引风机电机变频改造项目设计方案

引风机电机变频改造项目设计方案
引风机电机变频改造项目设计方案

内蒙古丰泰发电

引风机电机变频改造项目设计方案

北京天福力高科技发展中心

2007年3月

目录

1. 概述 (1)

2. 系统改造方案 (1)

2.1. 主回路方案 (1)

2.2. 变频器运行方案 (2)

2.2.1. 变频器正常工况 (2)

2.2.2. 变频器异常工况 (2)

2.2.3. 变频器基本性能简介 (3)

2.2.4. 变频器控制接口(可按用户要求扩展) (5)

2.2.5. 变频器结构 (5)

2.2.6. 变频器的保护 (6)

3. 施工方案 (6)

3.1. 变频器的安放 (6)

3.2. 变频器进线方式 (11)

3.3. 暖通设计方案 (11)

3.4. 变频器内部安装接线及端子排出线图 (12)

3.4.1. 变频器内部的电气接线 (12)

3.5. 变频器进机组DCS信号(供参考) (15)

3.6. 变频器输入输出接口说明 (16)

3.6.1. 高压接口 (16)

3.6.2. 低压控制接口 (16)

3.7. 电源要求、接地要求 (17)

3.7.1. 电源要求 (17)

3.7.2. 接地要求 (17)

3.8. 变频控制方案 (17)

3.9. 施工方案计划 (18)

3.10. 施工材料表 (19)

1.概述

利用变频器驱动异步电机所构成的调速系统,对于节能越来越发挥着巨大的作用,利用变频器实现调速运行,是变频器应用的最重要的一个领域,尤其是风机、水泵等机械运行的节能效果最为明显。由于变频器可以方便的实现软起动,因而可以有效地减少电动机启停时对电网的冲击,改善电源容量裕度。

2.系统改造方案

对于内蒙古丰泰发电有限公司引风机电机变频装置,北京天福力高科技中心根据招标书要求提供西门子罗宾康品牌完美无谐波系列(Perfect_Harmony)高压变频器。该系列变频采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。

该变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、

转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题

的特性,不必加输出滤波器,就可以使用

普通的异步电机,包括国产电机。

2.1.主回路方案

如图一:K1、K2、K3组成旁路刀闸

柜;K2与K3互锁,K2闭合,K3断开,

电机变频运行;K2断开,K3闭合,电机

工频运行。

2.2.变频器运行方案

2.2.1.变频器正常工况

此时,变频器满足运行条件,可以变频运行电机,操作如下:

断开旁路柜的旁路刀闸K3;

闭合变频器进线刀闸K1与出线刀闸K2;

闭合6KV高压开关;

启动变频器,此时变频器输出0~50Hz、0~6000V可调的电压,实现变频驱动电机以达到调节风量的目的。图一主回路方案图

2.2.2.变频器异常工况

此时,变频器不满足运行条件,为确保系统持续运行,应工频运行电机。

操作如下:

断开变频器进线刀闸K1与出线刀闸K3(使变频器退出系统);

闭合旁路柜的旁路刀闸K2;

闭合6KV高压开关;

此时6KV电网直接驱动电机,电机工频运行。

2.2.

3.变频器基本性能简介

变频器为高-高结构,6KV直接输出,不需输出升压变压器,输出为单元串联移相式PWM方式,输出相电压至少为13电平,线电压至少为25电平;

系统一体化设计,包括输入干式隔离变压器,变频器等所有部件及内部连线,用户只须连接高压输入、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可。整套系统在出厂前进行整体测试。;

36脉冲整流输入符合并优于IEEE519~1992及GB/T14519~93标准对电压失真和电流失真最严格的要求;

在20~100%的负载变化情况内达到或超过0.95的功率因数(无需功率因数补偿装置)

无需滤波器变频器就可输出正弦输出电流和电压波形,对电机没有特殊的要求,可以使用普通异步电机,电机不必降额使用。具有软起动功能,没有电机启动冲击引起的电网电压下跌,可确保电机安全、长期运行;

变频装置输出波形不会引起电机的谐振,转矩脉动小于0.1%。可避免风机喘振现象。变频器有共振点频率跳跃功能;

变频装置对输出电缆长度无任何要求,电机不会受到共模电压和dv/dt的影响;

变频器可在输出不带电机的情况下进行空载调试,也可在没有6KV 高压情况下用低压电进行空载调试;

除尘器引风机调试方案

除尘器引风机调试 方案

鄂钢干熄焦项目运焦系统 安装工程引风机 单 机 试 车 方 案 编制: 审核: 批准: 湖北省建工工业设备安装有限公司二O一二年二月二十八日 审批意见

一、编制说明 鄂钢公司干熄焦项目运焦系统安装工程,在业主鄂钢公司焦化厂、工程部、总包方中冶焦耐(大连)工程技术有限公司、武汉威仕工程监理有限公司的密切协作和正确指导下,当前已进入

到安装阶段的关键时期,作为设备安装的最后一个重要步骤-----无负荷单机试运转即将开始。在设备安装中试运转是保证设备安装的规范要求,进一步发现设备安装中存在的问题,并进行调整、修理,以保证生产的需求,它不但是对安装质量的检测,也是对设备设计和制造技术、质量的全面考验。当前我公司安装的引风机已具备单机试车条件,计划于三月十五日进行空负荷试运行。引风机调试是地面除尘站通风除尘系统调试过程中一个很关键的步骤,引风机正常与否直接影响着布袋除尘器的工作状态,布袋除尘器的滤袋使用寿命也和这息息相关。为使引风机试车顺利进行,特制订本方案。 二、技术参数 1、风机型号:QAY-5х2No19.5F 2、制造厂家:鞍山市风机二厂 3、风机转速(r/min) 930 4、工况风量:2 0m3/h 5、工况全压:5800 (Pa) 6、工况温度(℃) 110 7、调节门阻力矩:1600Nm 8、冷却水流量:3 m3/h 9、冷却水压力:0.3-0.5MPa 10、配套电机:YKK500-6 11、电机功率:630Kw 10Kv IP54

