500kV变电站站用电全停的分析与处理

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500kV变压器冷却器全停事件分析及处理

500kV变压器冷却器全停事件分析及处理

500kV变压器冷却器全停事件分析及处理摘要:500kV变压器采用强迫导向油循环水冷方式,变压器运行时,冷却器投入运行。

冷却器全停是电力系统比较严重的电力事故,如果处理不及时或是处理不当,将造成变压器停运导致系统停电的严重后果。

针对一起冷却器全停事件,通过监控系统的信号数据、非电量保护装置的动作情况、冷却器电压监视原理等手段分析全停信号产生的过程和原因,提出解决方案,提高变压器冷却器运行的可靠性。

关键词:强迫油循环;冷却器;全停;检查处理1故障概述2021年08月25日,3号主变满负荷运行,10:54:31.993监控上位机报3号机组主变A相#1、3、4号冷却器投入复归,10s后(10:54:41.484)上位机报“3号机C屏主变A相冷却器全停报警/延时跳闸”信号,现场检查3号主变非电量保护“A相冷却器告警、A相冷却器跳闸”开入量0→1,3号主变A相冷却器控制柜内1-4号冷却器接触器未吸合,1-4号冷却器空开QF3、QF4、QF5、QF6在“合闸”位,1-4号冷却器均停止运行,PLC触摸屏有“交流电源故障”、“冷却器全停”信号。

现场依次手动投入2、3、4号冷却器,对应的三相电源空开QF4、QF5、QF6跳闸,当投入1号冷却器时,电源空开QF3未跳闸,1号冷却器正常投入运行,随后依次投入2、3、4号冷却器时,均成功投入运行。

11:08:54:0183号机C屏主变A相冷却器全停报警/延时跳闸”信号复归。

避免了一起因冷却器全停造成主变停运的事故。

变压器冷却器全停时,允许带负荷运行20分钟,如20分钟内顶层油面温度达到75℃,冷却器全停跳闸,如果油温未达到75℃,运行1小时后冷却器全停跳闸出口。

2事件检查分析表1 冷却器全停信号时序表10通过表1冷却器全停信号时序表,并结合现场柜内实际接线,可得出以下结论:1)PLC报“交流电源故障”是电源监视继电器KV3开入到PLC后报出的,在此期间无“#1电源故障”、“#2电源故障”信号,且报警期间双电源切换装置没有进行切换,依旧保持在第1路运行,证明第1路、第2路三相交流电源无故障,故障点位于双电源切换装置及切换后出来到4组冷却器并接的铜排之间,如图1所示①;:图1:冷却器电源回路图2)在依次手动投入2、3、4号冷却器且对应的三相电源空开QF4、QF5、QF6依次出现跳闸后,“交流电源故障”出现了自动复归,如表1冷却器全停信号时序表中第10条,以至于后面投入1号冷却器时,1号冷却器成功投入运行,其他冷却器再次投入后,也恢复正常。

一起电站厂用电全停的原因分析和处理

一起电站厂用电全停的原因分析和处理
维普资讯
Vo1 4. . 3 No. 2
陕 西 电 力
S ^ N I L C RI P WE H A X E ET C O R
Se 2 6 p. 00
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起 电站厂 用电全停 的原 因分析和 处理
高压 启 动 备用 变 压 器差 动 保 护误 动 跳 闸 ,造成 电站 厂 用 电全 停 。事 故
前 ,地区备用电源检修 ,发电机端
厂用 变没 有投 运 , 电站 厂用 电只有
高备变这一路 电源供电。当时高备
变并列 在 20 V东母南 段 上 ,通过 2 k 1 V 1 段带 厂 用 1 、3 、4 0k 、 3 段 段 段及 坝用 电运行 , 见 图 1 接线 。
该 变压 器 移 交 后 ,又 因初 期 发 电 的 特 殊情 况 ,一 直 没有 机会 对 高 备 变
相 序 用 A 、B、C 表 示 ,相 量 图采 ’ ’ ’
用 电位 升法 。
及其继 电保护再进 行定检 和调试 。
故 不 能排 除 其 在基 建 安装 调 试 过 程 中遗 留隐患 的可 能 。
高备变 的容量 为 2 V , 0M A 变比 为 20 . %/0 V 接 线 组 3 ±8X1 5 1. k , 2 5
别 为 Y △一 为有 载调 压方 式 。 / 1, 1 高备 变继 电保 护采用 E I 司 LN公 供货的 D S R 型数 字式 继 电保 护 ,差
图 1 事故前 厂 用电 系统接 线 图
事故 发 生时 ,由 1 段 至坝用 电 3
收稿 日期 : 0 6 0 — 1 2 0 — 5 1
作者简介: 孔德铭 ( 5 ~ , , 1 7 ) 山东泰安人, 9 男 高级工程师 , 小浪底水力发 电厂总工程师 , 从事水 电站机 电技术 管理工作。

