新型快开式压滤机在济宁二号煤矿选煤厂的应用
穿流式压滤机在林西矿选煤厂中的应用介绍

穿流式压滤机在林西矿选煤厂中的应用介绍发布时间:2022-09-13T08:18:14.292Z 来源:《科学与技术》2022年第30卷9期作者:曹红发[导读] 为解决开滦集团林西矿业有限公司选煤厂(简称林西矿选煤厂)精煤产品水分偏高的问题,结合该厂生产现状曹红发唐山开滦林西矿业有限公司选煤厂河北唐山 063100摘要:为解决开滦集团林西矿业有限公司选煤厂(简称林西矿选煤厂)精煤产品水分偏高的问题,结合该厂生产现状,对精煤产品脱水设备进行了技术改造。
此次技术改造既降低了精煤产品水分指标,达到了用户要求,又提高了设备自动化操作水平,为企业创造经济效益,达到了保产增效的目的。
关键词:降水;穿流压滤机;自动化;高效2021年12月初,林西矿选煤厂实施压滤机优化脱水改造项目,以实现生产设备智能化、自动化、高效化为中心,依据目前先进的空气穿流压滤脱水为核心技术,对现用HMZG400/1600-U型号快开式压滤机设备进行升级改造,目的在于强化提高压滤机脱水效果,降低浮选精煤产品水分,满足用户需求。
一、压滤机改造项目背景简述近年来,受煤炭钢铁行业去产能和环保治理越来越严格的形势的影响,煤炭销售市场竞争加剧,用户对精煤产品质量的要求越来越高,特别是精煤水分要求≤10%。
精煤产品的水分是炼焦精煤的重要指标之一,既影响炼焦过程,又增加运输成本。
由于林西矿原煤中粉煤含量在35%左右,精煤中粉煤含量达到45%左右,粉煤含量高造成精煤产品脱水困难。
当前精煤产品水分在16%左右,已经超出了用户对精煤产品的水分指标要求,特别是浮选精煤产品水分达到28%左右,致使综合精煤产品水分偏高。
2019年1月-2021年3月,由于精煤产品水分超标问题,本钢、金奥等重点用户先后减少甚至停止采购林西矿精煤产品,给精煤销售造成了较大的困难,成为制约经济效益提升的关键因素。
为保证林西矿精煤产品的正常销售,提高精煤质量及价值,降低运输成本,提升选煤的整体效益,精煤产品降水改造工作势在必行。
带式压滤机在选煤厂的应用

带式压滤机在选煤厂的应用
刘敦亮;孙宁钢;邢玉梅
【期刊名称】《选煤技术》
【年(卷),期】2005(000)006
【摘要】介绍了新型带式压滤机的工作原理、技术关键及使用情况,指出新型带式压滤机是选煤厂用于煤泥处理的高效设备.
【总页数】2页(P20-21)
【作者】刘敦亮;孙宁钢;邢玉梅
【作者单位】宣化钢铁公司,焦化厂,河北,宣化,075100;宣化钢铁公司,焦化厂,河北,宣化,075100;煤炭科学研究总院,唐山分院,河北,唐山,063012
【正文语种】中文
【中图分类】TD946.2+2
【相关文献】
1.YDYY-3000型带式压滤机在大明矿选煤厂的应用 [J], 刘金明;杜振宝
2.带式压滤机在金鸡岩选煤厂的应用 [J], 余志福;周波
3.带式压滤机在平沟选煤厂浮选尾煤脱水中的应用 [J], 冯金章;潘海军;韩春阳
4.带式压滤机在汪家寨选煤厂浮选尾煤脱水中的应用 [J], 龙振军;白立明
5.带式压滤机在赵固二矿选煤厂的应用 [J], 王怀
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小型快速压滤机的设计改进与应用

1 前 言
选煤 厂煤 泥的传统脱水工艺 是使用普通 压滤机 ,靠加 压 泵 的压力 ,实现同液分离 。因普 通压滤机受加压 泵功率 的限 制, 始终存在着加压速度慢 、 脱水效率 低 、 饼水分高 、 滤 能耗 大 等问题 。因此 , 跳出普通压滤的框框 , 试用新型 、 高效的煤泥脱 水工艺是 目前选煤行业亟待解决的课题之一。 山东 省 三 河 口煤 矿 选 煤 厂 成 功 的 进 行 了用 小 型 快 速 压 滤 机实 现煤 泥脱 水的工艺实践 , 这对于减 少投 资 、 降低能耗具 有
