炼钢连铸机扇形段辊子漏水问题解决论文

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板坯连铸机扇形段驱动辊故障原因分析

板坯连铸机扇形段驱动辊故障原因分析
(3)辊 子 修 复 次 数 过 多,内 部 存 在 微 缺 陷 未 能及时发现。 4.3 辊子设计结构及强度存在不足
辊子主要设计尺寸如表 3所示:
表 3 辊子主要尺寸
段型 辊径 /mm 轴颈 /mm 冷却水管直径 /mm
A段
220
120
45
B段
240
130
45
C段
260
140
55
D段
260工程师,邮箱:15832551342@163.com
— 97—
总第 286期 冶 金 设 备
2023年 10月第 5期
13段、15段、17段、19段为双驱动形式即活动侧、 固定 侧 都 有 驱 动 辊,7段、8段、12段、14段、16 段、18段 为 单 驱 动 即 只 有 活 动 侧 安 装 驱 动,活 动 侧驱动辊与驱动梁连接,靠两个油缸驱动上下运 动。浇钢过程中根据钢种、拉速、浇注断面等参数 自动设定驱动缸的压下力,以保证板坯能在驱动 辊的驱动力作用下在扇形段中前进,从而实现连 续浇注。
西门子奥钢联 VMC75飞剪是国内国际比较 先进设备,广泛应用于对剪切速度较高的冶金特 棒生产线,其核心技术在于飞剪的控制。通过对 剪刃的运动轨迹、剪切控制、出口翻板控制等过程
量,同时每台扇形段及辊子离线修复需要 100多 个人工时,增加了离线维修人工消耗。 2 辊列布置及辊结构
板坯连铸机设计为 1机两流,每流共有 19个 扇形段,分五种段型,1-3段为 A段、4-6段为 B 段、7段为 C段、8段为 D段、9-19为 E段,其中 1-6段为弧 形 段,7-8段 为 矫 直 段,9-19段 为 水平段。辊子采用小辊径、三分节结构,每个段有 7排辊子,包括 6排从动辊、1排驱动辊,连铸机驱 动辊布置图如图 1所示,其中 1-6段、9-11段、

浅谈连铸机扇形段故障处理

浅谈连铸机扇形段故障处理

浅谈连铸机扇形段故障处理摘要:扇形段的故障一直扰乱板坯连铸机的正常生产,经常出现扇形段架的非计划停工,严重影响了产品质量的稳定性,在一定程度上限制了生产水平。

为此,本文先是对板坯连铸机情况进行了详细的分析,接着系统阐述了影响扇形段故障的根本原因,最后对板坯扇形段故障分析及控制措施做出了全面的剖析,希望可以为板坯连铸机的稳定运行有所帮助。

关键词:板坯连铸机;扇形段;根本原因引言:连铸机扇形段是在结晶器内钢水一次冷却形成的薄壁高温板坯,进入二次冷却时,支撑、引导、弯曲和矫直板坯流动方向的装置。

连铸机的扇形段对板坯质量和形状的内部缺陷有显著影响,在现代有效连铸生产实践中,板坯连铸机的维修成本和维修时间主要由管片的正常使用寿命决定,扇形段寿命通常根据在线使用寿命或多余钢材的数量来估计。

1.板坯连铸机情况分析连铸机扇形段的主要构造特征:一是辊系结构为小辊,密排通轴三个节辊;二是液压、轴承、防冻发动机冷却液、气路通过快速接头和扇形连接,拆装方便。

三是通过驱动辊子由液压缸上升,通过扇形内外圆弧由四个液压缸上升;四是托辊系统冷却,通过滚动轴承外冷却和托辊内冷却,通过旋转接头连接;五是良好的辊道应用技术;六是在扇状段上应用了软夹紧、动态轻夯下等技术;七是采用智能扇状段控制技术等[1]。

