高炉悬料事故.doc
炼铁高炉事故及应对措施[最终版]
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炼铁高炉事故及应对措施[最终版]第一篇:炼铁高炉事故及应对措施[最终版]炼铁高炉安全事故及应对措施高炉冶炼事故主要有低料线、管道行程和崩料、悬料、风口灌渣、炉缸和炉底烧穿等。
如不及时处理,就会酿成大祸。
1.高炉突然断风处理高炉突然断风,应按紧急休风程序操作,同时组织出净炉内的渣和铁。
休风作业完成后,组织处理停风造成的各种异常事故。
如果设有拨风系统,应按照拨风规程作业,采取停煤、停氧等应急措施,按规程逐步恢复炉况。
2.高炉停电事故处理高炉停电事故处理应遵守下列规定:(1)高炉生产系统(包括鼓风机等)全部停电,应积极组织送电;因故不能送电时,应按紧急手动休风程序处理。
(2)煤气系统停电,应立即减风,同时立即出净渣、铁,防止高炉发生灌渣、烧穿等事故;若煤气系统停电时间较长,则应根据总调度室要求休风或切断煤气。
(3)炉顶系统停电时,高炉工长应酌情立即减风降压直至休风(先出铁、后休风);严密监视炉顶温度,通过减风、打水、通氮气或通蒸汽等手段,将炉顶温度控制在规定范围以内;立即联系有关人员尽快排除故障,及时恢复,恢复时应平衡风量、矿批与料线的关系,合理控制入炉燃料比。
(4)发生停电事故时,应将电源闸刀断开,挂上停电牌;恢复供电时,应确认线路上无人工作并取下停电牌,方可按操作规程送电。
(5)鼓风机停电按停风处理。
(6)水系统停电按停水处理。
3.高炉冷却系统事故处理就高炉主体来讲,冷却的目的是保护炉体设备,生成稳定的渣壳。
为了达到有效的冷却,必须提高水质,采用高效的冷却构件,对水进行有效的控制,既不危及耐火材料的寿命,又不致因冷却件的泄漏导致高炉运转失常或发生事故。
(1)高炉冷却系统应符合下列规定:①高炉本体冷却水压力都应大于炉内压力0.05MPa以上。
②高炉各区域的冷却水温度、流量和压力应满足设计要求。
③对热风阀和倒流阀的破损,进行常规“闭水量”检查;倒换工业水的供水压力,仍应大于风压0.05MPa;应按顺序倒换工业水,防止断水。
宝钢集团高炉风口烧穿事故

2、事故主要原因: 由于高炉悬料3小时,炉内形成较大空间,且炉顶温度逐步升高超过 规定,断续打水40分钟,当料柱塌下时,炉顶瞬间产生负压,空气和 混有未汽化水的冷料进入炉内,遇高温煤气后发生爆炸
1.3、南京钢铁高炉铁水外溢事故
1、事故概要: 南钢股份炼铁厂5号高炉于1998年建成投产,2006年停炉,2007年6月 19日大修后开炉。炉容为402立方米,年产能为50万吨,高炉设有14个 风口和1个出铁口,采用碳砖+陶瓷杯水冷炉底结构以及PW无钟炉 顶上料方式。2011年10月5日7时30分,南钢股份炼铁厂5号高炉按照 停炉方案要求降料线9-10米进行预休风操作。预休风期间,拆除了炉 顶大放散阀和煤气取样管,安装了炉顶打水装置,割开了残铁口处 炉皮,并取下了残铁口处冷却壁,同时对5号炉界区内净、荒煤气及 高炉富氧等设施进行安全处理,并与公共部分管线隔断。11时37分左 右,进行复风。11时40分左右,现场作业人员在安装残铁沟时,大量 铁水突然从残铁口预开位置流出,造成在残铁平台上的12人死亡、1 人受伤。 2、事故主要的原因: 炉缸内部碳砖受侵蚀变薄,在对其强度检测和论证评估不充分的情况 下割开了残铁口处炉皮,复风操作使炉内压力升高,导致铁水击穿 炉壁流出
1.4、临汾市翼城县召欣冶金高炉 炉底烧穿
1、事故概要: 2005年2月9日,山西省临汾市翼城县召欣 冶金有限责任公司发生一起因高炉炉底烧 穿发生喷爆,导致10人死亡、6人受伤的特 大事故。
1.5、贵州水城钢铁高炉大修中 发生炉衬脱落事故