三河 口矿选煤厂是一座年人洗能力 2 O万 t 的炼焦煤选煤 厂, 采用跳汰洗煤 的工艺 流程 , 原设计 煤泥水是经 过煤泥沉 淀 池 , 自然沉 淀回收煤 泥 , 靠 严重影响生产的连续 性。因此 , 为降 低洗水浓度 、 减少环境 污染 , 提高产量 , 必须建设压滤车 间。经 过考察论证 和对几 种方案的对 比,决 定试用小 型快速压滤机 进行 煤 泥脱水 ,按 我矿 所提供 的参数 需用 X G10 0 0 MZ 0 /10 型, 而这种压滤机 当时还没有试验 成功 , 经与厂家 协商决定先 通过在 6 3回风巷采空 区各密闭墙顶底 板及两帮 的煤岩 0 体石 门封 闭墙 间喷注 马丽散 , 过多次观 测 , 经 密封性 好 , 风 漏 量 比喷注前明显减少 , 与以往普通 的砌墙 注浆封 闭方 法相 比 , 各石 门封闭墙前未 出现瓦斯超 限现象 ,封 闭墙内氧浓度也 由
工 两 个 月 后 观 察 , 有 明显 的变 形 破 碎 , 制 了瓦 斯 一 直 超 限 没 控
散 的催化剂原料含有对皮肤 有轻微腐蚀 性的化学 物质 ,施工
人 员 操 作 时需 戴 防 护用 品 。
9 结论
TBS分选机在济二煤矿选煤厂粗煤泥处理中的应用

11 T S干扰床 煤泥 分选机 结构 与作 用 . B
1 给料箱 。沿切线方向入料的给料箱可使固 ) 体物料 进入 ̄T S IB 中部 。 J 2 梭形阀门组件一 ) 梭形阀门及 阀座。梭形阀
门置于 阀座 内 ,一 旦槽体 需要 阀 门处 于开启 状态 ,
收稿 日期 :20 — 5 3 070— 1
粗煤泥经原系统旋流器底流进入新增的 一台
输送 至 压滤 车 间 ,由压滤 机 回收 ;T S 流 通过溢 B溢
定。①探测器 ,其底部的一个压力传感器可将紊流
床层 内的静水压转换成4 2 A ~ 0 的电信号 , m 并将该 信号传到工厂内的P C L 。因此 ,床层 内的任何密度 制器,在对床层 的实际密度与所需密度 ( 设定值 ) 比较后,产生一个补偿值,再发出一个4 2 A ~ 0 的 m 比例信号给执行器,控制球形阀门频繁启闭,使粗 粒或重物料穿过阀门,以保持床层密度稳定。③执 行器 ,由一个气动推进阀和一个定位器组成 ,直接 接收来 自就地控制器或工厂P C ~ 0m 电流信 L 的4 2 A
号 。每个执 行器 与球形 阀门推杆及 陶 瓷梭形 阀 门相
3 B 干扰床煤泥分选机 ,T S .m T S 0 B 底流通过底流泵 变化都将产生4 2 A ~ 0 的信号去操作执行器。②控 m 流箱底流泵输送至新增旋流器浓缩后 ,被输送至新 增煤 泥离心机 。脱水后 输送 至末精 煤皮带 。图1 。
糖 煤 筛筛 下 水
连 ,推进器 向下运动时 , 梭形物离开陶瓷座以打开 阀门。每个执行器都有人工控制装置 ,以便定位器 失灵 时可对 推进 器 阀门进行人 工调节 。
1 煤 泥分 选机 工作 原理 及作 用 . 2
压
TS B 是利 用 上升 水流 在槽 体 内产 生紊 流 的干扰
田庄选煤厂千万吨级产业升级改造综述

田庄选煤厂千万吨级产业升级改造综述孔忠伟;曾庆刚;刘明【摘要】针对原煤处理能力不足,设备老化严重,存在薄弱工艺环节,以及现代化水平不高的现状,田庄选煤厂应用先进的工艺、设备与管理技术,实施了产业升级改造工程,使原煤处理能力达到l0Mt/a,各项消耗大幅下降,提高了产品的市场竞争力.【期刊名称】《选煤技术》【年(卷),期】2013(000)002【总页数】6页(P87-92)【关键词】工艺改造;浅槽分选机;粗煤泥;浮选机;隔膜压滤机;快装站;介耗;效益【作者】孔忠伟;曾庆刚;刘明【作者单位】平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂,河南平顶山467013【正文语种】中文【中图分类】TD941 概述平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂(以下简称“田选”)于1970年建成投产,是我国自主设计、建设的第一座大型全重介炼焦煤选煤厂,原设计能力为3.5Mt/a[1]。
