切削液废水调试总结
切削液废水调试总结

切削液废水调试总结切削液废水项目调试总结该公司切削液废水主要处理含硅粉废水和切削液废水两大类。
一、工艺流程该项目对污水处理的基本工艺为原水加药絮凝后泥水分离,沉淀物压滤,上清液进入后续生化单元进一步处理,最后出水达标排放二、操作方式 1 絮凝单元(1)对于含硅粉废水,具有较好的絮凝效果,按照常规的加药絮凝方式即可处理:首先加入NaOH将废水的pH值调至8―9,再加入PAC进行絮凝,投加量为1m3废水加入约1.5kg PAC,出现较大量的小矾花,再加入阴离子聚丙烯酰胺,即形成较大絮团, PAM阴离子投加量为1 m3废水30―50g。
处理之后的上清液中,COD和氨氮指标均达到进入SBR单元的标准,经过生化处理之后可以达标。
(2)切削液是将乳化油和水按照一定比例混合制成,在机械加工或打磨过程中起到给设备降温和润滑的作用。
所以,切削液废水中除了含有一定量的乳化油之外还会溶有重金属等。
现场调试时,对切削液废水采取了两种处理方式的试验。
1)在切削液废水中加入NaOH,将pH值调至11左右,再加入PAC絮凝,至出现大量的细小矾花,最终确定的PAC投加量为1m3废水加入6―7kg PAC,再加入阴离子酰胺,有较好的泥水分离效果,此时水样的pH值在9左右。
分离出的上清液呈现浅黄色,继续往溶液中加入NaOH,未出现沉淀,可以初步排除浅黄色是PAC投加过量所致。
换用聚合硫酸铁进行试验,按照与PAC类似的步骤,也取得较好的泥水分离效果,上清液清澈,呈现黄色,可以判断上清液中黄色为切削液本身所有。
2)加破乳剂的试验,首先使用硫酸亚铁破乳,配制质量分数10%的FeSO4溶液,试验中逐渐增加FeSO4的投加量并未出现油水分离的情况。
之后用由药剂厂家提供的破乳剂进行试验也没有出现油水分离的现象,据此现场在对切削液废水的处理按照上述 1)中的方式进行切削液废水原水中COD接近8万,经过絮凝处理之后,上清液的COD在7000左右,超过进入SBR单元的标准。
污水处理调试总结

污水处理调试总结一、引言污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。
为了确保污水处理设备的正常运行和高效处理效果,进行调试工作是必不可少的。
本文将对污水处理调试的过程、方法和结果进行总结,并提出改进建议。
二、调试过程1. 设备安装与连接:首先,对污水处理设备进行安装和连接,确保设备与进水管道、出水管道等正常连接,防止漏水和泄露现象。
2. 设备调试:根据设备的使用说明,逐步进行设备调试。
包括启动设备、调整设备的运行参数、检查设备的运行情况等。
同时,对设备进行负荷测试,以确定设备的处理能力和稳定性。
3. 水质监测:在调试过程中,需要对进水和出水的水质进行监测和分析。
通过监测数据,可以了解设备的处理效果,及时调整设备的运行参数,以达到处理要求。
4. 故障排除:在调试过程中,可能会出现设备故障或异常情况。
需要及时发现问题,并进行故障排除。
可以通过检查设备的传感器、阀门、管道等部件,找出故障原因,并进行修复或更换。
三、调试方法1. 逐步调试法:按照设备调试的步骤和顺序,逐步进行调试。
先调试设备的基本功能,再逐步调整设备的运行参数,最后进行负荷测试和水质监测。
2. 对照法:将调试设备的运行参数与设备的使用说明、标准要求进行对照。
根据要求进行调整和测试,确保设备的运行参数符合要求。
3. 经验法:根据以往的调试经验,结合实际情况进行调试。
通过观察设备的运行情况和水质监测数据,判断设备是否正常运行,并进行相应的调整。
