蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策(一)

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蒸汽系统管道漏点的成因及对策

蒸汽系统管道漏点的成因及对策

凝 结水 系统 。本 装置 的蒸 汽分 为 10 a的低 .Mp
压 蒸汽 和 3 5 a的 中压 蒸汽 两种 ,其 中低压 .Mp
统 中 ,垫片 是法 兰密封 的核心 ,它 的压 缩和 回 弹能力 是达 到密封 的必 要条件 。在 介质 的作用 下 ,垫片上 的残余 压 紧应力 不小于 工作 密封 比
结 晶水 的硅酸 镁矿物 棉纤 维 ,每 根纤维 是 中空 的 ,而低压 蒸汽 的 操作 温度 为 2 0 0 ℃左右 ,而
有一部分橡胶的最高使用温度小于 20 0 ℃,如 C R、
封比压 ,常以符号 Y 表示 。这两个参数代表 了
预紧和 操作工 况的条件 下垫片 的使用性 能。垫 片 的压 缩和 回弹 能力 是达 到密 封 的必 要条件 ,
压 时 ,法 兰就 能保 持 良好 的密封 。 由图可 见 , 影 响 密 封 的 主要 因 素有 垫 片密 封 的 影 响 G2 、 螺 栓拧 紧的影响 W 、法 兰刚度及 密封 面的状 况 0和操作条 件 的影 响 P。 ()原因分析 2
蒸 汽是 由厂 热力 管 网过来 ,主要 用做装 置 的伴 热 、吹扫 、服 务站 、加 热用 ;中压 蒸 汽分 为两
还 有阀 门格 兰漏 、焊 口漏 、本 体漏 等等 。以下
分 别作具体分析 。
样 喷射 而 出 ,并发 出嘶 嘶地尖 叫声 ;而法 兰渗
漏是渐 进式 的 ,一 开始 是渗水 或 冒汽 ,然后 泄
漏 量 逐渐增 大 ,如 不及 时处理 ,最 终会 发生蒸
3 漏点成 因分析 及对策 .
3 1法 兰漏 .
1 工 艺过程简介 . 本文所 指的蒸汽系统 是从 广义上来所 说的 , 具 体来说 ,也就是 包含 了相 应 的进水 系统 和排

锅炉烟管泄漏事故的原因分析及处理

锅炉烟管泄漏事故的原因分析及处理

锅炉烟管泄漏事故的原因分析及处理作者:马丁来源:《中文信息》2019年第10期摘要:对600MW亚临界汽包炉烟管泄露事故进行检验,分析出现事故的原因,并基于事故出现的原因提出相应的解决措施,能有效预防事故的再次出现,产生不良影响。

关键词:600MW亚临界汽包炉烟管泄露事故原因事故处理中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2019)10-0215-02锅炉烟管泄漏事故的出现会引发严重的后果,对600MW亚临界汽包炉使用过程中出现的烟管泄露事故进行探究,能优化设备的安全运行效果,避免造成巨大的经济损失和安全损失,维护设备的高效稳定运行。

一、事故概况1.事故经过在某厂一台600MW亚临界汽包炉运行的过程中,出现了烟管泄露的事故,形成极低水位,引发了自动停炉的问题。

按照事故报告,600MW亚临界汽包炉在运行方面曾经出现过保温层外大量渗水的问题,对设备进行观察,能看到在后烟箱外侧以及右侧孔位置上还存在明显的流水痕迹,在发现600MW亚临界汽包炉烟管泄漏事故的情况下,其他设备仍然保持正常运行。

2.600MW亚临界汽包炉基本情况600MW亚临界汽包炉是采用美国燃烧工程公司的引进技术设计制造的,锅炉整体为亚临界参数、四角切向燃烧方式、控制循环、单炉膛平衡通风、露天布置、泉港框架的汽包炉。

从600MW亚临界汽包炉投入使用后,在本厂中已经累计运行了2745小时。

锅炉制作方面所采用的主体材质为P295GH,烟管设计规格为φ89×3mm,对锅筒参数进行分析,其长度、外径分别为7056mm、4200mm,炉胆的长度和内径分别为6196mm、1615mm。

在锅炉投入使用的情况下,原始材料齐全,属于已经完成定型的产品,并且安全性能监督检验达到合格标准。

二、事故检验在出现了600MW亚临界汽包炉烟管泄露的问题后,对事故进行检验,重点对破口烟管实施宏观检查,并针对烟管测厚、内壁、后烟箱等进行集中检查,对锅炉烟管泄露的情况做出客观判断。

蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策参考文本

蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策参考文本

蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

1前言烟管泄漏是在用锅炉较易发生的事故,锅炉烟管穿孔后,将会导致无法维持正常水位及无法正常燃烧,给运行带来直接影响,给业主带来经济损失,必须紧急停炉,并上报当地锅炉安全监察部门。

本文以一起锅炉烟管穿孔泄漏事件为例,分析此类事件发生的原因,并给出了防止发生的措施。

冬季锅炉使用高峰来临,希望以本文为例,能够引起相关单位有关人员的高度重视,有效预防类似事件的发生。

2概述某单位一台额定蒸发量为6t/h的进口卧式内燃烟火管燃油蒸汽锅炉,额定压力1.0Mpa,运行压力0.78 Mpa,1997年6月投用,间断运行(累计近4年)。

在20xx年5月进行例行检查时,发现该炉后烟箱下部有滴水痕迹,要求立即停止运行,停炉冷却后打开烟箱,可见管板下部有渗水滴水现象,放掉锅水,择日进行了内部检验,发现烟管发生腐蚀穿孔泄漏,具体位置为二回程入口从上向下最后一排、从左向右第2根,同时发现该炉二回程烟管水侧靠近回燃室端存在溃疡状氧腐蚀。

3 检验及分析3.1宏观检验烟管穿孔部位在靠近管子与管板连接的焊缝处,在穿孔部位存在灰褐色腐蚀产物,刮下腐蚀产物后呈腐蚀凹坑,最深2.9mm,在穿孔部位附近切割截取横断面样管,可见腐蚀凹坑的腐蚀起源于管子外壁,位于焊缝旁,腐蚀凹坑底部壁厚明显减薄,最薄处已穿透。

蒸汽管道泄漏分析

蒸汽管道泄漏分析

蒸汽管道泄漏分析摘要:蒸汽管道是工业中重要的压力管道之一,由于其长期在恶劣环境下运行,在管道应力集中或者焊制质量不合格的地方容易造成穿孔泄漏。

本文针对蒸汽管道发生泄漏的原因进行了分析,并结合一些实际案例对泄漏修补方法进行了总结,提出了预防蒸汽管道的一些改进措施。

关键词:蒸汽管道;泄漏;预防0前言近年来,蒸汽管道泄漏爆炸的事故时有发生,给现场运行生产人员造成重大损失。

蒸汽管道一般为高温高压的压力管道,其性能运行状况直接影响整个系统的安全。

有的蒸汽管道在弯头或者三通等的位置经常受到高温蒸汽的冲刷导致管壁变薄或者穿孔造成蒸汽泄漏;也有的是由于管道本身质量原因或者焊接质量不合格造成砂眼泄漏蒸汽;还有一些蒸汽管道阀门质量不过关,引起阀门焊接处或者法兰位置蒸汽泄漏。

1 蒸汽管道泄漏的原因蒸汽压力管道泄漏,首先要做的就是查找出泄露段的管道,然后进行局部截断蒸汽输送,查找泄露原因。

只有查明管道泄漏的真实原因,才能及时进行处理修补。

1.1管道设计问题如果蒸汽管道布置设计不合理,加上蒸汽管道支吊架安装误差,管道的柔性不好,将导致管道局部应力集中,且对管道端部连接设备产生过大的发作用力,对管道和设备的安全运行带来很大的隐患。

例如2013年9月在山东省某企业燃煤锅炉分汽包出口管道焊接口出发生断裂爆炸,大量蒸汽从断裂口喷出,造成三间板房倒塌,室内锅炉配电设施系统故障,幸未造成人员伤害。

事故主要原因就是蒸汽管道设计不合理,管道末端未设置疏水装置,造成大量冷凝水积聚在管道内,蒸汽管道本身有很大的应力,堵漏过程中出现剧烈振动,同时运行中蒸汽量负荷突变发生超压现象,在外力作用下造成人身和设备事故,引起管道突然断裂。

1.2管道安装焊接质量不合格蒸汽管道所有焊接位置均应该严格按照规范标准施工,焊接以后还应该安装要求的比例探伤合格。

实际由于各个施工单位水平参差不齐,管理不到位造成焊接质量不合格,最终导致蒸汽泄漏爆炸事故发生。

例如2016年08月,在湖北省某电厂发生的高压蒸汽管道发生爆管事故,其主要原因是2号锅炉蒸汽出口主管道流量计焊缝开裂,大量高温的过热蒸汽外泄,导致主控室玻璃破裂,造成主控室人员严重伤亡。

