汽轮机高背压供热改造技术的分析

合集下载

高背压供热改造机组性能指标的分析与评价方法

高背压供热改造机组性能指标的分析与评价方法

高背压供热改造机组性能指标的分析与评价方法摘要:本文首先介绍了高背压供热和高背压供热研究现状,然后分析了凝汽机组高背压供热改造,最后探讨了高背压供热机组性能评价方法。

关键词:高背压供热;改造;机组性能指标;评价方法在常规凝汽式火力发电厂中,汽轮机排汽在凝汽器中被冷却而凝结成水,同时冷却水被加热,其热量通过冷却塔散发到大气中,产生冷源损失。

这种冷源损失是造成汽轮机组循环热效率低的一个主要原因,如果将这部分冷源损失加以利用,会大大提高汽轮机组的循环热效率。

汽轮机高背压循环水供热就是为了利用汽轮机的冷源损失而发展起来的一项节能环保技术。

汽轮机提高背压运行,凝汽器的排汽温度升高,提高了循环水出口温度。

将凝汽器循环水入口管和出口管接入采暖供热系统,循环水经凝汽器加热后,注入热网,满足用户采暖要求,冷却后的循环水再回到凝汽器进行加热。

高背压循环水供热将原来从冷却塔排入自然界的热量回收利用,达到节约供热用蒸汽、提高汽轮机组经济效益的目的。

高背压循环水供热是将汽轮机组凝汽器的压力提高,即降低凝汽器的真空度,提高冷却水温,使凝汽器成为供热系统的热网加热器,而冷却水直接用作热网循环水,对外供热。

高背压循环水供热充分利用凝汽式汽轮机排汽的汽化潜热加热循环水,将冷源损失降低为0,从而提高机组循环热效率。

高背压循环水供热汽轮机是近年为适应北方采暖供热而出现的改造型机组,大都由纯凝机组改造而成,大容量再热汽轮机进行高背压循环水供热改造是近几年的事情。

目前超高压135~150 MW等级汽轮机组的高背压循环水供热改造出现两种方式,即低压转子一次性改造方式和低压缸“双背压双转子互换”改造方式。

以上两种改造技术,改造方案还不完全成熟,改造后出现了一些问题,影响机组安全经济运行。

但由于抽凝或纯凝式汽轮机组高背压供热改造后,在高背压供热工况下运行,用汽轮机排汽加热高温循环水,没有冷源损失,按照目前的汽轮机组性能计算方法,把高背压供热汽轮机作为供热机组考虑,循环水带走的热量全部供热网,计算得到的机组热效率相对较高,达到94%以上,即使汽轮机高、中、低压缸效率达不到设计值,也仅仅是降低了机组发电功率,机组的热电比发生变化,但热效率仍然较高,而且由于供热循环水流量和供热参数变化很大,对试验结果的影响也大,汽轮机初终参数和热力系统偏差对试验结果的修正量小,试验结果无法与设计值进行比较,汽轮机低压缸改造技术、改造部件存在的问题得不到暴露,因此按通常的供热机组的性能指标评价方法无法评价汽轮机高背压改造技术和改造后通流部分的性能。

