变电站电压互感器失压怎么处理
35kv变电站电压互感器故障分析及处理

【 关键词 】 电压互感器 ; 障分析 ; 障处理 故 故
目前在我国 .5 v以及 以下 的电压等级 的变 电站 被大量使用 , 3k 一 迅速饱和从而导致谐振过电压而造成高压熔断器被熔 断 般要保证 3k 5v电压等级变电站 的安 全使用 .最有效 的方法是采用小 42由于铁磁谐振而造成的电压互感器被击穿 .铁磁谐振会使电 _ 接地短路电流 . 而在运行这种 方式 的时候 . 电压互感器会 出现一 些异 压互 感器激磁 电流增大几十倍 . 至于达到 35e以上 . 甚 .u 时间持 续较 常情况和故障 . 通过对一些现 象的分析 , 能有效防止 电压互感器 出现 长后 电压互感器在大 电压 、 大电流的情况下运行 . 容易损坏 损 坏。 43电压互感器二次 负荷偏重 , . 如果一 、 二次电流较大 . 二次侧 负 载电流 的总和超过了额定值 , 造成 内部绕组发热 . 内部发热情况 在 1关 于 3 I 变 电站 电压 互 感器 . 5( 、 , 电压互 感器有多 种分类 .按安 装地点 可分为 户内与户外 两种 , 严 重 时 会 发 生膨 胀 爆 炸 3 k 及 以下 的多 安 装 为 户 内式 .5 v以 上则 制 成 户 外 式 5v 3k 5故 障 原 因分 析 . 电压互感 器有单相式和三相式 .5 v以上就不能制成三项式。其 3k 在上述三项初探中可以得 出分析的路线 . 首先可以看变电器 的使 中三绕组电压互感器除 了一次侧和基本二次侧外 . 还有一组辅助二次 用时间 . 如果是刚换的就可 以排除设备本身 的缺陷而导致的互感器烧 毁 的可 能 性 侧. 用来接地保护 从过 电压方 面人手 .过 电压按其产生 的原因可以分 为工频 过电 电压互感器的工作原理 和变压器相同 ,基本 结构为铁 心和原 、 副 绕组 。 互感器容量较小但 比较恒定 , 正常运行时接近空载状态 。 因 压 、 电过 电压 、 但是 雷 操作过 电压 和谐振过 电压 。根据 这几种过电压的特 为电压互感器本身的阻抗很小 . 所以一旦发生短 路电流就会急剧增加 点 . 以具体事故具体分析 . 可 一般结合 电压互感器烧 毁时的具体环境 导致烧毁线圈 在选择安 装地点 的时候副边绕组连 同铁心必须可靠接 分析 . 大部分存在 的是谐振过 电压 引起 的事故 . 以下面仅从谐振过 所 地 . 对 不 允 许 短 路情 况 的发 生 。 绝 电压 的 角 度进 行 分 析 电 压互 感 器 是 把 高 电压 按 比例 关 系 变 化 成 10 或 者 更 低 的 二 次 0v 谐 振 过 电压 按 照 起 因 可 以 分 为 : 性 谐 振 过 电压 、 量 谐 振 过 电 线 参 电压的有效设备 . 同时在使用电压互感器 的时候可 以将高电压与电气 压 . 常会 出现 的 是 铁磁 谐 振 过 电 压 经 工作人员隔离 以确保人身安全 电压互感器二次 回路是高阻抗回路 , 铁 磁 谐 振 过 电 压 是 指 非 线 性 电 感 与 电容 串联 而 激 发 起 的谐 振 现 电流大小 由回路 的阻抗决定 可以说电压互感器是一个被限定 了结构 象 非线性 电感是指谐振 回路中的电感元件磁饱和 , 使得其 电感参数 随着电流的变化 而变化 . 由于这种电感值不是常数 . 回路的谐振频率 和使用形式的特殊变压器 简单来 说就是 一种“ 检测原件 ” 。 也不一致 . 以产生的谐振也分 了高低之说 所 2常见的 3 k 变电站电压互感器故障 . Sy 除了铁磁谐振 . 电压互感器的熔断器熔 断也是很主要的一个故障 互感器在空载状态运行时 . 电力 系统 中, 在 特别是在 3 k 以下非 5v 电压互感器熔断器与 电压互感器 的形式有关联 。 电压 互感器分 接地系统中存 在着大量 的储能元件 , 容易发生谐振 的情况 由于铁 原 因. 很 通过对这两种互 心的饱和引起 电感量 的变化 .当铁心的感抗 x L与线路对地容抗 x 单相组式 电压互感器和三相五柱式电压互感器两种 . c 则更具有 接 近 或 相 等 时 . 会 引 发 并 联铁 磁谐 振 。造 成 铁 磁 谐 振 的 首 要 条 件 是 感器发生环境的探讨来分析电压互感器熔断器熔断的原因。 就 负载与互感器本身存在着一定 的相互 电路中非线性 电感原件 . 其中电路参数 的突变 , 如单母线接地 、 负载的 实际意义 我们通过观察得知 . 这种关系只要一方 出现问题时, 联系便会更加紧密 。 突 然 变化 或短 路 以及 供 电变 压 器 的 三次 谐 波 等 一般 发生 这 种 情 况 时 关系。