经几次大的技术改造,至2010年,田选实际生产能力达到5.0Mt/a。
2010年下半年以来,田选实施了新一轮的产业升级改造,目标是建设千万吨级特大型炼焦煤选煤厂。
经过两年半的艰苦努力,至2012年底,产业升级改造全面完成。
本次改造共投入资金2.2亿元,其中生产系统1.7亿元,生产辅助设施0.5亿元[2]。
本次改造有以下几个显著特点:(1)产能提升幅度大。
使设计能力提升到10 Mt/a,比原实际生产能力提高近两倍,而生产系统仅投入1.7亿元,与新建5.0 Mt/a选煤厂相比,大幅度节约了投资。
(2)工艺环节改进多。
在原有块煤重介、末煤重介、煤泥浮选、尾煤浓缩压滤干燥的工艺基础上,新增了粗煤泥分选工艺,改原块煤斜轮主再选工艺为斜轮主选、浅槽再选,改原浮选尾煤处理一次浓缩工艺为二次浓缩工艺,对原磁尾回收工艺及原煤翻车系统、浮选精煤脱水系统、产品运输系统、精煤装车系统、供配电系统等均进行了改造。
(3)技术改造对选煤生产的影响小。
在技术改造与选煤生产同步进行的情况下,改造期间实际生产能力不仅没有降低,反而得到提升,2012年,田选实际入选原煤603万t,首次突破600万t,创历史最高水平。
选煤厂粗煤泥分选系统的优化设计

选煤厂粗煤泥分选系统的优化设计包小燕【摘要】介绍了朝川选煤厂生产现状和粗煤泥分选系统存在的问题;结合该厂的炼焦煤煤质特征,确定了粗煤泥回收的优化设计方案;为满足产品指标要求,设计选择用TBS三产品分选机分选脱泥筛下粗煤泥;TBS精矿和精煤磁选尾矿分级浓缩后,通过高频叠筛以及煤泥离心机回收,最大程度减少了高灰细泥对粗精煤的影响,从而达到提质降耗的目的.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】3页(P36-38)【关键词】选煤厂;粗煤泥分选;工艺改造;优化设计;效果【作者】包小燕【作者单位】中煤科工集团北京华宇工程有限公司,河南平顶山 467002【正文语种】中文【中图分类】TD9481 项目概况朝川选煤厂现有分选工艺为:原煤(-50 mm)先经过0.5 mm脱泥后进入无压三产品重介质旋流器分选,煤泥采用浮选+加压过滤机回收,浮选尾煤采用浓缩+压滤联合回收。
脱泥筛下的煤泥水经过浓缩分级以及弧形筛、高频筛脱水回收后和脱泥筛上的物料一起进入三产品旋流器进行分选,选后产品经脱介、脱水出精煤、中煤、矸石三种产品。
分级旋流器溢流、弧形筛筛下水、高频筛筛下水进入浮选系统。
浮选精煤通过加压过滤机(2台)和隔膜压滤机(1台)回收,浮选尾煤通过浓缩机沉淀后采用快开压滤机回收。
2 朝川选煤厂存在的问题(1)原生煤泥量大,影响介质系统的稳定性。
目前,朝川选煤厂脱泥筛的筛孔为0.5 mm,由于入选原煤具有粒度细、煤泥含量大的特点(原生煤泥含量占比达40%~50%),造成脱泥筛筛分效率低,过多的煤泥进入重介质分选系统,影响介质系统的稳定性。
(2)重介质精煤“背灰”严重。
根据现场实际情况,精煤磁选尾矿通过分级浓缩、弧形筛以及高频筛回收后,其灰分比重介质精煤高出至少4~5个百分点,掺入精煤产品后,导致重介质精煤“背灰”严重。
(3)浮选系统煤泥量大,生产成本高。
脱泥系统产生的大量煤泥水与精煤粗煤泥回收系统的煤泥水一起进入浮选系统,造成进入浮选系统的煤泥量大,生产成本高。
