某钢铁企业事故案例汇总

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某钢铁企业事故案例汇总

某钢铁企业事故案例汇总Accident case

安全

目录

一、视线昏暗两摩托车撞车,小腿骨折(交通) (3)

二、清残渣站位不当滑入憋渣器事故(炉前) (4)

三、无证上岗操作天车吊物挤人(炉前) (5)

四、吊具未挂牢甩向旁人面部(高炉铸铁) (5)

五、图捷径横跨憋渣器滑入铁沟内(炉前) (6)

六、单岗作业皮带机伤人(皮带) (6)

七、体力透支高处滑落摔伤事故(检修) (7)

八、人员撤离不彻底热风围管人孔盲板爆裂耐火砖伤人(炉前) (7)

九、残渣倾倒斗放置不稳挤伤脚趾(炉前) (8)

十、攀爬钩机大臂摘取吊具高处坠落(炉前) (9)

十一、未带安全帽物体砸中头部(高炉铸铁) (9)

十二、站位不当盖板不全绞断腿(除尘) (10)

十三、单梁吊控制器护盖掉落伤人(检修) (11)

十四、铁路线旁行走不会避让火车被刮伤(交通) (12)

十五、检修未挂牌非岗位人员开皮带伤人(皮带检修) (12)

十六、临时加班回家途中车撞伤(交通) (13)

十七、煤气设施漏气不带空气呼吸器作业轻度中毒(检修) (14)

十八、独自巡检皮带滑倒卷入皮带底部(皮带) (14)

十九、独自查看检修设备刮蹭掉入高炉内(设备调试) (15)

二十、站位不当撬起钻杆滑落(炉前) (17)

二十一、泥炮喷泥伤人面部(炉前) (18)

二十二、身体瘦弱高温区域中暑(炉前) (19)

二十三、皮带机临时停机更换托辊急停开关故障伤人(皮带) (20)

二十四、物体不牢压伤手指(检修) (21)

二十五、地面湿滑摔折大腿 (22)

二十六、铁沟旁连接钻杆踩滑烧伤(炉前) (23)

二十七、泥炮炮膛温度压力升高喷溅伤人(炉前) (24)

二十八、铁口区域漏气作业人员煤气中毒(炉前) (25)

二十九、搬运盖板滑落砸断手指(维修) (26)

二十九、联系不到位检修人员被带出十几米(皮带) (27)

三十、非维修工切割钢材锯片碎裂伤人(炉前) (28)

三十、设备运转检修焊条穿入手掌(检修) (29)

三十一、上下天车不走安全通道挤伤(天车) (30)

三十二、横跨皮带小车挤伤大腿(皮带) (30)

三十三、无证驾驶拖拉机翻车(交通) (31)

三十四、钩机行走方行反转撞伤开口机(炉前) (32)

三十五、防护器材佩戴不正确煤气中毒(炉前) (33)

三十六、倒盲板布袋空气呼吸器煤气中毒(炉前) (34)

三十七、站位不正确踩入铁沟内(炉前) (35)

三十八、进入罐内氮气窒息(密闭空间) (35)

三十九、铁口区域作业火星引燃衣服(检修) (36)

四十、检查时独自行走,小车开动轧断手指(电工检修) (37)

四十一、电工拆线不彻底,电弧烧伤(电气) (37)

四十二、防护措施不当,清料仓杂物煤气中毒(煤气) (38)

四十三、高处坠落落入料仓内(高处) (39)

四十四、忽视安全隐患,一人中毒死亡(中毒) (40)

四十五、未实施安全保护措施,中毒致一死一伤(中毒) (40)

四十六、危险区域作业,高处坠落(高空) (41)

四十七、手臂伸入皮带尾轮,致右臂截肢(皮带) (43)

四十八、盖板断裂致高处坠落摔伤(高空) (44)

四十九、清理收粉仓坠亡(高空) (46)

五十、抽堵高炉煤气盲板阀未佩戴呼吸器(煤气中毒) (47)

五十一、铸铁机翻包爆炸(铸铁) (47)

五十二、风口弯管处取暖煤气中毒(炉前) (48)

五十三、更换煤气干法除尘布袋氮气窒息(受限空间) (48)

五十四、紧固煤气流量计法兰螺栓煤气中毒(中毒) (49)

五十五、右手被机头滚筒绞伤(皮带) (50)

五十六、泥炮活塞挤手事故(炉前) (51)

五十七、泥炮活塞挤手事故(炉前) (52)

五十八、鼓风机跳电风口灌渣烧伤人员(炉前) (53)

五十九、富氧减压阀爆炸事故(热风) (54)

六十、调车员被两车厢挤死事故(厂内) (55)

六十一、某钢铁公司料仓塌料两人被埋死亡(上料) (56)

六十二、安全隐患引发高处坠落(高空) (57)

六十三、冒险进入危险场所,一人被挤压致死(车辆伤害) (58)

六十四、违规在行车轨道上行走,引发伤亡事故(起重伤害) (59)

六十五、拆除炉顶大钟受料斗高处坠落(高空坠落) (60)

六十六、违章作业引发伤亡事故(窒息) (61)

六十七、违章作业引发伤亡事故(机械伤害) (62)

六十八、天车空中相撞伤亡事故(起重伤害) (63)

六十九、不穿戴劳动保护用品,造成安全生产责任事故(机械伤害) (65)

七十、池内氮气含量超标、五人窒息死亡(中毒窒息) (65)

七十一、燃煤炉燃烧取暖,三人中毒死亡(煤气中毒) (66)

七十二、燃煤炉燃烧取暖,三人中毒死亡(煤气中毒) (67)

七十三、忽视安全措施,引发触电死亡事故(触电伤害) (68)

七十四、违章指挥、违章作业(煤气中毒) (69)

七十五、违章指挥、违章操作(煤气中毒) (70)

一、视线昏暗两摩托车撞车,小腿骨折(交通)

事故经过:

某年某月某日凌晨0点10分左右,某钢铁公司职工下中班,该钢铁公司炼铁厂某高炉车间INBA (渣处理)操作工王某乘坐其工友高某摩托车一同返回职工生活区,当摩托车行驶到该炼铁厂热风炉西南路口处时,突然被他人摩托车撞击,当时王某被当时的撞击飞出好几米远,跌落到地后王某全身发抖,其左腿失去知觉,王某工友高某及时的拨打120急救电话,救护车将王某送往医院,到医院经医生诊断为左小腿外侧骨折,经过初步治疗后,转往某市骨科医院接受治疗。

事故原因分析:

1、高某驾驶摩托车带王某一同下班返回生活区,在途经岔道口时被其他人员驾驶的摩托车撞击

是事故的直接原因。

2、高某驾驶摩托车行驶路段,照明设施不完善,无充足的灯光照明,致使被他人摩托车撞击是此次事故的主要原因。

3、高某驾驶摩托车行驶速度过快,对道路上其他车辆行驶情况没有准确判断,使车辆被其他车辆撞击是此次事故次要原因。

预防措施:

1、在厂内道路两侧安装路灯,增加照明设施。

2、加强厂内行驶车辆安全管理,对车辆进行限速,要求车辆减速慢行车速控制在10KM/h范围之内。

3、制定管理办法厂内禁止摩托车行驶及载人。

二、清残渣站位不当滑入憋渣器事故(炉前)

事故经过:

某年某月某日上午10点40分左右,某钢铁公司炼铁厂某高炉车间炉前3#铁口出完铁(高炉新投产初期),炉前工组织清理铁水沟两旁的渣铁,在清理残铁过程中,因3#铁口出铁过程中喷溅严重,堵口后3#铁沟两侧堆积大量渣铁,炉前工经过商讨采取用渣斗装渣铁,渣斗装满后指挥天车挂钩装车,炉前工呼某在随后清理渣铁时,因地面比较滑,其作业面积狭小,站位不当右脚不慎滑入主铁水沟的憋渣器中,当时该铁口憋渣器小坑内还有部分铁水,铁水1300多度的高温造成呼某右小腿及右脚脚踝烫伤,其工友赵某见状马上将其从憋渣器中脱出,用水将其右腿着火部位衣物的火浇灭,马上通知炉前副工长联系救护车,送往医院接受治疗。

事故原因分析:

1、炉前工呼某在清理铁沟渣铁过程中对现场作业环境确认不足,未根据实际情况制定安全措施,是此次事故的直接原因。

2、开炉期间高炉炉前工作量大,渣铁太多,工作地点狭窄,地面渣多路滑,是事故发生的主要原因。

3、炉前行车与地面人员配合不协调(渣斗放置地点不合适)。

预防措施

1、增加人员及时清理铁口喷溅造成主沟两侧的渣铁。

2、重点加强铁沟设施的安全防护,对憋渣器上部增加围栏。

3、在高炉炉前铁沟周围作业,站位应得当,注意脚下防滑。

事故原因:

某年某月某日下午4点30分左右,某钢铁公司炼铁工序,炉前清渣吊装作业,在某高炉炉前北出铁场清渣时,因高炉建成投产初期,人员配备不齐,在炉前没有专职天车工的情况下,由当班班长潘某指定闫某操作天车吊运渣斗,班长潘某地面指挥,董某、袁某负责摆正渣斗,在渣斗第一次落地后,董某认为位置不合适,就指挥天车二次起吊,在起吊过程中渣斗距地面80厘米三人扶住渣斗,渣斗在摆动方向时,将站在渣斗死角的袁某腹部挤伤,送医院治疗。

事故原因:

1、未设立专职天车工,地面指挥混乱,多人指挥天车,是造成此次事故的直接原因。

2、天车操作工闫某(非天车工)在班长派遣下操作天车,对班长的违章指挥未拒绝,是此次事故的主要原因。

3、在旋转摆正渣斗的过程中,人员安全意识淡薄,站位不当是造成此次事故的次要原因。

预防措施

1、设立专职天车工及地面指挥人员,禁止多人指挥。

2、加强职工安全教育,天车工严格遵守“十不吊”。

3、加强员工安全教育及特种作业危险源辨识,组织员工学规程用规程。

四、吊具未挂牢甩向旁人面部(高炉铸铁)

事故经过:

某年某月某日23点30分左右,某钢铁公司炼铁厂铸造车间,刚刚铸完面包铁块,铸铁槽流嘴内残存有部分残铁,流槽内的残铁须清理干净,否则会影响下一次铸铁使用,当班班长孙某随即安排员工清理流嘴内的残铁,在清理过程中因渣块铁太大需要用天车吊运,随即使用天车吊运高某负责地面栓挂吊具,当天车副钩起吊时,副钩突然脱落打到站在不远处的孙某面部,造成面部受伤(轻伤)。事故原因:

1、铸铁工高某在用吊具捆绑残铁时吊具没有挂牢,脱落打到孙某面部,是事故的直接原因。

2、天车副钩起吊时,副钩没有挂牢,脱落是事故的主要原因。

3、操作人员安全意识不强。

预防措施:

1、挂钩要挂牢,确认安全后方可起吊。

2、天车吊运物品前地面人员应躲避。

事故经过:

某年某月某日10点左右,某钢铁公司炼铁工序高炉炉前工高某在2#铁口档完渣沟沙坝后,从憋渣器大梁上穿过,当时憋渣器大梁前部因铁口喷溅粘连有大量渣铁,并将憋渣器的大梁覆盖住,炉前工高某从粘连有大量渣铁的憋渣器大梁上穿过时,不慎滑入铁水沟,造成双脚烧伤后引燃衣服将身体及面部烧伤。

