纯煤泥75t中温中压循环流化床锅炉烟气超洁净排放技术的研究与应用

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纯煤泥75t中温中压循环流化床锅炉烟气超洁净排放技术的

研究与应用

摘要:以纯煤泥75t中温中压循环流化床锅炉和国家脱硝、脱硫等更严格环保政

策为工程背景,通过对分离器、回料器优化、增加水冷受热面积、流化床布风板

和优化一二次风以及优化尾部受热面来降低锅炉烟气,从而达到降低初始排放浓度;通过脱硫除尘一体化装置实现超洁净排放。结合现场实际情况消除旋风分离

器中易结灰垢,实现了纯煤泥75t中温中压循环流化床锅炉稳定生产和超洁净排放。

关键词:纯煤泥;超洁净排放;分离器优化;一体化装置

1前言

全国各地推出燃煤机组“超洁净排放”的环保要求,要求现有燃煤设施严格控

制污染物的排放,即大气污染物排放达到:NOX≤50mg/Nm3、SO2≤35mg/Nm3、

粉尘≤5mg/Nm3。兴隆庄矿电厂3#锅炉为纯煤泥75t中温中压循环流化床锅炉,

燃料为粒度0~10mm的纯煤泥,属于超细煤泥,碳酸钙与超细煤泥对灰熔点的

影响,加上矿井水中含钠离子较高,加上浮选药剂的影响,在旋风分离器中易结

灰垢,造成锅炉返料中断,影响锅炉运行,无法达到超洁净排放要求。

目前,大型电厂锅炉超低排放基本采用烟气尾部新增SCR脱硝,半干法或湿

法脱硫等技术路线。这些技术投资大、占地面积大、操作复杂,运行费用高,水

消耗量大,设备和管线易发生堵塞和磨损,需要经常维修,对于中小型循环流化

床而言均不是特别适合。

2研究方案

通过炉内脱硝,最大程度降低NOx原生浓度,是循环流化床锅炉实现SO2和NOx超低排放的先决条件。目前循环流化床锅炉脱硫多采用炉内脱硫、半干法或

湿法脱硫;脱硝方面,多采用SNCR脱硝工艺、锅炉低氮燃烧或SCR脱硝。通过

两步使3#炉达到超洁净排放环保要求的问题,一是通过技术措施控制煤泥的稳定

燃烧,并实现炉内较低初始排放浓度,二是锅炉尾部烟气通过脱硫除尘一体化装

置实现超洁净排放。

2.1锅炉烟气通过技术措施实现炉内较低初始排放浓度

主要是对分离器、回料器优化、增加水冷受热面积、流化床布风板和优化一

二次风以及优化尾部受热面来降低锅炉烟气等初始排放浓度;

(1)分离器、回料器优化

循环流化床的炉内传热传热系数与气固两相流密切相关,提高炉内灰的浓度

可相应提高传热系数,提高物料的循环量就需相应优化旋风分离器以提高分离效率,这同时也增加了床内细灰的份额,为调整风量分配提供有利条件。

偏置式中心筒材质由ZG26Ni4Mn3NRe更换为0Cr25Ni20,优化中心筒结构和

增加镍元素含量以增加中心筒的强度与韧性;分离器直径(mm)由Φ3000调整

到Φ3300,中心筒直径由Φ1200调整到Φ1300,料腿内径由Φ450调整到Φ400。

(2)、增加水冷受热面积

通过增加水冷受热面,锅炉床温控制在(850~900) ℃,炉膛整体温度水平稳

定控制在900 ℃以下,炉膛出口烟气设计温度880 ℃,所采取的措施:(3)、流化床布风板和一二次风优化

调整一二次风配为4:6,减小布风板面积,优化风帽结构,风帽直径Φ76,

小孔8-Φ10.5,接管Φ38x4,风室风压可控制在6000Pa;减少二次风喷口数量,

前后墙双层布置,共设16个Φ160的喷口;炉膛出口空气过量系数降至1.2以下。

(4)、尾部受热面的优化

改变尾部受热面的次序,由传统受热面顺序变为先从高温过热器到低温过热器,在经过光管省煤器到空气预热器,通过受热面次序的调整可以降低排放浓度。

经过以上技术措施的实施锅炉出口氮氧化物原始排放浓度可以实现

≤100mg/N•m3。

2.2纯煤泥锅炉通过脱硫除尘一体化装置实现超洁净排放

脱硫除尘一体化装置包括SNCR脱硝技术,和炉内喷钙+尾部半干法脱硫工艺

两部分。

(1)、SNCR脱硝技术

SNCR是用NH3、尿素等还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应,不用催化剂,只需在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为820~960℃的区域,该还

原剂迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2。

SNCR脱硝工艺的效率能够达到50%以上,能够确保烟气氮氧化物排放浓度

≤50mg/N•m3。

(2)脱硫采用炉内喷钙+尾部半干法脱硫工艺

1)炉内喷钙脱硫工艺

炉内喷钙法脱硫:石灰石(即CaCO3)在高温下煅烧分解成CaO,用CaO作吸

收剂脱硫,脱硫产物是硫酸钙,其主要化学反应及反应式如下:

2CaO+2SO2+O2→2CaSO4

石灰石粉由罐车输送至石灰石粉仓,粉仓设有库顶收尘器、压力释放阀,锥

部设有气化板,在石灰石输送时可有效的防止石灰石搭桥,利于石灰石的输送使用。

石灰石从粉仓下出口经过变频星型卸灰阀调节达到需要的添加量,再用喷射

泵送入锅炉参加混合反应,吸收烟气中的酸性气体。

2)尾部半干法脱硫工艺

锅炉烟气由烟道底部进入吸收塔,在吸收塔内,高温烟气与加入的吸收剂、

循环脱硫灰充分预混合,完成吸收剂与HCl、HF的反应。

3)除尘工艺

锅炉烟气通过预电除尘器(除尘效率达到80%以上)后经过尾部半干法脱硫,然后经过布袋除尘器(除尘效率达到),实现烟尘排放浓度≤5mg/N•m3。

3、现场应用测试

以上技术方案在现场进行了实施并应用,在应用过程中对锅炉效率、烟气排

放情况进行了测试,测试结果如下:

(1)锅炉热效率

在锅炉运行状况、燃料、灰渣系统、汽水系统符合测试要求的情况下,测得

锅炉热效率90.06%,排烟温度152.6℃,过量空气系数1.41,锅炉热效率高于

《锅炉节能技术监督管理规程》中额定工况下热效率限定值(86%),属于高效

锅炉。

(2)锅炉初始烟气排放测试

在中温中压循环流化床锅炉75t(95%以上)时进行检测。

测试结果表明75t中温中压循环流化床锅炉达到初始排放浓度:SO2<

200mg/m3;NOX<100mg/m3。

(3)锅炉脱硫塔后烟气排放测试

检测结果显示75t中温中压循环流化床锅炉实现了锅炉烟气超洁净排放,排

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