卓顶精文2019钢厂工亡事故案例

合集下载

2019年生产安全事故案例(24个案例)

2019年生产安全事故案例(24个案例)

2019年生产安全事故案例(24个案例)目录目录 (1)2011年度安全生产统计数据分析 (3)一、高处坠落死亡事故 (15)二、忽视安全隐患,一人中毒死亡 (19)三、未实施安全保护措施,中毒致一死一伤 (22)四、违章指挥,致一人受伤死亡 (25)五、高处坠落死亡事故 (30)六、违规操作,致两人死亡 (35)七、违规操作,致两人死亡 (39)八、未观察设备运转情况,致一人死亡 (43)九、违章检修电源线,一人触电身亡 (45)十、高温气体喷溅,致一人死亡 (47)十一、高压电电击后坠落,一人死亡 (49)十二、铁水外流,致12死1伤 (51)十三、危险区域作业,一人死亡 (56)十四、机械伤害,一人死亡 (59)十五、擅自进入密闭空间,一人死亡 (60)一、手臂伸入皮带尾轮,致右臂截肢 (63)二、活塞杆弹出,致头部受伤 (67)三、其它伤害,一人颅骨骨折 (71)四、盖板断裂,致高处坠落摔伤 (72)五、物体打击,一人颅底骨折 (75)六、违规操作,致手指截肢 (76)“7.28”煤气中毒事故的通报 (81)有限责任公司“2•20”喷爆重大事故的通报 (85)煤气中毒较大事故的通报 (88)2011年度安全生产统计数据分析中国安全生产协会冶金安全专业委员会秘书处一、基本情况截止至2012年,中国安全生产协会冶金安全专业委员会共有38家会员单位报送了企业2011年度安全生产统计数据。

从填报的统计数据来看,成员单位的铁产量超过28037.4万吨,钢产量超过29197.35万吨,钢铁产量仍在增长,安全生产形势未有大的起伏。

伤亡总人数、死亡人数、重伤人数都比2010年明显下降。

38家大型钢铁企业共发生伤亡事故463起,其中死亡事故35起,重伤事故18起,轻伤事故410起;伤亡人数483人,其中死亡48人,重伤18人,轻伤417人;38家企业的平均千人死亡率0.043,千人重伤率0.016.,千人负伤率0.428。

2019安全生产事故案例

2019安全生产事故案例

2019安全生产事故案例2019年发生了许多令人痛心的安全生产事故,其中一起较为有代表性的事故是2019年6月16日在江苏省镇江市丹徒区发生的瑞星公司工厂爆炸事故。