四、调试结果经过调试,污水处理设备能够正常运行,并达到了预期的处理效果。
进水水质经过处理后,出水水质符合相关标准要求。
设备的处理能力和稳定性得到了验证。
五、改进建议1. 定期维护:为了保持设备的正常运行和高效处理效果,建议定期进行设备的维护和保养。
包括清洗设备、更换易损件、检查设备的运行情况等。
2. 进一步优化:根据实际情况,进一步优化污水处理设备的运行参数和工艺流程,提高处理效率和降低运行成本。
3. 加强监测:加强对进水和出水水质的监测和分析,及时发现问题并进行调整。
污水处理调试总结[1]本月修正2023简版
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污水处理调试总结污水处理调试总结简介污水处理是一种将污水转化为清洁水的过程,其中的调试工作是确保处理设备按预期运行的关键步骤。
本文将总结污水处理调试的过程和经验,以帮助操作员更好地进行调试工作。
调试前的准备工作在进行污水处理调试之前,需要做以下准备工作:1. 设备安装和连接检查:确保处理设备安装正确,管道连接无泄漏。
2. 设备运行及参数设定:检查设备运行状态和各个参数的设定情况,如投加药剂落点、曝气器运行参数等。
3. 安全措施:确保正确佩戴个人防护装备,了解污水处理设备的安全操作规程。
调试过程调试污水处理设备通常包括以下几个步骤:1. 调试设备的启动和停机- 启动设备前,确保相关设备处于关闭状态,并逐一检查主要设备的工作状态。
- 启动设备后,观察设备是否正常启动,包括水泵、曝气器、搅拌器等是否工作正常。
- 停机时,先关闭主要设备,再按照规定的操作步骤进行停机操作。
2. 检查曝气器和投加剂设备- 检查曝气器的工作状态:观察曝气器气泡的形状和大小是否正常。
- 检查投加剂设备的工作状态:检查投加剂设备投加剂的情况,如调整投加剂的投加量和投加位置等。
3. 监测处理效果- 使用合适的监测仪器对污水处理后的水质进行监测,包括悬浮物浓度、COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)等指标。
- 根据监测结果,调整处理设备的运行参数,以达到处理效果的要求。
4. 处理设备维护和清洁- 定期对处理设备进行维护和清洁,包括清理槽体、更换滤网、维修设备等。
- 在清洁设备时,确保设备处于停机状态,并遵守相关的操作规程。
调试经验总结污水处理调试是一个复杂且耗时的过程,以下是一些经验总结,可供参考:1. 认真记录:在调试过程中,要认真记录设备参数和水质监测数据,以便于回顾和分析。
2. 及时调整参数:根据水质监测结果,及时调整处理设备的运行参数,避免处理效果下降。
3. 定期维护设备:定期对处理设备进行维护和清洁,确保设备能够正常运行。
污水处理调试总结

污水处理调试总结一、引言污水处理是现代社会中必不可少的环境保护工作之一。
为了确保污水处理设备的正常运行和高效处理效果,对设备进行调试是非常重要的。
本文将对污水处理调试的过程和结果进行总结和分析,以期为今后的调试工作提供参考和借鉴。
二、调试目标1. 确保污水处理设备的各个部件正常运行,如进水口、搅拌器、曝气装置等;2. 确保设备的处理效果达到国家标准要求,如COD、BOD、氨氮等指标的降低;3. 优化设备的运行参数,提高处理效率和节约能源。
三、调试过程1. 设备检查在开始调试之前,对污水处理设备进行全面的检查是必要的。
检查项目包括设备的机械结构、电气系统、传感器和控制系统等。
确保设备没有损坏或者故障,并进行必要的维修和更换。
