煤矿主井提升信号及自动装卸载系统的改造
主井装卸载系统的自动化改造

( )称 重部分 1 1 )称重 传感器 。通过 重量信 号控 制定 量装 载 ,
选用美 国 S S应 变压 力 传 感器 , 可 靠 性 、 T 其 准确 度 、
时间 ( 一勾 煤 ) 4 mi, 提 为 n 每小 时提 煤 1 5勾 , 零 在 点 班人员 容易 困乏 的时候 , 每小 时提煤 只在 1 2勾左 右, 严重 制约 了主 井 提 升 系统 的 需 要 。对 此通 过 对
K y od : atm t n e sr L ( r a m bel i cnrl r e w rs uo a o ;sno;P C po m a l o c o t l ) i r g g oe
1 技术 改造 必要性 煤 矿 主 井 提 升 系 统 肩 负 着 全 矿 原 煤 生 产 的 重 任, 某矿 主井 主提 升机为 J MD 4X ( 型 4绳 落 K - 4 Ⅲ) 地 式磨擦 轮式 提升 机 , 导轮 直径 4m, 主 提升 有效 载荷 2 , 0t双箕 斗 提 升 , 直联 传 动 , 计 最 大 提 升 速 设 度 96m s提升高度 7 16m, . / , 2 . 由直 流电动机 拖 动 。
寿命 和过载 能力 防护等级都 极 高 。 2 )称重 控 制器 。选 用 北京 杰 曼科 技 发 展 有 限
公 司研 制 的 G 8 3 重控 制 器 , 适合 所 有 电阻 M8 0 称 它
系统的改造设计 、 编程, 将装卸载参数传输给提升机
电控系统 , 现提升 机 的全 自动 运行 。 实 2 主井 装卸载 系统 根据 该 矿 主井 装 载 机械 系 统双 定 量仓 的特点 ,
u g a e h i h f h itn y t m n tc n lg nd ta s t h o dig a d u la i g paa t r o t e p r d st e man s a t osi g s se i e h oo y a r n mis t e la n n no d n r me e st h ee tia o to y tm fhos o a hiv h u o tc o e ain o o s. l crc lc n r ls se o itt c e e t e a t mai p r to fh it
煤矿主井信号与自动装载控制系统

《 煤矿安全规程》 的规定 , 确保煤矿井下安全生产。 关键 词 : 主井 ;信 号 ; 载 ;系统 装
中 图分 类 号 :D 5 T 6 2 文献 标识 码 : B 文章 编号 :0 1 0 7 20 )5—07 0 10 — 84(07 0 02— 3
Man Sh f Si n l n t ma i L a ig Co t l se f rCo l n i a t g a d Au o t o d n n r a c o Sy t m o a Mie
wih ee t c lc n r ls se o os ,t u e l i g mu t—e e o s in l f man h f a d i tro kn t t lc r a o to y tm f h it h s r a i n l lv lh it sg a s o i s a t n n e lc ig wih i z i a t mai n o d n y t m. T e a p iai n o h y tm n r a e h aey o osi g s se a d i e n s u o t u l a i g s se c h p l t ft e s se i c e s s t e s t fh itn y t m n mplme t c o f h itn u o tz to n man s a t T tu t r n haa t rsis o i h tsg ls se a l s t e osi g a tmaiai n i i h . he sr cu e a d c r ce tc fman s a ina y tm s wel a h f i f wo k n de o h o dig s se a e i to u e r i g mo ft e la n y t m r n r d t i n l o d n e wo d i h ;s a ;l a i g;s se f g y tm
平煤股份十三矿主井装载、卸载自动化改造

2 旧系 统概 述 .
平煤 十 三矿 现用 2 T双 箕 斗 提 升 , 深 7 3 8米 , 0 井 3. 最 高 提 升 速 度 9. m , 个 循 环 提 升 时 间 为 1 0秒 , 2 /s 每 5 其 中箕 斗 运 行 时 间 约 为 9 0秒 , 载 、 载 时 间 为 6 装 卸 0秒 。
3 旧 系统 存 在 问题 .