变电站全站失压事故处理

变电站全站失压事故处理变电站作为电能的重要转换和分配设备,一旦发生全站失压事故,将对整个电网系统造成严重影响。
因此,对于变电站全站失压事故的处理,必须具有高效性和科学性。
本文将依次介绍变电站全站失压事故的原因、处理流程和预防措施,以期能够给电网工作人员提供帮助。
一、变电站全站失压事故的原因变电站全站失压事故可能由多种原因引起,例如:1.变压器故障:变压器是电能从输电线路进入变电站最重要的设备之一,一旦变压器发生故障,如短路或过负荷,就会导致变电站失压。
2.开关设备故障:开关设备是变电站的重要组成部分,如开关、隔离开关、接地刀等,一旦这些设备出现故障,也会导致全站失压。
3.输电线路故障:输电线路长期暴露于自然环境和人为因素下,易受大风、雷击等自然灾害或破坏性行为的影响,一旦出现故障,也会导致全站失压。
4.人为因素:变电站管理人员的操作失误、维修人员的维修质量不达标,等等,也会成为故障的原因之一。
二、变电站全站失压事故的处理流程变电站全站失压事故的处理目的是尽快恢复变电站的供电能力,保证电力系统的正常运行。
变电站全站失压事故的处理流程大致分为以下几个步骤:1. 排查故障原因在进行处理之前,必须首先找到故障原因,并对问题进行定位。
根据变电站的构造和设备,可首先排查变压器、开关和隔离开关等设备是否出现故障。
并对输电线路进行巡视和检查,以确定是否存在线路短路、接触不良或线路破容等故障情况。
2. 应急措施在找出故障原因后,必须立即采取应急措施,以尽快恢复供电。
常用的应急措施包括:切断变压器母线、封闭开关柜、合上补充电源电路等。
3. 排除故障找出故障原因和采取应急措施之后,接下来就是排除故障。
具体方法包括:对修复线路故障、更换故障设备及对其进行检查维修等。
4. 恢复供电排除故障之后,需测试和检验整个设备系统的运行情况,确保电力系统正常恢复供电。
此时,必须先前出现的异常情况都要得到彻底处理,并确保设备安全地投入运行。
变电站全站失压事故处理

9、事故处理流程图
1、全站失压后,运行值班人员首先应记录事故发生时间、设备名称 、开关变位情况、重合闸动作、主要保护动作信号等事故信息。
2、将以上信息和当时的负荷情况及时汇报调度和有关部门,以便调 度及其有关人员及时、全面地掌握情况,进行分析判断。
3、检查受事故影响的运行设备运行情况 4、记录保护及自动装置屏上的所有信号,打印故障录波报告及微信
谢谢
处理方法
夜间应先合上事故照明。全面检查保护及自动装置动作情况、报出 的信号、仪表指示,断路器跳闸情况,并根据当时的运行方式判 断故障。
断开电容器组断路器、有保护动作信号的断路器、联络线断路器、 保护装置有异常的断路器。各段母线上,只保留一个电源进线, 其余电源断开。断开不重要用户断路器。争取和调度取得联系, 听从调度指挥。调整直流母线电压正常。
7、变电站全站失压事故事故处理的一般程序有那些
1、及时检查记录断路器的跳闸情况,保护及自动装置的动作情况, 光字牌信号及事件打印情况及事故特征。
2、迅速对故障范围内的设备进行外部检查,并将事故象征和检查情 况汇报调度。
3、根据事故特征,分析判断故障范围和事故停电范围 4、采取措施限制事故的发展,解除对人身和设备安全的威胁。 5、首先对故障部分恢复供电。
保护报告。
到现场检查全站设备,检查断路器实际位置所有设备有无短路、接 地、闪络、瓷件破损、爆炸、喷油等现象。
5、检查站内其他相关设备有无异常
6、将详细检查结果汇报调度和有关部门。
7、根据调度令完成对全站失压的处理。
事故处理完毕后,值班人员填写运行日记,断路器分合记录,并根8 据断路器跳闸情况、保护及自动装置的动作情况、故障录波报告 以及处理过程,汇总事故处理过程。
电压互感器故障引起全站失压的事故分析和对策

电压互感器故障引起全站失压的事故分析和对策摘要:通过对110KV长征变电站发生的一起由于10KV Ⅱ段PT故障,造成全站失压的情况分析,找出了事故原因,制定了相应的防范措施,确保了电网安全运行。
关键词:电压互感器故障防范措施2011年12月8日,某供电公司长征110KV变电站发生了一起由于10KV Ⅱ段PT故障,造成1#、2#主变三侧开关跳闸,全站失压。