2. 运行参数设置根据设备的规格和处理要求,合理设置运行参数是调试的关键。
包括进水流量、曝气量、搅拌器转速等。
通过实验和数据分析,逐步调整这些参数,以达到最佳的处理效果和能源利用率。
3. 水质监测和分析在调试过程中,对进水和出水的水质进行监测和分析是必要的。
使用专业的水质检测仪器和方法,对各种指标进行测量和分析,如COD、BOD、氨氮、悬浮物等。
根据监测结果,及时调整设备的运行参数,以达到出水水质的要求。
4. 故障排除在调试过程中,可能会遇到各种设备故障或者异常情况。
及时发现和排除故障是保证调试顺利进行的关键。
通过子细观察、仪器检测和数据分析,确定故障原因,并采取相应的措施进行修复。
四、调试结果分析根据调试过程中的数据和观察结果,对污水处理设备的运行情况进行分析和总结。
主要从以下几个方面进行评估:1. 设备运行稳定性:通过观察设备的运行情况和数据的稳定性,评估设备的运行稳定性。
如设备是否频繁浮现故障,数据是否波动较大等。
2. 处理效果:根据出水水质监测结果,评估设备的处理效果是否达到国家标准要求。
如COD、BOD、氨氮等指标是否降低到规定的范围内。
3. 能源利用效率:通过对设备的运行参数和能耗进行分析,评估设备的能源利用效率。
污水处理调试总结

污水处理调试总结一、引言污水处理是保护环境、维护人类健康的重要工作之一。
为了确保污水处理设备的正常运行,调试工作是必不可少的环节。
本文将对污水处理调试的过程、方法和结果进行总结,以期为今后的污水处理工作提供参考。
二、调试过程1. 设备检查在开始调试之前,需要对污水处理设备进行全面的检查。
包括检查设备的机械结构是否完好、电气系统是否正常、管道连接是否密切等。
确保设备无故障,并做好相应的维护工作。
2. 操作规程制定详细的操作规程是调试工作的基础。
规程应包括设备启动顺序、操作步骤、参数设定要求等。
操作人员应按照规程进行操作,确保每一步骤的准确性和安全性。
3. 调试参数设定根据污水处理的具体要求,合理设定调试参数是关键。
包括进水流量、进水浓度、曝气时间、沉淀时间等。
通过不断调整参数,优化污水处理效果,达到预期的水质标准。
4. 操作记录在调试过程中,及时记录各项参数的变化情况。
包括进水水质、出水水质、设备运行状态、调试参数等。
记录的数据将作为评估设备运行情况和效果的重要依据。
三、调试方法1. 逐步调试法采用逐步调试法是一种常用的方法。
首先,根据设备的工艺流程,逐步调整各个处理单元的参数,确保每一个单元的正常运行。
然后,逐步增加进水流量和浓度,观察设备的处理效果。
根据观察结果,再次调整参数,直至达到预期的处理效果。
2. 并行调试法并行调试法是指同时调试多个处理单元的方法。
通过对照不同处理单元的运行情况和处理效果,找出问题所在,并进行相应的调整。
这种方法可以提高调试效率,缩短调试时间。
3. 反复调试法有时,由于设备结构、水质特点等原因,调试过程可能会遇到一些难以解决的问题。
此时,采用反复调试法是一种有效的方法。
通过多次调试,总结经验,找出问题的根源,并采取相应的措施进行修复。
四、调试结果经过系统的调试工作,我们取得了以下成果:1. 污水处理设备的各项参数得到了合理设定,能够满足预期的水质标准要求。
2. 设备的机械结构经过检查和维护,保证了设备的正常运行。
污水处理调试总结

污水处理调试总结一、引言污水处理调试是确保污水处理设备正常运行和达到处理效果的重要环节。
本文将对某污水处理厂的调试过程进行总结和分析,以期提供经验和参考。
二、调试目标1. 确保污水处理设备的正常运行。