一起变电站全停事故分析

一起变电站全停事故分析

一起变电站全停事故分析摘要:在电力系统运行中,变电运行部门是维护电网运行管理的重要执行机构,加强对变电运行的管理是减少危险点的重要举措。

直流系统的稳定可靠对变电站的安全运行起着至关重要的作用,因为直流系统要给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等提供电源,因此对供电的可靠性要求很高。

本文通过一起变电站全停事故,分析了主变后备保护逻辑、所用电源、蓄电池等存在的诸多设备缺陷和问题,并提出了解决方案。

关键词:变电站,全停事故,分析Abstract: in the operation of the power system, the substation running department is maintenance of power network operation management important executive mechanism, strengthen the management of the substation operation is to reduce the danger point the important action. Dc system is stable and reliable safety operation of the transformer substation plays an important role, because dc system will give the relay protection, control, signal and computer monitor, accident lighting, exchange uninterrupted power supply and provide power supply, so the power supply reliability demanding. This article through the transformer substation with full stop accident, analyzed the main transformer mothball protection logic, the power supply, battery are many equipment defects and problems, and put forward the solutions.Keywords: substations, full stop accident, analysis中图分类号:TM411+.4文献标识码:A 文章编号:前言某地区某110kV数字终端变电站有主变2台,110kV、35kV、10kV接线方式均是单母分段,110kV进线2条,正常方式时110 kV线路2作为主供电源,线路1作为备供电源,投线路备自投方式,35kV、10kV母线均分列运行(见图1)。

特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理

特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理

特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理摘要:无人机行业是集多种学科、多种领域于一身的新型高科技行业,无人机在变电站巡检中应用才刚刚开始,需不断积累巡检经验,持续开展应用研究,才能最终实现变电设备近距离、安全、无盲区巡检。

本文针对特高压交流变电站主变冷却器全停的分析与处理进行了分析。

关键词:特高压;主变;冷却器;全停一、异常概述按照运维工作计划,某特高压交流变电站#1主变冷却器需进行定期切换工作。

在拉开#1主变A相冷却器交流I段电源开关QJ173(试验双电源自动切换功能)时,#1主变A相风冷控制箱电源切换接触器未正确动作,监控后台报A相交流I段电源故障、交流II段电源故障,并出现#1主变A相冷却器全停信号,由此怀疑交流II段电源接触器或继电器卡涩。

按下交流II段电源故障复归按钮,数次未能恢复。

随后将交流I段电源恢复,在合上#1主变A相冷却器交流I段电源开关QJ173后,#1主变A相冷却器未正常切回I段电源,后台光字显示“A相冷却器I段电源故障”。

再按下交流I段电源故障复归按钮,数次未能恢复。

二、双电源切换回路分析图1为某特高压变电站#1主变冷却器双电源控制原理图。

1C、2C分别为交流I段、交流II段电源的进线接触器,QX1和QX2分别为交流I段、交流II段电源的电压监视继电器。

QX3为接触器下方电压监视继电器,即当交流I、II段电源同时失去时QX3才失磁。

QX1、QX2和QX3的型号和定值完全相同。

交流I段电源正常时,QX1励磁,QX1常开辅助接点闭合(QX1常闭辅助接点打开,闭锁交流II段电源),1YJ励磁,1YJ常开辅助接点闭合;2C、3YJ、K3常闭,使1XD灯点亮、1C励磁,大功率交流辅助器1C吸合,1C常开辅助接点闭合,交流I段电源供电。