一、事故经过2011年12月8日7时03分,110KV长征变电站10KV系统发生单相接地。
值班长立即将接地现象汇报调度,在调度的指挥下,运行人员依次对10KV出线馈路进行接地选线,对所有线路选完后但接地信号仍未消失。
7时35分运行人员准备对10KV Ⅱ段PT进行检查,切换了PT二次回路,断开了10KV Ⅱ段PT 二次空气开关,突然发现10KV Ⅱ段PT柜内出现烟雾,并听见警铃、喇叭响,全站失压。
随后对全站设备进行特巡,除10KV Ⅱ段PT故障外其他设备均无异常。
事故后恢复情况:7时57分:断开100母联开关,1#、2#主变分列运行,8时03分,35KVⅠ、Ⅱ段母线所带出线恢复供电,8时13分,10KV Ⅰ段母线所带出线恢复供电。
10时40分,故障设备10KV Ⅱ段PT隔离。
10时58分,100母联开关投入运行,10KV Ⅱ段母线所带出线恢复供电。
二、事故原因1.经对长征变电站10KV Ⅱ段PT开关柜手车检查,发现三相保险已全部炸裂,PT三相保险底座均有明显的电弧烧伤痕迹。
对试验报告检查,各项试验数据合格,历年无明显变化。
10KV Ⅱ段PT开关柜型号为JDZJ-10,PT一次熔断器为RN1-10/0.5。
经与厂家技术人员现场认定,开关柜存在问题,现已改型,答应予以更换。
经分析事故发生的原因可能有:(1)当日气温很低(约-10℃),熔丝熔断发热致使熔断器熔管爆裂,引起相间弧光短路。
(2)根据PT三相保险底座均有明显的电弧烧伤痕迹分析,由于10KV Ⅱ段PT保险底座绝缘不良,由单相接地发展为相间故障,引起10KV母线短路。
电力系统电压互感器异常处理方法

电力系统电压互感器异常处理方法一、电磁式电压互感器渗漏油异常处理方法详细检查渗漏油情况,渗漏油的速度。
如微渗,按缺陷处理流程进行。
如漏油,检查油位情况,如油位在正常范围内,向有关部门汇报,如可不停电进行处理(如底部放油阀紧固),可要求检查部门立即处理。
如需停电进行处理,向调度提出停电申请,将压变停电后处理。
如压变严重漏油,油位明显下降,应立即向调度提出将压变退出运行。
220KV电压互感器一般异常并且不是雷雨天气时,可用高压闸刀进行隔离,当电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,应立即汇报调度,使用有关开关隔离故障电压互感器,不得近控操作电压互感器的高压闸刀。
二、线路电压回路断线异常处理方法。
某一线路报出“电压回路断线”信号,警铃响,该线路的表计(如功率表)指示降低为零,保护失去交流电压,断线闭锁装置动作。
交流电压小母线及以上回路和设备无问题,故障只应在与线路有关的二次回路部分。
主要原因有:保护及仪表用电压切换回路断线、接触不良,如:双母线接线方式的线路的母线侧隔离开关辅助接点接触不良(常发生倒闸操作之后)、电压切换继电器断线或接点接触不良、端子排线松动、保护装置本身问题等。
若操作电源保险熔断或接触不良,同样也会报出“电压回路断线”信号,此时保护同时失去直流电压。
处理这种故障原因时应特别注意,距离保护在交流电压断线情况下,直流操作电源断开,重新合上时,可能会误动跳闸。
曾发生过距离保护在交流电压断线时,断线闭锁装置动作,因直流操作保险断续性的接触不良(保险松动)误动作跳闸事故。
因此,这种情况下,距离保护未退出时,不能装拔直流操作保险。
三、母线发出电压回路断线异常处理方法发出母线电压回路断线信号的同时,该段母线上各分路的功率表指示均降低(或为零),母线电压表指示降低。
各线路保护的断线闭锁装置动作,报“电压回路断线”信号。
此情况表明,交流电压小母线电压不正常,可采取一段母线拆除出电压回路断线处理方法。
四、高压熔丝熔断异常处理方法。
电压互感器的异常和事故处理

电压互感器的异常和事故处理.一、220kV电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理1、异常现象(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
(2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。
(3)故障录波器可能动作。
2、异常处理(1)汇报调度。
(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
(3)停用故障录波器。