140MW供热机组高背压技术改造分析

140MW供热机组高背压技术改造分析

140MW供热机组高背压技术改造分析一、引言随着社会的不断发展和能源需求的不断增长,供热行业在我国的能源结构中占据着重要地位。

供热机组的运行情况直接关系到人们的生活质量和工业生产的正常运转,因此提高供热机组的效率和降低运行成本是供热行业的重要课题。

140MW供热机组高背压技术改造就是为了提高供热机组的效率和降低运行成本而进行的一项重要工作。

1. 能源利用效率的提高目前我国供热机组大部分采用的是低背压技术,这样虽然可以降低机组的投资成本,但是其能源利用效率却相对较低。

采用高背压技术进行改造可以有效提高供热机组的能源利用效率,减少资源的浪费。

2. 环境保护的需要低背压技术往往会导致大量的烟气排放,对环境造成较大的污染。

而采用高背压技术可以有效减少烟气排放,对环境保护起到积极的作用。

3. 经济效益的提高高背压技术改造虽然需要一定的投资,但是可以通过提高供热机组的效率和降低运行成本来获取更大的经济效益。

在当前能源价格不断上涨的情况下,提高供热机组的经济效益意义重大。

1. 高效节能的锅炉系统通过对锅炉系统进行优化、改进和调整,提高系统的热效率和燃料利用率,达到节能降耗的目的。

这需要对锅炉燃烧系统、给水系统、汽水系统等进行技术改造。

1. 技术改造过程中需要对现有设备进行必要的改造、加装和调整,要求对机组的结构和性能进行深入了解,确保改造后机组的正常运行。

3. 需要对改造后机组的供热效果、经济效益、环境效益等进行全面考量,确保改造后机组的运行成本得到有效控制。

五、结语140MW供热机组高背压技术改造是一项复杂的工作,需要各方面的技术支持和重视。

通过对供热机组进行高背压技术改造,可以有效提高机组的能源利用效率,减少排放污染,降低运行成本,实现经济效益和环境效益的双重提升。

希望有关部门和企业能够重视这项工作,为我国的供热行业发展做出积极贡献。

300MW机组高背压供热改造方案及试验分析

300MW机组高背压供热改造方案及试验分析

㊀收稿日期:2018 ̄05 ̄30㊀㊀㊀㊀㊀㊀基金项目:国家电力投资集团公司科技项目(2018-009-KJ-DBGS)ꎮ㊀作者简介:王㊀力(1967 ̄)ꎬ男ꎬ辽宁盘锦人ꎬ高级工程师ꎬ工学硕士ꎮ主要从事火力电节能及环保技术研究ꎮ300MW机组高背压供热改造方案及试验分析王㊀力1ꎬ陈永辉2ꎬ李㊀波3ꎬ陈晓利2ꎬ孔德奇1ꎬ王云龙3ꎬ高继录2ꎬ祝海义4(1国家电投东北电力有限公司ꎬ沈阳110181ꎻ2中电投东北节能技术有限公司ꎬ沈阳110179ꎻ3国家电投抚顺热电分公司ꎬ抚顺113000ꎻ4哈尔滨汽轮机厂有限责任公司ꎬ哈尔滨150046)摘要:针对某300MW供热机组的汽轮机特性以及其所在热电厂的供热背景ꎬ分析了高背压改造存在的关键技术问题ꎬ提出了汽轮机本体及主要辅机的改造方案ꎬ并通过改造后的热力性能试验分析了高背压改造对机组性能的影响ꎮ分析得出ꎬ所采用的改造方案是可行性的ꎬ改造后机组节能降耗效果显著ꎮ机组供电煤耗由改造前的289.48g/(kW h)降至151.04g/(kW h)ꎬ降低了47.82%ꎮ关键词:300MW供热机组ꎻ高背压ꎻ汽轮机ꎻ改造方案ꎻ供电煤耗分类号:TK267㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1001 ̄5884(2018)05 ̄0385 ̄04ReconstructionSchemeandTestAnalysisforHeatingSupplywithHighBackPressureofa300MWUnitWANGLi1ꎬCHENYong ̄hui2ꎬLIUBo3ꎬCHENXiao ̄li2ꎬKONGDe ̄qi1ꎬWANGYun ̄long3ꎬGAOJI ̄lu2ꎬZHUHai ̄Yi4(1SPICNortheastElectricPowerCompanyLimitedꎬShenyang110181ꎬChinaꎻ2CPINortheastEnergySavingTechnologyCompanyLimitedꎬShenyang110179ꎬChinaꎻ3SPICFushunThermoelectricParent ̄CompanyꎬFushun113000ꎬChinaꎻ4HarbinTurbineCompanyLimitedꎬHarbin150046ꎬChina)Abstract:Inthispaperꎬaccordingtothecharacteristicsofthesteamturbineofa300MWheatingunitandtheheatingbackgroundofthethermalpowerplantwhereitislocatedꎬthekeytechnicalproblemsinthehigh ̄pressurereformationareanalyzedꎬandthetransformationplanoftheturbinebodyandthemainauxiliaryequipmentisproposedꎬandtheheatenergyafterthetransformationisproposed.Theperformancetestanalyzestheeffectofhighbackpressurereformationonunitperformance.Theanalysisshowsthatthereconstructionschemeadoptedinthispaperisfeasibleꎬandtheenergysavingandconsumptionreductioneffectoftheunitaftertransformationissignificant.Thenetcoalconsumptionoftheunitreducedfrom289.48g/(kW