煤层气井排采自动化监测与控制关键仪器设计
煤层气井液面测试仪的设计

斗 1 . 趸 舌思
煤 层 号井 液 面 i i W  ̄仪硇 设 计 l
西安科 技 大 学工程 训 练 中心 景 宁波
[ 摘 要 】 面测 试仪是一种 测量煤层 气井液面深度 的仪 器 , 液 在煤层 气的地 面开采 中需要 大量 用到。本文针对煤 层气井的液 面深度 测试的特 点设 计 了高精度的液 面测试 仪。硬 件采 用模拟 滤波电路 , 降低 了仪 器的成本 , 件采用循环轮转结构增加 了数据传输 通信 软
图 7主程序流程框图 软件主要 实现 以下功 能 : 采集 数据 、 据打 包 、 ( 数 下转第 14 ) 3页
--— —
1 3-— 3 - —
辩投1 吾屈
浅 谈 初 结 构 修 理 手 册帕使 用
中 国民航 飞行 学院 包 礼
在 飞机 结构维修 中 , 飞机 维修 人员需要 查阅和使 用飞机结构修 理 手册 , 中获得 必要的技术资料 , 从 比如 , 金属材料施 工工艺 , 表面防护工 艺, 修理材料替代 要求等 , 以此 为依据制定相应 的维 修方案或者实施 并 维修工作等 。
A0 A1
A2 A3
2 0 1 9
l 8 1 7
A0 Al
A2 A3
筮
A5 A6
; §
l 5 l 4
A 4
A5
I , 0l
02
’。 。。 。 、 。。
’’1
。。—
A7
1 3
A
A7
∞ 3
IO4 ,
2 D3 5
, cEI
亟
九E C2 E
微器 } > 号/—/ 号 音 = 理 1—\ 集 = 信 ~— 二 调 \—卜电 电 广 ]信 路 一 路 采
基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现

基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现1. 引言1.1 背景介绍在当今社会,煤层气资源的开发利用已成为国家能源战略的重要组成部分。
由于传统的煤层气井生产监控系统存在监控数据不准确、排采操作不及时等问题,导致煤层气资源的开采效率和安全性受到极大影响。
为解决这一问题,基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现显得尤为重要。
随着科技的不断进步,PLC技术在工业自动化领域发挥着越来越重要的作用。
其稳定性、可靠性和灵活性使其成为煤层气井生产监控系统的理想选择。
通过引入智能排采算法,可以实现对煤层气井生产过程的自动化监控和优化调控,提高煤层气资源的开采效率和安全性。
本文将深入探讨基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现,旨在为煤层气资源的高效开发提供技术支持和科学依据。
通过系统架构设计、功能模块设计、智能排采算法设计等方面的研究,将为煤层气井生产监控系统的升级改造和智能化发展提供重要参考。
1.2 研究目的本研究的目的是设计与实现基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能,旨在提高煤层气井的生产效率和安全性。
通过对煤层气井生产过程进行监控和控制,实现对煤层气井排采过程的智能化管理。
具体目的包括:一是优化煤层气井的生产操作流程,提高煤层气井的产量和采收率;二是提高煤层气井的安全性和稳定性,减少煤层气井的事故风险;三是降低煤层气开采成本,提高经济效益;四是为煤层气井的远程监控和智能化管理打下技术基础。
通过本研究,将为煤层气井生产监控系统的智能排采功能的设计与实现提供理论和实践参考,为我国煤层气资源的高效开发利用做出贡献。
1.3 意义和价值煤层气井生产监控系统是煤层气田开发中的关键技术之一,可以实现对井下生产参数的实时监测、数据采集和分析,为生产管理提供科学依据。
智能排采功能作为煤层气井生产监控系统的重要组成部分,能够根据井下数据实时调整采气参数,提高煤层气井生产效率和安全性。
基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现

基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现摘要:随着煤层气的开发利用,煤层气井生产监控系统的发展日益受到重视。
本文基于PLC技术,设计了一种智能排采功能,并实现了在煤层气井生产监控系统中的应用。
通过对智能排采功能的相关原理和设计方法的分析,以及实际案例的应用验证,表明了该设计与实现的可行性和有效性。