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
(5)不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。
220kV I、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。
220kV, 110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。
220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。
二、500kV电压互感器的二次小开关跳开或熔断器熔断1、异常现象(1)电压互感器对应的电压回路断线,有关保护发失压信号。
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零。
2、异常处理(1)汇报所属调度,申请停用有关保护。
(2)更换熔断器或合上二次小开关。
(3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。
三、本体出现故障的处理1、异常现象(1)本体有过热现象。
(2)内部有放电声和不正常的噪声。
(3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。
电压互感器异常状况的处理及原因分析

电压互感器异常状况的处理及原因分析摘要:电压互感器是供电系统的重要组成部分,如果电压互感器出现异常现象,会影响电能表计量的准确性,电力企业的工作人员,要定期对电压互感器进行检查,在发现电压互感器三相指示数值出现了较大的偏差,一定要采取有效的措施进行处理。
电力企业的检修人员要重视电压互感器的维护工作,要做好试验与记录工作,在发现电压互感器出现异常状况后,要分析故障出现的原因,然后针对问题找到处理的措施。
关键词:电压互感器;异常;处理;原因;计量引言电压互感器是电能表的基本元件,如果电压互感器出现异常状况会影响电能表计量的准确性,还会影响电费的收缴数额,可能会对电力企业造成较大的经济损失。
电压互感器的异常状况包括指示异常、接线错误等,在发现异常现象后,一定要及时处理,还要提出解决的思路,了解故障出现的原因,要善于总结故障处理的经验,这样可以提高故障排除的效率,还可以避免电压互感器再次出现故障。
1、电压互感器严重异常的处理方法在电压互感器运行的过程中,就如果出现以下现象,就说明互感器出现了严重的异常现象,所采取的唯一处理方式就是停电处理。
1.1技术人员在对电压互感器的内部进行检查的过程中,听见互感器内部出现严重的放电声音或者是其他类型的比较异常的声响。
1.2电压互感器本身出现了温度过热的现象,如果互感器没有及时地得到检修和维护就很有可能出现爆炸或者是着火的现象。
这一问题如果存在,工作人员就应该立即断电处理。
1.3电压互感器出现了向外部喷油的现象,而且二次电压值出现了严重的异常现象。
如果温度逐渐升高或者是逐渐降低,没有达到一定的平衡程度,说明互感器的内部出现了严重的问题,需要得到及时地处理。
1.4电压表的指数不明确,在不断波动。
甚至是超过或者低于额定值很大部分。
出现这些现象则说明电压互感器出现了严重的问题。
2、电压互感器二次电压升降异常处理方法如果电压互感器的二次电压出现了升降异常的现象,检修人员需要首先考虑到一次电压的影响。
110kV变电站电压互感器运行时的问题及解决方法

由于 电压 互感器 质量 的好坏 与变 电站 的
其中中间变 压器发生故障的原因主要是变压器 稳定运 行工作息息相关,所 以我 国在制作 电压
的密封 性能不好,或者是中间变压器本身 的质 互感器上 出台了相 应的政策法规 ,目的是为 了
量 因素 。变压器在制作过程 中因工艺相对落后 , 保证 电压互感器的生产质量。在我 国出台的政
生 故 障则会 给 电力 系统 带来许 多 不利 影 响 。 因 此 , 本 文 将 以 11Okv 变 电站 电压 互感 器的 故障原 因为 根 本,分 析相 应 的解 决 策略 , 目 的 是 为 了使 电 力 系统 可 以 安 全 、 稳 定运 行 。
那么在 绕组 的末端就会 自动形成另一个 电容 , 不容 易将其 拆分,从而会浪费许多宝贵 时间,
油 ,如果油封有受潮现 象,那么就会干扰 电容 另外 ,为 了避免 因发生停 电而给 检修 工作带来
