围井注水试验报告

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围井试验报告范文

围井试验报告范文

围井试验报告范文一、实验目的围井试验是用于评估井壁稳定性的一种方法,其目的是了解井壁稳定性的状况以及选择合适的井壁支护措施。

本次试验的目的是通过围井试验,评估岩层对井壁的稳定性,并确定井壁支护的措施。

二、实验装置与方法1.实验装置:本次试验使用的围井试验装置包括围井模型、支架和压力传感器等设备。

2.实验方法:首先搭建围井模型,并设置支架用于模拟实际岩层情况。

然后在模型周围加压,通过测量压力传感器的压力值来评估井壁的稳定性。

三、实验过程1.搭建围井模型:选取适当的模型尺寸和比例,按照实际井壁情况搭建围井模型。

确保模型的稳定性和可靠性。

2.设置支架:将支架固定在模型底部,以提供模拟实际岩层情况的支撑。

3.加压试验:将压力传感器安装在围井模型周围,通过增加压力来模拟地下岩层对井壁的作用力。

并记录下压力传感器的压力值。

四、实验数据与分析通过试验记录和数据分析,我得到了以下结果:1.压力变化:随着加压力的增加,压力传感器的压力值不断增大。

2.井壁位移:在一定压力范围内,井壁位移较小,表明井壁稳定性良好。

但当压力超过一定范围时,井壁位移明显增大,表明井壁稳定性较差。

3.井壁破裂:在加压力过程中,当压力达到一定值时,井壁出现破裂现象,表明井壁无法承受更大的压力。

五、结论和建议结合实验结果和数据分析,我得出以下结论和建议:1.井壁稳定性:根据井壁位移和压力变化的关系,可以评估井壁的稳定性。

当井壁位移明显增大时,表明井壁稳定性较差,需要采取相应措施进行支护。

2.井壁支护:根据井壁破裂时压力值的大小,可以确定井壁支护的强度和方式。

当井壁破裂时压力值较小,可以采取较轻微的支护措施;而当压力值较高时,需要采取更加强力的支护措施。

3.实验模型的可靠性:本次试验使用的围井模型和支架可以较好地模拟实际井壁情况,但由于实验条件的限制,仍存在一定的误差。

因此,在实际工程中,需要结合实际情况进行更加精确的评估和决策。

综上所述,本次围井试验通过模拟地下岩层对井壁的作用力,评估了井壁的稳定性,并提出了相应的支护建议。

围井注水试验报告

围井注水试验报告

围井注水试验报告一、试验目的和背景二、试验方法和步骤1.装备准备:准备好围井注水所需的设备和材料,包括注水器、水泵、注水管道等。

2.试验井选择:选择一口矿井或水井作为试验井,确保其地层特征和注水对象符合试验要求。

3.试验开始前:清理井筒,确保井筒内无杂质和聚合物残留。

4.注水操作:将水泵连接到注水器,通过注水管道将水泵中的水注入井筒。

记录注水量及注水时间,保持注水速度稳定。

5.监测数据:在注水过程中,对井下地层进行监测,包括注水压力、井筒液位、地层渗透性等数据。

6.试验结束:当注水时间达到设计要求或注水量满足试验要求时,停止注水。

记录试验过程中的相关数据。

三、试验结果和数据分析1.注水压力:试验中注水压力保持在稳定范围内,未出现异常情况。

2.井筒液位:在注水过程中,井筒液位保持稳定,未发现明显波动。

3.地层渗透性:通过监测井下地层的渗透性数据,评估围井注水对地层渗透性的影响。

根据实验结果分析,注水后的地层渗透性明显提高,说明围井注水可以改善地层渗透性。

四、问题分析与解决方案在试验过程中,我们发现以下问题:1.注水速度不稳定:由于水泵的供水不均匀,注水速度出现波动。

解决方案:更换更稳定的水泵,确保注水速度恒定。

2.地层渗透性数据偏高:由于试验过程中注水压力较高,可能导致测得的地层渗透性值偏高。

解决方案:降低注水压力,以获得更准确的数据。

五、结论与建议根据试验结果和数据分析,可以得出以下结论和建议:1.围井注水可以显著改善地层渗透性,提高井底采水能力。

2.在实际注水作业中,应注意控制注水速度,保持稳定。

3.为了获得准确的数据,应控制注水压力,避免对地层渗透性值产生过高的影响。

4.进一步的研究可以在更多不同类型的井中进行,以获得更全面的结果和更精确的数据。

以上为围井注水试验报告,通过对注水过程的实验数据分析,我们得出了围井注水可以改善地层渗透性、提高井底采水能力的结论,并提出了相应的问题解决方案和试验建议。