1、事故概况: 2008年12月4日中午,贵州水城钢铁集团公司2 号高炉在大修中发生炉渣脱落,造成重大人员 伤亡事故。截至昨晚6时,已有6人死亡。2号 高炉大修工程由中国有色第十四冶建设公司总 承包。清除炉内壁焦碳、烧结料等残留物的炉 内扒料工程被转包给当地一包工队。事发前, 施工人员在炉内打眼放炮后,15名民工进入炉 内作业。10多分钟后,炉壁上的浮料脱落,15 名民工全部被埋在六七十厘米的浮料中。其中 3名施工人员当场死亡,一名伤者送院途中死 亡。昨晚5时许,抢救人员又在高炉中发现另 外两名已死亡的工人
高炉悬料的原因、特征及其预防措施

造成悬料的主要原因是高炉内料柱的透气率和上升煤气流量不对应,上升气流对炉料的阻力超过炉料下降的有效重量后导致炉料不能正常下降。
常见的原因:(1)原料燃料强度降低,粉末增多,炉料透气性变差,导致风量和风压不对称,风压升高超过正常风压后处理不及时,发生小滑料后造成悬料。
(2)炉温波动幅度较大,使软熔带发生变化,软熔带高度增加后炉料的透气性降低,调节不及时而发生悬料。
(3)高炉长期体风之后由于炉料压缩和粉化,透气性不好,送风后风压偏高,发生悬料。
(4)炉缸工作不均匀或气流分布不合理,容易发生悬料。
例如:边缘过分发展,虽然一般风压偏低,但发生边沿通道堵塞后风压剧增,处理不及时就会悬料。
(5)剖面失常,当高炉结瘤时容易悬料;即使高炉没有结瘤,但炉腹、炉腰结厚时(特别是炉温波动大,长期边缘气流不足时极易发生),也容易发生悬料。
(6)操作混乱造成煤气流分布不合理,炉况出现难行,产生“管道”后发生崩料,崩料后又造成悬料。
二、高炉悬料的特征(1)风压缓慢升高或突然冒尖,风量逐渐减少或锐减。
(2)炉顶压力下降,压差升高,透气性指数显著低于正常水平。
(3)炉顶温度升高,四点温差缩小。
(4)风口焦炭呆滞,个别风口出现生降。
(5)料尺下降不正常,下下停停,睁顿几分钟后又突然塌落,当停滞时间超过10 min后就成为悬料。
(1)低料线的料下到成渣带时,由于透气性变差,风压不稳,此时应适当减风,以保持风量风压对称,此时严禁加风和大幅度提高风温,炉前要及时出净渣铁。
(2)原燃料质量恶化时,禁止采取强化冶炼的措施.可适当采用边缘和中心同时发展的装料制度。
(3)渣铁出不净风压憋高时,严禁强行增加风量。
(4)在风压不稳时不宜提高风温,炉温低需要提高风温时,可一次加2 0℃,待风压稳定并和风量对称后再加。
(5)按风压操作,加风时每次不超过10~15 kPa,风量和风压不对称时严禁强行加风。
(6)如果炉温在规定的下限水平,应该采用减风的措施来避免悬料,不要大幅度地撤风温;炉温充沛时,撤风温的幅度可大一些。
高炉悬料事故预防及处理规定

高炉悬料事故预防及处理规定目录一、悬料的相关概念 (1)1、炉料下降的条件 (1)1) 下降的空间 (1)2) 下降的有效重力 (1)2、悬料的定义 (1)3、悬料的分类 (1)二、悬料的原因 (2)1、上部悬料产生的原因 (2)2、下部悬料产生的原因 (2)三、悬料的预防 (3)四、悬料的征兆 (4)1、上部悬料的征兆 (4)2、下部悬料的征兆 (4)五、悬料后的处理 (4)1、悬料的处理原则 (5)2、一般性悬料的处理 (5)(1)悬料后 (5)(2)坐料前 (5)(3)坐料期间 (6)(4)坐料后 (6)3、上部悬料的处理 (7)4、下部悬料的处理 (7)5、炉温合适或热悬料的处理 (8)6、凉悬料的处理 (8)7、恶性悬料的处理 (9)(1)、炉温不足的恶性悬料处理 (9)(2)、炉温充足时的恶性悬料处理 (9)(3)、透气性十分恶化的恶性悬料处理 (9)由于原燃料波动、操作制度波动及炉前放渣出铁影响等因素,悬料在日常生产中难以避免,为减少悬料事故的发生、防止对悬料事故处理不当造成事故扩大,特对悬料事故预防及处理进行规范如下:一、悬料的相关概念1、炉料下降的条件炉料下降必须具备2个条件:下降的空间、下降的有效重力。