12、液力偶合器:YoTgcd 875 13、电动执行器:DY-160Z 14、左旋,125o入口,0o出口 三、引风机试运转及运转规范 1、人员分工1)、施工单位安装人员待安装完引风机全部设施后,应参加分部试运转阶段的调试工作,完成整个过程的测试、记录工作;并负责完成设备的运行维护与现场设备监护。2)设备厂家技术人员负责引风机的运行操作和运行监视; 2、过程质量检查控制点1)、引风机系统安装完毕,安装记录齐全,方可进入分部试运阶段;风机分部试运转结束并已签字认可正常,方可进入引风机通风系统试运转;2)、风机垂直、水平、轴向三个方向的振动速度有效值控制在4.0mm/s以内;3)、引风机电机和轴承温度值不能超过制造厂家规定值。 3、风机试运转 A 启动前的准备工作 1)、风机新安装后,应重点复查安装情况和各部间歇必须符号图纸要求。 2)、清除机内或进出口风道内的杂物,并用手动盘车数周无卡擦碰撞现象。

绕线式电机变频改造相关说明(图纸)

正弦变频器行业应用方案 绕线式电机变频改造01 绕线式电机变频器改造的相关说明 1.鼠笼式电动机和绕线式电动机有什么区别 ? 鼠笼式转子用铜条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。中小型转子一般采用铸铝方式。 绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。由于鼠笼式电机结构简单、价格低,控制电机运行也相对简单,所以得到广泛采用.而绕线式电动机结构复杂,价格高,控制电机运行也相对复杂一些,其应用相对要少一些.但绕线式电动机因为其启动,运行的力矩较大,一般用在重载负荷中。2.如何将绕线式电动机改造成鼠笼式电动机 ? 将绕线式电机转子三根引出线短接,并将电刷举起,即可将绕线式异步电机改造成鼠笼式电机。3.转子串电阻调速与变频调速的比较 电机串电阻调速系统属于有级调速,调速的平滑性差;低速时机械特性较软,静差率较大;电阻上消耗的转差功率大,节能较差; 变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主 要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点: 效率高,调速过程中没有附加损耗; 应用范围广,可用于笼型异步电动机; 调速范围大,特性硬,精度高; 4.绕线式异步电动机转子串电阻改为变频控制的注意事项为克服传统交流绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造风机传动系统,可以实现全频率(0~50Hz)范围内的恒转矩控制。由于风机驱动为绕线式异步电机,采用变频调速需改为鼠笼式运行,转子绕组已没有必要外接电组。为避免电刷与集电环之间因接触不良引起故障,将与集电环相接的三根线之间用导线短接,并将电刷举起。 如果需要保留原绕线式异步电动机转子串电阻的调速需要,仅需要增加一个高压接触即可。 在变频状态,接触器吸合,将转子将与集电环相接的三根线短接。在变频器需要检修或退出运行时,接触器断开,电机恢复原绕线式异步电动机转子串电阻的调速方式。

引风机变频分析

引风机电机改变频调速的分析 (平电公司引风机电机改变频调速的可行性) 一、前言 我公司引风机电机的调速问题,已经提了多年,一直未能得到解决。2000年9月#1机组检修期间曾经作过很多工作,目的是恢复随机安装的变速开关运行,实现引风机电机的高/低速切换,但未能成功。主要原因有两个,一是变速开关设备的可靠性不能保证;另一是此种开关操作方式对其他设备的影响。从现在的情况看,即使开关设备能够恢复正常操作,运行中高/低速切换,对锅炉稳定运行来说也有一定风险,所以变速开关恢复正常运行的问题最终放弃。 引风机电机改变频调速,前几年也曾进行过技术咨询,主要是变频技术满足不了我公司电压高、功率大的要求,而且改造费用非常高。但近几年大容量、高压变频器发展很快,目前国内300MW及以下发电机组进行风机变频改造的电厂已不少于5家(如山东德州电厂、河南三门峡电厂、辽宁青河电厂等)。虽然600MW发电机组风机改变频目前国内尚无一例,但进行此类变频改造,技术上已有一定的可行性。下面将有关引风机电机的调速方式及改变频调速的利弊作简要分析。 二、风机电机调速的方法及其区别 调速方法:对一般的风机电机(如#1、#2机组的引风机电机)来说,实现调速的方法有三种,一是恢复当前的变速开关;二是每台电机电源增加两台真空开关及相应的电缆,通过开关的相互切换方式,实现电机的变级调速,这两种方法原理相同,只不过是后者用两台真空开关代替前者一台变速开关,按现在的机组运行调节要求,这两种变速方式都存在严重不足,其能够实现高/低变速(496 rpm或594 rpm),但不能实现真正意义上的调速。因为这两种变速的原理是改变电机定子绕组接线的极对数,只能实现高/低两种速度的切换,过程中无法实现转速的线性调节,这就是电机典型的变极调速。两种方法操作的过程是:停电—高/低速开关切换—送电。变速切换时,风机电机会出现短时停电,相当于风机停开各一次,切换的过程对风机、电机以及电源母线都会有冲击。第三种方法是变频调速,即在电机电源侧增加一套变频调节装置,通过改变电机电源的频率,从而达到调速的目的,对我公司引风机电机来说,调速的范围可以达到0—600rpm。 变极调速、变频调速的区别:因为电机的同步转速与电压频率及电机定子绕组级对数的关系为:n=60f/p 其中n-电机的同步转速,f-电源频率,p-电机的极对数。所以两种调速的区别很大,也很明显。 1、变极调速:变极调速是通过绕组接法的改变来改变电机的极对数p以达到变 速的目的,因为电机的极对数不是任意可调,所以这种方式变速是跳跃式,达不到连续性调速的目的。我公司#1、#2机安装的变速开关改变的是电机的极对数p ,高/低速时对应的电机极对数是5/6极,所以电机高/低速的同步转速分别是600/500rpm,实际转速是594/496 rpm

