袋收尘器超低排放改造经验

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窑尾大布袋收尘器运行经验及技术改造措施_毕业设计 精品

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我公司窑尾大布袋收尘器运行经验及技术改造措施专业_______班级_______姓名_______指导教师年月日目录中文摘要 (3)英文摘要 (4)第一章我公司窑尾大布袋设备情况介绍 (5)第二章窑尾大布袋收尘器正常运行的四种工艺状态 (5)第三章窑尾大布袋收尘器运行6年来的经验介绍 (6)3.1滤袋的选择应用过程 (6)3.1.1运行前四年窑尾大布袋收尘器采用的进口滤袋 (6)3.1.2国产滤袋替代进口滤袋的成功运用 (7)3.2合理的喷吹压力是袋收尘正常运行状态的保证 (7)第四章影响窑尾大布袋收尘器正常运行的因素介绍 (7)4.1 设计缺陷造成窑尾大布袋收尘器超标排放 (7)4.2 雨雪天气对窑尾大布袋收尘器稳定运行的影响 (8)4.3 相关运行参数对窑尾大布袋收尘器稳定运行的影响 (9)4.3.1 严格控制好异常状态下窑尾大布袋收尘器的进口温度9 4.3.2 严格控制好喷吹压力,延长滤袋使用寿命 (9)4.3.3 严格控制喷吹压缩空气中的水分,确保不糊袋 (9)4.3.4 冬季北方地区压缩空气系统防冻,确保大布袋收尘器安全稳定运行 (10)第五章我公司对窑尾大布袋收尘器进行的两项技术改造措施105.1技术改造措施1—“滤袋与花板孔的结合部位”的技术改造5.1.1改造前结构如图1 (10)5.1.2改造后结构如图2 (10)5.1.3改造前的缺陷和改造后的效果 (11)5.2技术改造措施2—“顶部换袋盖板结构”的技术改造 (11)5.2.1改造前结构如图3及照片1 (11)5.2.2改造后结构如图4及照片2 (12)5.2.3改造前的缺陷和改造后的效果 (12)结论 (13)参考文献 (15)致谢 (16)我公司窑尾大布袋收尘器运行经验及技术改造措施摘要本文主要介绍我公司窑尾大布袋收尘器在不同阶段、不同工艺状态下的运行情况,并对影响收尘器正常运行的因素加以分析和总结。

对其中影响较大的问题设计和结构加以改进,改善了袋收尘的除尘效果,延长了滤袋的使用寿命,降低了职工的劳动强度,取得了较好的效果。

以袋式除尘为核心的协同处置及超低排放

以袋式除尘为核心的协同处置及超低排放

立志当早,存高远
以袋式除尘为核心的协同处置及超低排放
12 月2 日至4 日,大范围重污染天气来袭,京津冀及周边地区60 个城市启动预警响应。

据了解,此次京津冀首次实现区域高级别、大范围的预警应急联动。

有环保专家表示,我国几乎所有与大气污染物有关的指标的排放,在全世界都是第一。

治理多年为何重污染频频来扰?
说起大气污染,工业废气排放带来的贡献当居首位,尤其是燃煤电厂、垃圾焚烧、冶金、水泥行业,现今不少行业都在打擦边球,标准的不严谨、审查的不严格以及除尘技术的不先进导致我国在治理多年后,大气污染问题依旧严峻! 因此,超低排放的标准和协同处置的技术就显得尤为重要!
专家有言:面对大气污染,我们不能只等风来
同呼吸,共命运。

我们搬动不了大山,改变不了气流,但我们可以提高除尘力度,做到协同处置,超低排放。

创新发展的新思路是我国大气污染治理模式从单项治理向协同控制转变。

我国在冶金烧结炉、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等多个领域开展协同控制已取得一定成就,形成了日益成熟的技术路线。