h)beforethetransformationto151.04g/(kW h)ꎬadecreaseof47.82%.Keywords:300MWheatingunitꎻhighbackpressureꎻsteamturbineꎻreconstructionschemeꎻnetcoalconsumption0㊀前㊀言近年来ꎬ随着用热需求的持续增加ꎬ我国的热电联产机组规模不断扩大ꎬ现有的热电联产机组中ꎬ大多数为300MW及以上容量的大型机组ꎬ供热方式主要是在汽轮机中压缸后抽汽ꎮ该供热方式抽汽参数过高ꎬ与用户侧热负荷需求参数不匹配ꎬ造成高品位能的损失ꎬ并且汽轮机排汽余热通过循环水系统排放到环境中ꎬ造成能量的极大浪费ꎬ使热电厂效率提升有限[1-4]ꎮ为此ꎬ各发电企业为增加供热能力ꎬ提高供热运行经济性ꎬ相继开展了高背压供热技术改造ꎮ高背压汽轮机供热机组是为了适应北方采暖供热而出现的改造型机组ꎬ大都是由纯凝或抽凝式机组经改造而成ꎬ通过将凝汽器中乏汽的压力提高ꎬ即降低凝汽器的真空度ꎬ提高冷却水温ꎬ将凝汽器改为供热系统的热网加热器ꎬ而冷却水直接用作热网的循环水ꎬ充分利用凝汽式机组排汽的汽化潜热加热循环水ꎬ将冷源损失降低为零ꎬ从而提高机组的循环热效率[5-8]ꎮ采用该方法供热是在不增加机组发电容量的前提下ꎬ减小了供热抽汽量ꎬ增大了供热面积ꎬ又加上其施工周期短㊁经济效益显著ꎬ因此ꎬ在供热企业中多有应用[9ꎬ10]ꎮ国内各大发电公司在高背压供热改造方面ꎬ特别是汽轮机本体改造方面都积累了比较丰富的经验ꎬ但是由于各发电公司所具有的供热背景和所选择的技术改造路线各有不同ꎬ因此ꎬ改造后的汽轮机机组的性能指标和运行状态也存在很大差别ꎮ本文基于某300MW汽轮机所在热电厂的供热背景ꎬ详细分析了高背压供热改造存在的关键技术问题ꎬ提出了汽轮机本体及主要辅助设备的改造方案ꎬ并分析了改造后对机组性能的影响ꎮ1㊀汽轮机机组概况和供热背景分析1.1㊀汽轮机机组概况第60卷第5期汽㊀轮㊀机㊀技㊀术Vol.60No.52018年10月TURBINETECHNOLOGYOct.2018㊀㊀表1机组主要设计参数项目额定功率MW最大功率MW额定转速r/min新汽压力MPa新汽温度ħ再热温度ħ额定进汽量t/h最大进汽量t/h改造前300.00336.61300016.67537537886.281025改造后245.04269.35300016.67537537900.001025项目额定背压kPa(a)加热器数给水温度ħ热耗率kJ/(kW h)循环水流量t/h采暖抽汽量t/h改造前4.93高加+1除氧器+4低加268.507850.312000340改造后463高加+1除氧器+4低加276.423669.49000148㊀㊀某300MW供热机组为亚临界㊁一次中间再热㊁两缸两排汽㊁抽汽凝汽式汽轮机ꎮ机组设计参数见表1ꎮ汽轮机为两缸结构ꎬ高中压合缸ꎬ一个双分流的低压缸ꎻ高压通流由一个调节级和12个压力级构成ꎻ中压通流由11个压力级构成ꎻ两个低压通流均由6个压力级构成ꎮ汽轮机机组具有一个8级抽汽回热系统ꎬ其中ꎬ第1㊁2㊁3级抽汽分别供给3台高压加热器ꎬ第3级抽汽还具有不小于50t/h的工业抽汽能力ꎬ第4级抽汽供给除氧器ꎬ第5㊁6㊁7㊁8级抽汽分别供给4台低压加热器ꎮ第5级抽汽在采暖期供热网加热器ꎮ汽轮机机组设置了两台50%容量汽动调速给水泵和一台30%电动调速给水泵ꎮ1.2㊀供热背景分析某热电厂由两台300MW机组承担热电联产ꎬ拥有的供热面积约为900万m2~1000万m2ꎮ单台汽轮机机组设计最大供热能力约为350MWꎬ按照55W/m2的平均供热指标计算ꎬ单台汽轮机组最大供热面积可达636万m2ꎮ两台机组同时运行才能满足供热需求ꎮ但抽凝式机组只有部分抽汽被用于供热ꎬ汽轮机排汽份额有所减少ꎬ但仍存在较大冷源损失ꎮ为减少冷源损失ꎬ提高供热能力和供热经济性ꎬ需进行高背压技术改造ꎮ2㊀高背压供热改造关键技术及改造方案通过对现有高背压改造技术路线的对比分析ꎬ某300MW供热机组选用双转子互换技术进行高背压改造ꎮ为实现采暖供热期高背压和非采暖供热期常规纯凝低背压运行功能ꎬ在汽轮机的改造设计过程中ꎬ需综合考虑汽轮机本体及通流㊁辅助及回热系统㊁控制系统及其它方面存在的主要问题ꎬ并进行相应的改造或改进ꎮ本文重点针对汽轮机本体㊁凝汽器及凝结水系统㊁小汽机㊁汽封冷却器以及热网系统等部件和系统的改造方案进行详细分析ꎮ2.1㊀汽轮机本体改造方案由于原汽轮机低压转子按常规纯凝背压进行设计ꎬ叶片的级数和末级叶片强度不能满足高背压工况需求ꎬ否则将引起叶片的颤振及背压不可控地提高ꎬ同时由于需要实现汽轮机采暖供热期和非采暖供热期的反复切换运行功能ꎬ且两种工况下汽轮机的通流结构大小及形式差别较大ꎬ故需考虑重新设计通流ꎮ对某300MW供热机组汽轮机低压缸进行改造ꎬ重新设计低压缸通流ꎬ使低压一体化内缸通用于供热和非供热工况ꎮ在供热工况ꎬ汽轮机采用2ˑ4级新低压转子ꎻ在非供热工况ꎬ汽轮机采用2ˑ6级旧低压转子ꎮ具体改造方案如下:(1)利用旧转子改造用于高背压供热运行工况的低压转子主轴ꎬ末级及次末级拆除原动叶并安装假叶根ꎬ优化前4级动叶ꎻ拆除末级㊁次末级隔板更换为导流环ꎮ新设计低压隔板套㊁2ˑ4级隔板㊁隔板汽封㊁叶顶汽封ꎬ低压缸改造部件如图1所示ꎮ图1㊀低压缸高背压改造更换部件示意图(2)新设计用于非供热期纯凝工况的低压转子主轴ꎬ优化1~6级动叶ꎻ新设计低压隔板套㊁2ˑ6级隔板㊁隔板汽封㊁叶顶汽封ꎻ新设计连通管短节用于纯凝工况替代蝶阀ꎮ(3)新设计1号