关键词:煤层气井;生产监控系统;智能排采;PLC技术1.引言煤层气是一种被广泛开发利用的可再生能源,其开发利用对于我国能源结构的调整和碳排放的减少具有重要意义。
随着煤层气资源的不断开发,煤层气井生产监控系统成为煤层气开发利用过程中的重要组成部分。
煤层气井生产监控系统能够实时监测井下各种参数,对煤层气开采工艺进行管控,提高生产效率,降低安全风险。
在煤层气井生产监控系统中,智能排采是一个重要的功能,能够实现对井下排采设备的自动化控制和智能化管理,为煤层气开采提供技术支持和保障。
2.煤层气井生产监控系统中的智能排采功能设计2.1 智能排采功能原理智能排采功能是指利用先进的控制技术,自动控制和调节井下排采设备的工作状态,保证排采过程的高效稳定进行。
在煤层气井生产监控系统中,智能排采功能可以根据井下各种传感器的实时数据,进行智能化决策和控制,实现对排采设备的自动化管理。
通过智能排采功能,可以有效提高生产效率,降低运行成本,保障生产安全。
2.2 智能排采功能设计方法在煤层气井生产监控系统中,智能排采功能的设计方法是基于PLC技术的。
PLC (Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的计算机,具有可编程性、稳定性和灵活性等特点。
利用PLC技术,可以实现对排采设备的精准控制和智能化管理。
智能排采功能的设计方法包括传感器数据采集、数据处理和控制指令输出等环节,其中传感器数据采集是指对井下各种参数进行实时监测和采集;数据处理是指对采集到的数据进行处理和分析,形成决策依据;控制指令输出是指根据数据处理结果,对排采设备进行控制指令的输出,实现自动化控制。
基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现

基于PLC技术的煤层气井生产监控系统智能排采功能的设计与实现作者:何新宇来源:《科学与信息化》2019年第15期摘要华北油田于2009年在沁水盆地建成我国首个数字化煤层气田,具备数据采集、远程控制、视频监控的能力。
伴随着煤层气产能建设的快速发展,对煤层气井信息化的各项要求越来越高,单纯数据采集、远程控制和视频监控已无法满足煤层气生产信息化需求,煤层气智能排采被提到议事日程,构建一套煤层气井生产监控自动化系统,提升煤层气开采效果,成为当务之急。
关键词煤层气井;生产设计;生产监控1 煤层气井生产概述煤层气井生产过程主要分为以下三个阶段:第一阶段排水降压,主要排水,同时伴随有少量溶解气、游离气产出;当煤排水至解析压力临界以下时,进入稳定生产。
第二阶段稳定生产,储层甲烷分子在该阶段迅速解析,并在煤层裂隙中扩散,增加了气的相对渗透率,产气量逐渐增大;而降低了水的相对渗透率,排水量逐渐减小,最终形成产气为主,并达到产气高峰,而排水量则相对稳定在较低的水平。
第三阶段产量下降,由于地层能量逐渐衰竭,排水产气量均大幅下降。
煤层气井关井、卡泵、修井等因素,会导致煤层气排采的非连续性,致使液面波动,地层压力不能持续平稳下降,甚至造成排采终止,给排采带来诸多不良影响。
主要表现在:(1)储层压力变化,首先易造成储层裂缝闭合,使渗透率降低,气体解析更加困难;其次造成已经解析出来的甲烷在煤层中重新吸附,易造成气锁现象。
(2)水再次将裂隙填充,造成水锁现象,阻碍气体流动。
(3)因修井终止排采,敏感性储层容易受外来物质的影响,造成伤害,如果固相颗粒进入煤储层,微孔隙微裂缝受其影响,堵塞渗流通道,渗透率急剧下降,使井的产气能力大幅下降。
(4)回压造成压力波及的范围变小,降压漏斗不能有效扩展,只有围绕在井筒附近小范围内的煤层实现了降压,少量煤层气被解吸出来:恢复排采后气产量变化不大,经过长时间排水,渐渐恢复到停排前的状态[1]。
2 煤层气井生产系统设计目标及原则系统通过设计和部署一套基于PLC技术的煤层气井生产监控自动化系统,使煤层气生产管理人员迅速准确掌握煤层气井的工作状况,故障隐患,并可远程控制煤层气排采设备,从而达到提高煤层气井生产管理水平、提高工作效率、经济效益,并改善煤层气员工工作条件的目的,同时基于该系统的实现,构建并实现煤层气井的智能排采功能。
科技成果——采空区煤层气抽采监控技术与装备

科技成果——采空区煤层气抽采监控技术与装备适用范围适用于矿井煤层气(瓦斯)抽采与利用,可实现对自燃发火煤层采空区煤层气智能抽采。
该成果通过现场应用考察,抽采控制装备反应迅速,抽采控制装置达到设定的临界值时,能够迅速启动控制、执行装置,同时能够对监测指标的临界值进行设定修改,实现人机对话,保障采空区煤层气安全高效抽采。