风机变频改造功能设计说明书

引风机变频改造功能设计说明书 国电湖南宝庆煤电有限公司#1、2机组引风机变频技改工程所采用的变频器为西门子(上海)电气传动设备有限公司提供的空冷型完美无谐波变频器,6KV AC,3相,50HZ,AC输入,0-6KVAC输出。变压器采用7000KVA空冷干式30脉冲隔离变压器。该变频器的控制方式采用多极PWM叠加技术,结构采用多个变频单元串联叠加输出的方式。整套变频装置由旁通柜、变压器柜、功率单元柜和控制柜四部分组成,可以在机组正常运行中实现变频回路和工频回路的自动切换或手动切换。 引风机高压变频改造采用“一拖一自动旁路”方式,如下图所示。变频器一次回路由真空断路器QF1、QF2、QF3组成。变频回路由QF2、QF3两台真空断路器控制, 工频回路由真空断路器QF1组成。真空开关均采用铠装移开式开关设备。 变频装置与电动机的连接方式见下图: 6kV电源经真空断路器QF2到高压变频装置,变频装置输出经真空断路器QF3送至引风机电机变频运行;6kV电源还可经真空断路器QF1直接起动引风机工频运行。QF1与QF3电气硬接线闭锁,保证远方就地操作均不能两台开关同时合闸。 1、引风机电源开关QF逻辑 1.1引风机电源开关QF合闸允许条件 1)任一台冷却风机运行

2)任一台引风机电机油站油泵运行 3)引风机电机油站供油压力正常(大于0.2MPa) 4)引风机轴承温度正常<90℃ 5)引风机电机前、后轴承温度<70℃ 6)引风机电机三相线圈温度<125℃ 7)风机调节导叶关状态 8)引风机入口烟气挡板1、2关闭 9)引风机出口电动门开状态 10)任一台空预器投入运行 11)引风机无电气故障 12)脱硫系统启动允许 13)建立烟风通道 14)无跳闸条件 15)变频器进线开关QF2在分闸位置 16)工频旁路开关QF1在分闸位置 1.2引风机电源开关QF保护跳闸条件 1)引风机A轴承温度>110℃,延时5s 2)引风机A电机前轴承温度或后轴承温度>80℃ 3)引风机A电机三相线圈温度>130℃ 4)引风机A轴承X向振动过大7.1mm/s且Y向振动报警4.8mm/s加品质 判断(延时3s)

引风机基础施工方案

一、工程概况 本工程为南阳热电一期2×210MW供热机组工程,拟建引风机基础及支架基础埋深为-3.50m,支架基础为三层台阶式基础,砼等级为C30;引风机基础为独立基础,上部轴周挑沿,并留有设备安装预留螺栓孔,砼等级C30;支加上部结构梁柱平面表示详见03G101图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》,柱为600*800,设计砼为C30,结构层有11.00米层和16.865米层。 二、编制依据 1、引风机基础及检修设施图(F3161S-T0307) 2、火电施工质量检验评定标准(土建工程篇) 3、建筑施工手册(第四版) 4、现行国家施工及验收规范等编写 三、施工准备 1、认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图、所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法。 2、施工所需钢材、水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等,提前报出需用计划,根据工程进度,依次进场。施工前各项材料进场检验完毕。 3、工程施工所需周转用钢架管、钢模板等及时组织进入现场。 4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电已完成并具备施工条件。

5、劳动力已按时进场,并满足施工需要。 四、施工布置 基础及支架模板采用组合式塑钢模板,基础外挑耳部位采用胶合板背面用50×100方木做背棱支撑,对拉螺栓和双排钢管脚手架双层加固;柱子钢筋采用钢管架和方木刻槽固定;柱子施工缝在基础顶面(-2.00m)和一层柱中(+5.00m)和底层柱顶(+11.00m),引风机基础一次支模浇筑成型。 五、施工方法 引风机基础及支架施工顺序流程如下: 定位放线——土方机械开挖和人工清基——垫层浇筑——基线复核----弹基础及柱子等模板线----支架基础施工——引风机基础施工——支架柱施工至+5.00米——基础模板拆除——支架一层施工——支架二层施工——模板拆除——土方回填。 1、测量定位放线 (1)根据引风机基础及检修设施布置,东西方向设二个控制点,南北向根据需要,设置控制点不少于四个。 (2)施工测量所用仪器:S—3自动安平水准仪,NTS—352光电测距仪及经纬仪。(3)施工测量由专业测量人员进行施测,施工过程中,要加强对测量控制网点的保护,并定期对控制点进行复核。 2、模板工程 基础垫层在土方开挖完成,地基验槽后即可进行模板支设,支设时用200㎜方木做

引风机说明

引风机说明 变频改造的提出背景 引风机是我公司燃煤锅炉烟气系统中的主要设备之一。通过控制引风机入口静叶开度调节引风量,维持锅炉炉膛负压稳定。如果炉膛负压太小,炉膛容易向外喷粉,既影响环境卫生,又可能危及设备和操作人员的安全;负压太大,炉膛漏风量增大,增加了引风机的电耗和烟气带来的热量损失。因此,控制引风量大小,稳定炉膛负压值,对保证锅炉安全、经济运行具有十分重要的意义。 异步电动机在启动时启动电流一般达到电机额定电流的6~8倍,对厂用电形成冲击影响电网稳定,同时强大的冲击转矩对电机和风机的使用寿命存在很大的不利影响。锅炉引风机系统的电气一次动力回路采用一拖一自动工/变频切换方案,单台机组系统主电气原理图如下。

