数控机床故障诊断与维修案例

合集下载

数控车床的常见故障诊断及其维修实例

数控车床的常见故障诊断及其维修实例

数控车床的常见故障诊断及其维修实例数控车床的常见故障诊断及其维修实例随着我国对先进制造技术的不断重视,数控车床在生产中扮演着越来越重要的角色,但操作者所遇到的故障也在不断增多,这对生产造成了很大的影响。

本文通过对数控车床工作原理的介绍,详细描述了目前数控车床所出现的常见故障、诊断方法与诊断原则,并结合实例进行了分析。

数控机床是一种高精度、高柔性、高效率的自动化机床,由于其投资比普通的机床高得多,因此降低数控机床的故障率、缩短故障修复时间,对提高机床利用率具有十分重要的意义。

目前,数控机床的故障诊断一直是困扰操作、维修人员的难题。

由于数控机床的安全性和工作可靠性会对生产单位的效益产生直接的影响,因此对数控机床出现的故障进行及时的诊断十分重要。

数控车床的构成与基本工作原理详细地了解数控车床的基本构成及其工作原理,是提高数控车床故障的分析诊断能力的必要条件。

下图是数控车床加工工件的过程图。

在数控车床上加工工件时,操作者首先根据零件图制定出加工方案,编写出零件加工程序,然后在控制装置编辑状态(EDIT)下,输入加工程序,存入数控装置的存储器中。

数控装置对信息代码进行译码、寄存,经处理和运算,把结果以数字信号的形式分配给机床各坐标的伺服机构。

由数控装置发出的信号,通过伺服机构经传动装置驱动机床各运动部件,使机床按规定的顺序、速度和位移量进行工作,从而加工出符合图纸要求的零件。

数控车床常见故障介绍按照数控车床发生故障的部件分类,我们一般把故障的类型分为以下两大类。

1.主机故障数控车床的主机部分包括机械、冷却、润滑、液压等装置。

常见的主机故障有以下几种。

1.1功能性故障是指在工件加工精度方面所出现的故障,表现为加工精度不稳定,加工误差大,运动反向误差大,工件表面粗糙度高。

1.2动作型故障是指机床各种动作故障,表现为主轴不转动,工件夹不紧,刀架转动失调,等等。

1.3结构型故障是指主轴发热,主轴箱噪声大,产生切削振动,等等。

数控机床维修技术及维修实例

数控机床维修技术及维修实例

数控机床维修技术及维修实例一、数控机床的维修技术数控机床作为工业生产中不可或缺的设备之一,其维修工作一直备受关注。

下面介绍一些常见的数控机床维修技术。

1. 电气维修数控机床中常见的电气问题包括电机故障、电路故障等。

电机故障可通过检查电机的绝缘电阻、转子线圈是否短路等进行诊断。

而电路故障则需通过检测电路中的保险丝、开关、继电器、电容等元件,找出其中故障元件并进行更换。

2. 机械维修数控机床在长期使用过程中,机械部分如导轨、螺杆等也会存在磨损、松动等问题。

此时需要对数控机床进行机械维修。

机械维修的具体步骤包括:拆卸故障部位、检查问题原因、更换或修复损坏部分、重新安装。

3. 编程维修通常情况下,数控机床使用人员会根据需要自行编写机床的加工程序,但编写程序时也会存在错误导致数控机床不能正常工作。

此时需要进行编程维修,主要包括检查程序语法、修改程序错误等操作。

二、数控机床维修实例下面介绍一则数控机床的维修实例,以便更好理解上述维修技术。

实例背景该台数控机床已运行数年,最近出现报警停机的问题,并出现零件加工不合格等问题。

解决过程1.首先进行电气检查,检查电路和电机连接状态,未发现异常。

2.在机械检查中发现,导轨磨损程度较高,需要对导轨进行更换。

3.更换后的导轨需要重新进行编程设定,此时发现编程语法有误,进行修改后重新设定。

4.重新设定后进行了多次的试车和调试,最终发现并解决了后续加工不合格等问题。

结论通过以上维修过程,我们可以发现,数控机床维修过程中的各项技术都具有一定的综合性,需要将电气、机械和编程等多种技术手段融合运用,全面诊断故障并解决问题。

