未确认6起;二是热轴预警,共10起,其中轴承外圈滚道剥离7起,轴承滚道未剥离3起;三是滚动异响,共8起,其中轴承外圈滚道剥离4起,轴承滚道未剥离4起。
本文将就CRH3C转向架轴箱轴承故障原因进行分析,并对新型轴箱轴承结构进行介绍。
1.原因分析 1.1故障轴承分解检查情况分析针对运用中轴承存在异常温升和异响故障,通过对轴承拆解检查,检查中发现故障轴承存在外圈滚道剥离、滚子剥离、锈蚀、变色、滚子端面磨痕、滚道油膜缺失、内圈滚道凹痕、轴承防尘罩脱出、轴端甩油等问题。
1.2轴箱轴承理化分析对上述故障轴承进行理化分析发现大部分轴承都不同程度存在异常磨损、滚道剥离,剥离区域局部放大观察可见疲劳扩展特征,轴承油脂量偏少且轴承锥入度值大小不一,但轴承外圈、内侧内圈和内侧滚子的硬度、金相组织、非金属夹杂物等项指标均在正常范围。
1.3轴箱轴承走行里程分析对轴箱轴承在武广和京津客运专线不同运用里程时发生的故障情况进行统计分析如下:分解检查的25件剥离故障轴承中,剥离故障发生时的最低运用里程为63万公里,最高运用里程为118.9万公里。
1.4 轴承结构分析CRH3C
轴箱轴承由舍弗勒公司提供,为自密封、自带润滑脂圆锥滚子轴承单元。
轴承规格:130240160,轴承为120万公里免维护,免注脂,新轴承注脂量为24010g,轴承代号:F-807811.02.TAROL130240-B-TVP。
油脂型号为油脂型号L218,防尘罩与内圈的间隙为0-0.6mm。
由于采用圆锥滚子轴承,润滑脂易向密封罩和中隔圈处堆积,密封罩结构较为简单,锁定油脂能力较差,在车组的长时间运行过程中,造成油脂的大量流失。
1.5现场轴承检查分析结合动车所十万公里空心轴探伤,打开轴端检查轴承表面状态,轴承端面普遍存在甩油现象。
2012年2月23日,在北京动车段结合M修,抽检CRH3009列轴承状态,CRH3009总运行里程99万公里,M1修后运行6万公里,对1车2轴、2车2轴、6车4轴、7车1轴、8车1轴共7个轴端开盖检查润滑脂泄漏情况,发现润滑脂泄漏情况普遍且明显,每个轴端外侧的润滑脂泄漏量在2克至12克之间。
2.故障结论轴承本身密封结构存在设计缺陷,密封不良,油脂的锁定能力较差,易造成轴承油脂大量流失,最终导致轴承油脂偏少,轴承润滑不良,高速运转缺油的轴承难以形成有效的润滑油膜,线路较大的冲击和振动导致轴承剥离失效,且当运行公里数超过80万公里时,轴承的运行状态将会逐渐恶化,存在运行安全隐患。
3.措施及建议采用新结构轴承,轴承结构为F-807811.09,与原结构相比,改进防尘罩结构,增加类似迷宫结构,在轴承中间增加注油孔,同时改进轴承油脂,使用L055油脂,改进油脂工作范围及粘度,使轴承锁定油脂能力增强,避免油脂的大量流失,L055与L218油参数对比如表1;轴承钢在原真空脱气冶炼工艺的基础上增加了氩气保护电渣重熔工艺;在外圈中部增加3个均布M10注脂孔和密封堵;轴承内、外圈均进行了锌基磷化工艺处理。
表1
序号型号油脂使用温度范围油脂粘度(40℃)mm2/s密度(Kg/dm3)1L218-30~140℃40约0.92L055-40~140℃820.9 4.实验结果2012年根据铁道部文件要求,在CRH3078C列5-8号车上安装32套新结构轴承,1-4号车上安装32套原结构轴承,截止2013年7月19日,FAG新结构轴承运用考核车组CRH3078C车组已运用553814公里,经历6个M1修。
轴承运用漏脂记录与原结构FAG轴承对比,原结构的FAG轴承油脂泄露量明显高于新结构轴承,通过建监控这段时间内的轴承运用状态温度情况,没有发生轴温升高、轴温预警、
轴承异响等故障,这表明新结构轴承运行效果明前强于原结构轴承。