1)下降的空间形成炉料下降空间的必要条件是:具有一切能使炉料在炉内所占体积减小或消失的因素。
具体包括:焦炭在风口前燃烧(形成空间35-40%);直接还原的耗碳(15%);矿石的体积收缩(30%);出渣出铁(15-20%)。
2)下降的有效重力有效重力=炉料自身重量-炉料与炉墙间摩擦力-炉料相互之间的摩擦力当炉料有效重力大于炉内压差(上升煤气流对炉料的浮力),则炉料顺利下降,否则形成悬料、管道行程。
2、悬料的定义当高炉某一局部炉料正常下降的条件遭到破坏时,会出现管道、难行,甚至停止下降等现象。
一般,炉料停止下降的时间持续达到2批料(探尺停滞15-20分钟),称为悬料。
3、悬料的分类按发生的部位分:上部悬料、下部悬料。
高炉特殊炉况事故预案及处理

二、失常炉况分类:
低料线的危害:
低料线作业破坏了炉料在炉内的正常分布,恶化料柱的透气性,导致煤气流分布与炉料下降的失常,并使炉料得不到充分的预热和还原,引起炉凉和炉况不顺,严重时由于上部高温区的大幅波动,容易产生结瘤。
低料线期间赶料线时,初期可上得快些,待料线见影后要适当控制上料速度。赶料线时还需要适当控制炉顶温度不小于120℃。当炉顶再逐步恢复至正常。
赶料线时风压应保持在适宜的水平,风压过低影响料柱的透气性。低料线期间恢复风量时要稳重,每次加风应小于20 kpa,在风压风量对称的基础上的低料线,减风50%以上持续时间超过2h,应铁后休风堵风口,以利于炉况恢复。
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04
特殊炉况的预案及处理(部分) 低料线 悬料 管道行程 严重炉凉 连续崩料
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06
高炉紧急事故预案及处理
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风口明亮,风口前焦炭活跃,无生料下降,圆周工作均匀。
渣铁物理热充足、流动性良好,渣铁分离较好,渣中含Fe少,炉渣结构致密,碱度适宜。
铁沟过渣原因: 原因:小坑下沿过低
01
措施:小坑下沿较低时及时修补,确保高度适中 原因:小坑使用时间过长,过道老化
02
措施:小坑到后期时勤检查过道高度,过道高度大于400mm时及时检修处理。
03
3、铁沟过渣:
四、炉前典型事故预案及处理:
四、炉前典型事故预案及处理:
4、铁水跑大流: (1)铁水跑大流原因: ①原因:铁口过浅 措施:三班统一操作稳定打泥量。维护好铁口泥套杜绝跑泥现像的发生。改善炮泥质量。执行间隔打泥操作,有利于泥包的形成。 ②原因:开口操作不当烧铁口 措施:提高铁口工操作水平,杜绝烧铁口现像的发生。铁口不好开必须烧铁口时必须由经验丰富的铁口工操作,找好铁口角度确保不偏离铁口中心,不能用力顶防止氧气反吹扩大铁口孔径,并用河沙将主沟两挡高档牢。 ③原因:潮铁口出铁会易使铁口孔道内发生爆炸,铁口眼急剧扩大造成出铁时跑大流 措施:稳定打泥量,开口过程中遇到潮泥时必须烤干,烤铁口时观察火焰的颜色由红变白方可出铁。 处理方法:当炉前出现跑大流现象时立即通知工长减风出铁。
长钢6号高炉连续塌料引发炉凉事故的分析与处理

第2卷 第 5 9 期 20 0 7年 1 O月
山 东 冶 金
S a d n M eal r y hn o g tlu g
v0 . 9 No 5 J . . 2 Oco e 0 7 tb r 2 0
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・
经验 交 流 ・
℃, 标准 的下 限操作 , 际 出铁 量 比理论 出铁量 多 在 实
出 4 , 温一直呈 下行趋 势 。5月 3日0点班 , 1 0t 炉 第 炉铁水 物理热 1 4 9℃ , 3 开铁 口 1 n , 口大 喷 0 mi 后 铁