QX3励磁,其常闭辅助接点打开,KT9不会励磁。

若交流I段电源故障,则QX1失磁,1YJ失磁,1C失磁,QX3失磁,交流II段电源中KT2励磁,KT2辅助接点延时1.2s投入;2XD灯亮,2C励磁,2C大功率交流辅助器吸合,交流II段电源供电,QX3励磁。

一起变电所全停事故的探讨

一起变电所全停事故的探讨

一起变电所全停事故的探讨摘要本文根据110 kv变电所全停电的事故,本文对此提出了相应的改进措施,确保在该接线方式下,系统能够保持部分供电。

关键词变电所;全停;措施中图分类号tm62 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)52-0046-020 引言备自投装置是保证正常供电,但在变电站备自投装置正确动作,导致整个电力系统停电,也造成对故障点的反复冲击。

针对这种现象,联系网站的运作方式,我把所有的解决方案,并详细分析。

该地区的这一操作模式,我们可以举一反三,落实相关措施,避免类似事故的发生。

事故案例:2010年9月23日,某变点所在110kv的ii段母线压变避雷器上因为雷击发生了永久性故障,由于进线开关和自动切换装置的正常工作,造成故障点四次冲击,并扩大停电,造成湾头的变电站停电事故。

1 现场情况1.1 运方说明该变电所当时的运行方式为两条进线分别供两变电所,一内桥的典型的内桥接线方式,主供线路分别为:由777开关和779开关。

1lh、2lh为备自投装置的电流回路接入位置,3lh、4lh分别为1号主变、2号主变差动装置高压侧电流回路接入位置。

5lh、6lh 分别为1号主变、2号主变差动装置低压侧电流回路接入位置。

显而易见,该主变保护接线采用的是小差接线方式。

该变电所全停事故前的运方是,变电所由2条进线分别供电,110kvⅰ、ⅱ段母线分列运行,110kv分段710开关、10kv分段110开关处于热备用状态,同时,110kv备自投投入运行,满足桥自投充电逻辑,充电状态良好。

1.2 相关装置定值1)110kv侧:(1)备自投装置相关定值:3.5s跳故障开关,4.5s 合备用开关(装置型号为:rcs-9652ii);(2)110kv分段710开关装置相关定值:未投短充和长充保护(装置型号为:rcs-9631aii);2)777开关电源广陵变侧相关定值:距离、零序i段时间0s;重合闸时间1.5s;3)779开关横沟变侧相关定值:距离、零序i段时间0s;重合闸时间1.5s。

深圳大面积停电原因分析及其预防措施

深圳大面积停电原因分析及其预防措施

深圳大面积停电原因分析及其预防措施摘要针对深圳市大规模停电事故给人们敲响的警钟。

本文详细介绍了此次大面积停电事故处理程序,分析了龙岗区500KV变电站运行开关突然爆炸的原因,提出了类似事故的预防措施和改进方法。

在实际应用中,对电力系统值班人员具有指导意义。

关键词500KV变压器;运行开关;故障分析处理;预防措施Abstract:According power failure accident of big area in shenzhen gives us alarm bell.The deal with procedure this power failure accident of big area in shenzhen are introduced.The operation buttonsuddenly explode reason of 500KV transformer of LongGang in shenzhen are analyzed.Silmaccident prevented and improved measures are also proposed.It have guide meaning to give worker of power system.Keywords: 500KVtransformer ;operation button ;accident analyz ;prevent measure 前言自2003年8月14日起,美国、加拿大、马来西亚及伦敦、悉尼、等先后发生特大电力事故,到2006年11月4日,法国、德国、意大利、比利时、西班牙、奥地利等多国的欧洲大停电造成约1000万人受困,负荷损失达到14.5GW[1]。