2. 确保污水处理系统达到设计要求的处理效果。
3. 优化调整设备参数,提高处理效率。
三、调试步骤1. 设备检查与准备在调试之前,对污水处理设备进行全面检查,确保设备完好无损,并准备好所需的试剂和工具。
2. 初次启动按照设备操作手册的要求,逐步启动污水处理系统的各个单元,确保设备按照设计要求正常运行。
3. 参数调整根据实际情况,对污水处理设备的参数进行调整,包括进水流量、曝气时间、曝气量等,以达到最佳的处理效果。
4. 水质监测安装水质监测仪器,对进水、出水进行定期监测,记录监测数据,并与设计要求进行对照分析。
5. 故障排除在调试过程中,如发现设备故障或者异常情况,及时排除故障,并记录故障原因和解决方法。
6. 运行稳定性测试在设备正常运行一段时间后,进行运行稳定性测试,监测处理效果和设备运行情况,以确保系统的稳定性和可靠性。
四、调试结果与分析1. 设备运行情况经过调试,污水处理设备正常运行,各个单元工艺按照设计要求运行,设备运行稳定。
2. 处理效果经过水质监测,出水水质符合国家排放标准,达到了设计要求的处理效果。
3. 优化改进在调试过程中,根据实际情况,对设备参数进行了优化调整,提高了处理效率,降低了运行成本。
五、调试总结与建议1. 调试经验总结通过本次调试,我们总结出了一些经验和教训,包括设备检查的重要性、参数调整的技巧等,这些经验将对今后的调试工作起到指导作用。
2. 建议改进根据本次调试的情况,我们提出了一些建议改进,包括设备维护保养的加强、操作人员培训的加强等,以提高设备的运行效率和稳定性。
六、结论通过本次污水处理调试,我们成功实现了设备的正常运行和达到处理效果的目标。
在今后的运行中,我们将继续加强设备维护和管理,保持设备的稳定运行,为保护环境做出更大的贡献。
污水处理调试总结

污水处理调试总结一、引言污水处理是保护环境、维护健康的重要环节。
为了确保污水处理设备的正常运行和高效处理污水,调试工作是必不可少的。
本文将对污水处理调试的目的、方法、步骤以及调试后的总结和改进提出建议。
二、调试目的1. 确保设备正常运行:通过调试,检查设备的各项指标是否符合要求,确保设备能够正常运行。
2. 优化处理效果:调试过程中,可以根据实际情况对处理工艺进行调整,以提高处理效果。
3. 确定设备运行参数:通过调试,确定设备的运行参数,为后续的操作提供参考依据。
三、调试方法1. 检查设备运行状态:首先,检查设备的运行状态,包括设备是否正常启动、各个部件是否运转正常等。
2. 检查设备指标:检查设备的各项指标,包括进水水质、出水水质、污泥产量等,确保指标符合要求。
3. 调整处理工艺:根据实际情况,对处理工艺进行调整,如调整曝气量、混合池搅拌时间等。
4. 监测设备运行参数:在调试过程中,对设备的运行参数进行监测,如pH值、温度、流量等,以确保设备正常运行。
5. 记录调试过程:对调试过程进行详细记录,包括调试时间、调试步骤、调试结果等。
四、调试步骤1. 准备工作:清理设备、检查设备运行状态、准备调试所需的工具和仪器。
2. 检查设备指标:对设备的各项指标进行检查,包括进水水质、出水水质、污泥产量等。
3. 调整处理工艺:根据实际情况,对处理工艺进行调整,如调整曝气量、混合池搅拌时间等。
4. 监测设备运行参数:在调试过程中,对设备的运行参数进行监测,如pH值、温度、流量等。
5. 记录调试过程:详细记录调试过程,包括调试时间、调试步骤、调试结果等。
6. 分析调试结果:根据调试结果,分析设备的运行情况,确定是否需要进一步调整和改进。