器的 电压 ,导致其容量 下降;一 旦油封 有渗油 难度,变 电站 中的相关人 员可 以建议 其生产 厂
现象,则会使 电容器 中的相关配件 升温 ,最终 家提高其绝缘性能 ,在新技术 的作用 下强化 电
Electronic Component● 电子元器件
1 lOkV变电站 电压互感器 运行时的问题及解决方法
文 /张 建 峰
一 性 能较好 的连接 点,一旦连接点出现故障 , 在分解 电压 互感 器时,因它的结构 比较独立 ,
在我 国社 会 的发展 进 程 中, 电力在 人们 的 工作 和生 活 中都发 挥 着 重要作 用 , 同时它也 是 不可 或缺 的物质基础 。在 电力 系统 中, 变电站是其 不可 分割的重要部 分, 但 是 变 电站 中的 电压 互感 器 如发
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变电站电压互感器失压怎么处理
这篇文字能说明一定问题
中性点不接地系统电压不平衡的几种现象分析
诸葛玉蓉
1 前言
在变电站运行值班中,对于中性点不接地系统值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。
若我们对这方面认识不足,往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认为接地情况者,找不到问题之所在,却做许多无用功;另一方面也可能因为未能及时找到接地点,而引起扩大事故。
所以,就这个问题有必要进行一些分析探讨。
2 一般情况下电压不平衡的分析
2.1中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于保险烧断而造成,即高压保险熔断,熔断相电压降低,但不为零。
由于PT还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120。
,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压,例如:C相高压保险烧断,矢量合成结果见图1,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。
变电站低压保险熔断时,与高压保险之不同在于:一次三相电压仍平衡,故开口三角形没有电压,因而不会发出接地信号,其它现象均同高压保险熔断的情况。
2.2当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相),接地相与大地同电位,两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。
中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等,如图2。
图1 C相断相时电压向量图
图2 A相接地时电压向量图
特别值得注意的是我们所说的接地并不单指线路接地,当线路拉路检查后仍未能消除接地故障,则应怀疑到本站设备有接地,例如避雷器、电压互感器、甚至变压器接地。
由于没有充分重视接地问题,未按规程执行(接地两小时仍未消除则要停下主变压器),曾使我局长塘变电站主变压器烧毁。
2.3综合以上三种情况,可归纳中性点不接地系统电压表所反映不平衡电压时的故障区别如表1。
表1 中性点不接地系统故障判别表
故障性质相别有无接
地信号
A B C
C相接地线电压线电压0 有
C相高压
保险熔断相电压相电压降低很多有
C相低压
保险熔断相电压相电压降低很多无
3 4PT电压不平衡输出分析
3.1拉堡变10kVPT由原来JDZJ型电压互感器改为:将其一、二次中性点由原直接接地改为
串联一台JDJ型电压互感器(T2)的一次绕组接地,通常我们称为4PT,正确接线如图3所示。
图3 4PT正确接线图
此种接线的目的是为了防止系统发生单相接地或其它原因使电压互感器铁芯饱合,引起谐振过电压,保险易熔断。
在改为径4PT接地前4个月时间里,10kVPT共烧断三次,共9根保险;而改接后一直未烧过保险。
3.2正常情况下,电压互感器二次侧a-o,b-o,c-o分别接入相对地绝缘监视电压表,零序电压断电器接在t2互感器二次侧X′-O间。
采用这种接线,正常情况下,T1互感器只反映正序电压a、b、c,(电压向量图见图4),三相电压大小相等,相位差120°,中性点电位为零,也就是Ux’=0。