1)注:#2机#1引风机开关编号为QFA21、QFA22、QFA23;#2机#2引风机开关 编号为QFB21、QFB22、QFB23。 2)上图中,QFIA、QFIB表示原有引风机高压开关; 3)QFA11、QFB11表示变频器输入侧电源开关; 4)QFA12、QFB12表示变频器输出侧电源开关; 5)QFA13、QFB13表示工频旁路电源开关; 6)TF1、TF2表示高压变频器,M表示引风机电动机。 7)QFA11~QFA13、QFB11~QFB13、TF1~TF2均为新增设备。 8)其中,QFA12和QFA13、QFB12和QFB13之间存在电气互锁和逻辑双重闭锁 关系,防止变频器输出与6kV电源侧短路。 9)正常运行时,断开QFA13、闭合QFA11、QFA12高压真空断路器,1#引风机 处于变频运行状态;断开QFB13、闭合QFB11、QFB12高压真空断路器,2#引风机处于变频运行状态;由变频器启/停设备,实现引风机控制和电气保护。 10)当机组运行过程中TF1变频器(TF2变频器)故障时,系统自动联跳变频器 上口的高压真空断路器QFA11(QFB11),断开变频器输出侧高压真空断路器QFA12(QFB12)。系统自动根据故障点位置判断是否能够切换至工频,并根据运行工况启动引风机工频运行,转为采用入口静叶开度控制风量与另外一台变频引风机协调运行。切实保障引风机变频器故障情况下的无扰切换、无需锅炉降负荷运行。 同时,为提高系统的安全性、可靠性,对高压真空断路器柜的控制逻辑进行整体设计。主要包括以下几个方面: 1.对变频器上口高压真空断路器的合、分闸控制回路进行改造与变频器实现联 锁保护功能。当变频器不具备上电条件时,闭锁高压真空断路器合闸允许回路,防止误送电;当变频器出现重故障时,紧急联跳上口高压真空断路器,断开厂用10kV段侧电源,确保设备安全。 2.变频器与下口高压真空断路器实现联锁功能。当变频器下口开关没有合闸 时,禁止变频器启动;当引风机变频运行时,下口开关异常分断,变频系统发出运行异常信号,确保引风系统及时有效的采取紧急处理措施。 3.变频器与上口高压真空断路器、下口高压真空断路器配合通过对运行工况的 实时监测处理,引风系统分级、分点地判断分析故障点位置,确定10kV网

引风机电机变频改造项目设计方案

内蒙古丰泰发电 引风机电机变频改造项目设计方案 北京天福力高科技发展中心 2007年3月

目录 1. 概述 (1) 2. 系统改造方案 (1) 2.1. 主回路方案 (1) 2.2. 变频器运行方案 (2) 2.2.1. 变频器正常工况 (2) 2.2.2. 变频器异常工况 (2) 2.2.3. 变频器基本性能简介 (3) 2.2.4. 变频器控制接口(可按用户要求扩展) (5) 2.2.5. 变频器结构 (5) 2.2.6. 变频器的保护 (6) 3. 施工方案 (6) 3.1. 变频器的安放 (6) 3.2. 变频器进线方式 (11) 3.3. 暖通设计方案 (11) 3.4. 变频器内部安装接线及端子排出线图 (12) 3.4.1. 变频器内部的电气接线 (12) 3.5. 变频器进机组DCS信号(供参考) (15) 3.6. 变频器输入输出接口说明 (16) 3.6.1. 高压接口 (16) 3.6.2. 低压控制接口 (16) 3.7. 电源要求、接地要求 (17) 3.7.1. 电源要求 (17) 3.7.2. 接地要求 (17) 3.8. 变频控制方案 (17) 3.9. 施工方案计划 (18) 3.10. 施工材料表 (19)

1.概述 利用变频器驱动异步电机所构成的调速系统,对于节能越来越发挥着巨大的作用,利用变频器实现调速运行,是变频器应用的最重要的一个领域,尤其是风机、水泵等机械运行的节能效果最为明显。由于变频器可以方便的实现软起动,因而可以有效地减少电动机启停时对电网的冲击,改善电源容量裕度。 2.系统改造方案 对于内蒙古丰泰发电有限公司引风机电机变频装置,北京天福力高科技中心根据招标书要求提供西门子罗宾康品牌完美无谐波系列(Perfect_Harmony)高压变频器。该系列变频采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。 该变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、 转矩脉动、噪音、dv/dt及共模电压等问题 的特性,不必加输出滤波器,就可以使用 普通的异步电机,包括国产电机。 2.1.主回路方案 如图一:K1、K2、K3组成旁路刀闸 柜;K2与K3互锁,K2闭合,K3断开, 电机变频运行;K2断开,K3闭合,电机

高压变频器改造

高压变频器用于火力发电厂节能分析报告 第一章概述 国家大力提倡走节约型发展之路,做到珍惜资源、节约能源、保护环境、可持续发展。由于目前国内仍然以燃煤电厂为主,怎样在火力发电厂来落实和贯彻减能、增效的方针政策,大力促进火力发电厂节能是一个值得探讨的问题,而推广应用各种新技术、新工艺、新管理是实现节能的唯一途径。信息、通讯、计算机、智能控制、变频技术的发展,为火力发电厂的高效、节约运作、科学管理,以及过程优化提供了前所未有的手段,进而促进火力发电厂的科学管理和自动化水平的提高。 针对节能工程必须追求合理的投资回报率,下面的报告就是针对火力发电厂在提高用电率方面实施的节能工程的跟踪与效益的分析。 第二章国内火力发电厂能源消耗的分析 据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露,中国发电总量的66%消耗在电动机上。且目前电动机装机容量已超过4亿千瓦,高压电机约占一半。而高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机。具体到火力发电厂来说主要有九种风机和水泵:送风机、引风机、一次风机、排粉风机、脱硫系统增压风机、锅炉给水泵、循环水泵、凝结水泵、灰浆泵。 可以说这些设备在火力发电厂中应用极广,种类数量繁多,总装机容量大,而且平均耗电量已占到厂用电的45%左右。 但是泵与风机这些主要耗电设备在我国火力发电厂中普遍存在着“大马拉小车”的现象,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。浪费的主要原因有以下两点: 1、运行方式技术落后 据调查,目前我国火力发电厂中除少量采用汽动给水泵、液力耦合器及双速电机外,其它水泵和风机基本上都采用定速驱动,阀门式挡板调节。这种定速驱动的泵,在变负荷的情况下,由于采用调节泵出口阀开度(风机则采用调节入口风门开度)的控制方式,达到调节流量得目的,以满足负荷变化的需要。所以在工艺只需小流量的情况下,其泵或风机仍以额定的功率,恒定的速度运转着,特别是在机组低负荷运行时,其入口调节挡板开度很小,引风机所消耗的电功率大部分将被风门节流而消耗掉,能源损失和浪费极大。另外,风机档板执行机构为大力矩电动执行机构,故障较多,风机自动率较低,存在严重的节流损耗。 2、运行实际效率低下 从实际运行效率上来说,在机组变负荷运行时,由于水泵和风机的运行偏离高效点,偏离最优运行区,使运行效率降低。调查显示,我国50MW以上机组锅炉风机运行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右。这是因为,我国许多大中型泵与风机套用定型产品,由于型谱是分档而设,间隔较大,一般只能套用相近型产品,造成泵与风机的实际运行情况运行效率低,能耗高。同时在设计选型时往往加大保险系数,裕量过大,也是造成运行工况偏离最优区,实际运行情况运行效率低下的原因。 第三章降低能源消耗的技术策略 为了降低上述火力发电厂运行设备的能源消耗,同时提高火力发电厂的发电效率,新建火力发电厂可选用高效辅机和配套设备,做法有二。一是采用液力耦合器、双速电动机、叶片角度可调的轴流式风机等设备;二是采用变频调速装置。尽管采用液力耦合器在一次投资方面具有一定的优势,但液力偶合调速装置除在节能方面比变频调速效果过相差很远以外,还在功率因数、起动性能、运行可靠性、运行维护、调节及控制特性、综合投资及回报等方面有较大差异。因此,现有老的火力发电厂减少能耗最经济,最简单可行的方法就是加装变频调

