同步电动机常见启动故障分析及处理

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75m2烧结机主抽同步电动机启动故障分析及处理

75m2烧结机主抽同步电动机启动故障分析及处理

3 改进措施
由于该电机结构设计有缺陷 , 长期使用,转子 大盖接触面氧化后 ,还会产生类似故障 ,所以要想
器空 转 电机正 常 , 又对 电机 瓦坐子进 行调 整( 近一天
2 60w ,额定电流 14 0k 7A,额定电压 1k 0 V,额定
转 速 为 10 0/ n。励 磁 电 压 9 . 0r mi 1 V,励 磁 电流 5
37 1A;该机启动采用水电阻降压异步启动方式启
动。 最大 启动 电流 可控 制在额 定 电流 的 3 . 左右 。 5倍
Ana y i nd Ha lng l ssa nd i
WU  ̄i Qi e
( itn n eC ne ,BX T L,Be x a nn 7 2 ) Mane a c e tr S EE n i o ig 1 0 1 Li 1
Ab t a t T i a t l nr d c d 7 s r c : h s ri ei to u e 5 m sn e i g ma h n i h v l g tra y c r n u t r p i cp e o c i t r c i eh g ・ o t emo o s n h o o ssa t r i l f n a n
3 0
本钢技术
2 1 年第 4 00 期
7m2 5 烧结机 主抽 同步 电动机启动故 障分析及处理
吴秋 杰
( 本钢 设备 维 护检修 中心 ,辽 宁 本 溪 17 2 ) 10 1
摘 要: 介绍 了 7 m。 5 烧结机高压电动机异步启动 的工作原理及其故障分析 ,以及 临时处理办法及改进
图 1 电动机 转子 示意 图
Fi 1 M o o o o i g a ai kec g. t rr t rd a r m tc s t h

永磁同步电动机维修的真实案例

永磁同步电动机维修的真实案例

永磁同步电动机维修的真实案例1. 案例一:电机无法启动在某工厂的生产线上,一台永磁同步电动机突然无法启动。

经过检查,发现电机的电源线路出现松动,导致电机无法接收到电能。

工作人员重新连接电源线路,电机恢复正常运行。

2. 案例二:电机噪音大某小型企业的永磁同步电动机在运行过程中发出异常的噪音,影响了生产环境。

维修人员检查后发现,电机轴承磨损严重,需要更换。

经过更换轴承,电机噪音问题得到解决。

3. 案例三:电机温度过高一家制造业企业的永磁同步电动机在运行一段时间后,温度明显升高。

经过检查,发现电机内部的散热风扇故障,无法正常散热。

维修人员更换了故障的散热风扇,电机的温度恢复正常。

4. 案例四:电机震动严重在某家物流公司的永磁同步电动机中,电机在运行过程中出现了明显的震动现象,导致工作不稳定。

经过检查,发现电机转子不平衡,需要进行动平衡处理。

维修人员对电机进行了动平衡处理,解决了电机震动的问题。

5. 案例五:电机速度不稳定一台永磁同步电动机在运行时,速度不稳定,影响了机器的工作效率。

经过检查,发现电机控制系统中的速度传感器出现故障,无法准确感知电机的运行速度。

维修人员更换了故障的速度传感器,电机的速度恢复稳定。

6. 案例六:电机启动困难某企业的永磁同步电动机在启动时出现了困难,需要多次尝试才能正常启动。

经过检查,发现电机的起动电容器老化失效,需要更换。

维修人员更换了起动电容器,电机的启动困难问题得到解决。

7. 案例七:电机频繁断电一台永磁同步电动机在运行过程中频繁断电,导致工作不稳定。

经过检查,发现电机的电源线路存在接触不良的问题,需要重新连接。

维修人员重新连接电源线路,电机的断电问题得到解决。

8. 案例八:电机转速异常在某工业设备中,一台永磁同步电动机的转速异常,无法达到预期的工作效果。

经过检查,发现电机控制器中的转速反馈信号传感器损坏,无法准确感知电机的转速。

维修人员更换了损坏的传感器,电机的转速恢复正常。

新能源汽车永磁同步电机运转异常故障分析

新能源汽车永磁同步电机运转异常故障分析

Internal Combustion Engine &Parts故障类型故障原因供电类型电机不转动力电池包无直流输出:1.电池电压过低;2.整车高压部件存在漏电;3.电池管理系统故障。

