汽车装配线线速提高的解决方案

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

维护为前提而制定,改造过程中对瓶颈点数据进行了详细分析,简化输送设备工艺动作,优化AGV
(自动导航小车)运行路线、涂胶机器人动作等。以投入较少的改造成本产生最大化的效益,使生 产线效率提升了20%,充分体现了汽车行业低成本、高价值的精益生产模式。 关键词:汽车装配线线速方案 中图分类号:U463.06 文献标识码:B
生产模式。■
4经济效益分析
通过上述系列提速改进工作,消除了运行瓶颈
b.玻璃涂胶机(内饰2安装前挡风玻璃工位) 内饰二线风挡玻璃机器人涂胶机完成某车型前后 2块风挡玻璃的玻璃涂密封胶的节拍是83 s,加上工 人取放玻璃等辅助操作的时间后不能满足42辆/h的 生产节拍要求。
c.发动书几AGV环线系统
2提速瓶颈分析
汽车装配线产能扩充改造的前提条件是在实施 前做透彻的评估测算,将每一个转接点和步骤分析 清楚,针对瓶颈点制定周全和切实可行的方案,并 考虑提速所带来的风险。为达到设备运行42辆/h
c.发动机AGV环线系统的改善 改善前:AGV运行环线较长且转弯多,极大地 制约7AGV的运行时间。除去装配、充电及等待的 时间,AGV由装配位末端运行至装配位的时间大约
为30 s,需要4辆车才能满足42辆/h的需求,一旦
有1辆车发生故障,便会造成长时间停线。 改善后:AGV运行环线改为矩形,减少2个拐角 并缩短了环线,由于AGV在转弯时消耗很多时间,因 此经过改善后极大地缩短了AGV的运行时间。除去装 配、充电及等待的时间,AGVFh装配位末端运行至装
改造百度文库动。
1生产线概况
总装B线是由车身存储分配区(BDC)、内饰一 线、内饰二线、底盘一线、底盘二线、终线及发动机 分装线共7个部分组成。BDC是车身存储区,负责从涂
疲劳开裂,并最终导致齿轮轮毂的疲劳开裂。 c.焊缝的熔深不足是导致从动齿轮疲劳开裂的主 要原因。而焊缝熔深的不足则与焊接过程中电子束倾 斜偏离接合缝有关。 d.电子束的偏离不但导致焊缝熔深的不足,同时 在焊缝前端齿轮基体边缘处产生了大量的孔洞,这些
s。此工位完成工作需耗时89 s,不能满足42辆/h 的生产节拍要求。在刻印铭牌期间操作者需做下列 工作。 取VIN码刻印机头(步行)4 s_+取机头到车身 (步行)4 s一机头在车身夹紧6 s一打印时间18 s一 打印结束放回原位4 s一放回完毕到机头等待(步
行)3 s一等待刻印铭牌完成时间19
s。
s。3台小车同时运
行,平均1个循环耗时为286,3=95.3 s,因此不能满
(1)BDC输送节拍评价达至1J78辆/h,非提速 瓶颈。 (2)一号升降机升降过程有上位、中位、下位 3个等待点,整个行程需要1
02
足42辆/h的生产要求。
d制动液冷媒二合一加注机
制动液加注循环时间:旋开壶口及接头1 O s一取 枪4 s、夹紧2 s一加注47 s一放枪4S,共用时67
式皮带升降机等组成,主线采用摩擦驱动方式。内饰
右,非提速瓶颈。 (4)二号升降机的整个行程在80 s以内,非提
速瓶颈。
(5)底盘线的慢链输送线驱动电机只有一号慢 链的使用频率已经达到55 Hz,是提速瓶颈。 (6)终线板链的驱动电机使用频率为37 Hz左
右,并非提速瓶颈。
(7)工艺设备如下。 a.打码机 工位节拍分析:拆车门铰链取随车卡、扫描随
201
万方数据
54|汽车工艺与材科AT&。M
2年第6期
.生



配位的时间大约20 S,只需3辆车便能满足43辆/h的
需求。当有1辆车发生故障时,可以下线维修而不影 响生产线继续运行。 改善前、后的AGV线路见图5。
(a)改善前
图6改造后的二合一加注机
问题,设备运行稳定,将节拍由设计35辆/h改进到 40辆,h,并在爬坡运行时提升到42辆,h。生产线线 速提速改造项目成本投入约26万元人民币。其中包 括:剪式升降滚床改造成本20万元、更换1号链驱动 电机5万元、进口冷媒制动液二合一加注机增加1台