在生产实践中尤其对于有自燃发火的瓦斯矿井,无论是井下的局部抽采系统,还是全矿抽采系统,都有广泛的推广与应用前景。
技术原理系统示意图该装备集本安计算机、PLC控制分站、采样部分、显示部分、控制执行部分为一体,能实现自动采取样、自动检测和自动控制,达到安全、可靠抽采采空区煤层气的目的。
采用本安计算机作为控制核心,根据各类传感器监测的抽采管道中的混合气体浓度指标高低,来自动调节管道控制阀门的开启程度,并能防止因抽采煤层气引起采空区煤炭自然发火。
关键技术1、本安计算机作为井下整个控制系统的主要监控设备,具有强大数据量的计算、存储、数据分析处理能力,实现了在井下近距离监控的目的。
2、采用PLC作为监控分站的控制核心,采用PID算法来实现整个系统自动化控制,实现了全部自动化。
技术流程采用调研→方案设计→采空区内气体组分研究→抽采监控参数敏感指标确定→监控装置设计、加工→现场调试→装置设计修改和完善→现场实际应用。
主要技术指标(1)建立了O2、T、CO等作为控制自燃发火煤层采空区抽采监控指标体系并确定了临界值。
(2)采空区煤层气抽采监控装备集本安计算机、PLC控制分站、采样、显示、控制执行等部分为一体,并能分析、优化出合理的抽采参数,并实施自动控制,控制率达到100%。
典型案例该成果在山西霍州煤电集团李雅庄矿2#回风井地面瓦斯抽采系统上进行工业性试验,结果表明:整个控制系统工作正常,准确采集模拟量、开关量,PID控制算法正确,CO参数连锁控制合理,需要调节抽采量时:当瓦斯浓度低于设定值时,自动关小调节阀门;当瓦斯浓度高于设定值时,自动开大调节阀门;报警功能正常,通讯稳定、显示数据准确。
一种煤层气井监测装置[实用新型专利]
![一种煤层气井监测装置[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/b87b618ff5335a8103d22038.png)
专利名称:一种煤层气井监测装置专利类型:实用新型专利
发明人:马俊强,殷跃杰,轩跃刚
申请号:CN202020894658.2申请日:20200525
公开号:CN212337269U
公开日:
20210112
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种煤层气井监测装置,包括安装板、漂浮块、大头连杆、第一传感器、第二传感器、防尘网罩、牵引绳、控制器,安装板上对称设置多个通孔,大头连杆的下部穿过安装板上的通孔后与漂浮块的上部连接,第一传感器设置在安装板的下端面上,在漂浮块的上表面开设下沉坑,漂浮块上的下沉坑位于第一传感器的正下方,第二传感器设置在安装板下端面的中部,安装板的下表面与漂浮块的上表面之间设置柔性防尘网罩,牵引绳的一端连接在安装板的上表面中部,第一传感器、第二传感器分别与控制器进行电连接。
本实用新型不容易受粉尘等颗粒的影响,保障了监测精度和使用寿命。
申请人:中国煤炭地质总局广东煤炭地质局勘查院
地址:510440 广东省广州市白云区嘉福街2号
国籍:CN
更多信息请下载全文后查看。
基于井口自动测量液面技术的煤层气井智能排采系统

基于井口自动测量液面技术的煤层气井智能排采系统杨万有;韩国庆;郑春峰;赵景辉;李昂【期刊名称】《中国石油和化工》【年(卷),期】2015(0)7【摘要】由于地层压力的波动会导致煤层气井解吸过程受到不可逆的伤害,并且会伴随大量煤粉涌出,影响排采正常进行.因此,保持稳定、连续或可控的排采工程是煤层气井亟待解决的问题.本文将动液面井口自动采集系统和自动控制技术应用在煤层气井上,研制了专用自动发声回声仪,并将实时变化的动液面信息折算成地层压力,根据整个煤层气井生产单元具有大时滞系统的特点,建立了基于预估控制的控制算法,将变频控制器用在了有杆泵或地面驱动螺杆泵的电机控制.整个系统在有外界干扰的情况下可实现液面降低速度或地层压力下降速度的精确控制,并且通过无线通讯网络(手机网络)将井与基地的控制室连接起来,实现整个区块的整体实时监视与控制.在山西晋城的潘河实验区进行了应用,取得了良好的效果.