数控机床常见故障的诊断与排除范本

数控机床常见故障的诊断与排除范本

数控机床常见故障的诊断与排除范本数控机床是一种集机械、电气、液压、气动和计算机技术于一体的先进设备,广泛应用于各个制造行业。

然而,由于机床使用的复杂性和长时间运行,常常会出现各种故障。

及时和准确地诊断和排除故障,对于保持机床的正常运行以及提高生产效率至关重要。

在本文中,将介绍数控机床常见故障的诊断与排除范本。

一、电气故障1. 故障现象:机床电源没有接通,无法正常运行。

排查方法:检查机床电源是否正常接通,检查各个电源线路是否处于正常状态。

2. 故障现象:机床电源正常接通,但机床无法启动。

排查方法:检查机床主电源开关、控制柜门开关、急停开关等是否处于正常状态,检查控制柜内部各个电路是否正常。

3. 故障现象:机床工作过程中突然停机或者出现电流过大现象。

排查方法:检查各个电机、伺服驱动器、继电器等电气元件是否出现故障,检查负载过大或者工作过程中出现异常情况。

二、机械故障1. 故障现象:机床在运行过程中出现噪音或者震动现象。

排查方法:检查机床各个部件是否松动或者损坏,包括主轴、进给系统、传动系统等,进行适当的调整和维护。

2. 故障现象:机床刀具无法正常切削工件。

排查方法:检查机床刀具是否磨损或者松动,检查进给系统和主轴系统是否正常工作,检查工件和夹具是否正确。

3. 故障现象:机床出现漏油或者润滑系统不正常。

排查方法:检查机床润滑系统是否有足够的润滑油,检查润滑系统的管路是否正常,检查润滑泵是否工作良好。

三、控制系统故障1. 故障现象:机床控制系统无法正常工作。

排查方法:检查控制系统电源、接线、信号线是否正常连接,检查控制系统的软件和硬件是否出现故障。

2. 故障现象:机床运动轴无法正常运动或者位置误差过大。

排查方法:检查伺服驱动器和编码器是否正常工作,检查运动轴的机械结构是否正常,检查运动轴的运动控制参数是否正确。

3. 故障现象:机床程序运行中出现错误或者停顿。

排查方法:检查机床程序是否正确,检查编程和操作是否正确,检查机床控制系统的相关参数是否设置正确。

设备维保中的故障诊断与维修方法案例分析

设备维保中的故障诊断与维修方法案例分析

经过检查,发现数控机床的主轴电机出现 故障,导致机床无法正常工作。
维修方法
经验总结
更换主轴电机,并对机床进行全面检测, 确保机床恢复正常运行。
对于数控机床这类高精度设备,应定期进 行案例二:电梯故障诊断与维修
故障现象
电梯在运行过程中出现抖动,且伴有异响。
发动机在启动后出现异常响声,且功率下降。
经过检查,发现发动机的曲轴轴承出现磨损,导致发动机运行 不稳定。
更换曲轴轴承,并对发动机进行全面检测,确保发动机恢复正 常运行。
对于发动机这类核心部件,应定期进行维护和保养,及时发现 并解决潜在故障,以保证设备的正常运行和延长使用寿命。
04
设备故障预防与管理
02
设备维修方法
预防性维修
定期检查
按照预定的时间间隔对设备进行检查,及时发现潜在的故障或问 题,防止设备在运行过程中出现故障。
预防性维护
根据设备制造商的推荐,定期对设备进行维护和保养,如更换润滑 油、清洗设备等,以保持设备的良好状态。
故障预测
利用先进的故障预测技术,如振动分析、油液分析等,对设备的运 行状态进行监测,预测可能出现的故障。
设备维保中的故障诊断与维修方法案 例分析
目 录
• 设备故障诊断技术 • 设备维修方法 • 故障诊断与维修案例分析 • 设备故障预防与管理 • 设备故障诊断与维修的未来展望
01
设备故障诊断技术
故障诊断的基本概念
故障诊断
通过对设备运行状态进行监测, 识别和判断设备是否存在异常或 故障,并对故障的性质、部位和 程度进行分析的过程。
智能化和自动化技术的应用
智能化故障诊断系统
利用智能化技术对设备进行实时监测和故障诊断,提高故障识别 速度。

