凝汽器查漏

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灌水查漏措施

灌水查漏措施

凝汽器真空灌水查漏措施编写:初审:审核:批准:凝汽器真空灌水查漏措施为了改善机组真空,特在#2机中修期间对#2机真空系统进行查漏,从而消除真空漏点,提高汽机效率。

一、灌水查漏范围1、凝汽器汽侧及管道阀门、法兰2、真空系统及管道阀门、法兰3、本体疏水扩容器及管道阀门、法兰4、低加疏水系统及管道阀门、法兰5、低压抽气管道阀门、法兰6、低压旁路系统及管道阀门、法兰二、真空灌水查漏注意事项1、高中压缸内壁温度大于100℃时,将严禁进冷水2、注意检查气缸温度变化,防止气缸进水造成上下缸温差大的现象发生3、注意监视凝汽器水位上升情况,加强对注水系统及隔离系统检查,注意是否存在阀门漏泄,防止隔离系统进水4、出现大量漏水时应及时停止灌水,待漏点消除后再继续灌水5、查漏工作结凝汽器汽侧放水时应注意控制排污水位6、凝汽器灌水查漏工作结束后系统应充分疏水三、操作步骤1、盘车停运并切电2、循环泵停运,切电;关闭凝汽器进出口门并切电;3、开启凝汽器水侧前、后水室排空门,后水室放水门4、开启凝汽器进水门后、出水门前放水门,注意胶球泵坑水位5、凝汽器底部加装临时支撑,灌水相关管道支吊加固、加强6、凝汽器水侧放尽水后打开凝汽器水侧人孔门7、凝结泵切电;关闭凝结泵入口门,空气门8、关闭凝结水再循环调整门、手动门、旁路门9、关闭凝汽器汽侧放水门一、二次门10、凝汽器加装高位灌水临时水位计11、关闭轴加风机进口门、旁路门;关闭轴加汽侧放水门、排空门;关闭轴封回汽总门、高中压轴封回汽门、低压轴封回汽门12、关闭#7、#6、#5、#4各低加汽侧放水门、水侧排空门13、开启#7、#6、#5、#4各低加汽液两相流进、出口门14、低加疏水泵切电;出、入口门关闭15、关闭#2机一、二、三、四、五段各抽气逆止门、电动门16、检查关闭#2机一、二、三、四、五段各抽气管道所有疏水门17、检查关闭所有进入高、低压疏水扩容器的疏水气动门、手动门18、检查关闭高、低压疏水扩容器减温水调整门及前、后手动门、旁路门开启主汽管道疏水排大气门19、关闭倒暖电动门、调整门;通风阀(VV);事故排放阀(BDV)20、关闭低旁减温水门、轴封减温水门、低喷减温水门、三级减温水门21、关闭轴封系统调整门、旁路门、手动门22、水位灌至低压轴封洼窝下100MM处,维持水位8小时检查漏点并做标记。

