一起特殊故障引起母差保护动作的分析
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护系统是电力系统中非常重要的保护装置之一,它主要用于保护母线的安全运行。
有时候母线差动保护会出现误动作或者延迟动作的情况,造成对电力系统的影响甚至事故。
本文将探讨220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
1. 设备故障:母线差动保护的设备故障是造成动作事故的主要原因之一。
设备故障可能包括差动保护继电器故障、电流互感器故障、信号线路故障等。
这些故障可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作,从而影响电力系统的正常运行。
2. 参数设置错误:母线差动保护系统的参数设置非常重要,它直接影响着保护的性能。
如果参数设置错误,可能导致误动作或者延迟动作。
误将负载电流设置成过流动作值,容易引起母线差动保护的误动作。
3. 母线结构变化:电力系统中母线的结构可能会由于运行中的各种原因发生变化,如接触电阻增大、接触电阻不平衡等,这些变化可能导致母线差动保护的动作不准确,出现误动作或者延迟动作的情况。
4. 外部干扰:外部干扰可能来自电力系统内部的其他设备,也可能来自外部环境。
如果差动保护系统受到外部干扰,可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作。
5. 操作误操作:差动保护系统的操作人员如果操作不当,可能会导致误动作或者延迟动作的发生。
误操作设置参数、误操作复归装置等。
二、改进措施1. 设备维护和检修:对母线差动保护的设备进行定期维护和检修是非常重要的。
通过定期检测和维修,能够及时发现设备的故障,保证差动保护系统的正常运行。
2. 参数设置优化:对差动保护系统的参数设置进行优化是防止误动作或者延迟动作的关键。
要根据实际情况,科学合理地设置差动保护的参数,避免参数设置错误导致的事故发生。
3. 检测母线结构变化:对母线结构变化进行实时监测和检测非常重要。
可以利用其他装置,如微机保护装置、遥测装置等进行监测,及时发现母线结构的变化,以及时调整差动保护系统。
4. 外部干扰抑制:为了防止外部干扰对差动保护系统的影响,可以采取一些抑制措施,如在信号线路中加装滤波器、隔离器等设备,有效抑制外部干扰。
一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施

一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施作者:信莲莲来源:《华中电力》2013年第12期摘要:结合一起220kV母联差动保护动作事件,分析阐述了双母线方式下的差动保护原理,并提出了改进措施。
关键词:双母线,母联死区保护,母差220kV双母线接线方式中母联开关一般装设一组或者两组电流互感器(简称CT)。
在母联开关与CT之间的地方称之为“死区”,发生死区故障的概率较小,但产生的危害是相当大,本文以一个母联死区故障,来详细分析其中的原理和改进措施23时13分,220kV阳江站220kV母联CT内部故障,220kV母差Ⅰ、Ⅱ套保护动作,跳开220kVI、II母线上所有开关,最终造成220kV阳江站和一座110kV变电站失压。
该事件共损失负荷49.2MW,约占全市负荷的8.89%一、事件前运行方式220kV阳江站220kV #1、#2母线并列运行,其中220kV蝶阳甲线、#1变高挂220kV #1母线运行;220kV阳漠线、蝶阳乙线、#2变高、#3变高挂220kV #2母线运行,220kV旁路挂220kV #2母线处于热备用状态。
二、事件概况23时13分42秒,220kV阳江站220kV母联CT发生内部故障。
现场检查后发现:220kV 母联C相CT SF6气体泄漏。
从保护动作信息和录波看,先是II母正确动作出口,跳开220kV 母联和220kV II母线上所有元件(包括220kV蝶阳乙线、220kV阳漠线、220kV旁路、#2变高、#3变高开关);保护启动125ms后,220kV母差保护稳态量差动跳I母线、母联死区正确动作出口,跳开220kV I母上所有元件(包括220kV蝶阳甲线、#1变高开关)。
二次保护配置为两套双母线母联单CT母差保护,保护型号分别为许继的WMH-800和南瑞的RCS-915。
三、母线差动保护装置动作机理1、母线保护的基本原理一条母线上有n 条支路,Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In,为流入母线的和电流,即母线保护的差动电流。
一起母差保护动作分析及检查处理

一起母差保护动作分析及检查处理针对一起500kV母线差动保护的动作情况,分析其动作原因、故障点位置及现场检查过程,供同行借鉴、参考。
标签:母线差动保护;开关间短引线保护;绝缘电阻1 概述某水电站500kV系统采用一台半断路器接线方式(主接线如图1所示),GIS 设备采用型号为ZF-550的成套设备。
500kV母线保护双重化配置,第一套采用RCS-915GD母差保护装置,第二套采用SGB-750系列母差保护装置。
T区开关间短引线保护双重化配置,均采用PSL608U短引线保护装置。
