风机试运转调试记录

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通风机空调风机试运转测试记录

通风机空调风机试运转测试记录
高速/ 中速/
低速/
单位风量耗电功率
噪声[dB(A) 最大值]
轴承振动速度[有效值,(mm/s)]
单速
变频调整,电源频率(Hz):
相别
风 机
A相
电 动
B相
机 C相运行时线电Fra bibliotek(对于三相电动机)或 相电压(对于单相电动机)(V)
最大值:
/最小值:
/平均值:
最大值:
/最小值:
/平均值:
最大值:
/最小值:
/平均值:
最大值: 最大值: 最大值:
运行电流(A)
/最小值: /最小值: /最小值:
/平均值: /平均值: /平均值:
功率(kW,平均值)
风压 风 (Pa,平均值) 机 转速(r/min,
平均值)
试运转检测其他相关的备注:
转速(r/min,平均值)
轴承最高温度(℃)
平均值)
单位风量耗电功率
噪声[dB(A) 最大值]
变频调整,电源频率(Hz):
运行电流(A)
最大值: 最大值: 最大值:
/最小值: /最小值: /最小值:
/平均值: /平均值: /平均值:
功率(kW,平均值)
转速(r/min,平均值)
轴承最高温度(℃)
风压 风 (Pa,平均值) 机 转速(r/min,
平均值)
多 选取风机试运转工况 速:
平均值) 轴承最高温度
通风机/空调风机试运转测试记录(续)
多 选取风机试运转工况 速:
高速/ 中速/ 低速/
相别
风 机
A相
电 动
B相
机 C相
运行时线电压(对于三相电动机)或 相电压(对于单相电动机)(V)

风机调试记录表

风机调试记录表
轴承振动(µm)
电机自由端
电机驱动端
减速箱本体









时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
温度、振动每1小时记录一次。
德国西门子公司
启动时间: 年 月 日 时 分
停止时间: 年 月 日 时 分
启动电流: A
电流返回时间: S
稳定电流: A
测量时间
电机上轴承温度
电机下轴承温度
电机定子线圈温度1
电机定子线圈温度2
电机定子线圈温度3
减速箱本体温度减速箱油位时Fra bibliotek分时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
时 分
测量时间
电机外壳温度℃
风 机调试记 录
#机组排号
班组:记录人:年 月 日
工程名称
白音华金山发电有限公司#1机组建设工程
单位工程名称
汽机专业机械分部试运
施工单位
一公司
设备名称
空冷凝汽器风机
设备型号
1LG4 283-4AA94-Z280M
额定功率
90KW
额定电压
380V
额定电流
168A
额定转速
1480r/min
流 量
扬 程
制 造 厂

1#风机、空调机组试运转记录

1#风机、空调机组试运转记录
意见:
符合设计及施工验收规范要求。
项目专业工长(施工员):
项目专业质量检查员:
年月日
意见:
项目专业监理工程师:
年月日
风机、空调机组试运转记录
GB50243-2002技08-30-□□
工程名称
康平苑小区1#楼
子分部工程名称
通风防排烟系统
系统名称
S-2
施工单位
河南三佳科技发展有限公司
试验人员
汪洋
运行日期
转速
1000r/min
电流
30.3A
转速
1000r/min
风机长工运行
检查项目
检查项目
1
各固定连接部位不应有松动;
连接牢固
2
叶轮旋转方向正确,运行平稳、无异常振动与声响;
运行无异常
3
电动机运行功率应有符合设备技术文件规定值;
电压(V)
电流(A)
功率(KW)
转速(r/min)
380
30.3
1.1
1000
检查项目
检查项目
1
各固定连接部位不应有松动;
连接牢固
2
叶轮旋转方向正确,运行平稳、无异常振动与声响;
运行无异常
3
电动机运行功率应有符合设备技术文件规定值;
电压(V)
电流(A)
功率(KW)
转速(r/min)
380
30.3
2.2
800
4
产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;
89dB
5
在额定转速下连续试运转2h轴承温度
电流(A)
功率(KW)
转速(r/min)
380
30.3
11