随着板坯产量的增加和板坯连铸机段的使用和管理上生产变体的多样化,暴露出一些影响连铸机正常生产和产品质量的缺陷,段体本身寿命较短,维护设备备件的成本很高。

经过研究探索,相关工作人员采取有效措施解决了设备冲击问题,使用部门的在线使用时间和实际通过率都有了很大的提高。

1.影响扇形段寿命的原因分析连铸机生产初期,经过试产试验,连铸机部门设备使用维护不理想,因设备本身原因多次停产,因多种原因被迫更换扇形段较为频繁,更换的主要原因是在规定使用寿命内更换和轧辊磨损超标、托辊轴承座泄漏、托辊不转、压区跑偏报警、片材跑偏超标、连杆、拉杆等机械损坏,驱动辊筒轴颈螺栓损坏漏油、万向节严重漏水、漏钢、横堵等。

Csp连铸机扇形段辊子轴承失效原因及防控措施探讨

Csp连铸机扇形段辊子轴承失效原因及防控措施探讨

Csp连铸机扇形段辊子轴承失效原因及防控措施探讨摘要:本文根据CSP连铸机扇形段辊子使用过程中出现轴承损坏的事故,分析轴承损坏的原因,提出合理的解决方法和预防措施。

关键词:扇形段;辊子轴承;原因分析;预防引言:邯钢薄板坯连铸连轧厂是一条具有国际先进水平的带钢生产线。

该厂的关键设备和技术是从德国西马克引进的,具有工艺流程短、节约能源、生产成本低等优点。

该生产线有2台薄板坯连铸机,每台在线有4个扇形段,每个扇形段由液压缸驱动辊子完成对铸坯的“液芯压下”功能和对铸坯的夹持及冷却功能,扇形段辊子能否正常运行,对于连铸机能否正常生产是至关重要的,如何延长辊子的使用寿命,一直以来都是“高效连铸”的一个重要课题.由于板坯连铸机的夹送辊一直处于高温、低速、重载、水气的环境中,干油润滑经常发生高温导致干油碳化,堵塞干油管道和分配器,从而导致夹送辊轴承润滑不良,再加上氧化铁皮等杂物和水的侵入使得夹送辊轴承时常损坏,造成连铸机检修频繁,严重影响生产.本文结合多年扇形段设备管理经验,通过分析找到连铸机扇形段辊子轴承失效原因,达到提高辊子使用寿命的目的。

1、问题的提出该厂有2台薄板坯连铸机,每台在线有4个扇形段,每个扇形段由液压缸驱动辊子完成对铸坯的“液芯压下”功能和对铸坯的夹持及冷却功能,浇注过程中铸坯出结晶器后,进入扇形段,扇形段辊子在液压缸的作用下,使铸坯由进入时的90mm压至出口时的70mm,扇形段外侧的喷淋系统对辊子和铸坯进行冷却,达到降低温度和冷却铸坯的功能,扇形段辊子靠外部喷淋进行冷却,透过内部油路不断打进润滑油脂进行润滑。

按照西马克公司的经验,规定扇形段的在线使用炉数分别为:扇形段1和扇形段2为150炉,扇形段3和扇形段4为400炉。

在实际使用过程中,经常因为辊子转动不灵活而被迫更换未到使用寿命的扇形段。

到2002年扇形段辊子转动不灵活的问题愈来愈明显,最低在线使用炉数为40炉。

扇形段的辊子卡死后,在辊子与铸坯之间产生保护渣和氧化铁皮堆积而形成的“黑石头”,在铸坯表面造成划伤和铸坯楔形,从而导致最终产品产生质量问题。

连铸机典型漏钢的特征及成因分析

连铸机典型漏钢的特征及成因分析

连铸机典型漏钢的特征及成因分析摘要:连铸机在运行过程中,漏钢问题属于常见问题之一,漏钢问题的出现将会严重影响到连铸机运行质量,降低工作效率,所以需要通过分析典型漏钢的特征与出现原因,以此来防止漏钢问题的发生。