与提 升状 态 相 比 , 载 、 载 过 程 效 率 低 下 , 约 了 装 卸 制
收稿 日期 .0 l 6-2 2 1 一0 0
全 保 护 设 施 , 足 现 场 恶 劣 的 工 况 , 高 系 统 稳 定 性 和 满 提 安全系数。 ( ) 决设备容易粘煤现象。 3解
撒煤严重 。
装 载 、 载 时 间 超 过 设 计 很 多 , 载 和 卸 载 过 程 都 卸 装 因 为 系统 中存 在 的 问题 、 粘 和 突 发 性 的 装 多 、 重 造 煤 装 成 的箕 斗 提 不 动 等 事 故 , 消 耗 了 大 量 的生 产 时 间 , 而 制 约 了 矿井 原 煤 提 升 量 的 增 加 。针 对 现 场 中 存 在 的 实 际 问题 , 须 对 现 在 的 装 载 、 载 方 式 进 行 改 造 , 满 足 必 卸 以 原 煤 提 升需 求 , 足 矿井 发展 需 要 。 满
4 改 造 工程 预 期 目的 .
新 系 统要 达 到 的预 期 目的要 满足 一 下 几处 信 号 工 控 制 , 作 卸 载 气 缸 , 操 打
开 扇 形 门 ; 箕 斗 内煤 进 入 上 卸 煤 仓 后 , 出 开 车 信 号 待 发 至绞车操作平台 , 成卸载过程 。 完
( ) 、 载 系 统 机 构 多 而 复 杂 , 完 全 靠 人 工 操 3装 卸 且
矿井主提升卸载自动化关键问题的研究与应用

矿井主提升卸载自动化关键问题的研究与应用【摘要】本文针对平煤八矿主井卸载自动化系统存在问题,设计出一套针对性方案,主要解决主井卸载箕斗滞煤问题,保障提升箕斗安全运行,实现自动化生产,最终实现主井定重装卸载自动控制系统的无人值守,提高了运行效率。
【关键词】矿井;主提升;卸载;自动化;滞煤0 概述随着煤炭需求的增长,主井提升系统已成为各煤矿产量提高的瓶颈,且制约程度越来越明显。
将原提升信号及装卸载控制系统应用可编程技术进行自动化改造,明显降低设备故障、简化操作、减轻工人劳动强度,一定程度提高生产运行的安全可靠性。
在主井卸载控制子系统中,特别是提升箕斗卸载量的监测,现有的卸载量监测有:1)拉力传感器对箕斗进行称重,称重装置安装在箕斗上,受干扰因素多,精确度差,通过无线发射装置发射箕斗重量,可靠性较差,不能长期有效的工作;2)非接触式核子称重装置,因放射源辐射问题,国家不提倡使用;到目前为止,没有成熟能够实际应用的计量与监测手段。
国内现有的主井卸载控制子系统,需要人工监视卸煤及转发信号,部分煤矿取消人工转发信号,没有从根本上采取卸载量的计量与监测,造成提升箕斗滞煤下放安全事故的发生;因此主井定量装卸载控制系统还没有成为真正意义上的自动化安全生产系统。
如果通过巧妙合理的设计解决提升箕斗滞煤问题,将会使主井定重装卸载控制系统实现真正意义上的提升运输系统的自动化,对矿井的综合自动化水平提升具有重要意义。
1 平煤股份八矿卸载系统存在问题随着煤矿自动化技术水平与监测手段的不断完善和发展,主井卸载控制子系统的计量与监控问题亟待解决,它是整个提升系统实现无人值守的关键问题之一。
平煤股份八矿共有丁、戊、己三个煤种,其中丁组煤矸石较多、块大,在主井装卸载过程中对提升箕斗底部冲击力大,造成箕斗底部凸凹不平,加之戊、己组煤种水分含量高、粘性较大,导致主井箕斗卸载时滞煤,并随着箕斗使用年限增多,箕斗底部破坏更加严重,滞煤量越来越多。
主井卸载装置电控系统PLC改造设计

的状态下 , 信号工才能发出允许开车的信号 , 卸载装
置与绞车电气连锁解除。在上述保护 中有一种保护
动作 的条件下 , 信号 工发不 出开 车信 号 , 即打不响
2 主井绞车卸载装置 P C改造具体设计 L
本设计根据现场条件以及相关技术要求 , 采用
・
点。绞车不能运行启动。副箕斗的卸煤工作过程与
日 产三菱 F 2 X N系列 P C产品。在应用中实际选择 L
1 引言