鲁TK-032通风空调设备单机试运转及调试记录

鲁TK-032通风空调设备单机试运转及调试记录
5、试运转时,系统应始终保持规定的真空度;冷机水的相对密度不超过1.1;屏蔽泵工作相对稳定,无阻塞,过热、异常声响等现象;各类仪器仪表指示正常;
6、溶液的浓度和温度,冷却水的水量、水温和进出口的温度差,加热蒸汽的压力,温度、流量,冷机系统各点温度,符合设计及产品技术文件要求。
7.设备单机试运转及调试应符合下列规定(主控项目)
( 2 )冷却塔本体应稳固,无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定。风机试运转按本条第 1 款的规定。
( 3 )制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文件和现行国家标准 《 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 》 GB50274 的有关规定,正常运转不应少于 8h。
( 4 )电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出正确。
2、启动发生器泵、吸收器泵及真空泵,使溶液循环;
3、机组电气系统通电试验,将外部电源接入电控制柜内,启动空气开关,按“通电”按钮,观察各指示灯及各温度计,液位、压力、,流向监测点均正常运转;
4、向机组少量供应运行所需能源,先使机组在较低负荷下运转,无异常现象之后,逐渐提高到技术文件规定数值,并调节机组,使其正常运转。
通风空调设备单机试运转及调试记录
工程名称
青岛金叶珠宝室内改造工程
施工单位
青岛金海格电器有限公司
分包单位
/
监理(建设)单位
青岛金叶珠宝
设备名称
柜式风机盘管
型号规格
G20
试运转时间
自2017年4月1日7时分至2017年4月21日10时分
试运转过程及各参数记录:
1、启动冷却水泵和冷冻水泵,水温不低于20℃,水量符合产品技术文件的要求;
( l )通风机、空调机组中的风机、叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转 2h 后,滑动轴承外壳最高温度不得超过 70 ℃ ;滚动轴承不得超过 80 ℃ 。水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转 2h 后,滑动轴承外壳最高温度不得超过 70 ℃ ;滚动轴承不,并与机组运行状态一一对应。

风机、空调机组试运转记录

风机、空调机组试运转记录

功率 电流
KW 电压 A 转速 检查结果
V r/min
2 风 机 试3 运 行4
5
叶轮旋转方向正确,运行平稳、无异常振动与声响;
电动机运行功率应符合设备技术文件规定值;
电) (KW) (r/min)
产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;
滚动轴承 实测温度:
℃,温升:

在额定转速下连续试转 2h 轴承温度
滑动轴承 实测温度:
℃,温升:

检查结论
意见:
施工单位
意见:
监理(建设)单位
项目专业工长(施工员): 项目专业质量检查员:
项目专业监理工程师:
年 月 日(公章)
年 月 日(公章)
GB50243—2020
工程名称
风机、空调机组试运转记录
子分部工程名称
技 08-30-
系统名称
施工单位
试验人员
运行日期
设备名称
安装位号
环境温度

风机
驱动机
名称
设 制造商

型号

牌 出厂编号
名称 制造商
型号 出厂编号
配套功率
KW 风速 m3/h
风压
转速 Pa 检查项目
r/min
1
各固定连接部位不应有松动;

设备单机试运转调试记录

设备单机试运转调试记录
排烟机
1450
1450
11
11
22
23
56
2
ESF–B2–1
排烟机
1450
1450
11
11
22
23
56
3
ESF–B2–2
排烟机
1450
1450
11
11
22
23
56
4
ESF–B3–3
排烟机
1450
1450
11
11
22
23
56
5
SF–B2–1
送风机
1450
1450
11
11
22
23
56
6
SF–B1–2
送风机
工程名称:仁达大楼307408□□
单位(标段)工程名称
建筑消防安装工程
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
负二层通风
工程部位
负二层
设备名称
风机
试车日期
2011、4、26
序号
系统
编号
设备名称
设备转速
(r/min)
功率(kw)
电流(A)
轴承温升
(℃)
备注
额定值
实测值
额定值
实测值
额定值
实测值
实测值
1
ESF–B2–4
株质安监统编
2008施记(K)-8
设备单机试运转调试记录
工程名称:仁达大楼307408□□
单位(标段)工程名称
建筑消防安装工程
施工单位
湖南天禹设备安装有限公司
系统名称
三十二层屋顶风机
工程部位
三十二层屋顶