机组高背压㊁纯凝工况通用的整体铸造低压内缸㊁低压内缸隔热罩㊁低压内缸对中装置㊁排汽导流环㊁联轴器液压螺栓(电㊁调)㊁低压轴端汽封圈ꎮ2.2㊀凝汽器及凝结水系统改造方案高背压供热改造后ꎬ排汽压力㊁温度相应升高ꎬ排汽压力由4.9kPa提高到46kPaꎬ凝汽器出口的凝结水温度由35ħ上升到79.3ħꎬ凝汽器壳体及管束膨胀量均有变化ꎬ并且管束内部循环水压力㊁温度都有较大提高ꎮ某300MW供热机组的凝汽器材质为不锈钢TP316Lꎬ凝汽器设计水室压力为0.294MPaꎬ凝汽器循环水量为36211t/hꎻ热网回水压力实际运行值为0.22MPaꎬ热网流量在8000t/h~9000t/hꎬ因此ꎬ满足高背压改造条件ꎮ由于高背压供热运行时循环水温度升高ꎬ一般药剂很难满足高水温的要求ꎬ造成凝汽器结垢㊁腐蚀严重ꎬ需要选择合适的缓蚀阻垢剂ꎬ且定期对凝汽器进行切换冲洗ꎬ以满足采暖和纯凝工况下的长期运行需要ꎮ此外ꎬ高背压供热运行时凝汽器温度升高ꎬ防腐设计采取电化学防腐方法ꎬ如阴极保护ꎮ机组高背压改造后ꎬ低压缸背压提高至46kPaꎬ凝汽器出口的凝结水温度由35ħ上升到79.3ħꎬ超过了凝结水精处理的最高运行温度60ħꎬ需要在凝结水管道上增加换热器ꎬ采用热网循环水将凝结水冷却至58.9ħꎮ同时ꎬ由于改造后凝结水温度升高ꎬ原有轴封冷却器已无法满足冬季供热工况ꎮ经核算ꎬ需要新增1台高背压工况轴封冷却器ꎬ替换原有轴封加热器ꎬ来满足高背压供热和纯凝两种工况需求ꎮ683汽㊀轮㊀机㊀技㊀术㊀㊀第60卷机组改造后ꎬ冬季供热工况下的排汽背压使低压排汽缸的控制温度点相应提高ꎬ原有配置无法满足供热工况的要求ꎬ需重新核定排汽缸控制温度并增加低压缸喷水量ꎮ改造设置两组低压缸排汽导流环及喷水调节阀ꎬ第一组喷水为原有配置ꎬ第二组喷水加装在导流板(隔板槽保护用)上ꎬ通过雾化喷嘴喷射到蒸汽排出区ꎮ供热高背压运行时ꎬ喷水由两组完成ꎬ全部冷却水的设计流量通过雾化喷嘴喷射到蒸汽排出区ꎬ当汽轮机带负荷后或汽轮机停机后ꎬ喷水结束ꎮ纯凝低背压运行时ꎬ原有一组配置即可满足要求ꎮ2.3㊀小汽轮机改造方案原设计小汽轮机排汽接入大机凝汽器ꎬ在高背压供热运行时ꎬ凝汽器背压达到43.6kPaꎬ考虑小汽轮机排汽压损后ꎬ小汽机实际运行背压已接近48kPaꎬ达到了小机排汽压力保护值ꎮ对小汽轮机高背压运行工况进行估算ꎬ在背压30kPa下末级焓降为零ꎬ叶片已处在鼓风状态ꎬ小汽机功率比设计背压下功率降低20%以上ꎮ从运行安全性考虑ꎬ原机组小汽轮机已不适合在高背压供热工况下运行ꎬ需针对高背压运行工况ꎬ兼顾纯凝正常背压运行工况ꎬ对给水泵汽轮机进行改造设计ꎬ以同时满足供热期㊁非供热期运行工况的要求ꎮ对某300MW供热机组小汽轮机进行改造ꎬ在保证原小汽机基础及辅助系统保留的情况下ꎬ需对小汽机通流部分的转子㊁动静叶片㊁隔板及所有汽封进行更换ꎮ通流部分转子动叶片扭转角和高度变化ꎬ隔板静叶片扭转角和高度以及隔板板体部分改变ꎬ同时对导流环以及喷嘴进行更改ꎮ给水泵汽轮机高背压及通流改造更换部件如图2所示ꎬ具体改造方案如下:图2㊀给水泵汽轮机及通流改造更换部件示意图(1)配汽机构不动ꎬ重新设计调节级及喷嘴ꎬ在保证喷嘴数量不变的情况下ꎬ增加喷嘴高度ꎬ出口面积由原来的105.5cm2增加到121.58cm2ꎮ(2)根据机组改后工况ꎬ重新设计压力级2到7级ꎬ保证机组在高背压时末级有一定焓降ꎬ并且低背压时末级马赫数在要求范围内ꎮ末叶片根据参数调整ꎬ在最低的背压运行时ꎬ进汽量会有所增加ꎬ部分扩容会在后汽缸ꎬ而在高背压时(背压为47.5kPa)末级叶片也能有一部分焓降ꎬ兼顾了高背压与低背压运行的特点ꎮ(3)通流部分转子动叶片扭转角和高度根据计算进行更改ꎮ(4)隔板静叶片扭转角和高度根据动叶片数据进行相应改变ꎬ同时隔板内围带㊁外围带㊁外板体等均需要重新定做ꎮ(5)保证冬季高背压安全稳定运行ꎬ夏季工况效率做到尽可能地高ꎮ(6)导流环与二级隔板为整体结构ꎮ防止出现汽缸部分进水㊁导流环膨胀不均匀造成导流环与转子碰摩的现象ꎮ(7)重新调节阀口直径及调门重叠度ꎬ保证机组运行时不会产生扰动ꎮ2.4㊀汽封冷却器全新设计一台同时适用于高背压工况和纯凝工况的汽封冷却器ꎮ新设计的汽封冷却器面积按高背压最高温度设计ꎬ换热管选用不锈钢TP304ꎮ新的汽封冷却器配有两台100%容量的立式电动排气风机ꎬ用以排出汽封冷却器内的不凝结气体ꎮ两台电动排气风机互为备用ꎮ风机入口设置蝶阀ꎬ出口设置有逆止作用的门板ꎮ2.5㊀热网系统改造方案高背压供热采用串联式两级加热系统ꎬ热网循环水回水首先经过凝汽器进行第一次加热ꎬ吸收低压缸排汽余热ꎬ然后经过热网首站的热网加热器完成第二次加热ꎬ生成高温热水ꎬ送至热水管网通过二级换热站(厂外配热站)与二级热网循环水进行换热ꎬ高温热水冷却后再回到机组凝汽器ꎬ构成一个完整的循环水路ꎬ热网首站加热蒸汽来源为机组采暖抽汽ꎮ对某300MW供热机组的热网系统改造方案如图3所示ꎮ图3㊀高背压供热系统简图在采暖供热期间高背压供热工况运行时ꎬ机组纯凝工况下所需要的冷水塔及循环水泵退出运行ꎬ将凝汽器的循环水系统切换至热网循环泵建立起来的热水管网循环水回路ꎬ形成新的 热-水 交换系统ꎮ循环水回路切换完成后ꎬ进入凝汽器的水流量降至7500t/h~9000t/hꎬ凝汽器背压由5kPa~7kPa左右升至30kPa~45kPaꎬ低压缸排汽温度由30ħ~45ħ升至69ħ~78ħ(背压对应的饱和温度)ꎮ经过凝汽器的第一次加热ꎬ热网循环水回水温度由55ħ提升至66ħ~75ħ(凝汽器端差3ħ)ꎬ然后经热网循环泵升压后送入首站热网加热器ꎬ由本机联通管抽汽或者相邻机组的抽汽将热网供水温度进一步加热后供向一次热网ꎮ机组在非采暖期工况运行时ꎬ1号机组停运ꎬ作为备用发电机组ꎮ3㊀改造后机组性能分析某300MW供热机组于2017年完成高背压改造ꎬ机组运行稳定ꎮ为充分了解不同供热工况下机组的供热能力和经济指标ꎬ于2017年12月进行了不同供热工况下的热力性能试验ꎬ试验结果见表2ꎮ由表2可知ꎬ高背压改造后ꎬ机组在高背压带采暖抽汽工况下运行ꎬ汽轮机供热能力增加巨大ꎬ热经济性大幅提升ꎬ机组热耗水平大幅降低ꎮ不同供热工况下的机组供电煤耗最低可降至151.04g/(kW