数控机床维修技术及维修实例

数控机床维修技术及维修实例

数控机床维修技术及维修实例
数控机床维修技术及维修实例
数控机床维修技术是一种需要经验和技能的特殊维修工作,对
于数控机床的维护和保养至关重要。

本文将介绍一些数控机床的常
见维修技术以及维修实例。

1.故障检测
故障检测是数控机床维修的重要工作之一,它可以帮助技术人
员更好地理解数控机床的问题,并采取正确的措施解决问题。

例如,如果数控机床出现了轴向移动问题,首先应确定故障原因,检查导轨、轴承和电机。

有时,可能需要重新校准轴线和轴向,以确保机床的精度和稳定性。

2.维修和更换部件
数控机床的机械部件和电子部件都需要进行维护和更换。

例如,机床的液压系统可能出现泄漏,需要更换密封件和管道。

同时,数
控系统的各种电子元件也需要进行检查和更换,例如显示器、计算
机和控制器。

3.维护保养
数控机床的维护保养工作是确保机床正常运行的关键。

这包括
清洁、润滑和紧固各种部件。

清洁机床的过滤器和冷却系统等部件,并定期更换润滑油和液压油,以防机床损坏。

维护保养还包括定期检查和校准机床的各种参数和设置,以确
保机床的精度和性能。

维修实例:
例如,某机床在加工中心铣削的过程中没有仔细检查工件的坐标,并且没有保持适当的刀具配置,导致工件精度下降。

针对这个问题,技术人员应将刀具重新装置并更换较好的切削刃,然后进行重复的数字控制程序,并使用新的工件坐标位置。

此外,还应该检查机床加工中心铣削的各个参数,确保它们是正确的,从而保证机床的精度和稳定性。

以上是数控机床维修技术及维修实例的介绍,希望这篇文章能
够为您提供帮助。

数控机床故障分析实例

数控机床故障分析实例

数控机床故障分析实例
数控机床是目前普及度最高、用途最广泛的机床之一,也是制造业中使用频率最高的设备之一。

随着科学技术的发展,数控机床的技术水平日益提高,但偶尔仍会发生故障,影响正常生产,下面我们就以一个实际案例介绍,如何分析数控机床故障。

本案例中,一台数控机床出现故障,主要表现为驱动部件出现异常声响、轴位定位不准,无法正常工作。

首先,必须了解机床的基本结构,以及机床的故障表现。

其次,根据机床的基本结构,分析可疑部件,找出可能引起故障的原因,如驱动部件、主轴等;然后,根据机床的故障表现,详细分析可疑部件,例如确定驱动部件是否可以正常运行,主轴是否有松动等。