本文通过对连铸机的运行进行研究,并结合实际对连铸机漏钢特征、原因提出个人观点,希望为关注连铸机典型漏钢问题的人群提供参考。

关键词:连铸机;典型漏钢;故障分析引言:连铸机的主要作用就是对高温钢水进行持续浇筑,为了保证浇筑质量,需要对漏钢问题进行严格控制,通过控制钢水成分、温度等方式可以较少漏钢带来的危害,进而提高浇筑效果。

因此,有必要对连铸机漏钢特征与原因进行分析。

一、连铸机漏钢类型与原因高温钢水在结晶器内部发生凝固时,将会出现凝固收缩的情况,此时体积将会变小。

通常情况下,凝固收缩问题可以分为相变收缩、温降收缩两个不同的阶段,钢水在凝固时会因为各种原因而导致浇筑出的胚壳出现局部脆弱的问题,进而发生漏钢的情况。

漏钢问题发生时,往往会伴随着非常大的声音,并且在顶弯区域能够看到钢花喷出[1]。

除此之外,还能够在主控室的钢水液位监控中,发现液位大幅下滑,漏钢问题出现时,其曲线多会表现出小幅下降转大幅下降或始终急速下降的趋势。

在钢水浇筑时,漏钢问题非常常见而且很难避免,因为其产生的原因非常复杂,连铸机较为典型的漏钢问题可以分为以下几种。

(一)粘结型漏钢粘结型漏钢是极为常见的漏钢问题,一般会在结晶器出口发生。

在连铸机运行期间,初生坯壳会在结晶器周围生成热点,热点会在拉坯作用下出现破裂,粘结在结晶器钢板上,在坯壳经过下口气隙区时,如果裂口无法及时焊合,就会导致漏钢问题的发生。

在发生粘结型漏钢时,坯壳振痕会出现不对称的情况,而且在多数时间都会在结晶器的内部残留一截坯壳。

粘结型漏钢的出现原因大致可以分为以下几种。

1.保护渣当保护渣自身的理化性能无法与钢种、钢水温度等参数匹配时,就有可能出现粘结型漏钢的问题,因为保护渣的熔化速度、熔点等参数性能都将会影响到连铸机的浇筑质量。

连铸生产漏钢事故的分析

连铸生产漏钢事故的分析

连铸生产漏钢事故分析摘要:通过对连铸漏钢时结晶器内坯壳的剖析和工艺分析,查明漏钢的分类、原因和解决办法和如何避免事故的发生,如何提前预报漏钢。

关键词:连铸漏钢保护渣预报漏钢一、漏钢的危害漏钢—影响铸机有效性连铸中遇到的主要操作故障之一是“漏钢”。

当铸流坯壳破裂时,坯壳内静止的熔融钢水溢出,堵塞机器,需要付出昂贵的停机代价。

为拉出漏钢坯壳,就要再延长漏钢引起的停机时间。

因为它可能会堵塞导辊或足辊,需要用气割清理堵塞,拉出坯壳。

当漏钢坯壳温度降低时,需要把它切成小块,用矫直机从机器中取出,而矫直机设计成能在稳定阶段逐步地矫直曲冷坯壳,上轧辊可提供足够的提升重力,弄出不太长的弯曲铸流。

因此,漏钢对铸机的有效性有重大影响——影响生产率和生产成本。

二、漏钢的分类根据漏钢坯壳的外观,大致把漏钢分成以下几类:悬挂或粘结引起漏钢--钢水粘结到结晶器上,因而称为粘结或悬挂。

这可能是由结晶器和坯壳之间润滑不适或者结晶器调节不当引起的,而润滑不适可能是由质量较差的保护渣、结晶器中坯壳夹渣、结晶器钢水溢流、结晶器角缝、方坯连铸机润滑不良、不均等原因造成的。