锅炉炉管泄露分析要领和措施

锅炉炉管泄露分析要领和措施

锅炉炉管泄露分析要领和措施一、引言。

锅炉是工业生产中常用的设备之一,它能够将水加热成蒸汽,为生产提供热能。

然而,在锅炉运行过程中,由于各种原因,炉管泄露的情况时有发生。

炉管泄露不仅会影响锅炉的正常运行,还可能造成安全事故。

因此,及时发现炉管泄露并采取有效措施是非常重要的。

本文将从炉管泄露的分析要领和措施两个方面进行探讨。

二、炉管泄露的分析要领。

1. 定期检查。

首先,要定期对锅炉进行检查,特别是对炉管进行仔细检查。

通过检查可以及时发现炉管的异常情况,比如腐蚀、磨损、裂纹等,从而避免炉管泄露的发生。

2. 分析泄露原因。

一旦发现炉管泄露,就需要及时对泄露原因进行分析。

可能的原因包括炉管腐蚀、热应力过大、燃烧不完全等。

只有找到泄露的根本原因,才能有针对性地采取措施进行修复。

3. 测量泄露量。

在发现炉管泄露后,需要及时测量泄露量。

通过测量可以了解泄露的程度,从而判断是否需要立即停机维修,或者可以延迟维修时间。

4. 分析泄露对锅炉的影响。

泄露会影响锅炉的运行效率和安全性,因此需要对泄露对锅炉的影响进行分析。

这样可以更好地评估泄露的严重程度,以便采取相应的措施。

5. 制定修复计划。

最后,根据泄露的情况和影响,制定修复计划。

修复计划要包括具体的修复措施、维修时间、维修人员等内容,确保能够及时有效地修复炉管泄露。

三、炉管泄露的措施。

1. 停机维修。

如果炉管泄露严重,影响锅炉的正常运行,就需要立即停机进行维修。

在停机维修期间,需要对炉管进行检修,修复泄露部位,确保炉管的完好。

2. 更换炉管。

如果炉管泄露严重,已经无法修复,就需要更换炉管。

更换炉管需要选用质量好、耐腐蚀的炉管,确保更换后的炉管能够长时间稳定运行。

3. 加强维护管理。

为了防止炉管泄露的发生,需要加强锅炉的维护管理工作。

定期对锅炉进行检查、清洗、维护,及时发现问题并进行处理,可以有效减少炉管泄露的发生。

4. 提高操作技能。

提高操作人员的技能水平,使其能够熟练掌握锅炉的操作规程和维护方法,能够及时发现和处理炉管泄露的问题。

蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策

蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策

A man is afraid of his parents being filial and his wife is true love.勤学乐施天天向上(页眉可删)蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策1前言烟管泄漏是在用锅炉较易发生的事故,锅炉烟管穿孔后,将会导致无法维持正常水位及无法正常燃烧,给运行带来直接影响,给业主带来经济损失,必须紧急停炉,并上报当地锅炉安全监察部门。

本文以一起锅炉烟管穿孔泄漏事件为例,分析此类事件发生的原因,并给出了防止发生的措施。

冬季锅炉使用高峰来临,希望以本文为例,能够引起相关单位有关人员的高度重视,有效预防类似事件的发生。

2概述某单位一台额定蒸发量为6t/h的进口卧式内燃烟火管燃油蒸汽锅炉,额定压力1.0Mpa,运行压力0.78 Mpa,1997年6月投用,间断运行(累计近4年)。

在2008年5月进行例行检查时,发现该炉后烟箱下部有滴水痕迹,要求立即停止运行,停炉冷却后打开烟箱,可见管板下部有渗水滴水现象,放掉锅水,择日进行了内部检验,发现烟管发生腐蚀穿孔泄漏,具体位置为二回程入口从上向下最后一排、从左向右第2根,同时发现该炉二回程烟管水侧靠近回燃室端存在溃疡状氧腐蚀。

3 检验及分析3.1宏观检验烟管穿孔部位在靠近管子与管板连接的焊缝处,在穿孔部位存在灰褐色腐蚀产物,刮下腐蚀产物后呈腐蚀凹坑,最深2.9mm,在穿孔部位附近切割截取横断面样管,可见腐蚀凹坑的腐蚀起源于管子外壁,位于焊缝旁,腐蚀凹坑底部壁厚明显减薄,最薄处已穿透。