这起事故发生在瑞星公司工厂的仓库内,事发时有多名工人在仓库内作业。

据调查,事故起因是仓库内的危险化学品未妥善存放,导致爆炸发生。

事故造成了8人死亡,另有多人受伤。

爆炸发生后,一片混乱,大量的瓦砾和烟雾弥漫在空中。

这起事故引起了广泛关注,暴露了许多安全隐患。

首先,瑞星公司在危险化学品的存放管理上存在严重缺失,没有严格按照规定的标准和程序来存放危险化学品,导致了事故的发生。

其次,公司的安全培训和安全意识教育不到位,工人们对危险化学品的风险意识不够强,缺乏应急处置的知识和技能。

再次,工厂的消防设施和安全设备不完善,无法有效遏制事故的发生和蔓延。

这起事故给我们敲响了警钟,提醒我们在安全生产方面不能有丝毫懈怠。

安全生产事故的发生往往不是突然而来的,往往是由于长期以来的漠视和疏于管理所导致的。

为了提高安全生产管理水平,预防事故的发生,我们需要从以下几个方面入手:首先,加强企业的安全责任意识。

企业应建立健全安全生产管理制度,明确各级管理人员的安全责任和任务,并定期进行安全生产检查和督导。

安全责任定位清晰,各级管理人员才能真正履行自己的职责。

其次,加强安全培训和教育。

企业应定期对员工进行安全生产培训和教育,提高员工对安全风险的认识和应对能力。

特别是对于从事危险化学品操作的工人,应进行专门的培训和考核。

再次,加强安全设施和消防设备的建设。

企业需要投入资金进行必要的安全设施和消防设备建设,确保能够及时有效地应对突发事故,减少人员伤亡和财产损失。

最后,加大安全生产执法力度。

政府相关部门应加强对企业的安全生产监管,建立健全安全生产执法体系,对违反安全规定的企业进行严肃处理,形成震慑力。

通过以上措施的实施,我们可以提高安全生产管理水平,降低事故发生的概率,保障员工的生命安全和财产安全。

新疆工伤九级案例新闻

新疆工伤九级案例新闻

新疆工伤九级案例新闻近年来,新疆地区发生了一起令人震惊的工伤九级案例,该案例引起了社会各界的广泛关注和讨论。

以下是对该案例的报道。

这起工伤九级案例发生在新疆维吾尔自治区哈密市某工厂。

该工厂是一家生产化工产品的企业,拥有大量员工。

据了解,该案例起因于该工厂对劳动安全的不重视和管理混乱。

2019年7月,该工厂发生一次重大爆炸事故,造成多名工人死亡,数十人受伤。

经过初步调查,事故原因主要是由于工厂内部储存的危险化学品泄漏并遇到火源所致。

根据相关法律规定,此次事故被定义为工伤九级。

这意味着,该工厂对此次事故的安全防护和管理存在重大问题,并对员工生命财产安全造成了极大的威胁。

这一级别的工伤意味着责任方将面临巨额赔偿和相应的法律制裁。

在此次事故中,由于工厂在安全措施上的失职,导致许多工人死亡和受伤。

工人们没有得到足够的安全培训和应急指导,也没有提供必要的个人防护装备。

对于这样的现象,相关部门应追究工厂的责任,并加强对企业的监管和管理。

随着该案例的曝光,社会各界对工伤九级案例的责任追究和保障措施提出了强烈谴责。

人们呼吁政府加强对企业的监管力度,加大对安全事故的处罚力度,以确保工人的生命安全和合法权益。

同时,工人们也要增强自我保护意识,坚决维护自己合法权益。

这起工伤九级案例再次敲响了社会对于工伤问题的警钟。

工伤不仅是对于工人及其家庭的巨大打击,也严重影响了社会稳定和经济发展。

政府和企业必须加强对劳动安全的重视,提高安全意识,完善制度和安全管理措施,为工人提供安全稳定的工作环境。

在此次工伤九级案例中,政府和企业都应承担相应的责任。

政府应加强对企业的监管和执法力度,对违法违规企业进行严肃处理,为工人维权提供便利和支持。

企业应增加投入,加强安全设施和培训,保障员工的生命和身体安全。

总之,这起工伤九级案例再次提醒我们,劳动安全是一项十分重要且紧迫的工作。

政府、企业和工人都应共同努力,为创建安全稳定的工作环境而努力。

只有通过共同努力,我们才能更好地保障工人的合法权益,促进社会的和谐稳定。

2019安全生产事故案例

2019安全生产事故案例

2019安全生产事故案例2019年3月21日,山东省济宁市沂南县某化工企业发生一起严重安全生产事故,造成2人死亡,8人受伤。

当天上午10点,该企业的一处仓库发生爆炸事故。

事故发生时,仓库内存放着大量易燃化学物品,由于工人的操作失误,导致物品起火并迅速蔓延,最终引发了爆炸。

事故发生后,企业立即启动应急预案,并进行紧急疏散工作。

当地政府和公安消防部门也第一时间赶到现场,展开救援。

经过近2个小时的扑救,火势得到控制,并最终被扑灭。

根据初步调查,事故发生的原因主要有以下几点:首先,企业对于存放易燃化学物品的仓库安全管理不到位,没有建立有效的安全防护措施,也未进行定期的安全检查。

其次,工人对于操作规程不熟悉,没有完全掌握物品的性质和特点,导致操作失误。

另外,事故时没有及时启动灭火设施,也没有进行有效的紧急疏散,进一步扩大了事故的影响。

这起安全生产事故的发生对于企业和相关部门来说都是一次很大的教训。

企业在事故后进行了深刻的反思,并进行了整改。