1、裂纹引起漏钢--坯壳角部纵裂和宽面纵向裂纹都会造成漏钢发生。

如果纵向裂纹引起漏钢,则保护渣流动不均,结晶器传热不均导致坯壳厚度不均,保护渣选择不当和结晶器冷却不均造成冷却时坯壳破裂。

对角部纵裂引起漏钢来说,沿结晶器窄面凝固厚度不够的坯壳因收缩时受到拉伸应力而破裂,拉伸应力是由结晶器窄面锥度减小和窄面传热不均造成的。

2、夹渣漏钢--坯壳夹带保护渣或大粒夹杂物导致传热减少,形成薄坯壳而漏钢。

方坯连铸时,二次氧化产物、低碳钢冶炼时高粘性渣中不当的脱氧产物,结晶器中三氧化二铝偏高,这些都促使坯壳夹渣,抑制坯壳生长,造成漏钢。

3、薄壳漏钢--观察方坯连铸机中这类漏钢是由结晶器中坯壳厚度不均造成的,原因可能是结晶器中浇注流偏心,或结晶器冷却管严重变形。

4、停止浇注引起漏钢--连铸过程中发生中断而未能断开停止浇注,如果衔接点不能承受重新浇铸施加的拉力,则整炉钢都会溢漏。

板坯连铸机足辊结构优化设计与改进

板坯连铸机足辊结构优化设计与改进

L i m i t e d ( T  ̄ S C O ) , a n d t h e l e a k a g e a t i n t e r m e d i a t e h o l d e r f o r f o o t r o l l w a s o n e o f t h e m . T h e p a p e r s t u d i e s t h e
【 关键词】 足辊 ; 漏水 ; 密封 ; 优化
De s i g n Op t i mi z a t i o n a n d I mp r o v e me n t O i l t h e Fo o t Ro l l S t r u c t u r e o f S l a b Ca s t e r
L I U Bo — — c h u a n a n d J I ANG O u
( S t e e l - ma k i n g a n d R o l l i n g P l a n t , T i a n j i n I r o n a n d S t e e l G r o u p C o m p a n y L i m i t e d , T i a n j i n 3 0 0 3 0 1 , C h i n a )
1 引 言
2 . 1 设 备 概 述
在钢 铁生 产 工业 中 , 板坯 连铸 是 制成 钢 材 的主 要生 产环 节 , 也是 体 现钢 铁生 产全 部 工艺 过程 的质 量水 平 的重要 标 志 。因此 , 提 高板 坯 连铸 生产 技 术
p r o bl e m,p r o l o n g e d t h e s e r v i c e l i f e o f f o o t r o l l ,i mp r o v e d s e g me n t p e r f o r ma n c e ,i n c r e a s e d t he p r o d u c t i o n

连铸区域弧形段排蒸风机G列29.5米管道频繁漏水改善

连铸区域弧形段排蒸风机G列29.5米管道频繁漏水改善

连铸区域弧形段排蒸风机G列29.5米管道频繁漏水改善摘要主要介绍连铸机弧形段排蒸风机的作用及重要性,从生产物流和生产安全角度阐述连铸区域弧形段排蒸风机G列29.5米管道漏水所造成的影响,分析漏水原因并将其改善。

关键词连铸机弧形段风机结构排蒸风机漏水改善湛江钢铁连铸区域总共4台连铸机,均为一机两流形式,带直结晶器的垂直弯曲型连铸机,采用连续矫直弯曲技术。

每条流二冷密闭室生产过程中产生的蒸汽,由弧形段和水平段各1台排蒸风机将蒸汽通过管道送至厂房顶部放散。

1、弧形段排蒸风机结构简介1.1 机壳组机壳由优质低合金钢板焊接而成,侧板上焊有网格形式的加强筋,以增强机壳侧板的刚性,机壳出口可制成0-225o C之间左右旋不同的角度。