电力负荷伴随国民经济的飞速增长,电力系统的规模越来越大,结构也越来越复杂。

由于自然和人为等因素,电力系统不可避免地会发生故障。

故障后如果不能迅速恢复供电则可能造成巨大的经济损失和严重的社会影响。

变电设备故障与保护动作分析季高炜_1

变电设备故障与保护动作分析季高炜_1

变电设备故障与保护动作分析季高炜发布时间:2021-09-05T15:22:58.508Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第11期作者:季高炜[导读] 对于变电站主要设备的保护来说,最复杂的是变压器的保护。

变压器的保护,最复杂的又是后备保护。

就一个220kV变压器来说,它的后备保护主要有:中性点零序过流保护,间隙零序过压保护,高中压侧阻抗保护,过流保护等。

广东电网有限责任公司惠州供电局广东惠州 516000摘要:对于变电运行人员来说,知道保护动作,判断故障大致范围,这个难度不大,有一定工作经验的人都能掌握。

但是,反过来,知道故障位置,判断保护动作信息,这个就有一定难度了。

因为这需要对变电设备的保护原理,保护范围有较为清晰的认识。

本文首先对变电站主要设备的保护原理,范围,特别是保护范围作一个简要介绍,然后分析一些典型案例,来阐述如何根据故障点判断保护动作信息。

关键词:后备保护;死区;拒动1.变压器后备保护与母差保护对于变电站主要设备的保护来说,最复杂的是变压器的保护。

变压器的保护,最复杂的又是后备保护。

就一个220kV变压器来说,它的后备保护主要有:中性点零序过流保护,间隙零序过压保护,高中压侧阻抗保护,过流保护等。

500kV变压器与220kV变压器的后备保护最大的差别是,没有间隙零压保护,因为500kV主变中性点固定接地。

中性点零序过流保护,既是主变接地保护的后备保护,也是线路接地故障的后备保护。

在北方地区,通常中性点零序过流保护通常选择跳开主变三侧开关。

在南方地区,通常先跳开母联开关,然后跳本侧开关,然后跳三侧开关。

间隙零序过压保护,跳主变三侧开关。

阻抗保护,通常跳主变三侧。

过流保护,在高压侧则是中低后备的总后备,跳三侧。

在中低后备,则先跳母联,后跳本侧,再跳三侧。

然后讲讲母差保护。

母差保护中,最具有特殊性的就是母联开关的保护了。

母联开关的保护有过流保护,充电保护,死区保护,失灵保护等。

500kV榕江变电站事故处理

500kV榕江变电站事故处理

500kV榕江站事故处理一、主变差动保护跳闸的处理 2二、主变轻瓦斯光字亮的处理 3三、主变油温高光字牌亮的处理 3四、主变重瓦斯动作的处理 4五、主变冷却器全停的处理 5六、35kV开关(电抗器)本体气压降低闭锁分、合闸的处理 6七、220kV线路(或主变)开关SF6压力降低闭锁分、合闸 6八、220kV母联(分段)开关SF6压力降低闭锁分、合闸7九、500kV开关SF6压力降低闭锁分合闸8十、221PT冒烟的处理9 十一、直流接地怎样处理10 十二、220kV母线221PT二次空气开关跳闸10 十三、220kVI母母差动作的处理11 十四、220kV线路近区线路单相接地短路,重合闸动作不成功,如何处理12 十五、35kV其中一组补偿电抗器过流保护动作跳闸,如何处理?13 十六、500kV线路CVT二次空气开关跳开,如何处理?13 十七、220kV 20121A相刀闸发生接地短路故障,对系统有何影响?如何处理?13 十八、220kV揭阳甲线单相接地短路保护动作但开关拒动,有何现象?如何处理?14 十九、35kV其中一组补偿电容器组速断保护动作跳闸,如何处理?15 二十、220kV线路CT二次开路会产生什么影响?有何现象?如何处理?15 二十一、500kV某线路发生A相接地短路跳闸,重合成功,试述保护动作情况及处理过程?15 二十二、如何处理主变压器下部起火的事故?16 二十三、发出“断路器三相位置不一致”信号应如何处理?16 二十四、当运行中的开关出现“弹簧未储能”光字牌不能复归怎么处理16 二十五、倒母线时,BP-2B母差或失灵保护刀闸位置出现不对应时如何处理17事故处理方法根据500kV榕江站实际结线方式及保护配置编写。