置。
汽车装配线线速提高的解决方案
摘要:以总装车间B线设计节拍EI)35辆/h提升到42辆/h线速提高的解决方案为例,综合分析了 汽车装配生产线线速最大能力,识别出输送设备系统、工艺设备的节拍提升瓶颈,并结合工艺需求 详细阐述了一系列瓶颈改造的可行性解决方案。该方案以保证设备的正常使用寿命及不增加日常
(b)改善后
增压泵及管路1万元,合计26万元。节拍由35辆,h提 高到42辆/h,没有增加任何生产线操作人员,而产出 的经济效益却是巨大的。按照2009年新增38 755辆 车的产能计算,产生的经济效益为8 109万元。并且 设备运行稳定,停线率低于目标值。从整体数据来看 提速改造是成功的。
图5改善前、后的AGV线路

上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司
胡茗
顾滨
在某微型车生产企业的整车207=j辆产能提升项 目中,总装B线项目于2008年9月启动。总装B线原 设计节拍35辆/h,由于市场的旺盛需求,公司果断 决策挖掘总装最大产能输出,提升B线产能最大输 出,目标为42辆/h。制造部设备团队进行了系统的 技术论证、分析及识别瓶颈设备,开展了一系列的
a.一号升降机。 b.机运一号链。
节约19 s时间,一号升降机整个行程时间为102—
19=83 S,可达到42辆/h节拍要求。
a.更改升降机1的动作 原3-1-位动作取消,改由剪式升降滚床完成中位 转接,节省原2T位到3工位之间往返的加速、减速时
间约1 7 S,提高转接速度和效率。一号升降机提速前
c.T艺设备:打标机、玻璃涂胶机、发动机 AGV、制动液冷媒二合-an注机。
(85.7 s俩),需要按汽车装配工艺流向分析输送系统。
发动机AGV环线系统配备3台AGV小车。上件时 间34 s一上件位至待机位73 s一待机位至装配起始
点35 s一上升1 0 s一装配82 s一下降1 0 s一行走至上
件位42 s。单台小车完成环线工艺操作运行时间为
34+73+35+1 0+82+1 0+42=286
31.9 31.9 47.7 68.6

锁紧关闭
7 8
夹。劈打开 滑板i{}出
2 14.7
70.6 85.3
li
图2一号升降机提速后时序图
万方数据
2 01
2年第6期
汽车工艺与材料AT&M
53
生 ±

装 装
菩 营
【a
J改进前
【b
J改进后
图3升降滚床改进前、后对比
更换后的剪式升降滚床采用丝杠轴承与剪刀架配 合组成,与液压式同类设备相比具有以下优点。 a.占地面积小。 b.结构简单牢固。 c.工作原理易懂。 d.维修方便。 e.耐用性及稳定性强。 f..升降速度快。 g.对环境温度要求低。 h.无液压渗漏等缺点。 (2)机运一号链的提速 通过测算,底盘线一号链在35辆,h时的使用频 率已经达到55 Hz,变频调速很难达到要求,需要更 换一号链的驱动电机(主、备用各1台)。,fa5.5 kW
d.进口冷媒制动液二合-/Jo注机提速优化 原来加注冷媒的时候,只有1台增压泵用作增 压、补液和回吸。在高线速的情况下,当移动单元一 和单元-N时加注时,由于加注压力不够,导致系统 不能通过自检,无法进行加注。现在增/jnl台增压泵 用于提高加注压力和回吸残液,并对管路和程序做了 相应的改善,保证了加注管路有足够的加注压力,分 担了回吸的作用,同时也保证了原来的增压泵能够有 足够时间用于补液,从而避免了压力和补液跟不上加 注的情况。 原加注机移动单元一、单元二分开加注的线速为 40辆/h,每辆车需时间90 S,等待时间5 S。现加注机 移动单元一、单元二同时加注的线速为43辆/h,每辆 车需时间83 S。改造后的二合一加注机见图6。
更换为7.5 kW,方可满足提速要求。
后要等待汽缸举升到位,旋转夹紧打开后才可以涂底 漆,工作完成后还要等待汽缸下降到位后输送链才能 运行。升降汽缸整个过程为1 0 S。经现场反映升降汽 缸作用不大,并且还会干扰员工操作。现在通过取消 真空吸盘升降,取消升降汽缸及其上升、下降信号, 取消旋转夹紧及其到位信号,玻璃放到位后员工可以 直接涂底漆后踩踏板,输送链运行。提高了运行节 拍,满足提速要求。机器人输送链改进见图4。
双链的滑板提前在升降机的中位点等待,这样可以
因为一号升降机取消下位动作,现有普通滚床升 降高度达不到中位点位置,为配合一号升降机的动作 变更,需要更换普通的升降滚床(NSG一4)为剪式 升降滚床,使双链的滑板提前在升降机的中位点(2 工位)等待接一号升降机的车身,以节约转接时间, 升降滚床改进前、后对比见图3。
a)提速前
图1一号升降机提速前后对比