事故原因分析:

1、出铁时铁口喷溅造成铁水沟两侧、憋渣器大梁及周围渣粒太多,未及时清理。

2、高某作业前未进行安全确认,现场安全防护设施缺失。

3、单岗作业,应至少2人以上作业。

4、高某违章穿过憋渣器大梁,不慎滑倒。

预防措施:

1、及时清除铁水沟两侧渣粒。

2、增设铁沟渣沟过桥。

3、提高安全意识提高操作技能。

4、班组长合理安排工作避免单人作业。

六、单岗作业皮带机伤人(皮带)

事故经过:

某年某月某日早8点,某厂某车间丙班皮带操作工当班4人,分别为:付某负责1#皮带,梁某负责2#皮带,苏某负责3#皮带操作,李某负责4、5#皮带,当班班长郑某。接班后,各条皮带运转正常,11点钟皮带停过一次,主要原因是5#皮带紧急开关出现问题,郑某与1#皮带工付某巡视后未发现异常情况,重新启动皮带,12点左右苏某找1#皮带工付某问皮带上怎么没煤了,了解原因后就回岗位上了,约12点30分主控张某通知各操作工并依次停皮带,12点40分,组长郑某用对讲机呼唤苏某,无人应答,郑某便安排付某到3#皮带寻找苏某,未找到。大家以为苏某去吃饭了,便各自吃饭去了,吃饭回来后,苏某仍然没有回来,于是郑某便亲自寻找,13点30分在3#皮带机尾发现苏某,绞在机尾的滚筒上,已经死亡。

原因分析及责任:

根据现场的情况推测,总结事故原因分析及责任如下:

1、苏某在皮带运转时作业,属严重违章行为,是造成事故的直接原因;

2、梁某作为苏某的互保对象,对其日常教育提醒不到位,没有尽到互联保对象的职责;

3、该车间郑某是某班班长全面负责该班的安全管理,对员工日常安全教育不到位;对这起事故

负带班直接责任。

4、该车间大班长郭某是大班安全管理的责任人;对这起事故负次要管理责任。

5、该车间副主任张某(主持工作)是车间安全管理的第一责任人,车间安全教育及安全管理不到位;对这次事故负车间直接管理责任。

6、该车间副主任石某(分管设备);对这起事故负车间次要管理责任。

7、该厂该车间员工安全教育力度、安全监督力度不够,该车间的规章制度得不到落实,应对事故负有安全管理责任。

整改措施:

1、分四个阶段对该厂进行安全整顿,为期两个月。

2、认真落实各项制度和安全操作规程,严格按规程进行操作。

3、利用班前班后会及下班时间组织职工学习事故案例、安全知识、公司及厂安全文件,并组织职工考试,对考试不及格的待岗补考,再不及格的解除劳动合同。

4、对有经常性脱岗、串岗、违章违制、不按操作规程操作、不听指挥的“危险人群”进行排查,对查出的人员进行教育,教育合格后上岗,不合格的解除劳动合同。

5、全厂进行安全大检查,对查出的隐患按“三定、四不推”的原则进行整改,对不按时整改的进行考核。

6、对全厂职工进行一次安全操作规程考试,考试不及格的待岗学习,考试及格后上岗。

7、每班班长每10分钟对皮带岗位巡查一次,对出现的违规操作及时制止,对职工出现的违规违制行为坚强检查、教育。

七、体力透支高处滑落摔伤事故(检修)

事故经过:

某年某月某日检修矿槽区域维修组长贾某在安装主矿皮带机头下料斗格子筛时,在进入下料斗离主皮带大约1.5米左右时不慎滑落,由于下料斗内部有衬板等钢结构,现场条件恶劣,导致脚踝部左胫腓骨骨折。

事故原因分析:

检修时间过长,贾某身为组长,体力消耗过大,导致疲劳过度,不慎摔伤。

事故预防:

加强职工安全教育,增加维修工人数,降低劳动强度。

八、人员撤离不彻底热风围管人孔盲板爆裂耐火砖伤人(炉前)

事故经过:

某年某月某日某高炉计划检修,15日凌晨1点20分热风围管北侧人孔漏风严重(原来漏风较小),人孔盖有轻微发红,采取降低风温(风温由1020℃降至960℃),同时用压缩空气进行冷等措施后,人孔发红的现象逐渐消退,随后又逐步减风量(风量由4100M3/min减到3750M3/min);

按该高炉计划准备某年某月某日上午8点休风检修该人孔。早上7点该高炉召开班前会,车间将上述情况进行了通报,并要求炉前工远离热风围管北侧人孔,禁止在北出铁场平台长时间停留作业,接班后班长刘某又和班中人员交代工作中注意安全。上午8点热风围管北侧人孔再次发红,由于某次铁分别在6点55分打开1#铁口、3#铁口7点24分打开3#铁口后于8点渣铁未出净,不具备安全休风条件,于是采取减风措施风量由3750M3/min减到3000M3/min左右,并对1#铁口作业人员进行疏散,等渣铁出净后休风,8点40分该人孔突然吹开,随后立即进行紧急休风,休风后炉前工刘某发现下渣工陈某不再现场,于是便跑到粒化塔平台寻找,发现陈某倒在平台上,立即告知大班长赵某,赵某向宋某报告有人受伤,赶快拨打某医院120急救电话,随后组织人员用彩板将陈某抬到路旁,救护车赶到,送医院抢救。

事故原因分析:

1、热风围管人孔盲板螺栓受热变形后螺栓被拉断致使人孔盲板被吹开耐火砖喷出砸伤陈某是这次事故的直接原因;

2、车间现场管理人员在疏散1#铁口区域人员时,疏散不彻底,未清点人数,是事故的主要原因。

3、当事人在发生事故时,未及时撤离是造成这次事故的间接原因。

预防措施:

1、加强设备点巡检,发现问题及时处理。

2、事故状态下现场安全管理人员应及时疏散危险区域人员,并对疏散人员与当班人员进行核对,确保无漏员。

3、加强员工安全教育,增强自我保护意识和应对突发事故的处理能力。

九、残渣倾倒斗放置不稳挤伤脚趾(炉前)

事故经过:

某年某月某日晚上9点30分左右某高炉车间甲班炉前工王某和周某在南出铁场清理残渣,当时自卸车内已经装有多半车的干渣,渣斗装满后用天车将渣斗吊入自卸车内,渣斗略高于自卸车车斗,炉前工王某在确认天车不动作后上车到自卸车上摘钩(天车吊具不负重),王某站在车斗挡板上一手扶吊具(铁链)一手摘除右侧吊钩(左钩已摘除),在摘除渣斗右侧吊钩时渣斗右侧下部有一块渣突然碎裂,造成渣斗向右侧滑,王某一时反映不及左脚脚趾被挤伤,后被紧急送往医院治疗。

事故原因分析:

1、渣斗底部渣块碎裂造成渣斗发生侧滑伤人是这次事故的直接原因;

2、王某在摘除吊钩时站位不合理,在渣斗侧滑时未及时躲避,自我防范意识不强是造成这次事故的间接原因。

预防措施:

1、加强员工安全教育,增强自我保护意识和应对突发事故的处理能力。

2、加强安全监督力度,班前班后强调安全注意事项。

十、攀爬钩机大臂摘取吊具高处坠落(炉前)

事故经过:

某年某月某日凌晨4点左右某高炉炉前3#铁口堵口后,因铁口喷溅严重,铁沟渣子堆积严重需用天车吊取,而此时天车大钩钢丝绳脱槽无法使用,只能使用小钩吊装,当班班长袁某与当班组长孙某说明情况后,需摘取大钩上的铁链到小钩上使用,当时大钩上的铁链距离地面约2米高,要摘取铁链需要架高作业,而此时叉车无法使用,只能使用挖掘机。当事人安某、组长孙某、班长袁某经过商议后,由孙某驾驶挖掘机(当班挖掘机驾驶人),安某负责摘钩作业,在没有采取任何防护措施的情况下,安某攀上挖掘机前臂,孙某操作挖掘机抬起过程中安某滑落,右脚脚跟着地(负重部位)受伤,后被送往医院治疗。

事故原因分析:

1、安某在作业前未进行安全确认,在无法保证安全的情况下违章冒险作业;

2、铁链距离地面约2米高,安某高空作业未采取任何防护措施;

3、当班班长袁某对作业项目可能出现的危险因素未采取任何安全防护措施,就安排职工作业;

4、当班组长孙某对袁某提出的作业方案没有提出反驳意见,对违章冒险作业没有及时制止;预防措施:

1、加强员工安全教育,增强自我保护意识,拒绝违章指挥和强令冒险作业;

2、加强安全监督力度,作业前要严格执行安全确认制,对可能出现的不安全因素要做好安全防护措施。

3、高空作业必须系安全带,或采取可靠的安全防护措施后方可作业。

十一、未带安全帽物体砸中头部(高炉铸铁)

事故经过:

某年某月某日下午2点30分左右铸铁除尘车间发生一起轻伤事故,铸铁除尘车间铸铁工任某在铸铁机链带机尾处(链带上6块模板已卸掉站在链带空隙中),在链带下部滑板上清理残铁,作业过程中天气炎热未能规范佩戴劳动防护用品,天气炎热就将安全帽摘下作业,当班工友刘某向机尾平台上丢链板时,链板反弹砸中正在清理残铁的任富胜头部,当时血流不止,车间主任在现场安排刘红骏

骑电动车带着任富胜去医院,后经医院诊断轻微伤(头部缝三针)。

事故原因分析:

1、铸铁工任某作业过程中安全意识淡薄,未将劳动防护用品穿戴齐全,安全帽未戴是此次事故的主要原因;

2、当班刘某作业过程中向机尾处平台上丢链板,链板反弹砸中受伤者,铸铁链带机尾平台和地面高度落差较大,刘红骏作业过程中没有对现场进行安全确认是此次事故的主要原因。

3、铸铁机作业区管理混乱,厂部多次要求车间加强对职工劳动防护用品佩戴的检查、督促力度,车间内部安全管理落实不到位是此次事故的间接原因。

预防措施:

1、加强员工安全教育,增强自我保护意识,劳动防护用品必须规范穿戴。

2、加强安全监督力度,作业前要严格执行安全确认制,对可能出现的不安全因素要做好安全防护措施。

3、组织职工学习安全操作规程、安全生产确认制、安全生产联保制,车间内部组织安全培训,增强职工的安全意识。

十二、站位不当盖板不全绞断腿(除尘)

事故经过:

某年某月某日17点45分左右某钢铁公司炼铁厂1#矿槽除尘岗位工许某在卸储灰仓灰的过程中,左腿膝盖以下被双螺旋给料机(加湿机)绞伤,许某在1#矿槽除尘储灰仓卸灰过程中因灰仓压力大,星形卸灰阀西侧护盖脱开,有大量灰外泄到加湿机平台上,许某未采取任何防护措施、未停机的情况下攀上加湿机上堵卸灰阀的护盖,而此时加湿机上方的检修孔盖未盖,许某在安装卸灰阀护盖时,一时疏忽左脚踩到加湿机内,左腿膝盖以下被加湿机绞伤,事故发生时1#矿槽除尘值班人员只有许某,事故发生后被现场施工单位人员发现告知拉灰车司机,司机马上通知调度,拨打120急救,后被送往医院,膝盖处截肢。