晓南矿主井提升机电控系统 已经进行多次的升 级改造 , 目前拥有转子变频和 P C电阻编码两套电 L 控系统 。但是主井 的卸载装置 电控 部分还是 20 04 年 1 月改造完成 , 1 采用继电接触器控制方式的电控
要求。主井卸载装置工作过程如图 1 所示。 2 2 主井绞车卸载装置 系统 P C电路原理 . L P C使用交流 20 L 2 V电源 , 其输入部分共有 l 3 个输入点 , 电源有 P C内部 的直 流 2 V电源提 其 L 4
绞车正常停车
一
l 信号工发出 提主斗门 I 指令。 ‘
煤。此时溜煤保护装置对主箕斗中煤的卸载情况进
行监视 , 直到箕斗中的煤全部卸载完毕后 , 才允许信 号工发出落下主箕斗 门子的指令 , 箕斗门回到正常 位置后 , 用于检测门子归位的磁开关动作 , 允许绞车
少, 使其硬件的故障率大大降低 ; 并且外 围元件少、
此时满仓保护、 溜煤保护均处于正常 接线简单 , 便于故障的分析查找 。大大缩短 了故障 发出开车信号 , 处理时间, 从而达到提高主井卸载 电控系统安全性
!! Q XO O O E!1 茸 1 D Q1 r D
一
YP P O 叫}. [ 】 T O 叫鲁_£ " [虬 】
平煤八矿主井定重装卸载的自动化改造

2 改造 内容
针 对 八 矿 主 出 煤 提 升 系 统 的 生 产 状 况 , 保 证 在 提 升 系 统 正 常 运 行 、 全 运 行 的 同 时 , 要 进 行 以下 安 主
5个方 面 的改造 : 安装 监控 器 , ① 实现 对 各 工作 岗位 子 系统 的远程监 控 ; 实 现 主井 装 载 、 硐 卸载 、 ② 平 绞
2 1 年第 2 01 期
中 州 煤炭
总第 12 8期
平 煤 八 矿 主 井 定 重 装 卸 载 的 自动 化 改 造
朱 占欣
( 煤股份 八矿 , 南 平项 山 平 河 471) 60 2
摘 要 : 煤 股 份 八 矿 主 井装 卸载 老 系统 存 在 诸 多 问题 : 控 系 统 不 够 完 善 , 作 岗位 子 系 统 相 对孤 立 , 法 实 平 监 工 无 现信 息联 络 ; 存在 事 故 隐 患 ; 检修 维 护 繁琐 ; 产 效 率低 。现 对 主 井装 卸 载 老 系 统 实 施 了 自动 化 改造 , 好 地 生 较 保 证 了主 出煤 系统 的安 全 作 业 , 高 了 生产 效 率 。 提 关 键 词 :K Z — P C C 一4 D Z l L ; Z 1 0型 液压 称 重装 置 I; 中 图分 类 号 : D 3 T 55 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 :0 3— 5 6 2 1 ) 2— 0 0— 2 10 0 0 (0 10 0 8 0
置和执行 机构 5部分 构成 ( 1 。主井车 房显 示单 图 ) 元、 主井 卸载操 作 台 、 主井装 载控 制器及 操作 台问采
定 重装 载 控制 系 统使 用 可 编程 控制 器 开发 , 其
主井装卸载及提升信号综合控制系统

主井装卸载及提升信号综合控制系统技术文件常熟市新虞电器有限责任公司我公司是原煤炭部定点生产提升信号通信设备: KXT7A矿用提升信号及操车监控装置、KJD10主井自动装卸载控制与提升信号装置的厂家,自九十年代以来,我公司独立研发出以PLC为核心的自动化控制设备产品。
目前国内多家绞车电控生产厂家(如:天水电控传动研究所、天津电控设备厂、天津津友联有限责任公司(原天津民意)、洛阳中信重机自动化工程有限责任公司、徐州煤安公司、泰安煤机厂、中国矿大都有着紧密的合作关系),与国际跨国公司:ABB、西门子公司均有合作经验,我公司以诚信为原则,以质量为保证,来满足不同用户的要求。