吹, 被迫堵铁 口, 出铁 约 1 。堵铁 口 1 mn后再次 0t 5 i 开铁 口, 2次开铁 口共 出铁 4 . t 6 。第 2炉开铁 口后 , 7
作者简介 : 国(92 )男, 王保 17一 , 山西长治人 ,94 19 年毕业于太原 冶金
工业学校炼铁专业 。 为长钢炼铁厂 6 现 号高炉炉长 , 助理工程师 , 从 事高炉炼铁工艺技术工作 。
渣 、 已不能从 炉内正常排 出 。 铁 炉凉事实 已基本形成 。 其 出铁情况见表 2 。
表 2 20 0 7年 5月 2日 4 班各 炉 次 出铁 情 况 点
项 目 第 1 第2 第3 第4 第5 第 6 3 炉 炉 炉 炉 炉 炉 廓殛睇 1 炉
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
装 了红外线摄像仪 、 雷达料位仪。20 年 15 07 ~ 月份 主要技术 经济指 标见表 1 。
料, 炉料顶住溜槽 , 造成溜槽不能正常旋转和倾动 。休风处理上 部及炉喉钢砖结厚后 , 开风 , 风 口, 堵 小矿批 、 轻负荷逐步恢 复 炉况 。第 3 天利用系数达 3 6 ( m . )第 4 . 7 t 3 , 天达 3 6 ( m - )炉况恢复正常 。 1 / d . 9t 3 , 7 / d 关键词 : 高炉 ; 炉凉 ; 塌料 ; 现象 管道
工艺事故案例

工艺事故案例案例 1:竖炉炉口悬料时刻:2023 年6 月25地址:烧结厂竖炉作业区事故通过:打算早上 8 点定修,由于改换小水梁,需把炉内料柱排到烘干床以下。
依照安排于 7 点40 分灭火停机,布料工开头排料到烘干床以下,然后按打算检修。
16:00 检修完毕预备生产,布料工开头补充料面,进展排料后觉察整体不下料,判定是炉内悬料,实行了“坐料”的方法,通过 40 分钟的坐料及人工扎炉口,炉内下料大体恢复正常。
原因分析:由于烘干床的生球没有完全枯燥,布料工就灭火排料,致使未枯燥的生球聚拢到火口部位,由于在刚停炉后火道口四周的温度仍旧较高,致使球团形成粘接,造成在火道口悬料。
事故教训:在检修需要排料时必需在停机前加补熟球或保证生球全数枯燥完毕,待生球完全枯燥再进展灭火停机。
如此一是能够幸免炉内悬料;二是削减由于生球未完全枯燥在炉内发生挤碎,造成生产后炉内透气性差,炉况显现波动。
案例 2:1#竖炉炉内结瘤时刻:2023 年 10 月 8 日地址:烧结厂竖炉作业区事故通过:10 月8 日1#竖炉零点班交班后觉察烘床南侧下料偏慢,做了减风减煤气处置,进一步实行上熟球生产,但仍旧生效不大,排空后觉察炉内结块。
原因分析:一、在长时刻停炉时,没有准时活动料柱,致使炉况不顺。
二、班中链板机停机 40 多分钟,相应冷却风、助燃风、煤气未做调整。
直接责任人:竖炉作业区作业长、组长及竖炉乙班、丙班、丁班布料工和看火工是本次事故的要紧责任者。
事故教训:一、提高事故的预见性,准确判定炉况。
二、准时调整冷却风、助燃风和煤气的压力和流量。
3、各级单位做到信息的畅通。
4、在长时刻停炉时应每隔半小时活动料柱一次。
案例 3:2#竖炉导风墙穿孔时刻:2023 年1 月9 日地址:烧结厂竖炉作业区事故通过:2#竖炉自 2023 年1 月9 日零点班开头炉况恶化,具体表现为:2#竖炉烘干床西南角处下料快,并显现喷料现象;东南角显现红球,整体南侧下料严峻不均;北侧烘干床整体透气性差,生球在烘干床上呈潮湿的粘结状态,枯燥成效和下料情形均与南侧有特地大的差距。
2011年11月6日七高炉悬料事故分析

2011年11月06日白班悬料事故分析事故经过2011年11月6日白班9:00,,八、九两段除第六点以外,其余个点均在反复掉渣皮,引起炉子压力持续偏高,热风压力达到435KPa,且白班第一次铁(4#铁口)铁口开漏,间隔36min才将铁口打开,10:00才来渣。