事故原因分析:

1、许某未吸取以往事故教训,公司、厂部制定的规章制度中明文规定严禁在机械设备运转时擦拭、处理设备问题,如遇到设备问题必须停机检修处理,并在机旁悬挂警示标识,并派专人监护,许某在设备没有停机的情况下独自攀上加湿机处理卸灰阀跑灰,属于严重违章行为,是事故发生的主要原因。

2、加湿机上方检修孔(宽265mm长1100mm左右)盖板在清完加湿机内积灰或检修完成后没有及时将盖板盖上,许某在没有恢复加湿机上的检修孔就攀上加湿机,也是事故发生的主要原因。

3、星形卸灰阀没有阀芯,车间未及时更换修复(备件一直催促未到),卸灰阀西侧挡板未用螺栓

固定,只是用铁丝捆绑,铁丝断裂挡板脱落大量灰外溢,许某在情急之下处理设备,这是许某受伤的间接原因,

4、加湿机平台上设备的防护罩、盖板、护盖都没有恢复,车间内对设备问题处理完成后的安全防护设施没有随检修、抢修、日常处理完成而一起恢复,也是事故发生的间接原因。

5、设备科、该车间疏于对设备进行检查、管理,每台设备都有相关负责人(包机到人),设备上应配备的安全防护设施损坏后车间没有及时处理,也是事故发生的间接原因。

6、岗位人员配备不足、缺员,一个岗位每班至少有两个人值班,并安排替班人员。

7、许某在作业前未进行安全确认,安全意识淡薄对作业项目可能出现的危险因素未能提前预知,在未采取任何安全防护措施,也无法保证安全的情况下冒险作业。

预防措施:

1、加强设备管理,对因为检修或处理设备问题时拆除的安全防护措施在问题处理完毕后必须立刻恢复,杜绝拆除和减少安全防护设施。

2、设备检修、处理设备问题时,必须停机悬挂检修警示标识、安排专人监护,在没有停机时严禁人员靠近,并保持距离转动部位一定的距离。

3、加强安全监督力度,作业前要严格执行安全确认制,对可能出现的不安全因素要做好安全防护措施。

4、加强设备管理,使包机到人落到实处,形成班组、车间、科室齐抓共管的良好势头,将工作逐项落实。

5、加强员工安全教育,加强对岗位安全技术操作规程学习力度,杜绝“三违”及习惯性违章的发生。

十三、单梁吊控制器护盖掉落伤人(检修)

事故经过:

某年某月某日上午11点某公司进驻某钢铁公司喷煤车间,对2#磨机进行检修,当时使用的电葫芦处于完好状态。次日下午4:30分左右该公司员工,张某在没带安全帽的情况下进入施工现场,(现场有明显警示牌并拉有警戒带)。被正在进行翻转磨辊作业的电葫芦掉下的电源盒盖砸伤。之后被该司其他工友送往某医院进行抢救。

事故原因分析:

外委施工人员作业过程中安全意识淡薄,未将劳动防护用品穿戴齐全,安全帽未戴是此次事故的主要原因;

预防措施:

加强外来施工人员安全教育,增强自我保护意识,劳动防护用品必须规范穿戴。

事故经过:

某年某月某日上午11:20分左右某车间火车司机宋某驾驶机车从某高炉6#线拉空罐出来给3#线配罐,当从弯道出来的时候发现前方有3个女孩在铁路边走(铁道管理法规定铁路线两侧1.5m距离内不可以有人或障碍物),鸣笛警示后3人回头看并向铁路边靠了靠,司机宋某随即减速再次鸣笛,机车接近三个女孩时三人突然向铁路线路前方跑。司机宋华功立即采取紧急制动措施,由于火车机头和鱼雷罐车自重将近400吨,车辆制动全靠火车车头制动器制动(鱼雷罐车没有制动系统),在惯性的作用下火车向前滑行至2#高炉路口处火车才停住(按公司规定机车最高时速10Km/h,按这个速度机车制动距离至少是30m),宋某下车看见一个女孩倒在火车边的地上(2#高炉路口),另外两名女孩蹲在地上扶着她,立即用对讲机通知调度。

铁运车间副主任黄某11:30分左右从对讲机中得知铁路6#道口发生事故后,立即通知车间主任张某,并与张某和大班长管某三人赶往现场,途中通知安全科长刘某,赶到现场后机车停在路口(当时路口的警示灯还在闪烁,“小心火车,注意安全”的语音提示还在响),北边的地上躺着一个女孩,手中拿着一副手机的耳机,寻问后得知躺在地下的女孩左腿疼的不敢动,班长管某随即拨打120求救,并指派专人到路口接救护车(当时3#高炉着急配罐,张某拍照后安排火车先走),随后120赶到,黄某、刘某、夏某三人随120赶往医院,经医生诊断杨某(伤者)左小腿骨折。

8月28日上午杨某、高某、王某三人从人力资源部领取面试单到某厂面试,10:50左右面试完毕后,返回人力资源部途中,从横一路走至2#高炉铁路道口附近时,因横一路段有泥,而绕行铁路,三人从铁路北侧路边行走,听见火车鸣笛后向北侧靠了一下继续往前走,再次听见火车鸣笛时三人已经接近路口,向前跑了起来当时杨某在最前面,后面是王某,最后是高某,当时火车碰了高某一下,高某向前将王丹某扑倒,两人起来后火车已经停住,杨某倒在火车头旁边。

事故分析:

1)高某之、王某、杨某三人从铁路沿线行走违反交通规则,是造成事故的直接原因。

2)高某、王某、杨某三人发现火车后盲目的向前跑,而不是向路边躲避,是造成事故的间接原因。

防范措施:

1)利用周一安全活动的机会,学习铁运安全规程的安全通则部分。

2)组织员工学习道路交通规则,上下班过程中要遵守交通规则,禁止在铁路沿线和公路中间行走。

十五、检修未挂牌非岗位人员开皮带伤人(皮带检修)

事故经过:

某年某月某日上午8:30左右,某车间维修副班长佘某带领维修工,崔某、杨某、李某、齐某、刘某到料场更换2#生矿筛出矿皮带电滚筒。当时皮带机处在停机状态。佘某指挥李某刘某松滚筒丝杠。由于丝杠锈蚀严重佘某又派崔某、杨某帮忙。由于现场有水两人只能站在皮带上作业。此时现场筛好的生矿库存太少(200t左右)原料车间主任李某催促加快抢修速度尽快筛料。9:30左右(生产设备部员工)叶某没有经过确认直接开皮带,把崔某带出并卡在下料口里,同时把杨某甩了出去。佘某马上组织割皮带支架抢救并拨打120急救,于9:40左右把卡在下料口的崔某救出。10:00左右急救车赶到崔某杨某被送往医院抢救。

事故原因:

1、叶某没有确认现场有没有人直接开皮带。

2、非岗位员工(叶某)操作设备

3、检修期间没有执行挂牌制度

4、现场环境太差,积水严重

5、生矿筛没有起车报警电铃

6、现场指挥人员安全观念差,违章指挥。

预防措施:

1、设备要指定专人操作,禁止非工作人员操作设备,设备的起停要联系好,安全确认制、挂牌制落实。

2、启动设备首先要确认设备、设施无检修、维护人员,设备检修要制定安全防护措施

3、设备检修应在操作台、启动开关处悬挂“设备检修禁止合闸”的警示牌,指派专人监护。

4、加强管理人员安全观念,杜绝违章指挥。

十六、临时加班回家途中车撞伤(交通)

发生事故过程:

某月某日晚22点20分左右1#高炉炉前大班长陈某在回家路途中发生交通事故,肇事车辆逃逸。

某年某月某日晚1#高炉计划临时休风,炉前人员接通知在岗位上加班,晚22点1#高炉炉前大班长陈某在确定高炉不休风的情况下,骑电动车下班回家,行至某村卫生院路段时与肇事车辆发生碰擦,发生车祸事故,陈某当场昏迷,大概22点20分左右被人发现送往某医院,肇事车辆逃逸,陈某在医院苏醒后,通知工友邢某等人,23点45分邢某到医院后向派出所报警。

医院诊断结果:左腿膝关节处粉碎性骨折、右腿小腿粉碎性骨折、锁骨骨折、左胳膊骨折,四处骨折位置。

防范措施:

1、加强职工交通知识的学习、

2、提高职工道路行车安全意识。

十七、煤气设施漏气不带空气呼吸器作业轻度中毒(检修)

事故经过:

某年某月某日1#高炉上料组长刘某发现均压放散压盘根处跑气,当时联系维修人员处理,当维修秦某、孙某、邓某等人员到位后,上料组长刘某通知上料主控室把均压放散停用,改为事故放散,当时事故放散经现场测验不跑气,维修人员上均压阀工作,在事故放散排压时放散阀门法兰处喷出一部分气体,导致维修工邓某轻微煤气中毒,当时邓某说头晕,随即刘某、孙某、秦某把邓某抬到上风口,并通知调度联系氧气袋,吸氧。

事故原因:

1、上料工发现均压放散盘根处跑气联系维修处理,在处理之前未采取任何安全防护措施,在未佩戴空气呼吸器的情况下冒险作业,是此次事故的主要原因。

2、事故放散测验确认方法不合理,均压放散改为事故放散,事故放散停用时测验而未在事故放散排压时测验,致使事故放散漏气未及时发现,是此次事故的又一主要原因。

3、维修工邓某安全意识淡薄,对维修煤气设施未采取任何防护措施,自我保护意识淡薄是此次事故的次要原因。

预防措施:

1、煤气设施维修、抢修联系煤气技师或安全科,作业时佩戴空气呼吸器。

2、工作前首先确定好风向,检修人员必须站在上风口。

3、煤气设施检修、抢修必须有安全措施,并做好防护,必要时由公司煤防站监护。

十八、独自巡检皮带滑倒卷入皮带底部(皮带)

事故经过:

某年某月某日上午3#高炉车间工长汪某7点30分召开班前会,布置当班重点工作强调上料清筛危险源,上料岗位职工(共计8人刘某、闫某、周某、花某、李某、秦某、王某、吴某)在接班后,各自到各自岗位交接班,上午3#高炉槽下振动筛平台更换振动筛,上料工花某、王某、李某协助维修作业,组长闫某独自到各岗位巡查、巡检;11点左右上料班长刘某用对讲机询问闫某在那,闫某说“在炉顶”,中午12点20分左右上料职工周某未见闫某回来吃饭,并询问其他人员,都未见到组长时,通知班长刘某,王某和花某一起上炉顶寻找,12点30分左右在炉顶上料主皮带机头10米下托辊处发现闫某,马上用对讲机通知工长、车间主任、岗位人员联系施救,厂调度王某联系救护车并向总调汇报,高炉现场人员将人员救出抬上救护车送往医院抢救,应伤情严重经抢救无效死亡。

事故现场初步勘察及事故分析:

1、当事人闫某在对上料主皮带(宽度1600mm)进行设备运行巡检时,行走至距离机头10米左右处(由于皮带通廊花纹板有积灰),滑倒跌入皮带下托辊处,将左后背绞伤,是造成事故发生的直接原因。