为了满足矿方要求,系统整套采用KJD10主井装卸载控制与提升信号装置,特制订如下方案:1、主井装卸载及提升信号综合控制系统设备符合下列规定和要求: 1.1、《煤矿安全规程》(2009版)1.2、《电液设备第二部分:装有电子器件的电控设备》(GB3797—1989)的要求及相应的IEC标准执行1.3、《电液设备的抗干扰特性基本测量方法》(GB4859-84)1.4、《电工控制设备造型设计导则》(GB/T10217-1988)1.5、《电工设备结构总技术条件》(GB/T15193-1994)1.6、进口电液设备遵守国际电工委员会IEC标准1.7、《爆炸性环境用防爆电液设备通用要求》(GB3836.1-1983)1.8、《矿用一般型电液设备》(GB/12173-1990)1.9、《煤矿井下用电器设备通用技术条件》、(MT/T661-1997)1.10、《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》(GB50062-92) 1.11、《矿山电力设计规范》(GB50070-94)1.12、《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》(GB/T13926-1992) 1.13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)1.14、《煤矿安全规程》(2009年版)1.15、《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005)1.16、《煤矿井下供配电设计规范》(GB50417-2007)2、主井装卸载及提升信号综合控制系统配置说明:装载称重系统与提升信号系统合为一体,设计安装在同一个操作台上,称重仪表安装在装载站的控制柜上,但两套系统的核心PLC互为独立,井筒提升信号系统与装卸载控制系统,在硬件和软件上整体独立,与绞车电控只存在闭锁和控制上的I/O接口,其I/O接口有:1.装载站的信号闭锁信号。
煤矿主井提升机电控系统的基本功能与改进

频换 向柜、 调绳信号控制 、 井筒开关布置及控制、 防错 向保护 、 检修信号处理、 完善组态 画面等改进技术措施 。
关键词 中图 分 类号 ')3 3 16 ’ " I
1 主 井 提 升 机 电 控 系统 的 基 本 功 能
2 主 井 提 升 机 电控 系 统 的 改 进 技 术 措 施
送后 , 当绞车 1 5 s内未动 车 , 信号 自动转 为 1 ( 点 停 车) 防止检修人员发 出开车信号 , 绞车未动或司机动车 后停车 , 检修人员开始检修后 , 司机继续 开车造成事故 发生 。但实际运行 中发 现在调绳时 , 需要慢速动车 、 同 时检修人员查看离 合器齿 块对齐情 况 , 要一定的 时 需 间。这样往往一次调绳 工作需联 系下 口送 点 , 口转 上 发点五、 六次 , 长 了调绳 的时间。因此 , 延 在信 号 自动 停车回路 中串人调绳接点 , 既保证正 常检修 的安全 , 又 使调绳过程只需送一次点就可以完成 。 2 3 井筒开关布 置及 控制 . 为利于维护 , 防止井架、 架空 电缆受雷击等信号干 扰及损坏 P C单元 , 内增加减速开关 , L 筒 并增设校正开 关, 保证 提升 高度 数据 的 准确 。在开 关选 择上 , 改用 K 11G型开关 , G00 接点 有保持 功能, 箕斗上磁钢向上通 过开关 , 接点维持 断开 ; 磁钢 向下 通过开关 : 接点 维持 闭合 , 提高工作 的可靠性 。
煤 矿 主 井提 升 机 电控 系统 的基 本 功 能 与 改 进
周 平 福
( 双矿 集团新安煤矿 , 黑龙江 ・ 双鸭 山 150 ) 5 10
摘 要 该文分析 了煤矿 主井提升机 电控 系统的数字行程监控 、 提升控制、 安全保护等基本 功能。提 出了煤矿 主井提 升机 电控 系统 的高压低