凝汽器灌水查漏运行需做的安全措施

凝汽器灌水查漏运行需做的安全措施

凝汽器灌水查漏运行需做的安全措施
1.灌水过程中运行人员加强对凝汽器水位监视,防止跑水。

2.凝汽器灌水时严禁将水灌入轴封及主再热蒸汽系统,关闭系统各疏水电动门。

3.关闭凝汽器底部放水门。

4.关闭电泵密封水回凝汽器及回地沟手动门。

5.关闭各真空泵入口手动门。

6. 关闭凝汽器真空破坏门。

7.关闭各低加汽侧放水手动门。

8.轴封风机入口挡板关闭,一般情况下汽机本体班应断开轴封风机入口或出口处法兰。

9.汽轮机快冷装置与主机可靠隔离。

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凝汽器铜管查漏方案

凝汽器铜管查漏方案

凝汽器铜管查漏方案随着经济的不断发展,空调已经成为我们生活中必不可少的一部分。

凝汽器铜管是空调中极为重要的部件,它们连接着压缩机和蒸发器,起到空气循环和导热的作用。

在使用过程中,凝汽器铜管极易出现漏气现象,导致空调系统运行不佳,造成能源浪费和环境污染。

因此,正确而及时地查漏是保障空调系统正常运行的关键。

接下来,我将详细介绍凝汽器铜管查漏的方案。

一、常见的漏气源在进行凝汽器铜管查漏之前,我们需要了解哪些部位容易出现漏气。

下面是常见的漏气源:1.铜管接头处凝汽器铜管通常由多根铜管穿过钢管或背板相连而成。

由于这些铜管之间通过焊接或扣压的方式连接在一起,因此接头处可能会出现漏气。

2.管子磨损处凝汽器铜管中如果出现酸性、碱性或高氯离子的压缩介质,铜管表面将容易腐蚀和磨损。

磨损处可能出现细小的孔洞,从而产生漏气。

3.蒸发器与凝汽器连接处在凝汽器铜管与蒸发器接口处可能会出现金属疲劳或接触不良导致气体泄漏。

二、工具与材料在开始查漏之前,首先需要准备相应的工具与材料。

1.氢气检漏仪氢气检漏仪是唯一的用于检测凝汽器铜管漏气的专业工具,它可以通过测量氢气浓度来检测是否有气体泄漏。

氢气检漏仪通常由仪器表头、检测棒、电池、充电器和电缆等组成。

2.氢气氢气是检漏的介质,通常使用工业用氢气,使用时需要注意安全问题。

3.手套、护目镜、口罩手套、护目镜、口罩等防护装备可以保护工作人员的安全。

4.工具工具包括扳手、梅花管、半自动焊接机、钢丝刷等。

三、查漏过程1.准备工作进入维修现场,首先需要对凝汽器铜管进行清理。

使用钢丝刷将凝汽器铜管表面的油污、杂物和腐蚀物刷去,以便更好地进行检查。

同时,需要关闭空调系统的电源,进行安全隔离。

2.排放冷媒在开始查漏前,需要先排放掉已有的冷媒和压缩介质。

使用梅花管将蒸发器、凝汽器等部位的压缩介质逐一排放掉,并将空气通过凝汽器铜管中循环,并在铜管中泵入氢气。

3.开启氢气检漏仪将氢气检漏仪设置为检测模式,并将检测棒放入凝汽器铜管不同位置,如果氢气检漏仪探测到空气中的氢气浓度变高,则说明存在漏气现象。

凝汽器水侧半侧查漏方案

凝汽器水侧半侧查漏方案
泄漏的钛管两边用专用堵头涂胶堵死。 2.4重新对处理位置进行查漏,确认无泄漏。(H点)
四、检修风险分析及控制措施
工作程序
序号
可能存在的风险 采取的控制措施
或工艺
备注
1 放水
放水对轴瓦振动 和温度的影响
运行监控,瓦振超 过150μm或瓦温超 过100度,应立即 停止放水
2 放水
半侧侧循环水停 用后对真空的影 响
2、安全目标及控制措施
安全目标: (1)不发生轻伤以上人身事故,轻伤事故零目标。 控制措施: (1)所有人员戴安全带,穿连体服。 (2)人员进入前用点燃的蜡烛做试验,蜡烛10min不熄灭人员方可进
入。
(3)架子必须经过安全检查确认合格后方可使用,高空作业必须系好安
全带。
(4)人员及工具进出必须进行登记,清点完毕后方可封闭人孔门。
3 监护人员
人力配置 10人 8人 2人
备注
六、检修材料
(1)工器具的准备:
序号
名称
1 大锤 2 手锤 3 钢丝绳 4 导链 5 梅花扳手 6 梅花扳手 7 套筒扳手 8 撬棒 9 活络扳手 10 铁剪子 11 记号笔 12 卸扣 13 扁铲 14 插口扳手 15 活动扳手 16 行灯变压器 17 管子钳 18 行灯
2、将蜡烛点燃放 入水侧,待蜡烛不 熄灭后方可允许检 修人员进入施工
1、 加装轴流
风机,并且两侧打
凝汽器水侧温度 开人孔门形成空气
高,检修人员中 对流;
暑脱水
2、 人员进入
工作时间不超过1
小时即更换人员;
1、 进入凝汽器内
6 查漏
人员跌落循环水 管道
人员系好安全 带; 2、搭设合格脚手