现阶段,为满足新的排放标准,逐步推出电除尘器与湿法脱硫相结合,以及电除尘器、循环流化床脱硫与袋式除尘器相结合的协同控制工艺。

目前以袋式除尘技术为核心的协同处置已成为发展的主流。

1、烧结机机头烟气协同治理岛技术
烧结机机头烟气协同治理岛技术:前置电除尘器(原有ESP)+循环流化床反应塔(CFB)+袋式除尘器(BF)。

2、固体废弃物焚烧烟气协同治理技术。

水泥厂袋收尘器存在的问题及其改进建议

水泥厂袋收尘器存在的问题及其改进建议

水泥厂袋收尘器存在的问题及其改进建议一、水泥厂袋收尘器存在的问题问题1:排放浓度高。

由于袋收尘器的过滤效果有限,导致其排放的粉尘浓度较高,达不到环保要求。

问题2:滤袋堵塞。

由于水泥厂生产过程中产生的粉尘颗粒较小且粘附性强,容易导致滤袋堵塞,影响袋收尘器的正常运行。

问题3:滤袋磨损严重。

水泥生产过程中的高温灰尘对滤袋会产生腐蚀作用,导致滤袋磨损严重,减少使用寿命。

问题4:清灰效果不佳。

由于清灰装置的设计不合理或清灰周期不合适,导致袋收尘器的清灰效果不佳,影响其过滤效果。

问题5:能耗较高。

现有的袋收尘器存在压缩空气消耗量大、风机功率大等问题,导致能耗较高。

问题6:设备维护困难。

袋收尘器的结构复杂,维护难度较大,需要频繁更换滤袋、清理灰斗等,增加了维护成本和工作量。

问题7:噪音扰民。

水泥厂袋收尘器的风机运转噪音较大,对周围居民的生活造成了困扰。

问题8:效率低下。

由于现有袋收尘器的过滤效果不佳,导致粉尘回收率较低,浪费了大量的资源。

问题9:易产生静电。

袋收尘器在运行过程中,由于摩擦等原因,易产生静电,存在一定的安全隐患。

问题10:运行稳定性差。

现有袋收尘器在长期运行过程中,容易出现堵塞、漏风等问题,导致运行不稳定。

二、改进建议改进建议1:优化过滤材料。

选用耐高温、耐腐蚀的过滤材料,提高滤袋的使用寿命和抗磨性能。

改进建议2:增加预处理设备。

在水泥生产过程中增加预处理设备,如湿式电除尘器等,降低粉尘浓度,减轻袋收尘器的工作负荷。

改进建议3:改善清灰装置。

优化清灰装置的设计,确保清灰周期合理,提高清灰效果,减少滤袋堵塞的问题。

改进建议4:优化风机设计。

减小风机功率,降低能耗,同时采用低噪音风机,降低噪音对周围环境的影响。

改进建议5:加强维护管理。

建立完善的维护管理制度,定期更换滤袋、清理灰斗等,确保袋收尘器的正常运行。

改进建议6:增加静电消除装置。

在袋收尘器中增加静电消除装置,有效预防静电产生,保障设备的安全运行。

布袋除尘器实现粉尘超低排放的相关技术探讨

布袋除尘器实现粉尘超低排放的相关技术探讨

布袋除尘器实现粉尘超低排放的相关技术探讨粉尘超低排放要求排放浓度≤5mg/m³,相对于传统的布袋除尘器的设计和应用,这个标准是非常挑战的。

因此,实现粉尘超低排放需要采用一系列技术手段,包括以下几个方面的探讨:第一,优化设计。

对于布袋除尘器来说,布袋的设计和选择是至关重要的。

一种有效的控制粉尘排放的方法是通过优化布袋的材质和结构,提高捕捉率和过滤效果。

目前,一些新型的布袋材料,如膜式布袋、覆膜布袋等,可以提供更好的过滤效果,从而降低排放浓度。

第二,改进运行参数。

合理的运行参数对于实现粉尘超低排放至关重要。

通过调整进风温度、进风速度、颗粒物负荷等参数,可以提高布袋除尘器的净化效果。

另外,采用优化的清灰控制系统,可以及时清除布袋表面的粉尘,避免堵塞和损坏布袋,提高布袋除尘器的可靠性和稳定性。

第三,增加附属设备。

为了实现粉尘超低排放,可以增加附属设备,例如预处理装置、烟气冷却装置等。

预处理装置可以通过湿式脱硫、湿式除尘等方式,在进入布袋除尘器前对烟气进行预处理,降低烟气中的颗粒物浓度。

烟气冷却装置则可以通过降低烟气温度,减少颗粒物的带电效应,提高下一步的过滤效果。

第四,强化管理和维护。

布袋除尘器的管理和维护也是实现超低排放的重要环节。

对于布袋的清洗和维护要做到及时、彻底,并经常检查和更换老化的布袋。

另外,需要合理设计清灰周期,避免因过长的清灰周期导致布袋表面过量积灰而降低净化效果。

总之,实现布袋除尘器的粉尘超低排放需要综合运用设计优化、运行参数改进、增加附属设备和强化管理等多种技术手段。

这些探讨提供了一些技术路径和方法,但实现成功还需要进一步的研究和实践。

只有通过不断创新和改进,才能更好地满足环保要求,减少对环境的污染。

布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术分析

布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术分析

布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术分析摘要:布袋除尘器在工业企业的应用中,有着比较良好的除尘效率,有着较为广泛的应用。