高压/低压电机控制器不输出三相电:1.电机控制器供电、搭铁异常;2.档位信号异常;3.油门踏板无输入信号;4.制动信号不正常;5.通讯异常;6.旋变信号异常。

高压/低压电机转动缓慢1.旋变信号异常;2.三相交流电缺相。

高压/低压表1永磁同步电机运转异常故障原因1驱动电机工作原理分析目前,三相交流永磁同步电机在纯电动汽车上应用最为广泛。

在实车上,驱动电机并不是独立工作,而是通过电机控制器控制,将动力电池的直流电逆变成三相交流电供给电机使用。

图1是电机系统的电路框图。

图中,电机控制器在工作时供给低压12V 的电压回路后,内部模块得电启动运行;当接收到档位信号和油门信号后,控制输出不同频率和相位的三相交流电给驱动电机;当接收到制动信号后,电机控制器停止输出交流电,电机停止转动。

通讯总线属于动力CAN 线,通过该总线,电机控制器与网关相连形成动力网路,与其他部件诸如电池管理器、整车控制器等通讯。

电机内部含有一传感器,通常称为旋转变压器,用于检测电机转子的位置,同时还能够反馈电机运转时的实际转速。

2驱动电机工作异常原因电机运转异常有两类情况,一是电机不转,二是电机转动缓慢。

在维修中,要特别注意区分高低压,以防发生触电安全事故。

表1列举了引起电机运转异常的可能原因(本文只讨论电路故障,机械故障不在讨论范围)。

3故障诊断思路当车辆启动后,挂挡行驶,电机出现工作异常时,可按图2诊断思路开展检修。

4故障案例:吉利帝豪EV300电机不能转动故障故障现象:一辆2018款吉利帝豪EV300电动汽车,———————————————————————基金项目:江苏省高职院校青年教师企业实践培训资助项目,项目编号2019QYSJPX070。

大型同步电动机异步起动过程中故障原因分析

大型同步电动机异步起动过程中故障原因分析
中图分 类 号 : T M3 4 文献标 识 码 : A 同 步 电 动 机 以 其 可 调 的 功 率 因数 和 输 出转 矩 对 电 网 电压 波 动 不 敏 感 等 良好 的运 行 性 能 ,在 电 气 传 动 领 域 中独 占鳌 头, 是 驱 动 大型 风 机 的优 选 机 型 。大 型 同 步 电动 机 的启 动 一 直 是 个 相 当复 杂 的 问 题, 如 果 采 用 异 步启 动方 法 , 依 靠 阻 尼 绕 组 进 行启 动 , 对 电力 系 统 的 干扰 将 十分 严 重 。如果 采 用 减压 启 动 , 不但 需 要 很 大 的 电抗 器 , 而 且 启 动 绕 组发 热严 重 , 很 难 保 证 安 全运 行 。 而利 用现 代 交 ; 直; 交 调 速技 术 对 大 型 同步 电动 机进 行 静 止 变频 启 动 , 则 无 论是 效 率 还是 控 制性 能 都 比较理 想 。 大 型高 压 同步 电动 机 在 大 功 率 的空 气 压 缩机 、 大 型鼓 风 机 等没 有 调 节速 度 的 要求 设 备 上优 势 明 显 , 而且 同步 电动 机 可 以 向 电 网发 送 无 功功 率 , 改善电网质量 , 因 此 得 到 了广 泛应 用 。我公 司原 料空 气压 缩机 用 同步 电动 机 驱动 , 在 近 一 年来 的机 组启 动 过程 中 多 次 出现 无 法 正 常启 动现 象严
仍正常, 再 次 将转 换 开关 转 回” 0 位” 再到” 运行” 位置 , 励磁电流 、 电压 表指 针 反 应 与 上 一 次一 致 , 后 断 开励 磁 柜 电源 后 重新 上 电, 各 表 针指 示 正 常 , 励磁 电压 、 励 磁 电 流 表 指 示在 零 位 。开 始 第 三 次启 动 , 启 动 过 程 中 励 磁 控 制 柜 上 励 磁 电压 表 指 示 为 ” 0 ” , 励磁 电流 表 指 示 为 ” 0 ” , 功 率 因数 表 指 示 为 超前 靠 近零 位 晃 动 ( 左下角 ) , 定 子 电 流 表 指示 为满 量 程 最 大值 , 且表 针 震 动厉 害, 随 后 启动 成功 , 本次启动时间 1 9 s 。本 次 启 动 过 程 中 励磁 柜 1 # 、 2 #励 磁 控 制 器 均在 正常 位置 , 转换 开关 位 于 ” 运行 ” 位置。 2 事 故 原因 分析 2 . 1 空 压 机机 械 部分 原 因导 致 启 动失