他们重新审视了仓库的安全防护措施,加强了化学品管理和安全知识培训,建立了严格的操作规程,并定期开展安全检查和演练。

同时,政府也加大了对企业的监管力度,对存在安全隐患的企业进行了严厉处罚,并对全县的化工企业进行了安全隐患排查,确保了整个地区的安全生产。

这起事故的发生再次提醒我们,安全生产工作不能有一丝一毫的懈怠。

企业应该充分重视安全生产工作,加强安全管理,坚持安全第一的原则,确保员工的生命财产安全。

政府部门也应该加强对企业的监管,推动安全生产工作的落实,为人民群众的生命财产安全提供有力保障。

只有所有人共同努力,才能够实现安全生产的目标,使每个人都生活在一个安全可靠的环境中。

2019年度钢铁企业安全事故案例汇编140页word文档

2019年度钢铁企业安全事故案例汇编140页word文档

2019大钢企业事故案例汇编全国大钢安全协作会中国金属学会冶金安全分会编制二○○八年五月目录目录 (1)1 死亡事故案例 (5)1.1 年终检修清理垃圾,不慎越过栏杆坠落 (5)1.1.1 事故经过 (5)1.1.2 事故原因分析 (6)1.2 钢尾跑出打飞护板,轧钢工头部受伤死亡 (6)1.2.1 事故单位概况 (6)1.2.2 事故经过 (7)1.2.3 事故性质及原因 (8)1.2.4 责任认定及处理意见 (9)1.2.5 防范措施及建议 (9)1.3 高工作业不系安全带,皮带连锁不清出事故 (10)1.3.1 事故经过 (10)1.3.2 事故原因分析 (11)1.3.3 事故性质认定: (12)1.3.4 事故责任分析和对事故责任者的处理意见 (12)1.3.5 预防事故重复发生的措施 (14)1.4 皮带机头下钻过,被皮带伤害身亡 (15)1.4.1 事故经过 (15)1.4.2 事故原因分析 (16)1.4.3 事故性质认定 (16)1.4.4 事故责任分析和对事故责任者的处理意见 (17)1.4.5 预防事故重复发生的措施 (18)1.5 驾驶操作不精心,撞倒同行出矿工 (18)1.5.1 事故经过 (18)1.5.2 事故原因分析 (20)1.5.3 事故整改及防范措施 (21)1.5.4 事故的责任分析及处理意见 (22)1.6 图方便存侥幸,跨越皮带跌倒 (23)1.6.1 事故详细经过 (24)1.6.2 事故原因分析 (27)1.6.3 事故责任分析和对责任者处理意见 (30)1.6.4 预防事故重复发生的措施 (32)第 1 页1.7 高空作业不戴安全带,防护意识差坠落身亡 (33)1.7.1 事故经过 (33)1.7.2 事故的原因及性质 (34)1.7.3 防范措施 (35)1.8 质检员擅进作业区取样,操作工安检不细致事故 (36)1.8.1 事故详细经过及抢救情况 (36)1.8.2 事故原因分析及性质认定 (37)1.8.3 预防事故重复发生的措施 (38)1.8.4 事故责任分析和对责任者处理意见 (40)1.9 撤离检修现场违章,卷入了皮带密封罩 (41)1.9.1 事故详细经过 (42)1.9.2 事故原因分析 (43)1.9.3 事故责任划分及处理意见 (44)1.9.4 防范措施 (44)1.10 交接班打扫皮带机,撞上托辊被挤致死 (45)1.10.1 事故发生单位概况 (45)1.10.2 事故经过及救援情况 (46)1.10.3 事故原因 (47)1.10.4 事故责任的认定以及对责任者的处理建议 (47)1.10.5 事故防范和整改措施 (48)1.11 放炮点火要互保,监护不力出事故 (49)1.11.1 事故经过 (49)1.11.2 事故原因分析 (51)1.11.3 事故的责任分析及处理意见 (52)1.11.4 事故整改及防范措施 (54)1.12 技术交底不明确,人员监护不到位 (55)1.12.1 酒钢机械制造公司概况 (55)1.12.2 事故详细经过 (56)1.12.3 事故原因分析 (56)1.12.4 事故责任划分及处理意见 (57)1.12.5 防范措施 (59)1.13 吊索强度不够断裂,吊物坠落倾翻压人 (60)1.13.1 事故发生经过 (60)1.13.2 事故发生的原因和事故性质 (61)1.13.3 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 (62)1.13.4 事故防范和整改措施 (63)1.14 监督施工单位作业,不慎坠入煤气管道 (64)1.14.1 事故单位概况 (64)1.14.2 事故发生经过 (64)1.14.3 事故性质及原因 (65)1.14.4 防范措施和建议 (67)1.15 检查煤气区域漏点,不戴空气呼吸器中毒 (67)1.15.1 事故经过 (67)1.15.2 事故原因分析 (70)第 2 页1.16 压力管道爆炸多人伤亡 (73)1.16.1 事故发生经过和事故救援情况 (73)1.16.2 事故发生的原因和事故性质 (76)1.17 按钮误操作习惯违章,机械伤害事故常发生 (77)1.17.1 事故发生经过 (77)1.17.2 事故发生的原因和事故性质 (78)1.17.3 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 (78)1.17.4 事故防范和整改措施 (79)1.18 停用油过滤器淬火油喷溅伤人 (80)1.18.1 事故原因 (81)1.18.2 防范措施 (81)1.18.3 对事故责任人处理及对事故单位经济处罚 (81)1.19 起重机下挂稻壳袋,龙门钩坠落砸伤人 (83)1.19.1 事故发生单位概况 (83)1.19.2 事故发生经过及救援情况 (83)1.19.3 事故发生经过 (84)1.19.4 事故原因 (85)1.20 危险辨识不严密,误听电话误操作 (86)1.20.1 事故经过和原因分析 (86)1.20.2 原因分析如下 (87)1.20.3 针对事故的防范措施 (88)1.21 安全确认不到位,盲目移车酿事故 (89)1.21.1 事故经过 (89)1.21.2 事故原因 (90)1.22 更换料斗护皮,皮带突启伤人 (91)1.22.1 事故经过 (91)1.22.2 事故原因分析 (91)2 重伤事故案例 (92)2.1 安全确认不到位,左腿带入运输链 (92)2.1.1 事故详细经过 (92)2.1.2 事故原因分析 (96)2.1.3 事故责任分析和对责任者处理意见 (97)2.1.4 预防事故重复发生的措施 (99)2.2 吊卸油桶挤落地面,检修人员受撞重伤 (101)2.2.1 事故经过 (101)2.2.2 事故原因 (102)2.2.3 事故责任 (102)2.3 非正常登行车,左脚受挤断裂 (103)2.3.1 事故经过 (103)2.3.2 事故原因 (104)2.3.3 防范措施 (104)2.4 超负荷使用钢丝绳,垃圾斗坠落砸双脚 (105)2.4.1 事故详细经过: (105)2.4.2 事故原因分析 (106)第 3 页2.4.3 预防事故重复发生的措施 (107)2.4.4 事故责任分析和对责任者处理意见 (107)2.5 指挥清理球团,除尘管道砸人 (108)2.5.1 事故经过 (108)2.5.2 事故原因 (108)2.6 横穿铁路,火车碾伤 (109)2.6.1 事故经过 (109)2.6.2 事故原因分析 (109)2.7 窑情变化未应对,违章操作酿事故 (110)2.7.1 事故详细经过 (110)2.7.2 事故原因分析 (110)2.7.3 预防措施 (111)2.7.4 事故责任分析和责任者处理意见 (112)2.8 热风炉爆炸,路过被烫伤 (112)2.8.1 事故经过 (112)2.8.2 事故原因 (113)2.8.3 事故责任分析 (114)2.8.4 预防类似事故的防范措施 (114)2.9 补炉操作不当喷渣,炉工避让不及烫伤 (115)2.9.1 事故经过 (115)2.9.2 事故原因分析 (116)2.9.3 事故责任分析和对责任者的处理意见 (117)2.10 大包窜钢事故突发,应急撤退不当坠落 (118)2.10.1 事故经过和原因分析 (118)2.10.2 原因分析 (119)2.10.3 针对事故的防范措施 (120)2.10.4 对事故责任人的处理意见 (121)2.11 上下作业未联系,炉渣掉下砸伤人 (121)2.11.1 事故经过 (122)2.11.2 事故原因及责任分析 (122)2.11.3 防范措施 (122)2.12 安全认知虽有限,规程完善要及时 (123)2.12.1 事故经过 (123)2.12.2 事故技术分析 (123)2.12.3 事故原因与性质分析 (125)2.12.4 事故防范和整改措施 (125)2.13 突现高负压,右手吸入阀 (126)2.13.1 事故经过 (126)2.13.2 原因分析 (126)2.13.3 事故责任分析和对责任者的处理意见 (126)2.13.4 处理意见 (127)2.13.5 预防事故重复发生的措施 (127)2.14 未按规程放置止轮器,右手被碾压造成重伤 (127)2.14.1 事故经过 (128)第 4 页2.14.2 原因分析 (128)2.14.3 事故责任认定及处理建议 (128)2.14.4 防范与整改措施 (128)2.15 装车作业管理不完善,推动车组溜行碾伤人 (129)2.15.1 事故经过 (129)2.15.2 事故原因与事故性质 (130)2.15.3 事故责任及处理意见 (131)2.15.4 防范措施 (132)2.16 危险因素估计不足,积料落下砸人骨折 (132)2.16.1 事故经过 (132)2.16.2 事故原因及责任 (133)2.16.3 预防措施 (133)2.17 列车运行上车,踩空小腿轧伤 (134)2.17.1 事故经过 (134)2.17.2 事故原因 (135)2.17.3 事故责任 (135)2.17.4 防范措施 (135)1 死亡事故案例1.1 年终检修清理垃圾,不慎越过栏杆坠落2019年1月18日上午9时左右,福建三钢炼铁厂2#高炉炉长王x x在清理设备检修废弃物时,从2#高炉风口平台坠落至厂内铁路3#线上。