9:48开始换炉,10:03换炉完毕后,压力高,减风至4800m³/min渡过。
10:56炉况好转,风量恢复至5500m³/min,但渣皮一直在动,压力不是很稳。
13:09开始换炉前,热风压力为425kPa,换炉中13:17加氧1000m³/h,顶压从230提到232kPa。
13:24换炉完毕后,热压达到439kPa,撤炉前压力已达435kPa,撤炉的同时(13:24)顶压从232提到235kPa,同时分两次共减氧4000m³/h。
13:27顶压从235kPa 撤到232kPa。
13:30下完小烧放探尺时,三根机械探尺均出现打横现象,13:32-13:33顶压自动从232下降到229kPa,而热风压力反而从430kPa上升到432kPa,此时未采取任何动作。
13:33压力急剧上爬,从433kPa上升到449kPa,立即减风800m³/min,同时分两次停氧停煤,但料未动,至此悬料形成,随后减风至3400m³/min,料仍未动。
13:50大撤顶压从170kPa撤到80kPa,料仍未动,故决定铁后坐料。
14:46拉风至1000m³/min,料才坐下料线7.00m,因担心炉温以及过低料线至20:45风量才恢复至5000m³/min.事故分析1、如表所示烧结矿低温还原粉化指数逐月变差,自10月份开始转鼓强度变差,尤其是10.31日烧结矿换堆后,平均转鼓强度降到76.6,为历史新低;2、从2011.11.05白班开始频繁地掉渣皮,引起压力波动较大;3、晚班20.0吨附加焦下达后,引起炉温波动;4、在原料变化时操作不精细:①悬料前的换炉压力偏高,且还错误地加氧,提顶压。
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YJ0315-高炉悬料事故
案例简要说明:依据国家职业标准和冶金技术专业教学要求,归纳提炼出所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。
该案例是高炉悬料事故分析案例,体现了高炉炉况判断、炼铁生产管道行程事故的预防及处理、悬料事故的预防及处理等知识点和岗位技能,与本专业炼铁学等课程高炉炉内操作单元的教学目标相对应。
高炉悬料事故分析
1.背景介绍
某钢铁企业炼铁厂拥有7座高炉其中包括1260m3、2500m3高炉;烧结机6台;拥有大型转炉9座,LF、RH、VD等精炼设施配套齐全;炼铁、炼钢、轧钢年产能达到900万吨。
该厂主要生产系列螺纹钢、热轧带钢、热轧钢管、机械用圆钢。
2.主要内容
2.1.事故经过
2015年3月5日中班燃料比542kg/t,班料批53批,炉温:w[Si+Ti]=0.52% 物理热1442℃,3月6日夜班燃料比543kg/t,班料批50批,炉温:w[Si+Ti]=0.64% 物理热1450℃,中后期出渣不畅,料速变慢,炉温持续上行,尤其第四、第五炉实际铁量与理论铁量相符,但渣量较少,炉内明显憋渣,4:50工长王某减煤至5吨,降低燃料比至530kg/t,5:30左右减风至170-175kPa。
6:00受5#高炉送风的影响,风压波动较大,造成控风不到位,交班后白班7:50出现管道行程,顶压由65kpa瞬间升高至85kpa,顶温最高570℃,持续放料并开炉顶打水降顶温,同时减风至100kpa,管道行程后,补偿热量损失,加净焦6吨,风压恢
复至125kpa ,喷煤,但是加风后炉况不接受,再次出现管道行程,管道消除后,9:30风压加至135kpa ,发生悬料,出铁后排风坐料,并加净焦10吨,风压控制在110kpa ,16:30净焦进入炉腹后开始加风,17:00全风,炉况恢复正常。
事故损失:风量不足全风风量90%持续5小时。
直接损失铁量200吨;间
接损失焦炭16
吨。
图1 管道行程 2.2. 事故原因分析
(1)技术分析