7 查漏 8 查漏

凝汽器灌水查漏

凝汽器灌水查漏

#1机组凝汽器灌水查漏措施本次查漏灌水至凝汽器喉部,为配合此次工作检查以下系统、阀门状态循环水系统停运并停电,检查循环水已放水完。

轴封系统停运并关闭低辅、冷再、主蒸汽至调节站手动门,关闭轴封系统疏水门。

真空系统停运并停电。

凝汽器支架已安放好。

凝结水系统停运并停电。

临时水位计安装好。

化学除盐水充足。

轴加系统完好。

汽机本体疏水阀门完好。

凝汽器真空破坏门完好。

凝汽器排污坑排污泵正常备用且另加装一台潜水泵。

七、运行技术措施本次查漏灌水至凝汽器喉部,为配合此次工作做好以下运行措施:1.检查汽机房12米层下的疏水阀门和A、B小机排汽蝶阀检修工作已结束,工作票已押回。

(责任人:高宇)2.凝汽器漏水查漏前八小时,通知化学备足充足的除盐水。

(责任人:朱庆胜)3.辅汽停用,为防止由于阀门不严,造成水进入高辅联箱,高辅联箱在上水前要保持冷态(打水压时,不要投高辅)。

(责任人:当值机组长)4.轴封系统停运并关闭低辅、冷再、主蒸汽至调节站手动门,关闭轴封系统疏水门。

(责任人:当值机组长)5.隔离主、再热蒸汽管道、冷再管道以及轴封回汽管道,防止进水,造成管道支吊架受损。

(责任人:当值机组长)6.真空系统停运并停电。

(责任人:当值机组长)7.凝汽器支架已安放好。

(责任人:高宇杨志刚复查)8.凝结水系统停运并停电。

(责任人:当值机组长)9.检查临时水位计安装好,并固定牢固,有明显最高水位标记。

指定专人监视凝汽器水位。

(责任人:高宇杨志刚复查)10.轴加系统完好。

(责任人:当值机组长)11.汽机本体疏水阀门完好。

(责任人:当值机组长)12.凝汽器真空破坏门完好。

(责任人:当值机组长)13.凝汽器汽侧人孔门关闭。

(责任人:高宇杨志刚复查)14.凝汽器排污坑排污泵正常备用且另加装一台潜水泵。

(责任人:高宇)15.检查以下阀门状态15.1、检查下列阀门在关闭状态:(2)、检查下列阀门在开启状态:八、灌水查漏步骤1.检修施工前期准备1.1点检及检修人员熟悉本方案、检修作业指导书、施工图纸及有关检修工艺标准、质量标准。

凝汽器及负压系统灌水查漏试验方案

凝汽器及负压系统灌水查漏试验方案

凝汽器及负压系统灌水查漏试验方案为了检验抽汽管道的焊接及管件的严密性
1各系统的管件已安装验收合格
2凝汽器已用槽钢牢固支起(原设计弹簧不受力) 3拧汽器与汽轮机下缸已安装完毕验收合格 4水源已准备充足。