7. 提出改进建议:根据调试结果,提出改进建议,以优化设备的运行效果。
五、调试总结和改进建议1. 调试总结:根据调试过程和结果,总结设备的运行情况,包括设备的优点、存在的问题以及改进的方向。
污水处理调试总结

污水处理调试总结污水处理是一项非常重要的环保工作,能够有效减少污水对环境的污染,保护水源安全和生态平衡。
在实际的污水处理运营过程中,处理系统需要不断地进行调试和优化,以确保处理效果和运行稳定性。
本文将对我所在公司污水处理调试过程中的经验和教训进行总结,并提出一些建议和优化方案。
一、前期工作准备在进行污水处理调试前,首先需要对整个污水处理系统做全面的检测和评估。
检测应包括污水参数分析、设备运行状态、处理效果等多个方面,检测结果将成为后期调试的重要依据,也为后期的优化提供了依据。
在对设备进行维护和保养的同时,还应对人员的培训与管理进行规范化管理,提高人员的素质和技能水平。
只有做好充分的前期准备工作,才能确保后续工作的顺利进行。
二、运行过程中的问题排查在实际的污水处理运行中,常常会遇到各种问题和故障,如接触氧化塔反应器的液位过高,提升泵堵塞或运行不平稳,变频器不能正常控制等,这些问题的发生对于处理效果和操作人员的安全都会产生影响,因此需要在第一时间及时解决。
在排查问题时要准确发现问题,切忌盲目地改动处理参数或更换设备。
首先要对整个设备进行细致的检查,以找出设备存在的问题。
其次,对已知的影响因素进行剖析,包括环境因素、生产工艺因素、人为因素等等,以找出导致问题发生的根本原因。
三、处理参数的优化调整为了保证合适的处理效果和稳定的运行状态,处理参数的优化调整是非常必要的。
在进行调整时,需要先标定处理目标和质量要求,识别出系统中的关键环节,根据运行情况来实时调整污水处理参数,以使设备达到最佳的处理效果。
调整污水处理参数时,消减化学品的使用量,对能耗进行节约和控制,根据处理效果进行细致的调节。
在处理过程中,要采取科学的方法,对处理过程的各个环节进行细致的监测和评估,根据监测结果进行改进和调整,并及时反馈调整结果,确保系统能够达到最优的处理效果。
四、内部管理的改进在污水处理调试过程中,内部管理的改进也是非常重要的。
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切削液废水项目调试总结
该公司切削液废水主要处理含硅粉废水和切削液废水两大类。
一、工艺流程
该项目对污水处理的基本工艺为原水加药絮凝后泥水分离,沉淀物压滤,上清液进入后续生化单元进一步处理,最后出水达标排放
二、操作方式
1 絮凝单元
(1)对于含硅粉废水,具有较好的絮凝效果,按照常规的加药絮凝方式即可处理:首先加入NaOH将废水的pH值调至8—9,再加入PAC进行絮凝,投加量为1m3废水加入约1.5kg PAC,出现较大量的小矾花,再加入阴离子聚丙烯酰胺,即形成较大絮团,PAM阴离子投加量为1 m3废水30—50g。
处理之后的上清液中,COD和氨氮指标均达到进入SBR单元的标准,经过生化处理之后可以达标。
(2)切削液是将乳化油和水按照一定比例混合制成,在机械加工或打磨过程中起到给设备降温和润滑的作用。
所以,切削液废水中除了含有一定量的乳化油之外还会溶有重金属等。
现场调试时,对切削液废水采取了两种处理方式的试验。
1)在切削液废水中加入NaOH,将pH值调至11左右,再加入PAC絮凝,至出现大量的细小矾花,最终确定的PAC投加量为1m3废水加入6—7kg PAC,再加入阴离子酰胺,有较好的泥水分离效果,此时水样的pH值在9左右。