通过分析,可以发现可能的故障部位,最终定位故障源。

最后,分析故障源,找出机床故障的原因,比如机床走线不当、碰撞损伤等,并将针对不同原因的解决办法提出。

本案例故障分析的思路可供今后参考,可以有效帮助用户更加容易地解决数控机床故障。

因此,可以结合生产实际,详细准备故障分析流程,提高故障分析效率;此外,还可以建立合理的保养计划,定期检查数控机床重要零部件,及时发现故障,防止机床故障的发生。

总之,提升数控机床的可靠性和安全性需要建立系统的预防技术体系,其内容包括故障预防、故障分析和维修技术等等。

特别是在复杂实际生产中,以故障分析为基础,及时排查故障,可以有效地提高数控机床的工作效率,同时也有助于提升制造业的竞争力和安全性。

通过本案例分析,我们了解到,故障分析是提高数控机床可靠性
和安全性的基础,只有建立健全的故障分析系统,才能保证数控机床的正常运行,同时也可以有效保障安全生产。

第7章数控机床故障分析维护与调试实例资料ppt课件

第7章数控机床故障分析维护与调试实例资料ppt课件
经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
第7章 数控机床故障分析、维护与调试实例
• 7.1数控车床故障分析实例 • 7.2数控铣床故障分析实例 • 7.3加工中心故障分析实例
2024/3/14
8
经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
7.1.5 机械部件故障维修实例
• [例7-15]机械抖动故障维修 • 故障现象:CK6136车床在Z向移动时有明显的
2024/3/14
1
经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
引例
数控机床在使用过程中可能的故障有机械故障、电气故障、操作故障、 编程故障。故障的原因是多样的,有的可能是电气元件的质量问题,有 的是装配问题、有的是使用问题。对故障原因进行正确、准确的分析, 并确定合理的解决方案是数控机床的使用者、设计者共同关注的问题。
其余刀位可以正常转动。
2024/3/14
3
经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
7.1.2主轴系统故障维修实例
• [例7-3] 主轴高速飞车故障维修
• 故障现象:国产CK6140数控车床,采用FANUC 0T数控系统。机床主轴为V57直流调速装置, 当接通电源后,主轴就高速飞车。

FANUC数控系统故障现象分析与处理

FANUC数控系统故障现象分析与处理

FANUC数控系统故障现象分析及处理1.FS6系列,沈阳第一机床厂的CK6140数控车床(系统:system-3TD31-05。

CNC主板型号:A20B-0008-0200.211。

主轴伺服控制板型号:A350-0008-T372/04。

)例1 车床主轴无论正、反转,运转约5min后,按停止按钮,主轴旋转不能立即停止(无制动),若再启动机床主轴(不论方向如何)时,机床CRT无显示报警号,主轴驱动器控制板上的LED3灯亮,机床不能运行。