母差保护与开关间短引线保护交叉配置,无保护死区。
2012年4月19日6时23分,500kV #2M 母差保护、5032和5033开关间短引线保护动作跳闸,跳开5013、5023、5033、5032开关。
2 保护及自动装置数据分析保护动作情况发生后,保护人员到现场检查核对装置动作情况,查看装置动作报文及录波文件,首先排除了装置误动作的可能性,保护及自动装置数据简述如下:(1)500kV #2M母差保护A套动作报告显示:2010-04-19 06:23:00:362保护启动,经5ms后变化量差动动作,选相B,发5013、5023、5033开关跳闸令,经21ms后稳态量差动动作,选相B,装置检测最大差动电流为2.81A。
(2)500kV #2母差保护B套动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒保护启动,经12ms母差B相差动动作,装置检测B相差动电流为2.761A,制动电流为2.771A。
装置录波波形简图如图2所示。
(3)#4机保护A套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经5ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.891A,58ms后保护动作返回。
(4)#4機保护B套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经3ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.723A,57ms后保护动作返回。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。
通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。
因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。
原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。
如果设定不准确,可能会引起误动作。
针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。
2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。
在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。
3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。
在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。
改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。
2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。
3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。
4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。
5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。
对一起220kV母线差动失灵保护动作的分析

摘 要 : 2 0k 变 电站 甲 2 0k 线路 乙 A 相 接 地 故 障 , 某 2 V 2 V 线路 两侧 双 高频 保 护 快 速 动 作 , 电站 甲侧 线路 乙开 关 A 变
相 跳 闸随后 三 跳 , 紧接 着母 线 失 灵 保 护 动 作 跳 开 2 0k 母 联 开 关 , 后 母 线 差 动 保 护 B相 动 作 , 开 2 0k 正 母 线 2 V 最 跳 2 V
式 高 频 保 护 .开关 失 灵 保 护 及 重 合 闸 为 北 京 四方 C I0 A;2 V 线路丙 两侧 保护 配置 : S 1 1 2 0k 第一 套为 北
号 主变 2 0 V 开关接 2 0k 副母 运 行 .2 V 母 2 k 2 V 2 0k
图 1 某 变 电 站 甲 2 0k 系统 接 线 图 2 V
联 开关运 行,2 V 旁路 接副母 运行 。 中线路丙 对 20 k 其
侧 变 电站丙 的开关 热备 用 . 在 丙变 电站 侧配 置 有 并
6 时线 路 乙开 关 A 相 变位 , 离故 障点 . 障 电 0ms 隔 故
流 消失 。
失灵 保 护 及 重 合 闸为 国 电南 自 P L 0 :2 V 线 S 6 3 2 0k
路 乙 两 侧 保 护 配 置 :第 一 套 为 北 京 四 方 公 司
C L1 1 第 二套 为南 瑞 继 保 R S 0 A. 为 闭 锁 S 0 A. C 91 均
电站 甲侧 2 0k 线 路 乙 A 相 开关 跳 开 10ms 2 V 6 后
再次受 雷击 ( 2 0 时 )后 加速 保 护再 次 动作跳 即 2 ms .