同步发电机常见故障的分析和探讨

同步发电机常见故障的分析和探讨
元件 。
②励磁电压接近零 , 端电压降低 ; ③定子电流增大 , 无功功率表指示负值 ; ④各表都在摆 动, 动的频率恰好 是转 差率 的一 摆 倍;
⑤电机转子表面损耗增大 , 表面发热严重 ;
⑥发 电机起动后 , 电压升不起来 。
() 2发生 以上情况时 , 可以采取 以下的处理方法 :
() 1定子 、 转子 温度 和进风温 度都增高 : 检 查空 要 气冷却器是否断水 或水压是否太低 。如果 是上 述这两 种情 况 , 就需要供水并保证所需的水压 。 () 2 定子温 度异常增 高 , 转子 和进风 温度正 常 : 要 检查测温元件 的电阻是否开路 , 已开路 , 若 则更 换测温
参考文献
[] 1 范辰东 . 多风机供风 掘进工作 面“ 两闭 锁” 线路接 法 . 矿安全 , 煤
[] 2 韩应康 . 局部通风机自动转换装置 的设计应 用. 矿业安全与环保 . 0 , ( ) 2 53 6 增刊: . 0 2 6 0 [] 3 贺天才 , 李永学. 高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电控制方
东 科技 瞧晨
2 8 第5 0年 期 0
同步发 电机 常见故 障的分析和探 讨
曹广海, 桓希传
( 临沂矿业集 团有限责任 公司邱集煤矿 , 东 德州 210 ) 山 51 5 关键词 发 电机 故障 分析 探讨

中图分类号 T 6 3 D3
文献标识码
对 同步发电机在 运行 中常见的故 障进行分析 和研 究, 在发 电机运行过程 中可 以根据设 备运行 中产 生的 现象 , 以准确判断故 障原 因和处理方法 。 可 1 电机温度异常升高
6 结束 语
作者简介: 曹广海 , 17 (9 9一) 男 , , 本科学历 。04年毕业 于兖州 矿 20 区职有 限责任公 司邱集煤矿机电科副科长。

同步电动机运行过程中常见故障分析及改进办法

同步电动机运行过程中常见故障分析及改进办法

1 同步 电动 机 在 运 行 中 出现 的 问题
我 单位 浮法 玻璃 生 产线所 使 用 的 3台高压 同步 电动机 型号 为 T 8 —4 l 8 G, 1 9 K2 0 1 /1 0 从 9 5年 8月 投 入 生产 运行 至今 , 出现 过数次 故 障 。
较 多 , 易造成 电网功 率 因数 降 低 。为 此 , 容 同样采 用 同步电动 机作 为动 力 装 置 , 将 直 流励 磁 电流 适 当 并 调 节 , 同步 电动机 稍微 过励 , 子 电流 超前 于 电网 使 定
i g i e a r be fs n h o 0 smo o n x i t n r g lt g s se d r l o e a in.I e so sd f c e h n d t n p d lmso y c r n u t ra d e c a i e ua i y tm u i g p r t n t o n r o n tm fi ee ti tc - t n n c l r p ny h s p p r p tf r r r c ia n mp i 0 e ,t i a e u o wa d p a t l d i kme td u g a g t c r lg n t t e s me t ec i e h ap c a n e p r 出n e hl o y a d a h a i d s rb s t e 0 me wo kr p i c l n t r c ia i I f a c fS R x iain ∞ mp e e Sv o t0 lr ri 培 r i ea d i p a t I g l i n e o C e c t n p s c s ic t o r h n ie c n r I . e