现场将渗漏烟管抽出后,可以看到烟管除穿孔部分外,其它部位的外表面也明显散布多处凹坑,凹坑内有层状覆盖物,疑似腐蚀产物。

由于手段所限,尚未能对抽出管段进行进一步的化学成分分析和金相分析,但是由于该锅炉已经正常运行10年,初步判定管子的原材料金相组织正常,化学和力学性能正常,间接可以排除材质原因。

3.2 资料调查现场检查该台锅炉的产品质量证明文件,发现该台锅炉产品具有完备的材质证明和检验证明,文件资料齐全,烟管使用符合德国TRD201 St37.8, 规格φ63.5×2.9mm,相当于国内20#锅炉管(GB3087)。

锅炉四管泄露的原因分析及预防措施

锅炉四管泄露的原因分析及预防措施

锅炉四管泄露的原因分析及预防措施摘要:锅炉四管泄露是火电厂较为严重的事故,四管泄露将会影响机组的安全运行,四管泄露的主要原因有管材质量差与焊接质量差、管壁超温、飞灰磨损、吹灰器吹损,本文将对这些原因进行分析并介绍相应的预防措施。

关键词:管材;焊接;超温;磨损;吹损引言:火电厂锅炉四管是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器,其作用是吸收炉膛火焰和烟道高温烟气的热量,使进入四管的水加热成具有一定过热度的蒸汽,蒸汽推动汽轮机做功,从而带动发电机发电。

由于四管外部直接接触燃烧的火焰、飞灰、吹灰蒸汽等介质,内部受给水和蒸汽流动的冲刷。

经过长时间的作用,管壁在运行中逐渐变薄。

当管壁变薄到一定程度,不能承受内部给水或蒸汽的压力时,就会出现破裂,高压介质直接喷向炉膛内部,造成炉内燃烧不稳定,甚至高压介质冲刷其他管道导致泄露进一步加剧。

四管泄露会打破封闭循环,后面管道内介质流动变缓,影响到整个循环的正常进行,锅炉会被迫停运,甚至会造成安全事故。

锅炉四管泄漏直接影响到锅炉的安全运行和机组的出力,是电站非计划停运的主要因素。

因此找到四管泄漏的原因,从根本上治理四管泄漏,是发电厂减少非计划停运的关键。

1四管泄漏的原因1.1管材质量差与焊接质量差1)锅炉四管泄露最重要的因素就是管材的质量不合格,在锅炉运行中,如果管材质量不合格,在受到高温高压的影响时,就很容易发生泄漏甚至爆破,造成事故,严重的影响设备安全被迫停机甚至造成人身伤害,对机组与人员造成不可估量的损失。

管材质量不合格主要包括材质使用没有达到标准、管壁较薄、材质不匀均。

质量不合格的管材可能原本就存在裂缝和夹渣,在使用的过程中,经过外力的作用,会发生爆破泄漏的情况。

2)焊接质量不合格也是锅炉四管发生泄漏的重要原因之一,锅炉的受热面都是由管道组装起来的,而一台大容量锅炉的受热面焊接口就多达几万个,焊接工艺不合格,焊接口就容易发生泄漏。

焊接缺陷主要有未熔合、咬边、裂纹、未焊透、夹渣、气孔等,这些缺陷存在于受热面金属基体中,在收到高温高压的作用时基体就会被割裂,产生应力集中现象,在锅炉四管的安装过程中,如果焊接部分没有处理好,很容易发生泄漏。

锅炉四管泄漏问题及防范方式简析

锅炉四管泄漏问题及防范方式简析

锅炉四管泄漏问题及防范方式简析在燃煤锅炉系统运行中,四管泄漏是十分常见的安全问题,直接影响锅炉正常运行。

因此要加强锅炉四管泄漏防范工作,保证锅炉安全稳定。

基于此,本文首先提出锅炉四管泄漏问题,进而提出相应的防范方法。

标签:锅炉;四管泄漏;问题;防范方法一、锅炉四管泄漏的主要问题和原因(一)磨损问题由于锅炉在运行中会持续受到机械磨损、飞灰磨损,从而影响锅炉运行。

其中,飞灰磨损是指并未完全燃烧的颗粒燃料在受热面高速移动,从而剥离掉部分金属元素,逐渐让受热面变薄,飞灰的移动速度越高,则对受热面冲击力越大,从而出现磨损问题;机械磨损,则是在锅炉安装过程中由于人为因素造成的金属表面受到损害,降低了金属强度,无法承受介质压力,从而导致泄漏问题。