引风机调试方案

锅炉引风机及其系统调试措施 1 编制目的 1.1 为了指导及规范系统及设备的调试工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行,制定本措施。 1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。 1.3 检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。 1.4 通过引风机试转的调试,对施工、设计和设备质量进行考核,检查引风机电流、振动及其轴承温度的数值是否符合标准,并将这些数值记录备案,以此确定其是否满足以后正常生产的需求。 2 编制依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版) 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇(1996年版) 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 2.5 《电站锅炉风机选型和使用导则》(DL/T468-2004) 2.6 《电站锅炉风机现场性能试验》(DL/T469-2004) 2.7 《锅炉启动调试导则》DL/T 852-2004 2.8 《火电机组达标考核标准》(2006年版) 2.9 《工程建设标准强制性条文》,电力工程部分2006年版 2.10 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.11 设计图纸及设备说明书 3 职责分工 3.1 陕西电力建设第三工程公司 3.1.1 负责分系统试运的组织工作。 3.1.2 负责系统的隔离工作。 3.1.3 负责试运设备的检修、维护及消缺工作。 3.1.4 准备必要的检修工具及材料。 3.1.5 负责有关系统及设备的临时挂牌工作。 3.1.6 配合调试单位进行分系统的调试工作。 3.1.7 负责该系统分部试运后的验收签证工作。 3.2 凯越动力车间 3.2.1 负责系统试运中设备的启、停,运行调整及事故处理。 3.2.2 负责有关系统及设备的正式挂牌工作。 3.2.3 负责试运期间水质的常规化验分析。 3.2.4 准备运行的规程、工具和记录报表等。 3.2.5 负责试运中设备的巡检及正常维护工作。 3.2.6 参加分部试运后的验收签证。 3.3 西北电力建设调试施工研究所 3.3.1 负责试运措施(方案)的编制工作,并进行技术交底。 3.3.2 准备有关测试用仪器、仪表及工具。 3.3.3 分系统调试的指挥工作。

引风机改造施工技术方案

批准: 分管副总工程师审核: 生产技术部审核: 相关专业会签: 专业技术审核: 编制: 日期:2013年09月15日

本施工方案是为国电电力大同第二发电有限公司#3炉引风机改造制定的。由于施工工期短,工作量大,方案中对施工进度做了详细编排。在具体施工时,可根据现场的具体情况相互穿插进行。 1施工部署 1.1联系电厂有关人员,开热机检修工作票,经批准后方可施工。 1.2经电厂审核批准施工方案后,对全体施工大修人员宣读讲解施 工技术方案和安全措施及工期进度。 1.3 装好检修临时电源,容量不小于100KW,装好施工照明灯。1.4 选现场方便之处张贴安全措施及工期进度表。 1.5 引风机施工现场6台电焊机就位,置于#2炉引风机房。 1.6备好充足的氧气和乙炔,分别放到引风机房内指定位置。 1.7更换的备件运入现场,放在方便处,不得影响通行。 1.8改造设备的吊装临时通道准备就绪。 1.9准备好跳板,脚手架杆、卡扣运入现场。 1.10打开全部人孔门和检修所必须割开的检修孔。 1.11在合适的位置开设运送改造设备用的临时通道。 1.12清扫壳体内浮灰,装入袋中运至零米电厂指定地点。 2 施工方案及主要技术措施 2.1、#2炉原#1、#2引风机4台风机本体部分全部拆除,拆除范围包括进口调节挡板膨胀节法兰至原出口膨胀节法兰的所有部分(包括膨胀节)及隔声保温装置,需搭设脚手架,脚手架长10米,宽1.5米,

高6米,分三面搭设,拆除保温及装饰面积约300平米,拆除吨位约30吨/台。 2.2、#2炉#1、#2引风机2台新风机本体部分安装,安装范围包括进口调节挡板、膨胀节法兰至风机出口膨胀节、逆止风门法兰的所有部分(包括进出口挡板、逆止风门支撑架、检修平台制作等)及隔声保温装置,恢复保温及装饰铁皮面积约200平米,安装吨位约50吨/台。 2.3、#2炉#1、#2引风机原液力偶合器、执行器及冷油器全部拆除,安装2台新电机润滑油站(包括冷却水系统、电气、热控系统连接)。 2.4、#2炉#1、#2引风机原入口调节挡板全部拆除,更换安装2套新入口调节挡板(包括电气、热控系统连接,挡板检修平台制作)。 2.5、#2炉#1、#2引风机原电动机全部拆除,更换安装2台配套新引风机电动机(包括电机台板就位找中心,轴瓦润滑油系统连接)。2.6、#2炉#1、#2引风机出口安装2套逆止风门(包括气动执行机构、电控柜安装,风门支撑检修平台制作)。 2.7、#2炉#1、#2引风机入口烟道加固处理(引风机入口膨胀节至电除尘出口膨胀节,联络烟道等)并清理烟道。 2.8、#2炉#1、#2引风机改造安装后引风机整体试运调试。 2.9施工工艺及技术要求 2.9.1 风机的拆除 2.9.1.1原引风机在拆除前要检查各部件连接情况,确认各部件的连接方式及位置后再进行拆除,拆除吊卸时要注意保护人身设备安全,