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
煤矿主井提升信号及自动装卸载系统的改造
针对煤矿主井提升信号及自动装载系统存在的问题,采用西门子可编过程控制器(PLC)及其DP_PROFIBUS、MPI网络通讯技术和建立在WINCC平台上的上位工控计算机,对系统进行改造,解决重复装载、上井口煤满仓、单勾提升、装卸载动态模拟监视等问题,实现提升信号和装载自动化。
标签:DP-PROFIBUS网络MPI网络WINCC 提升信号自动装卸载重复装载单勾提升物位仪
1 概述
曲江公司主井于2003年投产,设计矿井年产量90万吨,是我国江南原煤产量最高的矿井,号称“江南第一大井”。
主井装备一套JKMD-3.25X4塔式多绳摩擦式提升机,主导轮和导向轮直径3.25米,提升有效载荷10吨,钢丝绳柔性罐道,双箕斗提升,电机与主导轮直联传动,设计最大提升速度10米/秒,提升高度900米,由低速直流电动机驱动。
直流电动机功率1300KW,电枢电压800V,额定转速59转/分。
电控系统采用天津天控生产的TZK全数字直流提升机电控设备,其中核心控制器使用了西门子公司6RA70调速装置及S7-300 PLC。
主井井深1000米,地面为井塔式结构,卸载方式为曲轨自动卸载。
井下设计有一个中央原煤仓,对应两套装载机构,给两只箕斗装煤。
每套装载机构包括一台给煤机、一台胶带机、一套定量斗。
定量斗下部有闸门和定重传感器,装载站还设置一台双油泵液压站,电气控制电磁阀,打开、关闭定量斗闸门,定重传感器称量定量斗原煤重量,实现装载过程的自动控制。
2 改造的原因和目的
原提升信号及自动装卸载系统存在以下问题:
2.1 重复装煤现象。
设备运行多年来,经常出现重复装煤现象,结果导致主电动机以最大力矩无法提升,必须采取人为打开箕斗卸煤于井筒方法,或设法在另一只箕斗(一般在卸载位置)装配重铁,强行开车。
无论采取何种方法解决问题,都需要人工花几小时时间完成,同时,存在着安全风险,严重影响安全生产。
究其原因,重复装煤现象,有时是装载站操作工误操作造成的;有时是井下原煤含水分较大,卸载时,粘附于箕斗而卸不干净产生的。
而这两种主、客观因素,原提升信号及自动装卸载系统都无法避免。
2.2 车房信号柜与装载站信号台通讯时常中断,造成有时提升信号无法传递,出现无法由上位计算机监视装载过程等情况。
2.3 卸载站信号台与装载站信号台之间的电缆为井筒电缆,原为32X2.5mm2,1000米长,使用芯数多,备用芯不足,经常出现井上掉煤块或异物砸断的情况,维修困难。
2.4 井口卸载煤仓较小,有时原煤中的杂物堵塞网筛,容易出现煤满仓现象,检测开关为接触式,经常产生误动作,无法使用,因而原系统无保护,这样煤满仓使得原煤溢出,煤块掉落至井筒,砸坏减速开关、通讯电缆等井筒装备。
综上所述,必须对原提升信号与自动装卸载系统进行改造,提高主井的生产效率,确保安全生产。
3 系统改造的原理
3.1 硬件组成。
如图一为主井提升信号与自动装卸载系统设备组成示意图,该系统由以下三区域的设备组成:
3.1.1 车房。
车房设备为一台车房控制台及一套上位监控计算机。
3.1.2 卸载站。
卸载站设备为一台卸载站操作台及二台井口煤仓物位仪。
3.1.3 装载站。
装载站设备为一台装载站操作台、一台本安及隔爆箱、二台定重传感器、两套定量斗闸门传感器和一台液压站。
卸载站与装载站间的井筒电缆,采用18X2.5mm2细钢丝铠装电缆,使用13芯,备用5芯,使用芯中用于电源、通讯、备用信号及电话。
系统的核心采用西门子公司S7-300PLC进行网络化通讯,如图二所示,为PLC系统配置图。
车房操作台装有两套PLC,卸载站操作台装有一套远程站ET200M,井下防爆箱装有一套PLC。
整个系统设置两个网络,一个为DP_PROFIBUS网络,另一个为MPI网络,前者为系统的主要数据通讯网络,后者用于监控及编程。