近期7号高炉入炉料调整频繁,见下表:
频繁的调整入炉矿结构,对气流分布产生了较大影响,加剧了炉况的恶化。
夜班后期工长考虑到渣铁连续两炉未出净减煤减风至160-175kpa进行控制,但是受5#炉送风以及加风的影响,风压、风量波动较大,控风不到位,导致渣铁量继续积存。
(2)操作责任分析
夜班后两炉,渣铁不畅,炉内憋渣,导致炉温升高,未采取有效措施降低炉温、排净渣铁,致使白班前期透气性低,炉温高;
白班在出现难行及管道行程后,对炉温及炉况趋势过于乐观,首次加焦量不足,恢复风量过快,初期未及时控制乱料,在炉况不接受的情况下,加风两次,导致又出现多次难行。
(3)管理责任分析
外围条件产生较大变化后对炉况的变化预计不足,未及时采取退守措施;工长没有认知到持续性高顶温定向气流的影响后果。
2.3预防措施
(1)加强高炉工长对高炉悬料、炉凉事故培训,提高工长对炉况的认知、判断、处理能力;
(2)出现管道行程后必须及时减风至消除管道行程,对管道行程造成的持续性顶温高于500℃,应一次性补足净焦10t。
并针对此次事故制定7号高炉管道行程的应急预案
(3)制定炉料结构变化的应对预案,尽最大努力降低外围条件变化影响。
3.分析路径
该案例是操作欠佳的生产事故,本生产案例体现了高炉炉况判断、高炉失常炉况的处理等知识点和岗位技能,与冶金技术专业专业炼铁学课程高炉炉内操作单元的教学目标相对应。
根据国家职业标准关于炼铁工种要求,对应教学目标,从此生产案例归纳
提炼出所包含的知识和技能点,弱化与教学目标无关的内容,使之与课程学习目标、学习内容一致,成为一个承载了教学目标所要求知识和技能的教学案例。
采用实训模拟、图片等手段,引导学生通过讲授、讨论、对比等方式学习高炉炉内操作知识,掌握高炉炉况失常判断及处理的技能,达到教学目标要求。
4.教学目标
(1)进行事故判定,掌握高炉悬料、管道行程的成因和相关的预防措施;
(2)严细操作,注重岗位接口沟通。
(3)全面复习所学知识,并将知识转化为能力。
5.教学方式方法
现场调研、问题讨论、点评、案例分析、讲授、课堂练习、大作业。
具体教学过程设计如下:
5.1.课前计划
(1)学生掌握知识:炼铁生产的基本原理、工艺、设备;
(2)学生分组,指定组长;
(3)与现场联系,进行现场教学准备,包括安全教育、劳保用品、行走路线,现场兼职教师,现场教室等;
(4)安全教育,教师带领学生下厂调研,记录8个小时炼铁生产工艺参数,收集事故相关资料;
(5)学生根据所学知识和实习、调研中获得的资料,总结悬料事故的产生原因、预防措施;
(6)与技术人员交流,请技术人员准备讲授炼铁生产中出现的悬料事故。
(可选)
(7)教室设置成学习岛,准备投影,为每组准备2张0开白纸,大号记号笔1支、作业纸每人2张。
5.2.课中计划
(1)学生按小组就座学习岛周围,选举记录人、发言人。
(2)采用头脑风暴法,每人总结一条悬料、管道行程事故的产生原因并提出预防措施,按顺时针顺序轮流发言,记录人将操作要点在0开白纸上按人、机、料、法、环分别记录。
要求每人发言,可以轮空,直到所有人员无法补充为止,时间8~10分钟;
(3)整理完成后,小组发言人上台展示0开白纸上的记录,并向全体师生汇报交流悬料事故的产生原因和预防措施;发言学生汇报完成后,同组学生可以补充。
汇报完成,本组自评,其它组进行点评打分,现场技术人员参与对学生汇报的操作要点评价,指出优点和不足,每组时间5~8分钟;
(4)技术人员讲授实际生产中悬料、管道行程事故案例,时间20分钟;(可选)
(5)教师讲授悬料、管道行程事故案例,引导学生分析本案例悬料的产生原因,熟悉预防措施,时间30分钟。
5.3.课后计划
布置作业,见6.3
6.思考题及考评
6.1.课前思考题
布置课前思考题,保证学生下厂调研知道找什么材料、看什么操作、思考
为什么如此操作。
(1)管道行程类型及其处理?