卓顶精文2019安全经验分享事故案例doc.doc

卓顶精文2019安全经验分享事故案例doc.doc

戴手套违规操作被缠绞拽掉两指一、事故经过2019年3月17日,某机械厂车工孙某正在加工轴类零件,因为零件比较脏,孙某戴着帆布手套进行操作。

这批零件光洁度要求较高,为达到要求,孙某每加工完一件就要用砂布包轴用手握住并左右推行的方法在转机中对轴进行打磨。

当对第14个工件进行打磨时,右手手套被卡盘缠绞,孙某本能地把手往回抽,但两指被拽掉,手腕骨折。

二、原因分析因为怕脏孙某戴手套操作转动设备形成习惯性违章行为,在转机中,又采用较危险的手握砂布包轴打磨法,因长时间打磨零件多次,反复熟练操作中渐渐掉以轻心,一不留神,戴手套握砂布的手过于靠近转动的卡盘,造成伤害事故。

三、防范措施1、严禁戴手套操作转动设备。

2、严禁转机中用手拿砂布包轴打磨零件。

3、职工在工作中要自觉克服习惯性违章行为。

强1-50-22井中频柜漏电事件一、事件经过2019年1月29日下午13:20左右,强三站员工王忠诚巡检发现强1-50-22井中频柜(2019年1月25日投用)输入、输出电流表无显示,准备开柜查看,他按照操作程序先使用试电笔对中频柜外壳进行验电,电笔显示外壳带电,立即向作业区调度汇报,经电工到现场检测电压在190V以上。

随后,由供应商对漏电中频柜进行了更换。

二、事件原因此台中频柜质量存在缺陷,部分电气元件浸漆烘干时间不足,绝缘性差,造成漏电。

三、防范措施1、相关主管部门严把质量关,保证使用的产品安全可靠。

2、电气设备、设施安装符合安全要求,确保接地良好。

3、操作人员严格执行安全操作规程,接触电气设备前先进行验电操作。

防触电事故案例事故案例:2019年12月21日10点42分,石油化工厂电气车间104电工班值班电工丁某接到水气车间工艺人员通知,要接一台临时电焊机。

丁某按要求作完风险辨识,填写完临时用电票后,即和班长潘某共同去接线,检查接线设备良好后,丁某即到42变低压10号柜备用抽屉去接线,确认备用抽屉空开处于分断位置,然后将零线接到柜子零母线上,在用扳手进行螺丝坚固过程中,扳手打滑碰及带电母线,造成短路,产生弧光致使丁某面部、手部、膝部被灼伤。