2、当事人闫某在人员紧张的情况下,独自进行设备巡检时被绞伤未及时发现、抢救,是造成事故发生的主要原因。

3、当事人闫某对主皮带安全紧急拉绳未采取紧急停机措施,是造成事故的又一主要原因。

4、当班组长闫某未遵守安全操作规程中“上炉顶必须两人以上作业”的规定,而独自上炉顶巡查设备发生事故。

5、3#高炉车间对职工的安全教育培训、管理不到位,负有管理责任。

预防措施:

1、严格落实上炉顶安全管理规定,禁止独自一人上炉顶点检、作业、巡查。

2、加强安全监管力度,班前班后会重点强调作业安全注意事项,确保职工作业安全。

3、强化安全培训及教育力度,提高员工的自我保护、自我防范意识。

4、开展反违章、反违规活动,学习规章制度,使每一位员工养成遵章守制的好习惯,杜绝事故的发生。

十九、独自查看检修设备刮蹭掉入高炉内(设备调试)

事故经过:

某年某月某日某高炉计划休风检修,前日提前召开检修项目会,落实检修项目负责人,张某负责跟踪炉顶检修项目完成情况,检修从某日早上5点开始,上午该高炉车间上料班长张某、组员张某在炉顶配合维修处理高炉一次均压管道插板阀,及更换上密硅胶圈,下午1点左右上密硅胶圈更换完上料班长张某通知维修人员封上密人孔后,1点30分左右某车间主任王某打电话给张某说调试比例阀,张某从上密阀下来,到炉顶39米平台与王某汇合后,王某让张某通知电工、仪表工到39米平台,在等人的过程中张某到下密平台检查确认,检查后到39米平台,这时杨某(电工)上到39米平台后看到张某、王某在探尺楼梯后(液压站门口西侧)站着,张某说:“杨某你看看比例阀是否得电”杨某进入液压站内检查比例阀电磁线圈是否得电,检查发现电磁阀线圈能得电,张某、王某到液压站内,三人在看比例阀而换向阀(料流阀)还是打不开,这时维修人员需要开高炉一次均压管道盲板阀,下密阀未关一次均压管道盲板阀打不开,张某就通知主控室肖某关下密阀,开关均压盲板阀。

1点40分左右仪表工侯某、宋某、何某三人拆开气密箱水槽液位计,张某在下密平台检查确认过程中看到某车间仪表工侯某、宋某、何某三人在检查炉顶气密箱水槽液位计,1点45分上料班长

张某对他们说:“一会调试比例阀你们离人孔远点”然后用对讲机通知上料主控室肖某将下密打开,下密阀动作后张某从平台上下去了,仪表工侯某发现液位计电路板进水损坏,就从北侧楼梯去39米平台停24V电源(走到布料器齿轮箱处碰到设备科党某),宋某监护何某操作装水槽液位计,此时上来一个人(后来确认是张某),他将上身从下密阀东侧人孔探入观察,大概20秒左右后下密阀突然动作,就听见事故人叫了一声,宋某就看到事故人大部分已卷入下密阀内,只剩下小腿,宋某就喊停停停,这时人已经不见了,高炉上料班长张某听到喊声说炉内掉人了,用对讲机通知主控工肖某马上停设备,打电话确认现场作业人数,未发现少人,某车间主任王某追问仪表工宋某是否确认掉高炉炉内人了,宋某说是,王某马上调集人员开炉顶人孔大盖实施救援,并通知领导。

下午两点左右接设备科通知说该高炉炉顶出事了,安全员张某马上上高炉39米平台,到达现场后确认高炉炉内掉入人后,拨打公司救援电话报告事故,并通知厂长。维修人员打开炉顶人孔大盖将人救上来确认张某死亡。

事故调查及事故原因分析:

1、张某(事故人)在未告知任何人去向的情况下,独自一人到高炉炉顶查看设备检修完成情况,在无法确认设备是否运行的情况下将身体探入下密阀箱内观察,下密阀动作将其带入阀箱内,坠入高炉炉内发生工亡,是事故的主要原因。

2、该高炉车间副主任张某(事故人)属车间管理人员,在查看设备检修情况前,未向现场检修跟踪人员确定现场实际情况,在未通知相关岗位人员得前提下独自检查设备,发生工亡是事故的次要原因。

3、该高炉车间在人员严重缺员的情况下计划检修,上料工序班长张某在设备检修、调试过程中对现场检查确认后离开,未指派现场监护人员,张某在无法确定现场是否有人的情况下通知上料主控操作工操作设备是事故的主要原因。

4、检修现场安全管理不到位,人员短缺未指派现场监护人员,未严格执行摘挂牌制度及确认制度。

预防措施:

1、设备检修过程中所有打开的人孔应设立明显的警示标示,调试设备必须设立现场监护人员,调试设备期间禁止任何人靠近调试的设备。

2、厂级、车间级领导进入现场,必须告知所属区域岗位人员,在无岗位人员陪同的情况下远离

设备及旋转部位。

3、检修期间多工种交叉作业,作业现场制定总负责人、总指挥,调试设备应征得负责人或总指挥的同意,并指定调试设备现场监护人员或警戒人员,确认无误后才可调试。

4、厂级、车间级、职工全员应加强对危险源点的学习,增强危险源预见性学习,增强自我保护防范意识,对无法确定设备是否运转的情况下,应远离该设备。

二十、站位不当撬起钻杆滑落(炉前)

事故经过:

某年某月某日高炉工长张某和炉前副工长高某组织高炉车间当班人员召开班前会布置生产任务,强调劳保穿戴齐全、作业过程中要遵守安全操作规程,作业中要保证安全,操作要规范不要慌张。

上午11点左右天气突变下雨又打雷,当时开口比较紧,2#铁口堵口后马上就开3#铁口,当时3#铁口主沟两侧用黄沙堆积约30公分的沙坝,用于防止渣水外溢,沙坝上面因铁口喷溅覆盖者部分渣铁,炉前大班长刘某、炉前班长孙某、炉前组长李某及焦某准备开3#铁口,11点05分左右3#铁口开口,焦某操作开口机,当开口机钻杆钻至2500mm左右时,钻杆突然断掉,断点为钻杆前部螺纹中心处(钻杆与钻眼机连接套连接的钻杆螺纹中间部分),断裂的钻杆还留有一部分螺纹还可以与连接套连接上,炉前组长李某迅速拿起钎子,打算用钎子翘起钻杆再与开口机上的钻杆连接套连接时,一不小心踩滑致使右腿滑入铁沟内,烧坏劳保靴引燃衣物,以致烫伤,炉前大班长刘某及其他人员马上将其从铁沟里拉出来,将裤子的火扑灭,把劳保靴脱掉(渣铁水从劳保靴衔接的缝合线处内灌入靴内),炉前副工长高某马上用对讲机通知高炉工长张某,张某接到报告后马上向炼铁厂调度汇报,调度向公司救援站请求救援,救护车到达后送往医院治疗。

事故调查及事故原因分析:

1、炉前组长李某(事故人)作业过程中未遵守工艺技术规程中,“开铁口过程中当深度接近而开口机出现故障、钻杆粘住、钻头掉入铁口内未能拔出等情况,可用氧气烧开,”开口机钻杆连接螺纹断掉不能保证正常的使用,在开口过程中钻杆脱套或螺纹处断掉,恢复操作应在保证安全的前提下进行,如无法保证必需用氧气烧开铁口,而李某对现场情况认知不足,在无法保证自身安全的前提下恢复钻杆连接,而未采用氧气烧铁口操作,是发生事故的主要原因。

2、3#铁口铁水主沟两侧堆积着约30公分的沙坝,沙坝上覆盖着部分渣铁,李某在作业过程中有些慌乱(迅速拿起钎子,打算用钎子翘起钻杆再与开口机上的钻杆连接套连接时),不小心踩滑,致使右腿滑入主沟烫伤,是事故的主要原因。

3、李某在作业过程中比较匆忙,右脚所踩位置太靠近铁水沟内沿,致使作业中右脚踩滑,李某在进行作业前未进行安全确认,作业过程中太过匆忙,对喷溅的渣铁认知不足,发生事故。

4、高炉车间日常对班组长管理培训不到位,对以往出现的事故教训未认真传达,未根据岗位对班组长进行有针对性的教育培训。

预防措施:

1、加强铁口区域作业现场管理,及时清理铁口喷溅粘接在主沟两侧的渣铁,对铁水沟进行标示,划定作业分界线禁止跨域。

2、对使用的设备、工具进行检查,对有质量问题的工具禁止使用,出现钻杆断裂情况时应用氧气烧断钻杆,禁止用钎子恢复连接套。

3、作业过程中作业人员应严格遵守工艺技术操作规程,对作业现场站位要确认好,禁止太靠近铁水沟内沿,对作业区域的的渣铁要及时清理。

4、作业过程中要先确认,不能盲目、慌乱的进行作业,作业过程中要沉住冷静不能慌,对可能出现的危险因素,提前预防。

5、高炉车间要引起高度重视,加强班组长现场安全确认教育,对可能出现的问题提前做好防范措施,规范炉前作业程序,细化技术作业项目及安全措施规范化管理。

二十一、泥炮喷泥伤人面部(炉前)

事故经过:

某年某月某日上午9时30分左右某高炉2#铁口正在出铁,2#铁口堵口设备泥炮在烘烤炮泥过程中,炮泥喷溅烫伤行走人员。

该高炉炉前大班长周某在2#铁口出铁过程中进行日常的作业,9点35分左右周某在2#铁口除尘管道东侧作业完毕后,去看完2#铁口的泥套后,走至除尘管道阀门处时正在烘烤的泥炮内的炮泥突然从泥炮炮膛内高速喷射出来,夹杂着高温黑烟泥,周某虽然距离炮嘴足有10米远,但因毫无防备躲闪不及整个人被高速喷溅的烟气泥完全吞没,造成左手部及左侧面部不同程度烫伤,事故发生后炉前副工长甄某马上通知高炉车间主任,两位车间主任马上赶到事故现场。

当时正在3#铁口东侧的樊某在听到2#铁口处发生响声后,马上赶到事故现场,发现周某被烫伤,樊某将周某安全帽摘下(据周某说我是看铁口泥套是否正常),车间主任也赶到马上组织人员进行抢救,并拨打了公司救援站电话,并报告相关单位,救护车到位后将人员送往医院治疗。

事故调查及事故原因分析:

1、2#泥炮在烘烤时烘烤温度过高造成炮膛内炮泥膨胀及炮泥内挥发性气体聚集在炮膛内,随温度升高炮膛内压力升高致使炮泥发生喷溅,烫伤周某是事故的主要原因。

2、该高炉炉前班长周某在查看完2#铁口泥套后,沿铁水沟东侧行走,在经过烘烤的泥炮口时被喷溅的炮泥烧伤,是事故的又一主要原因。

3、该高炉2#铁口使用的炮泥是新厂家供货,新炮泥烘烤过程中吐泥较多,周某对炮泥这一特性

认知不足,是发生事故的次要原因。

预防措施:

1、在铁沟外侧增加挡板,使铁沟与人行道隔离,泥炮炮口正前方应严禁站人,行人必须远离。

2、在泥炮烘烤过程中,禁止从泥炮口正前方通过、穿行。

3、对炮泥烘烤中发生喷溅要及时汇报、与炮泥厂家取得联系,确定炮泥成分及技术性能,对使用中出现的状况,及时通知各班人员。

4、加强员工安全教育,对出现的紧急情况应采取相应的应急措施。

二十二、身体瘦弱高温区域中暑(炉前)

事故经过:

某年某月某日某高炉正常生产,因天气阴沉气压低且当天室外温度较高,非常闷热,炉前铁口区域温度更高,热辐射很强,因为岗位工序要求,作业人员必须在此区域作业,中午12点20分左右1#铁口堵口,堵口后李某、张某、岳某三人负责1#铁口堵口后的清理渣铁、泥炮填装炮泥等作业,李某、张某准备在铁口区域清理铁沟两侧的渣铁,因铁口刚堵口铁沟两侧渣铁较软清理起来太费劲,随后张某就和其他两人商量着先装泥炮,12点40分左右李某负责在泥炮操作室内操作泥炮推杆,张某、岳某两人负责向泥炮炮膛内填充炮泥,李某就去泥炮操作室,当时泥炮室内固定式CO报警仪显示数值为35ppm,泥炮操作室操作台观察窗钢化玻璃损坏,采用钢板推拉式钢板进行防喷溅,操作台后面为钢化玻璃窗户当时是关闭状态,泥炮室门是打开的和泥炮观察窗形成空气流通(因为环境温度太高通入的全是热空气,且当时阴天气压低,热空气聚集扩散不畅),泥炮操作室外有轴流风机排风,而泥炮室内的轴流风机未开启,李某进入泥炮室等着张某发出泥炮压泥信号,在等待的过程中听到报警后看到报警值涨到180ppm,这时听到张某泥炮压炮信号,李某操作阀台推杆压炮、退炮,退炮后张某、岳某继续装炮,后来没有炮泥了张某就让岳某开叉车去装运炮泥,李某看到没人装泥就走出泥炮室,在泥炮室总共大概停留3、4分钟左右,走出泥炮室后到炉台西侧护栏处休息,5、6分钟后炮泥运到泥炮旁张某、岳某继续装泥,当李某再次回到泥炮操作室后当时显示报警值为85ppm,中午13点左右炮泥填装完成。

在炮泥填充过程中铁沟区域及泥炮操作室内温度较高,张某、岳某、李某在填装炮泥期间大量出汗。李某在泥炮室内操作泥炮,泥炮操作室内闷热,刚开始大量出汗,等泥炮快装完的时候身上就无汗可出了,等装完炮泥后就到炉台西侧休息。13点15分左右李某、岳某两人便开始准备清理1#铁口主沟西侧渣块及杂物,李某与岳某在清理渣块过程中,李某突然晕倒(当时铁口泄漏的煤气是点燃状态),岳某迅速喊人将李某架到炉台西侧通风处,并采取吸氧降温处理措施,同时拨打公司救援电话6120叫救护车,并通知厂安全科,救护车到后送往某医院,经医生诊断确诊为中暑,中暑的主要原因是在高温和热辐射的长时间作用下,身体失水过多,造成机体体温调节出现障碍而中暑。

事故调查及事故原因分析:

1、该高炉车间炉前工李某在泥炮操作室内操作泥炮过程中大量出汗,又在铁口主沟一侧清理渣块杂物,因炉前区域温度较高,热辐射很强,劳动强度大身体水分损失过多是造成中暑事故发生的直接原因。

2、该高炉车间炉前工李某在高温环境中工作未及时补充水分,大强度高温作业后未充分休息或间接性休息时间过短,造成人员在高温环境下身体疲劳且未及时采取防暑降温措施造成中暑是事故的主要原因。

3、泥炮室处于铁口区域热辐射较强,泥炮室周围温度高,泥炮室所处地点环境恶劣,泥炮操作人员高气温环境下作业,且泥炮室内通风不良造成中暑是事故的主要原因。

预防措施:

1、加强员工防暑教育,提高防暑意识,掌握防暑措施和急救方法。

2、在炉前工作应注意间歇性工作,大量出汗后应及时补充水分和盐分。

3、常备防暑降温药物,感觉不适立即饮用,做到提前预防。

4、加强泥炮操作室通风,使空气形成对流避免因室内温度高造成人员中暑。

二十三、皮带机临时停机更换托辊急停开关故障伤人(皮带)

事故经过:

根据某车间工作安排白班组长贾某、侯某、王某、张某(休班)专门负责检查、更换皮带托辊(已经一个月),安排工作时车间对他们进行培训,培训中要求更换托辊时必须拉事故拉绳,皮带机头传动置零位,每次更换皮带托辊通知工段长等。

某年某月某日下午2点副班长时某安排常白班组长贾某下午工作,主要是更换B302机头托辊,根据工作性质需用手动葫芦才能完成工作任务,下午2点50分左右当常白班组长贾某带领侯某、王某、务某三人去A801拿手动葫芦,到A801刚拿上手动葫芦后看到A801皮带刚好停车,贾某说这是一个机会,赶快去B302皮带机换托辊。贾某、侯某、王某、务某四个人从A801皮带通廊下来,看到B302皮带已经停车。

下午2点56分左右原料操作工冯某接到皮带工刘某的通知,停B303小车皮带进行倒流程操作,皮带停机后贾某、侯某、王某、务某四人走到B302机尾向机头大约40-50米距离时看到一组U型托辊中间托辊损坏,组长贾某拉着事故拉绳开关的拉绳(向机头方向)开关,贾某就安排侯某和王某上去换托辊,此次更换托辊前没有通知班长和主控。

下午2点59分左右冯某接到皮带工刘某的通知,B303皮带小车到位可以起车,冯某随即就操作启动皮带,在启动B302皮带时,B302皮带刚启动(有运行信号反馈)就显示有拉绳,发现皮带拉绳未复位,便通知皮带工郭某到B302皮带确认,于此同时侯某和王某两人把坏的托辊去掉,刚把新托

钢厂安全事故心得体会6篇_钢铁企业安全心得体会.doc

钢厂安全事故心得体会6篇_钢铁企业安 全心得体会 本文是我整理的钢厂安全事故心得体会,仅供参考。 钢厂安全事故心得体会1 安全生产是炼钢企业最根本的效益所在,它关系到国家的财产安全和职工群众的安康,是企业发展的生命源泉,没有安全作保障,一个企业的利润、效益无从谈起。安全工作深入到生活、生产中的每一个细小环节,它制约着整个企业机制的运行、发展,影响着员工的切身利益和企业本身的内外形象。 安全以人为本。随着社会的发展进步,以人为本的思想逐渐深入人心,成为管理工作的一项基本原则。隐患 险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山"这是我们应该恪守的信念。要确保安全,首先必须强化人的安全意识。 我厂大量的事故调查分析表明,绝大多数安全事故都是由"三违"引起的,这说明在我厂现阶段的安全生产实践中,人的不安全行为是引发安全事故的主要原因。因此,要充分认识目前部分职工安全意识淡薄、安全生产文化意识不高、劳动技能和安全防范能力低下的现实,全面落实"以人为本、安全第一"的指导方针。 炼钢生产,安全为天。作为炼钢厂的一名员工,我认为要从以下几点来理解和贯彻"以人为本,安全第一"的指导思想。

以人为本,安全第一,是安全管理的总方针。安全管理的关键是人的管理,人是安全生产的实践主体,各种安全保护措施及规章制度,只有通过人的行动才能得到落实和执行。人的安全意识如何,安全知识和操作技能如何,直接作用于安全生产工作,决定着企业安全生产工作的成败。因此,要实现企业的安全生产,就必须抓好"人"这一至关重要的环节,贯彻"以人为本,安全第一"的方针。企业的每一名员工,要明确落实"以人为本,安全第一"总方针的关键的环节就是要使每个人都能提高安全意识,提高安全素质。要从"人"的角度寻找安全管理的突破口,找准安全管理的切入点,充分做好"人本安全"的文章。以人为本,提高全员安全素质,是安全管理的治本之策。提高全员安全素质,最根本的手段就是强化安全培训教育,这也是搞好安全生产的基础和关键所在。首先要有超前意识,思想是行动的指南,坚持不懈地对职工进行安全教育,灌输"安全为天"的理念,是每一个企业确保安全生产的必要手段,只有这样在"婆婆嘴"的"唠叨"下,职工才有可能克服自身的惰性和侥幸心理,绷紧安全生产弦。对于炼钢行业来说,在不同的工种和岗位,在不同的环节和时段,在不同的地点和环境,安全教育更应该有针对性和指向性的"微观"教育。尤其是在每一个不同的工种和岗位中,根据以往的工作经验,充分预见安全管理可能出现的漏洞,职工思想上的"滞后" 和松懈,提前全方位地进行特殊时期的安全意识教育,给职工打好思想上的"预防针",职工就能在舆论和制度的双重约束下,安

化工安全事故案例汇总

化 工典型安全事故案例 汇总

目录 1目录............................................................................................................................ 4第一章火灾事故案例.................................................................................................. 一山东赫达股份有限公司"9.12"爆燃事故 (4) 二淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (5) 三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (6) 四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故 (7) 五兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故 (9) 六制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 (11) 七济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故 (12) 八锅炉长期高负荷运行引发火灾事故 (13) 九爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾 (15) 十一起氧气管道燃爆事故 (16) 十一某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (19) 十二中石油兰州石化爆炸事故 (20) 第二章爆炸事故案例................................................................................................ 22 一安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸 (22) 二大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析 (23) 三山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 (25) 四河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸 (27) 五某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (28) 六锅炉炉膛煤气爆炸事故案例 (29) 七山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故 (31) 八动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (32) 九山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故 (33) 十山西某化工厂压力容器爆炸事故案例 (34) 十一南京化工厂爆炸事故 (34) 十二大连输油管道爆炸事故 (36) 38 第三章中毒事故案例................................................................................................