而超低排放指的则是一些比排放标准更低的排放限值,这就为布袋除尘器带来了新的技术目标。

基于此,本文通过对布袋除尘器除尘水平的具体分析,提出一些实现粉尘超低排放的关键技术,希望对相关人员产生一定帮助。

随着我国经济的发展,工业进步带来了较为严重的生态环境污染。

为了改善生态环境,提高人们生活质量,同时也是为了积极响应可持续发展,需要对工业企业的粉尘排放进行严格控制。

而对于布袋除尘器的粉尘排放来说,需要从管理水平、技术完善以及材料进步等方面提高排尘水平。

1 布袋除尘器的工作原理以及优势1.1 布袋除尘器的工作原理布袋除尘器在工作中,主要是通过其内部的滤袋,来对工业生产所产生的污染烟气以及颗粒物进行过滤。

这种过滤工作一般都分为两个阶段,第一是运用一些滤料,对于一些带有灰尘颗粒物的气体进行过滤,从而将一些粉尘留在滤料当中[1]。

第二是通过布袋除尘器的粉尘层对一些有尘的气体进行过滤。

通过这个过滤的过程,被阻拦的含塵气体一部分会被吸附到滤料内部,而另一部则仍会留在滤料表面,所以还需要对滤料内部的粉尘再进行过滤,当含尘的污染气体进入到布袋除尘器以后,一些大颗粒就会向下沉淀,而其他的就会在运动中被滤袋过滤,这样以来能够对空气造成污染的灰尘就会被留在滤袋的外侧,最后布袋除尘器的滤袋会进行一次收缩。

让粉尘与滤袋进行分离,这就是整个的除尘工作。

1.2 布袋除尘器的优势通过布袋除尘器的工作原理可以看出,布袋除尘器在实际应用中的优势主要有着这3个。

首先,布袋除尘器的除尘效果比较好,它能够对工业污染气体中一些细小的颗粒进行过滤,在除尘效率有着很明显的优势。

其次,布袋除尘器在运行当中比较稳定,在实际运行中不会产生一种二次污染的现象,也是布袋除尘器效率较高的体现。

最后布袋除尘器还有一个明显的优势就是不会影响到企业其他工作进行。

布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术分析

布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术分析

布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术分析布袋除尘器是一种常见的工业粉尘处理设备,广泛应用于煤矿、水泥、冶金等行业。