卓顶精文2019年山西省煤矿安全事故汇总.doc

卓顶精文2019年山西省煤矿安全事故汇总.doc

2019年山西省煤矿安全事故汇总顶板事故8起,透水事故1起,瓦斯事故2起,机电事故6起,运输事故3起,其他事故3起;共计23起事故。

一、顶板事故(8起)1、2019年1月17日,山西中煤担水沟煤业有限公司4203工作面运输顺槽发生一起因冲击地压造成的重大顶板事故,造成10人死亡。

事故原因:担水沟煤业生产布局集中、接替顺序不合理、超能力生产、巷道压力明显增大时未采取有效措施,致使采动应力叠加诱发冲击地压是造成本次顶板事故的直接原因。

主要原因:(1)技术工作不扎实,技术管理不到位。

(2)重生产、轻安全,超能力组织生产。

(3)安全主体责任落实不到位。

(4)违法“层层转包、以包代管”。

2、2019年2月14日,山西陆合集团万安煤业有限公司井下运输大巷掘进工作面迎头,一名作业工人被迎头右上方面积约1米ⅹ1.5米的石块及碎石冒落埋压致死。

事故原因:运输大巷掘进工作面迎头处于应力集中区,围岩破碎、顶板不稳定,现场作业人员未采取加强支护措施,也未严格执行敲帮问顶新制度导致事故发生。

主要原因:(1)顶板技术管理有漏洞。

(2)现场管理混乱。

(3)施工人员无证上岗。

(4)主体责任落实不到位。

3、2019年3月9日,山西长治联盛长虹煤业有限公司井下3101综采工作面运输顺槽与联络巷交岔点发生一起较大顶板事故,造成3人死亡,2人受伤。

直接原因:3101综采工作面运输顺槽与联络巷交岔点由旧巷扩刷而成,交岔点临近断层且煤层节理发育,顶煤离层,现场作业负责人在该处出现顶板漏煤的情况下未组织作业人员撤离,继续在漏煤区域清煤,顶煤突然垮落,导致了事故的发生。

主要原因:(1)顶板技术管理不到位。

(2)假借资质,违法建设。

(3)管理混乱,无证上岗。

(4)专业技术人员缺失严重。

(5)主体企业安全生产责任落实不到位。

4、2019年4月22日,官地煤矿28414切眼掘进工作面,现场作业人员违章进入空顶区域用风镐处理伞檐,被顶板掉落的岩石砸伤致死。

2019开发区事故案例

2019开发区事故案例

天津开发区安全生产监督管理局
3
三、天津联发精密钢铁有限公司一人死亡事故
事故经过: 2019年8月20日14:00左右,
联发钢铁公司员工王宾(男,23 岁,山东人)在用天车起吊不锈 钢卷进行称重操作时,吊具脱钩 并旋转下落砸中其背部死亡。
事故原因:
1、安全生产工作缺乏有效管理,
制度不健全;
2、劳动组织不合理,未定岗定责,
天津开发区安全生产监督管理局
6 过时吊装绳断 裂,安全阀坠 落将其砸伤
事故经过 2019年2月14日,流进公司在锦
湖轮胎停产期间更换锅炉蒸汽管道上 的安全阀时, 用于固定手动葫芦的麻 绳断裂,安全阀坠落,将从下方经过 的锦湖公司司炉工盖生刚(男,49岁, 山西人)砸伤,造成重伤。
事故原因: 1、流进公司用于固定手动葫芦的麻 绳承载力与吊装安全阀重量不匹配, 致使麻绳断裂,安全阀坠落; 2、对吊装作业现场未进行有效监护。
事故原因: 1、安全培训不到位; 2、对现场缺乏有效的安全管理, 未辨识作业中的安全风险;现场无 专人负责安全管理;未发现未办理 特殊作业票、未采取任何安全措施 进入容器的事故隐患; 3、净泽公司无压力管道安装资质; 王大林无特种作业资格。
天津开发区安全生产监督管理局
5
五、流进(天津)机械设备有限公司一人重伤事故
2019开发区事故案例
一、浙江中成建工集团有限公司一人死亡事故
送桩器
事故经过: 2019年3月12日14:00左右,浙江中
成在某企业建设工程进行补桩施工过程 中,施工作业人员白景岐(男,54岁, 吉林人)等人在吊送桩器时,送桩器打 击白景歧头部造成其死亡。
事故原因: 1、补桩作业未对施工人员进行安全技 术交底; 2、无桩基施工操作规程;桩基施工方 案中未识别宋庄作业的危险因素,无相 应事故预防措施; 3、安全教育培训不到位,施工作业人 员不掌握补桩作业的相关安全知识。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工亡事故案例一、安全隐患,引发高处坠落事故时间:2019年1月4日14时40分事故类别:高处坠落伤亡情况:一人死亡事故经过:2019年1月4日,马钢股份公司第一能源总厂煤气分厂第三运行作业区20万m3煤气柜要停柜检修,上午9时左右,总厂设备保障部、生产安环部和煤气分厂有关人员在20万m3煤气柜中控室召开了检修方案讨论会,制定了检修的作业方案和安全措施。

检修前需要对气柜进行气体置换,置换后经气体取样检验合格,人员方可进入柜内检修。

煤气分厂厂长蒋××安排分管煤气防护工作的分厂工会主席王××具体负责安排煤气柜的停气和气体置换、取样检验等工作。

会后,煤气分厂调度翟××安排江创第四机电安装公司协力人员在20万m3煤气柜的人孔旁边用毛竹搭设临时检修平台,总共有5处;并将煤气取样、检验等工作的任务单下达给防护作业区作业长夏××,夏××将任务单交给三厂区防护班长董××,布置了工作任务,检查了呼吸器等安全防护用具。