2291.机械行业典型事故案例分析

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。 (案例一)2001年5月18曰,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为私饩鑫薨踩阑ぷ爸谜庖灰迹殴褐昧艘惶追阑ぷ爸茫吧嫌昧艘欢问奔浜螅僮魅嗽毕勇榉常透鸪耍峁痪镁头⑸耸鹿 省?br> (案例二)2000年10月13曰,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。 以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害

冶金行业重大事故隐患判定标准

《冶金行业重大事故隐患判定标准(2017 版)》解读原国家安全生产监督管理总局《冶金行业重大生产安全事故隐患判定标准》(安监总管四﹝2017﹞129号)根据相关规定和冶金企业多发、频发事故情况制定并发布11条标准,为遏制冶金企业重特大事故做出了要求,企业必须严格遵守执行 第一条会议室、活动室、休息室、更衣等场所设置在铁水钢水与液渣吊运影响的围。 解读隐患安全风险: 铁水(含铁合金)、钢水与液(熔)渣统称渣统称为熔融金属或熔融体。 1.钢铁企业熔融金属吊运过程可能发生铁水、钢水、液(熔)渣泄漏、坠罐(包)事故,甚至引发高温灼烫、火灾、爆炸等恶性事故。 2.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在铁水、钢水、液(熔)渣吊运通道及其临近区域容易造成群死伤。

典型事故案例 2007年清河特殊钢“ 4.18”钢包脱落特别重大事故,造成 32 人死亡,6人受伤。 事故直接原因: 1. 违规使用普通桥式起重机吊运钢水,导致制动力矩不足未能阻止罐体下坠; 2. 钢水吊运通道违规设置工具间,并将其作为交接班会议室。

法规标准规要求 钢铁企业操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室、热修工作区、固定式冷修工区设置在高温熔融金属吊运影响围 即为重大生产安全事故隐患 涉及此条的情况: 1.《国家安全监管总局办公厅关于明查暗访省市、市钢铁行业化解过剩产能安全生产执法专项行动工作情况的通报》(管四函〔2017〕158号)中明确,热修操作平台属于人员聚集场所,不应设置在高温熔融金属吊运影响区域。 2.《应急管理部关于明查暗访省钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动工作情况的通报》(应急函〔2018〕118 号) 具体判定事项 涉及的主要生产工序: 1.铁水预处理吊运区域 2.转炉兑铁水罐运输区域 3.精炼跨、连铸钢水吊运跨 4.渣跨罐吊运通道 5.其他涵盖炼铁企业熔融金属倒罐吊运区域 错误案例:

2019年度钢铁企业安全事故案例汇编140页word文档

2019大钢企业事故案例汇编 全国大钢安全协作会 中国金属学会冶金安全分会编制 二○○八年五月 目录 目录 (1) 1 死亡事故案例 (5) 1.1 年终检修清理垃圾,不慎越过栏杆坠落 (5) 1.1.1 事故经过 (5) 1.1.2 事故原因分析 (6) 1.2 钢尾跑出打飞护板,轧钢工头部受伤死亡 (6) 1.2.1 事故单位概况 (6) 1.2.2 事故经过 (7) 1.2.3 事故性质及原因 (8) 1.2.4 责任认定及处理意见 (9) 1.2.5 防范措施及建议 (9) 1.3 高工作业不系安全带,皮带连锁不清出事故 (10) 1.3.1 事故经过 (10) 1.3.2 事故原因分析 (11) 1.3.3 事故性质认定: (12) 1.3.4 事故责任分析和对事故责任者的处理意见 (12) 1.3.5 预防事故重复发生的措施 (14) 1.4 皮带机头下钻过,被皮带伤害身亡 (15) 1.4.1 事故经过 (15) 1.4.2 事故原因分析 (16) 1.4.3 事故性质认定 (16) 1.4.4 事故责任分析和对事故责任者的处理意见 (17) 1.4.5 预防事故重复发生的措施 (18) 1.5 驾驶操作不精心,撞倒同行出矿工 (18) 1.5.1 事故经过 (18) 1.5.2 事故原因分析 (20) 1.5.3 事故整改及防范措施 (21) 1.5.4 事故的责任分析及处理意见 (22) 1.6 图方便存侥幸,跨越皮带跌倒 (23) 1.6.1 事故详细经过 (24) 1.6.2 事故原因分析 (27) 1.6.3 事故责任分析和对责任者处理意见 (30) 1.6.4 预防事故重复发生的措施 (32) 第 1 页

机械行业安全事故案例分析

机械行业安全事故案例分析 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自 拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,李某进行推送,另有一人 接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,(因这台刨床的刨刀没有安全防护装置。)右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆 除了,结果不久就发生了事故。 安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者 生命安全和健康而设置的。 二、危险作业不当心,用手操作招厄运 一些机械作业的危险性是很大的,但有些使用人员,对此并不重视,尤其是工作时间长了,更不 把危险当回事,将操作规程和要求抛在脑后,想怎么干,就怎么干。结果造成了不可挽回的恶果。例 如下面的这个案例,就是因为不把危险当回事,用手代替应该用工具完成的工作,而导致的不幸事件。 1999年8月17日上午,浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的入料口是非常 危险的部位,按规定,在作业中必须使用木棒将原料塞入料口,严禁用手直接填塞原料,但江某在用 了一会儿木棒后,嫌麻烦,就用手去塞料。以前他也多次用手操作,也没出什么事,所以他觉得用不 用木棒无所谓。但这次,厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口,手指就给削掉了。 手是我们身体很重要的一部分,我们的很多安全生产操作的条文,都是用曾经流过血的手写成的,千万不要再冒失去手的危险去验证它的正确性。爱护自己的双手就是爱护自己的生命。 三、习惯不能成自然,休息也得想安全 我们在工作中,可能会经常做一些不安全的行为,有一些行为可能是不经意和习惯做出的,但不 知你是否想过,就是这些小小的习惯行为,有时会造成终生的后悔,甚至是付出生命的代价。 2001年8月17日下午,河北某机械厂职工李某正在对行车起重机进行检修,因为天气热,李某 有点发困,他就靠在栏杆上休息,结果另一名检修人员开动行车,李某没注意,身体失去平稳而掉下,结果造成严重摔伤。 时时注意安全,处处预防事故。麻痹大意只会招来伤害。在生产作业现场,我们都要有“眼观六路,耳听八方”的警惕性,不论是在操作的时候,还是在暂时空闲,想休息的时候,都要牢记安全第一,做到不伤害自己,不被别人伤害,千万不能习惯成自然地去做一些不安全的行为。 2003年7月29日早晨7时35分,东岭矿碎石车间的岗位职工正在打扫岗位卫生,为岗位交接班作准备。由于生产任务紧,皮带运输机仍在运输矿石。11#皮带岗位操作工吴好强象

近期冶金行业事故案例解析

河北普阳钢铁公司 “1.4”煤气中毒重大事故 2010年1月4日10时5分左右,河北普阳钢铁有限公司发生煤气中毒重大事故,造成21人死亡,9人中毒。 一、事故经过 2009年12月23日左右,三叶公司向普阳南坪炼钢分厂提出割除3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板,将3#风机煤气管道和原煤气管道连通。2010年1月3日8时30分左右,南坪炼钢分厂运转工段长王用生电话通知三叶公司现场负责人刘建华,在1#转炉停产期间可以进行盲板割除作业。约10时30分,在盲板切割出5000mm*500mm的方孔后,发生2人死亡事故,三叶公司施工人员随即停工。事故现场处置后,南坪炼钢分厂副厂长武保成安排当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人孔(未对盲板上切开的方孔进行补焊),王用生安排当班风机房操作工李康给3#风机管道U型水封进行注水,李康见溢流口流出水后,关闭上水阀门。1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产。 从1月3日13时至1月4日8时,1#转炉一直冶炼生产。1月4日8时,1#转炉一直在生产。1月4日8时,甲班接班时有一包铁水待炼、两包钢水待连铸,且连铸结晶器故障只能单流拉钢,所以接班后1#转炉没有立即生产。约9时15分对备好的铁水进行冶炼,月9时55分出完钢后1#转炉又停止冶炼,以待所有钢水拉完后更换结晶器。因本炉冶炼时间过长,且煤气检测仪器发生故障,故该炉没有回收煤气。 1月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。约10时50分,炉内砌砖的田会平与在2# 转炉操作砌炉提升机的郭志杰通话,要求炉外的刘菲按尺寸切砖,郭志杰让刘菲到提升机小平台来取炉砖尺寸,刘菲刚到提升机口突然晕倒,郭志杰与小平台上一起工作的刘亚军、田杰用手去拉刘菲但未了拉动,郭志杰感到头晕,同时意识到刘菲可能是煤气中毒,马上用手捂住自己的鼻子并向身边的另外两人喊:“有煤气,赶快离开”,并边跑边用对讲机报告调度。炼钢分厂当班调度从对讲机里听到后,通知普阳感到副总经理石金根并立即组织救援。 二、事故原因 1、在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除煤气管道中的盲板,U型水封未按图纸施工,存在安全隐患,U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,且没有采取U型水封与其它隔断装置并用的可靠措施,导致此次事故的发生 2、普阳钢铁公司违反GB50235-1997《工业金属隔断工程施工及验收规范》第11.0.2 以及《建设工程质量管理条例》第16条的规定,在工程交接验收前,未对建设项目检修检查,没有确认工程质量是否符合施工图和国标规定,而且在未对项目进行验收的情况下,同意三叶公司将3#风机煤气管道与主管道隔断的盲板割通,将未经验收的水封投入使用。 3、3#风机煤气管道事故完毕后,三叶公司违反GB6222-2005《工业企业煤气安全规程》第4. 4、4.5和6.4.4的规定,对U型水封的管道。阀门、排水器等设备没有进行试验和检;没有向普阳钢铁公司提交竣工说明书、竣工图以及验收申请;没有确认水封是否达到设计要求,没按图纸要求安装补水管路和逆止阀 4、普阳钢铁公司安全生产规章制度不健全,落实不到位,培训不完善,普阳钢铁公司技术和操作人员安全技能低,业务知识差,指挥系统有较大的随意性。在该次煤气管道连通

机械行业典型事故案例分析

机械行业典型事故案例分 析 Prepared on 22 November 2020

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根。 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。(案例一) 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆除了,结果不久就发生了事故。 (案例二) 2000年10月13日,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。

钢铁行业安全事故案例集

钢铁行业安全事故案例集 在企业安全教育中,我们要着重强调作业人员和管理指挥人员的安全意识,而安全意识的基础是“危险意识”。强化“危险意识”着重点是教育员工和管理指挥人员知道什么是危险行为;什么是危险状态。俗话说“无知者才无畏”,只有员工意识到作业时存在着危险,才会有意识主动去避免危险的发生。危险不可怕,可怕的是没有意识到或者没有觉察到“危险”的存在,那里才是最危险的。 心存侥幸容易使操作人员在思想上出现盲目的自信、盲目的冲动。生产中的习惯性违章多是由心理扭曲导致,赶时间、赶速度,变成了图省事、图快捷,抄近路,违反工艺规程这些恰恰是十分危险的行为。 侥幸与不幸只有一步之遥。几次违章作业可能没发生事故,但是不等于没有危险。正因为缺少了这种“危险意识”会使个别员工产生思想麻痹,危险就靠近了;天地有万古、此身不再得。因此就要强化“危险意识”安全教育。这本安全事故汇编就是很好的教材。让全体员工知道避免发生事故,就应当想到可能发生的危险。“常怀畏惧、方有忧患,常思危险、方有安全”,道理在其中。根据“轨迹交叉理论”事故是在物的不安全状态和人的不安全行为发生交叉时出现的,因此要控制和消除物的不安全状态,还要清除人的不安全行为,而要清除人的不安全行为,就要养成随时遵纪守法的习惯,就必须加强自律意识和持续学习,循规蹈矩、严格恪守岗位安全操作规程,不要重复昨天的事故,要戒仿戒效做一个拒“三违”、杜“冒险”的员工。只有这样企业才有真正持续发展,安全生产才能长治久安。读书寄兴于深思,定能深心。通过这本事故案例集的推出,希望每个员工都能理解每一条安全操作规程后面,都是生命和血作为支撑的,让我们认真坚持读好这本书。

发电企业典型事故案例汇编

发电企业典型事故案例汇编 (内部学习资料)