分析排除:该车床为直流主轴驱动,LED3灯亮的原因是直流电机输入电源相序不正确或缺相造成,由于机床已使用过,接线未动,不可能是相序不正确,应是缺相造成。

缺相原因可能是某个晶闸管损坏或驱动器未触发其晶闸管工作转换(逆变)。

因主轴开始能运行一段时间,只要不是热稳定性差应是未触发晶闸管工作转换(逆变)所致。

速度反馈回路、电流反馈回路及其控制电路是造成未触发晶闸管工作转换(逆变)的主要原因。

故①查主轴编码器及其传动,传动无松动,编码器工作正常,说明速度反馈回路正常。

②更换主轴伺服控制板备用板,故障现象未改变(该板在另一台车床上试用正常),说明控制回路正常。

③在电流反馈回路上,因未检测到零电流,系统撤消了触发脉冲,出现逆变颠覆导致缺相报警,更换电流互感器后故障消除。

例2 用换刀指令开始找不到刀位号,经修理刀架又不能锁紧,但在所指定的刀位处刀架有停顿现象,然后刀架继续旋转。

分析排除:刀架找不到刀位号一般是接近开关无DC24V或8个接近开关中有损坏的。

刀架不能锁紧一般是刀架电机反转延时参数不对,或刀架夹紧到位限位开关不起作用,或锁紧机构有故障。

经关机后用手盘刀架电机,刀架锁紧正常,说明锁紧机构正常,用万用表查限位开关,动作和线路正常,说明不是限位开关不起作用。

故①查接近开关无DC24V,系电源线端脱焊所致。

②焊好脱线后,刀架能在指定刀位有停顿现象,但刀架未锁紧,说明刀架PLC输入输出信号正常,进一步检查系夹紧延时参数不对所致,调整后故障排除。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
例2:加工中心X轴机械爬行故障;
故障现象:某加工中心运行时,工作台X轴方向位移过程中产生明显的机械爬行故障,故障发生时系统不报警。
分析及处理过程:因故障发生时系统不报警,但故障明显,故采用上例方法,通过交换法检查,确定故障部位应在X轴伺服电动机与丝杠传动链一侧;为区别电动机故障,可折卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,单独通电检查电动机。检查结果表明,电动机运转时无振动现象,显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查。通过手感检查,感觉到这种抖动故障的存在,且丝杠的全行程范围均有这种异常现象。折下滚珠丝杠检查,发现滚珠丝杠螺母在丝杠副上转动不畅,时有卡死现象,故而引起机械转动过程中的抖动现象。折下滚珠丝杠螺母,发现螺母内的反相器处有脏物和小铁屑,因此钢球流动不畅,时有卡死现象。经过认真清洗和修理,重新装好,故障排除。
课题
数控机床故障诊断与维修案例
课型
讲授、实验
授课班级
数控11C3/4/5
授课时数
2
教学目标
1、了解数控机床常见故障;
2、掌握数控机床故障维修的一般方法;
教学重点
1、数控机床常见故Байду номын сангаас举例;
2、掌握数控机床故障维修的一般方法
教学难点
1、了解数控机床常见故障;
2、掌握数控机床故障维修的分析方法
学情分析
学生在对整个数控机床进行做系统分析。
例:机床过载报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC-0M系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为434,表现形式为Z轴电动机电流过大,电动机发热,停上40min左右报警消失,接着再工作一阵,又出现同类报警。
分析及处理过程:经检查电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成。为了区分是电气故障还是机械故障,将Z轴电动机拆下与机械脱开,再运行时该故障不再出现。由此确认为机械丝杠或运动部位过紧造成。调整Z轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整Z轴导轨镶条,机床负载明显减轻,该故障消除。
教学效果
教后记