分离出的上清液呈现浅黄色,继续往溶液中加入NaOH,未出现沉淀,可以初步排除浅黄色是PAC投加过量所致。
换用聚合硫酸铁进行试验,按照与PAC 类似的步骤,也取得较好的泥水分离效果,上清液清澈,呈现黄色,可以判断上清液中黄色为切削液本身所有。
2)加破乳剂的试验,首先使用硫酸亚铁破乳,配制质量分数10%的FeSO4溶液,试验中逐渐增加FeSO4的投加量并未出现油水分离的情况。
之后用由药剂厂家提供的破乳剂进行试验也没有出现油水分离的现象,据此现场在对切削液废水的处理按照上述1)中的方式进行
切削液废水原水中COD接近8万,经过絮凝处理之后,上清液的COD在7000左右,超过进入SBR单元的标准。
上清液需要经过处理将COD降至2000左右才可进入生化单元。
现场计划采用芬顿法对上清液进行深度处理,芬顿法降低COD的情况分两种,一种是可以直接将COD数值降低,另一种是COD数值没有明显降低,但是可以提高废水中难降解成分的生化性,以利于后续生化作用的进行。
使用芬顿法时需要提前进行试验,也有可能芬顿法不能有效降解该种类型废水中的COD。
2 压滤单元
由于絮凝单元中絮体所占比例较大,按照现场静置沉降的方式达不到好的泥水分离效果,所以絮凝之后的泥水混合液直接进入压滤机压滤,得到的滤液进入后续的单元。
(1)现场配有201叠螺压滤机,采用自流方式进泥,配置2‰的阴离子聚丙烯酰胺。
每小时压滤出污泥250-300斤,含水率在80%—85% (2)对于板框压滤机,操作方式相对固定,正常运行后,待进泥泵压力进入到0.6-0.8MPa的范围,压滤液出水口水量较小即可停止运行,卸泥。
3 气浮单元
在本项目的调试方案中,气浮单元起到进一步去除杂质颗粒的作用,压滤液中存在少量的颗粒物等,通过气浮进一步去除,气浮池的出水进入中间水罐,再进入之后的SBR罐。
需要通过调节溶气泵的进水流量,使溶气罐的压力维持在0.4—0.5MPa
4 生化单元
生化单元采取的是SBR工艺,主要是对废水中的COD、氨氮等作进一步的去除
5 重捕剂单元
重捕剂由甲方提供,按照每升水0.5—1g的量投加,之后再加入PAC将絮体沉降下来,上清液基本可以达到重金属零排放的标准
三、各单元存在的问题
1 絮凝单元
由于该项目是不连续进水的方式,在加入絮凝剂之后采用静置沉淀的方式进行泥水分离。
静置沉降的方式颗粒受到周围水体的扰动较小,从理论上来说颗粒沉淀效果要好于连续进水颗粒沉降的效果。
但是本项目中絮凝沉淀罐半径约为1.1m,罐中水深在4.6m ,半径和水深的比例小,深度偏大,颗粒在水体中受到较大的浮力,再加入絮凝剂之后,絮凝体就带有同种电荷,相互之间产生排斥力,也会抵消一部分颗粒本身的重力,使的生成的絮团很难沉降。
所以,在使用静置沉降方式进行泥水分离时,应尽可能增大罐体半径,降低高度。
2 压滤单元
在使用叠螺压滤机压滤含硅粉废水时,叠螺压滤机挡板的距离应适当调大,含硅粉废水产生的污泥经过压滤之后含水率相对其它种类污泥要小,此时,若挡板的距离太小,会使压滤污泥过干,抱死压滤机的主轴。
此外,应控制好阳离子酰胺的用量,过多或过少都会影响絮凝效果。
在污泥压滤之前,加入熟石灰能起到助凝作用,提高压滤效果。
3 气浮单元
本项目中气浮单元负荷不高,为保证气浮正常运行,必须在原水絮凝之后,上清液才可进入到气浮单元,且气浮单元出水必须清澈。
从总体调试过程来看,连续进水的处理方式要优于不连续进水的方式。
本项目中处理污水的种类多,成分复杂,对其进行处理的方式存在差异,不适宜做成连续进水的方式,这就使在污泥压滤、中间罐的水进入SBR单元等过程需要随时做出调整,加大了运行的难度,增加了工作量。