(2)高炉悬料的征兆有哪些?如何处理?
(3)从理论讲,高炉悬料、管道行程有何联系?
6.2.课堂练习
课堂提问或者集体回答,目的:及时复习、巩固知识,检查教学效果。
练习题
(1)(多选题)悬料的主要征兆是()ABCDE
A有难行和崩料现象。
上部悬料前崩料较深,上部压差高出正常很多;下部悬料时,下部压差高出正常很多。
B风压缓慢上升,透气性变差,风量随之自动减少,料尺缓慢活动,下降慢或完全停止。
C风压迅速升高,风量随之自动减少。
D炉顶压力下降,炉顶温度上升,各点重叠。
E 风口前焦炭不活跃或不动。
(2)(多选题)管道行程的处理方法,下列说法正确的是()。
ABCDE
A 减风直到消除管道。
B 管道严重时,要适当加净焦,既疏松料柱又防凉。
C 如管道严重,炉温充足时,可采用出铁后排风坐料打乱炉料分布,使煤气流重新分布的处理方法,回风后的压差要低于正常操作压差。
D 如经常发生管道,应减轻负荷,降低全风水平,考虑调整基本操作制度。
E管道严重,炉顶温度超出规定,减风后炉顶温度仍继续上升时,应进行炉顶打水降温。
(3)(多选题)关于造成管道行程的原因,下列说法正确的是()ABCDEF
A. 原燃料质量恶化;
B. 炉顶布料不正常;
C. 深料线作业;
D. 风口进风不均匀;
E. 热制度波动;
F. 渣铁前风压过高等因素造成的局部煤气流过分发展。
(4)(多选题)炉内煤气分布失常是指()。
ABC
A.边缘行程 B.边缘煤气流不足 C. 管道行程
D.悬料
E.崩料
(5)(多选题)高炉四大事故炉况是指()。
ABEF
A.炉缸堆积 B.恶性悬料 C.炉缸烧穿 D.炉墙结厚
E.炉缸冻结
F.高炉结瘤
(6)悬料时料尺不动,风压高,顶压()。
A
A.低B.高C.不变
(7)悬料后在()分钟内要坚决处理,力争尽快恢复。
C
A.5 B.10 C.15
(8)悬料在()以上时,称为恶性悬料。
B
A.3小时 B. 4小时 C. 2小时 D.6小时
(9)处理悬料应在出铁后进行。
()√
(10)炉凉时若悬料,应立即进行坐料。
()×
(11)风量过大时,风对料柱的浮力会增大,易发生悬料。
()√
(12)料尺停滞不动是悬料的主要征兆之一。
( )√
(13)处理悬料时应力争一次减风或坐料成功。
( )√
(14)悬料是由炉热造成的。
()×
(15)休风前悬料料未坐下不准休风。
( )√
(16)出现上部悬料用高压的方法处理,出现下部悬料时减风处理。
()×
6.3.课后作业
课后作业,复习巩固知识、提升能力。
(1)每人记录10炉以上高炉操作数据。
(2)每人结合自己调研结果,选择一个现场事故案例结合原理分析原因,提出预防措施。
(3)管道行程类型、如何处理?如何预防?
(4)高炉悬料的征兆有哪些?如何处理?
(5)从理论讲,高炉悬料、管道行程有何联系?
(6)在炼铁生产过程中高炉炉温向热时出现悬料,试问这种悬料的原因和处理方法是什么?
6.4.评价
学生考核评价实施表。