为便于运输、安装和检修,根据需要机壳有时制成剖分式。

1.2 转动组转动组由轴承箱、侧盖、主轴和轴承等组成。

叶轮是由优质高强度合金钢板焊接而成,轮盖采用锥弧形,有利于进气,叶片焊于轮盖与轮盘之间,焊缝经无损探伤检验。

轮盘和轮毂径向采用止口定位,并采用铰制螺栓联接,整体叶轮经过静动平衡校正。

主轴采用优质合金钢锻件制作而成,经调质处理,并经过严格的超声波探伤检验,一端装叶轮、一端装联轴器与电动机联接传动。

1.3 进风口进风口制成锥形收敛式、进气条件好,直接安装在机壳侧板上。

1.4 整体台座为用户现场安装方便,整个风机布置在整体台座上。

整体台座一般用普钢制作,内部用槽钢进行支撑,增加整体刚性。

整体台座上一般布置吊耳,可做为整机起吊用。

1.5 调节器调节器为圆形花瓣式。

叶片开启和关闭转动灵活,能方便启动风机及调节所需的风量和风压。

1.6 联轴器D式风机(如图2)的电机与主轴之间通过联轴器连接。

通常采用柱销HL (或星型弹性XL)联轴器,此联轴器安装校正方便,可以适应由于偏心产生的轻微振动,同时对冲击振动有较好的阻尼作用。

1.7 轴端密封轴端密封常采用下面三种结构:a、轴端密封由耐热材料经钢板加固后制成,结构简单,密封效果好,且为浮动型式。

板坯连铸机漏钢原因及预防措施

板坯连铸机漏钢原因及预防措施

板坯连铸机漏钢原因及预防措施作者:肖强来源:《中国新技术新产品》2012年第18期摘要:本文主要阐述了连铸机漏钢常见的类型,主要有两种类型,一种是开浇漏钢,另一种是浇注过程中漏钢,从14个方面分别进行介绍分析漏钢的重要原因。

也从保护渣和设备方面对防止漏钢进行了介绍。

关键词:漏钢;结晶器;二冷系统;保护渣中图分类号:TM59 文献标识码:A一、连铸机漏钢常见类型主要有两种情况:1开浇漏钢:是在出苗过程中在引锭头处发生的漏钢。

2浇注过程中漏钢:一般发生在结晶器内,在拉坯的过程中,有些漏钢在没出结晶器口前又被焊合,有些较为严重的漏钢不能在结晶器内焊合,造成真正意义上的漏钢;但有时当结晶器、足辊和零号段严重错位时,在较高拉速情况下,在结晶器下口会产生漏钢;而由于局部卷渣,漏钢甚至可以发生在零号段下部。

二、造成漏钢的原因1保护渣性能不良,(熔点、溶速、黏度)液渣不能均匀流入气隙,造成不均匀导热,形成不均匀的凝固壳,产生纵向裂纹;由于不能形成良好的液渣层,结晶器与坯壳间的润滑状态变差,摩擦力增大,坯壳产生横向裂纹,均可导致漏钢。