行车变频改造方案(DOC)

淮北市热电有限公司 #1、#2行车变频改造方案 编制:史拥军 2013年3月8日

淮北市热电有限公司 #1行车变频器与PLC控制改造方案 1 引言 我公司#1行车是5T桥式抓斗行车,由操作台、运行机构和桥架组成的。运行机构是由三个基本独立的拖动系统组成: 1、大车拖动系统。拖动整台桥式抓斗顺着车间做“横向”运动(以操作者的 坐向为准),大车的行走由2 台11kW绕线电机牵引。 2、小车拖动系统。拖动抓斗顺着桥架作“纵向”运动。小车的行走由1台3.7kW 的绕线电机牵引。 3、抓斗吊拖动系统。拖动抓斗作吊起、放下的上下运动及抓斗的放开、闭合 运动。抓斗的升降绳和开闭绳各由1套卷扬机构操纵,卷扬机构的驱动电机为2台30kW绕线电机。 抓斗的所有电机都采用转子串电阻的方法启动和调速。在抓斗的使用过程中存在以下问题: (1)由于采用转子串电阻的方法调速,机械振动大,行车不稳定,定位困难,抓斗摆动严重,容易造成机械设备的损坏。转速随负荷变化,调速效果差,所串电阻因长期发热而使电能消耗较大,效率较低。 (2)抓斗的电机采用绕线电机,经常发生碳刷磨损严重、电机及转子绕线过热,造成维护量大。另外,操作员在抓斗定位时,经常打反车,使电机产生过载现象,影响电机的使用寿命。 (3)由于抓取搬运工作的距离较近,电机处于频繁启动及变速状态,控制电机的时间继电器和交流接触器处于频繁动作状态,电气元件容易损坏。

(4)在抓取原煤后提升时,难以保证升降绳与开闭绳均匀受力,严重影响钢丝绳的使用寿命。 交流变频器调速已广泛应用到许多领域,而PLC可以实现输入、输出信号的数字化,利用编程能实现多种功能,由二者配合构成的数字控制系统,可大大改善原有的控制系统的功能,也可以解决桥式抓斗故障率高的问题。 2#1行车变频加PLC控制改造预期评估: (1)采用变频器及PLC对#1行车改造。控制系统由于省去了切换转子电阻的交流接触器、串联电阻等电气元件,电气控制线路大为简 化。行车启动、制动、加速、减速等过程更加平稳快速,减少了负 载波动,安全性大幅提高。 (2)采用PLC代替原来复杂的接触器、继电器控制系统,电路实现了无触点化,故障率大大降低。 (3)采用变频调速,机械特性硬,负载变化时各档速度基本不变。轻载时也不会因操作不当而出现失控现象。变频器还可根据现场情况, 很方便地调整各档速度和加减速时间,使吊车操作更加灵活迅速。 采用变频调速同时也实现了电机的软起动,避免了机械受大力矩 冲击的损伤和破坏,减少了机械维护及检修费用,提高了设备的 运行效率。 (4)采用变频调速后,电机可以在基本停住的情况下进行抱闸,闸皮的磨损情况将大为改善。 (5)由于用鼠笼电机取代了绕线电机,消除了电刷和滑环经常出的故障。 (6)节能效果好。绕线电机在低速运行时,转子回路的外接电阻消耗大

浅谈火力发电厂引风机改造的一些问题

浅谈火力发电厂引风机改造的一些问题 为了响应国家节能减排的号召,降低厂用电的消耗,提高经济效益,引风机和脱硫增压风机合并运行是现在大型火电企业的一个新趋势。我厂继#8号炉引风机和脱硫增压风机合并改造成功后于2011年五月继续对#7炉引风机进行改造。 由于#7号炉的引风机压头不够,所以必须进行改造。主要工作是拆除脱硫风机改风道直通,提高引风机的出口风压。#7号炉的引风机是上海鼓风机厂生产的TLT-SAF型动叶可调轴流风机,通过对轮毂尺寸和叶片的数量、尺寸进行改造以提高压头。原来引风机是16片叶片现增加到26片,轮毂直径增加到1884mm,但风机的下壳体尺寸和整体标高不变,电机进行增容。 面临的主要问题:改造工作的工期控制、各配合工种的协调等问题。 面临的主要难点:风机下壳体定位、电机定位、和轴系找正等。 电机增容对电机的底座没有影响故尺寸不变,所以风机还是利用原基础进行定位,以电机的基础为基准。风机下壳体的定位比较困难,因为电机的定子线圈增加,磁场中心未知,且电机在后期才到,风机本体只能在就位后等待电机的到货。因工期紧,不能电机空转后再定位本体及轴系找正,另外因灌桨问题及电机动力电缆未敷设好等等问题必须先找正、定位。 拆除前先做好原始记录以作参考,考虑到安装时尺寸定位不一样(在此不做详细说明)。由于原风机的轴承箱还要继续使用,所以必须尽快把轴承箱拆下交给厂家。在拆除原本体时,由于本体底脚螺栓还要继续使用,只能拆除螺母,因使用时间太长导致底脚螺栓很难拆,使用了除油漆、除

锈、固定螺杆等方法拆下螺母,拆除连轴器后,整体吊出本体机壳,对基础进行清理,因原基础的高度可能不一定适用新的风机本体,所以要对原二次灌浆进行局部清理,特别是对机壳定位有影响的要多次清理保证定位无阻碍,避免二次起吊,在清理基础上,对螺栓、螺母进行进一步清理,以保证顺利安装。 风机本体无整体底板,是分体式底板,除靠近的螺栓共用一块底板外,每个螺栓孔均只有一只底板,底板下部为校平螺钉,用以在定位时对高度和水平进行调整。 在风机本体及电机全部就位后,开始进行机壳定位,并同时进行电机找正。在风机下壳体就位后,我们根据电机的高度对下壳体大概进行高度定位,用校平螺钉支撑住下壳体,用手旋紧底脚固定螺栓,连接电动机和风机的二个刚挠性半联轴器,并在中间用中间轴相连接,在联接时一定要清理联轴器的结合面,因联轴器的结合面为凸凹型的,我们一般不找轴系的外围偏差,仅找开口偏差,两对联轴器各用4只螺栓对称上紧后,先大概找平轴系的左右开口,再找上下开口,在找正的过程中一定注意可能产生的热膨胀位移,主要是径向位移和轴向位移。 径向位移的消除一般采取叶轮端对轮开口上开口稍大些,电机端对轮开口下开口稍大些,这样在运行状态下,由于引风机的工作温度很高,导致风机本体产生热膨胀从而消除开口,保持轴系的精确,由于这种联轴器,是刚挠性联轴器,它是一种真正的平衡联轴器,它本身就能够平衡安装和运行时的误差,但是如果安装偏差太大的话,会大大影响其使用寿命,故我们在考虑径向误差时仅考虑放±0.15mm的开口误差。而轴向位移就必须