h)ꎮ机组冷783第5期王㊀力等:300MW机组高背压供热改造方案及试验分析㊀㊀㊀㊀表2300MW机组高背压供热运行试验结果数据项目机组负荷MW供热量GJ循环水入水温度ħ循环水出水温度ħ循环水流量t/h采暖抽汽量t/h工况1248.841543.8352.4077.988986.61223.20工况2240.271470.0352.1576.039091.23215.90工况3220.851545.4647.5575.608521.60207.90工况4180.821156.3250.8874.079490.8185.90项目高压缸效率%中压缸效率%热耗率kJ/(kW h)发电煤耗g/(kW h)供电煤耗g/(kW h)供热煤耗kg/GJ热电比%工况183.5591.683739.88141.67151.0436.70183.74工况283.4191.663761.58142.33151.9536.74181.44工况382.5191.463759.96140.30150.8236.78208.95工况478.4591.223826.45144.03154.7236.53190.81源损失为零ꎬ理论热耗率可以达到3669.4kJ/(kW h)ꎬ实际热耗率最低可以达到3739.88kJ/(kW h)ꎬ热电比高到180%以上ꎮꎬ机组额定工况下的供电煤耗由改造前的289.48g/(kW h)降至151.04g/(kW h)ꎬ降低了138.44g/(kW h)ꎻ热电比由改造前的41.31%提高到183.74%ꎬ提高了142.43%ꎬ机组节能降耗效果显著ꎮ4㊀结㊀论本文基于某300MW供热机组概况和供热背景ꎬ详细分析了高背压供热改造存在的关键技术问题ꎬ提出了汽轮机本体及主要辅助设备的改造方案ꎬ并通过改造后的热力性能试验分析了高背压改造对机组性能的影响ꎮ结论如下: (1)某300MW供热机组采用双转子互换高背压供热改造项目的成功实施及投运后的安全稳定经济运行ꎬ证实了汽轮机高背压改造方案的可行性ꎮ(2)机组额定工况下的供电煤耗由改造前的289.48g/(kW h)降至151.04g/(kW h)ꎬ降低了47.82%ꎻ实际热耗率最低可达3739.88kJ/(kW h)ꎬ热电比由改造前的41.31%提高到183.74%ꎬ机组节能降耗效果显著ꎮ参考文献[1]㊀戈志华ꎬ孙诗梦ꎬ万㊀燕ꎬ等.大型汽轮机组高背压供热改造适用性分析[J].中国电机工程学报ꎬ2017ꎬ37(11):3216-3222. [2]㊀王学栋ꎬ王德华ꎬ郑㊀威ꎬ等.150MW机组高背压供热改造的试验研究与分析[J].汽轮机技术ꎬ2012ꎬ54(5):397-400. [3]㊀王凤良.高背压供热改造关键技术及经济性评价探讨[J].汽轮机技术ꎬ2016ꎬ58(2):133-135.[4]㊀肖慧杰ꎬ张雪松.汽轮机高背压供热方案探讨[J].电力勘测设计ꎬ2017ꎬ(3):35-39ꎬ57.[5]㊀徐㊀正ꎬ肖长志ꎬ郑㊀彭ꎬ等.高背压供热机组设计关键技术分析[J].燃料与化工ꎬ2017ꎬ48(3):56-59.[6]㊀旷仲和.双背压凝汽器对汽轮机热经济性影响分析[J].热力透平ꎬ2009ꎬ38(1):18-21.[7]㊀赵念平ꎬ潘荫棠.凝汽式汽轮机末两级高背压工况核算特点[J].太原工业大学学报ꎬ1991ꎬ22(4):76-82. [8]㊀吕瑞庭.火电300MW机组高背压供热改造分析[D].北京:华北电力大学ꎬ2017.59.[9]㊀刘光耀ꎬ王学栋ꎬ宋㊀昂ꎬ等.135MW等级汽轮机不同高背压供热改造技术分析[J].发电与空调ꎬ2017ꎬ38(5):45-50. [10]㊀栾㊀俊ꎬ蒋建平ꎬ高㊀鹏.给水泵汽轮机高背压供热改造技术研究及应用[J].华电技术ꎬ2017ꎬ39(3):16-18.(上接第384页)㊀㊀(2)计算过程中参数的选取会直接影响稳定性计算的准确度ꎬ甚至是计算结果的对错ꎬ后期要根据机组的运行情况进行不断地修正和总结ꎬ为后续机组积累相关经验ꎮ(3)9瓦过临界振动大ꎬ主要原因是励磁机转子的不平衡响应敏感ꎬ并且励磁机转子存在一定的一阶不平衡量ꎬ建议在适当的时候通过配重的方式来降低一阶不平衡质量ꎬ保证9瓦在机组启停过程中振动在合格范围内ꎮ(4)机组带负荷运行时2号㊁3号瓦振动基础值较大ꎬ同时伴有波动和跳变ꎬ轴瓦可能有松动情况ꎬ考虑到机组轴系单支撑的结构对轴瓦的安装要求较高ꎬ建议后续机组计划停运检修时检查轴瓦与瓦枕的接触是否良好ꎬ着重对3号瓦进行检查ꎮ检查轴瓦并处理后根据再次起机时机组振动情况决定是否采需要做动平衡ꎮ参考文献[1]㊀张游祖ꎬ施维新.汽轮发电机组振动及转子找平衡[M].北京:水利电力出版社ꎬ1986.[2]㊀张学延.汽轮发电机组振动诊断[M].北京:中国电力出版社ꎬ2008.[3]㊀杨㊀灵ꎬ等.岭澳1000MW核电汽轮机轴系稳定性计算分析[J].东方电气评论ꎬ2003ꎬ17(1):27-29.[4]㊀何国安ꎬ等.1000MW汽轮机低压缸动静碰磨分析与处理[J].热力透平ꎬ2013ꎬ42(7):58-61.[5]㊀马运翔ꎬ等.1000+MW二次再热超超临界汽轮机组摩擦故障分析与处理[J].电力工程技术ꎬ2017ꎬ36(1):113-116. [6]㊀张学延ꎬ等.西门子技术1000MW超超临界机组轴系振动问题[J].中国电力ꎬ2012ꎬ45(5):67-72.883汽㊀轮㊀机㊀技㊀术㊀㊀第60卷。