太原选煤厂浮选系统改造实践

太原选煤厂浮选系统改造实践刘仙萍【摘要】针对太原选煤厂浮选系统存在的精煤产率低、脱水效果差等问题,采用先进的IF-57W浮选机、圆盘式加压过滤机及快开式隔膜压滤机进行了改造,提高了浮选系统生产能力和精煤产率,降低了产品水分,取得了显著的经济效益.【期刊名称】《煤炭加工与综合利用》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】3页(P21-23)【关键词】选煤厂;浮选;改造;经济效益【作者】刘仙萍【作者单位】山西西山煤电股份有限公司太原选煤厂,山西太原030023【正文语种】中文【中图分类】TD9431 选煤厂概述太原选煤厂是一个机械化、自动化程度较高的大型中央选煤厂,主要入洗太原市西山地区西铭、杜儿坪矿的瘦煤、贫瘦煤,产品为11级瘦精煤,销往全国各大钢铁企业,是我国主要的配焦煤生产基地。
近年来,太原选煤厂不断扩大生产能力,提高洗选效率,形成了配洗煤中心。
从2003年开始,先后进行了重介质系统改造,主洗生产能力从300万t/a扩大到600万t/a;原煤配煤系统改造,实现了不同原煤按任意比例配洗;快速装、卸车系统改造,改变了落后的装、卸车作业方式,实现了原煤自动卸车和精煤快速定量装车。
一系列的技术改造,生产工艺也由跳汰—浮选工艺发展为重介质—跳汰—浮选联合工艺。
2003年,重介质系统投产,使得主洗系统生产能力扩大,另外,入洗原煤不单是西铭、杜儿坪两矿的原煤,也调入一些其它矿别的原煤进行配洗。
由于原煤中末煤量大,使得煤泥水系统的煤泥量骤增。
而与之配套的煤泥水系统与主洗系统存在严重不匹配现象,常常需要煤泥水系统延时生产,为此,对煤泥水系统的改造势在必行。
太原选煤厂主要入洗杜儿坪、西铭两矿的瘦煤,原煤可选性为中等可选。
粒度小于0.5 mm的煤泥量约占入洗量的24%,入浮灰分12.00%~15.50%,入浮煤泥为易浮或中等可浮。
重介质系统投入使用后,浮选入料性质发生了变化:一是入浮浓度下降,由以前的130 g/L降为90 g/L左右;二是入浮粒度变细,小于0.075 mm粒级含量增加,采用原来的机械搅拌式浮选机分选,分选效果很差,浮选精煤抽出率仅有77.18%,药耗也高;三是脱水设备脱水效果差,能耗高。
选煤厂控制自动化技术及应用研究

选煤厂控制自动化技术及应用研究摘要:本文首先分析了选煤厂控制自动化技术的意义,接着分析了选煤厂控制自动化技术及应用,希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:选煤厂;控制;自动化技术;应用引言:在自动化选煤厂运行时,选用最先进的自动化技术控制机器设备与技术,不但可以明显提高选煤的高效率,并且对正确选煤标准及品质的控制将具有积极主动的推动作用。
选煤厂利用全自动控制技术,将不一样选煤环节工作过程集成化到一个系统当中,通过平台的集中统一进行全面的控制,从而完成协调工作的过程。
1选煤厂控制自动化技术的意义洗煤厂洗煤工艺繁琐,实现设备的自动化过程控制十分关键。
目前来讲,洗煤厂自动化控制技术的应用具有以下现实意义:首先,适应了信息化采煤发展趋势,主动完成了企业的自动化升级与转变,有助于洗煤厂的长远发展;其次,随着煤矿需求量的不断增加,对煤炭品质的要求也在不断提高,洗煤厂借助自动化控制技术进行综合指挥与调度,进而规范洗煤流程,提高煤炭品质与使用率;最后,借助设备的自动化控制可以有效减少人工等生产成本和空载损耗,也能在一定程度上减少环境污染,符合绿色采煤的发展理念。
所以说,煤矿企业洗煤厂设备自动化过程控制的应用与推广是必然的,其实际应用过程具有提高煤矿开采效率、降低能源消耗、提高煤矿产品质量以及改善社会生产环境的的现实意义。