11时30分左右,第三运行作业区人员开始对煤气柜进行氮气置换工作,氮气置换之后,登上搭好的临时检修平台进行打开人孔等准备工作。

13时30分左右,王××通知董××等3名防护人员开始气柜检查和取样检验工作,由王××在现场监护董××进行气体取样,另两名防护人员到柜顶检查。

工作任务布置后,王××还交待了要防止煤气中毒、防滑等安全注意事项。

13时40分左右,在王××的监护下,董××逐一对气柜的几处取样点进行气体取样,并送到值班室进行检验,夏××在值班室查看检验情况。

14时40分左右,董××佩戴着氧气呼吸器,携带一氧化碳报警仪和取样球胆,第三次爬上气柜西侧的检修平台(高约3米),在气柜五带的人孔处进行气体取样,取样完毕后,转过身来准备要下平台。

王××看到董××取样操作已结束,而且动作正常,没有煤气中毒的迹象,就转身离开,刚走了几步,突然听到背后轰地一声响,王××回头看到董××已跌落在地面的排水沟上,仰面朝天,口鼻出血,头戴的安全帽已破损。

这时,旁边没有其他人员,王××立即用手机向总厂调度报告发生了事故,同时跑到现场防护点喊人过来一起将董××抬到旁边草地上进行临时急救。

随后,总厂调度安排厂内救护车将董××送往市中心医院,经抢救无效,董××于当日15时30分左右死亡。

经法医鉴定,董××系颅脑损伤致死。

事故原因及性质:1、直接原因董××在完成取样后,从临时检修平台下来的过程中,由于身背10余公斤的呼吸器,一手拿着取样球胆,支架湿滑,不慎跌落地面,头部撞到排水沟沿,是这起事故的直接原因。

2、间接原因1)、临时检修平台存在安全隐患,竹制检修平台和支架雨后湿滑,缺少有效的防滑、防坠落技术措施,人员在上下和作业过程中有滑跌的危险。

2)、检修前对检修设施安全性检查确认不到位,防滑安全措施未落实。

3)、作业现场监护工作存在缺陷,监护人员没有做到全过程安全监护。

3、事故性质这是一起责任事故。

预防措施:1、马钢股份公司第一能源总厂要认真吸取事故教训,进一步落实各级安全生产责任制,加强对检修作业过程中危险源的风险控制,制定检修方案时,要充分考虑各类危险因素的影响,制定有针对性的防范措施,举一反三,防止类似事故再次发生。

2、马钢第一能源总厂煤气分厂要加强对各类作业现场安全管理工作落实情况的监督检查。

完善作业安全设施的检查确认程序,明确工作职责;加强危险作业安全监护工作,细化监护内容,落实安全监护责任。

3、作业区要严格执行作业前的安全设施、用具的检查确认程序;认真进行安全交底工作,加强安全交底内容的针对性;确保对作业全过程的安全监督检查。

要持续深入开展作业现场安全隐患排查整改工作;加强对各类作业安全措施的检查,确保作业安全措施落实到位。

4、结合事故案例,深入开展职工的安全教育工作,牢固树立“安全无小事”的理念,坚决杜绝麻痹思想,不断提高职工的自我防范意识。

二、冒险进入危险场所,一人被挤压致死事故时间:2019年1月10日4时30分事故类别:车辆伤害伤亡情况:一人死亡事故经过:2019年1月10日4时15分左右,钢总公司运输部北京作业队车务作业区乙班调车员苑××(男、50岁、调车员、本工种工龄15年)指挥060#机车冷剪南股东头分五次连挂10辆废钢重车。

列车分布顺序为:第一个货位3节车辆、第二个货位2节车辆、第三个货位2节车辆、第四个货位2节车辆、第五个货位1节车辆。

4时30分,当连挂最后一辆废钢车时,司机孙××长洋收到苑××发出的红灯停车信号立即停车。

停车后发现机车调车台红灯停车信号长亮,同时语音不间断提示“停车、停车”的异常情况,负责了望的司机韩××立即到被挂车辆处查看,发现调车员苑××被倾斜变形的车辆防护栏杆挤在第九辆和第十辆废钢车之间,当即死亡。

事故原因:1、直接原因:违章进入危险区域作业,是事故发生的直接原因调车员苑××在车辆未停稳的情况下进入运行中编号为7502的废钢车与存放在第五货位的编号为7407的废钢车之间的钩档处理问题。