『改造经验』 火电300MW等级汽轮机组高背压供热改造

『改造经验』 火电300MW等级汽轮机组高背压供热改造

『改造经验』火电300MW等级汽轮机组高背压供热改造
『改造经验』火电300mw等级汽轮机组高背压供热改造
『改造经验』火电300mw等级汽轮机组高背压供热改造
北极星火力发电网讯:300mw等级扰动缸双背压双转子交换循环水供热改建技术方案
目前电力系统的节能降耗是我国的节能减排的重要组成部分。

为了加快节能步伐,热
电联产是节能的重要途径之一,热电联产又以背压供热节能效果最为显著。

高背甩改建可实现供暖供热期内高背甩循环水供热工况汽轮机排在汽余热全部被利用,冷源损失减少为零,赢得最小节能环保经济效益;非采暖期纯凝运转工况下机组热耗率为
不低于原纯稀设计工况下的热耗水平,从而全年综合经济效益超过最大化。

双背压双转子互换循环水供热,即是冬天采用专用的供热转子,排汽参数较高,热网
循环水在凝汽器中加热后再通过本机抽汽进行二次加热,满足热用户要求。

夏天恢复原纯
凝转子,满足纯凝工况的需要。

扰动供热转子使用并无中心孔整细工结构。

为保证崭新设计的供热转子与原纯稀转子
的互换性,供热转子的两个轴端设计使用与改建前完全相同的结构设计。

在扰动通流和转
子轴端之间,原扰动末两级轮缘处,设计成光轴形式。

一方面可以减少对汽流流动的影响,增加鼓风咳嗽;另一方面可以根据轴系计算结果,协调调整扰动转子的重量,更好的满足
用户轴系排序的建议,并使轴系性能尽可能的达至最优。

140MW供热机组高背压技术改造分析

140MW供热机组高背压技术改造分析

140MW供热机组高背压技术改造分析140MW供热机组是利用燃煤、燃气等能源驱动的发电机组,其供热功率达到140MW。

而高背压技术改造是对该机组进行技术升级,旨在提高机组热力能量利用率和发电效率。

本文将对140MW供热机组高背压技术改造进行详细分析。

一、背压技术改造的意义140MW供热机组在运行过程中,热电联产是其重要特点之一。

尽管该机组在发电的同时可以利用余热供暖,但传统的供热方式存在能源浪费、功率偏低等问题。

背压技术改造的意义在于提高机组发电功率的充分利用余热进行供暖,从而实现能源的双重利用,提高能源利用效率。

二、技术原理140MW供热机组的高背压技术改造主要是通过改变机组的系统参数和运行模式,以提高热力能量的利用率。

首先要对机组锅炉、汽轮机等主要设备进行调整,使得锅炉产生的高温高压蒸汽能够更多地进入汽轮机。

通过优化汽轮机的设计,使得在一定条件下能够更高效地转化热能为机械能。

在背压技术改造中,关键在于如何将汽轮机排出的低温低压蒸汽再利用起来。

为此,需要对系统进行改造,增加再热器、回热器等设备,在利用低温低压蒸汽的同时提高蒸汽的温度和压力,从而提高蒸汽对汽轮机的推动作用,提高整个系统的能量利用效率。

三、技术改造方案在对140MW供热机组进行高背压技术改造时,需要制定合理的技术改造方案。

首先是要对机组的现有设备和管路进行全面的检查,了解设备的工作状况和系统的运行情况。

根据检查结果,确定需要改造的设备和管路,并设计合理的改造方案。

在具体的技术改造方案中,需要注意以下几个方面:1. 确定改造的焦点:确定在整个系统中需要改造的重点部位,例如锅炉、汽轮机、再热器、回热器等设备,以及相应的管路和控制系统。

2. 设计合理的改造方案:根据系统的工作原理和设备的特点,设计合理的改造方案,保证在改造后系统的运行稳定性和可靠性,同时达到提高能量利用效率的目的。

3. 选择合适的改造设备:根据系统的实际情况和技术要求,选择合适的改造设备和工艺方案,确保改造后系统的性能符合设计要求。

凝汽式汽轮机高背压循环水供热改造技术研究

凝汽式汽轮机高背压循环水供热改造技术研究
第 2期 2 0 1 7年 6
1 ) 01 : l 0 . 1 3 80 8 / i n k i . i s s n 1 6 7 4 - 9 9 8 7 . 2 0 1 7 . 0 2 . 0 0 3

圣言 芘 扮 撒 .
DON2 0 1 7
运 行 的 末 端 冷 却 手 段 及 安 全 保 护 值 设 定
关 键 词 :高背压 . 循环 水供热 . 双转子, 供热改造
中 图分类 号 :T K 2 6 2
文 献标 识码 :B
文 章编 号 :1 6 7 4 — 9 9 8 7 ( 2 ( ) 1 7 ) 0 2 — 0 ( ) 0 8 — 0 5
Ze n g Ya
( Do n g n g Tu r b i n e Co . , L t d . , 1 ) e y a n g S i c h u a n , 6 1 8 I J I l ( } )
Ab s t r a c t :_ r h r o u g h t h e r e t r o f i t o f s t e a m t u r h i n e l o w p r e s s u r e l f o w a n d s t e a m c o n d e n s e r , i t c a n ma k e f u l l u s e o f l o w g r a d e h e a t i n g i n e x h a u s t s t e a m.g r e a t l y i mp r o v e e n e r g y u t i l i z a t i o n .T h i s p a p e r s t u d i e s t h e e f f e e t o f h i g h b a c k p r e s s u r e s t e a m t u r h i n e r e t r o it f o n t h e s t a t i ( ’a n d d y n a mi ( ’c h a l ‘ a e t e r i s t i ( 、 s o f s h a f t i n g a n d t h e r n ml e x p a n s i o n .s u mma r i z e s t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f b o d y s t r u c t u r e a n d t h e r ma l i n s u l a t i o n , d i s c u s s e s t h e e n d c o o l i n g me a n s a n d t h e p r o t e c t i o n s e t t i n g v a l u e o f u n i t .

140MW供热机组高背压技术改造分析

140MW供热机组高背压技术改造分析

140MW供热机组高背压技术改造分析1. 引言1.1 研究背景研究背景:随着社会经济的快速发展和人民生活水平的提高,供热系统在城市建设中的重要性日益凸显。

供热机组作为供热系统中的核心设备,发挥着至关重要的作用。

在实际运行中,一些供热机组存在着背压过高的问题,导致了能效低下、设备损耗加剧、运行费用增加等一系列问题。

对供热机组高背压技术进行改造提升已成为当前供热领域的热点问题之一。

随着工业技术的不断发展,高背压技术改造已经成为供热系统优化调整的重要手段之一,可以有效降低系统的运行成本、提高供热效率和设备的稳定性。

尤其在今天大环境下,节能减排已经成为国家的重要政策导向,对于供热系统而言,降低能耗、减少二氧化碳排放已经成为不可忽视的问题。

对供热机组高背压技术改造进行深入研究,旨在为提升供热系统的运行效率、降低运行成本提供技术支撑和理论指导。

同时也为相关领域的后续研究和实践提供经验借鉴和参考。

1.2 研究目的研究目的是通过对140MW供热机组进行高背压技术改造,提高供热系统的效率和稳定性,降低运行成本,减少能耗和环境污染。

具体目的包括:1. 提升供热机组的发电效率,实现能源的合理利用;2. 改善供热系统的供暖效果,提高用户满意度;3. 减少系统的故障率,提高设备可靠性和运行稳定性;4. 减少能源消耗,降低运行成本,提高经济效益;5. 减少排放物的排放,保护环境,实现可持续发展。