2选煤厂控制自动化技术及应用分析2.1选煤厂综合管理信息系统的合理构建要从源头上提升选煤技术的数字化和信息化水准,务必从数据信息的收集下手,科学合理简单化提升全部选煤技术内部的信息智能管理系统,进而协助管理人员能够更好地把握全部系统开发过程的各种各样信息。
在具体信息收集环节中,工作员需要从具体情况考虑才可以良好的处理信息。
信息收集的关键核心内容是设备管理、企业生产管理、质量控制和调度管理等几个方面。
信息融合后,营运商能够提供信息服务平台,比如在设备管理层面,在整理全部信息以后进行加工后,作业者能够最准确了解全部机器的发展需要和技术参数,从而精确测算一些产生时间和地点的问题,减少风险引起安全生产事故的几率。
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新型快开式压滤机在济宁二号煤矿选煤厂的应用
选煤厂产能的大幅提高,增加了煤泥水处理系统压力,同时,煤质变化大,使细煤泥回收困难。
安装KZG250/1500×1500-U型隔膜快开式压滤机,缓解了煤泥水系统压力,增加了经济效益。
标签:快开式压滤机煤泥水经济效益
0 引言
济宁二号煤矿选煤厂,是一座现代化矿井型动力煤选煤厂,原设计能力180万t,经过改造,现已达400万t。
选煤工艺为原煤预先筛分、动筛排矸、单一跳汰选煤工艺。
煤泥由煤泥浓缩机、斗子捞坑、倾斜板沉淀池、沉降式离心机、FC—1200煤泥离心机和压滤机完成煤泥水浓缩澄清回收。
既可采取块煤分级入洗,也可采取全入洗方案,洗水厂内闭路循环。
1 煤泥回收工艺及存在的问题
1.1 煤泥回收工艺改造前,0.5mm以上粗颗粒和0.5mm以下的煤泥水分别收回。
对0.5mm以上的粗煤泥,其回收由一台D30的浓缩机、一台斜板沉淀器、3台TCL1418筛网沉降离心机和两台FC1200煤泥离心机组成。
精煤筛下水进入2台斗子捞坑,斗子捞坑溢流进入D30的浓缩机和斜板沉淀器;D30的浓缩机和斜板沉淀器的底流通过泵打入3台筛网沉降离心机和2台FC1200煤泥离心机,回收的粗煤泥直接作为产品销售。
对于0.5mm以下煤泥,采用一台D38的浓缩机、6台XMC500的箱式压滤机回收。
其流程为:D30的浓缩机和斜板沉淀器的溢流,直接进入D38的浓缩机,添加絮凝剂加速煤泥沉淀。
沉淀后的煤泥作为D38的浓缩机底流直接由泵打入6台XMC500的箱式压滤机进行回收。
D30的浓缩机的溢流作为洗煤用水循环用。
1.2 存在的问题①煤泥水量急剧增加和煤质变化大,使煤泥水处理系统的压力空前增大,给洗煤生产造成很大影响。
②井下地质条件变化,煤灰分高、粘度大、原煤中泥岩含量高,造成压滤成饼速度慢、卸料困难、产品水分高等,组织压滤生产非常困难。
③原有的6台XMC500型压滤机,单台过滤面积为500m2。
在洗煤生产均衡情况下,现有的6台压滤机处理能力仅能基本满足日入洗7000t 原煤需求。
而矿井提升量每天在13000t以上,每天产生煤泥水量至少4000t,加上受矿井生产的不均衡、火车外运等不确定性影响,6台压滤机的使用已达极限。
每天除了必要的2~4h检修时间外,几乎全天都在处理煤泥水,也仍满足不了生产需求。
由于煤泥不能得到及时处理,大量煤泥积压在浓缩池中。
不仅造成循环水的浓度升高,影响了跳汰洗煤用水质量,而且面临压耙子甚至停产危险。
2 解决方案
分析发现,细煤泥的回收能力,成为能否保证洗煤生产的关键。
由于改变现
有的工艺流程难度较大,只有通过设备改造、技术升级才能最终解决细煤泥的回收能力不足的问题。
2.1 快开式压滤机结构快开式高压隔膜压滤机,是集机、电、液于一体的先进的分离设备,由机架、过滤、液压、卸料机构和电器控制部分组成。
①过滤部分,是由整齐排列在主梁上的隔膜滤板、厢式滤板和夹在其中间的滤布组成。