泵站同步电动机起动过程及故障分析

泵站同步电动机起动过程及故障分析
分 析 具 有 重 要 的 实 际 意 义

两 个 磁 场 。正 转 磁 场 与 定 子 旋 转 磁 场 相 对 静 止 . 生 类 似 产 普 通 鼠 笼 电 动 机 的 异 步 转 矩 : 反 转 磁 场 对 定 子 的 转 速 为
(~ )。 1 2S1 ,相 应 的 在 定 子 绕 组 中 感 应 电 流 和 建 立 磁 场 , 1
笼 铜 条 产 生 的异 步 转 矩 起 动 同 步 电 动 机 。 当 转 子 转 速 上 升 到 亚 同 步 速 ( 般 为 额 定 转 速 的 9 % ) 再 加 入 励 磁 电 一 5 时 流 , 靠 该 电 流 产 生 的 同步 电 磁 转 矩 将 转 子 牵 入 同 步 。由 依 上 可知 ,同步 电动机的异 步起 动过程 以投 励 时刻 为界分
2 故障现 象分析探 讨
下 面结合 明 山泵 站 、 大东 口泵 站启 动 运行 实 际 , 同 对
步 电动机 异步 起 动过程 中 出现的 故障 现象作 些探讨 。 ()早投 。 1
反 转 磁 场 与 相 互 作 用 产 生 另 一 个 异 步 转 矩 , 该转 矩 在 s 05时 为 零 ,< . 为 负 ,> . 为 正 。将 转 子 单 相 绕 =. s 05时 s 05时
来 看 , 同 步 电 动 机 在 这 短 暂 的 时 间 里 很 容 易 L 故 障 而 造 大 j
成 起 动 失 败 , 为 泵 站 是 否 能 及 时 、 全 的 开 机 及 运 行 的 成 安
控 制 性 因 素 。 因 此 对 同 步 电 动 机 异 步 起 动 过 程 中 的 故 障
图 1 异 步 起 动 原 理 接 线 图
在投励 前 的异步 起 动阶 段 ,转 子 主要受 到起 动绕 组 产生 的异 步转矩 和 南励磁 绕组 串接 灭磁 电阻 引起 的单 轴 转矩 作用 。 当接 近 同步速 的投 励前 夕 ,对于 凸极 式 电机 ( 站 同步 电动机均 是 凸极 式 ) 子还 将受 到磁 阻转 矩作 泵 转 用 。起 动绕组 产生 的异 步转矩 _ r S曲线与 普通 鼠笼 式 电 机 一样 , 图 2中曲线 l 如 所示 。

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理

电机常见故障分析及其处理摘要:发电机在运行中会不断受到振动、发热、电晕等各种机械力和电磁力的作用,加之由于设计、制造、运行管理以及系统故障等原因,常常引起发电机温度升高、转子绕组接地、定子绕组绝缘损坏、励磁机碳刷打火、发电机过负载等故障。

与之相似的是电动机的故障也主要有机械故障和电气故障两方面。

关键词:定子线圈,激磁电流,短路故障,接地故障。

电机可分为电动机和发电机两类,电动机又可分为同步电动机和异步电动机,发电机也可分为同步发电机和异步发电机,本文将主要围绕异步电动机和同步发电机为例,简要分析电机常见的故障及其处理方法.一、三相交流异步电动机常见故障分析及其处理1.机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。

⑴异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。

一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛。

如发现对轴承应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理。

⑵振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或者是机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。