目录

人身事故 贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年) 【事故经过】 9月10日14时10分,贵州电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排沈××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。拆除悬臂由50t履带吊配合,拆卷扬机由80t履带吊配合,其余工作人员在地面指挥及配合以上工作的实施。随后,母××和杨×及其他上门吊的十人到门吊上开始工作。15时30分左右,因厂房内有其他工作,母××安排悬臂侧的拆除工作由沈××负责指挥,卷扬机侧拆除工作由袁××负责指挥。母××到厂房后,杨×作为队技术员在门吊上负责总体指挥。16时10分左右,悬臂侧的连接螺栓已拆除完毕,杨×在门吊上指挥地面的左××去拉住悬臂起吊安全绳,以防悬臂与主梁脱开时碰撞50t履带吊吊臂,当悬臂与主梁脱开时,门吊即向腿侧倾倒,开始倾倒时速度较慢,大约倾至硬腿与地面夹角50o时,速度加快,然后跨塌,造成此次事故的发生。 【事故原因】 门吊倾倒后,通过现场勘察,发现门吊硬腿与主梁连接螺栓已被火焊割除28颗。 经现场调查,该项工作作业指导书编写准确、完善,施工前技术交底清楚。根据作业指导书的规定,在拆除螺栓前应先将缆风绳把硬腿及软腿固定,而且必须用80T 履带吊和50T履带吊双机抬吊主梁,且抬吊负荷须接近主梁重量时,才可拆除主梁与硬腿和软腿的连接螺栓。但是在门吊倾翻时,此项工作还未作。 1.吊门倾翻分析: 当硬腿与主梁连接螺栓被人为割掉28颗后,门吊基本不能承受任何侧向的作用力,而在割除连接螺栓之前,未按作业指导书的要求拉缆风绳并用两台吊车吊住主梁并受力,此时拆除悬臂脱开时对主梁所产生的一个侧向作用力将远远大于被割除连接螺栓后门吊所能承受的侧向作用力,导致门吊倾翻。 2.直接原因: 根据事故调查,电建二公司职工杨×没有按照审批作业指导书施工,擅自安排人员割除门吊硬腿与主梁连接螺栓(部分),造成门吊失稳是这次事故的发生的直接原因。 3.间接原因: 1)现场母××(现场指挥)14时10分在安排了工作时,只是安排拆除悬臂,没有安排割螺栓内容。15时30分左右母××因离开现场时安排沈××负责指挥继续拆除悬臂工作,但门吊倾翻后发现门吊硬腿与主梁连接螺栓部分被割除,显然扩大了工

钢铁企业事故案例汇编精编版

钢铁企业事故案例汇编文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录一、死亡事故 一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落 (1) 二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡 (2) 三、高工作业不系安全带皮带连锁不清出事故¨ (6) 四、皮带机头下钻过被皮带伤害身亡 (10) 五、驾驶操作不精心撞倒同行出矿工 (13) 六、图方便存侥幸跨越皮带跌倒 (18) 七、高空作业不戴安全带防护意识差坠落身亡 (26) 八、质检员擅迸作业区取样操作工安检不细致事故 (29) 九、撤离检修现场违章卷入了皮带密封罩 (34) 十、交接班打扫皮带机撞上托辊被挤致死 (38) 十一、放炮点火要互保监护不力出事故 (42) 十二、技术交底不明确人员监护不到位 (47) 十三、吊索强度不够断裂吊物坠落倾翻压人 (52) 十四、监督施工单位作业不慎坠入煤气管道 (56) 十五、检查煤气区域漏点不戴空气呼吸器中毒 (59) 十六、压力管道爆炸多人伤亡 (64) 十七、按钮误操作习惯违章机械伤害事故常发生 (68) 十八、停用油过滤器淬火油喷溅伤人 (71) 十九、起重机下挂稻壳袋龙门钩坠落砸伤人 (74) 二十、危险辨识不严密误听电话误操作 (77)

二十一、安全确认不到位盲目移车酿事故 (80) 二十二、更换料斗护皮皮带突启伤人 (82) 二、重伤事故 一、安全确认不到位左腿带大运输链 (83) 二、吊卸油桶挤落地面检修人员受撞重伤 (90) 三、非正常登行车左脚受挤断裂 (92) 四、超负荷使用钢丝绳垃圾斗坠落砸双脚 (94) 五、指挥清理球团除尘管道砸人 (97) 六、横穿铁路火车碾伤 (98) 七、窑情变化末应对违章操作酿事故 (99) 八、热风炉爆炸路过被烫伤 (101) 九、补炉操作不当喷渣炉工避让不及烫伤 (104) 十、大包窜钢事故突发应急撤退不当坠落 (107) 十一、上下作业未联系炉渣掉下砸伤人 (110) 十二、安全认妇虽有限规程完善要及时 (112) 十三、突现高负压右手吸人阀 (115) 十四、末按规程放置止轮器右手被碾压造成重伤 (117) 十五、装车作业管理不完善推动车组溜行碾伤人 (119) 十六、危险因素估计不足积料落下砸人骨折 (122) 十七、列车运行上车踩空小腿轧伤 (124) 死亡事故案例 一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落 2007年1月18日上午9时左右,福建三钢炼铁厂2#高炉炉长王xx在清理设备

机械行业典型安全事故案例分析讲解教材

机械行业典型安全事故案例分析讲解 ——传递安全知识共享安全经验

某年某月某日9:30左右,某港口堆积场一名工人前往一集装箱区域继续作业, 因无钥匙就拿来乙炔瓶想把集装箱的锁割开,气割过程中产生的明火引燃集装箱内的 可燃气体发生爆炸,伴随着巨大的爆炸声,该集装箱尾部被炸飞,这名工人当场被炸死 ,另在集装箱周围的3名工人被不同程度烧伤。厂门外500m 范围内都感到强烈的震 动。 据了解,前晚上班的工人在集装箱内使用完乙炔后并未将瓶移出就锁好集装箱下 班了,可能随后该气瓶发生乙炔泄漏。同时该乙炔瓶没有年检。 【事故经过】 【事故教训】 1.气焊、气割作业都属于临时动火作业,必须按要求办理《临时动火作业申请》; 2.气瓶使用后应及时关闭阀门,检查是否存在漏气等安全缺陷; 3.进行动火作业时应检查动火点周围的容器、空间是否存在可燃气体密闭空间; 4.气瓶属于特种设备,必须按要求进行法定检验方可使用,使用操作必须持证上岗。 【事故原因】 1.气割过程中的明火引燃集装箱内泄露的乙炔气体是造成本次爆炸事故的直接原因; 2.前一天上班的工人在集装箱内使用完乙炔后未将气瓶关紧,造成乙炔气体泄露是造成事故的主要原因; 3.该员工利用乙炔进行气割前未确认集装箱内的状况,鲁莽作业造成本次死亡事故,属主要原因; 4. 现场危险作业管理不当,气焊、气割等危险作业管理不受控,是本次事故的间接原因。 1、乙炔气瓶泄露违规动火爆炸事故

某公司模具科员工李某用一块50X60mm 的原材料,利用剪板机准 备将其剪切成30X40的垫片,作业过程中李某发现材料太小,剪板机压 杆无法将材料压住,便伸左手进去按住材料,此时脚碰触到剪板机脚踏 开关,剪板机下行做剪切动作,将李某的左手食指、小指前端及中、无 名指第一关节全部切断,事发后马上送往市和平医院进行手术治疗。1.加强设备的检查维护,剪板机防护栏发生变形等安全防护装置异常时应及时报修,严禁设备带故障运行; 2.调整物料时严禁将脚放在脚踏开关上,以防误操作造成设备启动,如有急停开关应在急停关闭的情况下操作; 3.为确保剪板作业的安全,尽量安装可靠的安全防护装置,如光电式安全防护装置。 【事故经过】 【事故图示】 【事故教训】 1.剪板机的防护栏变形未及时修复,手可以从变形处随意伸入剪切危险 区域,是本次事故的主要原因; 2.李某违反剪板机安全操作规程,手在调整物料时脚还放在脚踏开关上, 误操作导致事故发生; 3.安全意识不足,现场安全管理不到位。 【事故原因】 2、剪板机误操作手指切断事故

某钢铁企业事故案例汇总

某钢铁企业事故案例汇总Accident case 安全

目录 一、视线昏暗两摩托车撞车,小腿骨折(交通) (3) 二、清残渣站位不当滑入憋渣器事故(炉前) (4) 三、无证上岗操作天车吊物挤人(炉前) (5) 四、吊具未挂牢甩向旁人面部(高炉铸铁) (5) 五、图捷径横跨憋渣器滑入铁沟内(炉前) (6) 六、单岗作业皮带机伤人(皮带) (6) 七、体力透支高处滑落摔伤事故(检修) (7) 八、人员撤离不彻底热风围管人孔盲板爆裂耐火砖伤人(炉前) (7) 九、残渣倾倒斗放置不稳挤伤脚趾(炉前) (8) 十、攀爬钩机大臂摘取吊具高处坠落(炉前) (9) 十一、未带安全帽物体砸中头部(高炉铸铁) (9) 十二、站位不当盖板不全绞断腿(除尘) (10) 十三、单梁吊控制器护盖掉落伤人(检修) (11) 十四、铁路线旁行走不会避让火车被刮伤(交通) (12) 十五、检修未挂牌非岗位人员开皮带伤人(皮带检修) (12) 十六、临时加班回家途中车撞伤(交通) (13) 十七、煤气设施漏气不带空气呼吸器作业轻度中毒(检修) (14) 十八、独自巡检皮带滑倒卷入皮带底部(皮带) (14) 十九、独自查看检修设备刮蹭掉入高炉内(设备调试) (15) 二十、站位不当撬起钻杆滑落(炉前) (17) 二十一、泥炮喷泥伤人面部(炉前) (18) 二十二、身体瘦弱高温区域中暑(炉前) (19) 二十三、皮带机临时停机更换托辊急停开关故障伤人(皮带) (20) 二十四、物体不牢压伤手指(检修) (21) 二十五、地面湿滑摔折大腿 (22) 二十六、铁沟旁连接钻杆踩滑烧伤(炉前) (23) 二十七、泥炮炮膛温度压力升高喷溅伤人(炉前) (24) 二十八、铁口区域漏气作业人员煤气中毒(炉前) (25) 二十九、搬运盖板滑落砸断手指(维修) (26) 二十九、联系不到位检修人员被带出十几米(皮带) (27) 三十、非维修工切割钢材锯片碎裂伤人(炉前) (28) 三十、设备运转检修焊条穿入手掌(检修) (29) 三十一、上下天车不走安全通道挤伤(天车) (30) 三十二、横跨皮带小车挤伤大腿(皮带) (30) 三十三、无证驾驶拖拉机翻车(交通) (31) 三十四、钩机行走方行反转撞伤开口机(炉前) (32) 三十五、防护器材佩戴不正确煤气中毒(炉前) (33) 三十六、倒盲板布袋空气呼吸器煤气中毒(炉前) (34) 三十七、站位不正确踩入铁沟内(炉前) (35) 三十八、进入罐内氮气窒息(密闭空间) (35) 三十九、铁口区域作业火星引燃衣服(检修) (36) 四十、检查时独自行走,小车开动轧断手指(电工检修) (37) 四十一、电工拆线不彻底,电弧烧伤(电气) (37) 四十二、防护措施不当,清料仓杂物煤气中毒(煤气) (38) 四十三、高处坠落落入料仓内(高处) (39)