一、主变差动保护跳闸的处理要点:能了解动作的原因、保护范围(5分)。

,能说出事故现象(5分)。

处理过程无错误(15分)动作原因:1、主变及其套管引出线故障2、保护二次回路故障;3、电流互感器开路或短路;发出音响和事故信号4、主变内部故障如绕组匝间短路等。

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500kV变电站站用电全停的分析与处理
摘要:变电站站用电系统是保证变电站安全可靠地输送电能的重要环节,因其重要性突出,必须能长期不间断地供电,并且要求万一站用变工作电源失去时,能有一个备用电源立即顶替其工作。

关键词:站用电全停发电车
变电站的站用电系统是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节。

变电站大型变压器的强迫油循环冷却器系统需要380V的电源;高压断路器和隔离开关的分合闸操作需要380V电源,以保证储能和驱动电动机;直流控制系统要有源源不断的交流电能转换成直流电能,以保证二次保护、测控系统正常工作;还有照明、检修等工作需要380V电源。

仅从上述这些情况就可看出,站用电一但失去,就会影响变电站的正常运行,严重的甚至引起系统停电和设备损坏事故,危害系统安全稳定运行。

变电站运行人员对站用电的作用,必须足够的重视。

下面我就500kV变电站站用电全停进行分析与处理。

一、500kV变电站站用电系统的组成
二、500kV变电站站用电全停原因分析
1.两台站用变压器组成的站用电系统全停原因分析
1.1主变压器检修,主变低压侧失电,站用电系统由0号备用站用变带380V Ⅰ、Ⅱ段母线运行,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,将导致站用电全停。

1.2主变压器故障跳闸,主变低压侧失电,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,不能恢复380VⅠ、Ⅱ段母线运行,将导致站用电全停。

1.31号站用变故障,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,不能恢复380VⅠ、Ⅱ段母线运行,将导致站用电全停。

2.三台站用变压器组成的站用电系统全停原因分析
2.1一台主变压器检修,另一台主变跳闸。

两台主变低压侧失电、站用电系统由0号备用站用变带380VⅠ、Ⅱ段母线运行,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,将导致站用电全停。

2.2一台主变压器检修,另一台主变低压侧母线所带站用变故障,此时如果0号站用变或备用电源线路故障,不能恢复380VⅠ、Ⅱ段母线运行、将导致站用电全停。

三、500kV变电站站用电全停处理
500kV变电站站用电源全停时造成站内设备失去动力电源,失去全部照明电源,如果失电时间持续很长,蓄电池电能用尽,将造成变电站监控、通信、保护电源失去,全部断路器控制电源失去,这将对整个电网的稳定运行造成严重威胁。

出现此情况时,应该立即联系调度将检修的主变压器投入运行,恢复站用电系统。

如果主变压器不能投入或主变压器跳闸后确认为主变压器故障不能投入运行时,应立即使用发电车恢复站用电系统。

下面介绍使用柴油发电车恢复站用电系统说明。

5.开始送电,启动发电车,检查发电车电压表、频率表、水温表、机油压力表等指示正常。

6.合上发电车输出断路器。

7.合上发电车负载输出断路器。

8.合上380V I段母线上发电车接入备用断路器。

9.检查380V I段母线充电正常,电压指示正常。

10.按照500kV变电站《站用电全停应急预案》要求合上直流系统、通信电源、设备配电装置的交流电源等相关负荷断路器,并检查相关设备运行正常。

以上就500kV变电站站用电系统的组成、站用电全停原因分析和用发电车恢复站用电系统方法进行了简要说明。

参考文献
[1]张全员,变电运行现场技术问答[M]。

北京:中国电力出版社,2003.。

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