井式实验报告

井式实验报告

井式实验报告井式实验报告实验目的:本次实验旨在通过井式实验,探究地下水的流动规律及相关影响因素,并进一步了解地下水资源的利用与保护。

实验器材:1. 井式实验装置:由水槽、注水系统、取水系统、水位计等组成。

2. 土壤样品:选取不同类型的土壤样品,如沙土、壤土等。

实验步骤:1. 准备工作:将水槽放置在平稳的台面上,安装好注水系统和取水系统。

2. 实验前准备:在水槽中放入一定量的土壤样品,并将其压实,以模拟地下土壤的情况。

3. 实验操作:打开注水系统,缓慢注入一定量的水,观察水位的变化。

4. 数据记录:通过水位计记录不同时间点的水位高度,并计算流速等相关数据。

5. 结果分析:根据实验数据,分析不同土壤类型对地下水流动的影响,并探讨可能的原因。

实验结果与分析:根据实验数据,我们可以观察到以下现象:1. 不同土壤类型对地下水的渗透性能有明显影响。

沙土的渗透性较好,水位上升速度较快,而壤土的渗透性较差,水位上升速度较慢。

2. 土壤的含水量也会影响地下水的流动。

含水量较高的土壤,其渗透性较好,水位上升速度较快;而含水量较低的土壤,其渗透性较差,水位上升速度较慢。

3. 土壤的压实程度也会对地下水的流动产生影响。

较为松散的土壤,其渗透性较好,水位上升速度较快;而较为紧实的土壤,其渗透性较差,水位上升速度较慢。

根据以上观察结果,我们可以得出以下结论:1. 土壤类型、含水量和压实程度是影响地下水流动的重要因素。

2. 土壤类型不同,其渗透性能也不同,这与土壤颗粒的大小、形状以及土壤孔隙结构有关。

3. 含水量越高,土壤中的孔隙空间越多,地下水的渗透性能越好。

4. 土壤的压实程度会影响土壤孔隙的连通性,从而影响地下水的流动。

实验结论与意义:通过井式实验,我们深入了解了地下水流动规律及相关影响因素。

这对于地下水资源的合理利用和保护具有重要意义。

在城市规划和农田灌溉中,我们可以根据土壤类型和含水量的不同,合理选择地下水利用方式,以提高水资源的利用效率。

围井注水试验报告

围井注水试验报告

围井注水试验报告集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)围井注水试验报告一、试验目的概述为确保高压旋喷桩施工的质量及合理施工参数,根据业主、监理工程师的要求,在围堰高压旋喷桩施工前进行了围井试验,并于2008年3月29日进行了注水试验。

二、施工情况1、位置基本选择在:坞口北端头处(断面12-12附近);2、位置选择的原则:地层地质情况与坞口及坞尾围堰相似;3、具体布桩:a)用高压旋喷桩做一个有效外边为3m×3m的围井;b)桩间距600mm,桩径800mm(同围堰高压旋喷桩);c)桩深为9.1m;d)具体桩位布置如下:三、注水试验注水试验于3月29日上午9:30开始,经过测量,试验孔口水位(与孔口齐平)为2.798,潮位为-0.227;历经3小时至12:30观测,试验孔口水位为2.715,潮位为0.176。

则井底标高为-6.302,地下水位以潮位平均值计为-0.026.围井注水试验的各项参数如下:Q——稳定流量,m3/d计算说明:1、Q=V(观测期内围井内部水流失总体积, m3)/T(观测时间,d)2、围井内部含水量按60%计算;3、试验孔孔径按0.14m计算;4、围井高喷墙厚度t按平均值计为0.66m。

计算过程V=(2.798-2.715)×[(2.4-0.66)2×60%+3.14×0.072×(1-60%)]=0.151 m3T=3h=0.125dQ=V/T=0.151/0.125=1.21m3/dt——高喷墙平均厚度,mt=0.66mL——围井周边高喷墙轴线长度,mL=9.6mH——围井内试验水位至井底的深度,mH=9.1mh0——地下水位至井底的深度,mh0=-0.026-(-6.302)=6.328m渗透系数K=2Qt/L(H+h0)(H-h0)K=2×1.21m3/d×0.66m/[9.6m×(9.1+6.328)m×(9.1-6.328)m]=3.89×10-3m/d=4.50×10-6cm/s四、试验总结经过注水试验,其防渗效果能满足设计渗透系数≤5×10-5cm/s的要求。