各负压系统管道,设备,阀门,管件,焊口,堵板等持续1小时无渗
漏为合格。

1打开所有灌水管道及设备的放空气门。

2打开凝汽器上水管道上的除盐水门,开始上水,随着水位的上升检
查紧固螺栓,依次关闭相应位置的放空气门,当汽封洼窝处有水流出
时,关闭阀门,完成上水。

1上水时提前通知现场监理及运行值长保证用水充足并且不影响生产
运行,如在上水过程中因系统故障影响生产用水应立即停止上水,保
证生产用水。

2做好凝汽器及管道下面电气设备遮盖措施。

3各检查人员佩带好安全防护用品(安全帽,安全带等)避免事故发
生。

组长:王建国副组长:刘喜山
成员:赵万顺刘喜山及甲方运行人员
2007817。

2号机凝汽器灌水查漏措施

2号机凝汽器灌水查漏措施

#2机凝汽器及其真空系统灌水查漏技术方案批准:李明成审定:杨中奎审核:岳向力、张赞编写:张凯设备管理部2011年03月01日一、目的:1、检查凝汽器酸洗后钛管及其管板是否漏点,保证机组运行时凝结水水质合格。

2、消除真空系统漏点,提高凝汽器真空,降低发电煤耗。

二、组织措施:1、汽机点检(1)、负责凝汽器灌水查漏方案的编制。

;(2)、负责漏点的记录、统计并与项目部负责人确定消除方案。

(3)、负责为项目部人员提供凝汽器临时支撑的材料和消除漏点所需的材料。

(4)、发生异常情况时出检修隔方案。

2、汽机运行专工(1)、负责凝汽器灌水查漏方案的审核。

( 2)、发生异常情况时协助汽机点检出隔离方案。

3、化学运行:上水前4小时备足除盐水(不小于800t)。

4、项目部汽机:(1)、负责组织人员制作凝汽器临时支撑。

(2)、组织人员协助运行人员检查漏点。

(3)、组织人员进行漏点的消除工作。

(4、)负责制作凝汽器临时水位计。

(5)、发生异常情况时组织人员按方案处理。

5、发电部运行人员(1)、负责系统的隔离。

(2)、确定凝汽器及真空系统无影响凝汽器汽侧的工作业。

(3)、负责检查确定漏点。

(4)、负责凝汽器补水至凝汽器,并观察临时水位计至凝汽器喉部。

( 5)、负责发生异常情况时系统的隔离。

6、设备部热工检查、消除所属设备的漏点。

三、安全措施1、凝汽器灌水前做刚性良好的临时支撑。

2、高空作业戴安全带。

3、灌水期间凝汽器循环水侧严禁充水。

4、现场应有充分的照明。

5、现场准备好遮盖的塑料布、以防漏水淋湿电气、热工设备。

6、凝汽器内工作使用手电或12V以下行灯。

7、-4米2A、2B排污泵试运良好。

8、运行人员设专人观察临时水位计。

9、检修检查凝汽器汽侧人孔门都已关闭,且凝汽器汽侧无人工作。

10、有异常情况立即停止上水。

四、技术措施1、检修、点检确认临时支撑做好。

2、检修、点检运行确定临时水位计做好。

3、运行确认有足够除盐水。

4、运行确认已无影响凝汽器的工作、检查所要求的阀门应在开启或关闭状态。

凝汽器查漏堵漏方案201909版

凝汽器查漏堵漏方案201909版

深能安所固电力(加纳)有限公司#10机组凝汽器查漏堵漏方案审批表#10机组凝汽器查漏堵漏方案一、#10机组凝汽器查漏堵漏概述1.1、8月26日生产例会化学提出#10机凝汽器凝结水氢电导超标,同时钠离子偏高。