【总页数】3页(P44-46)【作者】杨万有;韩国庆;郑春峰;赵景辉;李昂【作者单位】中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津塘沽,300457;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京,102249;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津塘沽,300457;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津塘沽,300457;中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津塘沽,300457【正文语种】中文【相关文献】1.基于产生式系统的煤层气井排采异常识别技术2.基于神经元人工网络的智能控制理论在长治地区煤层气井自动排采控制中的应用3.煤层气井智能排采控制系统试验效果分析4.煤层气井负压排采智能评价系统研制5.煤层气井排采液面-套压协同管控——以沁水盆地樊庄区块为例因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
煤层气井下排采参数及其诊断仪研制要点思考

要 的是 3煤和 1 5煤 . 般 3煤厚 度 大于 1 一 5煤 . 屯 在
留区 的 9个 井 的井组 排 采 中 ,仅 有 T 一 0 L 0 3井 在混 合 排 采 后 ,封 闭 1 5煤 ( 1 m)而 单 采 3煤 ( 厚 . 0 厚
6 5 1结果 证 实 3煤 的产 气量 却 远 小于 1 . m, 4 5煤 。又
量 和 相 应 的 压 力 的定 性 分 析 提 供 依 据 。
关 键 词 : 层 气 评 价 ; 采参 数 ; 数 曲 线 形 态 ; 数 诊 断仪 ; 制 思 路 ; 层 气 井 煤 排 参 参 研 煤
中图分类号 : 6 81 ;3 . P 1 .16 1 8
文献标识码 : A
1 问题 的提 出
的工 作制 度 , 出有效 的措 施 , 指 出产 量估 算 和预 提 并
测缺 乏基 础 资料等 问题 。 为此 , 必要 研制 煤层 气井 有
下参 数诊 断 仪 , 了解 储层 各部 分 的实 际工作 状态 。 以
2煤层气井下排 采参数
煤层 气排 采井 的井 流理 论基 本 同单 纯水 井 的混 合井 流理 论 , 但还 具有 如下 差别 。
第2 0卷 3期 20 0 8年 3 月
文章 编号 :64 10 (0 80 — 0 9 0 17— 8 3 20 )3 0 3— 6
中 国 煤 炭 地 质
C0AL GE0L0GY 0F CHI NA
V 1 0N . 0 . o3 2 Ma. 2 0 r 08
煤 层气井下排采参 数及其诊 断仪研 制要 点思考
① 煤 层 气井 中不 仅有气 而 且有 水 , 因此 不 仅要
测定 不 同井 断面 中通 过 的水 量 ,而 且还 应测 定 受温 度 和压力 而 变 的气量 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
煤层气井排采自动化监测与控制关键仪器设计邹宇清;赵凤坤;黄勇;王波【摘要】In the process of promoting automatic production ofCBM(coalbed methane) well, dynamic liquid level, gas production rate and water production rate are difficult to measure accurately. In order to solve these problems, the automatic liquid level tester is designed, improving significantly the measurement precision of the dynamic fluid level in CBM wells. Field verification showed that the deviation was less than 2 meters.In combination with the low gas production, the regulating valve with small plug was improved, and the fine control of gas production was realized. The device for CBM well water metering is designed referring to the manual measurement method, and the error is less than 3 percent. This equipment meets the demand of production site, provides the basic guar-antee for automatic production of CBM well.%在煤层气井排采自动化推进过程中,存在动液面不能精确测量、产气量精细控制难度大、间歇产水且含煤粉测量误差大等问题。