2钢水洁净度差,大量夹杂上浮至保护渣中,引起保护渣性能改变,特别是钢水中铝含量过高的话,极易引起保护渣变性。

3拉速或温度的波动较大,造成保护渣无法适应浇注条件的急剧变化。

4推渣工不按要求加入保护渣,液面覆盖不均匀,时多时少,人为造成保护渣性能不良。

5浸入式水口的插入深度不合适,引起结晶器内流场状态不良,造成保护渣融化不好,甚至卷渣,产生了可能漏钢的条件。

6浸入式水口尺寸设计不合适造成局部钢水流动状态不良,甚至产生偏流。

7液面不稳,波动较大,破坏了保护渣的正常流入和弯月面处初生坯壳的形成条件。

8浇钢操作不规范:保护渣加入不均匀;挑渣条过深,破坏了初生坯壳;给Ar气量不够或过大,造成液面死板或大翻等。

9钢水成分:包晶钢及裂纹敏感钢,钢中S、P含量高等。

10开浇漏钢主要是引锭头没堵好或开浇过猛,冲散了封堵料,造成钢水从引锭头与铜板接缝处漏出,引起拉漏或拉不动。

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炼钢连铸机扇形段辊子漏水问题的解决摘要:连铸机出现扇形段辊子旋转接头处漏水的现象,主要原因是辊身内部的主轴发生了窜动,致使旋转接头上的密封圈起不到密封的作用了,后来经过相关人员对辊身内部结构的改造,有效控制了主轴的窜动,成功解决了问题
关键词:扇形段辊子旋转接头漏水
abstract: in the period of roll caster rotating joints of the leak phenomenon, the main reason is the roll body internal spindle happened channeling move, the rotary joints of the sealing ring up on less than the function of sealing, then through relevant personnel to roll body the internal structure of the transformation, effective control of the spindle there still, success in solving the problem key words: the period of roller rotary joints is leaking
中图分类号: th223文献标识码:a文章编号:
一、连铸系统扇形段的基本结构与特点
太原钢铁集团有限公司新炼钢连铸系统采用的是直弯式连铸机,也就是连续弯曲连续矫直。

1、2#机分别为1机1流,每机11个段,弧形段(1-6)、矫直段(7、8)、水平段(9-11),3#机为1机2流,每流12个段,弧形段(1-6)、矫直段(7、8)、水平段(9-12)(下图为连铸系统图)。

图1 连铸系统图
弧形段的主要作用在恒定半径区域内对热铸坯和引锭杆起导向及支撑作用,矫直段的主要作用根据连续矫直曲线从恒定的半径到垂直水平位置对热坯进行导向、控制、矫直,水平段的主要作用起导向、支撑热铸坯和引锭杆的作用。

热铸坯利用拉矫系统在扇形段中行走,实现连续浇注。

这套连铸系统有以下几方面特点:
·在支承架上的扇形段的自动定位
·通过快速连接耦把扇形段与液压及中心润滑系统相连
·通过一个液压缸对驱动辊进行提升,降低
·smart扇形段设计是为了使用标准的方向液压阀来代替昂贵的侍服阀
·带有辊子大梁的内,外支架横向排列到浇注位置
·通过旋转接头对中间支承辊子进行内部冷却和轴承冷却
·在扇形段设计范围内,便于调节每个具体的间隙厚度
·在连铸期间用astc系统可以调节任何所何所要求的间隙外形。

(atsc 自动铸坯锥度/厚度控制)
·astc可以根据实际的浇注条件计算辊间隙外形
·扇形段是可以相互更换的(用于矫直机:重新垫片是必要的)·尽可能降低扇形段夹紧力(软夹紧)
二、漏水问题的出现
尽管扇形段的结构有很多优点,但是投产以后,扇形段经常出
现辊子旋转接头处漏水的现象(图2为辊子在扇形段上的位置,弧形段为每个段上14根辊子,12根φ230自由辊、2根φ250驱动辊,矫直段与水平段每段都为16根辊子,同为14根φ250自由辊、2
根φ250驱动辊,辊子主要作用为支撑热铸坯及充当热铸坯的运输介质),如果喷出的水打到铸坯上,
图2 扇形段结构
会使铸坯出现角裂、冷却效果差等现象,严重影响了铸坯的质量,而且对设备本身也有一定的影响。

扇形段正常使用周期为6—8个月,据不完全统计从投产到现在,扇形段没有到周期而是因为辊子旋转接头处漏水原因更换扇形段就有35次之多,换不同的扇形段需要时间不一样,但是最少也要4个小时,1机1流的连铸机60-70分钟可以浇1包钢水,1机2流的连铸机40分钟就可以浇1包钢水,1包钢水的重量为180吨,上面的数字可以明显看出,停机换段的时间严重影响了钢坯的产量,产量对应的就是效益。

而且单纯从人力的角度上考虑也很浪费。

所以必须要尽快解决问题。

三、对辊身结构的研究
起初专业人员认为是辊子旋转接头密封坏了(下图),更换新的旋转接头以后,有的可以解决问题,但有一些时候,换后仍然漏水,显然漏水的原因不只是旋转接头密封损坏的问题,密封损坏只是原因之一,如果单纯是这个问题,可以很容易解决,更换旋转接头就可达到目的。