在工业生产领域,粉尘排放是一个严重的环境污染问题。

为了降低粉尘排放对环境的影响,布袋除尘器不断进行技术改进,实现粉尘超低排放已成为行业迫切需要解决的问题。

本文将对布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键技术进行分析。

一、超低排放标准超低排放是指设备在运行过程中的污染物排放浓度低于国家规定的排放标准。

布袋除尘器实现粉尘超低排放需要符合国家的排放标准,根据《大气污染防治法》和《工业企业大气污染物排放标准》等法律法规的要求,对布袋除尘器的排放浓度进行限定。

在煤矿和钢铁等高粉尘产生的企业中,要求布袋除尘器实现粉尘超低排放,排放浓度一般要达到20mg/Nm3以下。

对于水泥、化工等行业,排放标准也有相应的要求。

二、关键技术分析1. 滤袋材质和结构优化布袋除尘器的滤袋是实现粉尘超低排放的关键部件。

滤袋的材质和结构对于粉尘捕集效果和排放浓度有重要影响。

传统的滤袋材质一般为聚酯纤维或亚克力纤维,经过不断改进,目前常用的高温滤袋材质为聚酰胺纤维或三元聚酯纤维,其耐高温性能和抗化学腐蚀性能更好。

滤袋的结构也在不断优化,如采用双层滤袋结构或镀膜处理等方式,能够提高滤袋的使用寿命和过滤效果,从而降低排放浓度,实现粉尘超低排放。

2. 清灰系统改进清灰系统是布袋除尘器实现粉尘超低排放的关键部件之一。

传统的清灰方式一般采用机械振打或反吹方式,这种方式清灰不彻底,容易导致滤袋堵塞和粉尘再排放。

为了解决这一问题,目前常用的清灰方式是采用脉冲喷吹清灰技术。

脉冲喷吹清灰技术是利用压缩空气对滤袋进行周期性的喷吹,将袋内积灰除去,避免了滤袋堵塞情况的发生,从而保证了布袋除尘器的正常运行和超低排放。

3. 进口气流分布优化进口气流分布是影响布袋除尘器过滤效果的关键因素之一。

传统的布袋除尘器进口气流分布不均匀,容易导致一些滤袋的负荷过大而造成排放超标。

超低排放长袋脉冲袋式除尘器清灰系统设计探讨

超低排放长袋脉冲袋式除尘器清灰系统设计探讨

超低排放长袋脉冲袋式除尘器清灰系统设计探讨刘滨(合肥中亚环保科技有限公司,合肥水泥研究设计院有限公司,安徽合肥230051)摘要:长袋脉冲袋式除尘器在超低排放技术改造中发挥了重要作用,清灰系统的设计对除尘器出口排放浓度影响较大,合理的清灰系统设计是实现超低排放的重要技术手段。

关键词:脉冲袋除尘器;清灰系统;超低排放中图分类号:TQ仃2.688.3文献标识码:B0引言长袋脉冲袋式除尘器以其高过滤风速、能处理高含尘气体、且出口排放浓度低的技术优势受到水泥、钢铁等行业广泛欢迎和肯定。

长袋脉冲袋式除尘器首先应用于钢铁行业,替代较早的反吹风袋式除尘器。

受钢铁行业启发,2000年前后合肥院环保公司将长袋脉冲袋式除尘器成功应用于立窑烟尘处理,之后在钢铁行业煤粉制备系统成功推广应用。

近二十多年来,该技术得到较快发展,在水泥行业窑头、窑尾废气烟尘处理中广泛推广应用,近几年的电改袋、电袋复合除尘器也都采用长袋脉冲袋式除尘技术。

清灰系统是袋除尘器最重要的核心技术之一,清灰系统的合理设计,是长袋脉冲袋式除尘器延长滤袋使用寿命、保持高效稳定运行、实现粉尘超低排放的重要技术途径之一。

清灰系统包括供气系统、喷吹系统。

1供气系统的设计长袋脉冲袋式除尘器供气系统包括供气管路、气包等,供气系统设计是否合理,直接影响除尘器的清灰效率、运行阻力、滤袋寿命及出口浓度排放。

有些除尘器由于供气系统及其它设计缺陷,运行阻力过高,滤袋短时间内即出现破损,直接影响除尘器达标排放和系统的稳定运行。

1.1供气管路的设计供气管路设计主要核心是确定管路直径,管径设计不当,将会影响整个喷吹系统的供气量及清灰的可靠性。

文章编号:1671-8321(2019)10-0086-03管径大小应根据选定喷吹压力及脉冲阀在设定压力下的清灰用气量计算得出,在以前的文章中已给出过管径计算公式、管内气体流速取值范围及计算方法,这里不再赘述。

为保证清灰压力可控,供气管路至气包间应配置调压阀,将供气压力调至清灰所需压力。

袋式除尘实现排放技术突破 揭示并提升滤料性能

袋式除尘实现排放技术突破 揭示并提升滤料性能

袋式除尘实现排放技术突破揭示并提升滤料性能
随着即将到来的北方供暖季,燃煤电厂等的烟尘排放浓度,又将成为人们关注的对象。

2016 年,随着史上最严环保政策法规《大气超净排放标准》的出台(排放浓度限值规定在≤10mg/m3),减少PM2.5 微细颗粒物的排放,成为排污企业必须要完成的任务,治霾除污也成为政府民生工程的一件大事。

高端滤料,一个需要解决的问题
当前,国际公认的高效控制粉尘排放的有效手段是袋式除尘技术,其关键核心材料是滤料。

国内外普遍采用的耐高温滤料是传统针刺滤料,但这种滤料由于刺针自身结构因素及针刺加工技术原理,导致滤料孔径较大、过滤精度低、物理强度低等缺陷,影响着滤料使用寿命,不能满足PM2.5 排放标准要求。

针对超净排放标准,袋除尘领域加大研发投入,包括覆膜滤料、海岛纤维滤料、熔喷滤料等各类产品创新涌现,但在稳定性、控制排污能耗和运行阻力等方面存在一定不足;面对越来越严苛的排放要求,通过技术创新,研发出低能耗、高粉尘阻隔效率的节能超净排放滤料已经成为一种必然。