开 B、 C相 。1 ms 30 时刻 乙线开关 三跳 但 由于开关
一起母差保护误动事故分析

一起母差保护误动事故分析庄红山石辉新疆乌鲁木齐电业局(乌鲁木齐830011)摘要:本文主要介绍一起典型的母线保护误动事故,本次事故最终判断原因是CT暂态饱和以及母线保护抗暂态能力差,结论的确认有充分的依据,并经过科学的推理和验证,并提出相应的措施。
关键词:母线保护误动;CT饱和;抗CT饱和特性1事故经过2008年8月24日21点50分,乌鲁木齐电业局220kV米泉变电站110kV米腾线18#杆C相合成绝缘子因雷电击穿闪络,造成C相接地故障,米腾线保护装置零序I段、接地距离I段动作;同时,米泉110kV母线保护W M Z-41A装置I I母小差和大差动作,切除了110kV I I母所有开关,相关出线的110kV终端站保护及备自投动作均正确。
2事故调查及分析事故发生后,乌局对110kV I I段母线设备及合成绝缘子进行检查,确认母线无故障后,按中调命令恢复110kVI I母供电,母线送电正常。
随后对110kV母差和米腾线保护装置和所有回路进行实验检测,实验和检测结果均合格。
随后我们根据调取的保护动作报文和故障录波图,分析后发现事故过程中的一些异常点,并就此展开调查,具体如下。
2.1110kV米腾线保护动作行为分析110kV米腾线保护型号是PSL-621C,线路故障时米腾线保护装置零序I段、接地距离I段保护动作跳闸,动作行为正确。
但从米腾线保护动作报告及录波图上看C相电流及零序电流有畸变,从录波图上分析其波形特点如下:(1)第一个半波波形向正半轴偏移很大,这说明故障电流存在很大非周期分量的。
(2)第二个半波略有畸变,从第二个周波开始,波形基本恢复正常。
2.2母线保护动作分析米泉变110kV母线保护型号是W M Z-41A,其母差动作逻辑如下:依照母差动作逻辑公式,将母差录波数据录入E X C E L表计算出大差和I I母小差,以及制动电流。
分析计算结果,“动作情况”大于零的满足动作条件,可以发现从0点至8点,计算值大于零,110kV 母差满足动作条件。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施

220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故是母线差动保护在正常运行中误动作的情况。
这种误动
作通常会导致系统的不稳定、事故的扩大以及设备的损坏。
以下是针对220kV母线差动保
护动作事故的原因和改进措施的一些建议。
1. 原因分析:
(1)继电器故障:差动保护继电器的设计和制造存在问题,如原件老化、元器件失效、接触不良等,导致误动作。
(2)CT和PT故障:差动保护的正确动作依赖于正确的电流和电压检测,如果CT(电流互感器)和PT(电压互感器)出现故障,会导致误动作。
(3)信号干扰:差动保护系统中存在信号传输时的干扰,如电磁信号、谐波等,会导致误动作。
(4)误操作:操作人员误操作差动保护装置,导致误动作。
2. 改进措施:
(1)完善差动保护继电器的设计和制造:选择可靠的继电器供应商,确保采用的差动保护设备符合国家标准和规定,并定期检测继电器的性能和状态。
(2)定期检查和校准CT和PT:定期检查CT和PT的工作状态,保证其准确可靠,并及时更换老化和失效的设备。
(3)减少信号干扰:采取屏蔽和滤波措施,降低差动保护系统中的信号干扰,并确保相关设备的可靠接地。
(4)加强操作人员培训:对差动保护装置的操作人员进行系统的培训和考核,提高其操作技能和安全意识,减少误操作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,需要从继电器的设计和制造、CT和PT的检查校准、信号干扰的减少以及操作人员培训等方面进行改进,确保差动保护
系统的运行可靠性和安全性,避免事故的发生。
220kV变电站母差保护动作的事故分析

220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。