例:一台带西门子810控制系统的MCV 50立式加工中心由于机床的控制装置出现偶发性故障,引起了机床的加工坐标轴Z方向发生偏移,偏移量为3mm,导致ATC自动换刀不到位,使加工出来的零件在Z方向的尺寸不合格。但是机床的运行状况良好无反映,CRT显示屏上也无任何报警信息。预到这种情况我们该怎么办?请不要着急,我们不要忙于拆卸设备应先冷静一下调查发生异常现象的前后状况。寻找并分析可能引起故障的原因:①ATC机械手进行刀具交换中没有到位;②机床Z轴坐标位置原点有编移;③机床异常状况与CNC数控装置参数有关。通过检查,排除了①、②两项因素。于是,根据这类数控机床的特点,分析检查了与坐标位移有关的参数,发现第510号是Z坐标轴的栅格位移量(GRDSZ),其设定值在(0~+32767)或(0~-32767)μm。机床在执行返回参考原点时,首先会碰到减速限位开关,一旦减速信号发出,机床变为低速移动,当移动部位到达栅格位置时进给也就停止,回参考点工作才完成。由于机床的异常原因使Z轴参考原点偏移约3mm,这个偏移量是与坐标轴栅格移位量有关的,查看CRT画面510号参数,它的原始设定值是6907μm,由于加工的工件是过切削而超差,现将这一数据修改为-9907μm。再重新开机,先做机床回原点、自动交换刀具等一系列动作都正常后,再进行加工试验,将加工完成的工件送检后证实合格,故障排除。
例:某公司有一台德国OVERBECK外圆磨床,数控系统采用E44NC。开机后,CRT显示“+0.000”,且不断闪烁,而在正常状态下应显示“+0.005”。按操作面板上“TEST”键,系统正常自检。但按压“PROG”键时,屏幕没有任何数据显示。打开电气控制柜,发现存储板上有一指标灯不亮,这表明存储板上的数据有丢失现象,可初步判定是机床参数丢失。在“PROG”方式下利用软盘或网络电脑重新输入机床参数后,机床恢复正常。
分析造成故障的原因很多,但维修时最常见的是伺服电动机的制动器未松开。
在本机床上,由于采用斜床身布局,所以X轴伺服电动机上带有制动器,以防止停电时的下滑。经检查,本机床故障的原因确是制动器未松开:根据原理图和系统信号的状态诊断分析,故障是由于中间继电器的触点不良造成的,更换继电器后机床恢复正常。
例:x轴窜动故障
故障现象:北京第一机床厂产XHK716立式加工中心,x轴在运动到某一固定位置时出现窜动,机床不报警。
分析及处理过程:轴窜动可能是由速度环或者位置环异常引起的。首先检查速度环路、测速机、电动机、驱动器及连接电缆正常。该机床x轴采用感应同步器作为测量尺,检查励磁正弦和余弦信号、放大器、定尺和滑尺也都正常,但见随工作台移动的信号电缆有明显磨损痕迹,测量该电缆线有时断时续现象,更换电缆故障排除。
例1:加工中心Y轴机械爬行故障;
故障现象:某加工中心运行时,工作台Y轴方向位移过程中产生明显的机械爬行故障,故障发生时系统不报警。
分析及处理过程:因故障发生时系统不报警,同时观察CRT显示出来的Y轴位移脉冲数字量的速率均匀(通过观察X轴与Z轴位移脉冲数字量的变化速率比较后得出),故可排除系统软件参数与硬件控制电路的故障影响。由于故障发生在Y轴方向,故可以采用交换法判断故障部位。通过交换伺服控制单元,故障没有转移,故故障部位应在Y轴伺服电动机与丝杠传动链一侧。为区别电动机故障,可折卸电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器,单独通电检查电动机。检查结果表明,电动机运转时无振动现象,显然故障部位在机械传动部分。脱开弹性联轴器,用扳手转动滚珠丝杠进行手感检查。通过手感检查,感觉到这种抖动故障的存在,且丝杠的全行程范围均有这种异常现象。折下滚珠丝杠检查,发现滚珠丝杠轴承损坏。换上新的同型号规格的轴承后,故障排除。
例:X轴回零时产生超程报警“OVER TRAVEL-X”
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754的数控铣床,X轴回零时产生超程报警“OVER TRAVEL-X”。
分析及处理过程:检查发现X轴报警时离行程极限相差甚远,而显示器显示的X坐标超过了X轴范围,故确认是软限位超程报警,将参数0704改为-99999999(限位最大值)后回零,若没问题,再将其改回原值即可。
例4:驱动器出现OVC报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0T-C系统、采用FANUC S系列伺服驱动的数控车床,手动运动X轴时,伺服电动机不转,系统显示ALM414报警。
分析与处理过程:FANUC 0T-C出现ALM 414报警的含义是“X轴数字伺服报警”,通过检查系统诊断参数DGN720~723,发现其中DGN720 bit5=l,故可以确定本机床故障原因是X轴OVC(过电流)报警。
例3:故障现象:某配套FANUC 0T MATE系统的数控车床,在加工过程中,经常出现X轴伺服电动机过热报警。
分析与处理过程:故障分析过程同上例,经检查X轴伺服电动机外表温度过高,事实上存在过热现象。
测量伺服电动机空载工作电流,发现其值超过了正常的范围。测量各电枢绕组的电阻,发现A相对地局部短路;拆开电动机检查发现,由于电动机的防护不当,在加工时冷却液进入了电动机,使电动机绕阻对地短路。修理电动机后,机床恢复正常。
相关文档
最新文档