冶金行业安全规范解读及典型案例

炼钢目录 一、废钢处理安全作业 (1) 二、煤气烤包安全作业 (7) 三、铁水罐、钢水罐、渣罐安全作业 (8) 四、起重安全作业 (11) 五、氧气转炉安全作业 (19) 六、电炉安全作业 (27) 七、炉外精炼安全作业 (27) 八、连铸安全作业 (32) 九、乙炔、丙烷汇流室安全 (37) 十、煤气回收安全作业 (40) 十一、修炉安全作业 (47)

第三章炼钢 一、废钢处理安全作业 (AQ2001-2004)(6.2.13)废钢处理设施应有可靠的安全防护措施,落锤破裂间(场)应设封闭型防护结构,废钢爆破应采纳泄压式爆破坑。 规程解读: 部分废钢含密封件,需拆除后方可当做废钢,防止密封容器受热爆炸,落锤破裂间粉碎废钢时飞溅废钢,无封闭防护可能砸伤或碰伤周边人员。泄压式爆破能够有效的减轻振动和噪声,且无碎块飞出,爱护周边人员。 (AQ2001-2004)(7.2.1)可能存在放射性危害的废钢,不应进厂。进厂的社会废钢,应进行分选,拣出有色金属件、易燃易爆及有毒等物品;对密闭容器应进行切割处理;废武器和弹药应由相关专业部门严格鉴定,并进行妥善的处置。 规程解读: 禁止放射性废钢进入厂区,一经发觉立即铅封按程序上报。 易燃易爆及有毒密闭容器应废武器和弹药会引发爆炸事故。 废钢应按照以下标准验收:(按制度规定进行处置并建立台账) 1)废钢性质

2)废钢中不同意有成套的机器、设备及结构件等。 3)废钢铁表面不得有过量的油脂、土砂、水泥、废木材、耐火材料、炉渣等杂物,不得混有橡胶制品,不得混有表面镀锡的废钢。 4) 废钢中不同意有混有废铁、合金钢;含有多量Cu的废钢(指含有铜制品或钢中含铜量>0.25%的废钢)、Si钢和合金钢等特种成分的废钢与一般废钢应分不保管。 5)废钢中不准有二端封闭的管状物、封闭器皿、易燃、易爆物及有毒物质等。 6)废钢中不得有放射性物质或受过放射性污染。 案例:炼钢厂电炉爆炸事故 事故通过 2006年11月22日零时5分,位于某县经济特区前杜村的“某县新福制品厂”内一处炼钢电炉突然发生爆炸。正在炼钢炉周围干活的10名工人被爆炸的冲击气流崩飞,其中3人死亡,7人受伤。 事故缘故: 发生爆炸是因为化铁电炉内一根直径一寸的铁管内含有爆炸异物。

机械伤害事故案例

机械行业典型事故案例分析 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。 下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。 (案例一)2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆除了,结果不久就发生了事故。 (案例二)2000年10月13日,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机电机和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。 以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作

用造成的。安全意识淡薄是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身体。 二、危险作业不当心,用手操作招厄运 一些机械作业的危险性是很大的,但一些使用这些机械的人员,对此并不重视,尤其是工作时间长了,更不把危险当回事,操作规程和要求抛在脑后,想怎么干,就怎么干。结果造成了不可挽回的恶果。例如下面的这个案例,就是因为不把危险当回事,用手代替应该用工具完成的工作,而导致的不幸事件。 案例三:1999年8月17日上午,浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的入料口是非常危险的部位,按规定,在作业中必须使用木棒将原料塞人料口,严禁用手直接填塞原料,但江某在用了一会儿木棒后,嫌麻烦,就用手去塞料。以前他也多次用手操作,也没出什么事,所以他觉得用不用木棒无所谓。但这次,厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口,手指就给削掉了(农村的青饲料切割机伤的人太多旋耕机。手是我们身体很重要的一部分,我们的很多安全生产操作规程,都是用曾经流过血的手写成的。我们千万不要再冒失用手的危险去验证它的正确性。爱护自己的双手就是爱护自己的生命。 三、习惯不能成自然,休息也得想安全

年钢铁企业事故案例汇编

目录 一、死亡事故 一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落 (1) 二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡 (2) 三、高工作业不系安全带 皮带连锁不清出事故¨ (6) 四、皮带机头下钻过 被皮带伤害身亡 (10) 五、驾驶操作不精心撞倒同行出矿工 (13) 六、图方便存侥幸 跨越皮带跌倒 (18) 七、高空作业不戴安全带 防护意识差坠落身亡 (26) 八、质检员擅迸作业区取样操作工安检不细致事故………………………29 九、撤离检修现场违章 卷入了皮带密封罩…………………………………34 十、交接班打扫皮带机 撞上托辊被挤致死…………………………………38 十一、放炮点火要互保 监护不力出事故……………………………………42 十二、技术交底不明确 人员监护不到位..........................................47十三、吊索强度不够断裂 吊物坠落倾翻压人 (52) 十四、监督施工单位作业 不慎坠入煤气管道………………………………56 十五、检查煤气区域漏点 不戴空气呼吸器中毒 (59) 十六、压力管道爆炸多人伤亡…………………………………………………64 十七、按钮误操作习惯违章机械伤害事故常发生…………………………68 十八、停用油过滤器淬火油喷溅伤人…………………………………………71 十九、起重机下挂稻壳袋 龙门钩坠落砸伤人 (74) 二十、危险辨识不严密 误听电话误操作 (77) 二十一、安全确认不到位盲目移车酿事故…………………………………80 二十二、更换料斗护皮皮带突启伤人 (82) 二、重伤事故 一、安全确认不到位左腿带大运输链………………………………………83 二、吊卸油桶挤落地面检修人员受撞重伤 (90) 三、非正常登行车 左脚受挤断裂 (92) 四、超负荷使用钢丝绳垃圾斗坠落砸双脚 (94) 五、指挥清理球团 除尘管道砸人……………………………………………97 六、横穿铁路火车碾伤 (98) 七、窑情变化末应对 违章操作酿事故 (99) 八、热风炉爆炸路过被烫伤 (101) 九、补炉操作不当喷渣 炉工避让不及烫伤 (104) 十、大包窜钢事故突发应急撤退不当坠落 (107) 十一、上下作业未联系 炉渣掉下砸伤人 (110) 十二、安全认妇虽有限规程完善要及时……………………………………112 十三、突现高负压右手吸人阀………………………………………………115十四、末按规程放置止轮器右手被碾压造成重伤…………………………117 十五、装车作业管理不完善 推动车组溜行碾伤人 (119) 十六、危险因素估计不足 积料落下砸人骨折………………………………122十七、列车运行上车 踩空小腿轧伤…………………………………………124

全国大型钢铁企业安全事故案例汇编

2006大钢企业事故案例汇编 2006年全国大钢安全协作会事故案例汇编,共收录死亡事故案例37个,重伤事故案例31个,分成死亡事故和重伤事故两部分。事故案例的编写按事故发生的时间先后顺序排列,案例的内容根据各成员单位提供的事故调查报告书,主要分成事故时间、事故类别、事故经过、事故原因、事故责任分析、整改措施等六个部分,编者为每个事故案例加上了小标题,事故案例中涉及的相关人员均隐去了真实姓名。 2006年事故案例的汇编得到了各成员单位的大力支持,有宝钢、首钢、本钢、马钢、攀钢、唐钢、邯钢、太钢、济钢、安钢、莱钢、酒钢、天铁、武钢、邢钢、杭钢、八钢、南钢、涟钢等单位提供了事故调查报告书,在此表示感谢。还有一些成员单位2006年度没有发生死亡、重伤事故,在此对他们在2006年度安全管理工作取得的成绩表示祝贺。 因编写时间仓促,本汇编一定存有不少疏漏,请大家指正,并期望获得谅解。 全国大钢安全协作会秘书处 2007年5月9日 目录 2006大钢企业事故案例汇编 (1) 目录 (1) 1 死亡事故案例 (9) 1.1 未签安全协议开孔板作业珠光砂涌出掩埋七名民工 (9) 1.1.1 事故经过 (9) 1.1.2 事故原因初步判断 (9) 1.2 浇注管上观察浇注站位不当失足坠落 (10) 1.2.1 事故经过 (10) 1.2.2 事故原因 (10) 1.2.3事故责任划分及处理意见 (11) 1.2.4 防范措施 (11) 1.3 进入煤仓中毒冒险施救死亡 (12) 1.3.1 事故经过 (12) 1.3.2 事故性质及原因分析 (12) 1.3.3整改措施 (13) 1.4 忽视劳保用品穿戴停送电作业遭电击 (13) 1.4.1 事故经过 (13) 1.4.2 事故原因及性质 (14) 1.4.3事故责任及处理意见 (14) 1.4.4 防范措施 (14) 1.5 清扫皮带不停机伤害苦果自身酿 (15) 1.5.1 事故经过 (15) 1.5.2 事故原因分析 (15) 1.5.3事故责任划分及处理意见 (16) 1.5.4 防范措施 (16) 2 进入设备本体不加防范焊接小车撞击颈部死亡 (17)

起重机械典型事故案例原因分析

起重机械典型事故案例 原因分析 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

起重机械典型事故案例原因分析随着我国城市化进程的步伐日益加快,高层建筑、大型建筑成为城市建筑的主流,建筑起重机械也为不可缺少的施工设备。为确保设这类设备的安全使用,保障国家财产和人民生命安全,国家相关部门对建筑起重设备的生产、安装、维护和使用一直都进行严格的控制和管理,对设备操作人员进行安全培训,强化安全意识,以防范安全事故。但在实际操作过程中,由于一些操作人员人为的疏忽,全国每年仍会发生多起建筑起重机械安全事故。在此,我们挑选了2005年北京市部分建筑起重机械事故的典型案例进行事故分析,以期引起业内人士的重视,避免悲剧再次发生。 1 大臂未自由回转造成倒塔事故 1.1事故概况事故概况 事故发生时间: 2005年6月7日 标准节数量: 13节(基础节7.5m) 起重臂长度: 60 m

设备: 1994年4月生产的H3/36B塔吊 2005年6月7日,某工地上空阴云密布,大风突起,大雨夹着冰雹不期而致,塔机司机见状认为不能继续吊装作业,迅速将起重臂转向西北方向,但仅切断电源,打开风标开关,就爬下塔机,进房间避雨。大雨过后,司机来到现场,发现塔机已经倒在基坑中。所幸基坑内的施工人员也因躲避大雨离开现场,未造成人员伤亡。经技术勘察,该塔机为H3/36B塔机,塔身高度为46.5米,起重臂长度为60米。 塔机倒在基坑内的位置以及相对尺寸见图3。经现场检验,基础水平度符合标准,未发现基础沉降现象,配重安装数量正确,各机构、风标制动装置均已被破坏。根据塔机产权单位向北京市气象局索取的气象证明材料表明,当时该地区的风力为6级,风向为西北。 1.2 事故分析 从塔身下部折弯处可以看到,失效主要发生在东南方向的主弦杆(见图4),为典型的受压单肢失稳,显然是由塔身弯曲超载所致。根据塔机倒在基坑内的位置,塔机向东南方向倾倒,明显由西北风载荷所致。根据事故后塔机在基坑内起重臂朝向西南,平衡臂朝向东北的状态,可以说明发生事故瞬间,塔机起重臂朝向西南,平衡臂朝向东北。

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