为解决上述问题,设计了新型自动液面测试仪,显著提高了煤层气井动液面的测量精度,经现场验证测量误差在2 m以内;结合煤层气产量低现象,改进了小阀芯气体调节阀,实现了产气量的精细控制;参照人工计量方式,设计了煤层气水计量装置,经现场验证误差小于3%。
排采自动化关键仪器的设计和现场验证,满足煤层气现场生产需求,为实现煤层气井排采自动化提供了基础保障。
【期刊名称】《煤田地质与勘探》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】5页(P49-53)【关键词】煤层气;自动化;仪器;设计;验证【作者】邹宇清;赵凤坤;黄勇;王波【作者单位】中石油煤层气有限责任公司,北京 100028;中石油煤层气有限责任公司,北京 100028;中石油煤层气有限责任公司韩城分公司,陕西韩城 715409;中石油煤层气有限责任公司韩城分公司,陕西韩城 715409【正文语种】中文动液面作为油气井生产的主要参数,其测量的准确性非常重要,近年来随着自动化技术在油气田现场的应用,动液面的自动测试和远程控制成为发展的趋势,许多学者对此做了大量的研究工作[1-5]。
关彬[3]对常规油气田高压氮气气枪和无声弹次声波技术测试动液面进行了对比分析,万晓凤等[4]对油井动液面的远程自动测量进行了研究。
不同于常规油气井,煤层气的采出机理和排采工艺具有其特殊性,产气量、产水量、套压、动液面(井底压力)是排采的关键参数,煤层气井浅液面、低产气、低产水且含煤粉的特征,对动液面和产水量测量的准确性提出了更高的要求。
任源峰[6]、景宁波[7]等在改进和设计适用于煤层气动液面测量的仪器方面进行了研究,岳强[8]、陈秀萍[9]等对新的测量方法进行了探索。
目前对煤层气现场产水量计量装置、产气量精细化控制的研究相对较少,因此设计适用于煤层气井的动液面测试仪、水计量装置和气体调节阀,实现关键参数精确计量和远程控制,促进煤层气井的参数采集和控制一体化,有利于提高煤层气井排采自动化技术水平和煤层气开发经济效益。
煤层气井采集参数主要分为生产运行参数和排采控制参数两类,参数采集需要配置的仪器仪表如表1所示。
相对于常规油气井,煤层气井具有埋深浅、低产气、间歇产水且含煤粉等特点,对动液面(井底流压)、产气量、产水量等参数的采集准确性提出了更高的要求,因此需要对动液面测试仪、气体调节阀、水计量装置三类关键仪器进行设计和验证。
2.1 功能需求常规油井生产过程动液面波动相对较小,对动液面准确性要求相对较低,常规天然气井生产过程都有套压,通过液面测试仪释放套压气产生声波脉冲,获取液面值。
与常规油气井不同,煤层气井动液面波动大,且生产过程套压变化复杂,在排水降压、修井作业、二次压裂等多个阶段油套环空无套压,直到产气稳定后,井内套压才相对稳定,要求动液面测试仪必须能够自动适应多种井况,从无套压到5 MPa压力,都能实现动液面的准确测试。
煤层气井通常井深小于2 000 m,套压小于5 MPa;结合煤层气井精细化排采需求,自动液面测试仪应满足以下性能要求(表2)。
2.2 设计选型2.2.1 测试方式及原理采用回声反射法,通过产生一个声脉冲波,对反射声波的数据进行采集处理分析,计算出井下音标及液面位置。
2.2.2 结构设计常规油气井在无压、低压井进行液面测试时,通常采用高压氮气测试,成本较高,并且不能实现自动运行。
针对煤层气井生产特征和远程自动控制的要求,在结构设计方面对液面测试仪进行了改进,使液面测试仪能够同时满足有套压和无套压两种情况,对于无压井,通过设计的脉冲声波发声器产生次声声源,可以自动连续工作,安全可靠,使用方便。
内部结构示意图如图1。
2.2.3 波形数据处理为进一步提高煤层气井液面测量精度,在常规数据处理方法基础上,加入了数字滤波及频谱分析算法等技术。
当煤层射孔段流态为气水两相流时,由于受到煤层射孔段位置声阻抗和反射系数[10]的影响,声波传输到煤层位置时会产生相反的液面波形,新设计的液面测试仪可进行反液面波形数据处理分析,可识别煤层射孔段位置(图2)。