J提速后
时序豳 序号

动作 空滑板进入 锁紧打开 央蟹f}l台
步骤时间/s 器计时间/s
13.5 13.5
10S
20S
30S
40S
50S
60S
?0S
80S
90S
2 3 4 5 6
2 22.4 13 9.8 20.9
15.5


上升到高位
顶起车鼻 移栽机带车伸出 移栽机空载近回 下降到位
车卡14 s一刻印铭牌时间58 s一更换铭牌操作17
线按工艺顺序依次有打码机、前悬挂、中门助力机械 手、玻璃涂胶系统等工艺设备。内饰二转底盘一使用 四柱升降机将车身转接到C型吊具上面,转接处设置缓 冲区。底盘一、底盘二采用积放链输送系统。底盘工 位主要有后桥发动机合装小车、轮胎螺母拧紧机和轮 胎助力装置等工艺设备。终线采用平板链式输送线, 底盘二线输送过来的车身通过吊具缓慢打开装置后慢 慢将车身输送到同步运行的平板链上面。终线是汽车 装配的最后工序,各种液体加注也是在此区域完成, 比如冷媒、制动液、防冻液、洗涤液、助力转向液和 汽油等。装配完成的整车直接开到检测线进行性能检 测、淋雨试验、道路试路、最终检验,然后入库。
图10齿轮表面金相组织(500×)
孔洞在实际工作中引起的应力集中效应,对疲劳开裂 亦有影响。
起源于电子束焊接焊缝的边缘,为多源性扭转正应力
2年第6期

汽车工艺与材料AT&M 51
201
万方数据




装到总装的转运及车型排序。内饰一、内饰二使用滑 板线形式,BDC主要负责喷漆后车身的储存、编组和 输送,按生产计划编排,计算机控制完成车型的储存 和排序后车身分别进入不同的生产线。BDC转内饰一 使用又式移栽机、双柱单侧升降机附带滚床功能的形 式将车身转接到滑板上面再运到内饰一线体。内饰线 线体采用矩形框架形式,空滑板利用地下通道返回,承载 车身的滑板则在地面上输送车身到内饰二线。整个滑 ’板系统由快速驱动、主驱动、反转驱动、滑板、地轨 系统、升降滚床、链式移行机、夹紧定位装置及滚床
s。
s,节拍刚刚达到
35辆/h,是提速瓶颈问题之一。
冷媒加注循环时间:取枪8 s一夹紧8 s(单元一 为20 s)一加注63 s一放枪8 s,共用时87
s。
(3)滑板线的输送电机使用频率在30 Hz左
52 I汽车T艺与材料AT&M
201
万方数据
2年第6期




经过测定,二合-an注机不能满足42辆/h的生产 节拍要求。 通过上述分析,为满足42辆/h的生产节拍需要提 升以下设备性能。
图4涂胶机输送链改进
(3)工艺设备的提速 a.打码机改造 通过节拍分析可知,提高铭牌刻印的节拍是打码 机提速的关键。然而调整铭牌刻印参数不能满足刻印 工艺要求,如提高刻印针头运行速度将导致刻印字体 变形。为此调整打码机刻印方式,将“气动刻划式” 改成“气动冲击点阵式”。由此提高了打印速度,节 拍提高至84 s,辆,满足提速要求。 b.风挡玻璃机器人涂胶机输送链改进 取消第一工位举升汽缸。原第一工位放置玻璃
后对比见图1。一号升降机提速后时序图见图2,由图 2知可满足42辆/h的节拍要求。 b.升降滚床形式优化
3提速解决方案
(1)提升一号升降机节拍 BDC转内饰一线的一号升降机在上位等待点(1 工位)需要与叉式移栽机配合,此处无节拍提升空 间。因滑板进升降机前的双链节拍远远高于42辆/h, 所以考虑将升降机的下位点取消,以节约时间,使
5结束语
提速项目完成后,整条生产线线速已达到净输 1tt,42辆/h,201 0年年度生产下线高达24万辆,处于 国内领先技术水平。整条生产线加检测线总投资7 千万元人民币,在投入较少的改造成本、只改造一 小部分设备、不增加操作人员的情况下,通过系统 分析、技术改进,达到产能输出最大化,效益最大 化,充分再现了微型车行业低成本、高价值的精益
相关文档
最新文档