注水试验报告.docx

注水试验报告.docx

注水试验报告1.前言1.1试验目的通过注水试验,定性地了解岩土层的相对透水性和裂隙发育的相对程度,评价岩土层的透水性,确定岩土层的渗透系数。

1.2试验依据和实施本次注水试验的依据是现行国家标准——《水利水电工程注水试验规程》(SL345-2007)。

1.2.1注水试验的设置1.2.1.1注水试验的平面布置与数量本次注水试验设置试验钻孔1个。

钻孔的具体位置见报告中的水文地质勘探点平面布置图ZK33号钻孔。

1.2.1.2试验孔注水孔采用XY-100回旋式钻机钻进成孔,井深10.10m,开孔直径Φ110mm,终孔直径Φ94mm。

1.2.1.3注水试验设备钻孔注水试验设备一览表设备类型名称供水设备水箱、水泵量测设备水表、量筒、瞬时流量记、秒表、米尺等止水设备栓塞、套管水位记电测水位计1.3注水试验方法钻孔常水头注水试验适用于渗透性比较大的壤土、粉土、砂土和砂卵砾石层,或不能进行压水试验的风化、破碎岩体、断层破碎带等透水性较强的岩体。

该场地地层为粉土、卵石层,适用于钻孔常水头注水试验。

1.4试验过程在进行钻孔常水头注水试验前,应先测量地下水位,采用清水钻进,孔底沉淀物厚度超过允许值,影响试验长度,应进行清孔,全孔下入特制的PVC过滤花管护壁,试验隔离后,应向套管内注入清水,使套管中水位高出地下水位至孔口并保持固定不变,用流量计或量桶量测住水流量。

开始每隔5min量测一次,连续量测5次;以后每隔20min量测一次并至少连续量测6次。

当连续2次量测的注入流量之差不大于最后一次注入流量的10%时,试验即可结束,取最后一次注入流量作为计算值。

2.注水试验结果本次注水试验工作于2018年7月13日7时10分开始,至13日16时10分停止观测,注水过程历时9小时。

完成3组注水试验。

当试段位于地下水位以上,且50<H/r<200、H≤l时,可采用下公式计算试验岩土层的透水系数:式中 K——试验岩体层的渗透系数,cm/s;Q——注水流量,cm3/s;l——试段长度,cm;h——试验水头,cm;r——钻孔内半径,cm;经计算:3.注水试验成果分析本次注水试验记录准确,计算参数选择合理,计算结果合理可靠。

注水试验报告

注水试验报告

目录文字部分1、前言2、试验原理及仪器设备3、野外测试方法及工作内容4、资料整理方法5、试验结果图表部分序号图纸名称编号张数1 试坑(单环)注水试验综合成果图2010.0.02.07-1 62 土的压实度与渗透系数关系曲线图2010.0.02.07-2 1附件1、土壤压实度试验报告2、土壤击实度试验报告3、《三号排泥库库底土层进行不同压实度情况下的渗透系数野外试验》委托书1、前言受中国铝业股份有限广西分公司投资发展部的委托,按长沙有色冶金设计研究院提出的《关于“对三号排泥库库底土层进行不同压实度情况下的渗透系数试验”的建议》要求,我院于2010年4月24日至5月9日完成了三号排泥库库底土层进行不同压实度情况下的渗透系数野外试验工作。

为了满足设计要求,以便选取符合代表性土样,本次试验土层经与设计、监理和建设单位共同选定了三号库段中部位置的土层作为试样。

本次野外试验采取翻填、碾压、取样检测、野外试坑单环注水试验等手段进行。

本次试验完成的工作量见下表1:工 作 量 统 计 表 表1序号 项 目 本次工作量 工作方法承担部门1翻填土方450m 3/8个台班采用PC-220挖机进行翻填二十三冶2 土方碾压(3.0m ×15m ×5条×2层)/8个台班采用徐工集团XS142J 型压路机分两层以不同的碾压次数分别进行碾压3 探井 1.2m/6处 用铁锹开挖1.2m ×1.2m 规格的试坑长勘广西分院技术组4 取扰动土试验 1件(40kg) 直接从原状土层中用铁锹采取5 取压实度土试样 10件 采用环刀从碾压后的土层中采取6 注水试验 6处 试坑单环法7 土壤击实试验 1件 标准试验方法 平果铝检测站8土壤压实度试验10件标准试验方法备注:1) 本次注水试验满足《注水试验规程》(YS 5214-2000)及《三号排泥库库底土层行不同压实度情况下的渗透系数野外试验》委托书等相关要求。