对于没有音标的煤层气井,提出了动液面数据频谱确定节箍波频率的方法,具体方法为:根据系统采样频率确定范围后,采用复变函数方法求取功率频谱数据,然后通过加权平均的方法计算出音速,根据音速计算液面深度。
这种计算方法最大限度的排除了手动计算的误差和实际平均管长和理论平均管长之间的差别,给用户提供了一种近似傻瓜式的计算方法。
2.3 现场试验及效果评价为验证自动液面测试仪的适用性,在煤层气生产现场进行了新设计自动液面测试仪重复性和长期稳定性测试试验,并与井下压力计折算的液面值进行了对比(图3),其中重复性试验要求测试间隔3 min,连续测试不小于3 h;长期稳定性测试周期不短于6个月。
测试结果表明:自动液面测试仪测试液面数据与井下压力计测试数据符合度较高,且液面测试仪自身重复性测试误差可以控制在0.5 m以内,长期稳定性测试误差基本可以控制在2 m以内,准确性和稳定性较高,符合煤层气井排采自动化的生产需求。
3.1 功能需求气体调节阀的类型、阀芯尺寸和生产压差是影响气量调节精度的关键指标,根据煤层气井产气量低的特点,本文对气体调节阀的阀芯尺寸进行了设计改进,使其能够满足煤层气井在不同排采阶段、不同生产条件下产气量调节要求,实现煤层气井产气量的精细化控制。
根据煤层气井生产特点,气体调节阀应满足以下性能要求(表3)。
3.2 设计选型3.2.1 调节阀类型调节阀通常分为直线型、抛物线型、等百分比型和快开型四种(图4),根据煤层气连续、稳定、缓慢的排采原则,结合煤层气井初始产气阶段产气量相对较低、控制难度较大的特点,快开型调节阀不符合生产需求,考虑等百分比型调节阀小开度时高精度和直线型调节阀单位行程等流量变化的特点,对比分析这两种类型调节阀对煤层气井产气量控制的适用性。
3.2.2 调节阀阀芯设计根据煤层气井产气量较低的特点,结合韩城地区煤层气井产气量情况,初步设计了3 mm、4 mm、5 mm、10 mm等几种小口径阀芯的调节阀,用于进行煤层气现场的产气量精细化控制试验。
3.3 现场试验及效果评价选取等百分比型和直线型小阀芯尺寸(3 mm、5 mm)调节阀,在煤层气生产现场进行了气体调节阀的控制试验,对不同类型、尺寸与生产压差组合情况下的调节阀流量特性曲线进行了对比测试(图5)。
韩城5井流量特性曲线表明:等百分比型调节阀基本满足煤层气井对产气量的控制要求,输入电流小于16 mA时流量特性曲线与直线型类似,线性度好且调节幅度不高于1 m³/次,但输入电流信号大于16 mA时控制精度大幅降低,有效行程相对较小。
韩城6井流量特性曲线表明:直线型调节阀满足煤层气井对产气量的控制要求,单位行程流量变化相同且调节幅度不高于1 m³/次,有效行程最大。
韩城5井3 mm等百分比型和韩城6井5 mm直线型调节阀流量特性曲线对比分析:韩城5井套压1.74 MPa,产气量550 m³/d,韩城6井套压1.6 MPa,产气量520 m³/d,两口井生产条件相似,调节阀满量程时产气量为2 200~2 400m³/d。
为避免对煤层气井造成伤害,同时能得到调节阀的流量特性曲线特征,现场测试时瞬时产气量上限为60 m³/h。
试验表明:相同阀芯尺寸的调节阀,等百分比型的测量范围更大,但直线型调节阀测量精度更高,有效行程更大,且单位行程流量变化相同,更有利于实现自动化控制要求。
建议选用直线型气体调节阀用于煤层气井的自动化排采。
参照调节阀室内实验数据及现场试验测试数据,初步得到了直线型调节阀不同阀芯尺寸、不同生产压差下的产气量控制范围,用于指导煤层气现场排采自动化过程中调节阀的选型(表4)。
4.1 功能需求煤层气井产水量变化较大,且存在间歇性产水、含煤粉等问题,因此要求水计量装置具有良好的测量精度和防煤粉能力,并且便于安装和维护,水计量装置应满足的性能要求见表5。
4.2 设计选型韩城地区煤层气井采出水水量较小,因存在间歇出水、含煤粉等特点,常规油井使用的产出液计量装置不适用,本文从测量原理、计量方式等方面对水计量装置进行了研究,设计出了煤层气水计量装置。
4.2.1 工作原理模拟当前人工计量产水量模式,计量一定时间内桶内液面上升的高度变化,计算出液体流量。
利用筒式结构将气液分离、煤粉与产出液分离完成后,通过电控阀门与液位检测器件配合,实现计量煤层气井产液量功能。
4.2.2 结构设计利用筒式结构先将气体、液体和固体分离,为了能够使仪器长时间免维护,对于含有的大量煤粉,必须采取疏导的方法,利用锥形沙漏结构,使煤粉与产出液一起排出,通过电控阀门与液位检测器件配合,实现计量产液量功能,装置直接卡装在水管线上,不需改动现场管线流程,安装、操作、使用和维护都非常简便,最大限度的保证装置的测量精度和使用寿命。