怀疑凝汽器微漏导致微量海水漏入凝结水中,经化验炉水品质合格。

化学加强凝汽器检漏装置监测数据收集整理:#1-#4检漏管阀属右侧凝汽器(即北侧),#5-#8侧漏管阀属左侧凝气器(即南侧)。

手动隔离进行单一监测点水样长时间监测,数据如下表所示:通过上表可发现#2、#8监测点附近水质异常,经化学分析认为循环水轻微泄漏至凝结水中。

#2监测点为右侧凝汽器中间部位,说明右侧所有管道中间部位都有可能泄漏。

#8监测点为左侧凝汽器前水室盖部位,说明左侧所有管道端部或端管板处焊口都有可能泄漏。

1.2、8月27日下午16:00在中控会议室召开《#10机凝汽器微漏专题讨论会》,会议提出了加锯末面进行堵漏的方案,由检修部负责实施。

加锯末的系统图如下所示:1.3、凝汽器循环水侧加锯末投入运行后,经观察近几天投锯末进行堵漏情况,有一定的效果。

但运行时间一长又把堵住的漏点冲开,还得继续投料进行堵漏。

如下表所示为投锯末前后参数对比:1.4、经分析表格中相关数据,长期投锯末不是最终解决问题的办法。

并且长期投锯末会造成其它系统的污染。

现#9燃机备件已到货,准备进行检修,所以#10机跟随燃机进行检修,利用这个检修窗口,进行#10机凝汽器查漏、堵漏工作。

1.5、经开会讨论决定用凝汽器汽侧灌水查漏方法:#10机停机后,等润滑油温降下来后,停循环水系统并排干水,检修人员制作并安装凝汽器临时支撑,经检修部检查没有问题后,进行凝汽器汽侧灌除盐水查漏。

灌水高度到凝汽器喉部人孔门位置处,为防止灌水到汽轮机里,所以要求灌水前,检修部把凝汽器喉部人孔门打开,随时观察水位,多于的水也会顺凝汽器喉部人孔门流出。

1.6、凝汽器汽侧灌水查漏,效果明显,此方法在#8、#10机2台新凝汽器全部安装完后也是用灌水法进行检查漏点,此方法技术成熟。

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汽器汽侧真空严密性降低的查找及处理Leak Finding and Disposing of Condenser When Its Vaccum System Tightness Falling广东粤华发电有限责任公司(510730)李志军曾立军华南理工大学(510640)龙新峰梁平【摘要】凝汽器真空严密性偏低一直是电厂机组运行中人们普遍关注的问题。

文章在分析引起严密性降低的原因及其故障特征的基础上, 结合黄埔发电厂#2机组凝汽器真空度下降的问题, 对漏点查找工艺的选择进行分析, 并采用汽侧加水试验, 确定引起#2机凝汽器真空下降的原因是: 凝汽器外壳多处焊接口存在漏点, 以及放水母管有漏点。

经对其进行修补焊, 真空下降速度由原先的0.49kPa/min降低至0.098kPa/min, 真空恢复正常。

文章同时探讨了改善真空的几条技术措施, 以进一步提高凝汽器真空的严密性。

【关键词】凝汽器真空泄漏严密性漏点查找技术措施Abstract: Low vacuum tightness in condenser has always been paid attention to during the course of units'operation in power station. On the basis of reason and fault characteristic analysis on vacuum tightness falling of condenser, and according as the congeneric practical issue occurring in 2# unit of Huangpu Power Plant, the choice of leak finding method is analyzed in the round. With the help of filling water experiment, the reason which aroses condenser vacuum fall of 2# unit is confirmed. The reason is that there is several leak points in outer side welding line of both condenser and main water pipe. By sealing these leaks line with welding again, the velocity of vacuum fall is reduced from 0.49kPa/min formerly down into 0.098kPa/min. the result shows that the vacuum of condenser has get back in gear. At the same time, several technic measurements are put forward to ameliorate the vacuum performance, and will give a good measurement to increase the vacuum tightness of condenser.Key words: Condenser Vacuum Leak Tightness; Leak finding Technic measurement凝汽器真空严密性是表征表征凝汽器工作特性的主要指标,是影响汽轮机经济运行的主要因素之一。

严密性下降不仅会造成汽轮机排汽温度上升,有效焓降减小,循环效率降低,影响汽轮机的出力,而且还会导致排汽缸变形和振动,影响机组设备的安全性。

运行经验表明:凝汽器的真空每下降1kPa,汽轮机汽耗会增加1.5%~2.5%,功率约增加1%。

因此,在机组运行过程中应密切监视真空系统真空值,当真空较低时,分析引起真空下降的原因、确定泄漏的部位,并选择合理的治理方案对提高真空系统的严密性意义重大。

影响汽轮机真空的因素比较复杂,包括凝汽器的严密性、凝汽器传热特性、凝汽器热负荷及循环水出水管顶部集有空气或虹吸中断、清洁系数、真空泵的出力不足、高-中压疏水系统大量内漏、冷却水量、循环水流量和进口水温、冷却水系统的特性等。