过滤开始时,滤浆在进料泵推动下,经止推板的进料口进入各滤室内,滤浆借助进料泵产生的压力进行固液分离。
由于过滤介质(滤布)作用,使固体留在滤室内形成滤饼,滤液由排液阀排出。
②液压部分,是主机完成压紧和松开动作的动力装置。
当系统被液压站、油缸压紧时,将各个滤室密封,用于过滤,反之松开时,用于卸料。
可实现自动压紧、自动保压、自动补压、自动卸压及自动松开等功能。
a开始压紧时,液压站电机及电磁换向阀得电,电机带动油泵开始向油缸高压腔供油。
在油压作用下,活塞杆前进,推动压紧板压紧滤板和隔膜板。
当压力达到电接点压力表的上限时,电机及电磁换向阀失电,电机自动停止运转,进入保压状态。
此时系统压力由溢流阀确定。
b自动补压。
压滤机把滤板和隔膜板压紧后,液控单向阀锁紧回路并保压,电磁换向阀阀芯处于中位。
当油压降至电接点压力表下限时,电接点压力表发出电信号,泵站电机及电磁换向阀得电,油泵向油缸后腔供油补压。
当压力达到电接点压力表上限时,泵站电机及电磁换向阀失电,泵站电机自动停止运转。
如此循环完成自动补压。
c自动松开。
过滤完毕时,泵站电机及电磁换向阀得电,泵站电机带动油泵向油缸低压腔供油,活塞杆带动压紧板后退。
当压紧板与限位开关相接触时,泵站电机及电磁换向阀失电,此时系统压力由直动式溢流阀确定。
卸料完成后,一个循环完毕。
③卸料机构。
当压紧板松开后,支撑座位置上的电机转动,通过链轮、链条拉动油缸座、压紧板并拉开第一部分滤板。
止推板位置的电机转动,带动隔板拉开第二部分滤板。
通过电控柜中信号传递,使之反转,带动隔板拉开剩余的滤板。
这样,一个卸料过程完毕。
④电气控制部分是整个系统的控制中心。
该机有两种工作方式:自动和手动。
在自动方式下,压滤机整个动作过程按设计程序依次运行,不需人工干预。
先合上空气开关,打开电源,将选择开关定在自动位置,按下程序启动按钮(SB3),泵站电机开始启动。
同时,松开电磁阀YV2带电,压紧板后退,到达限位SQ2后,压紧板自动停止;同时,电机3启动,止推销上移,到达限位SQ7后电机3停止转动。
电机1带动油缸座移到限位SQ1后,电机1停止转动。
同时,电机2启动,带动隔板移到达限位SQ5后,电机2反转,带动隔板移到达限位SQ6,然后电机2停止转动。
这时,电机1带动油缸座移到限位SQ4停止,电机3启动,止推销下移,到达限位SQ8后电机3停止转动。
这时,泵站电机启动,压紧电磁阀YV1带电油缸开始压紧,达到压力上限后转入保压状态。
这样一个工作循环完毕。
手动方式下,压滤机的各个动作由人工完成。
2.2 主要参数与性能比较
见表1。
和以前的XMC500型压滤机相比,新型快速自动隔膜式压滤机有以下优势:①滤板分3次全自动拉开,卸饼速度快、工作稳定可靠,进料+卸料+冲洗的每个循环只需30min,XMC500型压滤机每压一次需60min;②滤布全面一次性自动清洗,且清洗时间短;③滤布自动旋转,强制卸料并完成冲洗;④隔膜挤压滤饼,含水率低;⑤隔膜寿命长,气密性佳;⑥模组式机构,拆装运输简易;⑦自动化控制程度高。
2.3 工艺效果与经济效益该压滤机可根据滤板数量组成不同的过滤面积和容积;进料方式为两端进料,过滤速度快,能实现自动压紧、保压、补压、松开、拉板等各道工序;向其隔膜滤板冲气,可改变其腔室的容积,对滤饼进行压榨,进一步降低滤饼含水率。
该压滤机能降低煤泥水分,满足用户对煤炭质量越来越高的要求,能有效回收细煤泥,满足洗煤生产需要。
隔膜式快开压滤机循环周期:6次/h,单台处理量:≥26t/h。
使用的XMC500压滤机为1次/h,单台处理量:≥8t/h。
隔膜式快开压滤机处理量是XMC500压滤机的
3.25倍。
现有的6台XMC500压滤机处理能力为48t/h。
将其中的一台更换成隔膜式快开压滤机后,总处理能力66t/h,压滤回收能力提高45.8%,有效促进了洗煤生产。