属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴心,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的.振动会产生噪声,还会产生额外负荷。

⑶如果轴承工作不正常,可凭经验用听觉及温度来判断.用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠扎碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,因为电动机要每运行3000-5000小时左右需换一次润滑脂.电机超过规定运转时间后,轴承发出不正常的声音,用听棒接触轴承盒,听到了“咝咝”的声响,同时还有微小“哒哒”的冲击声,原因是轴承盒内缺油,同时轴承滚柱有的以有细微的麻痕.通过对轴承进行了更换,添加润滑油脂。

在添润滑脂时不易太多,如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大的磨擦而发热,一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。

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同步电动机常见启动故障分析及处理
摘要:同步电动机能否顺利启动,不仅影响到同步电动机自身的安全,还影响到生产系统,为了快速、准确的发现故障、排除故障,对同步电动机常见的启动故障分析就显得非常必要。

文章结合维修实践,分析了同步电动机常见启动故障,并给出了具体的处理措施,为今后同步电动机启动故障的维修提供了方法,具有一定的参考价值。

0 引言
同步电动机由于其功率因数高,运行效率高,稳定性好,转速恒定等优点广泛应用于工业生产中。

熟悉同步电动机启动故障,并及时排除故障,对电
动机本身及生产系统都具有现实意义,为了能及时、准确排除故障,必须对
同步电动机常见故障进行详细的分析。

1 常见故障
1)同步电动机通电后,不能启动。

同步电动机接通电源后,不能启动和运行,一般有以下几方面的原因:(一)电源电压过低,由于同步电动机启动转矩正比于电压的平方,电源电压过低,使得电机的启动转矩大幅下降,低于负载转矩,从而无法启动,对此,应提高电源电压,以增大电机的启动转矩。

(二)电动机本身的故障检查电动机定、转子绕组有无断、短路,开焊和连接不良等故障,这些故障都使电机无法建立起额定的磁场强度,从而电动机无法启动;检查电动机轴承有无损坏,端盖有无松动,如果轴承损坏或端盖松动,造成转子下沉,与定子铁心相擦,从而导致电机无法启动。

对定、转子绕组故障可用低压摇表,逐步查找,视具体情况,采取相应的处理方法,对轴承和端盖松动故障,每次开车前都应盘车,看电动机转子转动是否灵活,如轴承(或轴瓦)损坏,应及时更换。

(三)控制装置故障此类故障多为励磁装置的直流输出电压调整不当或无输出,造成电动机的定子电流过大,致使电机过流保护动作或引起电机的失磁运行,此时,检查励磁装置的输出电压、电流是否正常,电压、电流波形是否正常,如电压或电流波形不正常,为了节省时间,更换备用触发板。

(四)机械故障如被拖动的机械卡住,
也可能造成电动机不能启动,此时应盘动电动机转轴,查看转动是否灵活,机械负载是否存在故障。

2)同步电动机不能牵入同步
同步电动机常用的启动方法是异步启动法,在电机转子转速高于95℅同步转速时投励,
使之牵入同步。

同步电动机不能牵入同步的原因有:(一)励磁绕组短路由于励磁绕组存在短路故障,因而不可能产生额定磁场强度,导致电动机只能在低于同步转速下稳定运行而不能牵入同步。

查找励磁绕组短路,可在转子引出线上通入低电压(30V左右),用一根手工钢锯条放在磁极面上,逐个检查磁极,如果该磁极面上锯条振动剧烈,说明该磁极没有短路,如果锯条微振或不振,说明该磁极短路,卸下该磁极后,查找故障点。

视短路程度,采取局部修理或重新绕制。

(二)电源电压过低电源电压过低,造成励磁装置的强励环节不能动作,从而电动机无法牵入同步,具体办法是适当提高电源电压。

(三)励磁装置的故障如投励过早(即投入励磁时,电动机转子转速过低),会使电动机无法牵入同步,此时应检查投励环节是否存在故障,如励磁装置故障,输出的电流低于额定值,导致电机电磁转矩过小而不能牵入同步,此时应仔细检查励磁装置,发现问题,对症下药。