(二)腐蚀问题由于锅炉运行条件恶劣,不仅要承受高温,还要承受高腐蚀性。

腐蚀主要是包括外部腐蚀和内部腐蚀。

如果腐蚀问题严重,则可能造成爆管事故。

烟气腐蚀主要是因为烟灰中的碱性物质在高温条件下升华,可与烟气中的氧化硫反应为硫酸盐,在锅炉内部温度达到550-710℃时,就会变成凝结物附着在金属表面上,导致金属表皮上的氧化膜被破坏,产生腐蚀问题。

如果锅炉内部水质不合格,与空气接触会生成二氧化硫等腐蚀物,造成内部腐蚀。

此外,水中氧原子超标也会造成腐蚀问题。

(三)过热爆管锅炉实际运行情况会直接影响四管使用寿命,由于受热面损害是一个长期过程,如果出现了爆管问题,抢修难度较大。

由于烟气流速会直接导致受热面受损,如果介质温度高,则会缩减金属使用寿命。

(四)材质与安装问题锅炉构成十分复杂,如果材质不达标、安全质量差,则会提高爆管几率。

锅炉在设计中通常会考虑各个承压件的泄漏问题,但是在安装中由于受到了客观因素的影响,也会增加安全隐患。

如果材料质量不达标,则会因为金属表面温度超过允许温度,或因为结构原因出现应力集中,且应力超出了金属承受力,都可能会产生泄漏问题。

二、锅炉四管泄漏问题的防范措施(一)四管泄漏预防针对泄漏问题,需要从锅炉运行、检修、管理方面采取预防措施。

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蒸汽锅炉烟管泄漏原因分析及具体对策(一)
1前言
烟管泄漏是在用锅炉较易发生的事故,锅炉烟管穿孔后,将会导致无法维持正常水位及无法正常燃烧,给运行带来直接影响,给业主带来经济损失,必须紧急停炉,并上报当地锅炉安全监察部门。

本文以一起锅炉烟管穿孔泄漏事件为例,分析此类事件发生的原因,并给出了防止发生的措施。

冬季锅炉使用高峰来临,希望以本文为例,能够引起相关单位有关人员的高度重视,有效预防类似事件的发生。

2概述
某单位一台额定蒸发量为6t/h的进口卧式内燃烟火管燃油蒸汽锅炉,额定压力1.0Mpa,运行压力0.78Mpa,1997年6月投用,间断运行(累计近4年)。

在2008年5月进行例行检查时,发现该炉后烟箱下部有滴水痕迹,要求立即停止运行,停炉冷却后打开烟箱,可见管板下部有渗水滴水现象,放掉锅水,择日进行了内部检验,发现烟管发生腐蚀穿孔泄漏,具体位置为二回程入口从上向下最后一排、从左向右第2根,同时发现该炉二回程烟管水侧靠近回燃室端存在溃疡状氧腐蚀。

3检验及分析
3.1宏观检验
烟管穿孔部位在靠近管子与管板连接的焊缝处,在穿孔部位存在灰褐色腐蚀产物,刮下腐蚀产物后呈腐蚀凹坑,最深 2.9mm,在穿孔部位
附近切割截取横断面样管,可见腐蚀凹坑的腐蚀起源于管子外壁,位于焊缝旁,腐蚀凹坑底部壁厚明显减薄,最薄处已穿透。

现场将渗漏烟管抽出后,可以看到烟管除穿孔部分外,其它部位的外表面也明显散布多处凹坑,凹坑内有层状覆盖物,疑似腐蚀产物。

由于手段所限,尚未能对抽出管段进行进一步的化学成分分析和金相分析,但是由于该锅炉已经正常运行10年,初步判定管子的原材料金相组织正常,化学和力学性能正常,间接可以排除材质原因。

3.2资料调查
现场检查该台锅炉的产品质量证明文件,发现该台锅炉产品具有完备的材质证明和检验证明,文件资料齐全,烟管使用符合德国TRD201St37.8,规格φ63.5×2.9mm,相当于国内20#锅炉管(GB3087)。

3.3运行调查
3.3.1该蒸汽锅炉的用途为提供酒店洗衣场日常用气、通过热交换器负责日常生活热水的加热以及担负冬季空调系统的热源。

由于设有备用炉,该锅炉并非长时间满负荷运行,全年运行状态为间歇使用,每年合计运行期约为4个月,运行期间蒸汽压力保持范围为0.68~0.78Mpa。

3.3.2该炉采用大楼水池供水,原水为市政给水,为保证水池水质卫生标准,物业人员向水池内投放了从卫生防疫站购买的缓释氯球,但未监测水中余氯。

该炉配美国原装钠离子交换器,运行正常,在交换器软水出水点取水
化验,结果合格。

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