煤层注水试验总结报告

煤层注水试验总结报告

煤层注水试验总结报告
本次试验分为两个阶段。

第一阶段为前期准备工作,包括现场勘探、材料准备和设备调试等。

第二阶段为注水实验,将试验井进行注水处理,并在注水过程中进行数据采集和观测。

数据分析:
通过试验数据的分析,得出了以下几点结论:
1.煤层注水可显著提高煤层采收率,其中煤层注水量越大,提高采收率的效果越显著。

2.煤层注水可明显降低煤层瓦斯含量,从而降低了矿井瓦斯爆炸的危险性。

3.煤层注水可降低煤尘浓度,提高煤矿工作环境的安全性和舒适性。

结论:
本次试验表明了煤层注水技术在煤矿工程中的应用前景广阔。

可通过合理注水量的控制提高采收率、降低瓦斯含量和煤尘浓度,从而提高煤矿的安全性和生产效率。

但同时也需要注意注水量的控制,避免对矿井地质环境造成不必要的影响。

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防渗墙注水试验报告

防渗墙注水试验报告

及流量 均达到水利部 《 水利水 电工程抽 芯孔注压水 试验规程> D /54 — 03的有关规 定 的稳定标 准 时 , 算单 位渗水 率 L T18 20 计 及综合渗透 系数 。防渗墙抽芯孔上 的静水 头注水 试验 , 则采 用 量筒往抽芯孔里注水 , 定期测出其水头变化 , 计算 出渗透系数 。
1 工 程 简 介
为 了检验饶平县黄 冈河 ( 三饶段 ) 河堤 达标加 固二期工程 防渗墙 的防渗效果 , 我们在防渗墙背水 面做 了 3个围井注水试 验, 以检验 防渗墙的整体 防渗效果 。同时 , 在防渗墙 的 1 5个抽 芯孔上做静水头注水试验 , 以检验 防渗墙的墙体 防渗效果 。 根据防渗墙设计资料 , 左岸 桩号 0470— 8 0为 高喷 -8 04 3 - 防渗墙 , 桩号 0+ 5 04 8 、 80—14 5 40— 7 0 04 3 2 0为多 头搅 拌桩 - - - 防渗墙 , 桩号 1 20—1460为 水泥 土灌 浆。右岸 桩号 04 5 - 4 0 - - 3 5— 40 04 5 8 04 2 、 7 0—0480为高喷防渗墙 , - - 0 - 桩号 04 2 0 4 0— - - 0 04 0 14 0 4 5 、 80— 30为 多头 搅 拌 桩 防 渗 墙 。 7 - - 防渗墙轴线距 防洪墙顶 2 5 . 0—3 5 墙顶 高程 为 5 . .0 m, 90 m, 墙底高程 4 . 5 . 墙体高度 为 5 5—1 . 底 部人 90— 3 5m, . 0 0m, 花 岗岩残积土层 1 2m。搅拌 桩防渗墙为单排多头搅 拌桩 , — 一 次成桩为 3根桩 , 设计桩径 3 5咖 , 间搭 接 6 8 桩 0—10咖 , 0 桩 心距 25— 2 m, 8 3 5m 搅拌桩防渗墙 墙体厚度 要求 I2 0mm; > 0 高 喷防渗墙采用高压摆 喷 的型式 , 高喷 孔孔 距为 12 n, . l局部 加 密, 采用双 向双嘴成墙 , 墙体 在平面上 为直摆型 , 摆角为 6 o o 和 9 。 高喷防渗墙墙体厚度要求 ≥10咖 。 0, 5
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围井注坯试验报告
围井注水试验报告
试验目的概述
为确保高压旋喷桩施工的质量及合理施工参数, 根据业主、监理工程师的要求,在
围堰高压旋喷桩施工前进行了围井试验,并于
2008年3月29日进行了注水试验。

二、 施工情况
1、 位置基本选择在:坞口北端头处(断面 12-12附近);
2、 位置选择的原则:地层地质情况与坞口及坞尾围堰相似;
3、具体布桩:
a )用高压旋喷桩做一个有效外边为
3mx 3m 的围井;
b ) 桩间距600mm 桩径800mm (同围堰高压旋喷桩);
c ) 桩深为9.1m ; d) 注水试验
具体桩位布置如下:
围井试验桩位平面示意图
注水试验于3月29日上午9: 30幵始,经过测量,试验孔口水位(与孔口齐平)为,潮位为;历经3小时至12: 30观测,试验孔口水位为,潮位为。

则井底标高为,
渗透系数K=2Qt/L(H+hO)(H-hO)
四、K=2X 1.21m3/d x 0.66m/[9.6m x +mx 3n1cm试验总结
经过注水试验,其防渗效果能满足设计渗透系数冬5X 10-5cm/s的要求。

因此建议采取如下施工参数:
高压灌浆施工工艺参数
中交三航局长白岛项目经理部2008年3月29日。

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