3)电刷及压紧弹簧、集电环故障电刷过短,压紧弹簧压力不足,使得电刷与集电环之间接触不良,而产生火花或电弧,电弧或火花一方面会引起短路,另一方面会使电刷烧得更短而断路,造成励磁装置只有励磁电压而无励磁电流;压紧弹簧老化失效,使得电刷与集电环之间接触不良,从而影响电动机的启动;集电环表面有油污、条痕或沟痕,会使电刷与集电环之间接触不良,产生火花,火花进一步灼伤集电环,也会造成接地短路。

对于集电环表面的油污,可用丙酮擦洗干净,对细条痕,用“00”号砂纸多次打磨环面,使环面粗糙度达到R1.6um,如沟痕明显,需上车床加工,车削时,进刀量以每次0.1㎜为宜,车削速度控制在1~1.5m/s;粗糙度达到R1.5~1.8um,精车后同心度要好,偏心不超过0.05mm,最后用“00”号砂纸抛光2~3次。

4)阻尼绕组故障同步电动机转子的阻尼绕组一个作用是供同步电动机启动用,二是消除运行中因负载变化而引起的失步振荡。

在同步电动机启动过程中,阻尼绕组切割定子旋转磁场而感应出很大的启动电流,这样大的电流必然会造成阻尼条发热膨胀,正常情况下由于启动时间短,阻尼绕组启动后很快就冷却,但如电动机堵转,缺
相,启动时间过长等情况下。

若不及时停机,将会造成阻尼条脱焊,断裂等故障,阻尼绕组是同步电动机部件中较为薄弱的一环。

阻尼绕组常见的故障有:阻尼条脱焊,断裂,阻尼环间放电打火,阻尼环变形严重。

这些故障都会影响同步电动机的启动。

阻尼条脱焊,选用银铜焊条,采用气焊焊接,电机抽芯后,将转子在烘箱内加热至20 0℃,取出后,将转子垂直放置,采用750℃左右的焊接温度,将阻尼条和阻尼环之间的缝隙全部焊满,再清除焊渣;对于断裂的阻尼条,取下原阻尼条后,选用材质相同的材料,经下料,车两端头2×45°倒角,安装阻尼条,后采用上述焊接方法焊接。

阻尼环间打火,主要是阻尼环间接触不良或接触面积不够引起的,具体处理办法参照参考文献[1];阻尼环变形严重主要是阻尼条在槽中固定不一致,在焊接时阻尼条插入阻尼环孔不正,焊后出现附加应力,再加上阻尼环强度不够所致,处理方法是松开所有阻尼环的连接螺栓,对变形不大的阻尼环,用气焊加热后,用专用夹具调平,对变形严重的,更换新阻尼环。

3实例分析
实例1:一台同步电动机采用异步启动法,投入励磁电流后却难以牵入同步
针对上述现象,停机后,首先检查电源电压正常,后利用万用表和示波器对励磁装置进行了仔细检查,励磁电压、电流波形正常,最后怀疑是励磁绕组短路所致,按前文所给的方法,励磁绕组通入低压电后,用锯条逐个检查磁极,发现有一个磁极锯条放上去几乎不动,卸下该磁极,用摇表检查,确认该磁极绕组短路,进一步检查,发现靠外层的两层线匝绝缘损坏,将线圈放在烘箱中加热至150℃,使匝间绝缘软化,轻轻撬起短路处铜排,用0.03㎜厚环氧玻璃布板垫入,再刷一层1032漆后。