通风机空调风机试运转测试记录(一)

通风机空调风机试运转测试记录(一)
通风机/空调风机试运转测试记录(一)
单位(子单位)工程名称
分部/子分部/分项 (或系统/子系统)
所在的施工部位
通风机/空调风机试运转测试记录(一)
检验批 编号
01
施工依据文件名称及编号
质量验收依据文件名称及编号 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002
与检测(调试)、验收相关的设计 文件(图)/产品技术文件(图)的
频率额定转速 (r/min)
出厂 编号
叶轮转速 (r/min)
额定电 压(V)
额定功 率(kW)
噪声 [dB(A)]
轴承允许最 高温度(℃)
轴承振动速度
[有效值(即均方根值),≤mm/s]
轴承允许最 高温度(℃)
其 他:
额定电 流(A)
地脚螺栓(或悬吊装置)紧固、防松措施
机要求的转向相同;无异常的状况(含声响)
检测调试说明:
综合评价结果/备注: 施工单位
检测调试负 责人签名:
监理(建 设)单位
专业工长(施工 员)签名:
专业质检 员签名:
项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人)签名:
润滑状况
风机 试运 转前 检查 测试 记录
盘转叶轮与壳体之间的间隙均匀,无碰壳;转动顺畅平稳,且在同一平面内转动,停转后各叶片不应每次
停留于同一位置上
传动皮带松紧度适当;传动机构(含联轴器)的盘转和连接
紧固正常
安全防护装置(设施)完备、可靠
电机绕组之间/绕组对地(壳体)的绝缘电阻(MΩ)
点动电机试转风机,电机转向应与风
名称及编号
连续试运转时间: 年 月 日

年月日

分至 分

空调系统试运转调试记录

空调系统试运转调试记录

专业技术负责人
XXX
XXX
调试内容:由于系统过长,管网过大,并且空调送回系统均带有消声器,因此至管网末端处静压及全压均消耗至零压。

实测风机全压
(Pa)
XX 工程公司
专业工长试运转、调试内容:
试运转、调试结论:
系统名称专业质检员风机全压(Pa)
本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

签字栏
XXX
由于管网阻力过高造成总通风量值不足,末端风口无风,不符合规范要求。

建设(监理)单位
XXX
施工单位400
350
北京XX 干休所实测总风量(m 3/h)4000空调系统试运转调试记录
表C6-44
工程名称编号
试运转调试日期系统所在位置设计总风量
(m 3
/h)空调系统(通风机)
5000。

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风机试运转调试记录
工程名称
设计图号
设施××
分项工程名称
空气处理设备安装
施工单位
专业工长/证号
/××
试验人员
试验日期
年9月17日
检查风机转向是否
正确,有无磨擦和
振动现象
转向正确,无摩擦和震动现象
结果
合格
轴承温升
风机型号
起始时间
终始时间
运行时间
环境温度
(℃)
轴承温度
(℃)
结果
GYF—4B
8:10
10:10
施工单位检
查评定结果
符合设计和施工规范要求,试运转合格。
项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:
日期:年9月17日
监理(建设)
单位验收结论
符合设计和施工规范要求,试运转合格。
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)日期:年9月17日
2h
25
63
合格
GYF—4B
8:30
10:30
2h
25
65
合格
轴承径向单
振幅
风机转速
最大振幅
实际振幅
小于1000r/min
不应超过0.10mm
为1பைடு நூலகம்00~1450r/min时
不应超过0.08mm
0.07
运转结果
对2台风机在额定转速下单机连续运转2h,叶轮旋转方向正确,运转平稳,无摩擦和振动现象,其电机运行功率、轴承温升符合设备技术文件的规定。运转后,再检查风机减振基础无位移和损坏现象。
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