其中,凝汽器的严密性对维持汽轮机真空尤为重要,但其失常却已成为汽轮机运行中经常出现的故障之一。

凝汽器的严密性包括2个方面:汽测真空系统和水侧两部分区域。

本文就汽测真空严密性降低问题,结合黄埔发电厂#2机组凝汽器漏点的诊断与处理工程实践,对该类问题进行分析研究。

1 问题的提出广东粤华发电有限责任公司(以下简称黄埔发电厂)2号发电机组投产至今已经近30年,它是上海东方汽轮机厂生产的N1252-135/550/550型超高压、中间再热、双缸双排汽单轴布置冲动凝汽式机组。

发电机组采用双水内冷,凝汽器采用对分双流程海水冷却表面式,型号为N-7000-Ⅱ型。

该125MW机组自投产以来,机组的汽轮机真空系统多次不同程度地出现真空度偏低,其中多次是由凝汽器的严密性不足引起的。

例如,2006年8月#2机组在一次热态启动后,运行人员发现凝汽器真空与历史数据比较有所下降。

经过对凝汽器真空下降原因的分析后,决定对#2机凝汽器作严密性试验。

表1列出了该次试验的测试结果。

表1 第1次真空严密性试验测试数据由表1可见,该2#发电机组凝汽器的严密性不合格,每分钟真空度的下降速度达0.49kPa/min,高于我国“固定式汽轮机技术条件”中对汽轮机真空系统严密性的标准规定,即:功率大于100MW的汽轮机,真空下降速度不大于0.4kPa/min。

2 严密性降低的原因及特征严密性下降主要是由于真空系统存在泄漏,真空系统泄漏表现在外界空气漏入凝汽器,直接引起汽轮机真空度降低。

现场运行情况表明,主要存在以下几处泄漏[1-6]。

(1)轴封供汽突然中断或轴封供汽压力过低。

此时大量空气将漏入凝汽器,真空急剧下降。

故障特征为:凝汽器端差增加,凝结水过冷度增加,转子因急剧冷却而产生负差胀。

(2)真空系统的管路破裂,如凝汽器铜管、最后一级低加的铜管等发生部分破裂。

主要故障特征为:凝汽器水位升高,端差增加,凝结水过冷度和导电度增加,凝结水泵出口压力增加,凝结水泵电机电流增加,真空急剧下降。

(3)凝汽器的喉部伸缩节泄漏。

运行中由于温度、压力和振动的影响,凝汽器喉部伸缩节焊缝常被拉裂而产生泄漏。

此处漏点较隐蔽,采用氦质检漏不易发现,此时应采用灌水查漏法。

如,韶关电厂8号机在用氦质检漏未查出漏点情况下,采用将真空系统灌水至汽缸轴封处,就在3组凝汽器喉部伸缩节处查出7处裂纹,最长裂纹达70mm。

(4)低压缸结合面及安全门法兰泄漏。

原因主要有:①汽缸制造、检修、安装质量有问题,汽缸法兰结合面不严或有残余应力存在,机组投运后出现漏汽。

②机组启动、停止过程中加减负荷过快,汽缸夹层和法兰加热装置使用不当;停机后汽缸保温打掉得过早或检修后保温包得不好,停机后缸温下降过快或者汽缸进冷汽、冷水等,使汽缸内外壁和法兰内外壁温差过大,致使上下缸结合面吻合度不好,局部产生间隙,大量空气由此进入排汽室,造成真空度下降。