电机系统变频节能改造工程项目可行性研究报告-资金申请报告

目录 第一章可行性研究报告概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2项目承担单位 (1) 1.3项目建设地点 (1) 1.4可研报告编制单位 (1) 1.5项目概述及主要经济技术指标 (1) 第二章编制目的、依据、原则和范围 (5) 2.1编制目的 (5) 2.2编制依据 (5) 2.3编制原则 (5) 2.4可行性研究的范围 (6) 第三章建设的必要性 (7) 3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 (7) 3.2环境保护和节能降耗的需要 (8) 3.3企业可持续发展的需要 (9) 第四章项目建设条件 (10) 4.1主体工程概况 (10) 4.2厂址选择 (12) 4.3公用设施及社会依托条件 (12) 第五章改造规模与产品方案 (15) 5.1改造规模 (15) 5.2生产方案 (15) 第六章生产设备节电技改方案 (16) 6.1企业能耗现状分析 (16) 6.2改造设备运行参数 (16)

6.3技术方案、设备方案 (17) 6.4项目建议改造方案 (22) 6.5消耗定额 (25) 6.6小结 (25) 第七章项目实施机构和项目法人 (28) 7.1项目实施机构 (28) 7.2项目法人 (28) 第八章环境保护 (28) 第八章环境保护 (29) 第九章社会经济效益 (31) 9.1环境效益 (31) 9.2社会效益 (31) 第十章节约和合理利用能源 (33) 10.1节能依据及标准 (33) 10.2节能设计原则 (33) 10.3能耗分析 (33) 10.4节能措施及节能效果分析 (34) 第十一章环境安全与劳动保护 (35) 11.1安全 (35) 11.2劳动保护 (36) 第十二章生产管理与人员编制 (38) 12.1生产管理 (38) 12.2人员编制 (38) 第十三章项目实施进度 (39) 13.1建设工期 (39) 13.2项目实施时期各阶段进度建议 (39)

风机变频节能改造案例

风机变频节能改造案例 一、森兰变频恒压供风系统节能原理 1、恒压供风变频调速系统原理 说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。 2、系统工作原理 变频调速恒压供风控制终极通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA 为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,假如控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时进步了压力。假如转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的条件下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。 二、250KW风机变频节能改造方案及功能 1、贵厂风机运行目前现状 现有风机一台,配套电机为250KW一台,工作电压380V,电流

460A,现采用阀门调节,控制供风风量、压力。这种调节方式既不方便,又浪费大量的电能,很轻易造成阀门及风机的损坏。 我公司经过多年对化工、轮胎行业的水泵、风机等设备的节能改造,积累了丰富的经验,具有雄厚的技术实力。 2、改造方案 现采用一台280KW森兰变频器控制一台250KW风机。 3、系统功能 A.风压任意设定,风压稳定且无波动 B.软启动软停机,对电网无冲击,无需电力增容 C.延长风机机械寿命 D.缺相,欠压,过流,过载,过热及堵转保护 E.节约电能,投资回收快 三、供风风机运用变频节能分析 1、现行实际运行功率(I实=350A) P运=√3UICOSω=√3×380×350×0.85=196kw W=196×320×24=1505280kwh 注:按一年320天运行计算 2、转速自动控制节能 A理论基础 因风机属于典型的平方转矩负载类型, 所以其功率(轴功率),转矩(压力),转速(风量)满足以下关系(相似定理):

引风机高压变频器改造研究

引风机高压变频器改造研究 发表时间:2014-12-02T14:31:05.810Z 来源:《价值工程》2014年第10月中旬供稿作者:刘斌[导读] 为减少故障和检修时间,延长锅炉引风机电机使用寿命,河北灵达环保电厂对锅炉引风机高压变频进行改造。 刘斌LIU Bin (河北灵达环保能源有限责任公司,石家庄051430)(Hebei Lingda Environment-friendly Energy Co.,Ltd.,Shijiazhuang 051430,China)摘要:为减少故障和检修时间,延长锅炉引风机电机使用寿命,河北灵达环保电厂对锅炉引风机高压变频进行改造。介绍了高压变频改造的必要性和实施方案,阐述了高压变频改造后的效果,对类似情况下的高压变频器具有指导意义。 Abstract: In order to reduce malfunctions and maintenance time and prolong the service life of boiler induced draft fan motor, HebeiLingda Environment-friendly Power Plant reforms the high-voltage frequency converter of boiler induced draft fan. This paper introducesthe necessity and implementation programmes of high-voltage frequency conversion, and describes the effect of high-voltage frequencyconversion reform, which is of guiding significance for high-voltage frequency converters in similar situations. 关键词院高压变频器;引风机;改造方案 Key words: high-voltage frequency converter;induced draft fan;improvement plan 中图分类号院TN77 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)29-0053-02 1 设备概况 目前我公司引风机电机规格为250KW 10000VYKK-450-2 型.变频器采用DFCVERT-MV 高压大功率变频器,自投运以来出现运行不稳定,故障率较高的状况,故障类型主要分为控制系统故障和硬件系统故障两类,控制系统方面主要有“单元系统通讯故障”,硬件方面主要有“单元缺相故障,旁通运行”、“单元直流过压”、“单元直流欠压”“单元系统通讯故障”由于是单机运行风险比较大,因此对变频器运行的可靠性要求非常高,在此基础上进行改造。 2 主控系统改造 2.1 改造目的 现有功率单元控制板故障率较高,经常出现单元直流过压问题就是控制板设置的保护定值漂移所致,究其原因是因为板件设置的电位器工作不稳定,且没有功率单元测温功能,当冷却风扇停运后跳高压开关,稳定性较差。 2.2 改造方案 2.2.1 更换硬件:主控板、光纤。 2.2.2 升级软件:PLC 软件、触摸屏、功率单元控制程序、296 升级到7058 配套软件,功率单元控制板和触摸屏修改软件程序。 2.2.3 实施方案 现有主控系统设备,包括主板及端子板、光通子板及母板、光纤拆除。 于升级现有功率单元控制板程序为122 控制板。盂将原连接功率单元和光通子板的光纤,由一对一改接同级三单元串联后连接主控板方式。榆根据硬件的变更,连接相应的二次连接线。虞对PLC 软件、触摸屏、功率单元控制程序进行升级,并将主板程序由296 升级到7058 配套软件。 2.3 改造前后效果对比 2.3.1 技术参数对比,如表1。 2.3.2逻辑功能对比,如表2。