电力系统中当输电线路、变压器、母线或者其他设备发生故障时,保护装置动作并发出跳闸命令,但因故障设备的断路器由于跳闸线圈故障(断线)、操作机构故障、气压或液压降低、直流电源故障、操作箱继电器等问题导致拒绝动作跳闸,若不尽快将故障点隔离,会造成主设备损坏、停电范围扩大、甚至整个系统瓦解等。
为在较短时间内切除与失灵断路器相关联的其他断路器,使停电范围限制在最小区域内,配置断路器失灵保护就显得尤为重要。
利用断路器失灵时故障特征的相关信息作为断路器拒动的判别条件,构成断路器失灵保护。
关键词:变电站;母差保护;事故分析;整改措施引言智能变电站母差保护在远景扩建过程中所面临的问题,提出采用面向间隔的系统描述文件逻辑解耦方案,引入母差保护过程层循环冗余子校验码的概念,通过合理规划母差保护设备描述文件的初期配置,确保了远景间隔扩建的顺利实施。
从智能变电站全工程设计周期角度,提出了针对不同工程阶段的母差保护优化设计方法和实施策略,降低远景扩建调试的工作量,提升扩建工程的实施效率,为智能变电站工程设计和建设实施提供参考。
1故障原因及保护动作行为分析通过对故障录波器和35kV母差保护故障报告进行分析得出以下结论:(1)16时35分35秒,即35kV母差保护动作前5分43秒,35kVⅠ段出线B相发生接地;(2)16时41分11秒,35kV母差保护Ⅰ母差动保护动作。
故障报告显示为301间隔BC相有较大的短路电流,304间隔仅B相有故障电流且与301间隔B相电流幅值相等方向相反,说明B相故障点在母差保护范围以外。
同时,304开关保护电流Ⅰ段动作跳闸,故障相别为B相,由此判定B相故障点在304线路上。
因35kV母差保护故障报告中,只有301间隔C相有较大的故障电流,其他各支路C相未发现有故障电流,Ⅰ母差动和大差回路只显示C相有差流,母差保护报告显示为Ⅰ母C相差动保护动作。
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图 2 故障示意图 Fig. 2 Fault diagram
5 处理过程及结论
虽然线路保护具有故障测距功能, 但由于不是 金属性单相接地, 所 以李山站 母线 对侧 220 kV 线路测距不是很准确, 只能作为辅助判断依据。由 李山站母差 2 次动作的录波报告以及黄埠站李黄线 重合失败等条件, 可以综合判断出故障点位于李山 站 220 kV GIS 的李黄线 A 相断路器与出线侧电流
1 事故经过
1. 1 故障前运行主接线 李山站的 GIS 为户内 SF 6 气体绝缘的 金属封 闭式开关设备, 三相分箱式, 双母线接线, 220 kV 出 线 5 回, 变压器出线 2 回。 李山站 220 kV 侧为固定连接方式: 母包括 1 号主变、 青李线、 李南 线 ; 母包括 2 号主变、 崂李 线、 李南 线、 李黄线。 220 kV 母联开关在合闸位置, 见图 1 。
参考文献
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2007, 31( 12)
障点的二次电流约为 18. 75 A, 与母差第 2 次故障 报告提供的差流值 17. 9 A 基本吻合。
4 母差保护动作行为分析及故障点判断
[ 5, 6]
1
220 k V 母差保护
R CS 915
2
220 k V 母差保护
R CS 915
3
220 k V 李黄线
R统的重要设备, 快速切除母线故 障有利于系统的稳定运行。母差保护动作后, 快速 查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件 恢复运行是至关重要的。李山站 220 kV 气体绝缘 金属封闭开关设 备 ( GIS ) 内部发 生的一 起特殊 故 障, 由于是全封闭组合电器, 运行人员无法从外观上 判断出故障点的位置。针对这种情况, 本文提出了 一种进行事故分析的原则, 即把装置的录波数据和 报告、 母线的动作行为以及正确的理论计算综合起 来, 以准确判断故障点的位置。