■
车房控制台一套S7-300 PLC、卸载站操作台ET200M和井下隔爆箱S7-300 PLC,构成主控系统。
它们之间用DP_PROFIBUS网络通讯,车房控制台S7-300 CPU作为主站CPU,卸载站ET200M为从站,井下隔爆箱S7-300 CPU作为智能型从站CPU。
整个网络化CPU智能系统,不但完成主井提升信号功能,而且隔爆箱智能型从站CPU能够管理、控制两套装载机构给双箕斗装煤。
即使网络通讯中断,也能够控制装煤。
车房控制台另一套S7-300 PLC作为备用,当主控系统故障(尤其是DP_PROFIBUS网络通讯中断)时,完成整个主井(车房、卸载站、装载站)提
升信号功能,即备用信号。
整个系统三套PLC CPU(车房2套、隔爆箱1套)和车房上位监控计算机,其MPI接口,组成一个MPI网络。
利用上位机对提升信号及装载全过程进行监视,也可以利用编程器对三套PLC进行程序的下载、修改及监控。
卸载站两套物位仪分别安装在卸载站煤仓上部两个间隔仓的顶部,分别检测两个间隔仓煤是否满仓,而这两个间隔仓分别容纳主、副箕斗卸载的原煤。
物位仪采用德国VEGA公司的VEGAPULS系列产品,该产品适用于检测固态物料,采用雷达波发射与接收时间间隔,转换成煤仓的煤位信号,系统判断是否满仓,若满仓,提升机立即停车。
上位监控计算机采用工控机,软件以西门子公司WINCC组态软件为基础,编制应用程序,形成动态监控画面,实现对提升信号及装载过程的实时监视、记录历史数据等。
3.2 避免重复装载的软件设计。
软件的基本功能是实现主井提升信号及自动装卸载,同时,改造后的系统具备避免重复装载的功能。
3.2.1 设置标志,避免重复装载。
箕斗在装载站装载点,打开对应的定量斗给箕斗装煤,当定量斗里的煤卸空时,置“装载完毕”标志,说明该箕斗已装煤,同时,复位“卸载完毕”标志,说明该箕斗已装煤,未卸载。
箕斗运行至卸载站卸载点,由于曲轨的作用,自动卸载,此时,系统置“卸载完毕”标志,复位“装载完毕”标志。
主、副箕斗均设计“装载完毕”、“卸载完毕”标志,根据这两个标志,判定到达装载站的箕斗能否装煤,系统从逻辑上严格闭锁,即使人为误操作,都无法打开定量斗给箕斗装煤,避免了重复装煤的现象。
3.2.2 设置“卸载故障”,避免重复装载。
有时,井下原煤含水量较大,箕斗卸煤时,有部分煤粘附于斗壁而无法卸干净,一旦提升机运行,在“双箕斗提升”模式,或者“单箕斗提升”模式,系统设置“卸载故障”,具体如下:①在“双箕斗提升”模式,提升机稳定运行时,系统检测主提升电机的负荷,判断其电流低于设定值(此值比正常工作电流小),产生“卸载故障”。
②在“单箕斗提升”模式,提升机稳定运行时,判断主提升电机电流大于设定值,产生“卸载故障”。
系统检测出“卸载故障”,置该箕斗“装载完毕”标志,复位“卸载完毕”标志,主电控系统控制提升机按减速曲线自动停车,停车后,即使卸载站设置“检修”方式(主电控在该模式,可以以5m/s速度运行),将该箕斗运行至装载点,但无法装载(打不开定量斗),如此,避免了再次装煤的现象。
出现“卸载故障”,提升机停车后,卸载站置“检修”方式,司机反向开车,将该箕斗开到卸载点,再次卸载,“卸载故障”方可复位。
此时,卸载站操作工最好
确认箕斗确实已经卸载完毕,方可发信号正常开车。
否则,提升机运行至检测位置,还会出现该故障。
4 结束语
采用西门子自动化产品及网络化设计,同时,采用德国VEGA物位仪进行满仓保护,编制系统软件,技术先进,产品可靠。
通过对主井提升信号及自动装卸载系统的改造,解决了原系统存在的问题。
避免了重复装载现象;井上与井下通讯安全稳定;减少了井筒电缆芯数,便于检修、维护;满仓保护,也保护了井筒装备。
经过长期运行,证实了上述观点,新系统极大提高了主井的生产效率,确实保障了矿井的安全运行。