通过对供热机组进行高背压技术改造,可以有效地实现以上目的,提升供热系统的整体性能,为城市提供更高质量的供热服务,同时在节能减排方面也取得显著成效。

本研究旨在通过深入分析和系统实验,评估供热机组高背压技术改造的可行性和效果,为相关供热系统的技术改进和发展提供参考和借鉴。

1.3 研究意义研究供热机组高背压技术改造的意义主要体现在以下几个方面:通过对供热机组高背压技术改造的研究,可以提高供热系统的效率和稳定性,从而减少能源消耗,降低运行成本。

_汽轮机高背压供热方案探讨

_汽轮机高背压供热方案探讨

汽轮机高背压供热方案探讨肖慧杰,张雪松(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010020 )摘要:发电设备年利用小时数走低、热电矛盾的现状,和节能减排、上大压小的国策下,火电企业已面临盈亏临界,甚至生存危机。

抽凝或纯凝式汽轮机切换为高背压式供热的新技术为火电行业注入生机。

以两台200 MW 汽轮发电机组为例,提出利用冷源损失提高供热能力的高背压方案、高背压和背压组合方案、背压方案,并从技术、经济两方面剖析、论证三种方案均可行,且高背压供热优于背压供热。

为已建或新建火电机组消除冷源损失实施高背压技术,在制定设计方案和明确各种方案的优先次序时提供借鉴。

首次提出研发汽轮机低压转子集成工况模块的理念,通过模块调整和切换实现汽轮机抽凝或纯凝工况、高背压工况、背压工况高效运行的市场需求。

关键词:火电机组;汽轮机;高背压;背压;技术经济。

中图分类号:TM621 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2017)03-0035-05Discussion on Heat Supply Schemeof High Back-pressure Steam TurbineXIAO Hui-jie, ZHANG Xue-song(Inner Mongolia Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd., Hohhot 010020, China)Abstract: Coal-fired power plants are facing the break-even point, even survival crisis due to short availability hours, contradictory status of heating and power generation , energy saving and emission reduction as well as the policy of favoring large scale enterprises. The switching technology of condensing or straight condensing turbine to high back pressure heat supply brings new vigor and vitality into coal-fired power generation enterprises. Based on case study of two 200 MW turbine generation units, this paper puts forward the following three schemes: high back pressure scheme to increase heat supply capacity by utilizing loss of turbine cooling source, combined scheme of high back-pressure and back pressure, and back pressure. Through economic and technological analysis, it is concluded that all the three schemes are feasible and the high back pressure scheme is superior to back pressure heat supply. This offers reference for existing and new coal-fired turbine units to reduce loss of turbine cooling source and adopt back pressure technology. Besides, it helps to make design schemes and identify order of precedence of these schemes. This paper proposes for the first time to develop integrated modules for low pressure turbine rotor under various conditions. Through adjustment and replacement of modules, market demand for high-efficiency operation of steam turbine under extract-condensing or straight condensing, high back pressure and back pressure conditions can be satisfied.Key words: coal-fired generation units; steam turbine; high back pressure; back pressure; tech-economic.* 收稿日期:2016-02-24作者简介:肖慧杰(1980-),女,河南安阳人,高级工程师,从事发电行业热机专业咨询、设计工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

汽轮机高背压供热改造技术的分析
【摘要】现阶段,受我国能源政策以及汽轮机自身因素等的影响,大多企业自备电站中,许多抽汽机长期处于闲置的状态。

例如,抽汽机发电的热电比与热电效率非常低,不能满足国家的政策要求而被迫停运;抽汽机的抽汽参数满足不了供热需要而被长期闲置。

因此,为满足企业的供热需求与长期的规划需要,有必要将这些汽轮机组改造成为性能良好的高背压式汽轮机组,在保证较少投资的前提下,提高汽轮机组的能源利用率。

本文结合具体改造实例,详细阐述了抽汽机改造为高背压汽轮机的技术要点,并对其经济效益做了分析。

【关键词】抽汽机;高背压;改造;冷凝器;经济效益
一、概述
就目前的实际情况来看,国内很多企业自备电站和中小型电站所配备的抽汽机发电机组都因为各种主客观因素的影响而长期处于闲置状态,这些因素既包括煤、电价格矛盾突出,企业因生产经营活动处于亏损状态而不得不做出的选择、热要求参数与抽汽参数匹配度不足,无法满足热需求而导致的长期闲置,也包括因为凝汽发电部分比例过大、热效率无法满足政策要求而导致的政策性停运。

例如,某热电有限责任公司的两台抽汽机,就因为煤电比例失衡,燃煤成本高于发电效益而不得不将其停运,并通过减温减压对外供热来弥补自身的经济损失。

为了最大程度降低企业的经济损失,发挥这些闲置机组在满足供热需求方面的积极作用,公司将其改造成为高背压式汽轮机,并在实际工作中获得了满意的效果。

二、改造具体实例与改造难题分析
(一)改造具体实例
某热电有限责任公司建成投用DN600 120t/h和DN300 42.8t/h供热主管网和出力20t/h的局域管网。

为能满足集团氯碱发展公司、“863”SAL项目和中德合资博列麦气囊丝制造公司及周围四家热用户的供热需要,必须对该公司1#机组由C25-4.90/0.981抽汽机组改造为B12-4.90/0.981背压机组。

改造范围如下:
1、汽轮机转子主轴从第四压力级后的七个压力级(第五、六、七、八、九、
十、十一级)包括各级汽封套和后汽封套拆除。

2、新设计加工个适合背压排汽要求的后汽缸。

3、汽轮机同时重新设计加工与原1#机后轴承座上半接口尺寸相一致的后轴承座下半。

4、原机组主要技术指标
型号:C25-4.90/0.981
额定功率:25MW
额定转速:3000 r/min
进汽参数:P=4.90MPa T=470℃
排汽压力:0.004194MPa(绝压)
(二)改造难题
由于抽汽机组排汽都是排放在冷凝器中,这时在冷凝器中就会有比较高的真空形成,从而导致汽轮机的排气管以及后汽缸所承受的压力与温度都普遍较低。