校企联合,实现超净排放的技术突破
南京际华三五二一特种装备有限公司作为国内滤料行业的骨干龙头企业,多年来一直致力于高端滤料的研发制造,尤其是工业烟尘PM2.5 等微细粉尘的治理方面,通过材料、结构、工艺及装备等创新,并联合江南大学非织造技术中心,共同围绕超细粉尘排放等综合治理中的难题,研发了大规模生产需求的满足10mg/m3 以内粉尘排放标准要求的新型节能型水刺超净排放滤料,在。

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袋收尘器超低排放改造经验
一、改造前的技术状况
根据《河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案》要求,2018年10月底前,各水泥熟料企业要完成超低排放的改造。

在完成超低排放改造后,水泥窑废气在基准氧含量为10%的条件下,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别要求不高于1mg/Nm3、35mg/Nm3、100mg/Nm3。

某公司共有两条回转窑生产线,分别是1#线3000t/d和2#线6000t/d,其窑头及窑尾4个收尘器均为袋收尘器,改造前排放浓度平均为20mg/Nm3左右,表1为2016年3月检测结果,其主要技术指标见表2。

二、改造方案
该公司于2018年6~9月对4个袋收尘器实施了改造,除3000t/d回转窑窑尾袋收尘器腐蚀严重须更换壳体外,其余均可以针对滤袋来解决超低排放问题。

具体措施如下:
2.1增加收尘过滤面积
不改动原收尘器壳体,利用收尘器袋室空间加长滤袋,增加过滤面积。

(1)6000t/d窑尾收尘器:2#窑尾现滤袋底部平面到灰斗平面距离大于2m,此次换袋将滤袋加长,规格设计为Φ160mm×6 800mm(无需整改除尘器),系统过滤面积增加至23148㎡,全过滤风速由原来的最大1.0m/min下降至
0.83m/min。

(2)6000t/d窑头收尘器:2#窑头现滤袋底部平面到灰斗平面距离大于5m,此次换袋将滤袋加长,规格设计为Φ160mm×8 800mm(无需整改除尘器),系统过滤面积增加至15069㎡,全过滤风速下降至0.90m/min以下。

(3)3000t/d窑尾收尘器:1#窑尾原设计为反吹风内过滤收尘器,滤袋内有支撑钢圈,缝制过程中针眼多,超低排放有困难,加上壳体腐蚀严重,所以,于2018年9月公司拆除了原收尘系统,由反吹风袋收尘器改为脉冲袋收尘器,滤袋由Φ300 mm×11400mm改为Φ160mm×6800mm,滤袋材质由玻纤改为玻纤覆膜。

改造后处理风量560000m³/h,总过滤面积14348㎡,过滤风速0.65m/min,压降<1000 Pa,滤袋规格Φ160mm×6800 mm,总数量4500条,使用温度200~250℃,压缩空气压力0.3~0.6 MPa,排放浓度<5mg/Nm3。

(4)3000t/d窑头收尘器:1#窑头现滤袋底部平面到灰斗平面距离大于5m,此次换袋将滤袋加长,规格设计为Φ160mm×8500mm(无需整改除尘器),系统过滤面积增加至9429㎡,全过滤风速由原来的0.96m/min下降至0.8m/min。

2.2滤料升级(覆膜滤料)
窑头、窑尾均采用化纤覆膜滤料,其中窑头采用芳纶覆膜滤袋,窑尾使用聚乙酰胺P84覆膜滤袋。

覆膜滤料是以表面处理后的毡料为基材、ePTFE薄膜为膜材通过高温热熔而形成的滤料。

膜材是以日本进口的聚四氟乙烯(PTFE)为原料,将其膨化成一种具有多微孔性的ePTFE薄膜,ePTFE薄膜平均孔径可控制在1~2μm之间,再加上其独有的立体网状结构,对PM2.5的粉尘过滤精度可达
99.9995%。

覆膜滤料对于直径1μm以上的粉尘过滤精度可达到99.999%。

滤料通过覆膜后大大提高了其过滤微小粉尘的性能,而此部分微小粉尘就是影响排放的关键。

三、改造后的效果
该公司邀请某检测服务有限公司于2018年9月25~27日对公司3000t/d 和6000t/d生产线回转窑窑头、窑尾超低排放改造工程进行了验收监测,监测结果显示废气颗粒物排放浓度最大值为5.3mg/Nm3(1#窑头为3.9~5.1 mg/Nm3,1#窑尾为3.2~4.8 mg/Nm3,2#窑头为3.6~5.3 mg/Nm3,2#窑尾为3.3~5.3 mg/Nm3),均达到《河南省2018年大气污染防治攻坚战工作方案》中关于颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3的要求。

改造前后实测参数对比见表3。

在线检测结果见图1。

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