而A相金属性接地时,向量图如图5所示,即:Ux’=Uo=Ua,此时零序继电器YJ两端有电压,即可发出接地信号,而b相电压表反映的数值应为Vb=Ub+Ux=Uab=Ub,即等于线电压,C相电压表Vc=Uc+Ux=Uac=Uc也等于线电压。
图4 正常情况下4PT电压向量图
图5 A相接地时4PT电压向量图
4 4PT接线错误引起电压表错误反映分析
拉堡变改为径4PT接地后,其接地时所反映的则不同于上述所分析,其三相电压仍平衡,且为三相相电压。
故障所表现的现象:“10kV接地”光字牌亮,不能复归,但10kV三相绝缘监视电压表平衡且均为6kV,值班员测量二次电压,PT开口三角处为51V,Ua=20V,Ub=100V,Uc=100V,与调度联系拉路检查,检查出堡65线路接地。
针对这种电压表不能反映接地情况的怪现象,查找原因,发现了问题所在:造成这种表计错误反映的原因是二次接错线,如图6所示。
其三相电压表分别接在互感器二次的a-x’,b-x’,c-x’上,那么正常情况下,中性点x’由于三相电压平衡而等于零,故三相电压表为相电压,向量图见图7。
而当发生接地时,如A相金属性接地时,其电压反映就不正确了,那么B相电压表为b-x’的电压,因为Ux’=-Ua,即Vb’=bx’=b-x’=相电压,Vc’=cx’=c-x’=相电压,向量图如图8。
故三相电压表仍平衡,且均为相电压,而此时能发出接地信号,因为接地信号继电器接在t2线圈上,取代以往接在开口三角形处,而Ux有50V左右的零序电压,线圈两端因有电压而动作,故能发出接地信号,但却不能在三相电压表中反映出来,且接地未消除前接地信号不能复归。
由此可见,在改为4PT接地时,应保证接线准确无误,以免造成三相电压表误指示。
图6 4PT错误接线图
图7 不接地时4PT电压向量图
图8 A相接地时4PT电压向量图
5 电压互感器中性点击穿保险击穿后出现的不平衡电压分析
采用三相五柱电压互感器构成绝缘监视装置,如图9所示。
一次系统一相接地时,接于接地相的电压互感器高压绕组被短路,对于该相的二次绕组输出电压等于零,开口三角绕组有不平衡电压输出,接地继电器XJJ励磁,绝缘监视装置发出一次系统接地信号。
一般情况下,这套装置能准确的发现一次系统接地故障和判别发生故障的相别。
但是这种绝缘监视装置有时也会发出错误的信号,并会造成一次系统接地假象。
例如屯秋变就发生了这种现象,屯秋变报6kV母线接地,Ua=3.2kV,Ub=0,Uc=3.2kV,依次拉开各条出线开关接地未消除,
再将所有出线全部拉开,接地也消除。
检查PT,发现B相高低压保险均熔断。
更换好PT 保险后,A相电压为6.4kV,B相为0,C相为6.4kV,再次检查保险完好,怀疑变压器等设备接地,退出主变运行,然后用摇表测绝缘情况:变压器、PT、站变等均无问题,为什么会出现这种现象,经过对PT进行仔细检查分析,终于找到问题之所在,分析如下:
从图9可看出,PT二次接线的特点是:采用B相接地方式,而中性点是经地一个击穿保险JRD接地。
从故障经过可看出:①第一次电压不平衡(Ub=0,而其余两相并不升高),既不象接地现象,也不象高压保险熔断现象,因为若高压保险熔断,B相应有一定的感应电压,只能是高、低压保险均熔断才会是这样,检查果然如此;②保险换好后,三相电压变为Ua =6.4kV,Ub=0,Uc=6.4kV,又变为典型的接地现象,然而所有出线已拉开,用摇表摇测变压器,6kV母线及PT本身均未发现有接地。
之所以会出现这种现象,是因为中性点击穿保险击穿,使得二次绕组b相单相短路。
由于二次回路单相短路电流小,且接地的b相与地同电位,因此,b相端电压接近于零,故b相输出为零;由于一次系统是中性点不接地系统,电压互感器一次绕组虽然中性点接地,但没有零序电流流通,因此,二次绕组的零序电流便在铁芯中激励起零序磁通,零序磁通感应一个零序电势ko,使得原来对称的三相电压a、b、c变成不对称的三相电压′a、′b、′c,即A、C相电压升为线电压,B相为零,电压向量图如图10所示。
当取下JRD后,中性点接地即消除,电压恢复平衡。
图9 三相五柱电压互感器接线图
图10 中性点穿保险JRD击穿时的电压向量图
6 结论
由上述几种分析可看出,设备运行过程中,应分析各种电压不平衡情况,做到分析判断准确,处理及时,才能保证设备的安全运行。
在改接线过程中,应注意接线正确,否则将会使运行人员误判断;对接地不消失的情况,运行人员应引起充分注意,否则会误认为误发信号而造成误判断而延误了故障排除。