引风机增容改造引风机技术协议精编

引风机增容改造引风机 技术协议精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

中国国电集团公司 国电民权发电有限公司1、2号机组引风机 增容改造引风机设备采购 技术协议 最终用户:国电民权发电有限公司 买方:国电国际经贸有限公司 卖方:成都电力机械厂 二〇一五年十二月

目录

1 总则 1.1本技术协议适用于国电民权发电有限公司1、2号机组烟气超低排放改造工程引风机增容改造工程中所用引风机及其附属设备改造的设计、性能、制造、包装和运输、现场安装指导、质量保证、调试、培训、文件等方面的技术要求。 1.2本技术协议包括引风机本体(含电机)及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。本改造工程的范围为2台锅炉共4台引风机设备(每炉2台)。 1.3本技术协议所提出要求和供货范围都是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方须提供符合技术规范要求和现行中国或国际通用标准的功能齐全的优质产品及相应服务。 1.4卖方须提供高质量的设备。这些设备须是全新的、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组设备制造、运行的成功经验;同时满足国家的有关安全、职业健康、环保等强制性法规、标准的要求。相关产品如配套特种设备必须取得相关部门检验合格证。1.5凡在卖方设计范围之内的外购件或外购设备,卖方至少推荐2~3家同质量等级、性能可靠的优质产品供买方最终确认。卖方对供货范围内的所有设备(包括分包和外购设备)负有全责。 1.6在签订合同之后,到卖方开始制造之日的这段时间内,买方有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,卖方遵守这个要求,具体款项内容由双方共同商定。

电机变频改造

125MW机组风机电机中压变频节能改造 企业:控制网日期:2003-11-07 领域:机器人点击数:1319 尹正军,高本科宋海青 1 引言 随着山东电力的高速发展,电网容量已近两千万千瓦以上,十里泉发电厂的125MW 机组主要承担调峰任务,机组开停机比较频繁,并且满负荷运行时间很少,即引风机调整风量的挡风板全开的时间很短(一台机组的两台风机运行,在夏季满负荷时,其挡风板也不全部打开)。且电动机均为单速电机,全年平均出力效率(按九九年数据统计),引风机电机不及60%,并且,机组调峰频繁起动,加剧了对电动机的损害。其事故率明显增大。而采用变频调速比挡风板调整具有较好的节能效果,并能够减轻机组调峰对电动机的损害;对于电力系统即将步入竞价上网的今天,对厂用辅机进行变频调速改造,实现节能降耗,降低机组的厂用电率,提高电厂竞价上网的能力具有较大的积极作用。 该厂125机组共有10台700kW引风机,目前有8台Y4-73-11-28D风机已安装液力偶合器,实现了机组不同工况下的调速节能改造。由于#1炉甲引风机位置空间较小,无法安装液力偶合器,唯一的节能途径就是将电机进行变频调速改造。 2 变频调速的控制理论 交流异步电机的输出功率为:P=Mz*w,其中,Mz为电动机的负载转矩,w为电动机的旋转角频率。而风机的负载特性为:Mz∝Kw2,所以,P∝Kw3。 上式表明,对于风机一类的负载而言,电动机的输出功率正比于电机旋转角频率的三次方,其中K为比例系数,对于一定的风机而言,它为一常数。因此,电机输出频率的控制可以根据锅炉某一参数(如风压)来实现。通过实测的锅炉参数转换成的控制量,控制变频器,就可以准确地调节电动机的电源频率,改变电机转速,以达到节约能源的目的。实现变频控制原理如图1所示: 图1 变频调速控制原理图 3 引风机变频改造方案 3.1 中压变频调速可供选择的三种实施方案 3.1.1 Y-△变换 该种方法是通过降压变压器将6000V的电压降低到一定的电压等级,要求异步电动机必须采用△连接,在保证输出功率不变的情况下,该种连接方式虽能满足电压和电流的要求,但它对dv/dt和共模电压的承受能力较差,容易形成环流,增加电机损耗。由于电厂一般风机电机的温升为115°C左右,绝缘等级为F级,接线方式为Y形,若选用此方案的变频器,电机定子线圈接线要由Y形改变为△,而线圈截面保持不变,有可能会由于电流增加而导致电机的温度急剧上升,以至损坏电机。 3.1.2 高-低-高变频调速系统 此种调速控制方案是将高压通过降压变压器,使变频器的输入电压降低,这样可以采用各大公司一般的交流变频器,然后,将变频器的输出电压通过升压变频变压器将输出电压再提高到6kV,以满足交流电动机的电压要求。但据资料介绍此方案存在着以下问题: (1) 此高-低-高变频系统需要用两个变压器,从而降低了节能效率,且降压、升压变压器不能互换,升压变压器需要特制,以减弱高次谐波的影响。 (2) 高-低-高调速系统输出波形畸变较大,高次谐波含量比较高,对电机的绝缘要求很高。 (3) 高-低-高变频调速系统中的变频器整流部分普遍采用可控硅桥式整流电路,相应变频器

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