五原则表填写实例

五原则表填写实例
五原则表填写实例

TO:广汽ATTN:CC:

FM:东方骏

发生状况 

事实的把握

顾客名广汽

○不良内容(现象)

○现品的检证(外观、内部、寸法、动作、电气)

(纯正品番)·外观不良(穿孔)

品番·从不良的写真及向客户调查分析

载带来料(OK)品名中央面板

1.穿孔位置不固定

生产加工(NG)发生日2014年4月20日 2.有时一卷当中有多个位置穿孔

QA检验(NG)

发生场所广汽品质零件科出货(OK)

生产日期2014年4月20日发生数1PCS

连络书发生NO

2014.4.20

原因的究明适当的对策

对策效果的确认

○发生原因(根据对顾客返品的不良现品确认后的推测原因)○发生对策实施日

生产20卷产品时高温胶布不会磨损。

·每生产20卷产品时停下检查高温胶布。

如有磨损马上更换。

·更换胶布以后,之前生产的要进行

重点检查

水平展开,SLF125-6H同种对策对应。

○流出原因

○流出对策

没有采取全数检查

·采取全数进行检查6月29日

步骤 1.对高温胶布进行定 1.TDK返品在现品票右侧标识“全检品+重检人员编号”时监控同时采取全检。 2.后续第一批正常品标识“全检品”

材料接触易穿孔

2.加快吹气成型的试验

注:后续恒久公司会一直采取全数检查。有变更时会提前通 知TDK,TDK批准后变更。

注:恒久公司正在试验吹气成型工艺。如果成功可有效避免此故障。

当面的处置(对象品番、层别方法、在库选别结果)

向源流的反馈(体制、构造的反映)防止缺陷再发生对策报告书

(五原则表)

穿孔6月29日6月29日

○要因分析

高温胶布磨损

成型时铝制模具与PC

PC材料物性不同

○工程的检证

(社内不良发生工程的明确化)

问分析

为什么(1)为什么(2)为什么(3)为什么(4)

为什么(5)

穿孔

材料无不良

治具无异常

作业员无异常

生产时模具异常

方法无异常没有进行全数检查

报告单位:深圳东方骏实业有限公司

承认岑南松

确认岑南松作成2014年4

作成日

顾客发来的不良写

改成:QA 抽检

QA 检验,是不准确的描述,没有体现是全检还是抽检

改成

改成:材料受热不均匀,而导致材料拉伸过度,产生穿孔。耐高温胶布的更换没有进行管理。之前的原因分析不够明确。

改成:每生产完一卷原材料后更换高温胶布。(一

卷原材料可生产27卷产品)

之前的对策无法实施,检查高温胶布是否磨损是很难检查的。有无磨损一般是目视难以检查出来。

追加:如发现不良品,之前生产的要重新重点检查

之前描述的不清楚。删除不要

改成:制定“TDK 产品成型作业指导书后更换高温胶布(即定期更换高温胶布)效果确认见附页“SLF125-7H 更换高温胶布后产品确认记录”

之前的没有文件支持,员工操作没有标准。没有依据。

改成:出货仕样书没有派发,相关部门不知道要全检。只有出荷抽检,没有实施全数检查。

改成:全数检查,并作成全数检查作业指导书。修订《新产品试作控制程序》追加生产必备文件确认表。

会让客户觉得你想变更或不想

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