放在烘箱烘干,最后刷一层183#绝缘漆,安装磁极,电机组装后,启动后顺利牵入同步。

实例2:我厂一台同步电动机启动时,因机械卡死,启动时间过长,未及时停车,再启动时,阻尼环放电。

针对上述现象,打开电机端盖,检查阻尼环呈“S”型,有的阻尼条和阻尼环之间脱焊。

原因分析:该电机为六极实心磁极,用于重载频繁启动,以前出现过阻尼条脱焊、断裂,阻尼环变形严重的故障,采取补焊,更换断裂的阻尼条,也更换过阻尼环的处理措施,如这次采用相同的处理措施,故障得不到彻底的消除,考虑到该阻尼环为整体式结构,大电流流过时因发热而膨胀严重,而实心磁极在启动过程中仅极靴表面发热,膨胀较小,与阻尼环之间因膨胀程度不同,引起二者之间产生相对位移和热
应力,导致阻尼环变形严重、脱焊等故障,为了克服这种缺陷,本次对该阻尼环进行改造,将阻尼环均切成6段扇状环,在每只环两端钻孔,再一一连接成分段式阻尼环,这样可消除整体阻尼环所产生的内应力和热应力。

环与环之间的连接如下图所示:
图中2为阻尼环,3为铜垫片,用50×5的铜排加工而成,中间钻¢13㎜的孔,两边搪锡,目的是增加螺栓和阻尼环之间的接触面,4为M12的连接螺栓,5为防松止退垫圈,1为软连接片,用0.2㎜厚,宽50㎜的紫铜片,经下料叠成厚度为8㎜(约40片),两端钻¢13㎜的孔,且两端50㎜每片均搪锡,最后用螺栓和阻尼环连接,紧固并加防松止退垫圈。

检查各部位连接好后,刷一层183#绝缘漆,等漆干后,电机组装,空载试车正常,带负载运行正常。

该机稳定运行两年,未出现短路环故障。

4 结束语
当同步电动机出现启动故障时,要仔细分析原因,按照可能出现的原因,逐
步排除,必
要时查阅电机维修记录,汲取经验,在以往经验的基础上,提出改进措施。

电机故障的分析,不仅要有扎实的理论知识和丰富的维修经验,还要深思熟虑,提高创新能力,确保维修后的电机长期稳定运行。

同步电机阻尼绕组故障原因及检修
1.阻尼绕组故障原因
阻尼绕组常见故障有绕组断裂, 阻尼条和阻尼环焊接处开焊,绕组轴向窜动,阻环间接触不良、变形、断裂。

原因如下:
(1)当同步电机失步后,定子旋转磁场切割阻尼绕组,有很大的电流流过阻尼绕组,引起过热,导致阻尼绕组开焊及阻尼条断裂。

(2)同步电机频繁启动时,阻尼绕组和定子旋转磁场相互作用产生的启动转矩, 使阻尼绕组频繁且长时间受到电磁力的冲击。

(3)同步电机启动时投励过早,使电极不能牵入同步,造成振荡,阻尼条受力过大或投励过晚,使电机长期处于亚同步状态。

(4)阻尼环与阻尼条间焊接质量不好,焊接缝隙没有填充满,导致焊接处电阻较热。

(5)阻尼环间用螺栓连接处有氧化层,接触电阻大,启动或运行过程中打火,造成局部发热,甚至烧坏阻尼环。

(6)阻尼条和阻尼槽公差配合选择不当,导致阻尼条受力窜动,受力不均使阻尼裂。

(7)由于阻尼环受到的来自阻尼条轴承力大小不一,再加上启动电磁力的冲击、转子离心力、过电流引起的过热、启动后的冷缩等,导致阻尼环变形、断裂。

2.检修方法
(1)如果磁极上的阻尼条只有一根或两根断裂,从磁轭上取下磁极,熔开阻尼环孔,取出断裂的阻尼条并更换,再竖起磁极,用汽油将焊接处清洗干净并涂上硼砂,用银焊条焊牢。

也可以不拆下磁极,用孔径稍大于阻尼条的钻头,把阻尼环孔中焊料钻出来后,插入新的阻尼条,再施焊。

(2)阻尼条和磁极上的阻尼槽配合间隙较大时,更换外径尺寸合适的阻尼条,并与阻尼环焊牢。

(3)对于断裂的阻尼环,可沿裂缝两边开出坡口,进行补焊,必要时进行整形处理。

(4)调整好转子励磁的投励时刻,避免投励过早或过晚,以减少阻尼振荡或转子较长时间处于亚同步运行状态。

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