这类型的汽轮机在设计时,通常是将后轴承座与铸铁汽缸设计为一个整体,经改造后,排除的蒸汽势必会由原有的排汽口排出,从而造成后汽缸的温度大幅升高,最终导致其过大的膨胀,引起后轴承座被上抬,使改造后的汽轮机在运行中的安全性难以保证。

因此,在改造过程中,必须采取有效的措施,将后汽缸的温度控制在合理的范围内。

三、改造工作的具体实施
(一)本体改造
隔热挡板采用了隔板的形式,水平中分为上下两部分,接合面即为中分面,加工制作仍按照原有的配合尺寸与隔板位置进行。

由于改造后,背压和漏汽量都会提高,所以对于汽封轴的尺寸要求也大幅增加,为此,工作人员设置了五道梳尺汽封,并在挡板加强筋的两侧位置留置了疏水孔,以便凝结水能够在启动时被
排出。

除末级外,拆除级均进行了叶根和叶轮的保留,以防止出现槽道冲蚀的现象。

去除喷嘴的位置依据上下缸的温度均匀性来决定,转子在改造后重新进行了动平衡。

(二)调节系统
按背压机运行标准控制方式实施。

采用机组并网前由调速装苜控制启动过程,并网后及止常运行中调速装置定位在空负荷位置,改由调压装置控制的调节方式。

因为改造不涉及凋速的控制,所以调速装置不变,仅对凋压装置、执行机构进行了改造。

拆除低压油动机,改造调压器使之只产生与背压排汽对应的一次脉冲油压信号。

改造高压油动机的操纵装置使之符合背压机运行方式。

(三)保护装置
按背压机标准保护方式实施。

主要变动部分有,拆除与凝汽器相关的保护装置;相对膨胀保护定值重新整定;词压器改造后原有保护功能保留;增改背压排汽温度高报警;为防止出现焖缸事故。

改造和重新整定背压排汽(原采暖)压力高保护装置;拆除原采暖抽汽逆止门,为防止热网加热器换热管爆破后向汽缸内返水造成水击事故,在热网加热器疏水管上加装危急放水保护装置;增设新轴封加热器低真空联动和报警。

(四)附属部分
热力没备系统主要变动自,原独立于机组主汽水循环系统之外的热网设备,取代凝汽器至低压加热器水侧如口的凝结水设备系统和部分回热设备系统,成为主汽水循环系统的组成部分,被取代没备系统拆除;重新布置部分抽汽管路;增设新轴封加热器设备系统取代原轴封加热器和凝汽器的建立真空的功能,用与建立背压机空气系统,防止蒸汽外泄、回收漏汽和疏水;启动、正常运行和停运时热力设备系统各部位的排汽、疏水,按参数划分和回收利用考虑,分别送入热网加热器汽侧和水侧、新轴封加热器、原回收系统。

附属电气和热工设备系统,按热力设备系统改造内容和原有设备系统尽可能再利用的原则进行改造。

四、背压式汽轮机组的运行方式
背压机以具有一定热负荷需求且热网加热器水侧先投运为标准投运方式。

也可采用背压排大气方式启动和运行,但会产生微大的汽水损失,经济性能很差,背压机启动和运行中应严格控制背压排汽压力和温度,防止排汽压力长期过低和排汽温度过高,影响汽轮机装置自身的安全。

背压机热、电负荷之间具有十分密切的相关关系,应按“以热定电”原则安排运行方式。

负荷口可由调压器依据热负荷状态自动调整。

也可根据现场实际需要,使用提高背压压力值、直接调整电负荷的操作调整,原则是背压排汽压力应低于背压安全门动作值和背压排汽温度应低于允许值。

此外应注意到,使用人为调整的操作手段时机组的经济件能会有所降低。

背压机的运行特点是,启动中就可带热负荷;并网后热、电负荷同趋势变化.两者不能独一调整即具有紧密的相关性。

五、改造效益分析
改造结束后,机组获得了很好的节能效果与效益,经测算,热效率、热电比、煤耗、经济效益等指标均得到了有效提升。

(一)改造后的技术指标
型号:B15-4.90/0.981
额定功率:15MW
额定转速:3000r/min
进汽参数:P=4.90MPa T=470℃
排汽压力:0.981MPa(绝压)
(二)热效率
在机组改造前后,均在65t·h一1的条件下对外供热,改造前后的热效率分别为55.8%和79.5%,热效率提升了23.7%,使能量的利用更加合理。

(三)热电比
在机组改造前后,均在65t·h一1的条件下对外供热,改造前后的热电比分别为5.42和13.55,提升近250%,这主要是因为凝汽发电部分被去除的原因。

(四)煤耗
在机组改造前后,均通过热值平均为20935kJ/kg的原煤对发电的煤消耗量进行计算,改造前后的煤耗分别为553.6g(kW·h)一1和166.2 s(kW·h)一1,较大机组发电煤耗有了较大幅度的下降。

六、结语
综上,对于那些需要背压式汽轮发电机组,或者缺乏资金,或者考虑到长期规划要求的企业,将现有的抽汽机组(热效率达不到国家规定的指标要求)改造为背压式汽轮机,是一种具有可观的节能效果的途径,即使作为一种短期的权宜之计,也会在一定时期满足用户供热要求,给企业带来极大的经济效益,从我国的国情和企业的状况出发,改造现有旧机组,比购置新背压机组可能更现实些。

参考文献:
[1]张玉峰,崔健锋,等.凝气或抽凝机改造为背压机组的方法及效益[J].2010.3.
[2]张玉峰,管立君,等.中小型凝汽式或抽凝式汽轮机改造成背压式汽轮机的一种新方法[J].节能技术,2008.3.
[3]余小为.抽汽式汽轮机的节能改造[J].湖南电力,2010.4.
[4]钟阁顺.国产600MW抽汽式汽轮机配汽改造及优化[J].电力科学与工程,2008.9.
[5]王柏,等.300MW汽轮机轴端汽封改造后节能效果分析[J].电站系统工程,2010.5.。

相关文档
最新文档