事实确不是这样,那究竟是什么问题呢?一时间使人们的思想进入了盲区,是不是新的
图3 旋转接头
旋转接头加工的不合格呢?为了消除疑虑,专业人员把扇形段上旧的不漏水的旋转接头拆下来,然后装到漏水的辊子上,辊子仍然漏水,排除新旋转接头不合格的因素。

之后技术人员对辊子的结构进行了仔细研究(下图),辊身总长度为
图4 辊子结构
2250mm,四组轴承(外侧两组为球面滚柱轴承、内侧两组为渗碳滚柱轴承)、一根主轴、辊身分为三段(长度分别为704mm、506mm、828mm)并且与轴承相连,两侧轴承的端盖上分别安装一个旋转接头,进入辊子的冷却水及回水都要经过旋转接头,冷却水用以保护轴承与辊身,起着相当重要的作用。

通过对辊子结构的分析,技术人员发现漏水辊子(换旋转接头仍然漏水的辊子)的主轴在辊身内部发生了窜动,这样即使换了新的旋转接头,内部仍然有空隙,旋转接头上的密封圈就起不到密封的作用了,所以辊子旋转接头处还会漏水。

可是主轴为什么会发生窜动呢?难道是什么位置出现间隙了?经过分析原来在球面滚柱轴承(辊身两侧的轴承)外侧有一个轴套来固定轴承,轴套内壁有螺纹,可以将轴套拧到主轴上,同时在轴套的上面均匀分布着三个孔,并且在主轴的相应位置也开了三个孔,用以插入沉头螺钉定位。

请看下图结构
图5 固定轴套及定位螺钉
图6 轴套固定结构
分析表明发生轴窜是因为定位螺钉折断,固定轴套退扣,而在主轴的端面与固定轴套的内壁有3mm的间隙,所以主轴发生了窜动,这样即使换了新的旋转接头,水还会在这3mm的间隙中流出。

这就是旋转接头处漏水的原因。

其实定位螺钉折断是主轴窜动的主要原因,那么为什么定位螺钉会折断呢?经过技术人员分析有两种原因:
定位螺钉的定位效果很差,从图5可以看出,只是在主轴上开个小孔,定位螺钉前端的一小部分伸进固定(伸进长度1.5mm、伸进螺钉直径2mm),强度太低,只要辊身稍微加力就会折断,进而固定轴套退扣,最终导致主轴窜动。

(主要原因)
钢坯在辊身上行走时会带动辊子转动,而辊子转动的方向与固定轴套内扣的方向正好相反,这样在辊子转动过程中,固定轴套受到来自辊身较大力矩的作用,加之定位螺钉强度很低,进而定位螺钉折断,主轴发生窜动。

(次要原因)
四、辊身内部结构的改造
现在发现问题了,但是怎么解决问题呢?经过相关人员的多方努力,终于找到了合适的方法:把原来的定位螺钉换成m6x10的埋头螺栓,并将主轴上的孔加深加粗以配合m6x10的埋头螺栓,以增加强度。

将轴套的高度去掉3mm,由原来的φ120x57mm变成现在的φ120x54mm,使其紧贴在主轴的端面上。

请看下图比较图7 原来辊子内部结构
图8 改造后辊子内部结构
五、结论
从图6与图7上可以明显看出改造的地方,实际应用起来效果也很好,
使用辊子改造后的扇形段基本可以达到6—8个月的使用周期。

漏水基本得到了控制,改造后的辊子也有可能出现漏水,但是只要更换旋转接头就可以有效的控制,利用正常的停浇间隙就可以处理完毕。

不再需要更换扇形段,节省了时间—就是提高了产量—提高了效益、节省了人力—就是降低了成本—还是提高了效益。

目前正逐步对所有扇形段的辊子进行改造。

相信改造后的扇形段将会变的更加实用。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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