(5)高压扩容器汽管进凝汽器喉部焊口泄漏。

由于凝汽器内呈负压状态,外界空气便通过高压扩容器汽管进入凝汽器的喉部焊口漏入,引起凝汽器真空度下降。

(6)汽轮机轴封系统调节不当。

因轴封供汽压力不能随负荷的变化而做相应的调整,造成空气进入凝汽器汽侧而降低其真空度。

汽封间隙的大小、汽封的完好程度也是造成轴封漏泄的较重要因素。

(7)轴封系统结构不完善。

单进、单出轴封系统轴封套上半部轴封无进、出汽管,只有下半部轴封套有进、出汽管,上半部轴封压力低,下半部轴封压力高,上、下轴封压力不均匀,影响轴封密封效果。

(8)小汽机轴封送汽不合理。

机组运行时,主机轴封通过高低压差进行自密封和自动跟踪,而小汽机的轴封送汽则由于前后轴封由同一根管道从辅汽直接引入,前后轴封阻力不等,所以前后送汽压力难于调整和自动调节跟踪,导致了小机前后轴封漏空气。

另外,若轴封供汽压力过低或小汽机轴封回汽门开启过大,都会使空气直接通过回汽总门进入凝汽器而影响真空。

(9)抽气器、低加进气门、疏水门泄漏以及其他类泄漏,如中压疏水系统内漏、凝汽器汽侧人孔门及喉接头泄漏、抽空气系统阀门泄漏、排汽管疏水U 形水封被破坏等。

必需注意的是,当某一故障特征出现时,其具体表现及引起的原因是多方面的。

凝汽器真空系统组成复杂结构庞大,可能的泄漏点很多,当真空偏低时,应先从表现出的特征,结合真空系统的查漏方法,确定引起真空下降的漏点的具体位置,加以治理。

2 泄漏的判断方法2.1 基于现场数据的计算分析方法影响凝汽器真空的因素众多,分析复杂,可选择的措施也较多。

众所周知,凝汽器内的蒸汽凝结空间是汽水两相共存的,其压力是蒸汽凝结温度下的饱和压力。

依据文献[7-8]知,计算凝汽器真空即确定凝汽器的压力,可按下述公式计算:式中:pc—凝汽器压力,Pa;ts—凝汽器饱和蒸汽温度,℃;tw1—循环水入口温度,℃;Δt—循环水温升,℃;δt—凝汽器传热端差,℃;hc和 hc—凝汽器中的蒸汽比焓和凝结水比焓,kJ/kg;Dc和Dw—进入凝汽器的蒸汽量和冷却水流量,t/h;Cp—水的定压比热,kJ/(kg·℃)。

文献[9]据此提出:若Δt/δt>1 (5)就应考虑胶球清洗装置的投运及凝汽器气密性检测;若Δt/δt<1 (6)则通过增大冷却水流量降低循环水温升即可得到显著的真空治理效果。

采用上述方法对2#机组凝汽器计算表明,在负荷125MW附近运行时,该比值为Δt/δt=1.6。

据此可初步确定:2#机组凝汽器真空下降很可能是由于严密性不足,其真空系统存在泄漏引起的。

此时我们采用了以下2现场实验方法来进一步确认。

2.2 采用启动备用射水泵运行的方法启动备用射水泵和备用射水抽气器运行,2#机组凝汽器的真空提高,排汽温度由初始的46℃下降至41℃。

根据运行经验值可知,当启动备用射水泵以后,排汽温度下降超过1℃,可判定为负压系统漏空气。

由于漏空气量不太大,因此在消除凝汽器泄漏故障前,可通过维持两台射水泵及射水抽气器运行来保持机组的经济运行。

2.3 用真空严密性试验的方法试验时负荷在100MW或以上进行;慢慢关闭射水抽气器空气门,注意真空变化情况;自关闭射水抽气器空气门开始,每分钟记录机头真空读数和四只排汽温度计读数一次。

试验5分钟后,开回射水抽气器空气门,测试结果如前面的表所列。

根据运行规程,每分钟真空下降0.4kPa/min时为合格,超过0.4kPa/min时为不合格,最后确认2#机组凝汽器的真空下降确实是由严密性不足,其真空系统存在泄漏引起的。

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