违反了设备使用维护规程中关于“设备使用过程中的安全注意事项第一条关于“……车体严重变形、扭曲……等情况下禁止挂车并汇报调度”规定。

同时违反了安全规程第50条关于“车辆在移动中不准进入钩档子,不准处理车辆故障……”的规定;”在挂车作业过程中违章进入钩挡,被正在运行中的车辆损坏外探的栏杆挤压致死,是此次事故发生的直接原因。

2、主要原因:设备损坏、作业现场存在事故隐患是事故发生的主要原因编号为7502的废钢车防护栏杆损坏,严重变形,向外倾倒,探出车辆约0.8米,存在严重事故隐患,是此次事故发生的主要原因。

3、间接原因:管理工作不到位是事故发生的管理原因1)、互保工作不落实,北京作业队车务作业区乙班调车员刘增军在协助苑宝旗作业过程中未认真落实互保制度,未跟乘作业起到互保作用,是此次事故发生的重要原因。

2)、班组安全管理中存在严重漏洞,班组隐患排查治理工作不落实,未及时发现排除废钢车防护栏杆损坏的事故隐患,对本班组职工三规一制教育、管理工作存在严重漏洞,在生产过程中,本班组职工存在严重违反三规一制的操作行为,查纠违章不利,是此次事故发生的主要管理原因。

3)、首钢运输部北京作业队、车务作业区在设备管理、安全管理上存在较大漏洞,车间、作业区专业人员对本厂车辆安全装置齐全、完好、有效情况检查不到位,隐患排查治理工作落实不到位,没有及时发现并消除废钢车辆存在防护栏杆损坏的事故隐患,对职工习惯性违章行为查处不利,是此次事故发生的重要管理原因。

4)、首钢运输部设备维检中心设备管理存在较大的漏洞,隐患排查治理工作落实不到位,没有及时发现并消除废钢车辆存在防护栏杆损坏的事故隐患,也是此次事故发生的重要管理原因之一。

5)、首钢运输部设备管理、安全管理存在漏洞,对本厂隐患排查治理工作监督检查不到位,三规一制教育、培训、管理工作有差距,也是事故发生的管理原因。

预防措施:1、立即由运输部领导组织召开分析会,认真分析查找事故发生的原因及事故教训,关于当日召开全体中层干部参加的安全紧急会,提出安全重点工作要求并立即将此次事故传达到全体岗位职工,举一反三,事故教训,认真查找操作中的不安全行为,结合本单位实际制定有效的安全防范措施,杜绝此类事故的重复发生。

2、由运输部主任召开安全隐患治理专题会议,要求各单位立即全面开展以“规范操作行为,严查违章操作,消除事故隐患,严格岗位责任追究”为主题的安全生产大检查活动,制定安全检查重点及隐患排查治理要点。

运输部立即全面开展安全大检查活动中,运输部刘英杰同志、谢世春同志要根据一业多地的安全生产动态变化及安全形势成立工作小组,对安全大检查进行全面监督管理,艾有生、刘建强、刘凯跃同志要分别组织检查组,对北京地区、迁安地区及京唐等重点地区、重点环节进行检查,安全科要拟定检查重点,确保检查及时、准确、有效。

一周之内集中力量对本厂车辆安全防护装置进行治理。

北京作业队、维检中心、生产经营科、安全科要对本厂车辆防护装置检修进行专题研究,制定抢修计划、并立即组织普查。

北京作业队要立即组织,对本厂车辆安全防护装置不符合标准的车辆进行甩修,维检中心及时组织抢修(废钢车、渣罐车、翻斗车、鱼雷罐车)3、各单位立即组织全体职工深入开展“三规一制”大学习、大检查活动,不断组织“三规一制”的学习培训工作,健全各项安全生产规章制度,让职工真正理解规程,自觉执行,要切实强化互保联保工作,互相提醒、互相监督。

三、违规在行车轨道上行走,引发伤亡事故事故时间:2019年1月11日10时50分事故类别:起重伤害伤亡情况:一人死亡事故经过:2019年1月11日10时50分,重钢股份公司炼钢厂精整二车间精整工陈××(男,42岁)、杨××,在精整二车间虹一线料场配合50#龙门行车先将平车上的废钢坯(钢号Q235,50×210×3600,共22支)卸到21#行位后,行车工程××操作49#10吨龙门行车将22支废钢坯从21#行位吊到30#行位堆垛,陈××、杨××在21#行位共同挂。

相关文档
最新文档