南京路站 工频变化量方 复合距离方 单相 重合成功 ( 李南 线 ) 向、 零序方向 向、 零序方向 跳闸 黄埠站 ( 李黄线 ) 工频变化量方 复合距离方 单相 重合失败 向、 零序方向 向、 零序方向 跳闸
由故障录波数据及报告可知母线的故障相别为 A 相。李黄线两侧高频保护动作且黄埠站侧重合失 败可初步判断故障点在李黄线上。因母差保护同时 动作, 则有 2 种可能: 一是故障点在母差保护和线路 保护的重叠区内; 二是母线和线路同时发生故障。 李山站母差保护动作 2 次可以排除母线和线路 同时发生故障的可能 , 原因是母差保护虽动作 2 次 但都是 母线有差流。母线第 1 次跳闸录波图中 A 相电压有明显降低 , B, C 相电压基本正常 ; 而母线第 2 次跳闸录波图中跳闸前 40 ms 以及跳闸后 A, B, C 三相电压都为 0, 说明第 2 次跳闸前母线上的有源 连接元件已全部切除, 是一条空母线 , 即第 1 次跳闸 后故障点已经被隔离。结合母线差动保护第 2 次跳 闸有差流但无电压这种现象以及理论计算的数据, 可以判断故障点位于李黄线 A 相断路器与出线侧 电流互感器 ( 母差保护用) 之间。 李山站第 1 次母线保护动作将所连接元件三相 跳闸的同时母差停信 , 对侧黄埠站李黄线因母差停 [ 7] 信单相跳闸 , 经重合闸 1 s 的延时后重合在故障 点上, 造成李山站侧李黄线母差保护用电流互感器 瞬间有故障电流流过, 李山站母差第 2 次动作, 如图 2 所示。
Table 2
序号 1 2 3
表 2 李山站对侧变电站故障报告 Report of substation opposite to Lishan substation
901 高频 保护 902 高频 保护 跳闸 重合闸 情况 动作情况
李山站 对侧线路 崂山站 ( 崂李线 )
工频变化量方 复合距离方 单相 重合成功 向、 零序方向 向、 零序方向 跳闸
106 面安排运行人员检查站内设备 , 另一方面安排线路 工区进行线路巡视。
表 1 李山站故障报告 Table 1 Report of Lishan substation
序号 保护元件 保护型号 故障录波报告 跳闸时间 15: 33: 27. 665 故障相别 : A 母差跳 母 相对时间 5 m s 最大差流 57. 19 A 跳闸时间 15: 33: 28. 884 故障相别 : A 母差跳 母 相对时间 34 m s 最大差流 17. 9 A 901: 工频变化量方 向、 零 序方 向、 距 离 段、 工频变化量距离 902: 复合距离方向、 零序 方向、 距 离 段、 工 频变化量距离
1. 2 保护配置及母差保护原理[ 1 , 2] 李山站 220 kV 母线保护为南京南瑞继电保护 公司的 RCS 915 型微机保护, 220 kV 线路保护为 该公司的 901 和 902 型。220 kV 线路全部投单相 重合闸 , 重合闸时间均设置为 1 s。母差保护用电流 互感器变比均为 1 600/ 5, 所有线路保护用电流互感 器变比均为 1 600/ 5, 线路保护用电流互感器与母差 保护用电流互感器的保护范围是重叠的。 RCS 915 型母线保护为分相比例差动保护, 采 用反映工频变化量的自适应阻抗加权式母线差动保 护原理, 辅以带波形检测的稳态比率差动。母线大 差比率差动用于判别母线区内和区外故障 , 小差比 率差动用于故障母线的选择。引入连接元件的刀闸 辅助触点自动判别母线运行方式, 实现差动回路和 出口回路的数字化切换。采用低电压、 零序电压、 负 序电压的! 或∀ 逻辑构成复合电压闭锁元件 , 闭锁母 差保护出口。 1. 3 保护动作跳闸情况 李山站 220 kV 母差保护 动作, 连接 于 母线 的 2 号主变 220 kV 侧、 崂李线、 李南 线、 李黄线开 关及母联开关跳闸。其中 3 回 220 kV 的对侧所在 变电站包括崂李线崂山站侧、 李南 线南京路侧单 相跳闸 , 重合成功 ; 李黄线黄埠站侧单相跳闸 , 重合 失败, 具体见表 1 和表 2 。
∃ 现场经验 ∃
于立涛 , 等
一起特殊故障引起母差保 护动作的分析
整定计算 . 北京 : 中国电力出版社 , 1993.