五原则表填写实例
TO:广汽ATTN:CC:
FM:东方骏
发生状况
事实的把握
顾客名广汽
○不良内容(现象)
○现品的检证(外观、内部、寸法、动作、电气)
(纯正品番)·外观不良(穿孔)
品番·从不良的写真及向客户调查分析
载带来料(OK)品名中央面板
1.穿孔位置不固定
生产加工(NG)发生日2014年4月20日 2.有时一卷当中有多个位置穿孔
QA检验(NG)
发生场所广汽品质零件科出货(OK)
生产日期2014年4月20日发生数1PCS
连络书发生NO
2014.4.20
原因的究明适当的对策
对策效果的确认
○发生原因(根据对顾客返品的不良现品确认后的推测原因)○发生对策实施日
生产20卷产品时高温胶布不会磨损。
·每生产20卷产品时停下检查高温胶布。
如有磨损马上更换。
·更换胶布以后,之前生产的要进行
重点检查
水平展开,SLF125-6H同种对策对应。
○流出原因
○流出对策
没有采取全数检查
·采取全数进行检查6月29日
步骤 1.对高温胶布进行定 1.TDK返品在现品票右侧标识“全检品+重检人员编号”时监控同时采取全检。 2.后续第一批正常品标识“全检品”
材料接触易穿孔
2.加快吹气成型的试验
注:后续恒久公司会一直采取全数检查。有变更时会提前通 知TDK,TDK批准后变更。
注:恒久公司正在试验吹气成型工艺。如果成功可有效避免此故障。
当面的处置(对象品番、层别方法、在库选别结果)
向源流的反馈(体制、构造的反映)防止缺陷再发生对策报告书
(五原则表)
穿孔6月29日6月29日
○要因分析
高温胶布磨损
成型时铝制模具与PC
PC材料物性不同
○工程的检证
(社内不良发生工程的明确化)
疑
问分析
为什么(1)为什么(2)为什么(3)为什么(4)
为什么(5)
穿孔
材料无不良
治具无异常
作业员无异常
生产时模具异常
方法无异常没有进行全数检查
报告单位:深圳东方骏实业有限公司
承认岑南松
确认岑南松作成2014年4
作成日
顾客发来的不良写
改成:QA 抽检
QA 检验,是不准确的描述,没有体现是全检还是抽检
改成
改成:材料受热不均匀,而导致材料拉伸过度,产生穿孔。耐高温胶布的更换没有进行管理。之前的原因分析不够明确。
改成:每生产完一卷原材料后更换高温胶布。(一
卷原材料可生产27卷产品)
之前的对策无法实施,检查高温胶布是否磨损是很难检查的。有无磨损一般是目视难以检查出来。
追加:如发现不良品,之前生产的要重新重点检查
之前描述的不清楚。删除不要
改成:制定“TDK 产品成型作业指导书后更换高温胶布(即定期更换高温胶布)效果确认见附页“SLF125-7H 更换高温胶布后产品确认记录”
之前的没有文件支持,员工操作没有标准。没有依据。
改成:出货仕样书没有派发,相关部门不知道要全检。只有出荷抽检,没有实施全数检查。
改成:全数检查,并作成全数检查作业指导书。修订《新产品试作控制程序》追加生产必备文件确认表。
会让客户觉得你想变更或不想